主通风机事故案例
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一、事故经过
6月16日14:39,某矿35KV变电站因供电线路遭雷击造成供给主扇的I回线路581跳闸,正在运行的1号主扇停机,15:07合上母联,1#主扇重新启动后正常运行,停风28分钟。
二、事故原因分析
1、对于主扇的结构、性能、工作原理以及操作规程不熟悉,在操作母联柜时操作不到位,未能在主扇一段停电的情况下及时切换到II段电源。
2、主扇司机对主扇故障应急处理程序不熟悉。
三、事故防范措施
1、加强对主扇司机的业务技能培训。
2、矿有关部门加强对重要设备的重视程度。
一、事故经过:
2002年8月13日9:30,主扇风机司机张XX、韩XX发现1#电机停转,同时发现10#电源柜无电压指示,为及时开启风机,司机张XX发现13#柜电压指示正常,随即合上13#柜与10#柜之间的联络开关,此时,隔离开关有火花闪过,随后13#柜电源跳闸,经过联系,35KV变电所迅速恢复了13#柜电源,于是,司机张XX、韩XX开启了2#风机。
二、事故原因
1、10#电源柜无计划停电。
2、10#电源柜跳闸后,失压拖扣器未起作用,为13#柜的返送电源构成回路。
3、13#柜为35KV变电所其它馈电柜提供了电源,造成过流跳闸。
三、防范措施:
1、要组织职工重新学习“三大规程”及安全技术措施。
2、加强特殊作业人员的安全管理。
一、事故经过
2003年8月29日八点班,某矿当班主扇司机赵某巡检时,听见风机声音异常,经检查未发现情况,便立即停2#风机。停机后,2#稀油站报警,再连续启动2#稀油泵启动不了。此时,赵某又启动1#稀油泵,压力正常后按倒风机程序关2#风门,开1#风门,启动1#风机,运行正常后向调度站进行了汇报,影响生产24分钟。
二、事故原因
1、主扇司机素质不高,对主扇控制原理不熟悉,主扇司机赵某听到风机声音异常后盲目人工紧急停车。
2、35KV变电所6KV母线下出线发生故障。
三、防范措施
1、主扇电机要尽快安装欠压保护,避免主扇长期在低电压下运行,损坏电机。
2、要尽快使用变电所、主扇的监测监控系统,便于及时发现问题及时处理。
3、《主扇操作规程》中要细化司机紧急停车规定。
一、事故经过
2006年5月13日八点班,某矿1#主扇停机检查,启动2#主扇时由于风门限位开关失灵,将牵引钢丝绳拉断,又重新启动1#主扇,当1#主扇投入运转后,主扇司机发现水柱计指示下降。经检查2#风门没有关严,造成风在两台主扇之间短路。经重新关严后,才正常运行,影响生产30分钟。
二、事故原因
1、风门限位开关失灵,造成牵引钢丝绳拉断。
2、在2#风门没有关严的情况下启动1#机。
3、对备用机的日常维护检查不到位。
三、防范措施
1、要经常检查钢丝绳及其连接装置。
2、经常检查试验各风门的限位开关,发现问题及时解决。
3、使用主扇检测监控装置,检测风门开启关闭的位置。
一、事故经过
2012年7月10日,某矿在雷雨天气,由于雷电造成系统失压,致使主扇停机达15分钟。
二、事故原因
1、由于雷电造成系统失压,停电造成停机
2、在岗人员业务技能不熟练。
三、防范措施
1、要组织职工重新学习“三大规程”及安全技术措施。
2、加强供电线路的防雷设施。