莱钢1080m3高炉热风炉煤气流量检测技术的优化与应用
莱钢煤气系统的优化与应用
M 高炉和 M 高炉生产,焦炉煤气
炉、锅炉、焦炉等,单一焦炉煤气用 户 有 焦 炉、烧结机等,混合煤气主要供锻压、热带、 中小型、中型等轧钢车间,转炉煤气除炼钢厂 自用外,剩余部分并入混合煤气主管网;热电 厂锅炉为全公司煤气缓冲用户。 % A ! % K K ’年煤气利用基本情况 M, % K K ’年共发生高炉煤气 ! " % N ’ %万 E M, 放 散 率 为 高炉 煤 气 放 散 量 ! % % ’ N万 E % " A $ O。两 座 焦 炉 共 产 生 焦 炉 煤 气 ! & P & %万 M,基本不放散。转炉煤气回收系统还不完 E 善,转炉煤气没有得到正常回收。加热炉消耗 重油! P M M ’吨,钢包烘烤消耗柴油% ! ! !吨。 % A M 莱钢煤气利用的特点 根据工艺特点,煤气发生量及使用量均具 有波动性。比如:高炉休风或发生待料等现象
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2#1080m3高炉除尘技术改造实践
安装 方式 位 于箱体 内部 ,无法 焊 接 ,导 致汽 包不能
保压 ,喷吹效果差。本次改造在原有箱体基础上 ,
对 除尘 器 箱 体 顶 部 盖 板 整 体 改 造 ,保 证 5 的 坡 % 度 ;将 箱体 盖板 外 沿 抬 高 至 5(1 3 ,对 箱 体 盖 板 进 1 1 行 整形 ,保 证密 封 良好 ,降低漏 风率 ;将 汽包整 体 抬 高至 箱体 顶部 ,更换 漏气 汽包 ,并 对相 应 的管 道
于除尘器漏风率高、除尘捕集点设置不当、系统管
网布局不合理等原因 ,出铁场粉尘浓度超标严重 , 现 场环 境 十分 恶劣 。
1 存在 的主要 问题 、
1 除 尘捕集 点 设 置 、安装 不 合 理 。 主要 是 铁 )
口顶吸罩捕集面积较小 ;铁 口无侧吸 ;流铁沟无烟 尘 捕集 装 置 。
进行 盲死 ,没有 对 管路布 置进 行改 动 ,因此造 成除 尘管 网走 线 曲折 、弯头过 多 ,从 吸尘 点到 箱体 入 口 的 主管道 处 的 9 。 头 多达 6个 ,系统 阻力 大 ,影 0弯
响除 尘效果 。
原 管 道设计 如 图 1 所示 。
70 除尘嚣 10 接 2 高炉出铁口顶吸罩管道
用 高炉 大修 机会 ,对 出铁 场 除尘 管 网进 行 了系统优化 改造 ,降低 了系统 阻力 和漏风 率 ,除 尘
效 果得 到 明显 改善 。
关 键词 :高炉 出铁 场 除 尘 管道
0 前 言
莱 钢 股份炼 铁 厂 21 8 高炉 出铁 场除 尘器 0m。 0 最 初是 供 1、2两 座高 炉 出铁场使 用 ,除尘 效 果较 差 ,2 0 04年将 其 改 为 2 高 炉炉 前 除尘 专 用 。但 由
莱钢1080m3高炉大煤比喷吹技术
k, g 采用循环 水冷却 方式 。
22 采 用混煤 生产 .
.
比喷吹且不破坏高炉顺行并保持高炉煤气流分布 合理 , 莱钢 股份 炼铁 厂 自20 年初 开始 对大煤 比喷 07
吹技 术 进 行 研究 。经 过 一 系 列工 艺 改 造 和 技 术创 新 , 功 解决 了制 约 煤 比提升 的系 列 难题 。 目前 , 成
( 莱芜钢铁股份 有限公 司 炼铁 厂 , 山东 莱芜 2 1 0 ) 7 4 1 摘 要 : 钢 1 8 莱 0n 0 i 高炉 以稳定 顺行为基础 , 并实施大煤 比喷吹技术 , 研究 经过对动力 系统及喷吹系统 的优化改造 , 焦 从
炭冶金性 能研究 、 富氧量研究 、 炉调剂参数控 制等关键技术 人手 , 高 实现 了20k/ 0 t g 大煤 比喷吹 , 他各 项主要技术经济指 其
量 6 Im n 主 电机 功 率 4 0k 机 组 重 量 92 0 0I/ i, T 5 W, 0
高炉喷吹煤粉代替 焦炭是 目前钢铁业 降低生
铁 成本 的关键 技 术 。喷煤 代 替焦 炭 , 可减 少炼 铁对
炼焦煤 的依赖 , 降低炼焦和高炉炼铁环境负荷 , 并 实 现 高炉 强化 冶炼 , 达到节 能 降耗 的 目的 。在 莱钢 “ 五” 划期 间 , 8 炉配 置 了喷煤 系统 , 十 规 1 0m 高 0 具
根 据各 入 厂煤 种粉 煤性 能检 测数 据对 照 , 主要
煤种性能结论为 : 中性煤种为白杨墅 、 长治北 、 玉门 沟 、 板 桥等 ; 北 制粉 性 能 差煤 种 为 焦作 北 、 王 ; 待 喷
吹性 能 差 煤 种 为桑 树 坪 、 上 。其 中桑树 坪 、 店 店上 两 煤 种 使 用 冶金 性 能 实 验室 焦 炭 反应 性 实 验设 备
煤气流量检测技术及其应用
( h a Pa t T eB r ln)
Ab t a t T e c oc f u tb e g s o ee t g tc n g e e a tri c u ae yd t ci g g sf w. sr c : h h ie o i l a w d t ci e h i u si a k y fc o a c r t l ee t a o s a l f n s n n l h s a e r l i t u e h r i l so mmo l s d g sf w d tc ig t c n q r s a d t er c a a trs T i p p rb if n r d c st e p i c p e f o e y o n c n y u e a o e e t e h i u e n h i h r c e i。 l n t s n r vd s a s to u c sf l x e e c n d tc i g g s f w b s d o h ln r a st ai n i ,a d p o i e e fs c e s p r n e i ee t a o a e n t e p a t e l i t . c u e i n l u o
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莱钢 科技
2o 0 6年 1 0月
煤 气 流 量 检 测 技 术 及 其 应 用
王 军 张俊梅 巩 立刚 王 宝进 钟 纲
( 材厂 )( 棒 炼钢厂 )
( 棒材厂 )
摘
要 :选择合适 的流量检测技术,是实现煤气流量准确检测的关键 。本文简要介绍 了常用煤气流量
2 126 购置 、安装 费用 低 ...
2 13 存在的缺点 .. 2 13 1 孔板两侧易受到粘性物 吸附,使开 .. .
莱钢1000m 3高炉采用的新技术
( 山东省冶金设计 院, 山东 莱芜 2 10 ) 7 14 摘 要 : 莱钢 l0 m 高炉设计 采用全覆盖 、 O0 砖壁合一 薄壁炉衬 、 铜冷却壁 、 碳砖 一陶瓷杯 复合 炉底 、 软水密闭循环 冷却系
统 、W 串罐无料钟炉顶 、 型顶燃 式热风炉 、 P 改进 全干法布袋除尘等一系列先进实用技术 , 为实现“ 高产 、 质 、 优 低耗 、 长寿 、 环 保” 的生产 目 奠定 了技术基础 。 标
移动空间 , —l 段在炉壳与冷却壁进 出水管之间 l 5
采用 波纹补 偿器 进行 密封 ,吸 收冷却 壁挠度 变形对 水 管的剪切 , 又起 到 了封住煤气 的效果 。
科长 、 工程师 , 从事高炉生产 、 工程管理及炼铁设计工作 。
8
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用螺栓 固定 ;铜冷壁采用 固定螺栓 + 定位销的连接 方式与炉壳加固, 以防冷却壁变形 ; 同时利用进出水
管 上的保 护套采 用 固定点 、 、 浮动 点和 滑动 点相 软 硬
结合的方式 固定 ,使冷却壁在各方 向上都有膨胀和
作 者简介 : 向国( 9 2 )男 , 张 17 一 , 山东莱 芜人 ,0 6 毕业于北京 科 20 年 技大学冶金工程专业 , 工程硕士。现为山东省冶金设计院冶炼科 副
表 2 各 段冷 却壁 结构 形式 及材 质应 用部 位 应用部位 结构形式 冷却壁材质 一
低铬铸铁 10 4
01M a . P ,高炉一代炉龄大于 l 年 。其 中 l O 0 7 2 0m l 高炉 已于 20 05年 l 月 6号开炉 ,并实现顺利达 0 产。高炉在设计过程中采用了多项新技术。
+5 l%球 团 + 0 l%块矿 的原料 结构 ,及 大喷煤 后高炉
莱钢2#1080 m^3高炉热风炉动力系统优化改造
( 山钢股份莱芜分公司 炼铁厂 , 山东 莱芜 2 7 1 1 0 4 ) 摘 要: 山钢股份 莱芜分 公司炼铁厂 2 ' 1 0 8 0 I n 高炉热风炉采取提高热风炉预热器换热效率 、 优化改造 热风炉助燃 风 、 废气
回收系统 、 应用 局部加压技 术 、 改造热 风炉助燃风机 等措施 , 使 高炉动力系统 与当前 的高 炉炉容进一步 匹配 , 平均风 温由 9 8 3 . 6 7。 c 上升至 1 0 0 7 . 3 3 ℃, 燃料 比由 5 4 5 . 0 7 k g / t 下降至 5 3 9 . 4 5 k g / t , 高炉年节约动力成本 1 0 0 0 余万元 。
2 存 在 问题
2 . 1 换 热面积小
冬 季采 暖 使 用煤 气 以及 高炉 集 中停 炉 检 修 的情 况 下, 系统 管 网煤 气 压 力更 低 , 无 法 满 足高 炉 正 常生
产煤 气 压力需 要 。正 常煤气 压力 情况 下 , 送风 前期
1 0 8 0 m 高炉使用 内燃 式热 风炉 , 其 燃烧 室和 蓄热 室在 同一 壳体 内 , 用耐火 材 料砌 筑成 的 隔墙 将 其分 开 。这种 热风 炉存 在一 定技 术缺 陷 , 隔墙 两侧 温 差不 仅 大 , 还 是 变化 的 , 特别 是 在燃 烧 末 期 和送
关键 词 : 高炉; 热风炉 ; 动力系统 ; 助燃风机 ; 高炉煤气
中图分类号 : T F 5 7 8 文献标识码 : B 文章 编号 : 1 0 0 4 — 4 6 2 0 ( 2 0 1 4 ) 0 1 — 0 0 5 4 — 0 2
1 前
言
不具 备对高 炉热风炉 系统进行 改型换代 的条件 。
热 风炉 助燃 空 气 预热 器 主要 利用 热 管原 理 , 对 废 气 的余 热通 过 热 交 换 的方 式 实 现 回 收 利 用 。 通 过对 现场 1 ~ 高炉 预热 器参数 进行 对 比分析 发 现, 1 、 3 一 高 炉 的冷 风通 过 预热 器 预热后 可 由常 温升高 到 1 7 0 c c以上 , 而2 高 炉可仅 升高 到 9 0℃左 右, 2 高炉助燃 风预热器换 热效率 较低 。 2 。 3 高炉 助燃风 、 废气 回收 系统局部 缩径
高炉热风炉预热器应用设计中的技术进步
收利用废热 。日本钢铁工业所采用的各种废热回收设 备技术上已趋成熟,效果十分显著,高炉热风炉烟气
余热 回收装置 的设 置率已达 9 %以上 , 0 并逐 步发展 为
而通过利用烟气余热预热空气和高炉煤气 的双预热技
术是提高高炉风温 的有效措施之 一. 钢铁 工业余热资 源中,炼铁工 序为 2 66万 ,下角 c 6 ( e为标准煤 )占 总余热资源的 2 %,热风炉烟气余热 占 5 . 33 1 6万 k,
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霉 ☆
每
《 业 加 热》 2 0 工 0 2年 第 1 期
文章编号 :tO 一69 {02 l 0 t 2 O2t3 29 )O ・ 3— - 0 0
高炉热风炉预热器应用设 计中的技术进
周 亮 文 ,任 志 国 ,刘春 燕 , 关展 勇
但随着高炉原料条件的进一步改善和装备水平的 日益 提高 ,高炉煤 气的发热值会越来越低 ,我国大型高炉 煤气 的热值 已降到 3 1 0k/ ,中小 高炉 分别 降到 4 J m’ 34 0~ 35 0k/ 37 0~ 39 0k/ ,空气 、 3 5 J 和 6 m 7 J m’ 煤气 不预 热时其理论 燃烧 温 度分别 为 l 4 l o 0, 3 0, 2
3 ห้องสมุดไป่ตู้预热技术
12 ℃ 如何利用低热值的高炉煤气为高炉提供高 0 。 4 温风 .从而实现节焦增产 ,成为广大专业技术人员的
收稿 日期:2 0 —91 0 1 -2 0
怍者简介:J亮文 (91 ) 古 f 17一 .男,山东茌平^.工程师 ,从事 高炉热风炉预热器节能改造的开发研究
余热 回收利 用仅 l 0万 ” 可见回收烟气余热对节能 、 ,
降耗 的潜力是十分巨大的 高炉煤气是冶金联合企业 的主要副产气,经过净
莱钢1 #1080m 3高炉检测技术应用
分析 风 口 内煤 粉燃烧情 况 、 焦炭 粒度 、 燃烧 温度等 。
3 水温差及 热 负荷检 测。 水温差是设 计 高炉 的 ) 重要 参数 , 可直接 反 映 高炉冷却 壁承 受的热 负荷状
况。 1100m 高炉新 增 加 水温 差及 热 负荷 监 测 系 " 8 3
身静 压等 , 过这 些先进 的检 测技 术 能准 确判 断 高 通 炉炉 内的状 态, 能提 前发现 高炉炉 况异常情 况 , 而 从
位静压值有一个急剧上升的尖峰 , 而炉身上部静压 值会 有 小 幅度 的回 落。上 、 下部 静 压 波动 进行 比较 对 比 , 可以判断 出悬料 的部位 所在 。 就
3 结 语
铁 水连 续测温 、 负荷 检测 、 热 炉身静压 力检 测等 先进 检 测技 术在 莱钢 1100m3 " 8 高炉 的应 用 , 消除 了主要 参 数 波动性 的干 扰 , 增加 了高炉炉 内参数 的
菜钢 110 0m3 撑 8 高炉检测技术应 用
韩 梅, 许文 菊 , 陈 靖, 王金 涛 , 袁 霞
( 莱芜钢铁集 团有限公 司 自动化部 , 山东 莱芜 2 10 ) 7 4 1
摘
要: 莱钢 1 8 m 高炉采用先进检测技术 , "00 1 即铁 水连续测温 、 口成 像 、 风 水温差及热负荷 、 身静压 等 , 炉 对高炉进行精
1 前
言
及 时 了解喷 煤状 态和炉 况异 常情 况 , 免事 故 的发 避
生。将 风 口探测 图像 输入 计 算机 进 行 处理 , 可定 量
莱钢 11 8 高炉是 7 0m 高炉 拆 除后 重 # 0 0m。 5 小 新 建设 的 , 经过 改 造后 , 增加 了一 些 先进 的检 测技 术, 如铁 水连 续测温 、 口成 像 、 风 水温差及 热 负荷 、 炉
莱钢1080m 3高炉喷煤喷吹率优化控制
差由原来的 1%降到 1 保证 了系统稳定运行 。 0 %, 关键词 : 喷煤 ; 喷吹率 ; 专家库 ; 模型 ; 拟合平均法
中 图 分 类 号 :F 2 T 35 文 献 标 识 码 : A 文章 编 号 :0 4 4 2 ( 0 0 0— 0 5 0 10 — 6 0 2 1 )6 0 5 — 2
行 方 式 及 一些 不 确 定 因素 的影 响 , 罐 体 晃动 、 如 电 磁 干 扰 等 , 到 的测 量数 据 变 化规 律 复 杂 , 得 随机起
伏 波动较 大 。 煤 粉喷 吹量 一般 通 过调 节补 气 调节 阀来 控制 , 以喷 吹率 为主 回路 , 气量 为 附 回路 的串级 调节来 补 实现 。在工 况变化 时 , 种方法 调节不及 时 。 此
中 , 用 N 充压 。当 1 喷 吹罐 装 满煤 粉并 充 压 到 并 : 个 压力 设 定值 后 , 即准 备 喷煤 。 当另 1 正在 喷 吹 的 个
用 中值 滤 波 法 滤 去 由脉 冲干 扰 引起 的误 差采 样 值
后, 再把 剩下 的采 样值 进 行算 术平 均值 滤 波 。这种
1 喷煤系统组 成
莱钢 1 8 I 01 高炉 配套 喷煤 系统 主要 由原煤 储 0 T
运系统 、 烟气 炉系统 、 制粉 系统和 喷吹系 统组成 。 1 原 煤 储 运 系 统 主要 通 过 胶 带 机 圆盘 取 料 机 ) 及犁式 卸料等 把原煤转 运 到料仓 。 2 烟 气 炉 系统 主要 为制 粉 系 统 的煤 粉及 原煤 ) 提供干燥 气 , 度 10~2 0c 风量 3 0 温 8 5 C, 1 0~5 0 0 38 0
21 常规 喷 吹率的计算 与控 制 .
莱 钢炼 铁 老 区现 有 4 高炉 , 座 均采 用并 罐 喷 吹 工 艺 , 炉煤 粉 喷 吹率 的计 量是 采 用 电子称 方 式 , 高
莱钢1080m3高炉大煤比喷吹技术的研究与应用
莱钢1080m3高炉大煤比喷吹技术的研究与应用孙建设(山东莱芜钢铁股份有限公司炼铁厂,271104)【摘要】莱钢1080 m3高炉以“稳定顺行”为基础,从焦炭冶金性能研究、富氧量研究、高炉调剂参数控制等关键技术入手,研究并实施大煤比喷吹技术,实现了大煤比且不破坏高炉顺行并保持高炉煤气流分布合理,各项主要技术经济指标均取得了大幅度提升。
【关键词】大煤比喷吹冶金性能富氧量调剂参数1.前言高炉喷吹煤粉来代替焦炭是目前钢铁业降低生铁成本的关键技术。
喷煤代替焦炭,可减少炼铁对炼焦煤的依赖,降低炼焦和高炉炼铁环境负荷,并实现高炉强化冶炼,达到节能降耗的目的。
在莱钢“十五”规划期间,1080 m3高炉配置了喷煤系统,具备了为高炉大煤比喷吹条件。
为实现大煤比且不破坏高炉顺行并保持高炉煤气流分布合理,莱钢股份炼铁厂自2007年初成立专题研究小组,对大煤比喷吹技术进行了专题研究,经过一系列工艺改造和技术创新,成功解决了制约煤比提升的系列难题。
目前,莱钢1080m3高炉喷煤系统已具备了200kg/t铁的生产及喷吹能力,喷吹最大能力小时喷吹量30t以上,为提高煤比、降低焦比、完成生铁成本任务指标打下良好的基础。
2.工艺改造2.1 工艺简介莱钢股份炼铁厂喷煤系统主体制粉设备为HPS1003型碗式(上海重型设备厂)中速磨煤机,设计总产能为48t,负责1080m3高炉喷煤的煤粉制备。
给煤机采用与中速磨配套皮带秤给煤机。
收粉采用高浓度煤粉袋式收集器进行一级收粉的短流程工艺,布袋收粉器灰斗下方设木屑分离器,筛除混在煤粉中的木屑等杂质。
在主引风机负压作用下,干燥气体携带煤粉经粗粉分离器一次分离后到高浓度煤粉袋式收集器进行一级收粉,在线脉冲方式使煤粉落入布袋收粉器灰斗,废气经烟囱排入大气。
煤粉通过卸灰阀落入木屑分离器,最后进入煤粉仓。
煤粉仓中的煤粉通过钟阀装料到并列式喷吹罐。
2.2 供气动力系统改造原有动力系统为风冷型Lu1500—200B空压机运行故障率较高,风冷效果较差,排气温度偏高,每年5-10月份,排气温度高达110℃左右。
1080m3高炉煤气净化系统技术方案
1080m3高炉煤气净化系统技术方案1. 前言本方案为江西萍钢实业股份有限公司安源分公司炼铁厂1080m3高炉煤气净化系统设计、供货、施工总承包工程投标技术方案,是根据贵公司发放的“煤气布袋除尘器招标技术要求”所提供的资料,以及我公司实施的烟气治理工程的成功经验制定的。
在方案制定过程中,我专业技术人员本着贯彻国家环保治理政策、除尘设备长期可靠运行、满足工艺操作和检修作业要求目的,同时考虑尽量减少工程投资、降低运行成本,以满足萍钢对本工程的要求。
我公司非常有信心做好本项目工程,通过本项目的实施高炉煤气质量将有大的提高,延长热风炉炉砖的使用寿命,区域环境和厂区周围环境可望得到显著改善,企业形象和社会效益将得到进一步提高。
2. 项目概况2.1项目名称: 江西萍钢实业股份有限公司安源分公司炼铁厂1080m3高炉煤气净化系统设计、供货、施工总承包工程。
2.2项目建设地点:萍乡钢铁责任有限公司安源分公司炼铁厂区内。
2.3承包方式:设计、供货、施工总承包。
2.4项目要求:满足国家和钢铁行业对环保的要求, 净化后煤气含尘浓度≤10mg/m3。
3. 工程现状及要求江西萍钢实业股份有限公司安源分公司炼铁厂新建1080m3高炉,萍钢要求高炉煤气净化采用干法,煤气除尘器为外滤式脉冲反吹布袋除尘器,反吹气源为氮气,除尘箱体为双排布置。
布袋反吹采用PLC控制,输灰系统为操作室控制,粉尘加湿为现场控制。
除尘器支撑为钢结构框架,除尘器顶部设防雨棚。
4. 高炉工艺参数炉容 1080m3炉顶煤气压力(高压) 0.2~0.25MPa 高压率95%(常压) 30 kPa炉顶煤气发生量(最大) 250000N m3/h(正常) 220000N m3/h炉顶煤气温度(正常) 150~280℃重力除尘器出口煤气含尘量(高压)~6g/N m3(常压)~12g/N m35. 设计原则5.1符合国家有关政策、标准及规范, 净化后煤气含尘浓度≤10mg/m3。
高炉煤气的质量与热值监测技术
高炉煤气的质量与热值监测技术高炉煤气是冶金工业中一种重要的能源来源,其质量与热值的监测对于高炉操作和生产效率至关重要。
本文将介绍一些常用的高炉煤气质量与热值监测技术,以帮助炼焦厂提高生产效率和保证高炉稳定运行。
一、高炉煤气质量监测技术1.1 连续监测技术连续监测技术是高炉煤气质量监测中最常用的方法之一。
通过安装连续监测装置,可以实时监测煤气的各项指标,如CO、CO2、H2、CH4等的浓度,以及温度、湿度等参数。
连续监测技术能够提供精确的数据,帮助操作人员了解高炉内部的燃烧状态和煤气质量的变化情况,及时调整操作参数,确保高炉的稳定运行。
1.2 抽样分析技术除了连续监测技术外,抽样分析技术也是常用的高炉煤气质量监测方法之一。
抽样分析可以得到高炉煤气的详细成分信息,包括各种有害物质的含量和组成比例。
通过定期进行抽样分析,可以对高炉煤气的质量进行全面评估和监测,及时发现和解决潜在的问题,保证高炉的安全运行。
1.3 红外光谱分析技术红外光谱分析技术是一种快速准确的高炉煤气质量监测方法。
该技术利用物质吸收红外光的特性,通过检测光的吸收变化来确定煤气中各种组分的含量。
红外光谱分析技术具有高灵敏度、快速分析的优点,能够实时监测高炉煤气中的主要成分,提供及时的质量信息。
二、高炉煤气热值监测技术2.1 理论计算方法高炉煤气的热值可以通过理论计算方法得到。
该方法基于高炉煤气的成分和燃烧过程中的化学反应,利用热力学原理计算出高炉煤气的炉前热值。
理论计算方法相对简单,无需实际测量,但对于高炉煤气成分和燃烧反应的准确性要求较高。
2.2 燃烧效率测定法燃烧效率测定法是通过煤气的燃烧过程来确定高炉煤气的热值。
该方法需要根据高炉煤气的成分和燃烧特性进行实际燃烧试验,测定燃烧前后的温度和热量变化,从而计算出煤气的热值。
燃烧效率测定法能够考虑到实际燃烧过程中的各种因素,得到更为准确的热值结果。
2.3 热卡仪测定法热卡仪测定法是一种常用的高炉煤气热值测定方法。
高炉煤气净化系统新技术研究与应用
高炉煤气净化系统新技术研究与应用闫永章,刘兆兴,陈祥花,孔令荣(济南钢铁集团总公司,山东济南250101)摘要:济钢第二炼铁厂针对原高炉煤气净化系统处理能力不足等问题,研制了新的煤气净化系统。
该系统采用单根文氏管、串联花环、丝网脱水器湿法除尘,取代原串联文氏管电除尘净化工艺。
应用表明,新系统运行安全,净煤气含尘量小于10mg/m3,含水量小于5g/m3,高炉风温提高90℃。
关键词:煤气净化系统;文氏管;脱水器;丝网脱水器中图分类号:TF547.2文献标识码:B文章编号:1004-4620(2003)02-0068-03Research and Application of New Technologyon BF Gas Purification SystemYAN Yong-zhang, LIU Zhao-xing, CHEN Xiang-hua, KONG Ling-rong(Jinan Iron and Steel Group,Jinan 250101,China)Abstract:Aiming at the deficient ability of dealing with the gas in blast furnace gas purification system,No.2 Iron-making Plant of Jigang developed a new gas purification system.In this system,single Venturi tube,floral hoop in series and wire mesh dehydrator are used instead of the dedusting process of electric precipitator and Venturi tube in series.Applications show that the new system is safe in use;the dust content of the clean gas is less than 10mg/m3,the water content is less than 5g/m3,the blast temperature is increased by 90℃.Key words:gas purification system;Venturi tube;dehydrator;wire mesh dehydrator1问题的提出济南钢铁集团总公司第二炼铁厂(简称济钢第二炼铁厂)原2座高炉煤气净化系统,分别采用串联文氏管电除尘湿法除尘工艺,煤气处理能力按120m3高炉,利用系数1.6t/m3d,单炉煤气发生量按2.2×104m3/h设计。
长钢1080m3高炉提高煤气利用率的措施
长钢1080m3高炉提高煤气利用率的措施薛靳摘要长钢1080 m3结合自身的原燃料条件及设计炉型,通过采取中心加焦,提高煤粉燃烧率等措施,保此了较高的煤气利用率,实现了高产低耗。
关键词高炉煤气利用率操作1概述长钢1080 m3高炉自2004年9月开炉以来高炉煤气利用率逐年提高,燃料比逐年下降。
即使在2006年(200kg/t)煤比大幅度提高的情况下,燃料比仍控制在较低水平(510-520kg/t)。
这一成绩的取得,是高炉长期以来一直非常重视高煤气利用率操作技术研究的结果。
2高煤气利用率的操作思路目前,国内千级高炉煤气利用率的平均水平在44%-45%,燃料比530-540Kg/t,而八高炉近年来煤气利用率一直稳定在47%-49%,燃料比510-520kg/t。
保持煤气利用率一直是高炉操作中坚持的原则,但有一点是明确的,既要实现高煤气利用率操作,必须结合高炉自身的冶炼条件,寻求一个合理的操作界限,已获得效益的最大化。
1080 m3高炉在原料条件并不理想的条件下,坚持追求高煤气利用率,主要基于以下几方面的考虑:(1)煤气利用率的提高是高炉操作技术进步的重要体现,它降低燃料消耗的作用明显。
自2005年以来钢铁产品价格偏低,直至2006年4月才出现转机,在此期间钢铁企业效益明显下降,一些企业陷入困境,因此,降低生铁成本.显得尤为迫切,而降低燃料消耗是降低成本的主要手段之一。
近年来,虽成本压力有所缓解,但随着生铁产量大幅度增加,焦炭紧缺的矛盾日益突出,因此在稳定高产的同时,继续保持高煤气利用率十分必要。
(2)因设计炉型的影响,操作上被迫采用压制边缘的操作制度,客观上促进了煤气利用率的提高。
由于设计炉腹角偏大(80°58′51″)边缘煤气流的调节尺度难以掌握,稍有不慎,很容易转变为边缘过盛甚至边缘管道,因此长期采用抑制边缘的措施,即使在因原料条件变化或其他原因需要临时疏松边缘时,亦相当谨慎,严格控制炉体温度,且时间不易过长。
高炉煤气流监测装置及应用
高炉煤气流监测装置及应用
贾宪;辛渊;李保良;张超民;耿军亮
【期刊名称】《山东冶金》
【年(卷),期】2024(46)2
【摘要】介绍了一种高炉煤气流监测装置的结构及应用效果。
通过对炉顶不同方向煤气流的温度检测与比值计算,实现对其发展程度和趋势的数据化精准判断,有效解决传统十字测温装置造成的料面拉沟问题,稳定了高炉煤气流分布,提高了煤气利用率。
【总页数】3页(P47-49)
【作者】贾宪;辛渊;李保良;张超民;耿军亮
【作者单位】敬业钢铁有限公司铁前管理中心
【正文语种】中文
【中图分类】TP273
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莱钢1080m3高炉热风炉煤气流量检测技术的优化与应用
作者:纪冬丽王青李晖实
来源:《硅谷》2012年第04期
摘要:从热风炉煤气支管流量检测的现状着手分析,从存在的问题、故障原因、解决措施三个方面详细剖析,结合现场实际,通过对热风炉煤气支管流量计进行换型改造,来提高煤气流量检测的精确率。
关键词:煤气;检测;毕托巴流量计;优化
中图分类号:TF062 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)0220168-01
1 现状概述
股份炼铁厂5#、6#顶燃式热风炉系统分别于2005年7月和2005年11月建成投产,采用俄罗斯卡鲁金专利技术设计,各有3个热风炉炉体。
5#、6#热风炉系统煤气支管分别采用V形锥流量计、威力巴流量计测量煤气流量。
自2009年以来,由于V形锥流量计、威力巴流量计出现不同程度的堵塞,致使两座热风炉煤气支管流量无法准确检测,对热风炉以及高炉正常生产带来了不利影响。
2 存在的问题及原因分析
股份炼铁5#、6#热风炉在建造之时分别采用V形锥流量计、威力巴流量计测量热风炉煤气支管流量,如图1所示。
两座高炉投产已有近六年时间,由于煤气支管内煤气水分大、杂质多,极容易形成粘性物质,经常出现流量计阻塞故障的发生,使得煤气流量测量不准确,热风炉岗位工无法准确控制煤气与空气流量比例,无法有效提高送风温度。
5#热风炉所采用的V形锥流量计,通过上下法兰连接在煤气管道上,无法拆卸清理;6#热风炉所采用的威力巴流量计出现流量计堵塞故障后,需要从煤气管道内拔出流量计进行清理,此过程煤气管道内煤气泄漏严重,极易造成煤气中毒事故,给现场维护人员带来了非常重大的安全隐患。
3 煤气流量检测优化支撑技术
鉴于以上煤气流量检测存在的问题,我们对此进行了改造,利用高炉检修和大修的机会,将两座高炉热风炉系统的煤气检测流量计进行换型,安装使用毕托巴流量计。
3.1 毕托巴流量计的工作原理。
毕托巴流量计是采用皮托管原理提取流体流速(全压-静压=动压)再换算成流体体积流量与质量流量的差压式流量计。
毕托巴流量计将探针插入管道,总压孔对正流体的来流方向,静压孔对正流体的去流方向,通过高精度变送器取得总压与静压之差即我们所要的差压,根据差压来计算流体的流量。
毕托巴流量传感器可实现每台探针都在高精度标准风洞上从0m/s的风速到150m/s的吹风标定,测点在管道中心区,并把标定的数据经过复杂的运算得出探针的修正系数,从而使修正后探针提取的中心流速与管道内各点流速的平均值形成对应关系。
管道内各点流速的平均值与探针提取中心流速之间的关系是以清华大学几十年的吹风数据为依据的。
3.2 毕托巴流量计自身独特优点。
毕托巴流量传感器从根本上解决了风速测量波动、防堵、耐磨等问题;通过在线疏通,解决了易挂垢介质的流量计量,其测量准确度较高。
如测量流量、介质范围广;耐高温高压;高精度、高节能、高可靠性;安装简便、便于维护等等。
4 煤气流量检测技术改造方案
在确定好使用新型的毕托巴流量计后,我们咨询厂家,进行了流量计的安装与调试。
4.1 确定毕托巴探针式流量计的安装位置。
5#热风炉在之前采用V形锥流量计,由于V形锥流量计长约2米,直接采用法兰对接在煤支管上,平时正常检修无法拆卸,并且下法兰距离热风炉14米平台仅0.3米,因为V形锥流量计会对下方一定距离内气流产生影响,甚至产生涡流,因此无法在热风炉14米平台靠近V形锥下法兰处安装毕托巴探针式流量计。
所以确定在热风炉7米平台煤气管道直管段出安装,并且焊接了毕托巴流量计的安装平台。
而6#热风炉在之前采用威力巴流量计,由于威力巴流量计也是从管道外部垂直插入煤气支管,因此在拆除威力巴流量计并关闭一次阀后,在热风炉14米平台煤气支管直管段处安装毕托巴流量计。
4.2 安装毕托巴探针式流量计。
防堵型毕托巴安装时采用在垂直管道上从外部垂直插入式安装方式,安装方式有螺纹连接和法兰连接等多种方式。
采用法兰连接安装时,只需要在测量管道上钻一个Φ50mm左右的插入孔,再将法兰连接座定位焊接在管道上,最后,按照要求将毕托巴插入管道中,通过螺栓与法兰紧固即可。
毕托巴流量计插入式探针结构简单,可以在线插拔。
4.3 根据现场实际情况,确定清理方式。
毕托巴流量计插入式探针结构简单,可以在线插拔,当测量焦炉煤气等脏污介质时,只要将一次阀关闭,可以随时拔出清洗,维护方便。
并且由于煤气支管管径为对Φ1500mm,可以加装氮气反吹装置。
两根氮气吹扫管分别连接到毕托巴流量计正负压吹扫阀门,当流量计出现不通畅需要清理时,需将变送器阀门关闭,关闭毕托巴流量计两个取压阀,打开两个氮气吹扫阀即可。
5 结论
自毕托巴流量计在两座热风炉应用以来,热风炉流量检测的故障率明显减少了,而且能够更加准确检测热风炉煤气支管流量,热风炉操作工能够准确的检测和控制热风炉煤气支管与空气支管流量的配比,从而使热风炉送风温度得到提高,风温由改造前的1230℃提高到1260℃(如图2所示),在提高风温的同时,降低了高炉的焦比,真正做到了降本增效。
作者简介:
纪冬丽(1985-),安徽省池州人,助理工程师,从事自动化仪表维护工作。