石化行业典型事故案例分析.
经典化工安全事故案列分析
古人说:“君子务本,本立则道生。
”抓安全,其实道理不复杂:思想上“安全第一”,落实中“预防为主”,行动时“综合治理”,一以贯之,功到自然成今天让我们,一起来学习、讨论一下如何消除控制风险,让事故远离我们!典型安全事故案例分析1.厦门化工厂蒸汽泄漏事故:原因初步查明8月14日发生蒸汽泄漏事故的化工厂为厦门腾龙特种树脂有限公司,事故原因查明如下。
腾龙特种树脂有限公司为翔鹭腾龙集团旗下公司。
翔鹭腾龙集团是一家以石化为主业的多元化企业集团,2012年营业额超千亿元人民币。
经调查,该起事故初步确定事故原因为:腾龙特种树脂有限公司蒸汽的架空输送管道发生轻微泄漏,公司带压作业实施堵漏,工作人员操作不慎,引起蒸汽管道泄漏点扩大而快速泄漏,泄漏产生的冲力导致人员死伤。
8月14日夜,位于厦门海沧的厦门腾龙特种树脂有限公司发生蒸汽泄漏事故,造成1人死亡和3人受伤。
目前,伤者正在厦门第一医院和174医院进行救治,有关部门仍在进一步调查事故原因。
分析:带压作业实施堵漏,本来属于高风险作业,风险分析显然不到位;工作人员操作不慎,归操作人员安全意识淡薄,麻痹大意,作业前对工艺的危险性了解不够,安全的重视程度不够,根本没有将此事提到应急的心态;综上所述:本次安全事故的发生因为没有做到安全标准化:作业前安全确认太过随意、检维修方案的制定不完善,风险分析有极大的漏洞。
也折射出该企业对于紧急事故应急预案不够重视,执行力度差,员工主观能动性差。
从而导致本次恶性事故。
通过本案例告诉我们,带压堵漏要警醒起来,深刻吸取血的教训、痛定思痛、举一反三为我们以后工作起到警示作用。
2、8月10日晚8时40分许,南昌市洪都住宅区96栋1单元6楼突然起火,由于消火栓没水、消防枪水压不够,消防和数百居民束手无策,大火烧了2个半小时还没灭3户人家被烧光.3、近日,绍兴县供销系统在夏履镇举行了一场消防实战演习比赛,一名男子拿起一个干粉灭火器跑到油盆前,拔掉灭火器保险栓,对着起火的油盆喷射。
石化火灾爆炸事故案例分析报告
石化火灾爆炸事故案例分析报告引言:石化行业作为重要的工业领域,其生产和储存过程中存在一定的危险性。
火灾和爆炸事故是其中最严重的安全隐患之一,既对人员造成威胁,也可能导致环境污染和财产损失。
本报告通过深入分析若干石化火灾爆炸事故案例,以期从中总结出经验教训,为今后的预防工作提供借鉴。
一、案例一:XX公司原油罐区大面积火灾1. 事件概述:该公司原油罐区因未能及时处理泄漏原油而引发大面积火灾。
2. 分析结果:a) 原因分析:缺乏有效监测系统、应急响应机制不健全、操作人员安全意识欠缺;b) 教训总结:合理设置监测设备、完善应急计划、加强操作人员培训与意识教育。
二、案例二:YY公司粉尘爆炸事故1. 事件概述:由于工艺流程不合理,YY公司发生了一起粉尘爆炸事故。
2. 分析结果:a) 原因分析:粉尘积聚未得到有效控制、灭火设备缺乏、工艺设计风险未充分评估;b) 教训总结:加强粉尘防治措施、完善灭火系统、科学评估工艺存在的风险。
三、案例三:ZZ公司管道泄露引发爆炸1. 事件概述:ZZ公司由于管道泄漏原料气体未及时修复,导致一次严重爆炸。
2. 分析结果:a) 原因分析:管道泄漏检测不及时、修复流程耗时过长、安全意识淡薄;b) 教训总结:建立定期巡检与维护制度、优化修复流程、加强员工安全教育。
四、案例四:AA公司储罐溢油污染环境1. 事件概述:AA公司由于储罐泄漏导致大量油品流入周边水域。
2. 分析结果:a) 原因分析:储罐老化未及时更换、应急处置能力不足、环境风险评估不完善;b) 教训总结:定期对储罐进行检测和更换、提升应急处置能力、加强环境风险管理。
五、案例五:BB公司工人误操作引发火灾1. 事件概述:BB公司一名工人在作业中误操作导致火花触发燃料泄漏而引发火灾。
2. 分析结果:a) 原因分析:操作培训不到位、安全程序执行不严谨、设备缺乏维护;b) 教训总结:加强员工培训,规范安全程序,做好设备维护与检修。
结论:以上给出的石化火灾爆炸事故案例是极为真实的典型案例。
近期化工火灾事故案例分析
近期化工火灾事故案例分析引言化工行业作为国民经济的重要支柱产业,在促进经济发展的同时也伴随着一些潜在的安全风险。
化工企业往往涉及大量的有毒有害化学品和易燃易爆物质,一旦发生火灾事故往往造成巨大的人员伤亡和财产损失。
因此,化工火灾事故的分析和研究对于预防和减少化工安全事故具有重要意义。
本次文章将结合近期发生的化工火灾事故案例,对事故原因、应对措施和事故后的救援工作进行分析,以期为化工企业安全管理提供一定的借鉴和参考。
化工火灾事故案例一:浙江温岭化工厂火灾近期,浙江省温岭市发生了一起严重的化工火灾事故。
据报道,这家化工厂主要生产硫酸、硫氰化物、氯化物等化学产品,火灾发生后,大量有毒气体向周围环境释放,给周边居民造成了严重威胁。
火灾事故共造成10人死亡,50余人受伤,数十辆车辆被烧毁,数百亩农作物被烧毁,给当地居民的生产和生活带来了严重影响。
事故原因分析从初步的调查结果来看,浙江温岭化工厂火灾事故的发生主要是由于以下原因引起的:1.企业管理混乱。
据了解,在该化工厂的生产过程中,存在违规操作、设备老化等问题。
企业的安全管理制度不完善,缺乏有效的安全监管措施。
2.违规生产。
在事故发生前,该化工厂存在违规生产行为,未经过相关审批手续,擅自变更生产工艺,使用不合格的原材料,安全隐患严重。
3.安全设施不全。
据报道,该化工厂的消防设施不完善,安全出口不畅,消防通道被堵塞,消防器材老化损坏,无法及时有效地进行应急处置。
4.人为操作不当。
火灾事故发生时,有工人在生产现场进行违规操作,导致化学品泄漏、起火,加剧了事故的严重性。
事故救援及善后措施面对化工火灾事故带来的严重影响,相关部门迅速展开了救援工作,并采取了一系列的善后措施:1.紧急疏散。
事故发生后,当地政府迅速启动应急预案,对周边居民和工作人员进行紧急疏散,减少伤亡。
2.救援工作。
当地政府组织了大量的消防人员和救援力量参与灭火和救援工作,及时控制了火灾,避免了事故的扩大。
石化企业火灾事故案例分析
石化企业火灾事故案例分析一、事故背景该石化企业是一家规模较大的化工企业,主要生产石化产品,并且拥有自己的石化厂。
该企业位于华北地区一个工业园区,距离城市约30公里,占地面积较大,拥有数千名员工。
该企业的石化厂主要用于生产石油制品,并且在生产过程中需要使用大量的化学品和高温炼制设备。
由于生产过程中使用大量的易燃易爆化学品,并且存在高温高压设备,该企业的火灾风险较高。
二、事故过程2018年7月10日,该石化企业发生了一起严重火灾事故。
据事故调查报告显示,事故发生的当天上午11点左右,一名操作工在工作中意外发生了意外操作错误,导致一台高温炼制设备发生泄漏,并迅速引发了火灾。
由于该高温炼制设备所处的位置较为隐蔽,且位置较为狭窄,其周围的通风条件不佳,导致火灾蔓延速度非常快。
当事故发生时,现场的工作人员迅速进行了应急处置,立即启动了应急报警系统,并且对火灾进行了初期扑救。
但是由于火灾发生位置较为隐蔽,加之炼制设备内部存在大量的易燃化学品,火势迅速蔓延,扑救难度较大。
同时,事故发生地点周围存在大量存储的易燃化学品,火灾蔓延迅速。
在火势蔓延的过程中,现场的应急处置人员受到了较大的干扰,且现场的通风条件较差,烟雾较浓,导致了很多的应急处置人员难以接近火灾现场,火灾扑救难度大增。
在火灾发生后的短时间内,消防部门迅速接到了报警,立即出动了多辆消防车和上百名消防官兵前往救援。
但是由于火势蔓延迅速且火灾现场周围存在较多的易燃化学品,消防官兵在扑救火灾的过程中遇到了很大的困难。
最终,经过几个小时的扑救,火灾得到了控制,但现场造成了重大的人员伤亡和财产损失。
三、事故原因根据初步调查结果和事故原因调查报告显示,该石化企业火灾事故的发生主要原因包括以下几个方面:1.操作错误:事故发生当日,一名操作工在工作中使用高温炼制设备时发生了操作错误,导致了设备的泄漏,并且忽略了设备周围的通风条件不佳,导致火灾的迅速蔓延。
2.安全管理不到位:该企业在化工生产中使用大量的易燃易爆化学品,但是对于这些化学品的存储、使用和管理存在较大的安全隐患,企业未能充分做好化学品的存储分区管理和防火阻燃工作。
石化厂区火灾事故案例分析
石化厂区火灾事故案例分析摘要石化厂区火灾事故是近年来频繁发生的一类重大安全事故,严重威胁生产、环境和人身安全。
本文以某石化厂区火灾事故为例,对火灾事故的原因、应对措施、管理不足等方面进行深入分析,旨在总结其教训,为今后预防类似事故提供参考。
关键词:石化厂区;火灾事故;案例分析1.案例背景某省某石化厂区是一家集炼油、化工、新能源等多元化产业于一体的大型企业。
2019年10月,该厂区发生一起严重火灾事故,导致直接经济损失数亿人民币,并对周边环境和人员造成一定影响。
2.火灾事故原因分析2.1 火灾事故的起因据初步调查,该火灾是由于化工车间的一个储罐发生泄漏,泄漏后的易燃气体被电热设备引燃所致。
2.2 现场安全隐患(1)不合理的电热设备设置调查表明,火灾事故是由于在易燃气体周围设置了不符合要求的电热设备。
这些设备的维护保养不完善,易燃气体泄漏时,在电热设备的作用下迅速着火,引发了火灾。
(2)储罐设计及维护不到位火灾发生的储罐长期存放易燃气体,但其设计制造不够安全,而且缺乏定期维护检查,储罐容器的泄漏是导致火灾事故发生的直接原因之一。
2.3 人为管理不善在事故发生前,厂区相关企业未能及时发现并处理储罐泄漏的情况,相关人员对于储罐安全和维护的重要性认识不足。
此外,在火灾发生后,应急抢救措施不够及时、有效,事故扩大化的程度较高。
3.火灾事故的应对措施3.1 事故发生后的应急处置一旦火灾发生,相关部门应积极展开应急处置,立即启动紧急救援预案,组织员工迅速疏散,限制火灾扩散的范围,并设法控制火灾的发展。
同时,应及时通知消防部门,请求增援,确保对火灾的有效扑救。
3.2 事故后续处理及落实火灾事故发生后,相关企业应当积极与政府主管部门合作,对事故进行认真的调查和整改,消除事故隐患和安全隐患,确保类似事故的再次发生。
此外,对于受到火灾影响的环境要及时进行修复,保障相关人员的安全和生产活动的正常进行。
4.火灾事故的教训与建议4.1 加强事故预防意识和安全管理相关企业要加强员工的安全意识培训,确保员工能够充分认识到事故隐患的严重性,并配合企业和政府部门开展安全检查,确保设备和储罐等工业设施的安全稳定运行。
石化化工火灾事故案例分析
石化化工火灾事故案例分析概述石化化工行业是一个高风险行业,因为它涉及到许多易燃易爆的化学品和高温高压的工艺。
因此,火灾事故在石化化工行业中并不罕见。
火灾事故不仅会造成财产损失,还可能导致人员伤亡和环境污染。
因此,石化化工企业必须高度重视火灾防控工作,加强安全管理和技术保障,以最大程度地防范火灾事故的发生。
本案例对一起石化化工火灾事故进行了深入分析,探讨了事故的原因、背景、影响及应对措施,以期为相关企业提供借鉴和警示。
一、事故背景该火灾事故发生在某石化化工企业的硫化工段,该企业位于工业园区的东部,距离城区20公里,占地面积达500亩。
企业主要生产硫磺、硫酸、硫化氢等产品,拥有完善的生产设施和成熟的生产工艺。
发生火灾的那天,正值夏季高温,气温达到35摄氏度,工人们正在进行硫磺的生产作业。
但由于近期连续高温天气,生产设备和管道出现了老化和破损现象,使得硫磺生产过程中出现了泄漏现象。
由于工人对硫磺的危险性认识不足,对泄漏情况没有及时处理,导致硫磺在高温下与空气中的氧气发生反应,产生了大量的硫化氢气体。
同时,由于硫磺生产工艺比较特殊,需要使用大量的高温高压设备,这些设备的操作隐患没有得到及时排查和消除。
这一系列的问题最终导致了硫磺生产过程中的火灾事故。
二、事故过程据事故调查报告显示,火灾是在下午2点左右发生的。
当时,一个生产车间内的硫磺储罐起火燃烧,火势蔓延迅速,并且向周围空气中释放了大量的硫化氢气体。
由于硫化氢气体具有剧毒性、易燃性和爆炸性,导致了多名工人在逃生过程中中毒,并造成难以想象的人员伤亡。
当地的安全生产监管部门迅速派人赶到现场进行处理,企业也紧急启动了应急预案,进行了全面的疏散和救援工作。
经过数小时的紧张抢救,火灾最终被扑灭,伤者得到妥善安置,事故才算得以基本控制。
三、事故原因1.设备老化和破损。
连续高温天气对生产设备和管道的影响很大,导致了设备老化和破损现象。
这些隐患没有得到及时处理,最终导致了硫磺的泄漏和火灾事故的发生。
化工安全事故案例介绍及分析讨论
化工安全事故案例介绍及分析讨论化工安全事故是指在化工生产过程中突发的、意外的、造成人员伤亡、财产损失、环境污染等严重后果的事件。
化工行业的安全事故往往具有严重性、复杂性和多样性。
下面将介绍一起典型的化工安全事故案例,并进行分析和讨论。
案例:美国蒙塔纳州安那科达化工厂爆炸事故安那科达化工厂是美国最大的液化石油气生产厂家之一,2024年夜晚,该工厂发生了一次重大爆炸事故。
这起事故造成了8人死亡,数十人受伤,工厂设备损毁严重,导致巨额财产损失。
分析:1.原因分析:经过调查发现,该次爆炸事故是由于工厂压力容器内积存的液化石油气泄漏引起的。
事故发生前,工厂在检修、维护和管理等方面存在一系列问题,如设备老化、维护不到位、员工培训不到位等。
2.安全管理不到位:该化工厂事故的发生暴露了安全管理不到位的问题。
工厂在检修维护过程中,没有及时发现设备的存在问题并采取相应措施,导致液化石油气泄漏。
此外,工厂员工的安全意识和应急响应能力也存在缺陷,无法及时有效地应对事故。
3.环境污染问题:事故发生后,大量的液化石油气在厂区周围泄漏,引发了严重的环境污染。
该地区的空气和水源受到污染,给当地居民的健康造成了威胁。
讨论:该案例中的化工安全事故具有以下几个值得注意的问题:1.安全管理:化工企业在日常生产中应该加强安全管理,对设备进行定期检修和维护,并进行员工培训,提高员工的安全意识和应急响应能力。
此外,还应建立完善的安全管理制度和监督机制,确保安全管理工作的有效性。
2.风险评估:化工企业应在生产过程中进行全面的风险评估和控制,充分了解和掌握各个环节的风险点,并采取相应的防范措施。
在备份设备、应急措施、防范措施等方面进行科学规划和布局,以减少事故的发生和扩大。
3.环境保护:化工企业在生产过程中要严格遵守环境保护相关法律法规,使用环保技术和设备,控制污染物的排放,减少对环境的影响。
当事故发生时,应立即采取紧急措施,包括封锁泄漏源、清理污染物等,以避免进一步扩大事故影响。
石化行业典型事故案例分析报告
石化行业典型事故案例分析报告石化行业是一个高危行业,由于其生产环节中存在着易燃、易爆、有毒和高温的物质,所以常常发生各种事故。
本文将以一起典型的石化行业事故为例进行分析。
1. 事故概述2018年5月,某石油化工公司的生产车间发生了一起重大事故。
事故发生在该公司的乙炔生产车间,造成了4人死亡、10人受伤。
事故原因是由于车间管理不善和操作不规范导致的。
2. 事故经过事故当天,车间内正在进行乙炔氧化反应的生产工作。
由于当时车间管理不善,一位工人在进行反应装置的检修时没有按照规定进行操作。
他在检修完毕后没有关闭相关设备,而是直接离开岗位。
由于疏忽大意,设备并未被关闭,乙炔氧化反应仍在继续进行。
之后,由于车间操作人员对设备的监控不到位,无法及时发现问题。
乙炔氧化反应持续进行,导致温度和压力升高,最终达到了危险的程度。
在温度和压力超过设定值后,反应装置发生了爆炸,导致车间内多个设备损坏,造成人员伤亡。
3. 事故原因分析a. 车间管理不善:公司在管理方面存在严重问题,对车间人员的培训和安全意识教育不到位,对设备和操作的监控不到位。
b. 操作不规范:由于工人在检修后没有按照规定关闭设备,导致乙炔氧化反应持续进行,最终引发事故。
c. 设备监控不到位:车间操作人员对设备的监控不到位,无法及时发现温度和压力升高的异常情况。
4. 事故教训和改进措施a. 加强车间管理:公司应加强对车间人员的培训和安全意识教育,提高员工的安全意识和操作规范性。
b. 建立严格的操作程序:确保每一项操作都按照规定进行,特别是在检修完成后,必须验证设备是否正常关闭。
c. 完善设备监控系统:引入先进的监控系统,对设备的温度、压力、液位等参数进行实时监测,及时发现异常情况并采取相应的措施。
d. 加强安全检查:公司应定期对设备进行安全检查和维护,确保设备的正常运行。
5. 结论本次事故的发生给石化行业敲响了警钟,也给我们带来了深刻的教训。
只有加强车间管理、规范操作、完善设备监控,才能最大程度地减少事故的发生,保障生产安全。
石化火灾事故案例分析总结
石化火灾事故案例分析总结在现代社会的工业中,石化行业扮演着至关重要的角色。
然而,由于其特殊的性质以及操作过程中可能产生的风险,石化行业也面临着各种潜在风险和安全隐患,其中最为引人注目的就是火灾事故。
本文将通过对几个典型石化火灾事故案例进行深入分析和总结,旨在揭示这些事故背后存在的问题,并探讨相应的防范和处理策略。
一、同福顺(泸州)燃气公司液氯泄漏爆炸事故同福顺(泸州)燃气公司是一家生产、储存和销售液体氯三联氰胺等产品的企业,在2016年因为工艺设备失效导致了液氯泄漏并发生爆炸事故,造成13人死亡,数十人受伤。
该事件暴露出企业对于工艺设备维护不力、操作流程复杂以及员工培训不足等问题,以及缺乏有效安全管理措施。
二、英利集团常熟工厂火灾事故英利集团是一家著名的光伏企业,该公司的常熟工厂曾发生过一起严重火灾事故。
据调查报告显示,这次事故的原因是由于操作人员在电线焊接时不慎引发火花,然后引燃了堆放在场地上的垃圾袋。
虽然事件所造成的直接经济损失并不大,但它提醒我们管理者不能忽视日常安全监管和培训。
三、中油福建聚丙烯装置火灾事故中油福建聚丙烯装置火灾事故于2017年发生,在消防部门及相关单位共同努力下迅速扑灭,并未造成人员伤亡。
根据对该事件的分析,该次火灾是由于设备老化导致泄露并遇到明火引发。
除了强调设备维护保养外,还需要考虑采用更加先进可靠的技术手段来减少泄漏风险。
总结与启示:从以上案例可以看出,在石化行业中避免火灾事故必须具备以下几个基本方面的注意事项。
1、加强安全管理。
企业要制定完善的安全生产规章制度,明确职责分工,实施科学有效的安全管理模式。
同时,要充分重视员工培训和岗位技能提升,使每个员工都有足够的专业知识和操作技能。
2、完善设备维护保养机制。
石化设备通常处于高温、高压以及腐蚀严重的环境中运作,为了防止设备老化或失效导致泄漏和其它事故风险,需建立健全设备维修保养制度,并对设备进行定期检查和维护。
3、强化应急预案。
化工安全事故案例分析_共10篇
★化工安全事故案例分析_共10篇范文一:化工安全事故案例分析化工安全事故案例分析—-松花江水污染事件专业:安全工程学号:姓名:摘要:化工行业是我国国民经济的一个重要基础产业,为我国经济的做出了突出的贡献。
然而,由于化工行业工艺复杂,物料本身危险性大,且存在高(低)温、高压、易燃、易爆和腐蚀等作业环境,使其成为潜在危险性较大的行业,一旦发生安全生产事故,往往造成严重的经济损失和人员伤亡。
1事故背景2005年11月13日,中国石油天然气股份有限公司**石化分公司双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸,造成8人死亡,60人受伤,直接经济损失6908万元,并引发松花江水污染事件.爆炸发生后,约100吨苯类物质(苯、硝基苯等)流入松花江,造成了江水严重污染,沿岸数百万居民的生活受到影响。
根据调查,爆炸事故的直接原因是,硝基苯精制岗位外操人员违反操作规程,在停止粗硝基苯进料后,未关闭预热器蒸气阀门,导致预热器内物料气化;恢复硝基苯精制单元生产时,再次违反操作规程,先打开了预热器蒸气阀门加热,后启动粗硝基苯进料泵进料,引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动,使预热器及管线的法兰松动、密封失效,空气吸入系统,由于摩擦、静电等原因,导致硝基苯精馏塔发生爆炸,并引发其它装置、设施连续爆炸。
1。
1污染情况事故发生后,在松花江水体中发现高浓度污染物,硝基苯是对环境有害的,易在水生物中产生生物的蓄积,对生态环境有影响,重金属含量也较高,松花江鱼类重金属的综合污染程度较高,特别是第二松花江江段已达到重污染水平。
重金属释放至环境中后易于通过食物链传递和累积,因此,进入水体中的重金属可最终通过鱼类等水产品的消费进入人体,在对鱼类产生毒性作用的同时,也对人类健康构成严重威胁。
因为**市的饮用水源松花江。
所以,2005年11月21日,**市**向社会发布公告称全市停水4天,动员居民储水。
本文根据松花江污染的事件过程,以及近年来的化工事故来统计分析事故原因,并提出改进措施,防范此类事故的发生。
石油石化行业安全事故案例分析
仪) 不可靠, 有时不能使用, 而反应器在 运行中的绝大部分温度数据都是靠这 些仪器记录的。
( 6) 操作人员培训不够。培训教材 过时, 单元更新培训计划没有制定。操 作 人 员 缺 乏 异 常 操 作 情 形 的 知 识 、以 及 处理紧急程序能力的培训。
3.事故教训 ( 1) 管理层不能只 考 虑 成 本 和 生 产 。管 理 层 必 须 让 操 作 人 员 了 解 运 行 目 标 和 存 在 的 危 险 。生 产 装 置 的 管 理 必 须 设置安全操作极限, 必须为操作人员提 供一个在必要时能有效执行的紧急停 车程序。 ( 2) 在设计工艺控制仪表时应考虑 到 便 于 操 作 。加 氢 处 理 反 应 器 的 温 度 控 制应将控制室内所有可以利用的必要 数据汇总在一起, 应使用某种备用温度 指示系统, 以便在仪表发生故障时仍可 继 续 安 全 运 行 装 置 。各 报 警 系 统 的 设 计 应允许将关键的紧急报警从其他操作 报警中分出来。 ( 3) 应对操作人员 实 行 适 当 的 监 督 。监 督 人 员 必 须 保 证 所 有 规 定 的 程 序 得到遵循。 ( 4) 对操作人员加强培训。管理层 必须确保操作人员在工艺单元操作和 化学知识方面接受定期培训, 在使用紧 急停车系统以及何时需要启用该系统 方面接受培训。
2.原因分析 ( 1) 直接原因是从铁路罐车经油泵 往储罐(B 罐) 卸轻柴油时, 由于操作工 开错阀门, 使轻柴油进入了满载的石脑 油 A 罐, 导致石脑油从罐顶大量溢出 ( 约 637 立方米) , 溢 出 的 石 脑 油 及 其 油 气在扩散过程中遇到明火, 产生第一次 爆炸和燃烧, 继而引起罐区内乙烯罐等 其他罐的爆炸和燃烧。 ( 2) 安全设施上存在问题。该大型 危化品储存区的重要储罐没有必要的 液位报警连锁系统; 可燃气体检测报警 器 数 量 不 够 、位 置 不 合 理 ; 关 键 阀 门 无 信号回讯功能; 消防泵配备不合理( 在 电源不可靠情况下, 柴油消防泵应 100%备用) 。 ( 3) 企 业 安 全 教 育 不 够 , 从 业 人 员 的安全意识淡薄, 敬业精神与责任心不 强, 导致出现不应有的操作失误。 3.事故教训 ( 1) 应 加 强 应 急 管 理 , 提 高 应 急 处 理能力。由于事发时间为周末, 事故发 生后, 企业一片混乱, 丧失了事故初期 必要的自救功能, 致使事故扩大。 ( 2) 危化品储存区应完善安全防护 技 术 措 施 。一 是 在 设 计 上 应 有 防 止 误 操 作的安全技术措施; 二是在出现操作失 误的情况下, 应有及时发现与信息反馈 的安全警示技术设施。 ( 3) 应 完 善 安 全 管 理 体 系 , 落 实 各 项 安 全 生 产 管 理 制 度 。从 开 始 卸 轻 柴 油 到发生大爆炸, 历时 1 小 时 40 分 , 在 这 期间, 只要能切断“多米 诺 骨 牌 ”事 故 链 中的任何一个环节, 都能有效地制止这 次事故的发生。遗憾的是, 由于该企业 在安全管理体系上的不健全, 对企业内 各个关键环节不能实施有效的安全监 控与检查, 最终酿成了此次悲剧的发 生。■
化工事故案例分析
化工事故案例分析一、引言化工事故是指在化学工程领域中发生的突发事件,导致人员伤亡、财产损失或环境污染。
化工事故的发生给社会带来了巨大的伤害和影响,因此对化工事故的案例进行分析和研究具有重要意义。
本文将以几起典型的化工事故案例作为例子,通过对这些案例的分析,探讨事故的原因、影响以及相应的防范措施,以期提高人们对化工事故的认识和预防能力。
二、案例一:2005年美国得克萨斯州蒙塔瓦炼油厂爆炸1. 案例背景2005年3月23日,美国得克萨斯州蒙塔瓦炼油厂发生了一起严重的爆炸事故,该事故导致15人死亡,上百人受伤,造成巨大的财产损失。
该炼油厂是该地区最大的炼油厂,也是臭氧层破坏物质的主要制造商之一。
2. 事故原因分析经过调查,事故的原因主要有以下几个方面:(1)操作失误:操作人员未按照规定操作程序进行操作,导致了事故的发生。
操作人员在进行装载燃料过程中没有及时检查和修理卸油软管,最终导致了油气泄漏和爆炸。
(2)设备故障:事故中使用的设备存在一定的故障和缺陷。
在事故发生前,该炼油厂的监测系统未能及时发现油气泄漏,导致事故无法及时预警。
3. 事故影响及防范措施该次事故导致了严重的人员伤亡和财产损失,同时对环境产生了严重的污染。
为防止类似事故再次发生,可以从以下几个方面采取相应的防范措施:(1)加强操作培训:化工企业应加强对操作人员的培训,提高他们的操作能力和安全意识,确保操作规程得到严格执行。
(2)完善监测系统:加强对设备故障及时发现的能力,建立完善的监测系统,确保事故能够及时预警并进行相应的应对措施。
三、案例二:2015年中国天津港爆炸事故1. 案例背景2015年8月12日晚间,中国天津港发生了一起重大爆炸事故,该事故导致173人死亡,数百人受伤。
爆炸造成的巨大冲击波摧毁了大量附近的建筑物。
2. 事故原因分析经过调查,事故的原因主要有以下几个方面:(1)危险化学品储存不当:事故发生地点附近的仓库储存了大量危险化学品,包括硝酸铵等易燃易爆物品。
石化火灾爆炸事故案例分析总结
石化火灾爆炸事故案例分析总结引言:近年来,石化行业作为我国经济的支柱产业之一,其发展迅速。
然而,随着石化企业的不断增加,火灾爆炸事故也时有发生,造成了严重的人员伤亡和财产损失。
本文将通过对几起典型的石化火灾爆炸事故案例进行分析,并总结出原因与应对措施,以期提醒相关部门和企业加强安全管理,从而尽可能地避免类似事故再次发生。
一、事故案例一:某石化企业罐区泄漏导致火灾爆炸该案例发生于某省份的一家大型石化企业。
在一个晴朗的夜晚,由于管道老化未及时更换和操作错误等原因,罐区内液体储存罐附近突然发生泄漏并遇到明火。
随即,在缺乏应急处置和扑救措施的情况下,泄漏物质引发了剧烈爆燃。
此次事故造成多人死亡、重大财产损失,且爆炸引发的毒性气体对周边环境造成了长期污染。
分析与总结:- 管理不善:该企业存在安全管理漏洞,对于管道老化和设备维护未能及时发现和修复,缺乏有效的巡检和维护措施。
- 人为操作错误:事故中操作人员没有根据应急预案迅速反应,未进行扑救措施,导致泄漏物质燃烧进一步蔓延。
- 应急处置不力:缺乏针对罐区泄漏火灾的合理处置方案以及紧急撤离和警告机制,导致无法及时控制扩大的火势。
二、事故案例二:储罐油料装卸过程意外引发爆炸这起事故发生在一家规模较小的化工企业。
在一次常规储罐油料装卸过程中,由于使用了低质量的接口密封件以及操作人员保养不到位等原因,在装卸过程中出现泄露情况,并很快积聚成易燃气体。
当一个可见明火介入时,爆炸发生并迅速蔓延,造成数人死亡和多人受伤。
分析与总结:- 印证不严谨:该化工企业在储罐装卸过程中没有使用高质量的接口密封件,并忽略了正常保养维护程序。
- 隐患暴露不及时:泄漏情况未能及时侦测和汇报,工作人员对于危险条件缺乏足够的认识和警惕性。
- 危险源管理不严格:该企业在装卸过程中没有进行等必要的安全措施,如油料泄漏处理、防静电措施等。
三、事故案例三:化工厂酸碱混存引发火灾该案例发生在一个大型化工企业。
中石化警示教育案例分析(3篇)
第1篇一、背景中石化是我国最大的国有石油石化企业,近年来,在生产经营、安全管理等方面取得了一系列显著成绩。
然而,在企业发展过程中,也暴露出一些问题,如安全事故、违规操作、违纪违法等。
为了加强企业内部管理,提高员工的安全意识和职业道德,中石化开展了警示教育活动,通过对典型案例的分析和警示,使员工深刻认识到问题的严重性,从而提高企业整体管理水平。
二、案例分析1. 案例一:中石化某炼化厂火灾事故2019年某月,中石化某炼化厂发生一起火灾事故,造成多人伤亡和财产损失。
经调查,事故原因主要是设备老化、操作失误、安全意识淡薄等因素。
警示教育分析:(1)设备老化:企业应定期对设备进行检查、维修和更换,确保设备安全可靠。
(2)操作失误:员工应严格按照操作规程进行作业,提高操作技能,减少人为失误。
(3)安全意识淡薄:企业应加强安全教育培训,提高员工的安全意识,增强安全防范能力。
2. 案例二:中石化某加油站员工偷盗油品2020年某月,中石化某加油站员工因贪图小利,偷盗油品,被公安机关抓获。
此事件引发社会广泛关注,损害了企业形象。
警示教育分析:(1)加强员工职业道德教育:企业应定期开展职业道德教育,提高员工的思想道德素质。
(2)严格纪律约束:企业应建立健全内部管理制度,对违纪行为进行严肃处理。
(3)加强监督:企业应加强对员工的监督,及时发现和纠正违纪行为。
3. 案例三:中石化某分公司违规操作导致环境污染2021年某月,中石化某分公司在原油运输过程中,因违规操作导致环境污染。
此事件引起政府部门高度重视,对企业进行了严厉处罚。
警示教育分析:(1)加强环保意识教育:企业应加强环保知识培训,提高员工的环保意识。
(2)严格执行环保法规:企业应严格遵守国家环保法规,确保生产过程符合环保要求。
(3)加强监管:企业应建立健全环保监管体系,对违规操作进行严厉打击。
三、警示教育成效通过开展警示教育活动,中石化取得了以下成效:1. 提高了员工的安全意识和职业道德素质。
石油化工火灾事故案例分析
石油化工火灾事故案例分析1. 案例背景石油化工行业是一个高危行业,工厂内部通常存在着大量易燃易爆的化学品,一旦发生火灾事故,往往会造成严重的人员伤亡和财产损失。
本文将以某石油化工公司发生的火灾事故为案例,分析事故发生的原因、影响及事故后的处理情况。
2. 案例描述该石油化工公司位于中国某省,主要从事石化产品的生产,拥有一座大型化工厂。
2018年7月,该公司的化工厂发生了一起严重的火灾事故。
据初步调查,事故发生在化工厂的生产车间,当时正值夏季高温且有电闪雷鸣的天气。
火灾事故造成了2名员工死亡,10名员工受伤,同时还造成了数十万元的财产损失。
3. 火灾事故原因分析3.1 生产车间环境因素据调查分析,火灾事故发生时正值夏季高温季节,气温高、湿度大,加上大量的化学品在车间内存储,易引发火灾。
此外,由于该车间设施老化、通风差,一旦发生火灾,不仅易导致火势蔓延,还使员工难以及时撤离。
3.2 生产安全管理不到位在事故调查中,还发现公司对生产安全的管理存在诸多漏洞。
例如,没有对员工进行充分的安全培训,缺乏常规的安全演练和消防设备的日常检查和维护。
这些因素都为火灾的发生和蔓延提供了条件。
3.3 人为疏忽通过调查还发现,火灾事故的发生与生产车间内一名员工的操作失误有关。
该员工在加工一种易燃化学品时,未按照正确的操作规程进行操作,导致了化学品的泄漏和点火,从而引发了火灾事故。
4. 火灾事故的影响4.1 人员伤亡火灾事故导致了2名员工死亡,10名员工受伤,其中有数名员工受伤严重,需要长期的治疗和康复。
4.2 财产损失火灾事故造成了数十万元的财产损失,其中包括生产设施的损坏和生产中断所带来的经济损失。
4.3 对社会的影响由于火灾的发生还造成了工厂周边居民的恐慌和对环境的担忧,对社会稳定产生了影响。
5. 火灾事故后的处理情况5.1 紧急救援和治疗火灾事故发生后,公司立即展开紧急救援工作,将受伤员工及时送往医院接受治疗,并出资进行了相关的医疗费用报销。
石化行业典型事故案例分析. 共87页
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由于喷出的油气量比较大,油气从放空罐顶部的放 空管喷出(放空管直接排大气,高度34.4米左右), 大量汽油流向罐周围并迅速气化。在第一次小的爆炸 后,在13:20发生大爆炸。由于放空罐附近的临时活 动房(为另一套检修装置服务)内仍有很多人,在油 气大量喷出并迅速气化的情况下也没有组织疏散,导 致事故伤亡人数大大增加。
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在改造前,应先进行必要的风险评估,以确保基 本工艺和整体设计没有被改变或破坏。该厂没有工艺 变更管理制度,工艺变更未进行风险评估,未制定详 细的施工方案,这是导致事故发生的关键因素。
根据调查,事故发生前,公司内有一位总工程师离 职,职务空缺后并没有人员接替这一职位。在移除5 号氧化反应槽后进行4号、6号氧化反应槽暂时性连接 工程时,这一职位空缺情况已经影响了工艺动改。
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2、英国Nypro公司己内酰胺生产装置爆炸事故
1974年6月1日 ,英国傅立克斯镇的Nypro公司己内酰胺生 产装置,进行临时性管线改动,氧化反应槽出口部分的法兰原 应配装直径72 0mm管线,却以直径510mm管线代替,两个 月后管道破裂,泄漏了50吨环己烷,发生爆炸,炸死28人, 整个工厂被炸毁。
石化行业典型事故案例分析
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2、泄漏源控制 (1)根据预案,由事故单位负责切断进料或隔离物料,泄 漏设备内物料转移。 (2)堵漏由专业检维修人员实施。
3、泄漏物处理
(1)围堤堵截:
筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。贮罐区发生液体 泄漏时,要及时关闭堤内和堤外雨水阀切断阀,防止物料沿 阴沟外溢。
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2、英国Nypro公司己内酰胺生产装置爆炸事故
1974年6月1日 ,英国傅立克斯镇的Nypro公司己内酰胺生 产装置,进行临时性管线改动,氧化反应槽出口部分的法兰原 应配装直径72 0mm管线,却以直径510mm管线代替,两个 月后管道破裂,泄漏了50吨环己烷,发生爆炸,炸死28人, 整个工厂被炸毁。
c)事故发生后旁通管线弯曲成“<”状掉落,原因是旁通管 的安装存在问题。依英国国家标准规定,为了使伸缩管能在 管轴方向伸缩,应安装伸缩接头;为防止因内部液体压力所 产生的轴向移动,应在伸缩管附近对伸缩接头加以固定。但 是,该厂并没有按照标准正确地作业。
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(2)工艺变更管理不良
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第一部分 石化行业已发生的典型事故分析
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1、 BP德克萨斯炼油厂爆炸事故
2019年3月23日,英国石油公司(BP)在美国德 克萨斯州(Texas)炼油厂的异构化装置发生爆炸事 故,15名工人被当场炸死,170余人受伤,直接经济 损失超过15亿美元。这是近20年来,美国发生的最 严重的工业事故。
化工企业事故案例分析(爆炸事故)
爆炸事故一:山西某化工厂压力容器爆炸事故案例1.事故经过2003年2月5日凌晨1时55分,山西某化工厂三车间I系列冷凝水闪蒸器Nt112(以下简称Nt112)发生爆炸事故,楼上当班职工柴某因操作室坍塌坠落至零米平面死亡。
2.事故原因(1)该设备在停运期间,排水阀F6被关闭,进水阀严重泄漏,当压力为5.6MPa的冷凝水不断流入 Nt112时,压力逐渐升高,又不能排水卸压,致使其超压破裂,发生爆炸。
(2)冷凝水闪蒸器Nt112,在停用关闭阀门F1的状态下与安全阀不相通,安全阀不能起到泄压作用,没能有效地防止事故发生。
(3)管理不严,职工违章关闭排水阀F6,巡检不到位,交接班无记录,也未口头交接说明。
3.防范措施(1)对安全阀设置不合理问题进行完善,并对其他工艺系统展开调查,发现问题及时整改。
(2)备用设备隔离措施要严密,针对备用设备隔离不严问题,必须加强设备检查和维护管理,对于生产过程中设备状态,要全面掌握,尤其是关键阀门的开关状态必须明确制度,必要时对开关阀门采取上锁措施。
(3)进一步完善监控仪表、仪器和设备。
进一步研究深化、细化压力容器安全检查的办法,通过技术手段查找和处理事故隐患。
二:安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸1.事故经过1987年6月22日14时05分,安徽省阜阳地区毫州市化肥厂,派往太和化肥厂装运液氨21台储罐车在返厂途中,行驶到仉邱区港集乡时,液氨储罐尾部已向外冒白色氨雾,接着“轰”的一声巨响,液氨储罐发生爆炸。
爆炸后重77.4公斤的储罐后封头飞出64.4米远,直径0.8米、长3米重达770公斤的罐体挣断四根由8号钢丝制成的固定绳,向前冲去,先摧毁驾驶室, 挤死一名驾驶员,冲出95.7米远时又撞死3人。
从罐内泄出的液氨和氨气使87名赶集的农民灼伤、中毒,先后66人住院治疗。
液氨和氨气扩散后覆盖约200棵树和约7000平方米的农田作物均被毁。
这起爆炸事故共造成10人死亡,49人重伤。
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• (3)收容(集): • 对于大型容器和管道泄漏,可选择用膈膜泵将泄漏出的 物料抽入容器内或槽车内;当泄漏量小时,可用沙子、吸 附材料、中和材料等吸收中和。 • (4)废弃: • 将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗 剩下的少量物料,冲洗水排入污水系统处理。
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 3、美国托斯科埃文炼油厂加氢裂解装置爆炸事故 1997年1月21日下午约7时41分,位于加利福尼亚州 Martinez的Tosco Avon炼油厂,加氢裂解2段3号反应器上 的出口管破裂,气体(主要是从甲烷到丁烷的混合物、汽油 和氢气)从管道中泄出,遇空气立即自燃,引起火灾、爆炸。 1名加氢裂解器操作工在反应器下检查现场温度表时被炸死, 46名工人受伤,其中13名重伤。
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 事故原因: (1)维修过程无详细的规划 a)在发现5号氧化反应槽破裂需维修后,连接4号和6号氧 化反应槽管线的设计,并不是由经验丰富的工程师负责,整 个设计图是用粉笔粗略地画在现场的地上。 b)氧化反应槽出口部分的法兰原应配装直径720mm管线, 却以直径510mm的管线代替,且对于此旁通管既未做强度计 算,也未实施耐压检验。 c)事故发生后旁通管线弯曲成“<”状掉落,原因是旁通管 的安装存在问题。依英国国家标准规定,为了使伸缩管能在 管轴方向伸缩,应安装伸缩接头;为防止因内部液体压力所 产生的轴向移动,应在伸缩管附近对伸缩接头加以固定。但 是,该厂并没有按照标准正确地作业。
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(2)工艺变更管理不良 在改造前,应先进行必要的风险评估,以确保基 本工艺和整体设计没有被改变或破坏。该厂没有工艺 变更管理制度,工艺变更未进行风险评估,未制定详 细的施工方案,这是导致事故发生的关键因素。 根据调查,事故发生前,公司内有一位总工程师离 职,职务空缺后并没有人员接替这一职位。在移除5 号氧化反应槽后进行4号、6号氧化反应槽暂时性连接 工程时,这一职位空缺情况已经影响了工艺动改。
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由于喷出的油气量比较大,油气从放空罐顶部的放 空管喷出(放空管直接排大气,高度34.4米左右), 大量汽油流向罐周围并迅速气化。在第一次小的爆炸 后,在13:20发生大爆炸。由于放空罐附近的临时活 动房(为另一套检修装置服务)内仍有很多人,在油 气大量喷出并迅速气化的情况下也没有组织疏散,导 致事故伤亡人数大大增加。
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2、泄漏源控制 (1)根据预案,由事故单位负责切断进料或隔离物料,泄 漏设备内物料转移。 (2)堵漏由专业检维修人员实施。 3、泄漏物处理
(1)围堤堵截:
筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。贮罐区发生液体 泄漏时,要及时关闭堤内和堤外雨水阀切断阀,防止物料沿 阴沟外溢。
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(2)在设计和运行反应器的温度监控系统过程中没有很好 地考虑人的因素。 a)操作人员使用3种不同的操作系统获取温度数据,使 得操作人员不能迅速做出关键的决策; b)尽管不是有意设计,然而最关键的监测点(最高温度) 却正好位于反应器下方,而且无法从控制室得到数据; c)数据记录仪上的报警系统在一段时间内仅允许接受一 次报警,而且没有区分紧急报警和运行报警; d)操作员靠手动调节来控制温度,这使得加氢裂解反应 器更加难以操作; e)氢纯度分析数据需在7分钟后才能提供给操作人员, 容易误导操作人员。
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 一、危险化学品事故处置技术原则 (一)泄漏事故处置原则 1、进入泄漏现场进行处理时,应注意人员的安全防护;设置 警戒线,做好人员疏散工作。 (1) 进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。 (2)如果泄漏物是有毒介质,应使用专用防护服、隔离式 空气呼吸器。为了在现场能正确使用和适应,平时应进行严 格的适应性训练。
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 1、 BP德克萨斯炼油厂爆炸事故
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中国石油化工股份有限公司青岛安全工份有限公司青岛安全工程研究院 事故的主要原因是开工过程没有执行操作规程。3 月14日异构化装置检修后开车。22日晚上装置开始进 油,分馏塔及塔底重沸炉系统建立循环。23日重沸炉 点火升温。由于操作班长擅离职守、操作工没有检查 、仪表显示错误等原因,造成分馏塔内液位超高。 从23日9时52分到12时58分,近3个小时的时间里, 向分馏塔装入了397.5立的物料,装到了41.8米高(塔 高50米),再加上重沸炉升温速度快,导致塔顶安全 阀起跳。油气顺14吋的放空管流到放空罐。
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中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 2、英国Nypro公司己内酰胺生产装置爆炸事故 1974年6月1日 ,英国傅立克斯镇的Nypro公司己内酰胺生 产装置,进行临时性管线改动,氧化反应槽出口部分的法兰原 应配装直径72 0mm管线,却以直径510mm管线代替,两个 月后管道破裂,泄漏了50吨环己烷,发生爆炸,炸死28人, 整个工厂被炸毁。
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(2)稀释与覆盖: 向有害物蒸气云喷射雾状水或能抑制物性的中和介质, 加速气体溶解稀释和沉降落地。 对于可燃物,可以采用隔绝和覆盖窒息,破坏燃烧条 件。 对于液体泄漏,为降低物料向大气中的蒸发速度,根 据物料的相对密度及饱和蒸气压大小确定用干粉中止链 式反应、泡沫(或抗溶性泡沫)或其他覆盖物品覆盖外 泄的物料,在其表面形成覆盖层,抑制其蒸发。
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1)事故直接原因
2段3号反应器出口管因超温〔超过760℃〕发生破裂, 碳氢化合物和氢气泄漏继而起火。超温是由于反应器的温 度偏离引起的,温度偏离始于3号反应器的4床,并向下一 触媒床5床扩散,5床中产生的过量热量使反应器出口温度 升高。操作人员没有遵循操作程序中关于“反应器温度超 过426.7℃立即泄压停车”的规定,未能及时将2段3号反 应器泄压停车,导致反应器超温。
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中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 从临时配管排放到大气中的环己烷蒸气,至少有43 t以上。 随即发生爆炸,大火笼罩全厂。火柱和烟雾高达160 m,50 km外也能听到其爆炸声。在厂内工作的人员有28人死亡(其 中18人死于非防爆的控制室内),36人受伤。厂区周围6 km 范围内亦有53人受伤,另有100余人受轻伤。厂内设备几乎 完全损毁,另有1 821栋房屋和167家商店及工厂遭受不同程 度的破坏,估计损失达2.544亿美元。
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• (3)如果泄漏物是易燃易爆介质,事故中心区域应严禁 火种、切断电源、禁止车辆进入,根据不同介质和泄漏量 确定夜间和日间疏散距离,立即在事故中心区边界设置警 戒线。根据事故情况和事故发展,确定事故波及区人员的 撤离。 • (4)应急处理时严禁单独行动,严格按预案执行。
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(3)试漏时压力设定不足 在修复后使用0.39 MPa的氮气进行试漏时发现有泄 漏,进行部分焊接修补,再以0.88 MPa的氮气压力试 漏确定无泄漏,于4月1日再度运转。但是,依据英国 标准规定,试漏应以设计压力的1.3倍以上的压力进行 水压试验。如果该厂当时使用1.18 MPa以上的压力进 行试验,必然会立即发现缺陷处,这场事故或许就能 避免。
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由于两个氧化反应槽间有高度差,故采用三曲旁 通管作为两反应槽间的连接管。原来反应槽出口处 的伸缩接头管径为720mm,但当时厂内只有管径 为510mm的管线。施工人员经粗略的计算,认为 直径510mm的管线可以提供反应所需的流量,并 按直管计算,认为其可以承受操作时的压力,故决 定以510mm的管道取代720mm的管道。
2、事故应急处置的原则和方法
3、如何展开事故调查 4、如何预防事故发生
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第一部分 石化行业已发生的典型事故分析
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 1、 BP德克萨斯炼油厂爆炸事故
2005年3月23日,英国石油公司(BP)在美国德 克萨斯州(Texas)炼油厂的异构化装置发生爆炸事 故,15名工人被当场炸死,170余人受伤,直接经济 损失超过15亿美元。这是近20年来,美国发生的最 严重的工业事故。 该炼油厂由BP北美产品公司拥有。它是BP最大的综合 性炼油厂,每天可处理46万桶原油,日产1100万加仑汽 油。发生事故的装置是异构化装置。主要作用是将低辛烷 值进料转化为高辛烷值组分,以生产常规无铅汽油。
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 2)事故间接原因:
(1)管理层支持和鼓励雇员以安全方式操作反应器的力度不 够。 a)在以前出现温度偏离时,操作人员没有按规定要求使用 紧急泄压系统,管理层也没有采取有效的措施确保这些紧急 程序得到遵循,这样的操作环境致使操作工冒险操作,在极 其危险的操作条件下继续生产; b)反应器的温度极限没有得到一致的表述,操作工没有能 够总是将温度控制在其极限之内,管理层没有认识到也没有 指出可接受的操作目标和危险之间的矛盾; c)过去使用泄压系统的负面后果,导致操作工在按规定必 须泄压时,不愿进行泄压操作。
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• (4)操作程序过时且不完善。 • 操作程序不系统,散落于各种文件当中,而且在设备 和工艺发生变化后也没有得到更新; • 从几次事故中得出的教训是深刻的,但没有吸收进操作 程序之中; • 许多操作没有制订操作程序,例如从反应器下的现场仪 表中获取温度数据的活动等; • 操作程序中关于触媒床运行温度的极限存在矛盾。