高炉喷煤流化板新技术
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技术秘密全文
1、技术秘密名称:高炉喷煤流化板新技术
2、股份公司原有技术及存在的问题
高炉喷煤系统喷吹罐流化板,采用的是多层不锈钢丝网结构,存在易被煤粉堵塞,每次定修时要拆检、疏通。1号、2号、4号高炉采用的是在不锈钢板上密布直通小孔结构,每块5万元,价格高,且存在煤粉可以通过的弊端。而且随着使用时间的推移,流化效果将有所降低,影响到喷吹精度和喷煤量。
3、国内外解决同类问题的技术方案
目前国内外同行或同专业领域,除上述技术外,也有采用陶瓷粉末冶金技术制造的流化板,价格高,属脆性材料,受震动、冲击易碎裂。
4、技术秘密的具体内容
采用不锈钢丝网夹层过滤材料制作流化板,上下两层是不锈钢丝网,中间层是粉末黏结过滤材料,其过滤网目数大于煤粉的最高目数-220网目,使得煤粉不能通过,而气体可以通过,不锈钢丝网焊接在不锈钢法兰上。
此种流化板价格每块280元,价格低,有韧性不碎裂,煤粉不能通过、不会堵塞,无需定期拆检、疏通。
焊接处不锈钢丝网粉末黏结过滤材料
不锈钢法兰不锈钢丝网焊接处
图一不锈钢丝网夹层过滤材料流化板(保密)
5、实施后效果
原喷吹罐流化板,是采用直通小孔结构,煤粉可以通过,易被煤粉堵塞,流化效果明显降低,直接影响到喷吹精度和喷煤量。每年四次定修时和日常检修时均要安排拆检、疏通。通过采用流化板新技术后,经过一年时间的生产实践后证明,流化板没有发生过被煤粉堵塞的情况,使得流化装置始终能正常发挥流化作用。在流化氮气压力低于喷吹罐喷吹压缩空气压力时,也没有发生过倒压造成煤粉倒灌的情况,提高了设备稳定性,每年减少了检修工作量,喷煤精度误差减小0.5%,而且不需要定修拆检、疏通,保障了高炉生产的稳定顺行。同时从根本上解决了制约750m3高炉的大喷量喷煤的瓶颈,喷煤量从原来15t/h
可提高到20t/h,为以煤代焦、降本增效创造了条件,为今后喷煤比创新高,提供了保障。
6、同类企业实施该技术的可能性
该技术可以通过技术贸易推广到同类企业的相关设备上。
7、说明该项技术秘密是否需要或是否已采取了具体的保密措施,如果没有采取保密措施,建议采取何种保密措施。
已采取保密措施
8、建议该项技术秘密是限于公司内使用还是可以对外许可使用
可以对外许可使用。