高压变频器在循环流化床锅炉中的应用

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高压变频器在循环流化床锅炉中应用

高压变频器在循环流化床锅炉中应用

高压变频器在循环流化床锅炉中应用 -管理资料2019-01-01一、概述高压交流变频调速技术是上个世纪90年代迅速发展起来的一种新型电力传动调速技术,主要用于交流电机的变频调速,其技术和性能远远胜过以前采用的调速方式(如串级调速、液力耦合器调速、转子水阻调速等),。

高压变频以其显著的节能效益、完善的保护功能、方便的通信功能以及高调速精度、宽调速范围,得到了广大用户的认可,成为企业电机节电方式的首选方案。

江苏森达沿海热电有限公司现有三台循环流化床锅炉,三大风机采用液力耦合器调速,三大风机的稳定运转对正常生产至关重要,对设备要求特别苛刻,因此在高压变频器的选用上非常谨慎,2007年12月15日我公司扩建一台4#炉UG-130/5.3-M8采用了北京合康HIVERT-Y06/096高压变频器2台和HIVERT-Y06/048高压变频器1台在公司4#炉安装调试,稳定运行至今,为国产高压变频器赢得了荣誉。

二、循环流化床锅炉工艺循环流化床是一种适于固体燃料的清洁高效燃烧技术。

固体颗粒(燃料、石灰石、砂粒、炉渣等)在炉膛内以一种特殊的气固流动方式(流态化)运动,离开炉膛的颗粒又被分离并送回炉膛循环燃烧。

炉膛内固体颗粒的浓度高,燃烧、传质、传热、混合剧烈,温度分布均匀,固体颗粒在炉膛内的内循环和外循环十分强烈,在炉膛内的停留时间较长,保证了较高的燃烧效率。

循环流化床燃烧技术是近二十多年来发展的洁净煤燃烧技术,其燃烧方式特别适用于高灰分低挥发的煤矸石、洗中煤等劣质煤,具有较好的燃料适应性,可变废为宝,体现节能要求。

另外,循环流化床锅炉在燃烧过程采用炉内加石灰石、低温燃烧,可同时达到脱硫脱硝的目的,具有较好的环保特性。

燃料由给煤机送入炉膛;一次风由锅炉底部送入,主要用于维持燃料粒的流化;二次风沿燃烧室侧壁多点送入,主要用于增加燃烧室的氧量,提高燃烧效率;燃烧后的大量颗粒随烟气进入旋风分离器,与烟气分离;分离出来的颗粒经回料阀回到燃烧室继续燃烧;分离出来的烟气则经过除尘器除尘后,由引风机引入烟囱排出。

高压变频在240T/H循环流化床锅炉引风机上的应用调试

高压变频在240T/H循环流化床锅炉引风机上的应用调试

高压变频在240T/H循环流化床锅炉引风机上的应用调试摘要:本文着重介绍RHVC高压变频器在北郊热电厂的应用情况,针对此类变频器在调试中出现的低频升速时电流过大以及升至39Hz后无法再增加频率的问题,说明高压变频装置在调试中需注意的问题。

关键词:高压变频调速引风机U/f控制曲线名词解释:压频比(U/f曲线):指变频器运行时,变频器输出电压和输出频率之比,它是变频器最常用、最简单的控制方式。

U与Fde 比例关系是考虑了电动机特性而预先设定。

高压交流变频调速技术是上世纪90年代迅速发展起来的一种新型电力传动调速技术,主要用于交流电动机的变频调速,其技术和性能胜过其它任何一种调速方式(如降压调速、变极调速、滑差调速、内反馈串级调速和液力耦合调速)。

变频调速以其显著的节能效益、高精确的调速精度、宽范围的调速范围、完善的电力电子保护功能,以及易于实现的自动通信功能,得到了广大用户的认可和市场的确认,在运行的安全可靠、安装使用、维修维护等方面,也给使用者带来了极大的便利和快捷的服务,使之成为企业采用电机节能方式的首选。

1 锅炉引风机的运行工况及特点北郊热电厂一台240t/h循环流化床锅炉装有两台引风机,均为离心风机,风量调节为入口挡板调节方式;运行中,风量随锅炉负荷变动,当需要调节风量时,由于风机的转速无法调整,故只能通过入口挡板开度来解决风量的问题,引风机的入口挡板开度最大不到85%左右。

由于这样的调节方法仅仅是改变通道的流通阻力,而驱动源的输出功率并没有改变,节流损失相当大,浪费了大量电能。

致使厂用电率高,供热成本居高不下。

由于这些调节装置的响应速度,及与风量的非线性关系,使得同锅炉DCS系统配合不利,自动化水平大大降低;同时,电机工频直接启动时会产生5~7倍的冲击电流,对电机及其我厂6kVⅤ段高压配电系统构成损害。

为此采用变频调节方式对风机系统进行改造,以减少溢流和节流损失,提高系统运行的经济性。

2 高压变频器设计方案:为了满足2台引风机实际运行工况需求,特设计采用“一拖二”变频控制,共有1套引风机变频调速系统。

HARSVERT-A系列高压变频器在循环流床锅炉中的应用

HARSVERT-A系列高压变频器在循环流床锅炉中的应用
YK 3 - K6 0 6 9 0 / m 8r mi ( 同步转速
1 0 mi 0 0r m) /
额定功率 1 0 k 40 V 额定 电流 1 67 6 .A
额定 电压
6V k
广东省梅县荷树 园 2 ×1 5 Mw 循 环 流 化 床 锅 炉 3
额定 转速
机 组是 调峰 能力 的机 组 ,机 组运 行 时 低谷 段 的负 荷 可带 4 %~ 0 负荷, 两 台吸风机采 用入 口挡 板调 0 5 % 若 节 ,为 了保证 电 机 的安全 稳 定运 行 ,选 用 的风 机 电 机 的备 用容 量较 大 。机 组满 负 荷运 行 时,吸 风 机入
点 ,借用编程工 具,从软 件方 面进 行改进 、拓展 ,从 而解决; -工 件程序 在各 条数控 设备上 的通 用 0r  ̄
性。
输 关 键 词 电铁 塔
数控 生 产 设 备
V 软 件 通 用性 B
0引言
通常情 况下, 铁塔 角钢肢宽 在 L 0以上的采 用 9 角钢数 控设备 生产 ,根 据近 几年 对我 公 司加工 的铁
口挡 板 开 度 约 6 % , 机 组 调 峰 时 , 风 机 入 口挡 板 开 0
22主要技 术方案简 介 .
锅炉 引风 机 是 2台双 侧 布 置 , 目前 其 引风机 的
度约 3 % ~ 0 0 4 %,能 量损 失大 ,风机效 率低 。为 了
出力调 节由 Ds c系统 控制 来实现 。 由于引风机 设计 时冗 余 功率较 大 , 若长 期 在 工频 运 行, 风量 控 制 采
数 控 技 术
VB编程在输电铁塔角钢数控设备【 的应用 l 】
吴 斌
( 州送 变电工程 公 司 ,贵 , 贵 阳 5 0 06) 贵 I ’ I 50

高压变频器在锅炉风机系统中的应用分析

高压变频器在锅炉风机系统中的应用分析

高压变频器在锅炉风机系统中的应用分析1. 引言1.1 背景介绍随着社会经济的不断发展,能源问题成为全球所面临的一大挑战。

锅炉在工业生产中扮演着至关重要的角色,而锅炉风机系统作为锅炉的关键组成部分,直接影响着锅炉的运行效率和能源消耗。

传统的风机系统通常采用调速方式来实现风机的调节,但存在着能效低、噪音大、寿命短等问题。

研究高压变频器在锅炉风机系统中的应用具有重要的现实意义和深远的发展前景。

本文将对高压变频器在锅炉风机系统中的应用进行深入分析,探讨其优势、应用案例、节能效果以及未来发展方向。

希望通过本研究能够为锅炉风机系统的能效提升和节能减排做出一定的贡献。

1.2 问题阐述锅炉风机系统在工业生产中起到至关重要的作用,然而传统的控制方法存在着能耗高、运行效率低的问题。

为了解决这些问题,近年来高压变频器被广泛应用于锅炉风机系统中。

高压变频器可以通过调节电机的转速,实现精确的风量调节,提高系统的稳定性和可靠性,同时实现节能和降低运行成本。

然而,在实际应用中,人们也面临着一些问题和挑战。

例如,高压变频器在不同工况下的性能表现如何?如何实现高压变频器与锅炉风机系统的智能化集成?如何确保高压变频器在长时间运行过程中的稳定性和可靠性?为了更好地解决这些问题,有必要对高压变频器在锅炉风机系统中的应用进行深入研究和分析。

本文旨在通过对高压变频器的基本原理、优势分析、应用案例、节能效果和未来发展等方面进行探讨,为进一步推动高压变频器在锅炉风机系统中的应用提供参考和借鉴。

1.3 研究目的研究目的主要是通过对高压变频器在锅炉风机系统中的应用进行深入分析,探讨其在提高锅炉风机系统运行效率、降低能耗、减少环境污染等方面的作用和意义。

具体包括以下几个方面:通过研究高压变频器在锅炉风机系统中的基本原理,了解其工作原理和应用特点,为后续的优势分析和实际应用提供理论支持;分析高压变频器在锅炉风机系统中的优势,比如节能减排、运行稳定性高等,以便为工程实践提供指导;通过实际应用案例的分析,验证高压变频器在锅炉风机系统中的效果,并总结经验教训;评估高压变频器在锅炉风机系统中的节能效果,探讨其未来发展潜力,为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。

变频器在锅炉控制中的应用

变频器在锅炉控制中的应用

变频器在锅炉控制中的应用随着社会的发展,人们对于设备的自动化、智能化要求逐渐提高,锅炉控制也不例外。

在锅炉控制领域,变频器的应用越来越广泛。

下面将从变频器的定义、应用场景、优点三个方面来探讨变频器在锅炉控制中的应用。

一、变频器的定义变频器是一种电力变换器,通过变换电力频率来调节电动机的转速,进而实现对电机的主动控制。

它具有传统步进变频器和矢量变频器的所有功能,在控制范围、控制精度、系统抗干扰能力等方面都有很大的优势。

二、应用场景在锅炉控制中,变频器广泛应用于鼓风机、除尘器、送风机、循环水泵等设备的控制中。

以鼓风机为例,鼓风机的输出一般与锅炉所需的风量不一致,如果采用传统的换频方法,需要开启或关闭大面积的进风口,形成与锅炉匹配的风量,容易造成能源浪费和设备过载。

而应用变频器控制鼓风机,可以在不改变进风口面积的情况下,通过调整设备的输出频率,实现锅炉所需要的风量,节约能源,降低设备负荷。

三、优点变频器在锅炉控制中的应用,有以下优点:1.节约能源:变频器可以实现设备的频率调节,因此可以根据实际需求,灵活地调节设备的输出功率,降低能源的浪费。

2.提高设备使用寿命:通过变频器的控制,设备的启动和停止过程比较平稳,可以避免大电机的骤然启动引起的伤害,从而提高设备的使用寿命。

3.降低设备噪音:变频器可以减小设备的启动电流,避免电机启动时的冲击,从而减小噪音污染。

4.提高工作效率:变频器能够实现精细化调节,可以高效地协调设备运行状态,提高生产效率。

综上所述,变频器在锅炉控制中的应用,不仅可以降低能源的浪费,提高设备使用寿命和工作效率,还可以降低设备噪音。

因此,随着社会的不断发展,变频器在锅炉控制领域的应用前景必将越来越广阔。

变频器在35T/h循环流化床锅炉风机中的应用分析

变频器在35T/h循环流化床锅炉风机中的应用分析

变频器在35T/h循环流化床锅炉风机中的应用分析提要:风机作为热电厂循环流化床锅炉安全运行的重要辅助设备,目前大部分风机风量的调节都采用改变挡板开度的方式,耗费了大量的能源。

通过对风机应用变频节能的工作原理,对风机应用变频器进行了直接和间接的经济效益分析,风机应用变频器改造之后节能效果十分明显。

关键词:35T/HCFB锅炉风机;变频器;节能应用引言随着近几年我国经济持续高速的发展,能源问题越来越成为各行业发展的掣肘,并且随着能源价格的快速上涨和国内市场的激烈竞争,节能成为许多行业发展面临的主要问题。

循环流行化床锅炉技术则是近十几年来迅速发展的一项高效低污染清洁燃烧枝术,具有燃料适应性广、燃烧效率高、燃烧污染排放量低等优点。

,其耗电量直接决定着电厂厂用电量的多少。

目前,大部分热电厂锅炉风机系统中流量的调节常采用改变挡板开度的方式,而挡板这种调节方式则是以增加管网损耗,耗费大量能量源为代价的,因此,不可避免的造成电能的浪费;而且由于设计时,系统是按最大的负载来设计的,在实际运行当中,绝大部分时间系统是不可能运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以就存在较大的节能潜力。

采用变频器控制装置,通过改变风机转速,从而改变风机风量适应锅炉运行的需要,它既可以实现风机的无级调速,还可以方便地组成闭环控制系统、实现恒压或恒流量的控制。

1.风机风量调节现状风机在锅炉运行中主要是用于锅炉的燃烧系统,根据生产需要对炉膛压力、风速、风量、温度等指标进行控制和调节以适应工艺要求和运行工况。

目前最常用的控制手段就是调节挡板开度的大小来调整风机风量。

这样,不论生产的需求大小,风机都要全速运转,而运行工况的变化则使得能量以挡板的节流损失消耗掉了。

且锅炉在选用与其配套的风机容量时,均是按锅炉的最大蒸发量予以考虑,且留有20%风压和20%流量的裕量;并在选用其配套电动机时,也留有一定裕量。

这样在生产过程中,不仅控制精度受到限制,而且还造成大量的能源浪费和设备损耗,从而导致生产成本在幅度增加,设备使用寿命严重缩短,设备维护、维修费用高居不下。

高压变频器在循环流化床锅炉风机上的应用

高压变频器在循环流化床锅炉风机上的应用

高压变频器在循环流化床锅炉风机上的应用【摘要】本方介绍了高压变频器的基本工作原理及构成,通过对风机采用转速调节风量和采用挡板调节风量能耗的对比分析,证明锅炉所配风机采用转速调节风量后节约了大量的电能。

【关键词】风机;挡板调节;转速调节;节能;高压变频器
0.引言
循环流化床锅炉技术是近几十年来迅速发展起来的一项高效低污染清洁燃煤技术。

循环流化床技术是目前最成熟,并已商业化应用的洁净煤燃烧技术,在燃用劣质燃料和污染物控制方面有着独特的优势。

我公司热动车间锅炉工号共有3台蒸汽产量为130t/h的循环流化床锅炉,每台锅炉配2台引风机、1台一次风机、1台二次风机。

运行方式为锅炉正常3台运行,单台负荷率长期为65%~85%,锅炉风机按满足最大负荷并考虑1.05~1.15富余系数设计,实际运行中富余量较大,这些风机均采用风门运行,档板开度为30%~80%,存在较大的节流损失,厂用电消耗大,其节能潜力很大。

且电机启动方式为直接启动,所产生的电流冲击和转矩冲击会给供电系统和拖动系统带来不利影响,造成设备损坏快,维修难度大,运行费用高。

1.采用转速调节风机风量的节电原理简析
(1)风机的流量、运行压力、轴功率这三个基本参数与转速间的运算公式极其复杂,同时风机类负荷随环境变化参数也随之变化,在工程中一般根据风机的运行曲线,进行大致的参数运算,称
之为风机相似理论。

根据风机相似理论有如下关系式:。

高压变频器在75th流化床锅炉中的应用

高压变频器在75th流化床锅炉中的应用

高压变频器在75th流化床锅炉中的应用【摘要】本文结合泵和风机特性曲线、变频器基本原理,对我公司锅炉给水泵、引风机进行了变频改造,并介绍了节电效果。

【关键词】水泵风机变频调速节能陕西陕焦化工有限公司20万t甲醇项目于2011年4月投产,该项目共安装的高压电动机有19台,总容量19600KW。

为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。

同时为保证化工生产的稳定安全运行,水泵、风机等设备的运行大都通过调节阀门、挡板、旁路回流的手段来调节给风量和给水量,这些手段会导致约30%的电能白白浪费掉。

因此,对风机、泵类负载进行节能改造的有效方法就是对其进行调速。

变频调速是所有的调速方法中节能效果最为显著的调速方式,而大功率风机、泵类负载的变频调速系统技术改造更具有重大的经济意义。

1 泵和风机的特性分析和交流电机节能分析压头(H)、流量(Q)、功率(N)和效率(η)是离心泵的主要性能参数。

这些参数之间的关系,可通过实验测定。

离心泵生产厂家将其产品的基本性能参数用曲线表示出来,这些曲线称为离心泵的特性曲线。

通常,离心泵的特性曲线由制造厂附于泵的样本或说明书中,是指导正确选择和操作离心泵的主要依据。

离心泵的特性曲线是在一定转速下测定的。

当转速由n1改变为n2时,其流量、压头及功率的近似关系为(1)式中:Q1、H1、N1离心泵转速为n1时的流量、扬程和功率。

Q2、H2、N2离心泵转速为n2时的流量、扬程和功率。

由式(1)可知,流量Q与转速n成正比,扬程H与转速n的平方成正比,轴功率P与转速n三次方成正比。

交流电动机的转速公式如下:n=(60f/np)x(1-s)(2)式中:n——电动机转速;f——电动机定子供电频率;np——电动机绕组极对数;s——电动机转差率。

由式(2)可知,在电动机极对数、转差率不变的情况下,电动机转速与供电频率呈线性关系。

另外,磁通和转矩是交流电动机的关键指标,决定于定子供电电压和频率的比值,即U/fo,电机的转速与供电频率成正比。

高压变频器在锅炉风机系统中的应用分析

高压变频器在锅炉风机系统中的应用分析

高压变频器在锅炉风机系统中的应用分析1. 引言1.1 背景介绍高压变频器在锅炉风机系统中的应用分析引言随着工业化的不断发展,锅炉作为工业生产过程中必不可少的设备之一,承担着燃煤、燃气等能源的燃烧工作,为生产过程提供热能和动力。

而锅炉的运行离不开风机系统的支持,风机系统的正常运转对于整个锅炉系统的稳定性和效率至关重要。

本文将对高压变频器在锅炉风机系统中的应用进行深入分析,探讨其优势、具体应用案例和挑战,并展望其在未来的发展前景。

通过研究高压变频器在锅炉风机系统中的应用,为工业生产提高效率、降低能耗提供理论支持。

1.2 问题阐述在锅炉风机系统中,由于风机的启动和调速过程需要消耗大量的电能,常常带来能源浪费和运行成本增加的问题。

传统的固定频率控制方式无法满足系统对灵活性和节能性的需求,因此需要引入高压变频器来提高系统的运行效率和降低能耗。

问题的核心在于如何有效地应用高压变频器来提高锅炉风机系统的运行效率,减少能源消耗。

需要深入研究高压变频器与锅炉风机系统的结合方式,分析其在系统中的优势和不足,探讨如何克服潜在的挑战,提升系统的性能和稳定性。

还需关注系统在实际应用中的具体情况,以案例分析的方式验证高压变频器在锅炉风机系统中的实际效果和价值。

通过深入研究问题的本质,可以为工程领域提供可靠的理论支持和实践指导,推动高压变频器在锅炉风机系统中的广泛应用,促进系统的节能降耗和运行效率的提升。

1.3 研究意义高压变频器在锅炉风机系统中的应用是当前工业领域的研究热点之一。

其在提高锅炉风机系统运行效率、节能减排等方面具有重要意义。

通过深入研究高压变频器在锅炉风机系统中的应用,可以有效解决传统电机启停频繁、能效低下等问题,提高系统运行的稳定性和可靠性。

研究高压变频器在锅炉风机系统中的应用还可以为相关行业提供技术支持和经验积累,推动我国工业领域的高质量发展。

深入探讨高压变频器在锅炉风机系统中的应用具有重要的理论和实践意义,对于促进工业领域的节能减排、提高生产效率具有积极意义。

高压变频技术在大型CFB锅炉一次风机上的应用(卢炼区)

高压变频技术在大型CFB锅炉一次风机上的应用(卢炼区)

风机变频调速的节能原理和一次风 机变频改造的可行性分析
从风机的运行曲线图来分析采用变频调速后的节能效果 :
风机变频调速的节能原理和一次风 机变频改造的可行性分析
当所需风量从Q1减小到Q2时,如果采用调节门的办法,管网阻力将会增加,管网特性 当所需风量从Q1减小到Q2时,如果采用调节门的办法,管网阻力将会增加,管网特性 曲线上移,系统的运行工况点从A点变到新的运行工况点B点运行,所需轴功率P2与面 曲线上移,系统的运行工况点从A点变到新的运行工况点B点运行,所需轴功率P2与面 积H2Q2成正比;如果采用调速控制方式,风机转速由n1下降到n2,其管网特性并不 H2Q2成正比;如果采用调速控制方式,风机转速由n1下降到n2,其管网特性并不 发生改变,但风机的特性曲线将下移,因此其运行工况点由A点移至C 发生改变,但风机的特性曲线将下移,因此其运行工况点由A点移至C点。此时所需轴 功率P3与面积HBQ2成正比。所节约的轴功率Delt(P)与H2HBCB的面积成正比。当然 功率P3与面积HBQ2成正比。所节约的轴功率Delt(P)与H2HBCB的面积成正比。当然 还存在减速后效率下降和调速装置的附加损耗,但附加损耗甚微。 以上是我厂一次风机改变频调速产生节能效益分析的理论依据。 另一方面,我们也考虑到高压变频调速装置对安全生产的负面影响。从被考察的电厂 早期高压电机变频应用情况来看,正常情况下,应用变频器得到的节能效果单从电机 运行功率相比较而言,节能效果是相当可观的,一、两年内应能收回变频器投资的成 本。但若计算整个机组受变频器故障引起的机组负荷损失,则上述其收回投资成本的 时间要相应延长。 例如:某兄弟电厂若控制风机增速过快,高压变频器就会过流保护动作跳停;由于变 频器厂配套的零部件如变压器温度元件等故障,误发变频器保护动作跳停。一般每次 引风电机变频器跳停,都要使机组减少几十兆瓦以上负荷,进行一个小时左右的故障 处理,使机组经济效益受到影响。 基于以上一次风机原有调节方式的各种弊端以及对变频改造的可行性分析,我厂决定 首先对#4 首先对#4炉的一次风机(共两台)进行变频调速改造,并采取有效措施可减少高压变 频调速装置对安全生产的负面影响。

CFB锅炉一次风机变频器在线无扰动互切

CFB锅炉一次风机变频器在线无扰动互切

CFB锅炉一次风机变频器在线无扰动互切【摘要】本文主要介绍西门子高压变频器在只配备一台一次风机的循环流化床(cfb)锅炉上的成功应用案例,通过自主设计的变频器切换顺控方案,将工频切变频时间从13s降至4s左右,实现了cfb锅炉正常运行情况下的一次风机变频器工频、变频在线无扰动互相切换功能。

【关键词】高压变频器一次风机在线无扰动切换某石化企业自备电站配套2台410t/ h循流化床(cfb)锅炉,主要向100万吨/年乙烯厂提供热电供应,每台cfb锅炉配置单台一次风机(风机型号为l3n 2009.08.93 dbl6t,电机型号为ykk710-4w 2500kw),变频改造前,一次风机电机正常运行功率为1690kw左右,风机出力通过风机入口挡板(百叶窗式)进行调节,正常工况下,风机入口挡板开度基本维持在35%左右,节流损失较大,一次风机节电空间较大。

1 一次风机变频改造存在难题cfb锅炉一次风机变频器成功应用的案例中,基本都能实现变频器故障后的紧急工频切换而保证锅炉的正常运行,而变频器修复后的工频切变频操作均采用停下风机再手动切换至变频的方式,切换方法见图1。

以上切换方法可以在配置两台一次风机的cfb锅炉实现在线切换,但对于只配置单台一次风机的cfb锅炉要实现在线切换,此方法不可行,因此,实施一次风机变频改造首要解决的问题是锅炉正常运行下的工频切变频操作。

实施一次风机变频改造前,该电站cfb锅炉引风机已实施变频改造,并实现了变频器在线切换功能,不同的是引风机每台锅炉配置两台,在工频切变频期间,另一台引风机可短时超负荷运行缓解切换过程中对锅炉运行的影响,所以引风机工频切变频时间用时13s 可以实现在线无扰动切换,然而每台cfb锅炉只配置一台的一次风机在工频切变频期间不但没有任何缓冲措施,加上一次风机惰走时间比引风机短得多,如果从断开工频开关至变频器开始捕捉转速阶段的时间过长,甚至会造成变频器的“捕捉再启动”的时间延长,就无法实现一次风机变频的在线切换。

高压变频器在300MW循环流化床机组引风机上应用

高压变频器在300MW循环流化床机组引风机上应用

高压变频器在300MW循环流化床机组引风机上的应用摘要:本文简要介绍了高压变频器原理、现场安装调试情况,初步分析了高压变频器的节能效果,对认识了解高压变频器运行有一定的借鉴作用。

关键词:循环流化床、引风机、高压变频调速装置、控制中图分类号:ts737+.1 文献标识码:a 文章编号: 1.概述某电厂地处陕西省府谷县,现有投产装机容量2×300mw循环流化床直接空冷机组。

机组设计出力为300mw,每台锅炉配有两台an31e6(u19-10)型静叶可调轴流式引风机,额定风量:321.4m3/h、全压为5452pa,轴功率:2104kw;配用ykk800-8-w型电动机,额定功率2500kw、额定电压6kv、额定电流293a、功率因素:0.86、额定转速:746r/min,电动机无调速装置,靠改变风机静叶的角度来调节风量。

发电厂的发电负荷根据电网要求,通常在额定负荷的50%~100%之间进行调整、变化,以满足电网运行的要求;随着发电机负荷的变化,锅炉的送风量、引风量相应变化,引风机出力调整采用通过改变风机叶片的角度来调节。

通过改变风机静叶的角度来调节风量尽管比一般采用控制入口挡板开度来实现风量的调节有一定的节能效果,但是节流损失仍然很大,特别是在低负荷运行时,节流损失更大。

其次静叶调节动作迟缓,造成机组负荷调整响应迟滞。

异步电动机在启动时启动电流一般达到电动机额定电流的5-8倍,对电动机、动力电缆造成较大冲击,对厂用电系统稳定运行也有一定的影响,同时强大的冲击转矩和冲击电流,缩短了电动机和风机机械的使用寿命。

通过大量应用表明,应用高压变频调速装置来改变电机转速,满足不同负载的工艺要求,是解决以上矛盾的有效手段。

2.高压变频器调速节能原理2.1 高压变频调速的方法根据流体力学的基本定律可知:风机(或水泵)类设备均属平方转矩负载,其转速n与流量q、压力(扬程)h以及轴功率p具有如下关系: q1/ q2=n1/n2 (1) h1/ h2=(n1/n2)2 (2) p1/ p2=(n1/n2)3 (3)式中:q1、h1、p1—风机(或水泵)在n1转速时的流量、压力(或扬程)、轴功率; q2、h2、p2—风机(或水泵)在n2转速时的相似工况条件下的流量、压力(或扬程)、轴功率。

浅谈高压变频器在锅炉送、引风机上的应用

浅谈高压变频器在锅炉送、引风机上的应用

浅谈高压变频器在锅炉送、引风机上的应用1.概述某公司#2锅炉燃烧需要的氧量是通过两台送风机、两台引风机的风量调节配合来实现的。

在高压变频器改造前,送风机运行在工频下,通过挡板控制送风量。

引风机通过调整电机极数和液力耦合器开度方式调整引风量,平时随季度负荷的变化需多次停引风机进行电机变级操作。

1.1送风机简介1.1.1送风机主要参数:1.1.2送风机电机主要技术参数1.1.3送风机全年运行工况1.2引风机简介1.2.1引风机主要技术参数1.2.2引风机电机采用双速控制,主要技术参数1.2.3引风机全年运行工况2.高压变频器在送、引风机上应用的理论分析2.1节能测算2.1.1 根据流体力学的原理:流量与转速成正比、压力与转速的平方成正比、轴功率与转速的立方成正比,用公式表示如下:(其中,Q为流量,n为转速,H为压力,P为轴功率)上述公式可以推算出,如果在采用了高压变频器对电机进行调速后。

在满足现有的压力情况下电机的降速空间越大那么降低的功率消耗就越大。

2.1.2送风机变频改造后节能预测仅以#2炉A送风机为例进行测算:挡板开度为50%时,出口风压2.6kPa,电机实际电流I:28.5A,电压U:6kV,功率因数取COSΦ:0.84其中, P轴=313, η高压变频器=0.96(根据高压变频器参数), η电机=额定功率/1.732/额定电压/功率因数/额定电流=0.928通过上述运算可得:改用变频后预计送风机单台风机每小时节约用电157kWh。

2.1.3引风机变频改造后节能预测因为引风机采用了双速电机,当电机运行转速为750r/min,液偶实际输出转速约657 r/min,根据风机的特性,输入的额定转速降低,风机的特性曲线大幅度改变,额定的风压和风量应该按流体力学的比例关系降低,即额定风量由252922m3/h约降为188797m3/h,额定压力由5.992kPa降为3.338kPa,风机的轴功率应由521kW约降为396kW,计算如下:其中, P轴=396, η高压变频器=0.96(根据高压变频器参数), η电机=额定功率/1.732/额定电压/功率因数/额定电流=0.937在该工况下,引风机实际功率P实际约365kW,通过上述运算可得:改用变频后单台引风机预计每小时节约用电57kWh。

高压大功率变频器在循环流化床锅炉一次、二次风机上的应用

高压大功率变频器在循环流化床锅炉一次、二次风机上的应用
THE W O RL D O F l NV ERTERS
《 变频器世界 》N o v e mb e r . 2 0 1 6
囊 融 在 循 环 流 化 床 锅 炉一 次 、二 次风机上 的应用
Ap p l i c a t i o n o f Hi g h — ・ v o l t a g e a n d Hi g h ‘ p o we r F r e q u e n c y C o n v e r t e r i n C i r c u l a t i n g F l u i d i z e d B e d B o i l e r ma a n d S e c o n d a r y
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技 术过程 。变频 改造后 , 系 统运行 稳定 、安 全可靠 、节能效 果显著 。 关键 词 : 一 次风机 ;二次风 机 ;高 压大功率 变频器 ;节能 改造
Ab s t r a c t : Th i s a r t i c l e d i s c u s s e s t h e f e c h n o l o g y p r o c e s s o f t h e v a r i a b l e f r e q u e n c y mo d i i f c a t i o n f o r
【 中图分类号 】 T S 7 3 7 + . 1【 文献标识码 】 B文章编号 1 5 6 1 — 0 3 3 0( 2 0 1 6)1 1 — 0 0 8 2 — 0 6

高压变频器在热电厂硫化床锅炉风机上的应用

高压变频器在热电厂硫化床锅炉风机上的应用

高压变频器在热电厂硫化床锅炉风机上的应用(上)高压变频器在热电厂硫化床锅炉风机上的应用摘要:随着电力电子技术的发展,变频调速应用越来越普遍。

它不仅调速性能平稳、控制方式灵活,而且具有各种保护功能,系统安全性高。

本文分析了热电厂锅炉风机控制系统的现状及存在的一些问题,阐述了采用变频器控制锅炉风机的方案,从而实现对风机的优化控制,达到节能以及减少设备故障的目的。

关键词:变频器;节能;锅炉一、现场简介:青岛恒源热电有限公司现有三台UG-75/5.3-M19-75t/h循环硫化床锅炉,一台QFW-15-2被压式汽轮发电机组,一台QFW-12-2被压式汽轮发电机组,是集中供热、发电为一体的热电联产企业,负责整个黄岛经济开发区工业热源供应。

在75t/h循环硫化床锅炉引风机系统配置了三台同型号的G4-68-14D型风机,风量为126263 m3/h,风压为6023Pa,单台风机电机的功率为315KW转速为1450r/min(电机型号:YKK-450-4-315)。

在一次风机系统配置了三台同型号的G4-68-14D型风机,风量为91027m3/h,风压为6681Pa,单台风机电机的功率为250KW转速为1450r/min(电机型号:YKK-450-4-250)。

锅炉引风机一次风机均采用恒转矩运行,调节风门挡板调节风量,恒速电机驱动风机。

二、存在问题:通过锅炉热力试验、数据统计分析,锅炉风机系统采用挡板调节方式在实际运用中存在以下问题:1、挡板式调节,对锅炉蒸发量、温度、压力进行调节时,就要同时调整风门,使之与负荷变化相适应,不仅调速线度差,而且容易造成机械设备震动大,设备损坏率高;2、挡板式调节拖动锅炉风机电机始终以额定转速转动,风机单耗和电机的功率存在浪费能源,锅炉风机电机长期在额定负荷30—50%状态下运行,存在着大量浪费能源现象;3、风机电机接在10KV高压母线段,电机采用过载热偶保护,短路采用空气开关保护,保护性能差,容易造成开关越级跳闸;针对上述情况公司对设备进行变频改造,恒源公司在节约成本的策略前提下,考虑到国产高压变频器设备水平已接近国际水平,能满足运行要求,公司根据掌握的变频器资料,公开招标,进行性价比比较,结果山东新风光电子科技发展有限公司生产的JD-BP38-250F型和JD-BP38-315F型高压变频调速器胜出。

国产高压变频器在发电厂引风机上应用大屯煤电集团热电厂

国产高压变频器在发电厂引风机上应用大屯煤电集团热电厂

国产高压变频器在发电厂循环流化床锅炉引风机上地应用大屯煤电集团热电厂技术中心所长高正祥一、市场调研上海大屯能源股份有限公司煤矸石电厂4#锅炉(75t) 为循环硫化床锅炉, 循环流化床锅炉地燃烧工艺如下:其燃烧属低温燃烧,燃料由炉前给煤系统送入炉膛,送风一般设有一次风和二次风,一次风由布风板下部送入燃烧室,主要保证料层流化;二次风沿燃烧室高度分级多点送入,主要是增加燃烧室地氧量保证燃料燃烬;燃烧室内地物料在一定地流化风速作用下,发生剧烈扰动,部分固体颗料在高速气流地携带下离开燃烧室进入炉膛,其中较大颗料因重力作用沿炉膛内壁向下流动,一些较小颗料随烟气飞出炉膛进入物料分离装置,炉膛内形成气固两相流,进入分离装置地烟气经过固气分离,被分离下来地颗料沿分离装置下部地返料装置送回到燃烧室,经过分离地烟气通过对流烟道内地受热面吸热后,离开锅炉.因为循环流化床锅炉设有高效率地分离装置,被分离下来地颗料经过返料器又被送回炉膛,使锅炉炉膛内有足够高地灰浓度,因此循环流化床锅炉不同于常规锅炉炉膛仅有地辐射传热方式,而且还有对流及热传等传热方式,大大提高了炉膛地传导热系数,确保锅炉达到额定出力.并且循环流化床锅炉对煤质地要求不高,可以使用劣质煤,并且其污染物地排放很低,属于环保型锅炉,是国家大力推广地新型锅炉,目前很多小型电站均使用该类型锅炉.机)分离器图1循环流化床锅炉风烟系统示意图循环流化床锅炉风烟系统地运行特点为风机多、风系统复杂、风机风压高、运行电耗大、运行操作复杂、设计裕量大、锅炉负荷变化大、外部因素对锅炉运行影响也大(如煤地成分),尤其是引风机则要时刻参与炉膛压力调节,保证旋风分离器正常地分离效果,再加上机组必须经常参与调峰,负荷变动较大,在引风机要求可以调节风量风压地需求最为迫切.目前调节风量地方法主要有通过挡板地开度调节或通过改变电机转速调节风量,传统使用挡板调节风量主要存在以下问题:非线形调节、控制不够灵敏、对相关控制系统造成一定地影响、同时输出不同风量时,驱动源地输出能量并没有改变,造成大量能源浪费.因此采用改变电机转速调节风量是最佳地调整方式.改变电机转速地方法很多,其中又以变频调速最为优越.高压变频器作为燃烧自动控制、炉膛负压控制地高效执行机构,可以很好地保证风量地准确控制和实时控制,有效克服了控制挡板调节风量所带来地弊端,同时达到了节能地效果.机组运行时基本带70-80%负荷,引风机采用入口挡板调节.为了保证电机地安全稳定运行,选用地风机电机地备用容量较大.机组满负荷运行时,引风机入口挡板开度约70%,机组调峰时,风机入口挡板开度约40%左右,由于这种原始地调节方法仅仅是改变通道地流通阻力,而驱动源地输出功率并没有改变,节流损失相当大,浪费了大量电能.致使厂用电率高,供电标煤耗高,发电成本不易降低.同时,电机启动时会产生5-7倍地冲击电流,对电机构成损害.风机系统自动化水平低,不能及时调节,运行效率低.为此,拟采用变频调节方式对风机系统进行改造,以减少溢流和节流损失,提高系统运行地经济性.二、变频器运行节能效果测试情况:为了检验变频器运行效果,我们于2005年07月29日16点至30日15点,对#4炉引风机电机功率及电源侧功率因数进行测试,测试在相同运行方式及相同工况下进行,测试数据如下:表1 变频器投运前后功率因数地变化表2 变频器投运前后电机实际电流地变化由实际测量结果可以看出,变频器运行时,引风机电机功率因数在主汽流量为62时比变频前平均提高约0.16,在主汽流量为58时比变频前平均提高约0.19.变频器运行时,引风机电机实际消耗功率,在主汽流量为62时,比变频前减少289.7-203.7=86千瓦,;在主汽流量为58时,比变频前减少267.5-151.2=116.3千瓦.由统计结果可以看出,在锅炉出力基本相同地情况下,一天共少用电2427.6kw.h,节电率达40%左右.变频改造后地效益计算#4锅炉按全年运行340天考虑,全年节电量为:2427.6kw.h/天×340天=825384kw.h引风机应用变频器后,厂用电由原来地18%降至目前地11%,下降达7个百分点.三、应用高压变频调速系统产生地其他效果1、改善了工艺.投入变频器后引风机风道档板在全开位置,风道档板压流损失减小到0;由于变频器可以非常平滑稳定地调整风量,运行人员可以自如地调控燃烧,锅炉运行参数得到了改善,提高了锅炉效率.2、维护量减少.采用变频调速后,无论哪种工艺条件,随时可以通过调整转速使风机在接近额定状态下工作,这样就可避免因通过风门控制使风机过多偏离额定工作区而引起地振动,通常情况下,变频调速系统地应用主要是为了降低风机地转速.由于启动缓慢及转速地降低,相应地延长了许多零部件地寿命;同时极大地减轻了烟气对烟道档板地冲击腐蚀,有效延长了烟道档板地检修周期,减少了检修维护开支,节约大量维护费用.3、工作强度降低.由于调速系统在运转设备与备用设备之间实现计算机联锁控制,机组实现自动运行和相应地保护及故障报警,操作工作由动手转变为监控,完全实现生产地无人操作,大大降低了劳动强度,提高了生产效率,为优化运营提供了可靠保证.4、减少了对电网地冲击.采用变频调节后,系统实现软启动,电机启动电流只是额定电流,启动时间相应延长,对电网无大地冲击,减轻了起动机械转矩对电机机械损伤,有效地延长了电机地使用寿命.四、结束语高压变频装置由于其节能效果明显,特别是在低负荷时更为显著,采用变频调速后,实现了电机地软启动,延长电机地寿命,引风机挡板全开,也减少了风道地振动与磨损.良好地节能效果,会越来越为各电厂所应用,具有良好地实用价值.版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理.版权为个人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is personal ownership.SixE2。

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高压变频器在循环流化床锅炉中的应用1引言高压交流变频调速技术是上个世纪90年代迅速发展起来的一种新型电力传动调速技术,主要用于交流电机的变频调速,其技术和性能远远胜过以前采用的调速方式(如串级调速、液力耦合器调速、转子水阻调速等)。

高压变频以其显著的节能效益、完善的保护功能、方便的通信功能以及高调速精度、宽调速范围,得到了广大用户的认可,成为企业电机节电方式的首选方案。

河北藁城天意热电有限公司现有两台75t循环流化床锅炉,一次风机、二次风机及引风机共6台风机。

引风机、一次风机、二次风机的风量调节、风压调节,原来采用的是传统做法,即风机以定速方式运行,由挡板调节。

其主要弊端主要表现为:(1)调节挡板前后压差增加,工作安全特性变坏,压力损失严重,造成能耗增加;(2)风机定速运行,挡板调整节流损失大,出口压力高,系统效率低,造成能源的浪费;(3)风道压力过高,威胁系统设备密封性能;(4)长期的40~70%挡板开度,加速挡板自身磨损,导致挡板控制特性变差;(5)设备使用寿命短,日常维护量大,维修成本高,造成各种资源的浪费;(6)设备起动冲击电流大,需增加配电设备容量而增加投资;(7)与DCS不能直接配合,难于实现自动化操作。

为了解决上述问题,经过了大量的技术论证,决定用高压变频器替代传统的挡板调节风量、风压的方法。

风机的稳定运转对正常生产至关重要,对设备要求特别苛刻,因此在高压变频器的选用上非常谨慎。

藁城天意热电有限公司领导层对国产高压变频器进行经过多次考察、反复研究讨论,决定选用山东新风光科技发展有限公司生产的6台“风光牌”高压变频器对2台锅炉风机进行变频改造。

风机和电机的风技术参数如表1和表2所示。

表1风机参数表2电机参数2循环流化床锅炉工艺循环流化床是一种适于固体燃料的清洁高效燃烧技术。

固体颗粒(燃料、石灰石、砂粒、炉渣等)在炉膛内以一种特殊的气固流动方式(流态化)运动,离开炉膛的颗粒又被分离并送回炉膛循环燃烧。

炉膛内固体颗粒的浓度高,燃烧、传质、传热、混合剧烈,温度分布均匀,固体颗粒在炉膛内的内循环和外循环十分强烈,在炉膛内的停留时间较长,保证了较高的燃烧效率。

循环流化床燃烧技术是近二十多年来发展的洁净煤燃烧技术,其燃烧方式特别适用于高灰分低挥发的煤矸石、洗中煤等劣质煤,具有较好的燃料适应性,可变废为宝,体现节能要求。

另外,循环流化床锅炉在燃烧过程采用炉内加石灰石、低温燃烧,可同时达到脱硫脱硝的目的,具有较好的环保特性。

燃料由给煤机送入炉膛;一次风由锅炉底部送入,主要用于维持燃料粒的流化;二次风沿燃烧室侧壁多点送入,主要用于增加燃烧室的氧量,提高燃烧效率;燃烧后的大量颗粒随烟气进入旋风分离器,与烟气分离;分离出来的颗粒经回料阀回到燃烧室继续燃烧;分离出来的烟气则经过除尘器除尘后,由引风机引入烟囱排出。

实际运行中,循环流化床的燃烧效率可高达97%~99%。

3技术方案分析由于其独特的燃烧特性,与传统的煤粉炉相比,循环流化床锅炉对风量、风压的控制有更高的要求:为了保证锅炉燃烧的经济性,当燃料量改变时,必须相应地调节送风量,使之与燃料量匹配;为了保证锅炉运行的安全性,必须使引风量与一次风量相配合,以保证炉膛压力在正常范围内;通过一次风量及风压的调节,以保证炉膛内物料的正常流化。

由于循环流化床锅炉中的一次风机、二次风机、引风机均属于二次方转矩负载,在忽略风道变化因素后,有风量与转速成正比、风压与转速二次方成正比、机械轴功率与转速立方成正比的关系。

当采用高压变频器对这些电机进行变频调速控制时,仅通过相对小范围内的频率改变,调节电机转速,即可实现风量的控制,而且调节精度及响应速度有很大改善。

同时,当电机转速降低时,由于轴功率与转速三次方成正比的对应关系,电机的轴功率显著下降,节能效果明显。

4 采用风光高压变频器具有如下优点(1)风光高压变频调速系统对电网电压的波动有较强的适应能力,电网输入电压在-20%~+15%电网电压波动时,变频器通过输出电压自动补偿算法可维持满载输出,保证长期正常运行。

供电瞬时失电5个周波内可满载运行不跳闸,允许切换间隔为3s。

不受电网电压和负载变化的影响。

(2)风光高压变频器控制方法采用空间矢量控制原理,响应速度快、调速范围宽(2~120Hz,依据现场情况可以设定)和动态特性精度高,稳定性好、起动转矩大(可达到额定力矩的2~3倍),可以实现重载的平稳起动。

(3)电机可以实现无级调速,加、减速过程平滑,电流冲击小,大大减轻了机械冲击的强度。

(4)DSP芯片控制和PLC外端电路接口相结合,使系统具有很高的可靠性,有很强的故障自诊断功能,具有完整的故障监测电路和精确的故障报警保护。

能对所发生的故障类型及故障位置提供中文指示,能在就地显示并远方报警,并保存故障发生的时间、原因、故障点及故障时的运行参数。

便于运行检修人员辨别和解决所出现的问题。

(5)飞车启动功能:能够识别电机的速度并在电机不停转的情况下直接起动。

(6)旋转中再启动功能:运行过程中高压瞬时掉电3s内恢复,高压变频器不停机,高压恢复后变频器自动运行到掉电前的频率。

(7)线电压自动均衡技术(采用中性点漂移技术):变频器某相有单元故障被旁路后,为了使线电压平衡,传统的处理方法是将另外两相的电压也降至与故障相相同的电压,而线电压自动均衡技术则是通过调整相与相之间的夹角,在相电压输出最大且不相等的前提下保证最大的线电压的均衡输出。

(8)工、变频无扰切换功能,实现变频向工频切换时无扰动电流,减小对电网的冲击。

5 风光高压变频调速系统的技术方案5.1 工作原理该变频装置采用多电平串联技术,6kV系统结构如图1所示,整套系统由移相变压器、功率单元和控制器组成。

6kV系列高压变频器有15个功率单元,每5个功率单元串联构成一相。

每个功率单元在结构上完全一致,可以互换,其电路结构如图2所示,为基本的交-直-交单相逆变电路,整流侧为二极管三相全桥,通过对IGBT逆变桥进行正弦PWM控制,单元脉宽调制叠波输出,每相5个单元,大大削弱了输出谐波含量。

输出波形是接近完美的正弦波,其输出波形如下图3所示。

图1高压变频器系统结构图图2功率单元主回路图3变频器输出波形当某一个单元出现故障时,可将此单元模块旁路退出系统而不影响其他单元的运行,变频器可持续降额运行,如此可减少很多场合下停机造成的损失,避免了由于一个大功率高压开关器件的故障而导致整机故障、停机的产生,从而保证了变频器的可靠性。

5.2 现场主回路根据现场要求,此次6台变频器采用一拖一手动旁路控制方案,其一次电路如图4所示。

图 4主回路图K0为用户原高压开关;K1、K2和K3为变频器旁路开关柜高压隔离开关;BPQ为JD-BP37系列高压变频器;M为高压电动机。

变频器控制风机为一拖一控制,旁路开关柜用于工/变频切换。

K1,K2和K3为3个高压隔离开关,要求K2和K3不能同时闭合,在机械上实现互锁的同时实现电磁互锁。

K3断开,K1和K2闭合,风机变频运行;K1和K2断开,K3闭合,风机工频运行。

另外,为了安全,变频器故障信号和上一级的高压开关柜也实现互锁,实现高压故障连跳功能。

6应用效果分析针对2号炉3台风机进行数据采集以及节能效果分析,示于表3、表4和表5。

表3 75t循环流化床锅炉风机工频运行时数据表4 2009年4月8日变频运行数据表5 2009年3月份变频运行电度表数据根据表5可以计算各风机电机一个月内变频运行时的功率:引风机电机变频运行时平均功率:(108251.8-799.8)/30/24=149kW同样可得一次风机电机变频运行时平均功率:201kW二次风机电机变频运行时平均功率:99kW根据表3以及以上数据可得节电率:引风机:(219-149 )/219=31.96%一次风机:(266-201)/266=24.43%二次风机:(147-99)/147=32.65%节能计算结果:工频条件下:2#炉3台风机平均每小时耗电量为:632 kW·h变频条件下:2#炉3台风机平均每小时耗电量为:449 kW·h平均每小时节电量:632-449=183 kW·h年节电量:183×7000=1281000 kW·h(按年运行7000h计算)年节电收益:1281000×0.45=57.645万具有显著的经济效益。

除了明显的节电效益,采用变频器还有以下优点:(1)变频起动对电网没有任何冲击。

由于变频器改造后风机可以实现变频软起动,避免了起动电流的冲击,不仅对电网没有任何冲击,而且还可以随时起动或停止。

(2)按需调节风量,避免浪费。

进行变频改造后,风机的送风量不再需要由风门来调节,而是由变频器通过变频调节风机的转速来实现,调节范围可以从0%~100%;因而可以根据生产需要随意调节风量,减少了不必要的浪费。

(3)变频节能运行,节约了大量能源。

由于变频改造后不再使风机一直处于满负荷工作状态,节能效率高。

(4)降低风机工作强度,延长使用寿命。

进行变频改造后,风机的大部分工作时间都在较低的速度下运行,因而大大降低了风机工作的机械强度和电气冲击,将会大大延长风机的使用寿命,降低维修强度。

(5)可使电动机与风机直接相连接,减少传动环节的费用。

(6)电机和风机运转速度下降,润滑条件改善,传动装置的故障下降。

(7)系统压力降低,对管道的压力和密封等条件缓解,延长使用寿命。

(8)系统完善的监控性能和高可靠,性提高了工作效率,减少了检修和维护的工作量。

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