华能南京电厂320MW机组汽轮机控制系统改造_沙友平
降低机组主蒸汽氢电导率偏高的措施
降低机组主蒸汽氢电导率偏高的措施摘要:通过查阅原水水质历史数据,结合对补给水处理方式和给水处理方式的分析,找到导致机组冬季主蒸汽氢电导率偏高的原因,并针对原因采取措施,解决了机组主蒸汽冬季氢电导率偏高的问题,提高了水汽品质。
关键词:氢电导率主蒸汽水汽品质1 引言在火力发电机组中,超临界机组热负荷较高,对水汽品质要求严。
因为含有杂质的蒸汽进入汽轮机会造成固体微粒磨蚀,形成沉积物,引起汽轮机腐蚀,以至于严重影响汽轮机运行的经济性、可靠性和安全性。
为此需要严格监督水汽质量,特别是直接与汽轮机接触的主蒸汽的品质。
华能南京电厂有2台320MW超临界俄供供热机组,从2004年至2006年,每年冬季11月份至次年3月份期间机组顶出阀、主蒸汽样水的氢电导率常常较其他月份的数据偏高,影响了水汽品质的总体水平。
针对这一现象,通过分析原水水质,结合整个水处理和水汽流程查找氢电导率偏高的原因,并对症采取措施。
2 水汽流程介绍补给水处理流程:水处理流程如下:长江水→生水泵→污凝水冷却器→澄清器→澄清水箱→澄清水泵→机械过滤器→一级阳床(强酸型)→一级阴床(弱碱型)→脱碳器→中间水箱→中间水泵→二级阳床(强酸型)→二级阴床(强碱型)→混床。
混床出水进入除盐水箱,经除盐水泵打入补给水箱经补给水泵补入汽机凝器。
凝结水及给水处理流程:补给水→凝器→一级凝泵→凝结水精处理装置→#1低加→二级凝泵→#2、3、4低加→除氧器→#6、7、8高加→省煤器→水冷壁→主蒸汽在汽轮机做功后→凝汽器。
3 原因分析3.1 原水有机物含量季节性偏高查阅电厂段长江水质历史全分析数据:随着的季节性变化,长江水质变化明显,其中有机物变化明显,11月份至次年3月份的平均耗氧量为8.62mg/L,其他月份耗氧量的平均值为7.6mg/L,说明这段时间的生水中有机物含量就偏高。
有机物进入机组的给水系统,在机组水冷壁和过热器里,在高温高压的介质环境中,给水中有机物分解,产生可导电的离子,导致了机组给水、顶出阀前和主蒸汽的氢电导率的上升。
320MW超临界机组采用力驱动执行机构的DEH系统改造
江
20 0 6年 l 月 1
苏
电
机
工
程
第 2 5卷 第 6期 6 1
Ja g u E e ti a n i e rn i n s l crc l g n e i g E
30MW 超 临界机组采用力驱 动执行 2 机构 的 D H系统改造 E
矩 平 衡系 统 、 杆 反馈 、 杠 执行 机 构 似 为 刚性结 构 , 使 其 具有 高 的动 态 响应 和抗 干扰 能力 ; 油动 机 的静 ④
态 平衡 仅 受 控于 R XA执 行 器 的输 出力 , E 系统 油 压 的波 动 对滑 阀 的静 态 平衡 无 任 何影 响 , 因而 具 有较 高 的工 作稳 定性 和抗 油压 干扰能力 。
王 昕 , 春 雨 , 管 沙友 平
( 华能 南京 电厂 , 江苏 南 京 2 0 3 ) 10 5
摘 要 : 绍 了 江 苏华 能 南 京 电 厂 前 苏联 制 造 的 2号 30Mw 超 临界 机 组 设 备 概 况 . 过 采 用 力 驱 动 执 行 机 构 将 汽 介 2 通
轮 机 调 节 系统 改 为无 控 制 工质 纯 电液 调 节 系统 的 改造 , 出 了 系统 的 改 造 方 式 、 造后 调 试 过 程 及 系统 改 造 后 取 得 给 改 的 效 果 , 大 机 组 调 节 系统 的改 造 提 供 了 良好 的借 鉴 。 为
该 机 组 于 19 9 9年 l 2月 进 行 了分 散 控 制 系 统 ( S 改 造 , 用 日立 公 司 的 HI CS 5 0 DC ) 采 A 一 0 0系统 ;
一
II 力 驱 动 执 行 机 构 示 意 垒 1
杠 杆一端通 过滑动铰链 与油动机活塞 杆联接 . 另 端通 过 铰 链联 接 控 制连 杆 , 用 在 错油 门滑 阀上 作 部 ,EX 执 行 器通 过 铰 链 作 用 在 近于 控 制 连杆 侧 R A
汽轮机节能优化措施分析
探索研究科学大众·Popular Science2019年4月汽轮机节能优化措施分析南京华润热电有限公司 邓进摘 要:电力行业内部竞争越来越激烈,煤价高企,火电厂成本随之增加,运营面临巨大挑战。
对三大主机设备之一的汽轮机来说,通过对汽轮机采取切实可行的节能优化措施,积极落实节能减排基本国策,使其以最小的能耗安全、稳定地运行。
文章对此进行了分析。
关键词:汽轮机;节能;降耗增效南京华润热电有限公司二期设计、安装亚临界330 MW汽轮发电机组两台(电厂编号:#3,#4)。
汽轮机为上汽厂制造的亚临界、单轴、双缸双排汽、一次中间再热凝汽式汽轮机。
投产以来,机组运行稳定,并通过辅机变频器改造、汽轮机调节级喷嘴改造、汽封改造、调节汽门阀序、流量特性优化等节能优化措施,纯凝工况供电煤耗得到显著降低。
1 降低辅机单耗(1)高压变频器随着制造技术不断的提高、造价的降低,在电厂中得到普遍应用。
南京华润热电有限公司机侧辅机闭冷泵、凝泵采用高压变频器改造,均为一台变频、一台工频备用。
采用变频器后,凝泵、闭冷泵电流大大降低。
变频器改造除了降低电流,还改善了辅机启动性能、降低了对厂用电网的冲击。
辅机根据各自负载特性调整转速以适应压力、流量等参数的要求,实现精准控制,避免采用阀门控制,使能量损失在阀门和挡板上,具有明显的节能特性。
经过几年的经验积累和探索,综合考虑变频器故障率,凝泵、闭冷泵变频器改造所产生的节能效果显著。
机侧辅机单耗凝泵由原来的0.19%降至0.14%,闭冷泵由原来的0.06%降至0.03%。
由此可见,应用高压变频器、变频调节取代传统节流调节的方式,是电厂节能降耗的一个重要技术手段。
(2)循泵耗电量在厂用电中占较大比重。
南京华润热电有限公司现#3,#4机组共有4台循泵,循环水母管可联络运行,其中,#6循泵可高、低速切换。
两台机组运⾏时,循环⽔运⾏方式优化为:冬季⼯况⽔温<12 ℃时,循泵⼀台⾼速、⼀台低速运⾏;⽔温12~18 ℃时,两台循泵高速运行,真空≮﹣95 KPa;春秋季⼯况:⽔温18~24 ℃时,要求循泵两台⾼速、⼀台低速运⾏;⽔温24 ~28 ℃时,要求循泵3台高速运行,真空≮﹣93 KPa;夏季⼯况:⽔温>28 ℃时,要求循泵3台高速、⼀台低速运⾏,同时,机组平均负荷应>250 MW。
11112重型燃气轮机联合循环电厂全厂一体化控制应用
第24卷第1期2011年3月《燃气轮机技术》GAS TURBINE TECHNOLOGYVol.24No.1Mar.,2011重型燃气轮机联合循环电厂全厂一体化控制应用管志龙1,范小江2(1.华能金陵燃机电厂,南京210034;2.上海交通大学电子信息与电气工程学院自动化系,上海200245)摘要:重型燃气轮机联合循环电厂往往采用多个控制系统来实现全厂控制,如果采用统一控制平台进行全厂一体化控制,相比多个控制系统具有许多优点。
本文以华能金陵燃机电厂控制系统为案例,对重型燃气轮机全厂一体化控制的设计和应用进行了分析和介绍,为联合循环发电厂控制一体化的设计及实现提供了可借鉴的经验。
关键词:重型燃气轮机;控制系统;一体化设计中图分类号:TM611.3文献标识码:B文章编号:1009-2889(2011)01-0056-04燃气轮机联合循环电厂具有效率高、启动快等优点,并且是一种使用清洁能源的电厂,国内打捆招标引进的F级联合循环机组的整体效率一般在58% 60%。
对于兼顾发电与供热的热电联产机组,热效率可达到88%以上。
近年来,由于国家能源政策调整和对节能环保的进一步重视,中型燃气轮机在国内得到了长足的发展,随着西气东输一线和二线、川气东输、进口天然气管线建设等重大工程的逐步实施和投用,未来几年内燃气轮机的建设会攀上一个新的高峰。
联合循环电厂的控制系统可以比作电厂的大脑,对于电厂的高效、稳定运行起着至关重要的作用。
本文主要针对联合循环电厂的控制系统做了探讨。
1概述联合循环电厂主要设备包括燃气轮机(GT)、蒸汽轮机(ST)、余热锅炉(HRSG)、辅助系统(BOP)、电气系统(ELEC)、公用系统(COM)等。
由上述设备协调工作来实现电厂联合循环。
但是在已建成的电厂中,上述设备往往由不同的控制系统控制。
由于燃气轮机控制的特殊性,燃机控制系统一直由燃气轮机厂家配套提供;而对于汽轮机、余热锅炉、辅机等设备,业主常常会采用单独的控制系统,于是造成了电厂中2套甚至3套控制系统并存的情况。
南京电厂红外成像应用实例(#1主变套管)
南京电厂#1主变220KV B相套管引线接头处缺陷处理报告(红外成像应用实例)南京电厂沙友平内容提要:本文介绍了华能南京电厂#1主变220KV侧B相套管引线接头处发热缺陷的发现和处理过程,分析了缺陷形成的原因,同时也对拓展红外成像技术在电厂生产领域的进一步运用作些展望。
2005年4月,电气专业用Flir红外热成像仪对220KV升压站、主变等高压设备通流部位进行日常测温巡查时,发现#1主变220KV B相套管顶部引线接头处明显发热,在环境温度33.60C情况下,B相套管顶部引线接头处最高温度达到1140C,A、C两相此处温度在450C左右,见红外成像图片:(附件),相对温升在机组负荷和环境温度变化时有一定的变化,但温升Δt的范围在550—800之间。
表一:#1主变220KVB相套管接头处温度实测记录分析上表红外热像温度数据,发热点的温升值和机组的负荷及环境温度存在增量关系,明显地表明引线接头处存在接触不良状况,且内部发热点的实际温度要更高。
#1主变原苏联220KV三相套管由于瓷瓶爬距尺寸不符合我厂所在地区要求,在04年11月份#1机组第二次中修时,将套管更换成南京电瓷厂生产的长爬距套管,主变高压侧缆式铜引出线和配套加工的导电铜套(Φ70mmx272mm)用45%含银量的银焊条现场融焊而成,引线穿过套管内部穿芯管后和端部固定件以细螺牙旋接。
红外热像图表明热点位置在焊接部位或螺纹部位。
05年5月23日,#1发电机配合三汊湾500KV#2主变投用前零起升压试验,在1天的电网倒闸隔离和试验准备阶段我厂电气专业将#1主变220KV B相套管吊出,重点检查1:上述引线和铜套焊接部位,2:铜套和端部固定件之间螺纹表面状况。
外观检查发现铜套末端的螺纹表面已经形成致密的氧化铜表层,分析形成原因是在铜套和引线焊接时铜套高温表面氧化后没有很好地进行处理,在变压器运行中铜套整体发热时氧化层的厚度又进一步增加,接着测量引线和铜套之间的接触电阻为3微欧,将引线从铜套内孔(Φ40mmx45mm)融化取出后检查发现存在三个问题:一是引线头部原来的氧化层处理不够彻底,二是银堆焊量不够造成引线头部未形成一个整体,三是在铜套内孔底部尚有小许焊接时残留物且内圆周表面近2/5面积有陈旧氧化膜没有清除。
320MW机组高压缸通流改造实施与管理详细版
文件编号:GD/FS-3188(管理制度范本系列)320MW机组高压缸通流改造实施与管理详细版The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process.编辑:_________________单位:_________________日期:_________________320MW机组高压缸通流改造实施与管理详细版提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。
,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。
【摘要】:徐州华润电力有限公司二期二台320MW机组由于设计及制造原因,汽轮机效率及经济性低下,热耗率过高,汽轮机通流部分技术改造是提高机组效率、节能降耗最有效的手段。
【关键词】汽轮机、通流改造、本体检修管理、经济性一.公司概述徐州华润电力公司位于江苏省徐州市北郊,为江苏省大型发电企业,总装机容量3280MW。
其中一期#1、#2汽轮发电机组,汽轮机为上海汽轮机厂引进美国西屋公司技术制造,型号为N320/16.7/537/537,亚临界、一次中间再热、高中压合缸双缸双排汽、单轴凝汽式汽轮机,机型为H156型;二期#3、#4汽轮发电机组,汽轮机为上海汽轮机厂引进美国西屋公司技术制造,型号为N320/16.7/537/537,亚临界、一次中间再热、高中压合缸双缸双排汽、单轴凝汽式汽轮机,机型为K156型。
三期#5、#6汽轮发电机组,汽轮机为上海汽轮机厂引进德国西门子公司技术制造,型号为N1000-26.25/600/600(TC4F),超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽汽轮机、凝汽式、双背压、八级回热抽汽。
330MW汽轮机低压缸排汽系统优化改造
该公司联合铁 岭科尔克热机有 限公 司对 1 机
2 原 因分 析
凝汽 器运 行 的热 力性 能对 汽 轮机组 的经 济性影
收 稿 日期 : 2 0 1 2—1 1— 0 1
组低 压 缸排 汽 系统 进行 了分 析并 进行 了ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ关 模拟 试 验。 1 机组 为 3 3 0 M W 汽轮机 , 低 压 缸 采 用 了 径 向 排 汽结构 , 其扩 压部 分未设 置 导流 装 置 ; 同时 , 凝 汽 器喉 部 内 设 置 了 低 压 加 热 器 和 抽 汽 管 道 , 导 致 排
摘
要: 将国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 3 3 0MW 汽轮机低压缸实际运行数据与设计指 标进行 了对 比, 找 出了低压
缸排汽通道存在 的缺 陷 , 采取 了在低压缸排汽通道加装均流装 置 的改造措 施 , 解 决 了机组 真空度偏低 的问题 , 改造 效果 良好 , 经济效益显著 。 关键词 : 汽轮机 ; 低压缸 ; 排汽系统 ; 真空度 ; 改造 ; 经济性
1 . 2 存 在 的 问题
指标 、 参数与设计值对 比, 各项指标基本正常, 不足 之处可 以通过大 、 小修消除 , 本文不再赘述。 在凝汽器的冷却管外空间( 简称 汽侧或壳侧 ) , 蒸汽、 空气混合物在 向抽 汽 口流动的过程中存在流
动 阻力 , 导致 凝 汽 器绝 对 压 力 降低 。凝 汽器 人 口绝
表1 为该公 司 1 机组改造前的参数 , 从表 l 可 以看 出 : 改造前 在 4V WO工 况 下 , 凝 汽 器循 环 水进 、 出水温升为 9 . 8 0 o C, 与设计值 ( 9 . 2 3 o C) 相差不大; 凝 汽 器端 差为 3 . 3 7℃ , 说 明凝 汽 器 运 行 状 况 良好 ; 凝汽器过冷度为 一 0 . 2 6 ℃, 说明凝结水存在微过热
全国火电厂机组详情列表分解
70
华能巢湖电厂
安徽巢湖
一期2X500MW
超临界火力发电机组
2008
哈尔滨汽轮机厂
二期2X500MW筹建
序 号
热电厂名称
热电厂 地址
机组情况
汽轮机组生产公司
备注
装机容量
类型
投产时间
71
华能阳逻电厂
湖北武汉
一期2X300MW
1993/1994
二期2X300MW
1997
21
华能井冈山电厂
江西吉女
一期2X300MW
亚临界燃煤机组
2001
哈尔滨电机厂
二期2X660MW
超超临界燃煤机组
2009
东方电机有限公司
22
华能平凉电厂
甘肃平凉
一期4X300MW
2003
二期2X600MW
超临界空冷脱硫 燃煤机组
2010
23
华能岳阳电厂
湖南岳阳
一期2X362.5MW
燃煤机组
1991
英国
燃煤发电机组
2003.4
三期20OOMW
燃煤发电机组
2004
9
安徽池州九华发 电有限公司
安徽池州
一期2X300MW
燃煤机组
2005/2005
二期206OMW
10
序 号
热电厂名称
热电厂 地址
机组情况
汽轮机组生产公司
备注
装机容量
类型
投产时间
一中国华能集团公司
1
华能丹东电厂
辽宁东港
一期2X350MW
1998
美国西屋公司
规划总装机容量3900MW
华能南京电厂供热经济性分析
区供 汽 的补 充及 冷 备 用 。高 排 减压 装 置设 备
汽 参数 计 算 , 得 出不 同供 热 蒸 汽 的供 热燃 料 成本 ; 同时通过 作 功 能 力法 , 直观 地 表 明
了蒸汽 品质 与供 热 经济 性 的关 系。
【 关键 词 】 供 热 经 济性
分析
1 概 述
联 络管分 别 引出两个 汽源 点 。同时扩 大 舵 机
四段 抽 汽容 量 、增 加 四段抽 汽 量 以便兼 供 厂
路蒸汽 , 经减 压后 接 至供 热蒸 汽 分配 箱 , 作
为# 1 机 向高新 区供 汽 的补充及 热备 பைடு நூலகம் 。 # l 机 高压 缸排 汽 炉侧 低再 联 络 管上 抽 出一路 蒸 汽 与# 2机 高压 缸 排 汽 炉 侧 低 再 联 络 管 上抽 出 的一路 蒸 汽汇 合 ,经 减压 后 接至 供 热蒸 汽分
用汽 。
南 京 电厂 # l 、 2汽 轮 机 原 系 前 苏 联 哈 尔
科 夫 汽 轮 机 制 造 厂 生 产 的 K一 3 2 0 — 2 3 . 5 — 4
型超临界 、 一 次 中 间再 热 、 单轴 、 三缸 、 双 排 汽、 凝 汽 式汽 轮发 电机 组 , 于1 9 9 4年投产 。为
名 称 分 配 箱 容 积 长 度 直 径 工 作 压 力 MP a 单 位 m 3 参 数
表 2 高排 减 压 装 置 设 备 规 范
名 称
进 汽 压 力
单
位
参
数
8 . 5 4 7 7 8 2
MP a
4 . O 8
进 汽 温 度 1 2 o o 1 . 0 ~ 1 . 3
工 作 温 度
320MW湿冷机组高背压供热改造技术研究
320MW湿冷机组高背压供热改造技术研究湿冷机组是一种常见的发电设备,其通过将燃气烧烤后直接排入湿冷塔中冷却,然后再将其通过发电机组发电。
湿冷机组在供热方面有一些限制。
湿冷机组的高背压会导致供热效率低下。
高背压会降低发电机组的效率,同时也降低了燃气的压缩比。
这会导致燃气进入燃气轮机时的温度和压力较低,从而影响了发电机组的供热效率。
湿冷机组在供热过程中存在水负荷问题。
湿冷机组在供热过程中需要使用大量的冷水进行冷却,这不仅会浪费大量的水资源,还会增加供热系统的复杂性。
如果水负荷不足,可能会导致供热系统的故障。
针对湿冷机组的上述问题,我们可以采取一些技术手段进行供热改造。
我们可以采用高效节能的湿冷塔。
传统的湿冷塔通常使用直冷或间接冷却方式,这种方式会使冷却效果较差,从而导致供热效率低下。
而采用高效节能的湿冷塔,则可以提高冷却效果,从而提高供热效率。
我们可以采用余热回收技术来改善供热效果。
湿冷机组在发电过程中会产生大量余热,如果能够将这些余热回收利用,就可以提高供热效率。
可以将余热用于供热系统中的蒸汽发生器,从而提高蒸汽的温度和压力,进一步提高供热效果。
我们还可以采用燃气轮机废热锅炉技术来改善供热效果。
燃气轮机废热锅炉可以利用燃气轮机排出的烟气中的余热,将其转化为蒸汽或热水,用于供热系统。
这种技术可以提高供热效果,同时也可以减少燃气的排放。
我们可以采用多能互补供热技术来解决水负荷问题。
多能互补供热技术指的是利用多种能源同时供热的一种技术。
可以将湿冷机组的余热和其他能源,如太阳能、地热能等进行互补,来满足供热需求。
这样不仅可以减少对水资源的依赖,还可以提高供热的稳定性和可靠性。
针对湿冷机组高背压供热问题,我们可以采取一系列的技术手段进行改造。
通过使用高效节能的湿冷塔、余热回收技术、燃气轮机废热锅炉技术以及多能互补供热技术,可以提高湿冷机组的供热效率,减少水负荷,并实现可持续的供热。
350 MW汽轮发电机组热控系统改进
350 MW汽轮发电机组热控系统改进(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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浅谈320MW火力发电厂汽轮机节能调节
浅谈320MW火力发电厂汽轮机节能调节对于火力发电厂运行人员而言,汽轮机的经济运行,就是通过参数监视、参数调节、运行方式调整、日常巡检、定期试验等方面,使汽轮机的各个运行参数达到额定参数要求,从而使汽轮机效率接近理论设计值,达到经济运行目的。
本文主要从如何降低机组补水率、降低凝结水泵电耗、无电泵启机、循环水泵运行方式优化、提高真空泵工作效率等方面进行分析调整。
标签:汽轮机;运行调节;节能1 概述徐州华润电力有限公司二期2×320MW 火力发电机组,汽轮机为上海汽轮机厂引进美国西屋公司的技术制造的亚临界、一次中间再热、高中压合缸、双缸双排汽、单轴凝汽式汽轮机,属反动式汽轮机,高压缸是冲动、反动、混合式,共为1+13 级,其中调节级为冲动式,其它为反动式,中压缸共计10 级,反动式,低压缸为对称分流(2×7 级),双流反动式,两端各有一个排汽口。
热力系统:新蒸汽首先通过主汽门,六个调速汽门,进入高压缸。
高压缸排汽经中间再热后,通过两只中压主汽门、两个中压调门,进入中压缸,中压缸排汽分别进入两个低压部份排入凝汽器。
本机组设有八段非调整抽汽,分别供给三台高压加热器、除氧器、四台低压加热器,机组正常运行,汽轮机负荷的调整,主要依靠高压调速汽门进行调节,高、中压自动主汽门不参与调节。
影响汽轮机经济运行的因素诸多,如汽轮机自身特性、流通部分结垢、设备缺陷、进入汽轮机蒸汽初参数、凝汽器真空、热力管道及设备保温不足、节流损失、系统泄漏等。
本文主要从运行调节方面进行分析,从而找到提高机组经济性的节能措施,主要内容包括凝结水系统、给水系统、循环水系统、抽真空系统等四大系统。
2 凝结水系统凝结水系统是凝汽式汽轮机组汽水循环的重要组成部分,主要流程:低压缸排汽在凝汽器中凝结成水,汇集在凝汽器热井并通过凝结水泵升压,经过精处理除盐,再依次进入轴加、#8低加、#7低加、#6低加、#5低加逐级加热,最后进入除氧器进行除氧加热成饱和水。
华能南京电厂320MW机组锅炉低氮燃烧器改造工程研究
华能南京电厂320MW机组锅炉低氮燃烧器改造工程研究王茂华,李斌,周虹光华能南京电厂,南京 210035;西安热工研究院过有限公司西安710032The Research of Boiler Low-NO X Burner Reformation Project of 320MW Unit in Huaneng Nanjing Power PlantWang Maohua1, Li Bin1, Zhou HongGuang21. Huaneng Nanjing Power Plant, Jiangsu Nanjing 2100352. Xi’an Thermal Power Research Institute Co., ltd Shanxi, Xi’an 710032ABSTRACT: Introduce the determination, design, making, installation, debugging and running of boiler low-NO X burner reformation of Huaneng Nanjing Power Plant ,and find out the combination between the technological course and scientific research and innovation to the running reality of the reformation projectKEY WORD: burner reformation, technological course, scientific research and innovation, running reality摘要:介绍华能南京电厂锅炉燃烧器改造工程的立项、设计、制造、安装、调试和运行情况的,以了解整个改造工程的技术路线以及科研创新是如何与生产实际相结合的。
第一部分-燃气轮机运行规程(第三版)
华能南京金陵发电有限公司390MW燃气-蒸汽联合循环机组运行规程燃气轮机分册(第三版)二零一一年十月前言华能南京金陵发电有限公司2³390MW燃气—蒸汽联合循环机组运行规程第三版是根据国家有关电力法规、制造厂提供的有关资料,在第二版运行规程的基础上,结合#1、2机组投产四年多来的运行经验,经燃机发电部全体人员的共同努力编写出来的。
与第二版运行规程相比,第三版运行规程根据现场设备异动、技术改造情况进行了修订,并将二十五项反措以及运行补充规定融入到规程中,使之更加完善和全面,也更能指导运行人员的运行操作。
燃气—蒸汽联合循环机组的运行人员应认真学习本规程,上岗前需经考试合格。
各级有关人员也应熟悉并严格执行本规程。
本规程编写过程中,得到了公司领导、相关部门同仁的大力支持和指导,在此一并表示感谢。
本规程自颁布之日起生效。
编写:章焰、沙俊辉、卢俊、章恂初审:李晓冬审核:冯宝信批准:目录第一章燃气轮机技术规范及主要技术性能 (1)第二章燃气轮机辅助系统及操作 (4)第一节盘车与顶轴油系统 (4)第二节天然气前置模块系统 (6)第三节燃料模块系统 (11)第四节冷却与密封空气系统 (15)第五节加热和通风系统 (18)第六节压气机进气处理系统 (22)第七节二氧化碳火灾保护系统 (27)第八节危险气体检测系统 (33)第九节清吹空气系统 (34)第十节轴系振动管理(Bently)系统 (37)第三章机组水洗 (40)第一节水洗系统概述 (40)第二节在线水洗 (41)第三节离线水洗 (42)第四节水洗工作注意事项 (43)第四章事故处理 (45)第一节事故处理原则 (45)第二节紧急停机 (45)第三节着火 (46)第四节系统事故处理 (47)第五章附录 (54)第一章燃气轮机技术规范及主要技术性能1.概况本厂燃机为GE公司设计的MS9001FA系列PG9351FA重型、单轴燃气轮机,包括压气机、燃机透平、燃烧室和两个支撑轴承。
320MW汽轮机组冷端运行优化研究.doc
320MW汽轮机组冷端运行优化研究随着国家对火电厂单位煤耗的要求越来越高,火电厂机组冷端系统的运行优化是电厂挖掘潜在节能降耗的重要途径。
以某电厂2号320MW亚临界湿冷机组为研究对象,该机组冷端的主要设备运行数据来分析,发现凝汽器真空度长期低于设计值,循环水泵电耗也偏高等原因,导致供电煤耗约为330g/(kWh),低于同类型先进机组的315.77g/(kWh)。
以机组运行数据为依据,结合设备和系统的设计资料、试验报告和实验测试,分析了该电厂的冷端系统的能耗水平和分布情况以及影响机组能耗水平的因素。
此电厂能耗现状与其对应的目标值差距,主要表现有:凝汽器真空度偏低、凝汽器冷却水管清洁系数偏低、循环水泵能耗高。
从运行优化、检修维护和技术改造三个方面,提出了真空泵改用冷冻水冷却、胶球清洗装置改型、循环水泵及其电机升级和采用两机三泵运行方式等成熟可靠的优化和节能措施。
(1)运行优化方面,采用真空泵工作水改为空调冷冻水,提高了真空泵的运行性能,年均凝汽器真空度提高0.1kPa,折合年均发电煤耗下降约0.2g/(kWh);采用更新循环水泵的方式,提高了循环水泵工作效率,进而降低了循环水泵电耗。
改造后效果:循环水温为18°C时凝汽器真空度平均提高约0.2kPa、循环水温为26°C时凝汽器真空度平均提高约0.4kPa、循环水温为32°C时凝汽器真空度平均提高约0.1kPa;循环水温分别为18°C、26°C、32℃时凝汽器端差平均降低约0.1°C。
(2)检修维护方面,采用胶球清洗系统的升级,改善了凝汽器冷却管清洁系数,进而提高真空和降低端差,将收球率由原来的50%提高到97%,年均凝汽器真空度提高0.1kPa,折合年均发电煤耗下降约0.2g/(kWh)。
(3)技术改造方面,在未采用高低速电机前,通过机组循环水泵耗功试验和机组性能优化试验,提出了不同水温下“两机三泵”的运行方式,降低了循环水泵电耗,采用此方式下循环水泵年电耗由原来的0.913%降至0.823%。
630 MW机组DCS与DEH一体化升级改造
630 MW机组DCS与DEH一体化升级改造
朱又生
【期刊名称】《江苏电机工程》
【年(卷),期】2013(032)004
【摘要】江苏国信扬州第二发电有限公司1号机投产于1998年,汽轮机DEH采用WDPF控制系统,机组DCS采用TXP分散控制系统.机组控制系统运行时间较久,设备老化严重,故障率较高,严重影响机组的正常生产和运行安全.经过全面的市场调研和反复技术论证,决定采用Emerson过程控制有限公司的专家控制系统Ovation 对DCS和DEH进行一体化改造.经过承接方和业主双方半年多的努力,1号机组已于2012年6月底完成改造并投入发电运行,各项性能指标均达到或超过现有系统.【总页数】4页(P62-65)
【作者】朱又生
【作者单位】江苏省国信集团,江苏南京210005
【正文语种】中文
【中图分类】TP273
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4.DCS\DEH系统升级改造研究 [J], 谢增
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南京地区电网“黑启动”试验成功
南京地区电网“黑启动”试验成功
佚名
【期刊名称】《江苏电机工程》
【年(卷),期】2006(25)3
【摘要】2006年4月6日,江苏省电力公司组织对南京地区电网进行了“黑启动”试验。
随着江苏华能南京电厂32万KW的1号燃煤机组16时13分并网发电,此次试验获得成功。
这是继日前江苏电网首次成功进行了常州地区“黑启动”试验之后,在省会城市组织的一次关键性试验。
【总页数】1页(P36-36)
【关键词】“黑启动”试验;华能南京电厂;试验成功;地区电网;江苏省电力公司;并网发电;燃煤机组;常州地区;江苏电网;省会城市
【正文语种】中文
【中图分类】TM733
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58 热力发电·2003(6)
图 1 网络结构
(2)阀位工况 阀位控制为手动开环控制 , 主要 用于自动控制条件不满足的工况 , 也是一种后备操作 手段 。 运行员可通过手操盘“增加” 、“减少”键 , 或通过 CRT 设置阀位目标值 、阀位变化率来直接控制调速汽 门开度 。
(3)功率工况 设计有功率反馈闭环控制回路进 行功率调节 。 运行员可通过 CRT 设置负荷目标和负 荷变化率来改变机组负荷 。
(4)保压 1 工况 设计有主汽压反馈闭环控制回 路进行主汽压控制 , 以维持机前压力稳定 。 运行员可 通过 C RT 设置主汽压目标值来改变主汽压力 。压力 定值也可由运行员选择 , 自动设定(根据负荷 压力曲 线自动改变定值)。
技术交流
由试验结果可知 , 叠加 5 000 次的疲劳循环 , 即在 5 000 次起停或负荷发生较大变化的条件下 , 材料的变 形仍以蠕变为主 , 可以通过纯蠕变变形的特征描述以 蠕变为主体的蠕变疲劳交互作用的形变规律 , 疲劳对 蠕变的影响仅在于变形幅度 、速度和各变形阶段的时 间比例 。在试验时间 、周次内 , 上保载时间对蠕变疲劳 交互作用下材料的变形行为影响较大 , 上保载时间延 长 , 蠕变变形量增加 , 但随着保载时间的延长 , 将向纯 蠕变方向发展 。 可见 , 对运行后的 F 11 钢主蒸汽管道 , 用纯蠕变断裂模式进行寿命评估是符合实际的 。
2 主要功能
2 .1 电调/ 液调切换 保留原电调 、液调并存的运行方式 , 运行员可通过
C RT 或辅操盘进行切换 。 电调故障时可自 动切至液 调方式 , 并有首出记忆供运行员参考 , 待故障消除后可 由运行员手动切回电调方式运行 。 由液调切至电调方 式时可自动根据当前情况选择合适的运行工况 。
2 .4 DEH 的试验功能 设计有超速试验 、离线阀门试验和在线阀门试验 。
2 .5 自启动(AT C) 根据机组启动热状态(冷态 、温态 、热态 、极热态),
按照汽轮机制造厂推荐的并经过 现场修正的启 动曲 线 , 自动设定升速率 、暖机转速和时间 , 可实现汽机从 冲转至 3 000 r/ min 定速的自启动过程 。 在此自动升 速过程中 , 运行人员可随时退出 , 进入汽机自动控制方 式。
M 集散型 控制系统 的机组 级通讯 网络 , 该网 络采用 FDDI 光纤数据网络 , 具有高传输速率 、高可靠性 、实时 性强等特点 。DEH 的 OPC 和 AUT 2 个控制器是 100 M 光纤网上的 2 个独立节点 。
1 .4 辅助手操盘 在集控室的操作台上安装 1 块辅助手操盘 , 以便
改造的范围主要是原 DEH 的电调部分 , 保留原有 的液压系统 、电 液接口驱动部套等 , 原有的电调 、液调 并存的运行方式不变 , 控制系统采用与 DCS 系统一致的 日立 HIACS 5000M 系统 。 国电热工研究院承担整个 系统的设计 、组态 、联调及现场调试工作 。 改造后系统 于 2002 年 1 月 14 日在现场正式投运 。
1 .2 模件 DEH 系统配置了 2 对控制器模件 :OPC 和 AUT ,
它们是 HIACS 5000M 系统通讯光纤网上的 2 个独 立节点 , 配置有 H IACS 5000M 通用 I/O 模件 14 块 和用于汽轮机控制的专用 I/O 模件 9 块 。
1 .3 网络结构 如图 1 所示 , μ Net work 100 是 H IACS 5000
(7)切分工况 切分工况条件满足后由运行员手 动投入 , 系统按一定的升压速率关闭调速汽门 , 当压力 升至一定值后自动转为保压 1 工况 。
(8)反切分工况 反切分工况条件满足后由运行 员手动投入 , 系统按一定的降压速率开启调速汽门 , 当 调速汽门开度大于一定值后自动转为阀位工况 。
(9)一次调频 运行员可选择一次调频的投入或 切除 。 一次调频投入时 , 当汽机转速与额定转速偏差 大于设置的死区时一次调频动作 , 频率调整给定按不
(2)众多工况的无扰切换 考虑到俄供机组的特
图 2 阀位平衡
(4)机炉协调控制及 AGC 设计为以汽机跟踪为
基础的 协调控 制系 统,
DEH 协 调调节 器调 节汽
轮机前压力 , 同时接收锅
炉 MCS 发出的 CCS 负荷 设定指令 , 利用锅炉蓄热
加快功率响应 , 如图 3 所
示 。在大量试验的基础
技术交流
等率随汽机转速变化而变化 。
2 .3 DEH 的保护功能 为保证汽轮机运行的安全性 , 设计的 DEH 保护功
能主要有 :(1)103 %超速保护 ;(2)甩负荷预警保护 ; (3)强关调速汽门保护(分为 750 mA 和 1 000 mA 强 关调速汽门);(4)调节级压力 >Max(闭锁增负荷); (5)两 侧 调 门 开足 (闭 锁增 负 荷);(6) DEH 跳 闸 (110 %超速保护 、保护系统停机指令等)。
殊性和电厂运行 、维护人员的习惯 , 在设计中保留了原 DEH 的转速工况等 8 种工况 。 因工况众 多 , 切换 、跟 踪比较复杂 , 故充分考虑了运行及事故过程中可能出 现的各种情况 , 为各工况均设计了严密的切换逻辑和 控制 、跟踪回路 , 并在出厂前联调和启动前联调过程中 做了大量的试验 , 保证了各运行工况的无扰切换 , 为机 组一次启动成功和顺利投入商业运行奠定了基础 。
(2)1000 mA 强关调门 配 置切换继电器 , 常闭接点通过正 常控制电流至电液转换器 , 常开 接点连接 1 000 mA 保护回路 。 1 000 mA 保护回路单独配置了 48 V 电源和串联限流电阻 , 与电 液转换器控 制线圈内 阻形成 回 路。
(3)电/ 液调切换 除 了在 DEH 系统正常运行时 , 通过运行 员手 动 和联 锁 逻 辑进 行 电/ 液调 切 换 外 , 还 设 计 了 DEH 系统 24 V 或 48 V 电 源失 去 、OPC 或 AUT 双 CP U 全故障时 , 通过继电器回路切至液调的功能 。
上 , 对压 力和功率在调节
中所占 的 比例 以 及调 节
器参数 本 身进 行 了细 致
的整定 , 使得机炉协调控
制和 AGC 获得了良好的
调节品质 。
(下转第 63 页)
图 3 协调控制
热力发电·2003(6) 59
图 5 不同最小应力下材料的变形行为 (上保载时间 120 s)
图 6 不同保载时间下材料的变形行为
2 .2 电调方式下的基本控制功能 在电调方式下设计有 8 种运行工况 :转速工况 、阀
位工况 、功率工况 、保压 1(包含 RB)工况 、保压 2 工 况 、切分工况 、反切分工况和协调工况 , 以下简单介绍 各工况下的基本控制功能 。
(1)转速工况 控制汽机冲转 、暖机和同期并网 过程 。 分为运行员自动和自启动(ATC)2 种方式 。 在 运行员自动方式时 , 运行员可设置目标转速和升速率 控制汽轮机冲转和暖机 ;AT C 方式时 , 根据 汽机启动 状态自动设置目标转速和升速率控制汽轮机冲转和暖 机 。 具有自动快速冲过临界转速区和防止目标转速误 设在临界转速区内的功能 。
进行紧急异常工况 或 DEH 系统故障时 的后备操作 。 盘上有 4 个数字显示表 , 8 个显示表量纲状态灯 , 2 个 钥匙开关 , 9 个带灯按钮(其中“强关调门”按钮带盖)。
热力发电·2003(6) 57
技术交流
1 .5 保护接口 (1)超速保护 超速保护板
驱动继电器 , 将超速保护跳闸信 号送汽机保护系统和 SOE 。
(5)保压 2 工况 保压 2 是 一种特殊 的压力工 况 。在协调工况下 , 主汽压降至一定值时自动进入该 工况 。 运行员可手动调整主汽压目标值 , 当主汽压大 于一定值后 , 运行员可切换至“保压 1”工况 。
(6)协调工况 协调工况是把锅炉和汽轮机作为 1 个整体进行控制 , 由机炉共同完成稳定运行和满足 电网负荷变动的要求 。
1 硬件构成
1 .1 机柜 DEH 系统包含 3 个机柜 , 其中 1 个是专用测量和
驱动卡柜(与 HIACS 5000M 系统第 1 排机柜电源变 压器共用), 另 2 个是 DEH 模件和接口柜 。
(1)1 号柜 专 用测量 和驱动 卡柜 , 安装 有 :1) LVDT 变送器 , 内有 20 块 R 02 系列变送器 , 包含 3 个 机架 , 每个机架有 1 块 R 02 电源卡 ;2)电液转换器功 放板 , 为南京电厂专门设计的模拟电子板 , 将 DEH 输出
(3)阀位指 令与阀位反 馈采用软 件平衡 利用 OPC 控制器的快速性(10 ms), 在 OPC 控制器中实现 阀位指令与阀位反馈的软平衡(图 2)。 由于采用软件 平衡 , 所以能够根据甲 、乙侧阀门控制特性的差异 , 灵 活地设置不相同的非线性补偿和增益 , 使阀门随动控 制获得最佳的快速性和稳定性 , 从而提高了整个系统 的调节品质 。从试验及现场投运情况看效果良好 。
利。 DEH 系统与 DCS 采用一体化控制 , 系统 设计与
DCS 紧密联系 , 如机炉协调控制 、RB 等功能均充分利 用一 体化 控 制思 路 , 使 这 些 功能 更 加 完善 和 合理 。 DEH 与 DCS 设计思路 、监 控画面 、历 史记录 、趋 势等 均完全一体 , 为电厂运行及维护人述
华能南京电厂 1 号机组 DEH 控制系统选用成熟 可靠的硬件及软件系统 , 采用先进完善的设计方法 , 自 改造后投运以来运行情况良好 , 完全能够满足汽轮发 电机组对控制系统安全 、可靠 、快速反应的要求 。 它具 有以下特点 :
(1)DEH 系统与机组 DCS 采用一体化选型 、一体 化控制 DEH 系统的硬件部分与机组 DCS 采用一体 化选型 , DEH 的控制器为 DCS 光环网的 2 个节点 , 所 以能与 DCS 实现真正的数据共享 , 系统间通讯信号方 便 、可靠 。DCS 的任一操 作员站均可对 DEH 系 统进 行监控 , 冗余度高 , 大大提高系统的可靠性 。 另外 , 一 体化选型也为电厂的日常管理和维护提供了极大的便