井下作业事故案例

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中石油七起事故案例统计

中石油七起事故案例统计

中石油七起事故案例统计一、中原工程“2.1”物体打击事故2018年2月1日20:53,中原石油工程公司塔里木分公司70811钻井队承钻的中古15-7X井在处理卡钻故障过程中,发生一起物体打击事故,造成一名员工死亡。

(一)事故经过:2月1日,70811钻井队按照中原塔里木分公司制定的处理卡钻技术方案要求,在1400KN-2100KN之间活动钻具并起出了一个单根。

20:53,当活动起出第二个单根约5米时,钻具自325.96米发生断裂,悬重由2022.4KN 降至87.7KN,悬吊系统发生剧烈摆动,水龙带摆动中撞击右侧气动绞车钢丝绳;钢丝绳突然受力而摆动上行,吊钩端上部U型绳卡挂住站在死绳固定器旁的钟X右下颌,将其掀翻并摔至转盘右侧距井口1.4米处,在送往医院途中经抢救无效死亡。

(二)原因分析:1.直接原因:井内钻具在上部突然断裂后引发的一系列破坏作用是该事故发生的直接原因。

2.间接原因:(1)风险识别和管控不到位。

钻井队对卡钻故障处理过程中的“断钻具”风险后果严重性认识不足,防范措施明显不到位。

事发时,钻台上作业人员多达8人,说明当班人员风险及自我保护意识淡薄,有3人身处危险区域浑然不觉;当班干部及骨干没有采取警告并强制撤离措施,是造成此次事故的主要管理原因。

(2)专业安全管理不到位。

处理卡钻故障方案安全措施不具体,监督执行不严格。

(3)“三基”工作存在薄弱环节。

日常培训不到位,基层员工的安全意识、岗位风险识别能力、操作技能、制度执行力亟待加强。

3.下步措施:(1)狠抓“三基”工作。

强化日常培训,切实提高广大干部员工的风险和自我保护意识;狠反“三违”和“低、老、坏”现象,切实提高规章制度的执行力。

(2)狠抓风险管控。

严格工作安全分析,严格作业许可制度执行。

(3)狠抓专业安全管理。

严格钻具和工具管理,防止不合格钻具和工具入井;严格工艺参数,避免满负荷作业,杜绝超载作业;严格安全措施,任何工程技术措施实施必须充分考虑人身安全。

四起职业安全案例

四起职业安全案例

四起职业安全案例在我们的工作环境中,职业安全是至关重要的。

然而,不幸的是,由于各种原因,职业安全事故时有发生。

以下是四起典型的职业安全案例,希望能引起大家对职业安全的重视。

案例一:建筑工人高空坠落在一个繁忙的建筑工地,一位名叫_____的建筑工人正在进行高空作业。

当时,他没有正确佩戴安全带,而且施工现场的防护设施也存在漏洞。

当他在移动位置时,不慎踩空,从十几米的高处坠落。

这起事故导致他身体多处骨折,头部受到重创,经过紧急送往医院抢救,虽然保住了性命,但却落下了终身残疾。

这不仅给他本人带来了巨大的痛苦,也让他的家庭陷入了困境。

事故发生后,经过调查发现,施工单位为了赶进度,忽视了安全管理。

没有对工人进行足够的安全培训,也没有安排专人负责检查安全设施。

同时,工人自身的安全意识也非常淡薄,没有严格遵守安全操作规程。

这起案例警示我们,在建筑行业中,安全必须放在首位。

施工单位要加强安全管理,提供必要的安全防护设备,并对工人进行系统的安全培训。

工人自身也要增强安全意识,严格遵守安全规定,不能心存侥幸。

案例二:化工厂爆炸事故在一家化工厂,由于操作不当,引发了一场严重的爆炸事故。

当时,_____正在车间里进行化工原料的混合操作。

他没有按照规定的程序进行操作,导致两种化学物质发生剧烈反应,瞬间引发了爆炸。

爆炸的威力巨大,整个车间被炸毁,_____当场身亡。

同时,爆炸还波及了周边的区域,造成了多人受伤和财产损失。

经过深入调查,发现化工厂在安全管理方面存在严重问题。

安全制度不完善,对员工的培训流于形式,而且在生产过程中没有严格执行安全标准。

这起事故提醒我们,化工行业是一个高风险行业,必须高度重视安全。

企业要建立健全的安全管理制度,加强对员工的培训和监督,确保每一个操作环节都符合安全规范。

案例三:煤矿坍塌事故在一个煤矿,由于长期的过度开采,导致矿洞出现了严重的地质隐患。

然而,煤矿负责人为了追求经济效益,没有及时采取有效的加固措施。

井下作业事故案例1

井下作业事故案例1

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井下作业事故案例 一
董照芳
15方池子突然侧翻死亡事故
一、事故经过:1989年10月某日,作业队执 行搬家任务,在吊15方池子过程中,由于池 子里面存放其他物品,没有有效固定,吊装 时,使用单绳套吊装,吊起池子时,池子摆 动非常厉害,一名职工上去扶池子,由于池 子摆动将职工碰了一下,职工不慎滑倒,倒 在池子下面,这时15方池子突然侧翻,池子 砸在职工身上,经抢救无效死亡。
胜利石油管理局触电死亡事故
• • 事故经过 2005年3月10日20时30分,胜利油田 井下作业三公司孤岛作业大队(西区) 117队二班某刘带领当班人员,在0X722井下完打捞管柱后,准备收工。 刘树森安排高某和肖某看井。高小光 为了看井方便,在未断电的情况下移 动照明灯,触电死亡。 2)事故原因 是使用不合格漏电的照明灯具,且未 使用安全电压;作业人员违章作业, 未断电情况下移动照明灯具,造成死 亡事故。
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抽油杆吊卡与小钩脱离、吊卡砸头部 事故经过

某年7月4日某作业队在某井进行在 下抽油杆施工,当下至第74根抽油 杆时,抽油杆吊卡突然与小钩脱离 掉下,当站在井口的王某在转动抽 油杆听到上面有异响,仰头上望时, 被掉下的抽油杆吊卡砸伤头部,造 成事故。
二、事故原因 1、小钩保险销失效,导致抽油杆吊卡从小钩上脱 落,是导致事故发生的直接原因。 2、王某安全意识淡薄,缺乏自我保护意识,抽油 杆吊卡掉落时躲闪不及,是导致事故发生的主 要原因。 3、司钻操作水平差,下抽油杆不 平稳,是导致事 故发生的重要原因。 三、防范措施 1、严格执行《油气水井小修井下作业安全管理规 定》,开展日常的安全检查,确保吊具保险完 好,确保施工安全。 2、加强安全教育培训,增强作业施工人员的安全 生产意识,提高自我保护能力。

典型事故井案例分析6

典型事故井案例分析6

井下作业工程典型质量事故案例2006.11目录一、××井分求管串卡钻事故二、××井油管落井事故三、××井钻杆落井事故四、××井通井规卡钻事故五、××井测井电缆卡钻事故六、××井分注管串错下事故七、××井压裂卡钻事故八、××井解除抽子卡油管落井事故九、××井油管爆炸事故十、××井挤水泥固油管事故十一、××井套铣筒卡钻事故十二、××井试井钢丝及油管落井事故十三、××井深井泵衬套落井事故十四、××井铅模卡钻事故十五、××井管串喷出地面事故十六、××井铣锥除垢卡钻事故十七、维修检泵井返工案例剖析××井活塞通不过封隔器检泵返工案例××井管式泵倒下返工案例××井油管漏失返工案例××井抽油杆被磁化返工案例十八、作业现场着火案例剖析案例一:××井静电引起着火案例案例二:××井清蜡剂着火案例井下作业工程质量事故案例在历年的井下作业中,或多或少出现过不同类型的质量事故,给单位整体效益带来了不同程度的影响。

为了预防类似的事故再次发生,有必要剖析作业过程中发生的事故原因,总结出相应的防范措施。

本《案例》搜集整理了陇东油田近三十年来,在井下作业过程中所发生的18个典型实例,通过对这些实例的原因分析,提出了相应的防范措施。

对今后在井下作业过程中减少或杜绝类似事故的发生、提高我处井下作业的竟争力具有一定的指导意义。

案例体现了三个特点,一是紧密结合陇东油田井下作业生产实际,总结了井下作业工程质量事故教训及防范措施;二是每个事例都具有独立性、代表性;三是对今后井下作业过程中防范类似事故的发生具有一定的可鉴性。

矿山事故案例解析5篇

矿山事故案例解析5篇

矿山事故案例解析5篇本文档旨在通过分析5个矿山事故案例,总结事故原因,提出预防措施,以提高矿山安全管理水平,减少类似事故的发生。

1. 案例一:坍塌事故事故概述2019年某矿山在进行地下开采过程中,发生坍塌事故,导致5名矿工被困,最终2人遇难。

事故原因1. 地质条件复杂,未进行全面地质勘查。

2. 开采方案不合理,未采取有效支护措施。

3. 现场安全管理不到位,缺乏安全培训和应急预案。

预防措施1. 加强地质勘查,全面了解矿区地质条件。

2. 制定合理的开采方案,采取有效支护措施。

3. 提高现场安全管理水平,加强安全培训和应急预案。

---2. 案例二:爆炸事故事故概述2020年某矿山在进行爆破作业时,由于操作不当,引发爆炸事故,造成3人死亡,10人受伤。

事故原因1. 爆破作业人员未取得相应资质。

2. 爆破作业前未进行充分安全评估。

3. 爆炸物品管理不善,存在安全隐患。

预防措施1. 确保爆破作业人员具备相应资质。

2. 进行充分的安全评估,制定爆破作业方案。

3. 加强爆炸物品管理,确保储存、使用安全。

---3. 案例三:中毒事故事故概述2018年某矿山在进行井下作业时,由于通风不良,导致一氧化碳中毒事故,造成4人死亡。

事故原因1. 井下通风系统设计不合理。

2. 现场监测设备不足,未能及时发现一氧化碳浓度异常。

3. 作业人员未配备 proper personal protective equipment (PPE).预防措施1. 优化井下通风系统,确保空气流通。

2. 增加现场监测设备,定期检测气体浓度。

3. 配备合适的个人防护装备,提高作业人员安全意识。

---4. 案例四:物体打击事故事故概述2017年某矿山在施工过程中,由于未采取有效安全措施,发生物体打击事故,导致1人死亡,3人受伤。

事故原因1. 施工现场未设置安全防护栏杆。

2. 作业人员未遵守安全操作规程。

3. 现场安全管理不到位,缺乏安全监督。

预防措施1. 设置完善的安全防护设施,确保作业人员安全。

井下十大事故案例

井下十大事故案例

井下十大事故案例引言井下作业是一项危险且复杂的工作,经常涉及到高温、低温、有毒气体、高压和崩塌等危险因素。

由于这些风险,井下事故时有发生。

本文将介绍井下十大事故案例,深入探讨其发生的原因、影响以及相应的应对措施。

事故案例一:瓦斯爆炸1. 事故原因•漏瓦斯气体积累超过爆炸极限•瓦斯泄漏管道破裂或损坏•井下操作失误导致火花产生2. 影响•人员伤亡•矿井结构损坏•生产中断3. 应对措施•加强瓦斯检测与监测•加强瓦斯排放与通风•强化瓦斯防爆安全教育培训事故案例二:矿井崩塌1. 事故原因•井下岩层质量差•采矿活动导致岩层破裂•地震活动引发崩塌•人员被困或伤亡•矿井设备损坏•采矿工作中断3. 应对措施•加强岩层调查与评估•实施合理的支护方案•定期进行巡检与维护事故案例三:高温中暑1. 事故原因•高温工作环境•高湿度工作环境•工作时长过久2. 影响•人员中暑或晕倒•工作效率下降•生产中断3. 应对措施•加强高温作业风险评估•提供足够的防护设备•设置适当的休息和避暑区域事故案例四:冒顶1. 事故原因•停采或恢复开采后,岩层应力变化导致冒顶•支护不到位或废弃巷道导致岩层失稳•工作人员被埋或受伤•设备损坏•生产中断3. 应对措施•建立完善的冒顶预警系统•实施强有力的支护措施•加强巷道巡检与维护事故案例五:工伤事故1. 事故原因•井下工作操作不当或使用不当的设备•缺乏安全培训和意识•管理不到位导致违章作业2. 影响•工作人员受伤或死亡•生产中断•公司声誉受损3. 应对措施•加强安全培训和意识教育•强制执行各项安全规程•建立安全监测和报告机制事故案例六:井下火灾1. 事故原因•电气设备故障或电线老化•操作失误导致火源产生•瓦斯泄漏与火焰相遇2. 影响•人员伤亡•设备损坏•生产中断3. 应对措施•定期对设备进行维护和检修•加强火灾预防与控制•建立灭火和疏散预案事故案例七:井下溺水1. 事故原因•瞬时突泥或爆裂泥浆区引发失控涌水•采矿活动导致地下水位上升•井下水管破裂或泄漏2. 影响•人员淹死•设备损坏•生产中断3. 应对措施•加强水文地质调查与监测•配置足够的泵水设备•建立疏散预案事故案例八:井下坠落1. 事故原因•井下设备或构件故障•人员操作错误导致坠落•安全带或绳索断裂2. 影响•人员受伤或死亡•工作中断•外露设备损坏3. 应对措施•定期检验和维修设备和绳索•强制佩戴安全带和其他防护设备•加强操作规程培训事故案例九:井下毒气泄漏1. 事故原因•毒气泄漏源头破裂或损坏•瓦斯与其他有毒气体混合•井下通风不畅导致积聚2. 影响•人员中毒或死亡•生产中断•设备受损3. 应对措施•加强气体检测与监测•强制佩戴适当的呼吸器和防护设备•提高井下通风质量事故案例十:机械故障1. 事故原因•井下机械老化或故障•操作失误导致机械损坏•缺乏定期维护与保养2. 影响•人员伤亡•设备损坏•生产中断3. 应对措施•加强设备维护和保养•强制执行机械操作规程•建立故障检测和报告机制结论井下工作具有一定的危险性,发生事故可能导致人员伤亡、设备损坏和生产中断。

煤矿典型事故案例

煤矿典型事故案例

预防措施
加强水文地质勘探和资料收集,全面了解地下水的分布 和动态。
科学合理地设计采掘工程,制定有效的防水措施和应急 预案。
完善矿井防水、排水系统,确保能够及时有效地排出涌 水。
提高人员安全意识,加强防水工作的宣传和培训。
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原因分析
直接原因
工作面顶板垮塌导致煤尘飞扬,遇到 火源引发火灾。
间接原因
通风系统存在缺陷,导致火灾发生后 井下通风紊乱;应急预案不完善,救 援人员反应不够迅速;安全培训不到 位,部分矿工缺乏自救意识和技能。
预防措施
加强通风系统管理,定期检 查和维护通风设施,确保通 风系统正常运转。
加强安全培训教育,提高矿 工的安全意识和自救互救能 力。
预防措施
加强通风管理
完善通风系统,定期 检查通风设施,确保 通风正常。
加强瓦斯治理
定期对瓦斯进行检测 和监控,及时处理高 浓度瓦斯区域。
培训和演练
加强矿工安全培训和 应急演练,提高应对 突发事故的能力。
备用设备管理
加强备用发电机等设 备的维护和管理,确 保其正常运转。
安全监管
加强安全监管部门的 监管力度,对存在安 全隐患的煤矿进行整 改和处罚。
一名矿工启动备用发电机 供电,但因操作不当导致 电压不稳,引起瓦斯爆炸。
原因分析
直接原因
井下突然停电,通风机停转,导致瓦斯浓度迅速上升, 达到爆炸界限。
间接原因
该煤矿通风系统不完善,通风设施不健全,瓦斯治理 不到位;备用发电机操作不当,导致电压不稳。
管理原因
该煤矿安全管理不到位,安全培训和应急演练不足; 安全监管部门监管不力。
完善应急预案,加强应急演 练,提高救援人员的应急反 应能力。

钻井及井下作业井喷事故典型案例

钻井及井下作业井喷事故典型案例

一、钻井过程中发生的井喷事故案例1.双观21井井喷事故1.基本情况双观21井是河南油田双江区块的一口观察井,位于河南省桐柏县江河村,设计井深2550m,实际井深2468.25m,井别为直井,井口未安装防喷器。

该井由河南石油会战指挥部32135钻井队承担钻探任务,于1979年7月23日18:40一开,表层设计下深80m,实际表层套管下深74.11m。

7月27日0:05二开。

2.事故发生及处理经过1979年10月17日0:00钻至井深2449.43m循环开始起钻,7:35起钻完,起钻时连续灌钻井液,7:35~14:00,换钻头后进行下钻作业,因钻头水眼堵塞,不能开泵,14:00~16:30处理憋泵,16:30~17:10起出钻杆4个立柱(钻头位置在井深2339.67m)。

17:10~17:15开泵憋通水眼,17:15~17:45发现钻井液池液面上升,且有大量原油、气泡从井口外溢,当班司钻立即发出报警信号,全队职工奔赴井场抢险,当班司钻迅速将方钻杆提至转盘面以上,钻杆座在转盘上,用大钳钳头压在刹把上,进行刹车。

17:55发生井喷,喷高3~4m,喷出物为原油、天然气和钻井液,当时东北风3~4级,司钻立即通知机房司机和司助紧急停车,司机立即停1#、2#、3#柴油机,在停运3#柴油机时,因柴油机空气滤清器吸入的天然气进入燃烧室引起飞车,随即发生爆炸着火。

18:00大火蔓延到钻台、机房、钻井液池、1#、2#泵. 18:00~18:40先后有4台消防车和4台水泥车赶到井场参加灭火,19:30井场灭火结束。

10月18日利用水泥车打入1.24~1.27g/cm3的加重钻井液184m3进行循环,没有发现溢流。

22日换好各种设备,井下钻具被卡,10月27日,泡油活动解卡,使用1.15~1.20g/cm3的钻井液循环,恢复正常钻进,钻至井深2468.25m完钻。

本次井喷共损失时间近11天,烧毁的设备有B2-300型柴油机5台、自动压风机1台、井口工具、水龙带烧毁以及井架和绞车部分部件;当班司钻、司机和司助烧伤。

煤矿典型事故案例

煤矿典型事故案例

,煤矿典型事故案例学习材料西山生辉煤业有限公司二〇一一年六月案例一:瓦斯、煤尘爆炸事故山西洪洞县三交河煤矿瓦斯煤尘爆炸事故1991年4月21日16点05分,山西洪洞县三交河煤矿发生特大瓦斯煤尘爆炸事故,死亡147人、重伤2人、轻伤4人,造成直接经济损失295万元。

一、事故发生经过4月21日早8点班下班前井下停电,约14点30分送电。

下午4点班工人约138人相继入井,16点05分203掘进工作面工人打眼使电钻产生火花引起瓦斯爆炸,冲击波扬起巷道积尘,又引起全矿井煤尘连续爆炸,导致井下多处巷道支架被推倒,顶板冒落,平峒和大巷砌碹顶冒落103处、约530m,机电设备多数位移变形并遭到不同程度的破坏,井下通风设施(风桥、风门、密闭)全部摧毁。

冲击波把平峒口摧毁4m,附近房屋摧毁三间半,致使当班井下138人及8点班未出井的5人和16点班正准备入井的4人,共计147名矿工全部遇难,另有地面2人重伤,4人轻伤。

二、事故发生原因(1)二采区202、203工作面局扇串联通风,21日早八点班下班前井下停电、停风,造成瓦斯积聚,下午4点上班后,启动局扇通过串联风机将202工作面的瓦斯抽入203工作面,使203工作面的四顺槽的瓦斯达到爆炸浓度,煤电钻失爆,工人打眼使电钻产生火花,导致瓦斯爆炸,冲击波扬起了全巷道的积尘,造成全矿井的煤尘多处爆炸。

(2)该矿没有认真吸取1980年6月8日瓦斯爆炸事故的教训。

通风、瓦斯、煤尘、电器设备管理十分混乱,二采区集中运输巷回风、溜煤眼回风、采空区回风、局扇串联风,通风系统极不合理;局扇无人管理,停电、停风时有发生,工作面瓦斯超限现象经常发生;矿井没有综合防尘设施,井下积尘严重;电器设备失爆严重;失爆率高达33%;对多次安全大检查查出的上述通风、瓦斯、煤尘、电器设备等重大隐患都没有认真整改。

(3)以包代管。

放松对职工的安全、遵章守纪、政治思想的教育工作,挪用维简费,采煤方法倒退,用工制度混乱,对新工人和特殊工种不按规定要求经行培训,“三违”现象时有发生。

煤矿粉尘爆炸案例

煤矿粉尘爆炸案例

煤矿粉尘爆炸案例在现代工业生产中,煤矿粉尘爆炸一直是一个严重的安全隐患。

煤矿粉尘是煤矿井下固体颗粒悬浮在空气中的燃烧性颗粒,一旦遇到火源,就会形成爆炸。

煤矿粉尘爆炸不仅具有破坏力大,而且往往会导致严重的人员伤亡和财产损失。

一起典型的煤矿粉尘爆炸案例发生在某煤矿的井下作业区。

当时,井下作业区的一台采煤机突然发生了故障,释放出大量煤粉和粉尘。

同时,由于工人操作不当,煤矿井下气体含氧量过高,形成了极易燃的环境。

不幸的是,一名工人在处理采煤机故障时不慎引起了火花,火花点燃了空气中的煤矿粉尘。

瞬间,井下作业区的粉尘爆炸发生了,巨大的冲击波和高温导致了井下通风系统的瘫痪,造成了更严重的火灾和爆炸。

在爆炸发生后,煤矿紧急救援队伍立即展开行动,但由于井下环境恶劣、通道狭窄,救援工作进展缓慢。

最终,经过数小时的紧急救援,救援队伍成功将被困人员救出,并进行了及时的紧急救治。

不幸的是,此次煤矿粉尘爆炸事件造成了多人受伤和死亡,造成了严重的人员伤亡和财产损失。

这起煤矿粉尘爆炸案例再次凸显了煤矿安全管理工作的重要性。

煤矿企业应加强对煤矿粉尘的控制和管理,提高员工的安全意识和应急处置能力,确保矿井作业环境的安全稳定。

只有通过科学有效的安全管理措施,才能有效预防煤矿粉尘爆炸等重大安全事故的发生,保障煤矿生产的安全稳定和员工的生命财产安全。

煤矿粉尘爆炸是一种严重危害矿山安全的自然灾害,矿山企业必须高度重视煤矿粉尘的防治工作。

要加强煤矿粉尘治理,做好煤矿粉尘治理工作,是当前我国矿山企业的紧迫问题。

希望各级主管部门和广大矿山企业加强对煤矿粉尘防治工作的重视,制定更加有效的控粉措施和控粉技术,确保矿山生产的安全稳定。

92024煤矿典型事故抢险救灾案例

92024煤矿典型事故抢险救灾案例

92024煤矿典型事故抢险救灾案例煤矿事故是矿山安全生产中最为突出和严重的问题之一、近年来,我国煤矿事故发生频率虽然有所下降,但仍然时有发生,给矿工生命和财产带来了巨大的损失。

本文将介绍一起典型的煤矿事故抢险救灾案例,以期督促煤矿企业进一步加强安全管理,确保矿工的生命安全。

案例发生在2024年9月10日,位于河南省焦作市的煤矿发生了一起较大规模的煤与瓦斯突出事故。

该煤矿是一座小型煤矿,共有120名矿工在井下作业。

事故发生时,大量的煤与瓦斯同时突出,导致井下瞬时煤尘爆炸和瓦斯爆炸,瞬间形成了大面积的火灾。

事故发生后,煤矿立即启动应急预案,相关人员火速赶到现场。

同时,向上级部门报告,请求增援救援力量。

当天晚上10点,由河南省煤矿安全监察局组织的抢险救灾队伍也赶到了现场。

救援队伍到达现场后,首先进行了现场的勘察和评估,确认事故现场火势较大,煤与瓦斯突出情况严重。

根据现场情况,救援队伍迅速制定了救援方案,确定了井下逃生通道、供氧管道和灭火方案。

救援队伍首先在井口设置了警戒线,防止矿工及其他人员进入危险区域,同时封锁了与井下的通风和供电系统,确保救援过程的安全。

接下来,救援队伍协同煤矿企业的专业抢险队伍,利用水幕和消防器材进行了灭火工作。

在遏制火势蔓延的同时,救援队伍利用现有的供氧管道,为被困矿工提供了必要的氧气,确保他们的生命安全。

救援队伍还组织了逃生救援行动。

通过井下现有的逃生通道,他们一次次下到井下,寻找被困的矿工。

由于井下瓦斯浓度较高,火势较大,救援行动非常困难,但救援队伍仍然始终坚持进行搜救工作。

经过近10个小时的奋战,救援队伍成功地找到了被困的矿工,并将他们成功救出。

事故共造成10名矿工伤亡,其中2人不幸遇难,8人受伤。

该次事故救援工作的成功得益于煤矿企业的高度重视和救援队伍的专业素质。

矿山安全生产是一项复杂的系统工程,需要企业从根本上加强安全管理,提高安全意识,严格落实各项安全规定和措施。

同时,救援队伍也需要经过专业培训和实战演练,提升快速应对煤矿事故的能力。

井下作业事故案例专集

井下作业事故案例专集

未遂事件原因分析: 1、违章起吊操作是本次未遂事件发生的 直接原因。8根Φ177.8mm(厘米)7吋套管 总重量为3.25吨,而吊车付钩额定载荷3吨。 2、吊车付钩钢丝绳磨损严重、钢丝绳损 伤是未遂事件发生的主要原因。 3、吊车钢丝绳使用不当、巡回检查缺失, 员工安全责任制不落实,未执行“十不吊” 规定,钢丝绳管理不善、安全培训教育有漏 洞是未遂事件发生的管理原因。
登高作业踩空 坠落死亡事故 事故经过 一、某年10月16日,某厂作业队裴某等4人在某井作 业,11:20裴某带上引绳爬上总高18m井架,准备 穿大绳。当爬至17.65m时,因左脚滑脱踩空, 双手未抓牢,从井架上掉下来,摔在井口处,当 场死亡。 二、事故原因 1、 登高过程中踩空双手未抓牢,是导致事故发生的 直接原因。 2、 裴某高出作业不系安全带,是导致事故发生的主 要原因。 3、 对操作者登高作业技能培训不达标,是导致事故 的重要原因。
值班房内发电取暖一氧化碳中毒死亡
一、事故经过:某年4月4日,某作业队 在车西会战。吴某、王某、卢某在 某井干完活后已是晚上22:00,3 人回到值班房内睡觉,凌晨2:00左 右吴某将原先放在值班房内的雅马 哈发电机启动取暖,造成一氧化碳 中毒,吴当场死亡,王某昏迷一天, 卢某昏迷3天。
二、事故原因 1、在值班房内用发电机取暖,是导致事故发 生的直接原因。 2、吴某安全意识差,是导致事故发生的主要原 因。 三、防范措施 1、加强职工安全教育培训,严格按照操作规程 施工。 2、加强全体干部职工对事故隐患的识别能力, 提高自我防护意识。
操作不当是导致事故发生 的直接原因。
三、防范措施
1、严格执行操作规程,加强对设备、工具的安全
检查,并及时进行更换。 2、加强对特殊施工环节和施工现场的安全风险识 别和监督检查。 3、加强员工的安全培训,提高职工安全防范意识, 根据现场实际情况,配备使用合格、规范的施工 工具。

井下作业事故案例 4

井下作业事故案例  4

(二)事故原因 1、司钻严重违章,操作杀把过程中擅离岗位。 2、井架工严重违章,高空操作不戴保险绳。 3、钻台绳索摆放凌乱。 (三)教训和防范措施 1、作业人员必须严守岗位,严格执行操作规程。 2、高空作业必须按规定穿戴好安全用品。 3、加强员工安全意识教育,提高员工操作技能, 强化员工的自我保护意识。
井下作业事故案例 四
董照芳
刹把操作者脱岗造成碰天车事故
• 一、事故经过 • 某年5月18日22:01左右,某试油队负责施工的某 井进行下钻作业过程中,司钻用高速起空游车, 手不扶刹把和起车气凡尔手柄,而离开司钻操作 台位置去整理旋绳。井架工发出停车信号后,司 钻也未动作。防碰天车虽已动作,但因游车上升 速度太快,贯性作用直往上冲,司钻听到一声巨 响后才慌忙去刹车,但也未摘起车凡尔。瞬间, 游车大钩、吊卡砸在了转盘上,在提升系统下落 过程中挂翻二层台,在二层台操作的井架工未系 保险绳,被甩出掉在转盘与大鼠洞之间,当即死 亡;正在转盘上缠旋绳的内钳工听到巨响后,跑 向钻机前面时被钢丝绳绊倒,吊卡及吊环将其砸 成重伤,在医院抢救无效死亡。
• (三)教训和防范措施 • 1、按规定定期对设备进行检查、测试, 及时整改存在的问题。 • 2、加强培训和学习,提高操作技能。 • 3、针对操作过程中的突发异常情况, 制定应急措施,并做到宣传、培训到 位。
事故案例
碰天车损坏设备死亡1人事故
• (一)事故经过某年5月,某钻井公司承钻 的某井进行下钻作业过程中,司钻用Ⅱ档 高速起空游车时,忘了摘气门刹车,蜗轮 蜗杆防碰天车在预定位置是动作了,但因 游车上升速度太快,游车碰了天车,天车 防碰梁碰断,钢丝绳拉断,游车大钩摔坏, 转盘砸烂,转盘大梁打变形,游车大钩摔 在钻台时使一吊钳钳头弹起击中一名钻工, 该钻工在送往医院的途中死亡。

石油钻井典型事故案例(钻井课件培训资料)

石油钻井典型事故案例(钻井课件培训资料)

事故原因 1、违章指挥是导致事故发生的主 要原因 刘振峰作为50622井队平安生产第 一责任者 第一,违反渤海钻井二公司?灾后 恢复生产平安措施?中关于“6级以上大 风,路面未露出水面,任何车辆和人员 都不准进入海里工作〞的规定。 第二,16:10请求撤离时,不具备 平安撤离条件,违章组织人员撤离。
三、胜利油田物体打击死亡事故
事故经过
2001年4月23日5:00,胜利石油管 理局黄河钻井总公司钻井五公司32195钻 井队在营331井施工,第三根表层套管扣 上吊卡后,上起游车,发现吊卡在套管 上不往上走,随即下放游车,当游车降 至约2米高时,吊卡活门突然弹开,套管 下落,砸在内钳工吕金光右肩颈部,造 成重伤,抢救无效死亡。
2、间接原因 一是拖拉机与推土机间的牵引绳长 度不够,拖车过程中推土机铲刀与拖 拉机履带间距小于2m,违反了企业标 准 Q/JS0570-1994? 拖 拉 机 操 作 与 保 养 规程条规定。拖车绳套过短,拖拉机 与推土机之间距离过小,造成转弯困 难,拖拉机倒车过程中造成对单х的 伤害。 二是牵引吊车出井场,没有明确现
4、操作台前、后台绞链支座采用单耳板 结构不合理。
5、二层台前台无任何防坠落保险装置。
六、32730队陆х西2井触电死亡事故
事故经过
1993年7月15日,32730钻井队进行西2 井开钻前准备工作,10:30分开钻,用四台 潜水泵回收泥浆。15:30发现其中1台潜水泵 上水不好,估计砂子堵塞,一班副司钻1人往 上推未拉动,四班副司钻协助仍未拉动,这 时在一旁捞砂的大班司钻陆х赤脚下到泥浆 回收池中帮助拉潜水泵,拉了两下未拉动, 再拉时喊了一声有电,便倒在回收池边,经 抢救无效死亡。
事故原因
造成这次事故的原因是:气动绞车吊 钩与提篮吊环脱开。主要有以下几方面:

井喷及安全事故实例

井喷及安全事故实例

井喷实例案例1 起钻形成抽汲,及时处理避免了管柱飞出事故。

1996年7月,在齐2-9-5009井打捞FH-5封隔器施工中,下丢护捞矛至,850 m捞获。

上提打捞管柱至960 m时,管柱自动上粉,此时操作人员及时采取措施,对管柱进行反加压处理,并装井口,避免了管柱飞出事故的发生。

案例分析:打捞管柱自动上行原因是:起打捞管柱时,封隔器将其以上环空的压井液带出,降低了液柱压力,同时又将井内地层的油气抽出。

当井内压力超过管柱悬重及液柱压力时,形成抽汲,造成管柱自动上行现象。

案例提示:(1)在打捞封隔器施工中,当确认捞上封隔器后,必须反复上提下放管柱,使封隔器胶皮彻底回缩解封,才能避免起管柱时形成抽汲现象。

(2)打捞封隔器前,要查清油层压力资料,并采用相对密度合适的压井液进行压井。

(3)打捞封隔器前,在制定的打捞工艺方案中,充分考虑井内可能出现的异常情况,从措施上周密安排,防止井喷事故发生。

案例2 违章操作,引起井喷事故2000年10月5日,在齐108-25-1井起隔热管作业施工。

该井为补层后停喷下泵井,施工前没有按要求进行压井作业,当起管至第85根时,井口出现少量溢流,现场操作者没有引起足够的重视,继续施工,起出全井油管后,进行下步工序,下放第一根油管时,发现溢流增大,立即抢装井口。

因井内压力高,致使防喷井口坐不到四通平面上,发生井喷,后经抢险突击队制定抢喷方案,采取用钢丝绳反加压的方法才将井口坐上,制服井喷。

此次井喷造成直接经济损失10万元以上。

案例分析:(1)由于没有严格按井控设计施工,在起下管柱施工前,没有装井口防喷器,又未进行压井作业,是事故发生的主要原因。

(2)在发现少量溢流时没有及时安装井口和进行压井,延误了防止事故发生的有利时机。

案例提示:(1)在作业施工中,要严格执行设计方案,对于重点工序要由专人负责指挥。

(2)一旦发现溢流、井涌、气大等井喷预兆应及时抢装井口,然后压井。

(3)在起下管柱施工前,必须按要求安装井口防喷器,防止作业施工中井喷事故的发生。

井下作业事故案例专集

井下作业事故案例专集

井下作业事故案例专集以下是几个井下作业事故案例:案例一:在煤矿进行掘进作业时,一名矿工因未按规定佩戴安全帽,从井下掉落,不幸丧生。

经调查发现,该矿工没有认真参加安全培训,对于井下作业危险性缺乏足够的认识,也没有按规定佩戴相关的安全防护设备。

此案例揭示了矿工个人安全意识淡薄、安全培训不到位的问题,需要进一步加强设备管理和培训工作。

案例二:地下工程施工现场,进行隧道掘进作业时,由于在测量数据不准确的情况下进行了爆破作业,导致岩层崩塌,多名工人被困。

事故发生后,施工单位启动应急预案,井下救援队伍迅速赶到现场,成功救出了被困人员。

事故调查发现,施工单位在测量数据准确性上存在问题,并且未根据实际情况进行合理的控制爆破,施工安全管理不到位。

此案例表明施工单位在进行井下作业时,必须严格按照标准操作,确保测量数据的准确性,遵守安全规定,加强施工现场的安全管理。

案例三:金矿进行井下金矿开采作业时,发生了巷道顶板塌方事故,造成多名矿工被埋。

事故发生后,矿石自动输送系统突然停止工作,导致一部分矿石积聚在巷道顶板上,在后续作业中,由于震动等原因,导致巷道顶板突然坍塌。

事故调查发现,矿石输送系统的维护不当是事故的主要原因之一,另外,井下通风系统也存在缺陷,无法及时排除矿石积聚带来的安全隐患。

此案例提示金矿等井下作业单位应加强设备的日常维护保养,确保设备的正常运行,并保持良好的通风环境,及时发现和排除安全隐患。

总结起来,井下作业事故常常涉及到人员安全意识不足、设备管理不到位、施工安全规范未严格执行等问题。

井下作业是一项高危险的工作,各个单位必须加强对作业人员的安全教育培训,确保其安全意识到位;加强对设备的维护保养,确保设备的正常运行;严格遵守安全规范,加强安全监管,从而降低事故的发生率,保障井下作业的安全。

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二、事故原因
1、直接原因:
(1)在起油管过程中,未按照施工设计要求 安装防喷器,未向井筒灌注合适的压井 液,使井内喷出物中天然气遇到修井机 高温刹车片引起爆燃,是导致事故发生 的直接原因。
(2)村民在井场周围强行建房、在施工现场 强行拾落地油,是导致事故受伤人员增 加的直接原因。
2、间接原因:
(1)作业开工验收不合格,没有及时纠正未装防 喷器的违章行为;制定的应急预案缺乏针对性, 预见性不强;应急处置不当,当高含天然气的油 气混合物喷出时,在没有安全保障条件下抢井口, 是导致事故发生的主要原因。
• 井架倒塌伤亡事故
• 一、事故经过
• 1991年5月某日技校实习队在某井穿大绳 施工;在立井架时右前绷绳缺一地锚,在 没有采取如何安全措施的情况下带班干部
周某组织穿大绳,井架工李某系好安全带 并按要求固定好。搬家时游动滑车放到离 井口一侧约2米左右,将大绳从天车上引下 大绳后,用单股大绳拴在游动滑车吊耳处, 将游动滑车吊起放到离井口近一点,在吊 起游动滑车时,由于井架右前绷绳缺一地 锚,井架受力不均,井架突然向左侧倾斜 导致井架倒塌事故,井架工从井架甩出, 送往医院经抢救无效死亡。
3、 对操作者登高作业技能培训不达标,是导致事故 的重பைடு நூலகம்原因。
三、防范措施
1、登高作业时严格执 行操作规程,杜绝 无保护作业和违章 作业。
2、上下井架时使用防 坠器。
3、加强登高人员高处 作业安全培训,取 得登高作业人员操 作资格证书,方可 登高作业。
三、防范措施
1、 甲方单位作业监督应严格按照《井下作业井控 管理规定》进行开工把关验收;地质方案设计 审批应严格把关,在设计中不能留下隐患。
2、 施工作业单位应落实井控责任制,应对各项井 控、防火防爆制度、标准、规程加强落实。应 向井筒内灌注适合的压井液。
3、 企业应对作业井控进行安全管理。要从井控设 计、现场设备安装验收、施工过程严格控制欲 监督、紧急情况下应处置等各环节都不得存在 缺陷和问题,时刻给我们的安全作业敲响警钟。
• 三、防范措施
• 1、带班干部安全意识 淡薄,作业人员应严格 按安全操作规程,杜绝 违章作业。
• 2、强化安全教育培训, 增强现场施工人员的安 全意识,提高自我保护 能力。
• 3、施工前及时召开班 前安全会,提出安全防 范措施,特殊施工作业 现场进行技术交底,制 定安全防范措施和风险 评估。
登高作业踩空 坠落死亡事故
井下作业事故案例 二
董照芳
• 起油管突发井喷 爆燃死亡事故
• 一、事故经过 • 某年5月13日,某作业队在某井进行起
油管作业施工。当起出油管时,油套环 形空间溢流出水。队长当即通知当班人 员安装井口,做压井准备。5月14日0:10, 在安装井口过程中,井口突然涌出油气 水混合物,井场突然发生爆燃。现场施 工人员被烧伤致死,一名当地村民被烧 伤。
(2)地质设计没有提供本井原始底层压力、油气 比、产气量等数据;工程设计没有提出动管柱前 洗井工序;没有给施工单位提供符合安全条件的 主要场所,开工验收关不严,是导致事故发生的 重要原因。
(3)职能部门及主管领导监督 管理存在一定薄弱 环节,对作业场所监督不到位,对各项井控、防 火防爆制度、标准、规程落实不力,是导致事故 发生的原因之一。
• 二、事故原因 • 1、安装队立起井架后带班干部明知道井架右前
绷绳缺一地锚,在没有采取任何安全措施的情况 下组织施工,是造成事故的直接原因。 • 2、在组织施工前,带班干部没有召开安全会, 没有提出穿大绳安全措施和安全注意事项,没有 进行安全风险评估,盲目施工,是造成事故的主 要原因。 • 3、带班干部安全意识淡薄,作业人员没有按照 《井下作业安全规范》组织施工,是造成事故的 重要原因。 • 3、事故发生后,带班干部周某意识到事故的严 重性,在交接班记录上重新补上安全会记录,死 者的同学向上级领导反应了这一情况,是整个事 故发生了质的变化,由正常的工业死亡事故转化 为责任事故。
事故经过
一、某年10月16日,某厂作业队裴某等4人在某井作 业,11:20裴某带上引绳爬上总高18m井架,准备 穿大绳。当爬至17.65m时,因左脚滑脱踩空, 双手未抓牢,从井架上掉下来,摔在井口处,当 场死亡。
二、事故原因
1、 登高过程中踩空双手未抓牢,是导致事故发生的 直接原因。
2、 裴某高出作业不系安全带,是导致事故发生的主 要原因。
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