一起10kV高压真空断路器烧毁事件分析及防范措施
高压真空断路器应用中存在的问题及预防措施
高压真空断路器应用中存在的问题及预防措施高压真空断路器是电力系统中常用的关键设备,它能够在高压电网中起到断开或接通电路的重要作用。
然而在实际应用中,高压真空断路器也存在一些问题,这些问题可能会对电力系统的正常运行造成影响。
我们需要对高压真空断路器应用中存在的问题进行深入的分析,并采取相应的预防措施,以确保电力系统的安全稳定运行。
1. 油封泄漏问题高压真空断路器中的油封是用来保护真空壳体免受外部环境影响的重要部件。
然而在使用过程中,由于油封受到机械振动及温度变化等因素的影响,容易出现泄漏问题。
油封泄漏会导致真空壳体内的真空度下降,甚至影响到断路器的正常工作。
2. 瓷套破损问题高压真空断路器中的瓷套是用来支撑和隔离固定引线的重要组件。
然而在使用过程中,由于瓷套容易受到电压冲击和机械振动的影响,容易出现破损问题。
瓷套破损会导致引线之间出现电气短路,严重影响断路器的安全运行。
3. 触头磨损问题高压真空断路器中的触头是用来进行断开或接通电路的关键部件。
然而在使用过程中,由于触头经常受到高电流的冲击,容易出现磨损问题。
触头磨损会导致断路器工作不稳定,甚至影响到其正常的断开或接通操作。
4. 真空度不稳定问题1. 定期检测油封状态为了避免油封泄漏问题的发生,需要定期对高压真空断路器的油封进行检测。
一旦发现油封存在泄漏现象,应及时更换或修复,以确保真空壳体内的真空度不受影响。
2. 加强瓷套保护为了避免瓷套破损问题的发生,需要加强对瓷套的保护。
可以采用外加保护套或者增加支撑结构的方式,来有效减轻瓷套受到的电压冲击和机械振动,从而延长瓷套的使用寿命。
3. 定期更换触头为了避免触头磨损问题的发生,需要定期更换高压真空断路器中的触头。
一般情况下,触头在使用一定时间后就会导致磨损,因此需要定期检查并更换,以确保断路器的正常工作。
4. 加强真空度监测为了避免真空度不稳定问题的发生,需要加强对高压真空断路器的真空度进行监测。
可以采用相应的真空度监测仪器,及时发现真空度不稳定的情况,并采取相应的措施进行调整,以确保断路器的正常运行。
10kV配电线路常见事故原因及预防措施
10kV配电线路常见事故原因及预防措施自然因素造成的故障,10kV配电线路架空的线路比较长,四周一般地形都是比较开阔的,少高大的建筑和事物,所以每年配电线路患病雷击的事故并不少见,有绝缘子击穿或爆裂、断线、避雷器爆裂、配变烧毁等。
10kV配电线路故障的外在因素,用户本身带来的影响、设备自身质量缺陷、接点发热导致线路损坏、污闪事故、施工因素等。
针对10kV配电线路事故,本章节选择其中典型的故障进行预防性故障处理,盼望能够对后续的事故防范有肯定借鉴意义。
1.削减外在因素影响而实行的预防性措施第一,为了避开杆塔患病车辆等外力的碰撞,在道路两旁的杆塔、拉线上设置反光漆。
在易发生碰撞的杆塔四周设置混凝土桩加涂抹反光漆的措施,可大大降低杆塔被碰撞的几率。
其次,尽可能削减由于社会施工对配电线路造成的破坏,做好与政府规划部门、市政之间的沟通,对10kV配电线路所处的动态状况有一个大致的了解,做好相应的预防措施。
第三,避开异物对架空配电线路带来事故,切实做好10kV配电线路的爱护宣扬。
通过宣扬,让人们意识到在配电线路爱护区上空或者是四周放风筝、抛掷铁丝、扔包装袋,在配电线路的下方随便堆放垃圾或者是易燃易爆的物品,攀登杆塔,在配电线路四周放礼炮等造成的危害。
2.用户设备影响的预防依据分析得出,用户设备缘由造成的事故占据很大的比例,针对这一状况,加大对用户设备的管理力度,避开由于用户的影响,造成不行估计的后果。
督促用户定期维护设备、准时消缺,确保设备的健康。
对用户分接点加装闭锁开关,用户严峻故障时,切除用户线路。
对于不符合平安运行条件的设备,要求用户使其退出运行,避开带来更严峻的危害。
3.防雷预防性措施第一,提高局部线路的绝缘水平。
改裸导线为绝缘导线以绝缘性能。
考虑其造价高,可选择局部加厚绝缘层的方式来进行。
其次,装设避雷器来实施爱护。
在配电线路防范雷电灾难中,避雷器的作用很重要,为了提高避雷器的性能,可以选择使用氧化锌避雷器。
安钢梅站10kv真空断路器爆炸事故分析及处理
安钢梅站10kv真空断路器爆炸事故分析及处理【摘要】通过对安钢梅园变电站1052开关爆炸的现场与痕迹的分析,找出了事故原因,提出了解决问题的办法,保证了10kv供电系统的安全可靠运行。
【关键词】弧光接地故障;消弧线圈;脱谐度;过电压;真空断路器散热器0 引言2011年5月3日20:52分,因用户侧弧光接地及其断路器拒分而导致梅1052开关柜爆炸,随之梅2#主变“复压过流”动作(梅102跳闸)而失压,梅10kV III 段、V段和VII段母线失压。
1事故追忆1.1运行方式梅10kV III段、V段和VII段并列运行于梅2#主变,TV投入,各分段断路器控制电源退出。
梅1071发电机运行于梅VII段。
1.2 设备概况XGN 2-12型开关柜,VJ12型真空断路器三相极柱竖向排列,相间主绝缘采用环氧树脂绝缘筒(简称“筒”)将每极灭弧室全部封闭,额定电流:1600A,额定开断电流:3150 A。
断路器运行产生的热量通过与动、静导电杆联接的散热器散失。
为增强绝缘,防止相间放电,散热器被“筒”包围(“筒”厚6mm。
筒高出散热器上平面25mm,该处筒厚4mm,)。
灭弧室产生的热量导向散热器,同时大电流也流过散热器经接线端导出,在散热器内形成内热源,热量以自然对流换热的方式从散热器上方以圆锥状散发到环境中后,温度逐渐降低。
上散热器俯视图如图示,基底为内径70mm、外径120mm的圆环,沿内环有“a、b、c、d ”4条与断路器导电杆固定的外六角螺栓。
沿外环左右对称呈放射状分布7个间隔均匀的肋片(高30mm),相邻肋片中心间距为10mm,外围肋片倒圆角以消除电晕。
为防止操作梅1052断路器上隔离开关时其传动结构的小零件意外飞出至载流导体造成危险,在传动结构与断路器之间加装有防护板。
1.3 事故信息⑴.监控主机只查到梅102断路器:2011-05-0320:52:50复压过流动作跳闸。
未查到梅1052相关动作信息及故障录波图。
高压真空断路器触头烧毁原因及防范
高压真空断路器触头烧毁原因及防范摘要:本文以某企业高压真空断路器触头烧毁事故为例加以分析,首先介绍了该企业所采用高压真空断路器触头的基本结构,阐述了触头烧毁问题发生的原因,并提出相关防范措施,以供参考。
关键词:高压真空断路器;触头烧毁;原因;防范措施引言:某企业动力厂使用6/10kv真空断路器近10年的时间,这种真空断路器具有结构比较简单,维护成本投入少、使用年限较长等诸多方面的优势特点。
在动力厂变电站和KYN型开关柜与之配套应用的VS1-12型真空断路器,发生了两起触头烧毁的事故问题。
现结合实际运转及维护的基本情况予以分析。
一、触头结构关于型的真空触头,其是一种和型柜相互配套予以应用的式触头。
而这种形式的断还具有一个手动触头导结杆。
在这导结杆相应的槽内部,存在与之彼此联系的头触片,在动触片的内侧具有适当的环形支架,并在外侧部位进行了固定弹簧的捆绑。
在动触头对应的端部位置具有一个与之配合的。
上述动触片与动导杆之间环中共同对接的部位为内侧部位低,而外侧部位高的不等高弧形。
而采用这种形式的优势是,当把头拔出之后,触片内侧部位低、而外侧部位高的凹槽中,便会一同与动触透导电联接杆相互靠拢,完成了自动复位这一过程,保证了手车式高压开关柜可以安全稳定的运转。
但这种型号的触头在使用中有时会出现载流故障问题,引发短路的问题,从而导致系统的情况发生。
二、高压真空断路器触头烧毁的原因分析通过查阅大量文献与资料进行相应分析以后,对于梅花触头载流故障问题发生的原因主要包含以下几点:首先,触头、触头或是所选择使用的材料具有相对较低的率,导致其在实际运转中产生比较大的,温度升高过大所导致。
结合故障能够知道产生的过程中,电流是安,但开关的额定是安,即便所使用材料相应的率仅仅是32%,也会出现事故的情况,所以认定这一事故的发生并非此点原因。
其次,触头最外侧位置的紧张应力不足,使得接触电阻相对很大,在实际工作中由于受到了比较大的温升,从而导致弹簧特性的减弱,使得触头之间的压力逐渐有所减小,而相对的接触电阻则随时间的延长也有所变大,因此这种接触不良的状况便会变化得比较剧烈,从而导致在输出电压比较大时发生过热起弧的问题,造成了烧毁事件的出现。
10kV真空断路器常见故障分析及处理要点
10kV真空断路器常见故障分析及处理要点摘要:在电气工程当中,真空断路器应用越来越普遍,是一种新型的开关。
10千伏真空断路器能够确保电网处于稳定的状态下运行,让配电网络和变电站在变电运行的过程中更为稳定,然而真空断路器在实际使用的过程中往往会产生很多问题,比如说一些漏气、机械卡阻以及真空泡等情况,这些情况都会导致真空断路器在正常使用的过程中出现较大影响,本文重点分析研究真空断路器出现的常见故障,并且针对性的提出相关的处理方式,以供参考。
关键词:真空断路器;故障分析;处理要点1 真空断路器的基本工作原理1.1 合闸过程在此过程中合闸动作相关的线圈会处于通电的状态,另外合闸的线圈会产生闭合,利用拐臂的作用让真空室当中的动导电杆依照要求进行相应的运动,在此过程中断路器会进行合闸操作,保证相关电路处于合闸的状态。
1.2 分闸过程分闸的动作以及合闸动作在使用的时候处于互逆的状态,如果系统出现分闸动作,那么分闸线圈当中会处于通电状态,造成分闸铁芯合上。
在此过程中锁扣会自然释放分闸弹簧模块,这个时候就会进行工作,让断路分离得以实现,这便是整个分闸的具体过程。
1.3 灭弧过程断路器的螺旋槽在灭弧的时候轴向上进行一个横向磁场的设置,出现磁力,如果驱动电路在工作的过程中出现纵向磁场,会导致电弧出现高速旋转,防止接触触头出现过热等情况,10千伏真空断路器的灭弧性能方面具有较大的优势。
在实际使用的过程中,10千伏真空断路器的检修和运维较为方便,而且使用过程中具有较长的寿命,然而往往在真空断路器设计的过程中会出现一些技术失误,在使用的过程中导致漏气机构故障以及真空泡等问题,造成真空断路器在工作的过程中受到一定的影响,对电厂等场所的正常供电和用电产生影响。
2 10kV真空断路器常见故障2.1 真空度降低对10千伏真空断路器进行分析,可以发现最常见的故障是真空泡真空度低,真空断路器当中的真空泡具有非常大的作用,其本身没有定量和定性对真空度进行检测的装置,导致真空度降低等情况出现。
真空断路器烧毁事故分析及防范
真空断路器烧毁事故分析及防范作者:李娇梓来源:《环球市场》2018年第18期摘要:本文依托一起真空断路器单相烧毁事故,分析原因、给出解决方案,从而避免类似事故发生、造成损失。
关键词:真空断路器;烧毁;事故;分析;防范真空断路器是电力系统中重要的开关设备,具有寿命长、适用于频繁操作的优点,目前广泛应用于35KV及以下的配电装置中。
因此,其烧毁将造成经济损失,甚至危及人身安全。
本文依托一起真实发生的真空断路器单相烧毁事故,分析其烧毁原因并给出具体解决方案,从而避免类似事故发生、造成损失。
一、提出问题2018年7月20日陕西某地发生真空断路器单相烧毁事故,事后经调查该真空断路器保护的线路和设备并未发生故障,事故调查确定本次事故是真空断路器自身故障。
该真空断路器,各项参数如表1:Z为避免类似事故再次发生,分析其事故原因,在日后的运行中加以防范。
二、分析问题以下,将列举三种可能造成真空断路器烧毁的原因,结合该真空断路器实际运行情况、事故现场及事后烧毁程度逐一分析,还原事故起因。
(一)真空断路器灭弧室触头接触电阻增大理论分析:随着真空断路器运行时间的增长,会出现灭弧室触头电磨损和触头开距变化等现象,致使接触面积减小,接触电阻增大。
正常运行电流流过时,其上产生的热量将增加,烧毁断路器。
综合考量:由于,本次事故是在正常运行时发生的单相烧毁事故,很可能是烧毁相灭弧室触头接触电阻增大,发热烧毁断路器。
(二)真空断路器真空泡真空度降低理论分析:真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点,真空度降低。
第一,致使真空断路器不再具备标称的灭弧能力,当系统出现故障电流增大需要切断电路时,真空断路器动作,但由于灭弧能力不足,产生燃弧,烧毁真空断路器;第二,导致触头氧化,生成阻值较高的氧化铜,即灭弧室触头接触电阻增大,造成后果同上述情况。
综合考量:本次事故发生在正常运行时,并不需要真空断路器开合,没有燃弧的机会,若是因此原因导致烧毁,应为真空度降低触头氧化,使接触电阻增大。
【事故分析】一起10kV主变断路器爆炸事故分析
【事故分析】一起10kV主变断路器爆炸事故分析一起10kV主变断路器爆炸事故分析国网山西省电力公司国网山西吉县供电公司刘钢、杨晓帅、焦广旭1、事故简述某年1月21日01时40分,某110kV变电站10kV 1号主变低后备保护动作,主变851断路器跳闸。
该110kV变电站共有110kV 和10kV两个电压等级,主变压器2台。
110kV设备为户内GIS设备,10kV设备为金属铠装开关柜,分别分布在设备楼的上下层。
事故前运行方式为:110kV和10kV母线均为单母分段运行,#1、#2主变带110kV、10kV相应的I、II 段母线并列运行。
2、现场检查及处理情况事故发生后,变电检修人员立刻赶到该110kV变电站,待运行人员做好安全措施,与工作许可人共同确认安全措施无误,并办理好工作票后,变电检修人员立即对发生故障的10kV 1号主变851开关柜进行了全面检查,检查情况如下。
2.1 现场概况10kV配电室气味浓烈,刺鼻严重,发生事故的851开关柜处满地黑色灰尘及杂质,开关柜门的窗户玻璃破碎。
事故开关柜型号为KYN28–12(Z),柜内配置的断路器型号为ZN63–12/T3150–43(额定电流:3150A,额定短路开断电流:40kA),该断路器相间主绝缘为环氧树脂绝缘套筒,将每极灭弧室全部封闭。
断路器已遭受严重损坏,断路器本体上侧三相触头及环氧树脂绝缘筒有不同程度的烧伤痕迹,C相上侧静触头严重烧伤,烧损痕迹非常明显如图1所示。
三相触头上触指固定弹簧变形,固定作用失效,造成断路器触指松动,尤其是C相触指弹簧部分已烧断,如图2所示。
开关柜内其他部位检查情况:该开关柜内母线侧三相静触头座因受热严重已变形,C相静触头座出现贯通性的裂纹,且固定静触头的预埋件脱落。
上安全隔离板严重变形且已无法复位,如图3所示。
经变电检修人员进一步检查,发现该小车断路器的滑道、断路器二次航空插头及主变进线侧的触头座未受到断路器故障的冲击破坏,运行功能正常。
一起10kv开关柜起火烧毁事故分析与处理
作者简介:李军浩 (1982- ),男,工程师,本科,从事配电网系统工程设计研究、电力设备研发工作。
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一起10 kV开关柜起火烧毁事故分析与处理
110 kV
#2主变 35 kV Δ 10 kV
#2PT
Ⅱ母
#1PT
电工电气 (2019 No.12)
110 kV #1主变 35 kV
Δ 10 kV
Ⅰ母
0 引言
80% 以上,引起供电部门高度重视 [3]。
在中性点非有效接地的配电网系统中,三相母 线电压互感器 (PT) 高压侧星形接法,N 端连接在一 起并接地,三相 P T 的 N 端是配电网系统人为的中 性点,是配电网系统绝缘的最薄弱点。在发生合空 载母线、单相接地消失或者系统负荷剧烈变化等情 况时,PT 励磁电感可能与系统对地电容形成参数匹 配,从而引发铁磁谐振现象,导致系统过电压和 P T 高压绕组中过电流,严重影响系统的安全运行 。 [1-2] 配电网系统与人们生产、经营活动场所及自然物体, 如树木、建筑物等距离较近,易引发故障而导致过 电压。特别是引起单相接地故障时,故障相对地电 压降低,非故障相的相电压升高,但系统仍保持线 电压对称性,不影响对负荷连续供电,电力系统规 程规定可继续运行 1 ~ 2 h。非故障相持续过电压, 是造成配电网系统故障的主要因素,占配电网事故
关键词:中性点不接地;母线电压互感器;谐振过电压;励磁拐点 中图分类号:TM591 文献标识码:B 文章编号:1007-3175(2019)12-0038-04
Analysis and Treatment of a 10 kV Switchgear Burning Accident
LI Jun-hao, LI Tie, TIAN Yu, ZHU Xiang-yu (Pinggao Group Co., Ltd, Pingdingshan 467000, China) Abstract: The central point of primary winding of electromagnetic voltage transformer ((hereinafter referred to as PT) is the weakest insulation point in the distribution network system where neutral point is not effectively grounded. Aiming at a fire and explosion accident of 10 kV switchgear, through analysis of operation record, calculation of system circuit, comparison of phenomena and detection of damaged equipment, this paper finally determined that the accident was caused by single-phase grounding load rejection, parameter matching between system capacitance reactance and PT inductance reactance, which caused fundamental frequency ferroresonance overvoltage and caused switchgear fire and explosion. This paper gives the corresponding countermeasures. Key words: neutral point ungrounding; bus PT; resonant overvoltage; excitation inflection point
10kV真空断路器分合闸线圈烧毁原因分析及处理
10kV真空断路器分合闸线圈烧毁原因分析及处理摘要:本文以VSEP系列真空弹簧机构断路器为例,对导致真空弹簧机构断路器分合闸线圈烧毁的原因进行了分析,并针对缺陷原因提出了处理措施,以此来预防和减少类似故障的发生。
关键词:断路器;线圈烧毁;VSEP系列。
0、引言针对日常班组处理缺陷统计,其10kV真空断路器分合闸线圈烧损的缺陷率占据了首位位置,分别是2014年26起,2015年18起,2016年21起,其中合闸线圈烧损率占其85%。
缺陷故障率高,将增加了检修的工作量、生产成本和非计划停电次数,直接影响了电力系统的供电可靠性。
因为10kV出线直接影响到数以万计的用户,为了提高电力系统的供电可靠性,我们必须对此类缺陷的原因进行深入的研究分析,并提出有效的解决措施,尽可能的减少类似故障的发生,下面以VSEP型真空断路器为例来进行研究分析。
1、VSEP系列断路器1.1分析故障原因前,先来了解VSEP型断路器机构的工作原理。
真空断路器操作机构,如下图:真空断路器操动机构(图1)①储能电机及手动储能孔位②传动链条③储能弹簧④储能保持掣子及顶轴⑤滚轮⑥凸轮⑦电气闭锁线圈⑧合闸半轴联板⑨辅助开关、拐臂头、连杆⑩分闸半轴联板⑪分闸半轴1.2真空断路器操作机构工作原理:储能:储能电机或者是手动储能①,能带动传动链条②带动储能轴跟随传动并通过拐臂拉伸对储能弹簧③进行拉伸储能,到达储能位置时,储能轴与链轮传动系统脱开储能保持掣子④顶住滚轮⑤,保持储能位置。
同时,储能到位后辅助接点闭合,电机回路断电后储能电机停止工作,如是手动储能,位置到达后储能机构将进行脱扣空转。
合闸:合闸操作分电动和手动,其工作原理就是让其合闸触板带动合闸半轴运动,让合闸半轴另一边的储能保持掣子④脱扣滚轮⑤,合闸弹簧释放能量收缩同时通过拐臂使储能轴和轴上的凸轮⑥转动,凸轮⑥又驱动连杆机构带动连接头和动触头进入合闸位置,并压缩触头弹簧,保持触头所需接触压力。
10kV架空配电线路常见事故分析及防范措施
10kV架空配电线路常见事故分析及防范措施1.引言10kV架空配电线路的特点是农网线路多,供电半径长,大部份为放射式树枝型供电线路,线路间无联络,线路分段开关数量少,线路保护设备仍然简陋。
在2010年农网升级改造中,虽然加强了对配电线路改造的力度,使配电线路运行水平得到了提高,但10kV架空线路事故仍时有发生。
通过对10kV配电线路常见故障及发生原因的具体分析,以便采取有效的措施减少甚至避免事故的发生,提高10kV配电线路的安全运行水平。
2.常见事故及发生原因分析由于10kV配电网绝缘水平低,线间距离较小,架空线路通过的位置多为丘陵、山地、空旷地方、水田地及有污染源的工业园地,线路易遭受雷击、外力破坏和设备等故障,致使线路跳闸。
根据一般的运行经验,10kV架空配电线路的常见事故有如下几种。
2.1 雷击事故雷击导致10kV架空配电线路事故通常有绝缘子击穿或爆裂、断线、配变烧毁、避雷器击穿等。
雷击事故,固然与配电线路所处的位置,环境等客观原因有较大关系,电气设备存在缺陷也是造成雷击事故的重要原因。
分析其设备原因主要有:(1)绝缘子闪络放电。
由于10kV配电线路上的绝缘子,常年暴露在室外空气中,表面和瓷裙内积污秽,或者制造质量不良,因而降低了绝缘子的绝缘强度,同时P-15T等针式绝缘子由于存在爬距较小等自身的缺陷,绝缘子表面潮湿后,产生闪络放电。
当发生雷击绝缘子时,在大电流的作用下由于绝缘子瓷件与钢帽等膨胀系数的不同,常发生绝缘子爆裂事故,引起10kV线路接地或相间短路。
(2)10kV线路防雷措施不足。
由于本地区地处亚热带多雷地区,年平均雷电日在98%以上由于架空配电线路供电半径长,虽然很多配电变压器都更换了氧化锌避雷器,但一些较长的10kV 架空线路却没有安装线路型氧化锌避雷器,同时避雷器引下线被盗等也会引起雷电及事故。
(3)导线连接器接触不良。
很多地区以前都习惯使用并沟线夹作为10kV线路的连接器,甚至个别用缠绕接线,导致导线连接不良,经受不住强大雷击电流的冲击,而烧损导线。
高压断路器设备事故防范措施
高压断路器设备事故防范措施随着电网建设和维护的不断发展,高压断路器设备的使用越来越广泛,但同时,设备事故的发生也不容忽视。
针对这种情况,本文将从以下几个方面介绍高压断路器设备事故的防范措施。
1. 面向设备的维护高压断路器设备的维护对于保障安全运行至关重要。
在设备的维护和保养中应注意以下几点:1.每季度对高压断路器设备进行一次全面检修,维护设备状态良好,保证其正常运行。
2.在使用中经常对设备进行检查和维护,如保证设备与地面接触良好,电缆、连接器等的状态良好等。
检查内容包括但不限于回路的大电流线圈、弹簧机构、触头、触头支架、绝缘部件以及高压柜的通风、降温、加热等装置。
3.对设备状态进行实时监测和预警,及时处理故障并排除安全隐患。
2. 加强运行管理高压断路器设备在使用中要加强运行管理,确保设备稳定运行,预防事故的发生。
具体管理措施如下:1.建立设备的档案,记录设备的型号、制造厂家、性能参数、技术资料等信息。
2.每当设备发生使用、检修、转移、重新接线时,都要重新记录设备的状态,确保每次设备的状态都可以掌握并保存。
3.配备专业技术人员进行设备操作&维护,确保操作者对设备的了解和掌握,以及及时排除操作误区和错误操作。
3. 整改基础设施不合格设备及时更换、加强基础设施建设,对于防范高压断路器设备事故有一定意义。
具体设施如下:1.维护断电器的基础设施,包括但不限于电缆、线路、电力变压器和高压开关设备等。
2.建立电气辅助设备的供应保障机制,保证电网系统连续供电,防止因有关电气设备变送器等设备故障或误操作造成设备事故。
3.更换老旧设备,更新设备技术,提高设备性能,并同时涉及设备的配套基础设施的改造,从而提高设备的使用安全性。
4. 做好应急措施在设备事故发生时,及时采取措施,减少其造成的损失。
应急措施包括但不限于:1.定期组织应急演练,提高各级人员的应急处置能力。
2.组建应急处置队伍,负责设备事故的现场处置。
3.在事故发生时及时报警并启动应急机制,保障设备事故的及时处理。
真空断路器烧毁事故的原因分析和防范措施
真空断路器烧毁事故的原因分析和防范措施摘要:随着国家对电力系统安全运行要求的提高,变电站作为电力系统的基本运行单元,其安全性对电力系统的安全有重要的意义,如何防止变电站内部事故的发生,避免事故的扩大,需要不断的总结分析事故发生的原因,本文就是基于这种理念,建议使用真空断路器操作的开关设备,为确保变电站安全运行,必须安装过电压保护器,以提高供电系统网络设备的安全可靠性,保证安全供电,确保供电系统设备运行正常。
关键词:真空断路器;烧毁事故;原因;防范措施1存在的问题1.1设备老化、损坏或失效变电站内部设备可能由于长时间运行和外部环境的影响而出现老化、损坏或失效。
这些问题可能包括部件松动、腐蚀、磨损等,增加了设备故障的风险,影响变电站的正常运行。
1.2 过电压问题变电站面临突发的过电压情况,可能由于外部电网故障(如闪电、线路短路等)或电网调整和操作失误引起。
过电压情况可能导致设备故障或损坏,对设备的正常运行产生不可逆的影响。
1.3 过载问题设备可能面临过载工况,即负载超过了其额定负荷容量。
过载问题可能由长时间过负荷运行、负载过大或设备过载运行引起。
过载状态下,设备可能会过热、损坏甚至引发火灾,对变电站的安全运行带来威胁。
1.4 短路问题设备短路可能由设备自身的故障或外部因素引发。
设备故障如绝缘失效、短路电阻异常等,可能导致短路故障发生。
此外,外部因素如动物触碰、灌木丛生等也可能导致设备短路。
短路问题可能造成设备损坏、电弧产生,甚至引发火灾或人身伤害。
2原因分析2.1绝缘老化和绝缘失效绝缘系统在变电站内部设备中起着关键作用,用于隔离和保护电气部件,防止电流泄漏和电弧放电。
然而,随着时间的推移,绝缘材料可能会经历老化和失效,导致绝缘性能下降,增加设备故障和事故的风险。
绝缘老化的原因包括高温、湿度、化学物质侵蚀和电气应力等因素。
高温使绝缘材料变硬、干燥和脆化,湿度和水分可能导致吸湿和介质击穿,化学物质侵蚀会腐蚀绝缘材料,电气应力可能引起电应力老化。
10kV断路器事故分析及对策研究
10kV断路器事故分析及对策研究摘要:在电力工作中,安全与稳定是工作开展的重要目标。
断路器故障是电站运行当中非常严重的一项问题,在本文中,将就10kV断路器事故分析及对策进行一定的研究。
关键词:10kV断路器;事故分析;对策研究1 引言某110kV电站,某日其10kV主变低后备保护动作,主变断路器发生跳闸问题。
在该电站中,具有10kV以及110kV这两个电压等级,具有两台主变压器。
在事故发生前,10kV与110kV为单母分段运行,#1、#2主变相应I、II母线以并列方式运行。
2 现场检查2.1 现场概况在事故发生之后,检修人员立即来到该电站。
经过到场检查发现,10kV配电室当中具有刺鼻以及浓烈的气味,发生事故的开关柜当中布满了杂质与灰尘。
经过进一步检查发现,断路器受到了严重的损坏,在断路器本体上,环氧树脂绝缘筒以及三相触头都存在着一定的烧伤痕迹,其中,C相侧静触头存在严重烧伤。
触头触指固定弹簧变形,已失去固定效果,并以此使触指发生松动情况。
其他部位方面,该开关柜内母线侧三相静触头因受热较为严重发生严重的变形情况,C相静触头存在贯通性裂纹,上安全隔离板变形情况较为严重,且无法进行复位处理。
2.2 现场处理首先,要做好发生故障设备的更换工作。
具体更换内容方面,包括有一台同型号10kV断路器、三个母线侧静触头、三个开关柜母线侧静触头以及1块母线侧安全隔离板。
同时,对开关柜内壁、套管以及铝排等存在烧伤痕迹的位置进行修复,并重新做好热缩护套的加装。
3 事故原因分析在对问题进行处理之后,检修工作人员对事故发生原因进行了全面的分析,并对故障点位置进行了确定。
经过分析后,获得以下结果:第一,在对现场进行清理检查之后,在开关柜内没有发现小动物实体以及金属性物件等,以此对开关柜当中因存在异物导致的短路情况进行了排除;第二,因该事故发生时所在季节为冬季,不存在雷雨天气,即对因雷击导致开关柜爆炸的可能性进行了排除;第三,在开关柜当中,三相母线、空气距离以及对地的空气净距在125mm以上。
浅析10kV配电变压器烧损故障及防范措施
浅析10kV配电变压器烧损故障及防范措施摘要:10kV配电变压器烧损原因很多,为减少和杜绝配电变压器烧损事故发生,应从平常细小环节工作做起,尽可能将配电变压器事故率降为零。
本文浅析了10kV配电变压器烧损的主要原因,并论述了防范措施。
关键词: 配电变压器烧损故障防范措施1 引言10kV配电变压器是电力系统中十分重要的供电设备,是电力系统用户末端重要的电气设备组成部分之一,是否正常运行,关系电力系统的安全和供电可靠性。
如果配电变压器烧损故障经常发生,给供电企业造成极大的经济损失,甚至危及人身及设备安全,阻碍电力企业和用电企业的发展。
因此对配电变压器的维护保养是必不可少的,它能及早的发现问题,有效地解决所出现的故障现象,预防破损性事故的发生,以保障供电网络正常安全运行。
2 10kV配电变压器烧损原因2.1 雷击过电压雷电是因极强电场放电而产生的一种自然现象,当这种放电直接加在输电线路时,会产生过电压。
超强放电会严重干扰线路周围的磁场,从而干扰输电线路的电压。
10kV配电变压器的高低压线路大多是由架空线路引入,线路遭雷击时,在变压器绕组上将产生过电压,造成变压器故障。
2.2 高压与低压保护不当变压器在实际运行中,有的检修人员为减少更换熔丝的次数而用铜线代替熔丝,导致保护电路不能正常工作,熔断丝不能正常熔断,引起低压过载或短路,使变压器长期发热,甚至烧毁。
2.3 用电过负荷超负荷用电是导致配电变压器损坏的另一原因。
随着现代经济的快速发展,大量新式电器的应用直接导致了用电量的激增,使原有的相关配电设施不能满足当前的需求。
当配电变压器长期过载运行或持续增加负荷时,很容易造成绝缘过早老化,甚至绝缘损坏,导致外部故障发生。
2.4 温度过高变压器长期过负荷运行或绕组层间、匝层等处故障,引起短路,变压器会出现温度异常升高现象。
2.5 渗漏油配电变压器使用时间过长,或经常超负荷运行,导致变压器内部的胶垫老化龟裂,产生渗漏油。
VS1型10kV真空断路器合闸线圈烧毁原因浅析及改进措施
VS1型10kV真空断路器合闸线圈烧毁原因浅析及改进措施摘要:VS1型10kV真空断路器在实际运行中多次发生合闸线圈烧毁现象,严重影响了设备的安全稳定运行。
本文通过对合闸回路电气原理及二次保护回路的工作原理进行分析,得出了合闸线圈烧毁的主要原因,并针对该问题提出了合闸回路的改进措施。
关键字:合闸线圈烧毁;弹簧未储能;合闸故障VS1(ZN63A)型10kV真空断路器在实际运行中多次发生合闸线圈烧毁事故,例如2008年大谭66kV变电站、2011年铁西66kV变电站、2012年唐家房66kV变电站等均发生过此类事故,对当地经济发展造成巨大损失,严重危害地区供电可靠性和电网的安全稳定运行。
1、存在的隐患及原因分析1.1存在的隐患:(1)当断路器未储能或储能故障时,如果对断路器进行远方合闸操作时,由于合闸控制回路中用于合闸命令的自保持接点需在转换接点断开后再断开,极易导致合闸线圈烧毁,对设备和电网造成损失。
(2)在断路器合闸操作过程中,合闸回路中的常闭转换接点由于机械脱落等原因未能转换,仍处于接通状态,导致回路始终励磁,致使合闸线圈烧毁,影响地区供电可靠性和稳定性。
(3)在断路器合闸脉冲发出后,由于机械卡涩或合闸线圈端电压低等原因可能造成合闸失败。
1.2原因分析:(1)目前10kV真空断路器主要采用微机保护。
微机保护的合闸回路与以前的常规保护的合闸回路有所不同,常规保护的合闸脉冲是通过手动转动分合闸万用转换把手发出的,在合闸失败后即使断路器的合闸回路中的常闭接点没有转换,随着把手复位后,合闸脉冲也随之解除,合闸线圈也不能烧毁。
而微机保护根据保护的需要,为防止断路器在正常合闸脉冲的冲击下不能正常合闸,因此在合闸回路串接入一个与合闸指令并接的合闸脉冲自保持接点,即当进行合闸操作时,通过保持接点将合闸脉冲保持,并且只有在断路器合闸后用于合闸的转换接点发生相对位置变化而断开或断开控制电源时才能将保持接点断分。
当断路器的弹簧机构未储能或发生储能故障,操作人员未能及时发现储能故障而进行合闸操作时,合闸回路导通,合闸脉冲无法使未储能的机构发生相对位置变化,保持接点始终保持并对合闸线圈励磁,这就是合闸线圈烧毁的主要原因。
一起10kV高压开关柜烧毁故障分析
一起10kV高压开关柜烧毁故障分析发布时间:2021-03-25T15:37:48.690Z 来源:《基层建设》2020年第29期作者:杨定康[导读] 摘要:10kV高压开关柜是配电系统中数量庞大的关键设备,它因占地面积小、检修方便而广泛应用于变、配电站中。
国网巢湖市供电公司 238005摘要:10kV高压开关柜是配电系统中数量庞大的关键设备,它因占地面积小、检修方便而广泛应用于变、配电站中。
但部分开展由于地理位置的原因,存在开关室密封不严,室外潮湿空气容易通过门窗缝隙进入开关室内部,造成开关室内空气湿度过高。
基于此,对一起10kV高压开关柜烧毁故障进行研究,仅供参考。
关键词:10kv;高压开关柜;烧毁故障引言变电站的高压开关柜在长期运行过程中,可能因为材质原因、运行维护原因、其他因素等导致开关触点和母线连接等部位因老化或接触电阻过大而发热,如不及时发现处理最终导致事故发生。
因此,监测开关柜内部温升变化,对于预防开关柜事故发生具有重要作用。
传统的开关柜测温手段,一般是在断路器、电缆头等易发热部位安装测温传感器或进行定期红外测温,来监测这些易发热部位的温度变化情况。
1保证电力高压开关柜的设备安全性的时代意义电力高压开关柜在电力系统的发电、输电、配电、电力转化和分配中起到重要的作用,以上提到的都是电力系统的重要环节,任何一个环节不能正常地工作,都会影响到电力系统的正常稳定可靠运行,尤其是涉及千家万户的配电开关柜。
在人们高度依赖电力能源的今天,各种类型的突发事故时有发生。
也许某个环节的故障,就会影响到某个工作单位在长时间内无法正常工作,不计这些故障未排除阶段的时间对社会经济造成的影响,就是这个单位正常的无电可用造成的直接损失都往往让人难以接受。
所以说保证电力高压开关柜设备安全工作是当今电力科技工作者的重要科研工作。
电力高压开关柜的设备安全就是供电可靠性的直接保障,在这方面的技术必须达到顶尖高可靠水平,才能够满足人们生活越来越高的需求,推动经济社会的快速发展,保证电力高压开关柜设备安全性的时代意义就在于此。
10kV断路器合闸线圈烧毁原因分析及改进措施研究
10kV断路器合闸线圈烧毁原因分析及改进措施研究摘要:电力系统运行中经常发生分合闸线圈烧毁事故。
当电气设备发生事故时,如果因断路器分闸回路断线出现断路器拒动现象,将使事故扩大,造成越级分闸致使大面积停电,甚至造成电力设备烧毁、火灾等严重后果。
而合闸回路完整性破坏时,虽然所造成的危害比分闸回路完整性破坏时要小一些,但它也使得线路不能正常送电,妨碍了供电可靠性的提高。
所以很有必要对断路器线圈烧毁原因进行分析,积累了事故处理经验,提出防范措施和技术改进。
关键词:10kv断路器;分合闸;线圈故障1分合闸线圈烧毁原因由于高压断路器内部空间的限制,内部每个元件的尺寸都尽可能小,分合闸线圈也不例外。
因此分合闸线圈的线径都比较小,其额定电流自然就很小。
但是有些断路器的分合闸动作需要比较大的力量才能完成,用线圈的额定电流产生的电磁力无法推动断路器的操作机构,而需要比额定值大很多的电磁力。
在这种不能增加线径的条件下,考虑到分合闸动作的时间性和可靠性,只能利用线圈的短时通电电流来实现。
2高压断路器操动机构介绍高压断路器操动机构是指操作开关设备使之合、分的装置。
操动机构的机械部分通常划分为合闸机构、保持机构、分闸机构、输出装置和辅助设备等五部分。
高压断路器操动机构的电气部分主要包含控制回路、电机回路、加热回路和照明回路,以及其他辅助电气回路等。
合闸线圈和分闸线圈分别接在合闸控制回路和分闸控制回路中,它是实现电气部分和机械部分联系的重要元件。
3分闸线圈烧毁故障分析3.1分闸线圈长时间通电的原因分析(1)分闸电磁铁机械故障分闸线圈松动造成断路器在分闸时电磁铁铁芯位移或铁芯运动卡滞,不能顶开分闸脱扣板,造成线圈长时间通电,引起线圈烧毁。
或是由于铁芯冲程过小,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不动分闸脱扣板而使线圈长时间通电烧毁[3]。
(2)断路器拒分控制回路正常时,断路器出现拒分的故障有可能是连杆机构问题,死点调整不当,或机构半轴与扇形板扣接量偏大,断路器分闸铁芯顶杆的力度不能使机构及时脱扣后线圈过载,造成分闸线圈烧毁。
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一起10kV高压真空断路器烧毁事件分析及防范措施
摘要:介绍了发生在广州供电局某变电站的一起10kV高压真空断路器发生短路故障后燃烧毁坏的事件,通过对相关设备及数据进行检查、分析,明确了该真空断路器的故障原因,提出了防范运行中发生此类故障的技术措施,同时,提出了从设计制造、配件检测、整体出厂试验、日常检修维护及运行中巡视检测等方面,加强设备全过程管理的建议。
关键词:10kV;真空断路器;短路;原因分析;防范措施
近年来,随着电网的不断发展,10kV金属铠装移开式高压开关柜得到了越来越广泛的应用。
广州作为用电基数大的发达城市,目前,在用的开关柜设备已过万台,设备数量庞大、型号繁杂,发生各类缺陷的概率较大,因此,在设备发生故障时,对故障原因进行深入分析和探讨,找到行之有效的方法来提升设备健康水平、保证设备入网质量,对保证电网的安全、稳定运行有着深远的意义。
1 故障情况介绍
2014年8月11日09时48分17秒,广州供电局某110kV变电站#3主变低后备Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段复压过流动作,高后备I段复压过流动作,变低、变高开关均跳开。
保护动作后,值班人员迅速到现场进行检查,通过检查,#3主变表面没有异常现象,#3变低503开关柜内虽没有明火,但有浓烟冒出,且该开关柜上方的墙面已经被熏成黑色。
随后,受调度令,将10kV Ⅲ母线、#3主变转入检修状态,打开#3变低503开关柜柜门进一步检查,发现断路器已被烧毁,开关柜内完全被烧黑。
2 故障判断及处理
2.1 故障前运行方式
该站三台主变为线变组接线,10kV母线Ⅰ母、ⅡA、ⅡB、Ⅲ母分裂运行。
2.2 保护动作过程
2.2.1 低后备动作情况
2014年8月11日09时48分17秒426毫秒至428毫秒,该站#3主变低后备Ⅳ、Ⅲ、I、Ⅱ段复压过流依次动作,09时48分18秒985毫秒至995毫秒,该站#3主变低后备Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段复压过流动作依次返回。
低后备保护显示故障二次电流为22.74A,CT变比为4000/5。
2.2.2 高后备动作情况
2014年8月11日09时48分17秒427毫秒,该站#3主变高后备I段复压过流动作,09时48分18秒944毫秒返回。
高后备保护显示故障二次电流为14.88A,CT变比为600/5。
2.2.3 差动保护未动作
2.3 初步判断
根据现场低后备保护装置录波,保护启动后40毫秒内A相电压降低,由于负荷电流,A相故障电流不明显;40毫秒后ABC三相均有故障电流,判断故障为A相故障后转换为三相相间故障。
09时48分18秒369毫秒变低开关位置由合位变为分位,见附图4中的遥信号0001,但变低开关变位后,故障电流仍未消失,复压过流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段持续动作,直至09时48分18秒995毫秒才全部返回,与保护启动时间相差1568毫秒。
初步判断故障点位于变低开关与CT 之间,变低开关跳开后,故障电流仍未切除,低后备保护动作正确。
2.4 故障断路器检查
将断路器从柜中拉出后,发现整个开关一辈灼伤,绝缘受损。
其中,A相动触头弹簧已断裂脱落、静触头表面有严重放电痕迹,A、B、C三相上触臂系统烧伤严重。
见图2。
另外,对10kV Ⅲ母线所带其他开关柜内断路器进行检查,未发现触头弹簧松脱等异常现象;对#3主变进行了绕组及变压器油等相关试验,试验结果正常。
通过检查,正是了通过上文初步判断得出的结论,故障点位于变低开关与CT之间。
2.5 现场处理
检查及初步判断后,确定检修方案为:对两侧相邻开关柜(500B3及53PT 开关柜)进行检查,对#3变低503开关柜进行现场清理,对断路器进行整体更换。
更换内容包括1台真空断路器、6只静触头、6只触头盒、2件大电流活门及1件断路器室挡板。
3 原因分析
结合保护动作及现场情况分析,本次事件原因是断路器A相梅花触头外侧的紧固弹簧因长期使用疲劳老化,紧固力不够,致使触头间的压力下降,接触电阻偏大,以致在电流较大时过热引弧,造成相对地及相间绝缘迅速降低,A相对地短路后相间击穿短路、放弧,断路器开始起火燃烧,最终发展成三相完全短路故障,电流增大,达到变低过流保护动作值,变低开关跳闸,但此时断路器本体三相上、下触头间已处于短路状态,故开关虽然跳闸但未能隔离故障,造成开关严重烧毁。
由于故障点位于变低开关柜内靠10kV母线侧,不在差动保护范围内,故差动保护不动作;低后备保护动作后,虽跳开变低开关,但故障仍未切除,因此由高后备保护动作,跳开变高开关后,故障切除,各保护动作正确。
4 防范措施
根据以上原因分析,为确保电网、设备及人身安全,确保电网可靠供电,提出以下防范建议:
1)生产厂家应对产品设计进行校核、验证,保证设计合理、可靠。
小车式真空断路器进入运行位置后,影响绝缘水平的因素包括大气条件、板材质量、隔板表面清洁度、触头与隔板间的距离等,设计中应保证所有绝缘距离足够,避免断路器在运行中因绝缘距离不足造成闪络放电。
2)严格进行配件入厂检测。
据了解,部分10kV真空断路器生产厂家对文中所涉紧固弹簧并无严格的入厂检测流程,只是通过目测、以手拉伸等手段进行简单测试,不能确保配件质量。
因此,应严格要求主设备生产厂家把好外购零配件入厂关,对所有外购配件采取可靠的检测手段进行检测;
3)严格执行设备出厂试验及交接试验相关标准。
设备使用单位应把好零配件抽检和主设备验收关,设备投运前,必须试验合格、安装无误;
4)运行过程中应加强维护,有条件的应周期性对断路器重要部位进行检查维护;另外,日常也应结合红外测温、局放测试等手段加强设备巡视。
5 结束语
本文通过对一起10kV高压真空断路器的烧毁事件进行原因分析,提出了防治运行中发生此类故障的技术措施,同时,提出了从设计制造、配件检测、整体出厂试验、日常检修维护及运行中巡视检测等方面,加强设备全过程管理的建议,希望能对进一步提高10kV真空断路器的制造水平及运行可靠性有一定帮助。
参考文献
[1]徐国政,张节容,钱家骊,等.高压断路器原理和应用[M].北京:清华大学出版社,2006.
[2]陈化钢,张开贤,程玉兰,等.电力设备异常运行及事故处理[M].北京:中国水利水电出版社,1999.
[3]JB/T 3885-2008.高压交流真空断路器[S].
[4]DL/T 403-2000.12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件[S].
[5]DL/T 403-2000.HV vacuum circuit-breaker for rated voltage 12kV to 40.5kV[S].
助理工程师,工学硕士,从事变电一次工作。