端子脱出不良分析报告及经典案例
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缺陷孔号 4.5 26 4.5 5 11.12 4.5 6.14 缺陷描述 导线插错 端子插错 导线插错 端子插错 导线插错 尺寸长 导线插错 导线插错
端子重新插入塑件后 ,缺陷消失;可判断 塑件一次锁未失效, 基本排除拉出。
数量 1 1 1 1 1 1 1 1
3
日期
项目 X11M
区域 LHD
团队名 长城
Competency Descriptor
Security Classification Date 2
原因分析
A049#塑件18#端子脱出 1.员工在预装工位没有将端子插接到位 2.线束返工后插接不到位 3.端子插接到位,但在后工拉出; 3.2端子在电 测试后,被 外力拉出;
3.1端子在电 测试前,被 外力拉出; 3.2端子在电 测试后,被 外力拉出;
1.1员工没有执行 插端子的三部曲 “推-听-拉”
1.2后工序没有探测出来
查3/29 FTQ返工记录,未 见A049# 塑件18孔位的返 工记录,排除该原因
塑件一次锁未失效 ,排除拉出。
塑件一次锁未失效 ,排除拉出。
据以上分析: 缺陷产生原因:违反操作,戴手套插端子。 问题流出原因: 1. 戴手套回拉力度不足; 2. 不到位端子位于临界位置,电测台无法分辨; 3. 外检工位员工,目测检验,未检出不良。
返工牌号
0677284 0677285 0677288 0677289 0677290 0678042 0678043 0678722
P/N 13699734 13699734 13699734 13699734 13699734 13699734 13699734 13699734
缺陷工位 KIT1 FA3 KIT1 KIT3 KIT4 FA4 KIT1 FA2
不良品实物初步分析
端子未装到 位,已退出
据以上图片,可初步判定为A049# 塑件 18#孔的端子脱出插接位置
紧急围堵措施
1.全检德尔福以及日产所有仓存品以及原材料 库存 生产线半成品 生产线库存 数量 (pc) 12 16 全检结果 无缺陷 无缺陷
德尔福仓库库存,Total: 192pcs
PN 1 15530150/155301 49/15530147 全检数量 192 不合格数 0
1.1员工没有执行 插端子的三部曲 “推-听-拉”
1.2后工序没有探测出来
查3/29 FTQ返工记录,未 见A049# 塑件18孔位的返 工记录,排除该原因
见后续原因分 析 1.1
预装后的工装工位以及电 测试设备100%检验及探测 端子的到位性。 见后续原因分析 1.2
FTQ 返工记录
端子重新插入塑件后 ,缺陷消失;可判断 塑件一次锁未失效, 基本排除拉出。
流出原因: 电测台无法判定临界位置端子不到位; 外检未检出
Competency Descriptor
Security Classification Date
原因分析
A049#塑件 18#孔端子脱出 1.员工在预装工位没有将端子插接到位 2.线束返工后插接不到位 3.端子插接到位,但在后工 序被拉扯出来;
Security Classification Date
原因分析1.2
潜在原因1.2:后工序没有探测出端子不到位 1. 电测台未检出原因
电测台检验线路的通断,如有端子不到位,电测台可以发现。 但是当端子零界到位位置时,此时,夹在塑件一次锁和塑件内壁间,但尚未卡入端子锁定处, 此时,如回拉力度不足,就难以发现不到位。 同时,电测台探针可以接触到端子,导致电测不能检出不到位端子。 而在后续操作中,不到位端子会脱出。 2. 外检员工未检出原因 端子在通过外检是并未完全脱出,因此外检没有检出此不良。
Security Classification
原因分析1.1
潜在原因1.1:员工没有执行插端子的三部曲“推-听-拉”
1. 端子插接的VPS指示图(WI): 该指示图张贴于所有相关端子插接工位; 分析过程见如下: 3.领班和QC对现场查端子进行 检查更新班长检查表,增加” 每两小时确认插端子员工正确 执行插端子的OS要求” 2. 员工每日上班前使用拉力机训练
3. 外检工位员工,目测检验,未检出不良。 措施: 1.外检工位检查端子到位,由目视检查改为回拉检查,即增加一次端子回拉。确保能发现临界状态的不良品
2.QC对该塑件内的端子加强检验
3.班长每日巡查,增加对员工回拉端子及是否戴手套进行督查;
水平展开:
水平展开至所有无2次锁定塑件。
Competency Descriptor
Competency Descriptor
Security Classification Date 6
改善措施
措施:
针对缺陷产生原因:违反操作,戴手套插端子。 措施:发出质量警报,重申“严禁插端子工位戴手套操作”,如有发现取消上岗证。
针对问题流出原因: 1. 戴手套回拉力度不足;
2. 不到位端子位于临界位置,电测台无法分辨;
端子脱出不良_分析报告
Prepare time:2015/4/15
Security Classification
不良品概况
1.发生时间:2015/4/15 2.发生地点:日产郑州中牟工厂 3.反馈时间:2014/4/15 4.缺陷线束名称:主线束(MAIN) 5.缺陷线束零件编号: 240105LF1A (15530149) 6.缺陷线束德尔福生产时间: 2015/3/29 7.不良内容 线束位置号:A049 缺陷类型: 端子脱出不良(见右图) 缺陷孔位:18# 8.不良数:1pc
-7-16
发现缺陷 工位 电测 电测 电测 电测 电测 电测 电测 电测
Date
缺陷位置
A002 A022 A002 A002 A311 A060 A002 A048
-7-19 -7-25 -7-28 -7-28 -8-13 -8-14 -8-17
X11M RHD 长城 X11M RHD 长城 X11M LHD 奔驰 X11M LHD 奔驰 X11M LHD 奔驰 X11M LHD 长城 X11M RHD 长城 Competency Descriptor
后才上岗操作:通过多次在拉力学 习机上模拟练习,训练员工端子回 拉的力度的手感。 拉力学 习机: 10~20N 间显示 绿灯; 超过 20N显 示红灯
上提
根据以上分析,我司从端子插接VPS指示,每日进行拉力测试,生产领班以及 QC进行不定时巡 查来等监控员工执行“推-听-拉”的插端子三部曲。 排查根本原因时,发现系统完整,该岗位员工清楚标准操作要求。 但该员工曾在3/29日前后因个人手部皮肤原因佩戴手套操作,属于违规操作。 Competency Descriptor 由于手套直接影响接插端子后的回拉力度,故,潜在原因 1.1不能排除。
Security Classification Date
端子重新插入塑件后 ,缺陷消失;可判断 塑件一次锁未失效, 基本排除拉出。
数量 1 1 1 1 1 1 1 1
3
日期
项目 X11M
区域 LHD
团队名 长城
Competency Descriptor
Security Classification Date 2
原因分析
A049#塑件18#端子脱出 1.员工在预装工位没有将端子插接到位 2.线束返工后插接不到位 3.端子插接到位,但在后工拉出; 3.2端子在电 测试后,被 外力拉出;
3.1端子在电 测试前,被 外力拉出; 3.2端子在电 测试后,被 外力拉出;
1.1员工没有执行 插端子的三部曲 “推-听-拉”
1.2后工序没有探测出来
查3/29 FTQ返工记录,未 见A049# 塑件18孔位的返 工记录,排除该原因
塑件一次锁未失效 ,排除拉出。
塑件一次锁未失效 ,排除拉出。
据以上分析: 缺陷产生原因:违反操作,戴手套插端子。 问题流出原因: 1. 戴手套回拉力度不足; 2. 不到位端子位于临界位置,电测台无法分辨; 3. 外检工位员工,目测检验,未检出不良。
返工牌号
0677284 0677285 0677288 0677289 0677290 0678042 0678043 0678722
P/N 13699734 13699734 13699734 13699734 13699734 13699734 13699734 13699734
缺陷工位 KIT1 FA3 KIT1 KIT3 KIT4 FA4 KIT1 FA2
不良品实物初步分析
端子未装到 位,已退出
据以上图片,可初步判定为A049# 塑件 18#孔的端子脱出插接位置
紧急围堵措施
1.全检德尔福以及日产所有仓存品以及原材料 库存 生产线半成品 生产线库存 数量 (pc) 12 16 全检结果 无缺陷 无缺陷
德尔福仓库库存,Total: 192pcs
PN 1 15530150/155301 49/15530147 全检数量 192 不合格数 0
1.1员工没有执行 插端子的三部曲 “推-听-拉”
1.2后工序没有探测出来
查3/29 FTQ返工记录,未 见A049# 塑件18孔位的返 工记录,排除该原因
见后续原因分 析 1.1
预装后的工装工位以及电 测试设备100%检验及探测 端子的到位性。 见后续原因分析 1.2
FTQ 返工记录
端子重新插入塑件后 ,缺陷消失;可判断 塑件一次锁未失效, 基本排除拉出。
流出原因: 电测台无法判定临界位置端子不到位; 外检未检出
Competency Descriptor
Security Classification Date
原因分析
A049#塑件 18#孔端子脱出 1.员工在预装工位没有将端子插接到位 2.线束返工后插接不到位 3.端子插接到位,但在后工 序被拉扯出来;
Security Classification Date
原因分析1.2
潜在原因1.2:后工序没有探测出端子不到位 1. 电测台未检出原因
电测台检验线路的通断,如有端子不到位,电测台可以发现。 但是当端子零界到位位置时,此时,夹在塑件一次锁和塑件内壁间,但尚未卡入端子锁定处, 此时,如回拉力度不足,就难以发现不到位。 同时,电测台探针可以接触到端子,导致电测不能检出不到位端子。 而在后续操作中,不到位端子会脱出。 2. 外检员工未检出原因 端子在通过外检是并未完全脱出,因此外检没有检出此不良。
Security Classification
原因分析1.1
潜在原因1.1:员工没有执行插端子的三部曲“推-听-拉”
1. 端子插接的VPS指示图(WI): 该指示图张贴于所有相关端子插接工位; 分析过程见如下: 3.领班和QC对现场查端子进行 检查更新班长检查表,增加” 每两小时确认插端子员工正确 执行插端子的OS要求” 2. 员工每日上班前使用拉力机训练
3. 外检工位员工,目测检验,未检出不良。 措施: 1.外检工位检查端子到位,由目视检查改为回拉检查,即增加一次端子回拉。确保能发现临界状态的不良品
2.QC对该塑件内的端子加强检验
3.班长每日巡查,增加对员工回拉端子及是否戴手套进行督查;
水平展开:
水平展开至所有无2次锁定塑件。
Competency Descriptor
Competency Descriptor
Security Classification Date 6
改善措施
措施:
针对缺陷产生原因:违反操作,戴手套插端子。 措施:发出质量警报,重申“严禁插端子工位戴手套操作”,如有发现取消上岗证。
针对问题流出原因: 1. 戴手套回拉力度不足;
2. 不到位端子位于临界位置,电测台无法分辨;
端子脱出不良_分析报告
Prepare time:2015/4/15
Security Classification
不良品概况
1.发生时间:2015/4/15 2.发生地点:日产郑州中牟工厂 3.反馈时间:2014/4/15 4.缺陷线束名称:主线束(MAIN) 5.缺陷线束零件编号: 240105LF1A (15530149) 6.缺陷线束德尔福生产时间: 2015/3/29 7.不良内容 线束位置号:A049 缺陷类型: 端子脱出不良(见右图) 缺陷孔位:18# 8.不良数:1pc
-7-16
发现缺陷 工位 电测 电测 电测 电测 电测 电测 电测 电测
Date
缺陷位置
A002 A022 A002 A002 A311 A060 A002 A048
-7-19 -7-25 -7-28 -7-28 -8-13 -8-14 -8-17
X11M RHD 长城 X11M RHD 长城 X11M LHD 奔驰 X11M LHD 奔驰 X11M LHD 奔驰 X11M LHD 长城 X11M RHD 长城 Competency Descriptor
后才上岗操作:通过多次在拉力学 习机上模拟练习,训练员工端子回 拉的力度的手感。 拉力学 习机: 10~20N 间显示 绿灯; 超过 20N显 示红灯
上提
根据以上分析,我司从端子插接VPS指示,每日进行拉力测试,生产领班以及 QC进行不定时巡 查来等监控员工执行“推-听-拉”的插端子三部曲。 排查根本原因时,发现系统完整,该岗位员工清楚标准操作要求。 但该员工曾在3/29日前后因个人手部皮肤原因佩戴手套操作,属于违规操作。 Competency Descriptor 由于手套直接影响接插端子后的回拉力度,故,潜在原因 1.1不能排除。
Security Classification Date