8D改善报告1)12.26
8D品质改善报告
8D品质改善报告
概述
该报告旨在总结我们的品质改善计划,采用8D方法,以解决我们在生产过程中遇到的质量问题。
问题描述
我们生产的某个产品存在质量问题,经过分析,主要问题是XXXX。
解决方案
采用8D方法,我们采取以下步骤来解决问题:
1. D1:成立团队
我们成立了一个由XXX,XXX等人组成的团队来解决问题。
2. D2:描述问题
我们仔细描述了问题的性质、频率、影响等。
同时,我们建立了一个数据收集系统以跟踪和管理数据。
3. D3:暂时措施
我们采取了暂时措施来控制问题。
例如XXX
4. D4:根本原因分析
我们使用了5WHY 和鱼骨图来分析问题的根本原因,并确定了XXX。
5. D5:纠正措施
我们采用了以下纠正措施来解决问题:XXX。
同时,我们提供了培训和沟通措施来保持改善效果。
6. D6:验证
我们验证了纠正措施的有效性,通过测量和监控系统。
7. D7:标准化
我们在生产过程中实施标准化程序以确保不再出现该问题。
8. D8:维护成果
我们建立了一个监控系统,以确保纠正措施的有效性并执行标准化程序。
结论
8D方法是一个非常有用的工具,在我们的生产过程中发现问题并解决问题。
本次改善计划的实施,使我们的生产更加顺畅,质量得到了提升。
8D专项质量改善报告模板
8D专项质量改善报告(电源端子板滑丝的质量问题)拟制:审核:批准:日期:****有限公司D1、组建小组:控制器组于****年12月19日针对近一周工程柜在装配过程中出现9例电源端子接线时滑牙问题组建问题处理小组。
D2、问题描述:控制器组员工于****年12月12日—12月18日装配工程柜的过程中共出现9例电源端子接线时端子固定位置滑牙情况。
按每天15台的装配量,一周7天共装配105台,不良数9台,不良率8.5%。
D3、实施及确认暂时性的对策:1、查证装配柜机使用的电钻是否有扭力要求,扭力是否合适;2、查证接线时装配方式有无问题;3、调查接线端子物料是否有更换厂商或使用异常批次器件;4、立即调查生产过程,看生产过程是否出现改变。
D4、原因分析及验证要因首先对暂时性的对策的执行结果进行分析:1、经查证控制柜装配无电钻扭力要求,扭力调整随意性大有不合理扭力情况。
2、控制柜打钉及接线方式为常规状态,针对控制柜的装配方式有改进空间。
3、端子板上的接线端子都是由一家叫****公司提供,近期没接收过品质异常或让步接收的端子,也未更换品牌及厂家,但其质量情况不能确认。
4、调查生产过程,未发现与原来过程有明显区别。
对控制柜的装配过程进行综合分析,分别判断各自环节出现的可能性:基本装配流程为:标准柜前加工→装配标准柜→装配工程柜据查证,装配标准柜时和装配工程柜时都有螺钉打滑情况出现,装配标准柜工序打滑端子钉的数量少,多数打滑端子钉都出在装配工程柜工序。
针对在此过程中,端子板打滑的原因,进行了如下分析,见下图(图一):因果图【图一】哪些因素才是导致电源接线端子滑丝的要求?要因确认调查情况见表一:【表一】要因确认表序号原因分析调查情况是否要因1 装柜人员使用电钻时扭力随意性大;经查证,装配柜机的电钻无扭力要求,员工根据自己习惯的扭力进行作业,调节扭力大时容易导致接线端子滑丝;是2 员工质量意识差;出现多台电源端子滑丝时并未进行反馈;是3 装柜时不专注;有上班说话情况,不注意自己使用电钻的扭力,有导致端子滑丝的现象;是D5、制定永久对策:根据确定的要因,制定对策表如下:D6、执行及验证永久对策:针对上述要因,按对策表执行结果如下:1、工艺人员已确认好合适的装配扭力,所有电钻都已按要求调至9kgf且在扭力调整环上做好记号并完成对工程柜装配员工的宣导工作。
供应商异常8D改善报告
附挑选检验记录和产品 标识图片
7/18
3
供应商 在途品
12K
要求物流公司将该批产品运回,通知 客户品质、采购该风险品数量、日期
附召回记录,通知记录
4
客户端 在库品
8K 退货
客户已判退
7/18 7/18
定义和验证根本原因
人
料
环
为什么会出 现XXX不良
机
法
测
鱼骨图分析初步原因,结论:
定义和验证根本原因
责任人Βιβλιοθήκη 执行日期234
总结与激励
编号 1 2 3 4
总结与激励
负责人
部门
日期
联系客户,召集厂内会议检讨 分析原因,拟定对策,人员培训,厂
内改善追踪,文件标准化 分析原因,拟定对策,人员培训
执行改善对策
产品名称 型号 不良批次数量 异常发生地
异常点
文字描述
问题描述
□客户IQC
不良率 不良风险程度 发生日期 □客户制程
异常描述
□终端客户
图片描述
临时围堵措施
序 号
项目
1
供应商 在制品
xx日期 生产xx产 品数量xx, xx不良不 良率xx
改善结果 有效 无效
出货记录
客户端效 果验证
xx日期生产xx产品数量xx
产品标识
到货日期 改善结果(客户反馈)
预防再发生及标准化
标准化措施
改善前
改善后
记录/佐证 记录/佐证
1
更改进料检验规范,将 HRB80-96 改成 HRB92-84 , 作为采购协议附件。
xxx型号xx物料x不良
8D改善报告
编制: 审核: 时间:
品质改善8d报告范文客户投诉了那个8D报告写
品质改善8d报告范文客户投诉了那个8D报告写当我们碰到一个问题时,往往事发突然而不知所措,例如客诉、生产品质突然出现异常等等。
针对这样的事情,一些有经验的人研究了一套逻辑方法,把处理问题的步骤归纳成8个原则(8 Discipline),使工程人员能清楚的知道一步步该作什么。
经过这样的步骤,问题的处理及解决通常较圆满,使用8D解决问题的工程人员亦会渐渐感觉工程实力不断增长,因此8D方法很快就在工业界中广泛流传,例如PAQ己把8D作为解决问题的标准程序。
以下就针对8D的每一步骤作一说明:8D的前置步骤: 当问题发生时,先保持冷静,并且尽你所能紧急补救,使损失降到最低。
例如先将客户手中可能有问题的零件换回,以防止其断线等事态之扩大,同时把※※发生的经过细节尽可能收集齐全。
D1-第一步骤: 建立解决问题小组若问题无法独立解决,通知你认为有关的人员组成团队。
团队的成员必需有能力执行,例如调整机器或懂得改变制程条件,或能指挥作筛选等。
D2-第二步骤: 描述问题向团队说明何时、何地、发生了什么事、严重程度、目前状态、如何紧急处理、以及展示照片和收集到的证物。
想象你是FBI的办案人员,将证物、细节描述越清楚,团队解决问题将越快。
D3-第三步骤: 执行暂时对策若 ___还未找到,暂时用什么方法可以最快地防止问题?如全检、筛选、将自动改为手动、库存清查等。
暂时对策决定后,即立刻交由团队成员带回执行。
D4-第四步骤: 找出问题 ___找问题 ___时,最好不要盲目地动手改变目前的生产状态,先动动脑。
您第一件事是要先观察、分析、比较。
列出您所知道的所有生产条件(即鱼骨图),逐一观察,看看是否有些条件走样,还是最近有些什么异动?换了夹具吗?换了作业员?换了供应商?换了运输商?修过电源供应器?流程改过? 或比较良品与不良品的检查结果,看看那个数据有很大的差?,尺寸?重量?电压值?C※※?耐电压?等等不良的发生,总是有原因,资料分析常常可以看出蛛丝马迹。
8D改善报告范文
8D改善报告范文一、引言8D改善法是一种全面系统的质量改进方法,通过八个步骤的循环反馈和持续改进,帮助企业解决问题和提高效率。
本报告将介绍我在执行8D改善过程中所遇到的问题和改进措施。
二、背景在上个季度的质量分析中,我所负责的产品出现了较高的不合格率。
经过深入调查和分析,我确定了问题的性质和原因,并采取了8D改善法来解决这些问题。
三、8D改善步骤1.成立团队:我组建了一个由各部门的专家组成的改善小组,包括生产、质量、工程等部门的成员。
2.描述问题:我们仔细分析了问题的性质、出现的频率和影响范围,并制定了一个详细的问题描述。
3.立即行动:我们采取了紧急措施,包括停机检查,对原材料和生产设备进行全面检测和整理等,以防止问题进一步扩大。
4.确定根本原因:通过对问题的原因进行深入调查和分析,我们确认了生产设备的故障和操作员的技术技能不足是导致问题的根本原因。
5.提出纠正措施:我们采取了多个纠正措施,包括修复设备,提高操作员的培训和技能水平,实施严格的工艺控制等。
6.核实效果:我们对纠正措施进行了实施和监控,并定期进行效果核实,确保问题得到解决和改进。
7.预防措施:为了预防类似问题的再次发生,我们对相关流程和设备进行了改进和优化,并增加了更严格的质量控制措施。
8.应用经验:我们总结了改善过程中的经验教训,并将其应用到其他产品和工艺中,以促进整个企业的质量改进。
四、改善效果通过以上的改善措施,我们有效地降低了不合格率,并提高了产品的质量和交付能力。
原本每天都有几批次不合格产品,现在已经几乎没有不合格产品的产生了。
此外,员工的工作效率也有了明显的提升,避免了因处理不合格产品而浪费的时间和资源。
五、改善经验在执行8D改善过程中,我们总结了以下几点经验,希望能对其他企业的改善工作有所帮助:1.团队合作:组建一个多部门的改善小组,充分利用每个成员的专业知识和经验,共同解决问题。
2.快速行动:问题一旦发现,应立即采取紧急措施,避免问题进一步扩大或恶化。
8D Report问题改善报告1
Resp.责任人
1
2
3
4
Date Implemented 实施日期
D6. Verification of Effectiveness纠正措施效果验证
No.序号
效果验证(Verification of Effectiveness)
Confirmor 确
认人
Date 日期
1
2
3
4
D7. Action(s) to Prevent Re-Occurrence预防再发生措施
Team members小组成员
Dept/Role部门/职位
D2. Problem Description问题描述
D3.Implement & Verify Interim Containment Action(s)围堵措施
NO.
暂时补救的纠正措施(Immediate Containment Actions)
X X X X X X 有限公司
8D Report问题改善报告
CAR Type
Supplier Issue
Complain Number 投诉编号:
Complain Title 投诉主题:
Complaint from 投诉方:
Customer Complaint
Complain Date 投诉日期:
Resp.责任人
1
2
3
4
D4. Analyze Root Cause(s)分析根本原因
Action Start Date
D5.Identify Proposed Permanent Corrective Action(s)确定纠正措施
NO.
纠正措施(permanent Corrective Actions)
8d整改报告
8d整改报告
尊敬的领导:
我公司内部在上个季度启动了8D整改流程,现已完成整改工作并提供报告如下。
第一步:建立团队
整改小组由本部门经理、工程师、生产员工、质检员、客服部门员工组成,流程负责人为本部门质量部经理。
第二步:问题界定
本次问题为客户反馈的产品存在水渍、裂口等质量问题,根据D2分析确认是由于生产线出现异常操作导致的。
第三步:临时对策
制定质量控制流程,明确生产规范,对涉及到的生产线进行停
产检查,确认生产线正常后重新上线,定期进行抽检。
第四步:根本原因分析
通过对生产流程的深入分析,研究造成生产线异常操作的原因,确认是由于部分生产员工操作疏忽导致。
第五步:持续对策
制定员工培训计划,加强员工操作规范意识和岗位职责,规范
生产操作流程,制定完善的质量控制方案。
第六步:验证
重新对生产线进行验证,定期抽检,确保生产线操作正常,质
量得到有效控制。
第七步:预防措施
制定生产线操作规范及员工岗位职责清单,推行审核制度,持续加强员工培训。
第八步:推广经验
将整改流程推广到其他部门和生产线,加强整个公司的产品质量控制流程。
经过此次8D整改流程,我们成功快速解决了产品质量问题,同时提升了生产效率和客户满意度,下一步我们将持续完善企业内部质量管理体系,为客户提供更优质的产品和服务。
感谢领导及公司各部门的大力支持!
此致
敬礼
XX公司质量部经理
XX年XX月XX日。
8D改善报告
3.螺纹孔端面喷涂未保护为样品送样未喷涂,客户处喷涂时不清楚保护区域要求导致
5.永久对策:
1.样品调试时按全尺寸要求填写调试记录,检验完成后交由品质及项目工程师确认合格后才能生产
2.喷涂保护要求按客户要求生产,交样时由品质及项目工程师确认后发货
责任单位:
完成日期:
6.执行永久对策(对策验证):
责任单位:
完成日期:
7.预防对策及标准化:
1.制作作业及检验文件,将要求纳入文件要求内
责任单位:
品管/技术
完成日期:
8.团队及个人经验总结:
批准
审核
经办
8D改善报告
文件编号:
报告编号:
客户名称
产品名称
投诉日期
产品料号
提交日期
不良数
报编号
不良率
1.处理团队成员:
品质工程师:生产部经理:业务经理:
项目工程师:精加工主管:
2.问题描述:
描述人:日期:
3.临时对策:
责任人:
完成时间:
4.真因分析及验证:
1.尺寸不良原因为样品调试时按客户图纸调试出错,导致尺寸加工不良
8D改善行动报告
目的:制定一个实施长期措施的计划,确定过程控制方法并纳入文件,以
确保根本原因的消除,并生产过程中执行同时跟进改善效果。 • 跟进长期纠正措施的贯彻落实并进一步验证行动的有效性; • 明确纠正措施的执行计划〈任务分配、 开始时间、 必要的支援〉; • 确定团队的部门代表职责;
特点:
① 该方法适用于觖决各类可能遇到的简单或复杂的问题; ② 8D方法就是要建立一个体系,让整个团队共享信息,努力达成目标; ③ 8D本身不提供成功解决问题的方法和途径,但它是解决问题的一个很有用 的工具; ④ 能够提高解决问题的效率,积累解决问题的经验。
8D改善行动报告
8D流程: ①建立团队 生原因 正措施 ②问题描述 ③临时控制措施 ④明确和验证产
• 小组成员应包括问题解决所必要的部门人员,供应商和客户; • 确定团队的目标和成员角色; • 建立操作程序和团队工作关系。
8D改善行动报告
D2:问题描述
目的:用量化的术语详细说明与该问题有关的内/外部客户抱怨; • 用5W2H量化术语准确的描述问题:Who(谁), What(什么), When(时间), Where(地点), Why(为什么), How(怎样) , How Many(多少);
• ห้องสมุดไป่ตู้么时间废除临时改善行动;
• 制定测量方法验证纠正措施的结果; • 执行纠正措施必要的培训计划。
8D改善行动报告
D7:实施预防行动
目的:修改现有的管理系统、操作系统、工作惯例、设计与规程、以防止
这一问题与所类似的问题重复发生。 • 修订和管理系统运作文件、 工作指引、 控制计划等标准化将来的行为; • 分析其它的产品并判断是否近似的问题风险存在,贯彻同样的预防行动; • 有时需要增加制定新的文件来规范工作;
8d改善报告
8d改善报告在过去的几年里,8D改善报告已经成为许多公司解决问题和改进流程的重要工具。
通过对问题进行深入分析和全面的解决方案,8D改善报告不仅可以帮助公司解决当前问题,还可以预防未来类似问题的发生。
在本报告中,我们将介绍8D 改善报告的基本原则和步骤,并提出一些建议,以改善我们当前的质量问题。
第一步,建立团队。
在解决问题的过程中,建立一个高效的团队是至关重要的。
团队成员应该来自不同的部门,具有不同的技能和经验。
他们需要具备解决问题的能力和决心,以确保问题得到全面的解决。
第二步,描述问题。
在8D改善报告中,第二步是描述问题的性质、出现的频率和对业务的影响。
这需要我们对问题进行全面的调查和分析,确保我们对问题有清晰的了解。
只有通过深入了解问题,我们才能找到解决问题的最佳方法。
第三步,立即采取临时措施。
一旦问题被确认,我们需要立即采取临时措施来减轻问题对业务的影响。
这可能包括暂停生产、修改流程或增加检查步骤。
通过采取临时措施,我们可以防止问题进一步恶化,同时给我们时间来寻找长期的解决方案。
第四步,确定根本原因。
在8D改善报告中,确定问题的根本原因是至关重要的。
我们需要深入分析,找出问题发生的原因,而不是仅仅解决问题的表面现象。
只有找到根本原因,我们才能确保问题不会再次发生。
第五步,制定长期解决方案。
一旦根本原因被确定,我们需要制定长期的解决方案。
这可能包括修改流程、更新设备或培训员工。
长期解决方案需要经过深思熟虑,确保问题得到根本的解决。
第六步,实施长期解决方案。
一旦长期解决方案被确定,我们需要立即开始实施。
这可能需要协调不同部门的工作,确保解决方案能够顺利实施。
同时,我们需要监控解决方案的实施效果,确保问题得到了彻底的解决。
第七步,验证效果。
在长期解决方案实施一段时间后,我们需要验证解决方案的效果。
这可能需要进行测试、收集数据或进行员工培训。
通过验证解决方案的效果,我们可以确保问题得到了彻底的解决。
8D报告范本(生活例子+实际报告)
案例:以下通过一件发生在我们身边的平常小事,来说明8D报告(纠正/预防措施)的写法。
事由:出租屋内,一日早晨,小王正在水龙边洗脸准备上班,刚洗完脸,突然家中打来电话,于是把脸帕一挂就去屋内接电话,接完电话就去上班。
下午下班回家时发现家中全部被水淹了。
铺在地上的草席和被子全都漂在水中。
D1-成立改善小组:马上叫上住在隔壁的几个同事,组成事故处理小组。
小组成员:张三、李四、王五。
D2(第二步):问题描述王五家中被水淹,家中所有摆放在地上的物品都浸在水中(不良率100%)。
如:草席、被子和书本等。
D3(第三步)-暂时围堵行动(即应急对策或叫临时对策)1、马上与小组成员一起把家中的水设法排放出去。
负责人:张三2、立即把浸在水中的物品捞起并摊开到阳台去凉干。
负责人:李四D4(第四步)---根本原因分析:1、早晨洗完脸时,接听家中突然打来的电话,然后忘记关水,造成水淹小屋。
2、下水道出口太小,而且都采用网格式的盖子盖住。
昨天洗菜洗出来的小片烂蔬菜叶梗在网格上,致使下水道出水很慢,长时间积累后,大量未及时排放出去的水把小屋淹了。
分析人:王五审核:王五妻子D5(第五步)---制订永久对策(即长期对策)1、把下水道出口上的网格式盖子去掉,以便加大出水口,不会造成被水淹的情况。
责任人:王五预计完成时间:2007-10-12D6(第六步)---实施/确认PCA1、经过王五实际操作,把下水道出口加大后,小片蔬菜叶不会再梗在出水口处,堵住废水往外流。
并且即使把水龙头打开到最大,水仍能及时地从下水道出水口完全地流出去。
现确认此永久对策有效,并已经执行。
验证人:王五D7(第七步)---防止再发生(即采取预防措施)1、早晨上班出门前一定要检验水龙头是否关闭。
2、以后洗蔬菜时一定要把烂蔬菜叶丢到垃圾筐里,并且要把地面清理干净。
3、早晨洗脸时不能带电话在身上。
在洗脸过程中,就算电话铃响起也不能接。
直到洗漱完毕后才能接听手机。
责任人:王五预计完成时间:2007-**-**D8(第八步)---结案并祝贺:此问题已经完全处理清楚,可以结案(close)。
8d改善报告范文
8d改善报告范文以下是为您生成的一篇关于“8D 改善报告范文”的作文,尽量满足您的需求,内容可能不够专业和准确,仅供参考。
---#在我们的生产线上,最近出现了一个让人头疼的问题——产品质量出现了波动。
这可把我们整个团队都给急坏了,要知道,质量可是我们的生命线啊!于是,一场轰轰烈烈的 8D 改善行动就此展开。
**一、问题描述**这批产品在质检环节中被发现存在外观瑕疵、尺寸偏差以及性能不稳定等多种问题。
客户那边已经开始抱怨了,说我们的产品影响了他们的生产进度,这压力可真是山大呀!就拿外观瑕疵来说吧,有的产品表面有明显的划痕,就像是被小猫小狗抓过一样;还有的产品颜色不均匀,一块深一块浅的,看起来特别别扭。
尺寸偏差也很让人头疼,本该是标准的长度和宽度,结果有的大了一圈,有的小了一截,这怎么能行呢?性能方面就更不用说了,部分产品在测试的时候,一会儿正常,一会儿又出故障,简直就像个任性的小孩子,让人捉摸不透。
**二、小组成立**为了解决这个问题,我们迅速成立了 8D 改善小组。
小组里有生产线上的工人师傅老张、老李,有负责质量检测的小王,有技术部门的专家刘工,还有我这个负责统筹协调的小组长。
大家虽然来自不同的岗位,但都怀着一颗要把问题解决的心,聚到了一起。
老张是个经验丰富的老师傅,平时话不多,但一说起生产的事儿,那可是头头是道。
老李呢,干活儿特别麻利,而且点子多。
小王虽然年轻,但工作认真负责,眼睛里容不得一点沙子。
刘工就更不用说了,技术方面的权威,大家都对他充满了期待。
**三、临时措施**在找到根本原因之前,我们先采取了一些临时措施,尽量减少问题的影响。
首先,对已经生产出来的有问题的产品进行隔离,防止它们混入合格品中。
然后,加强了质检的频率和力度,确保每一个出厂的产品都经过严格的检验。
同时,通知客户我们正在积极解决问题,并承诺会尽快给出一个满意的解决方案。
这期间可真是忙得脚不沾地啊!小王每天都在质检室里加班加点,眼睛都快看花了。
XXXXXXXX设备有限责任公司完美8D改善报告
XXXXXXXX设备有限责任公司完美8D改善报告为了提高我们公司的品质和服务水平,我们决定通过使用8D方法来处理我们所遇到的问题。
下面是我们的改善报告:一、问题描述在我们的组织中,我们遇到了一个关于产品质量的问题。
我们的其中一批产品在测试中未能达到预期的性能指标,从而影响了产品的可靠性和用户体验。
二、问题的原因分析经过仔细调查,我们发现这个问题主要是由于设计中的一个错误引起的。
在设计过程中,我们没有考虑到产品的一些特殊要求,导致了在测试中的失败。
三、紧急措施为了解决这个问题,在发现该问题后,我们立即采取了紧急措施。
我们停止了生产并从市场上召回了受影响的产品。
我们对受影响产品进行了全面检查,并与客户进行了沟通。
四、根本原因分析为了避免类似的问题再次发生,我们采取了深入的根本原因分析。
通过与设计团队和生产团队的讨论,我们得出结论,根本原因是设计不完善和缺乏对产品特殊需求的充分了解。
我们在设计过程中没有进行全面和透彻的测试和评估,导致了问题的出现。
五、对策和改进措施为了纠正这个问题和提高我们的设计能力,我们制定了以下对策和改进措施:1.加强设计团队和生产团队的沟通与合作,确保对产品特殊需求的充分理解;2.引入更加严格的测试和评估流程,确保产品设计的合理性和可靠性;3.增加培训投入,提高员工对产品设计和制造的理解和技能水平;4.加强对供应商的管理和评估,确保原材料的质量和供应的稳定性;5.建立质量管理体系,强调对产品质量和客户满意度的重视。
六、措施的执行和跟踪为了确保上述措施的有效实施和跟踪,我们制定了以下执行计划:1.设立专门的质量改进小组,负责整个改进过程的监督和执行;2.制定详细的实施计划,并分配责任人负责具体任务的完成;3.设置明确的时间表和里程碑,以确保改进计划的按时完成;4.定期进行评估和反馈,对改进措施的效果进行跟踪和调整。
七、预防措施为了避免类似问题的再次发生,我们制定了以下预防措施:1.建立一个全面的产品设计和开发流程,确保产品的适用性和可靠性;2.加强对设计团队的培训和教育,提高设计能力和专业知识;3.加强对产品特殊需求的分析和评估,确保设计的完整性和合理性;4.定期进行质量审查和评估,及时发现和纠正问题。
品质8D改善报告
品质8D改善报告一、概述二、问题描述在产品的生产过程中,我们发现了一个质量问题:部分产品出现了开裂现象。
这个问题影响了产品的外观和性能,导致了产品质量不达标,不符合客户的要求和期望。
三、问题分析3.1问题的影响:开裂问题使得产品的外观不佳,影响了产品的销售和客户满意度。
此外,开裂还对产品的性能造成了一定的影响,可能导致产品的功能不完整或者损坏。
3.2问题的原因:经过对问题进行调查和分析,我们发现开裂问题主要是由于原材料的质量不可靠以及生产工艺控制不严所导致的。
3.3问题的临时控制措施:为了暂时控制问题的发生,我们采取了暂停生产和检验所有的产品的措施。
但这种措施无法根本解决问题,只是减少了出现问题的概率。
四、纠正措施4.1第一步:成立小组进行问题分析和定位,确认问题的根本原因。
4.2第二步:收集问题相关的数据,并进行统计和分析。
4.3第三步:制定临时控制措施,并实施。
4.4第四步:确定根本原因,并采取相应的改善措施来解决问题。
4.5第五步:对改善措施进行验证和评估。
4.6第六步:制定长期控制措施,并进行实施。
4.7第七步:建立相应的预防措施,以防止类似问题的再次发生。
4.8第八步:总结经验,分享改善成果。
五、改善措施5.1根本原因:通过对问题的深入分析,我们发现主要根本原因是原材料质量不可靠以及生产工艺控制不严。
5.2改善措施:5.2.1原材料质量控制:与供应商建立更加严格的质量标准,并进行采购时的抽样检验,确保原材料的质量符合要求。
5.2.2生产工艺控制:对生产过程中的关键节点进行监控和控制,确保每个环节都按照标准操作规程进行,排除造成产品开裂的可能性。
5.2.3员工培训:加强员工质量意识培训,提高员工对产品质量的重视程度,避免操作失误和疏忽带来的质量问题。
六、改善效果评估经过以上的改善措施的实施,我们对开裂问题进行了有效控制,并提高了产品的质量。
经过统计和分析,我们发现产品的开裂率明显下降,并且在采取根本措施后,开裂问题基本得到了根治。
最完整8D整改报告
而兴奋不已。
有限公司
只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积极进取的
而兴奋不已。
只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积极进取的
而兴奋不已。
工程师确认
Skyworth
Engineer to
confirm
确认员:审核:
领导批示
leadership
Instructions
签名:日期:
只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积极进取的。
不良分析报告-8D-改善报告-
Confidential
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联系人 联系方式 沟通的内容 达成的共识 双方分歧点 下次沟通时间
第四次电话沟通
样品验证是否可以();批量交货()
Confidential
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2小时内完成
电话和客 户沟通
4小时内完成
电话和客 户沟通
1.5天内完成
2天内完成
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不良现象 不良地点 不良影响 不良率
不良图片
问题描述
Confidential
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联系人 联系方式 沟通的内容 达成的共识 双方分歧点 下次沟通时间
第一次电话沟通
Confidential
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供应商 WIP 库存
已经出货
不良品检 测方法
数量
不良品分 选方法
临时措施
处理方法
Confidential
Page 6
联系人 联系方式 沟通的内容 达成的共识 双方分歧点 下次沟通时间
第二次电话沟通
Confidential
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序 号
可能原因
可能原因分析
验证方法(是否能 是否为根
复制不良)
本原因
备注
1
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Confidential
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序 号
原因分析
1
2 3 4 5
根本原因及改善措施
应对措施
相关图片
Confidential
Page 9
结果验证计划
序
责任 预计完成 调整后完成日 实际完成
号
待办事项内容
人
日期
期
日期
状况
备注
8d整改报告
8d整改报告8D整改报告一、问题描述在此报告中我们将针对公司部分产品在生产过程中出现的故障问题进行8D整改分析。
该问题是指我们生产的某型号产品在使用中出现了电路故障,导致产品无法正常运行。
二、问题分析我们对该故障进行了深入的分析,发现故障主要是由于生产过程中耐压测试不完善导致的。
在生产线上的测试环节中,对产品进行了绝缘和耐压测试,但是由于测试设备的老化以及操作员的操作不规范,导致部分产品的耐压测试不够严谨,无法发现潜在的问题。
三、分析结果根据我们的实验和数据分析,我们得出以下结论:1. 该产品的故障率在正常范围之内,而且问题主要集中在特定型号。
2. 故障率的增加与耐压测试环节存在明显的关联,推测是由于耐压测试不严谨导致了未经发现的隐患。
四、根本原因分析通过深入调查和实验,我们确定了以下根本原因:1. 耐压测试设备老化,无法对产品进行稳定和精确的测试。
2. 操作员的操作技能和操作规范不足,导致测试结果的不准确。
3. 对于具体型号产品的故障点以及对应的测试方法掌握不完善。
五、纠正措施为了解决以上的根本原因,我们制定了以下纠正措施:1. 更新耐压测试设备,确保设备的精度和稳定性。
2. 加强操作员的操作技能培训,提高他们的意识和技术水平。
3. 加强对产品故障点及测试方法的培训,确保操作员能够准确判断并进行测试。
六、纠正方案实施根据以上纠正措施,我们将制定以下实施计划:1. 联系供应商更新耐压测试设备,并进行相关培训。
2. 组织操作员培训班,提高他们的操作技能和操作规范。
3. 邀请专家进行培训,介绍产品的故障点及测试方法。
七、效果验证为了验证我们的纠正方案的有效性,我们将进行以下检查和测试:1. 对制定的纠正方案进行全面检查,确保实施的可行性和有效性。
2. 提前进行抽样测试,评估纠正措施的效果。
3. 监测产品的故障率,确保故障问题得到彻底解决。
八、总结通过本次8D整改报告,我们对公司部分产品在生产过程中出现的故障问题进行了深入分析,并制定了相应的纠正措施。
(完整版)8D质量整改报告模板
1D:成立小组
1、成立时间:
2、人员分工:
3、实施计划:3.1 项目计划
3.2工作计划
2D:问题说明
1、特性失效模式分析:
2、市场表现:
对产品市场主流情况进行描述3、生产表现:
4
、改进目标:
现状: 目标 3D :临时措施
4D :根本原因
从人、机、料、法、环、测进行分析(鱼刺图):
2、可能因素分析: 要因(关键因子)标识为“●” 、非要因标识为“○”
方
面 序
号
可能因素
分析、试验、确认过程
重要度
备注
人
1
○
机
2
●
料
3
●
法
4
●
测
5
●
5D :制定措施并验证
1、实施计划:
人
机 料
法
测
操作不当
未按工艺要求对新换感应器验证
感应器验证缺
乏有效监督
R
部层深浅和脱碳层深
检测手段健全
金相检测人员未按工艺
切割检测面
表面淬火工艺合理
设备维护问题
未明确感应器验证要求
金相切割机夹紧装置失效
调质后中杆未
进行机械加工去除脱碳层
2、措施早期验证:
综上分析:
3、市场处理方案:6D:永久措施
7D:预防措施
8D:总结激励。
8d改善报告
8d改善报告随着时代的发展和经济的进步,企业在竞争激烈的市场中生存和发展越来越困难。
为了在市场上立足并不断取得进步,企业需要不断改善和提高自身的竞争力。
在这个过程中,8D改善报告成为了企业管理者们非常重要的工具之一。
什么是8D改善报告?8D改善报告是一种以问题为中心的解决方案,它借助八个步骤来帮助企业解决质量问题。
这种方法首先由福特汽车公司引入并广泛应用于汽车制造业,后来逐渐在其他行业中推广。
8D代表的是八个步骤,即定义、组织团队、描述问题、采取临时措施、确定根本原因、制定长期解决方案、验证效果和预防再次发生。
在定义阶段,企业首先需要明确问题的性质、范围和影响。
只有准确地定义问题,企业才能有针对性地采取措施解决它。
接下来,组织团队是非常关键的一步。
一个合适的团队应由各个部门的代表组成,以确保所有方面的问题都能被充分考虑到。
团队成员应具备解决问题所需的专业知识和经验。
描述问题是诊断问题的关键步骤。
团队成员需要详细记录问题的现象、时机和发生的频率。
通过详细描述,问题的根本原因更容易被发现。
采取临时措施是为了防止问题进一步扩大。
这一步可能包括制定临时解决方案或限制产品的使用范围,以便在找到彻底的解决方案之前暂时解决问题。
确定根本原因是8D改善报告的关键步骤之一。
在这个阶段,团队成员需要深入挖掘问题的根本原因,而不只是解决问题的表面原因。
通过分析和研究,团队可以找到导致问题发生的根本原因,并制定相应的解决方案。
制定长期解决方案是解决问题的重要环节。
团队需要从根本上解决问题,防止问题再次出现。
这可能包括改变工艺流程、优化设备、培训员工等措施。
验证效果是为了确保解决方案的有效性。
团队需要检查解决方案是否已经解决了问题,并对解决方案进行评估。
如果问题解决了,那么团队可以进入最后一步,即预防再次发生。
预防再次发生是8D改善报告的最后一个步骤。
在这个阶段,企业需要制定相应的措施来防止问题再次发生。
这可能包括加强培训、改进相关流程或加强质量控制等。
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制作: 徐小伟 認:朱小波
承 報告人:
注:
制作: 徐小伟
6)長期措施:1,提高磁通等级,增加磁性能。2,控制厚度公差,尽量走上公差,防止 完成日期: 既日 有磁性偏低现象。3,缩短酸洗时间和酸液浓度,控制电镀时间。 15.12.26 制作: 徐小伟 承 完成日公差允收标准,电镀前外径+0.08致+0.03,厚度+0.08致+0.04.2, 提高性能35H上限,防止磁性偏低现象。
余姚市宏伟磁材科技有限公司
8D改善措施報告
機型/料號:
NO
發生日期:2015.12.26
批量: 深圳科力 聯系人:朱小波
收料NO:
客户:
電話:0574-62589508 傳真:0574-62589500
1)問題敘述: 1.永磁体客户充磁后有磁性偏弱 發行日期: 2015.12.26 现象;2,客户寄来3PCS不良品,我司测试后 分别为25,23,24,经我司重新充磁后为 155,148,147. 宏伟品保: 张伟 2)小組成員: 生产部门;品保部;业务部 3)立即改善措施: 隔离此批次产品,防止不良混入。 完成日期: 既日 15.12.26 徐小伟 承
制作:
認: 朱小波 4)主要原因:.1,磁铁厚度偏薄,0.91,0.90,0.92。2,磁铁外径公差偏小, 19.90,19.92,19.93.3,由于磁铁厚度较薄,电镀时酸洗时间过长,酸液浓度过大,造成公差偏 小,磁通偏低现象。 制作: 5)短期措施: 退不良品,不良品给贵司。 徐小伟 承認: 朱小波 完成日期: 既日 15.12.26 承認:朱小波