锅炉运行中高加切除的事故处理
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运行中高加切除的事故处理方法
1、检查高加的抽汽电动门、抽汽逆止门全关,事故疏水门全开,高加三通阀
切为旁路运行,高加出口电动门联关。
特别注意主给水流量有无异常下降。
2、检查高加水位远方和就地是否一致,高加水位是否下降,确认高加切除是
否为管束泄漏造成。
如果为管束泄漏,应保持高加三通阀为旁路运行,禁止投运高加,防止汽机进水。
同时注意各段抽汽管道蒸汽温度(尤其是管道下部温度)有无异常下降,检查抽汽管道疏水相应开启。
3、高加切除后,大量过热疏水进入凝汽器会导致真空瞬时下降。
同时,由于
高压抽汽全关,多余抽汽引起汽机做功加大,导致机组负荷瞬时增加,注意检查汽机真空,确定是否启备用循泵和真空泵,以防真空过低机组跳闸。
4、高加切除后,#3高加至除氧器正常疏水调整门和连续排汽手动门若不及
时关闭,此时由于除氧器排氧门开启,则会产生大气通过排氧门进入凝汽器,导致机组真空下降。
所以高加切除后,应及时关闭排氧门、#3高加至除氧器正常疏水调整门。
在确认高加水位正常后应关闭事故疏水门,并注意保持其适当的水位。
5、高加切除后,尤其是机组高负荷时,应立即将机组控制方式由CCS切为
汽机跟随TF方式或基本方式BSE手动调整,以保证机前压力稳定,不超过17.0MP。
并适当减少燃料量,同时对应汽机真空值,保证机组负荷平
稳下降,从而确保机组做功能力、蒸汽温度和压力、凝结水泵出力等在正常范围之内。
6、高加切除后,由于给水温度下降、燃料量增加,导致主、再热汽温超温。
应在高加切除后,及时增加过热蒸汽I级、II级减温水和再热蒸汽减温水,调整配风,调整风烟档板开度,监视排烟温度,保证汽温在可控范围。
7、由于高加切除后进入除氧器的疏水中断,除氧器产生水位波动。
当凝结水
泵电流过高时,应及时降低负荷,控制除氧器水位,必要时将其切至手动调整,防止凝结水泵过负荷跳闸。
8、高加切除引起给水温度变化,汽包水位会产生扰动。
由于给水温度的迅速
下降,汽包水位产生迅速下降,但由于用汽量减少等因素的影响,汽包水位又很快上升,此时应了解虚假水位的变化情况,及时将汽泵切为手动调节给水。
9、在高加切除过程中,密切监视给水流量的变化,防止三通阀故障等原因导
致给水中断。
10、在高加切除后的调整中,应加强机组各方面人员的配合。
特别是调整燃烧
后应主动向其他人员说明负荷增减量和变化速率。
11、在检查高加正常,排除高加管束泄漏后,应及时投入高加。
将高加出口电
动门开启,将高加三通阀切为主路运行。
恢复高加时应按照运行中投入高加的步骤正常操作,并注意投入高加时升温升压不宜过快。
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