一起运行中变压器异响的原因分析及研究
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为了判断#3主变是否健康运行和分析引起主变异响的原因,主要进行了以下分析检查工作:
1)检查主变外部件螺丝是否因松动、运行振动导致异响。经过检查分析,初步排除外部夹件及螺丝松动造成异响;
2)针对#3主变中压侧仅供钢铁Ⅰ线和钢铁Ⅱ线,均为钢铁厂用电负荷。对#3主变35kV母线进行负荷和电能质量监测分析,同时记录现场主变异响发生的时间段。通过对比分析负荷特性曲线、电流总谐波畸变率曲线和主变异响时间记录表,发现主变发生异响的时间和电流总谐波畸变率曲线存在相对应关系,当电流总谐波畸变率小时,主变不存在异响;电流总谐波畸变率大时,主变存在异响,如图1标识所示。初步结论为主变异响是由谐波电流引起的;
2.实例介绍
我局某110kV变电站#3主变于2016年7月扩建投运,目前#3主变仅供35kV钢铁Ⅰ线317开关、钢铁Ⅱ线312开关,均为钢铁厂用电负荷,长期存在过负荷运行情况,其中2018年11月份#3主变变中最大负荷电流为1502A,其额定电流为944A,最大负载率159%;同时,运行人员巡视期间发现#3主变本体运行中会发出较大的间断性异响,异响类似从变压器本体内部传出金属摩擦声。
谐波电流大,易导致变压器导磁材料饱和,特别是对于变压器壳体内磁屏蔽材料,高频谐波电流可能引起导磁材料磁致伸缩,从而产生噪音;同时,磁屏蔽边缘的电磁吸力也会引起磁屏蔽边缘的振动产生噪音。
图1负荷曲线、电流谐波畸变率及异响对应关系
4.绕组形变分析
众所周知,负荷突变过程中的电流畸变最为严重,对变压器本体造成的冲击最大。绕组中的电磁力与负荷电流的二次比成正比,其频率为电源频率的2倍。为判断主变本体是否健康,在#3主变停电期间,对其进行了绕组变形测试,从图1负荷曲线可知,#3主变供的负荷为短期冲击性负荷,波形类似周期性矩形波,冲击电流大且频繁,对变压器本体夹件及内部绕组都有一定冲击作用。
图2高压绕组频率响应特性曲线
5.后续运行改善建议
初步确认引起变压器异响的原因后,对后续主变压器的运行提出了一些改善建议:
1)针对用户注入公共连接点的各次谐波电流值远超国标规定值,由此引发#3主变运行异响,影响安全运行;长时间和短时间闪变值国标规定限值≤1,超出国标规定10倍左右,严重影响其他正常用户用电。建议钢铁负荷用户侧应加装配置动态无功补偿设备,无功就地治理,减小对电网谐波污染;
4)后续主变选型,需要纳入主变所供负荷特性作为选型的参考因素,例如有冲击性负荷的,应选择抗短路能力强的主变。
6.总结
本起变压器异响的故障处理经过监测、试验及检查分析,最终查找到故障原因并给出了后续运行的改善建议,但由于用户侧加装配置动态无功补偿设备可能需要一些时间,在这期间,主变压器还需继续承受负荷的冲击。因此,现场运行管理人员要加强巡视,做好设备运行状态评价和风险评估,提级制定运维方案,及时了解和掌握设备的运行情况,力争把影响设备运行的因素尽快消除,保证系统的安全稳定运行。
图1中用绿色虚线和黑色虚圆圈标识出的时间区间对应#3主变运行正常(无异响),从图1中能发现特点,现场记录主变正常运行时间区间均对应电流谐波畸变较小时间区间。数据表明:谐波电流畸变率小,主变正常运行无异响。可以初步判断主变的异响是由谐波电流造成的。
为了进一步验证所供负荷谐波电流造成#3主变异响,申请对主变停电预试,在#3主变停电预试期间,同时把#3主变之前所供负荷转供给#2主变,由#2主变供钢铁负荷,#2主变运行期间发出同样的异响声音,验证了谐波电流引起主变异响。
停电预试过程中,对主变外部夹件和螺栓进行全面检查,发现部分夹件和螺栓有松动迹象,分析原因是由主变运行过程中强烈振动导致部件松动。
图2为主变高压绕组频率响应特性曲线,在低频段主变变高绕组一致性相关系数偏小,各项参数如表2示,表明高压侧绕组可能存在形变(主变绕组绕制:变低绕组在内层,变中绕组在中层,变高绕组在外层)。其余油化色谱分析、套管介损、绕组直阻、绝缘等试验结果均为合格。
3)高次谐波电流和基波电流的叠加,电流波形畸变,形成尖波。电流尖波对变压器的绝缘损伤危害最为严重,加速主变绝缘老化,建议缩短#3主变化学试验周期,监测内部有无局放;同时,针对#3主变供的都是冲击负荷,周期内受的电动力大且频繁,易造成外部夹件及主变绕组形变,建议缩短检修及预试周期,把绕组形变纳入必试项;
3)为了确保主变安全运行和验证异响是由谐波电流导致的,进一步做了以下工作:停电对#3主变本体预防性试验,判断主变本体是否健康;对#3主变停电预试期间,把#3变中负荷转#2主变供,观察#2主变是否有同样的异响。转供负荷过程中,如果#2主变存在同样异响声,则验证以上结论正确性。
3.原因分析
2018年11月9日11:30-15:30在现场监测主变异响时间、负荷特性及各项电能质量参数,图1为负荷Biblioteka Baidu性曲线、三相电流有效值、三相电流总谐波畸变率曲线和主变异响时间记录表,现场主变异响信息采集时间点如表1所示。
2)各次谐波电流值超标,容易导致变压器铁芯磁路饱和,使主变输出的额定容量下降,在用户端未治理谐波前,建议#3主变应降容量使用。调取本年度#3主变11月份变中最大负荷电流为1502A,其额定电流944A,最大负载率为159%,把高次谐波电流加速对主变铁芯磁路饱和的影响考虑进去,主变实际最大过载要大于1.59倍;
参考文献
[1]何平,文习山;变压器绕组变形的频率响应分析法综述【J】;高电压技术;2006年05期
一起运行中变压器异响的原因分析及研究
摘要:文章对一起发生在运行中变压器异响存在的问题进行分析,指出了异响的原因,并提出了变压器后续运行的一些改善建议。
关键词:变压器;异响;谐波电流
1.引言
变压器是变电站中最关键的设备之一,是供电系统的心脏,如果发生缺陷将对供电可靠性和系统的正常运行带来严重影响,因此,变压器的运行是对安全、可靠、优质、经济运行的重要保障,必须确保变压器零缺陷和零事故的发生,但由于变压器结构复杂、安装工艺要求高,长期运行,变压器多少会存在一些问题,为此,当变压器出现异常情况时要以最快的速度查明原因并及时处理,并制定防范措施,现就以一起运行中变压器异响所存在的问题进行分析。
1)检查主变外部件螺丝是否因松动、运行振动导致异响。经过检查分析,初步排除外部夹件及螺丝松动造成异响;
2)针对#3主变中压侧仅供钢铁Ⅰ线和钢铁Ⅱ线,均为钢铁厂用电负荷。对#3主变35kV母线进行负荷和电能质量监测分析,同时记录现场主变异响发生的时间段。通过对比分析负荷特性曲线、电流总谐波畸变率曲线和主变异响时间记录表,发现主变发生异响的时间和电流总谐波畸变率曲线存在相对应关系,当电流总谐波畸变率小时,主变不存在异响;电流总谐波畸变率大时,主变存在异响,如图1标识所示。初步结论为主变异响是由谐波电流引起的;
2.实例介绍
我局某110kV变电站#3主变于2016年7月扩建投运,目前#3主变仅供35kV钢铁Ⅰ线317开关、钢铁Ⅱ线312开关,均为钢铁厂用电负荷,长期存在过负荷运行情况,其中2018年11月份#3主变变中最大负荷电流为1502A,其额定电流为944A,最大负载率159%;同时,运行人员巡视期间发现#3主变本体运行中会发出较大的间断性异响,异响类似从变压器本体内部传出金属摩擦声。
谐波电流大,易导致变压器导磁材料饱和,特别是对于变压器壳体内磁屏蔽材料,高频谐波电流可能引起导磁材料磁致伸缩,从而产生噪音;同时,磁屏蔽边缘的电磁吸力也会引起磁屏蔽边缘的振动产生噪音。
图1负荷曲线、电流谐波畸变率及异响对应关系
4.绕组形变分析
众所周知,负荷突变过程中的电流畸变最为严重,对变压器本体造成的冲击最大。绕组中的电磁力与负荷电流的二次比成正比,其频率为电源频率的2倍。为判断主变本体是否健康,在#3主变停电期间,对其进行了绕组变形测试,从图1负荷曲线可知,#3主变供的负荷为短期冲击性负荷,波形类似周期性矩形波,冲击电流大且频繁,对变压器本体夹件及内部绕组都有一定冲击作用。
图2高压绕组频率响应特性曲线
5.后续运行改善建议
初步确认引起变压器异响的原因后,对后续主变压器的运行提出了一些改善建议:
1)针对用户注入公共连接点的各次谐波电流值远超国标规定值,由此引发#3主变运行异响,影响安全运行;长时间和短时间闪变值国标规定限值≤1,超出国标规定10倍左右,严重影响其他正常用户用电。建议钢铁负荷用户侧应加装配置动态无功补偿设备,无功就地治理,减小对电网谐波污染;
4)后续主变选型,需要纳入主变所供负荷特性作为选型的参考因素,例如有冲击性负荷的,应选择抗短路能力强的主变。
6.总结
本起变压器异响的故障处理经过监测、试验及检查分析,最终查找到故障原因并给出了后续运行的改善建议,但由于用户侧加装配置动态无功补偿设备可能需要一些时间,在这期间,主变压器还需继续承受负荷的冲击。因此,现场运行管理人员要加强巡视,做好设备运行状态评价和风险评估,提级制定运维方案,及时了解和掌握设备的运行情况,力争把影响设备运行的因素尽快消除,保证系统的安全稳定运行。
图1中用绿色虚线和黑色虚圆圈标识出的时间区间对应#3主变运行正常(无异响),从图1中能发现特点,现场记录主变正常运行时间区间均对应电流谐波畸变较小时间区间。数据表明:谐波电流畸变率小,主变正常运行无异响。可以初步判断主变的异响是由谐波电流造成的。
为了进一步验证所供负荷谐波电流造成#3主变异响,申请对主变停电预试,在#3主变停电预试期间,同时把#3主变之前所供负荷转供给#2主变,由#2主变供钢铁负荷,#2主变运行期间发出同样的异响声音,验证了谐波电流引起主变异响。
停电预试过程中,对主变外部夹件和螺栓进行全面检查,发现部分夹件和螺栓有松动迹象,分析原因是由主变运行过程中强烈振动导致部件松动。
图2为主变高压绕组频率响应特性曲线,在低频段主变变高绕组一致性相关系数偏小,各项参数如表2示,表明高压侧绕组可能存在形变(主变绕组绕制:变低绕组在内层,变中绕组在中层,变高绕组在外层)。其余油化色谱分析、套管介损、绕组直阻、绝缘等试验结果均为合格。
3)高次谐波电流和基波电流的叠加,电流波形畸变,形成尖波。电流尖波对变压器的绝缘损伤危害最为严重,加速主变绝缘老化,建议缩短#3主变化学试验周期,监测内部有无局放;同时,针对#3主变供的都是冲击负荷,周期内受的电动力大且频繁,易造成外部夹件及主变绕组形变,建议缩短检修及预试周期,把绕组形变纳入必试项;
3)为了确保主变安全运行和验证异响是由谐波电流导致的,进一步做了以下工作:停电对#3主变本体预防性试验,判断主变本体是否健康;对#3主变停电预试期间,把#3变中负荷转#2主变供,观察#2主变是否有同样的异响。转供负荷过程中,如果#2主变存在同样异响声,则验证以上结论正确性。
3.原因分析
2018年11月9日11:30-15:30在现场监测主变异响时间、负荷特性及各项电能质量参数,图1为负荷Biblioteka Baidu性曲线、三相电流有效值、三相电流总谐波畸变率曲线和主变异响时间记录表,现场主变异响信息采集时间点如表1所示。
2)各次谐波电流值超标,容易导致变压器铁芯磁路饱和,使主变输出的额定容量下降,在用户端未治理谐波前,建议#3主变应降容量使用。调取本年度#3主变11月份变中最大负荷电流为1502A,其额定电流944A,最大负载率为159%,把高次谐波电流加速对主变铁芯磁路饱和的影响考虑进去,主变实际最大过载要大于1.59倍;
参考文献
[1]何平,文习山;变压器绕组变形的频率响应分析法综述【J】;高电压技术;2006年05期
一起运行中变压器异响的原因分析及研究
摘要:文章对一起发生在运行中变压器异响存在的问题进行分析,指出了异响的原因,并提出了变压器后续运行的一些改善建议。
关键词:变压器;异响;谐波电流
1.引言
变压器是变电站中最关键的设备之一,是供电系统的心脏,如果发生缺陷将对供电可靠性和系统的正常运行带来严重影响,因此,变压器的运行是对安全、可靠、优质、经济运行的重要保障,必须确保变压器零缺陷和零事故的发生,但由于变压器结构复杂、安装工艺要求高,长期运行,变压器多少会存在一些问题,为此,当变压器出现异常情况时要以最快的速度查明原因并及时处理,并制定防范措施,现就以一起运行中变压器异响所存在的问题进行分析。