汽轮机油中带水原因分析及解决方案
汽轮机油乳化原因及防治措施详细版
文件编号:GD/FS-7095(解决方案范本系列)汽轮机油乳化原因及防治措施详细版A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing.编辑:_________________单位:_________________日期:_________________汽轮机油乳化原因及防治措施详细版提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。
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前言汽轮机油系统是用来向汽轮发电机组各轴承提供足够的、高质量的润滑油和向调节系统提供压力油的,在机组盘车时向盘车装置和顶轴装置供油。
因此,汽轮机油质是影响汽轮机安全运行的一个重要指标。
油质乳化会造成油系统腐蚀,机组部件发生锈蚀。
同时,汽轮机油也将失去润滑、散热和调速的作用,严重地影响了机组安全运行。
1 汽轮机油质要求汽轮机油系统要求使用的汽轮机油必须是高质量、均质的精炼矿物油,并且必须添加防腐蚀和防氧化成分。
此外,油中不得含有任何影响性能的有害杂质。
哈尔滨汽轮机有限责任公司设计制造的汽轮机油系统采用的是由深度精制基础油并加抗氧剂和防锈剂等调制成的32L-TSA汽轮机油。
按国家标准GB11120-89该油应符合下列要求:运动粘度(40℃):(28.8~35.2)mm2/s闪点(开口):不低于180℃机械杂质:无破乳化值(40-37-3)mL:不大于15min(54℃时)起泡性试验24℃:不大于450mL/0mL93℃:不大于100mL/0mL后24℃:不大于450mL/0mL氧化后酸值达2.0mgKOH/g时:不小于3000h液相锈蚀试验(合成海水):无锈铜片试验(100℃、3h):不大于1级2 汽轮机油乳化原因汽轮机油乳化一般有3个原因:水份、乳化剂和高速搅拌。
给水泵汽轮机润滑油系统故障分析及优化
给水泵汽轮机润滑油系统故障分析及优化摘要:近年来,我国的工业化进程有了很大进展,对给水泵汽轮机的应用也越来越广泛。
润滑油系统是汽轮发电机组重要的辅助系统之一,其安全可靠性对机组的安全运行至关重要。
本文就给水泵汽轮机润滑油系统故障进行分析和优化,可为同类型机组调试及运行提供借鉴和参考。
关键词:给水泵汽轮机;润滑油;油泵切换;蓄能器引言给水泵汽轮机在正常工作的过程中,油系统经常会发生各类故障。
在各类故障中,跳闸故障将会给设备的正常与安全运行带来巨大的影响,这就需要对其跳闸的原因进行深入研究,并找到有效的解决方法,使设备处于正常的工作状态。
1汽轮机能源消耗情况1.1给水泵汽轮机油压低跳闸原因给水泵汽轮机在正常工作的过程中之所以会发生跳闸,其主要原因在于:润滑油压值≤0.08MPa,此时便会触发保护动作,从而形成跳闸的故障。
为了能够对给水泵汽轮机跳闸原因进行更加全面的分析,还需要对压力开关、电磁阀以及滤网等进行全面的检查,从而确保其产生跳闸的原因,并非来自其他部分设备的故障。
在检查各类设备均不存在故障后,还需要对润滑油压联动压力值进行调整,并对此故障进行反复的模拟实验,而模拟的结果如下:1)人为将工作过程中的一台泵停止运作,从而让备用泵正常运作,而出口压力恢复至设定数值,其消耗的时间约为5s左右,此时润滑油压在3s的时候≤0.08MPa,而设备便出现了跳闸。
2)为了分析对油泵出口压力对水泵油器机轮跳闸的影响,还对其出口法进行了调动,而当压力值≈0.13MPa时,备用油泵边自动的启动,但是油泵出口压力恢复至预设值的时间,其却延长至了8s,并且4s时的油压≤0.08MPa。
所以,通过对上述的原因进行深入的分析,可以了解到备用油泵的出口压力可以恢复至设定值,但是其时间较长,从而导致油压出现了低于跳闸值的情况,这便会造成设备出现跳闸。
1.2控制系统响应慢如果备用主油泵连锁启动设置存在延时或控制系统扫描周期较长,未能在主油泵停运后第一时间立刻连锁启动备用主油泵,则会导致实际备用主油泵的启动时间偏长,使得母管压力持续下降。
汽轮机润滑油含水超标原因分析及治理方案
汽轮机润滑油含水超标原因分析及治理方案作者:曹志伟来源:《中小企业管理与科技·中旬刊》2014年第01期摘要:山西大唐云冈热电有限责任公司两台汽轮机采用的是CZK220/160-12.7/0.294/535/535型超高压直接空冷供热机组。
由于汽轮机高中压缸轴封向外漏汽严重,润滑油油中含水一直严重超标,严重威胁着机组的安全运行。
从机组设备结构及运行方式上进行了分析,提出了导致润滑油含水超标的主要原因,并有针对性地提出了治理方案。
关键词:润滑油含水超标分析治理1 系统介绍山西大唐云冈热电有限责任公司#1、2汽轮机均为东方汽轮机厂生产的一次中间再热三缸两排汽直接空冷供热机组,型号为CZK220/160-12.7/0.294/535/535,系超高压参数汽轮机。
在结构上采用高压缸设计为双层缸,中压缸采用单层隔板套结构,低压缸对称分流式及双层缸结构。
汽轮机采用自密封轴封系统,其作用是利用轴封系统供给的蒸汽封住高中压缸内的蒸汽不向外漏汽,造成环境恶化或润滑油中进水;也防止空气沿低压缸轴封处进入低压缸破坏机组真空,所有轴封系统应能保证既不向外冒汽,也不向内吸空气。
机组高中压前后轴端汽封采用高低梳齿型汽封,低压汽封采用光轴斜平齿结构的汽封,由于这两种结构的汽封本身的缺点机组在安装水平及机组启停过程中动静部分碰磨造成轴封间隙增大,从而导致运行中高中压缸轴封向外漏汽严重,造成油中含水严重超标.2 数据统计与原因分析自我公司投产以来,两台机组的润滑油均出现过水份超标的现象,并且是机组负荷越高润滑油油中含水越大及夏季时的润滑油含水不合格次数多于冬季时的润滑油含水不合格次数现象。
其中#1机组油中含水全年不合格的天数为85次,#2机组油中含水全年不合格的天数为52次。
机组润滑油中水份含量大是一个经常也是一个较严重的问题。
润滑油中含水将会降低润滑效果,严重时将破坏油膜的形成,产生较大的振动,并有可能烧坏轴承,给设备带来较大程度的损坏。
5号机组油中带水原因分析及处理方案
( )轴封供汽 门门号与实际连接位 置不符。 5
1
4 改进措 施
结合平 时维护及小修机会,对以上 5点可能造
成油中带水 的原因进行排查,主要进行了以下工作:
5 结束语
.
()由于机组刚进行完大修 ,揭缸更换轴封费 1 . 时 、费力,对轴封系统进行调定后 ,漏汽量变化 不
,
・
’ .
( )油箱排烟机 出口档板开的过大 ,造成主油 4
箱负压偏高。
,
一 ≯
小修结束开机后, 2 将 号门保持全开外, 其它 1 、
3 号门全关,并稍开压缩空气门, 、4 油质较为稳定, 小修后 已连续运行 5个月,未发生油质乳化现象,
含水量稳定在 10gL 4  ̄/ 。
大 。从压缩空气母管引一支管至 5号机 ,连接至各 轴封与油档之间,每处安装 1个调节阀,并在各轴 封与油档之 间的压缩空气管安装 3个喷头,依据油 中带水情况 ,调节各 处调节阀。使用压缩空气将 由
在轴封间隙过大 、而又不具备揭缸进行调整的 条件下‘由于漏汽量过大而造成油质中含水量过大,
( )在汽轮机 3个轴承箱上开孔,安装空气过 2
( )正确调整轴封供汽 门的开 度。 5
滤器 ,使轴承箱与大气有效接通 ,降低 了轴承箱的
负压 。
( )将轴封排气管的排水管水封降低,加快排 3 汽管凝结水的排放速度 ,降低了轴封排气的阻力 。 ( )在机组运行过程 中,及时依据油温变化调 4 整主油箱排烟机 出口档板的开度,将主 油箱负压调 整在适当范 围内。
底部放水约 4 k ,安排检修人员 2h对机组油质进 0g 4 水量 48  ̄/ 。 5 0 L 使用分子净油机进行 2 h 4 连续过滤, 行过滤 ,去除油 中的杂质和水分,但收效甚微。油 收效甚微。 对机组轴封供汽阀门 ( 见图 1 开度进行 ) 中带水不仅影响机组整体润滑效果,降低轴瓦等设 调整 ,将高压前、后轴封供汽 门 ( l 1 号阀 图 中 、2 备 的使用寿命,而且会造成调速部套生锈、卡涩 , 门) ,低压后轴封供汽门 ( l 3 图 中 号阀门)在机组 给机组的安全稳定运行造成严重的威胁 。针对这一 正常运行时全部关闭,将低压后轴封供汽门 ( 1 图 问题。对轴封系统供汽、回汽管路进行认真检查 , 中 4号阀门)全开,此时机组真空下降较快。又将 并对回油负压系统进 行了改善,解决了汽轮机轴封 轴封供汽 l ~4号门进行逐个、反复调整、试验 、观 漏汽 由轴承箱油档进入油系统的问题 ,保证了机组 察 ,发现:①真空不变的情况下 ,油中带水的现象 的安全稳定运行 。 没有明显改善;机组过程中。由 1 于瞌
关于汽轮机常见故障及对策的思考
制定应急预案
制定应急预案
针对可能出现的汽轮机故障和事故,制定相应的应急预案,明确 应急处理流程和方法。
应急演练
定期进行应急演练,提高操作人员对应急情况的处理能力和反应速 度。
配备应急设备
配备相应的应急设备和工具,以便在紧急情况下能够快速、有效地 进行处理。
05
案例分析
进水或冷蒸汽故障案例
总结词
异常振动故障案例
1. 加强设备维护和检修,定期 检查和平衡转子质量分布情况。
2. 定期检查固定螺栓和键等紧 固件是否松动,及时紧固和更换
损坏的紧固件。
3. 采用先进的振动监测和分析 技术,实时监测汽轮机的振动情 况,及时发现和解决共振问题。
油系统故障案例
总结词:汽轮机油系 统故障可能导致润滑 不良、冷却效果差等 问题,对汽轮机的正 常运行产生严重影响 。
进水或冷蒸汽故障案例
1. 改善蒸汽品质,提高蒸汽 干燥度,防止蒸汽带水。
2. 优化汽轮机进汽部分设计 ,防止进汽不畅或出现水击 现象。
3. 定期检查蒸汽管道,及时 发现和解决管道积水问题。
4. 加强设备维护和检修,及 时发现和修复故障。
叶片损坏故障案例
总结词
汽轮机叶片损坏是常见的故障之一,可能由多种因素引起,如振 动、腐蚀、材料缺陷等。
1.C 汽轮机轴封泄漏会导致蒸汽泄漏,影响汽轮 机效率和性能。
汽轮机控制系统故障
1.D 汽轮机控制系统故障可能导致机组无法正常
运行。
对策的有效性评估
01
采用高精度的振动测量仪器对汽轮机振动进 行监测,及时发现并解决异常。
02
03
对叶片进行定期检查和维护,及时更换损坏 的叶片。
加强轴封的安装和维修,防止蒸汽泄漏。
汽轮机润滑油油质劣化原因分析及控制措施
汽轮机润滑油油质劣化原因分析及控制措施摘要:在汽轮机设备的维护管理工作中,润滑环节必不可少,而润滑油的质量和使用情况是否高效合理对于润滑工作的成效有着密切的影响。
本文围绕汽轮机润滑油油质的相关问题进行了探讨,分析了汽轮机润滑油油质劣化的原因,论述了常见的处理措施以及如何更有效地控制汽轮机润滑油油质劣化的策略,旨在不断提升汽轮机润滑效果,保障汽轮机运行的良好工况。
关键词:汽轮机;润滑油;油质劣化;控制措施1引言在汽轮机装置中,润滑油主要起到润滑调速、冷却以及密封的作用。
然而在设备的日常维护管理工作中,润滑油油质劣化给润滑效果起到了十分不利的影响,不仅加剧了汽轮机零部件的磨损,缩减了设备及部件的使用寿命,而且也给生产安全性埋下了各种危险隐患。
为此,对汽轮机润滑油油质劣化的问题进行分析和研究是十分必要且十分重要的。
2汽轮机润滑油油质劣化的原因分析在汽轮机润滑油油质劣化现象中,可能的诱发原因有以下几点:一是汽轮机设备零部件在生产厂家制造的过程中表面携带有杂质,如铁屑、油漆涂料等粉末,这些杂质会随着设备零部件的组装完成而留存在设备内部间隙,当这些杂质进入到油系统中时就会导致油箱及管道等装置的不洁净。
如果没在新设备调试运行的过程中没有及时被检修人员发现,或没有及时对油系统进行提前清洁,就会造成油系统的灰尘、铁屑等杂质含量过多,继而引发润滑油清洁度下降,油质劣化。
二是汽轮机的设备检修过程操作不到位或检修质量没有严格检查导致的油系统油质劣化。
在汽轮机设备检修过程中检修人员没有认真检查汽轮机部件的间隙密封性是否良好,导致间隙过大,进油系统中出现大量的水。
如轴承的汽封间隙过大,在汽轮机运行过程中大量的空气和水蒸气进入到进油系统中,使轴承的润滑油油质劣化,突出的表现为轴承的回油携带有大量的水分,长期如此会导致润滑油的水乳化,继而使润滑油失效。
再比如检修环境不清洁,存在大量的灰尘,在调试检修的过程中很容易随着设备部件的拆卸而进入到各种油系统中,导致设备后续使用过程中油质劣化。
汽轮机润滑油油质劣化原因分析与对策
汽轮机润滑油油质劣化原因分析与对策摘要:润滑油系统油质的好坏将直接影响到汽轮发电机组的安全经济运行。
油质变坏的原因是由检修工艺不良、油中带水、设备运行磨损带来的杂质、设备本身质量问题和系统安装质量不过关等原因造成的。
通过提高检修工艺质量、提高运行水平、严把设备安装质量验收关、完善系统设计,提高设备运行可靠性。
关键词:润滑油机械杂质油中带水油乳化一、引言:润滑油系统除为汽轮机和发电机各主轴承、推力轴承和盘车装置提供润滑油外,还为危机保安装置提供压力油。
润滑油油质的好坏将直接影响到汽轮发电机组的安全经济运行。
无论是在基建调试阶段,还是在正常的生产过程中,因油质变坏导致机组故障、设备损坏的事故时有发生。
因此,如何保持润滑油油质是一项十分重要的工作。
二、润滑油油质劣化的原因1油中含机械杂质:(1)设备制造及油管路安装造成与汽轮发电机组系统有关的设备及其附件在加工、制造过程中未达到规定的工艺要求,使设备的质量和清洁度不符合标准要求;设备和油管路及其附件在安装过程中没有严格执行油管路安装规程,致使管道清洁度,焊缝质量不符合标准要求。
二者造成的机械杂质是新机组调试、试生产期间和新机组投产前几年的油中机械杂质的主要原因。
在2021年某厂#4机组(300MW)大修时发现汽轮机低压转子#3轴颈处有多处划痕,进一步检查发现在#3轴承顶轴油孔中有一焊渣,另一台机组2022年大修中,在注油器检修解体过程中发现注油器扩散管中存在着大量的加工铁屑,再如,由于制造厂注油器设计上存在的缺陷,注油器在运行中扩散管喉部发生汽蚀,导致汽蚀下来的铁屑进入轴承中,造成轴颈损坏。
(2)检修工艺不良和油中带水引起除设备制造质量和油管道安装质量造成的机械杂质外,检修工艺不良和运行机组油中带水是运行中机组产生机械杂质的主要原因。
比如油箱及内部设备检修时没有进行防尘保护、油管道拆下后没有按要求对油管道进行封口,轴承箱、油箱没有很好地清洁等。
油中带水主要是指机组在正常运行中,油的含水量超标,油中含水量超标,油中含水量超标往往造成油管路生锈,铁锈剥落进入油中,导致油中含有机械杂质。
润滑油系统带水原因
润滑油系统带水原因摘要:一、润滑油系统带水的原因1.油中进水2.冷却器泄漏3.油路系统设计不合理4.油箱呼吸阀故障5.润滑油质量问题二、润滑油系统带水的影响1.油膜强度降低2.金属部件锈蚀3.加剧油路系统磨损4.液压系统性能下降三、防止润滑油系统带水的措施1.选择合适的润滑油2.加强油路系统的密封性能3.定期检查冷却器4.合理设计油路系统5.定期更换油箱呼吸阀正文:润滑油系统带水问题是机械设备运行中常见的故障,对设备的正常运行和使用寿命产生严重影响。
为了更好地解决这个问题,我们需要了解润滑油系统带水的原因及其防治措施。
一、润滑油系统带水的原因1.油中进水:油箱内的水通过油位计、加油口等途径进入润滑油中,导致油中含水。
2.冷却器泄漏:冷却器管道的破损或接头松动等现象,使冷却水进入润滑油路。
3.油路系统设计不合理:油路系统设计时,没有考虑到水分积聚的问题,导致水分不能顺利排放。
4.油箱呼吸阀故障:油箱呼吸阀的堵塞或损坏,使油箱内外的空气不能正常交换,水分不能及时排放。
5.润滑油质量问题:润滑油的抗氧化性能和抗乳化性能差,容易使水分乳化,从而影响润滑效果。
二、润滑油系统带水的影响1.油膜强度降低:水分会降低润滑油的粘度,导致油膜强度下降,不能有效保护金属部件。
2.金属部件锈蚀:水分会促使金属部件锈蚀,影响设备的正常运行。
3.加剧油路系统磨损:润滑油中含水会加速油路系统的磨损,降低设备使用寿命。
4.液压系统性能下降:如果润滑油进入液压系统,会破坏液压油的性能,导致液压系统性能下降。
三、防止润滑油系统带水的措施1.选择合适的润滑油:选择具有良好抗乳化性能和抗氧化性能的润滑油,可以有效防止水分乳化,提高润滑效果。
2.加强油路系统的密封性能:加强油路系统的密封性能,可以减少水分进入润滑油的可能性。
3.定期检查冷却器:定期检查冷却器,发现破损、漏水等问题及时处理,防止冷却水进入润滑油路。
4.合理设计油路系统:在设计油路系统时,应考虑到水分积聚的问题,确保水分能顺利排放。
汽轮机给水泵润滑油中进水原因分析及处理
汽轮机给水泵润滑油中进水原因分析及处理给水泵汽轮机组复杂的系统、结构,紧凑的设计及其运行操作控制等因素都会直接导致润滑油系统进水,而解决该问题的关键是找到可能漏入油系统的水汽来源。
本文探讨了汽轮机给水泵润滑油中进水原因分析及处理。
标签:汽轮机;给水泵润滑油;进水原因;处理措施多数电厂都存在汽动给水泵组润滑油中进水问题,含水润滑油进入汽动给水泵组轴瓦,可能导致轴颈处无法形成油膜,造成烧瓦,也可导致润滑油乳化变质,影响润滑效果,损害设备。
1 汽轮机给水泵润滑油中进水原因分析(1)轴封漏汽。
小机轴封供汽来自主机轴封供汽系统,每台小机都设置了一只调节阀,但轴封高压端和低压端未分开设置,而是采用同一组管道供汽。
在机组负荷变化时,若调整不当,难免会有一端轴封发生窜汽,而且轴承箱是微负压,极易把泄漏的蒸汽吸入轴承箱内,导致润滑油水分超标。
(2)冷油器泄漏。
冷油器采用的是板式换热器。
水侧和油侧之间采用橡胶密封,检修装复要求精度高。
极易发生密封条压偏、错位,检修装复时密封条未清理干净。
(3)给水泵密封水窜水。
设备长期运行,给水泵内密封衬套、导叶衬套和平衡鼓衬套都会发生不同程度的磨损,导致给水泵效率下降,内部泄漏变大,为了防止给水外泄,调高密封水流量及压力。
轴承箱挡油环或者油封出现磨损,间隙值大于标准值时或者密封圈老化密封效果降低时,密封水极易顺着转轴流入轴承箱,导致润滑油水分超标。
该因素是该机型润滑油含水量超标的主要因素。
(4)油封的影响。
油封对润滑油含水量的影响往往是与轴封、密封水等因素息息相关。
当油封与轴的间隙大于允许值时,因轴承箱微负压的关系,会导致其他含水介质进入润滑油系统,导致润滑油含水量超标。
(5)排烟风机的影响。
每台小机润滑油集装油箱都单独设置1 台排烟风机,配套排烟风机流量为136m3/h,全风压762Pa。
排烟风机出口管路都布置至汽机厂房顶部,对空排放。
由于出口管线较长,整体垂直走向,当遇到气温较低时,排气管内烟气中水汽会凝结成水,倒流回油箱内,不仅影响润滑油颗粒度品质,也会导致水分超标。
浅析汽轮机调节系统常见缺陷及解决方案
浅析汽轮机调节系统常见缺陷及解决方案摘要针对调节系统工作不稳定的情况,对其进行科学的理论分析,总结并归纳了影响汽轮机调节系统工作稳定的各种原因及处理措施。
从而确保汽轮发电机组安全稳定的运行。
关键词汽轮机调节系统缺陷迟缓率稳定汽轮机调节系统是由调速器、错油门、油动机和调速汽门等组成的,主要作用是调节汽轮机进汽量,满足系统负荷变化的需求。
但是,在实际的工作中,由于检修或运行调整不当,汽轮机的调节系统经常会发生一些异常现象,给设备的安全运行带来隐患。
下面就介绍几种常见的缺陷,并浅析缺陷的解决方案。
1、调节系统不能维持汽轮机空转汽轮机在启动过程中,当主汽门全开后,汽轮机空转转速不能维持在额定数值,而是连续上升,甚至达到危急保安器的动作转速,使机组不能并网,原因如下:1.1调速汽门自身存在缺陷。
一种情况是调速汽门的阀碟与阀座因研磨不佳或在生产运行中长期受蒸汽冲刷而逐渐腐蚀、磨损,使结合面不严而漏入蒸汽;另一种情况是因为阀碟和蒸汽室壁的安装位置处有缝隙或者沙眼,蒸汽绕过调速汽门进入汽轮机内。
这些缺陷可以采用研磨补焊的方式加以消除。
1.2同步器调整不当,下限偏高。
例如:调速汽门下限行程不够,使阀杆移动至下限限位点时,调速汽门仍处于悬空状态。
这些情况可以通过调整调速汽门行程界限及同步器工作范围加以消除。
1.3错油门、油动机和调速汽门等部件发生卡涩。
造成卡涩的原因有很多,如果蒸汽品质不良,会使调速汽门的阀杆积盐积垢,造成调速汽门卡涩;如果油中有杂质,会使错油门和油动机的滑阀和活塞卡涩;在安装或者检修过程中,调速汽门的阀杆安装歪斜,会造成单面卡涩。
解决这类缺陷和隐患时,应依据造成卡涩的不同情况而采取相应的措施,如提高蒸汽品质和透平油的质量等。
1.4调速系统中传动杠杆的铰链连接发生松动或脱落。
在机械传动的调速系统中,因机组震动而使得铰链连接松脱,造成调速汽门不能正常开启和关闭。
因此,机组在正常运行中,应定时检查调速系统的铰链连接是否有松脱现象。
潮州发电公司1000MW机组汽轮机停机后大机润滑油中含水大原因分析及处理
潮州发电公司1000MW机组汽轮机停机后大机润滑油中含水大原因分析及处理发表时间:2018-12-19T16:39:55.933Z 来源:《电力设备》2018年第23期作者:孔尚君[导读] 摘要:潮州发电公司1000MW机组汽轮机在正常运行中汽轮机润滑油油质合格,但每次停机后化验汽轮机润滑油水分均会出现严重超标的现象,经调研同类型机组发现基本都存在此问题。
(广东大唐国际潮州发电有限责任公司广东省潮州市 515723) 摘要:潮州发电公司1000MW机组汽轮机在正常运行中汽轮机润滑油油质合格,但每次停机后化验汽轮机润滑油水分均会出现严重超标的现象,经调研同类型机组发现基本都存在此问题。
本文从设备结构、系统流程、运行方式等方面,分析了引起汽轮机润滑油水分超标的各种原因,并利用停机机会逐项进行排查,经相关试验分析,得出了引起汽轮机润滑油水分超标的原因,并提出了从设备改造及运行方式调整两方面解决该问题的方案,经验证方案可行有效,机组停运后能保证润滑油中水分合格,此文可供同类型机组参考。
关键词:哈尔滨,1000MW汽轮机、润滑油、水分、超标 1前言潮州发电公司1000MW机组汽轮机为哈尔滨汽轮机有限责任公司制造的凝汽式汽轮机,机组正常运行中每周对汽轮机润滑油油质进行一次化验,化验结果均合格,但机组停机后,汽轮机润滑油中水分即开始上升,水分高时含量在1000mg/L以上,当主蒸汽压力从打闸时的6MPa左右消压接近零后,润滑油中水分开始下降至合格。
若机组跳闸后需要重新启动,润滑油中水分不合格将直接制约机组启动,严重时能延迟并网一天。
经调研其它同类型电厂,基本均存在停机后汽轮机润滑油中水分超标的问题,本文将从设备结构、系统流程、运行方式等方面,分析引起油中水分升高的原因,并从中找出解决方案。
2设备系统概述潮州发电公司1000MW机组汽轮机为哈尔滨汽轮机有限责任公司与日本东芝株式会社联合设计制造的超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、八级非调整回热抽汽、凝汽式汽轮机,其型号为:CCLN1000-25.0/600/600,汽轮机采用喷嘴调节方式,共有四个高压主汽阀、四个高压调节汽阀[1] 。
汽轮机润滑油含水超标原因分析及治理方案
摘要:山西大唐云冈热电有限责任公司两台汽轮机采用的是CZK 220/160-12.7/0.294/535/535型超高压直接空冷供热机组。
由于汽轮机高中压缸轴封向外漏汽严重,润滑油油中含水一直严重超标,严重威胁着机组的安全运行。
从机组设备结构及运行方式上进行了分析,提出了导致润滑油含水超标的主要原因,并有针对性地提出了治理方案。
关键词:润滑油含水超标分析治理1系统介绍山西大唐云冈热电有限责任公司#1、2汽轮机均为东方汽轮机厂生产的一次中间再热三缸两排汽直接空冷供热机组,型号为CZK220/160-12.7/0.294/535/535,系超高压参数汽轮机。
在结构上采用高压缸设计为双层缸,中压缸采用单层隔板套结构,低压缸对称分流式及双层缸结构。
汽轮机采用自密封轴封系统,其作用是利用轴封系统供给的蒸汽封住高中压缸内的蒸汽不向外漏汽,造成环境恶化或润滑油中进水;也防止空气沿低压缸轴封处进入低压缸破坏机组真空,所有轴封系统应能保证既不向外冒汽,也不向内吸空气。
机组高中压前后轴端汽封采用高低梳齿型汽封,低压汽封采用光轴斜平齿结构的汽封,由于这两种结构的汽封本身的缺点机组在安装水平及机组启停过程中动静部分碰磨造成轴封间隙增大,从而导致运行中高中压缸轴封向外漏汽严重,造成油中含水严重超标.2数据统计与原因分析自我公司投产以来,两台机组的润滑油均出现过水份超标的现象,并且是机组负荷越高润滑油油中含水越大及夏季时的润滑油含水不合格次数多于冬季时的润滑油含水不合格次数现象。
其中#1机组油中含水全年不合格的天数为85次,#2机组油中含水全年不合格的天数为52次。
机组润滑油中水份含量大是一个经常也是一个较严重的问题。
润滑油中含水将会降低润滑效果,严重时将破坏油膜的形成,产生较大的振动,并有可能烧坏轴承,给设备带来较大程度的损坏。
所以对机组润滑油中含水量大的原因分析及解决办法的研究是很有必要的。
造成润滑油含水大的原因很多,经结合实际、深入分析,专业技术攻关小组认为,造成我公司#1、#2机润滑油含水大的原因主要有以下几个方面:①机组运行中轴封汽压偏高,轴封可能出现向外漏汽现象;②排烟风机出口门调整不当使轴承腔室内回油负压较高;③润滑油冷油器出现渗漏现象,使冷却水进入润滑油系统;④润滑油系统补油时水份偏高带入油系统;⑤真空滤油机脱水效果差;⑥轴加风机故障及风机出力偏小;⑦轴封系统设计不合理;⑧汽轮机润滑油含水超标原因分析及治理方案曹志伟(山西大唐云冈热电有限责任公司)3主要的工艺流程确定污水处理工艺主要依据的是当地经济状况,城市具体管理需求以及城市水质标准,污水水质标准等多方面。
给水泵汽轮机油中带水原因分析及处理
纯 度 : 回水 分 为 2路 : 经过 密封水 回水母 管 去地 沟或凝 其 ① 汽器 :② 回到 汽泵前 置泵进 1 : 3电动 门前的 前置泵 进 口管道
( 图 1 。密 封 水 的 泄 漏 程 度 是 采 用 对 轴 套 中部 注 入 密 封 水 见 ) 的 方 式 来 控 制 的 . 对 于 注 入 用 密 封水 的质 量 应 维 持 有 高 洁 故 净 度 是 基 本 要 求 给 水 泵 正 常 运 行 期 间 . 水 从 泵 进 口和 泵 给 的 平 衡 腔 室 沿 迷 宫 密 封 分 别 泄 出 :汽 动 给 水 泵 作 为 备 用 泵
F 4 3 S型 汽 动 泵 的 密 封 系 统 为 迷 宫 密 封 . 要 原 理 是 KE9 主 通 过 间 隙 控 制 泄 漏 的方 式 进 行 汽 动 给 水 泵 的 密 封 工 作
福 建 华 电 可 门 火 电 厂 I期 工 程 每 台 机 组 配 备 上 海 电 力 修 造 总 厂 有 限 公 司 提 供 的 5 %容 量 的 汽 动 主 给 水 泵 2台 . 0 3 %容 量 的 启 动 ( 用 ) 动 给 水 泵 1台 。 汽 动 主 给 水 泵 ( 0 备 电 型 号 为 F 4 3 S 安 装 在 汽 机 房 内 1 .m 标 高 层 . 动 给 水 泵 KE9 ) 37 汽 组 采 用 迷 宫 密 封 . 封 冷 却 水 系统 为 开 式 回 路 电 动 给 水 泵 、 密 汽 动 给 水 泵 的 密 封 水 采 用 经 调 节 后 的凝 结 水 . 回流 经 多 级 水
给水泵汽轮机油中带水原因分析及处理
陈 松 杰
( 建 省 第 一 电 力建 设 公 司 福 建福 州 3 0 0 ) 福 5 0 3
汽轮机给水泵润滑油中进水原因分析及处理
汽轮机给水泵润滑油中进水原因分析及处理摘要:在发电厂中给水泵汽轮机中,油中带水的问题经常出现,由于润滑油中含水超标会直接降低润滑的效果,进而影响设备的使用,严重影响油膜形成,造成轴承损坏,同时是机组振动超标的原因之一。
本文就对汽轮机给水泵润滑油中进水原因及处理措施进行深入探讨。
关键词:汽轮机;给水泵;润滑油;进水在火电厂,给水泵组润滑油中常存在进水现象。
润滑油的含水量超标会造成油质变差、润滑油乳化、抗泡沫性能变差,进而产生乳化物和油泥。
水分还会促进润滑油氧化,使油的氧化安全性降低。
润滑油氧化后,还会产生不溶性物质和有机酸,在轴承通道及冷油器、过滤器、主油箱内形成胶质和油泥。
另外,在机组启动过程中,由于润滑油不合格而使给水泵组无法启动,会造成机组不能正常带负荷,对发电量与机组效率造成很大影响。
因此,分析给水泵组润滑油中进水的原因并彻底解决,是非常必要的。
1轴端密封情况1.1给水泵轴端密封工作原理泵装有固定衬套注射密封水卸荷型迷宫密封,保证泵在运行时密封水不进入泵而给水不泄露出来。
冷凝水注射到密封腔室内向泵送水方向流去,在卸荷换内与外漏的泵给水相遇,在那里由管子再连通到前置泵进口,只要密封水压力大于前置泵进口压力,就不会从密封腔室里漏出热水。
还有一部分水沿着迷宫密封泄露经过U型水封到凝汽器。
当泵在备用状态下,密封水可以进入泵内帮助泵冷却,可以防止热分层形成而造成变形。
密封水水源采用本机组凝结水泵出口凝结水,凝结水经过密封水调整门作为主泵迷宫密封冷却水源,以及到前置泵机械密封作为动静环冷却水源。
进入主泵轴封的压力水通过压力调整门控制密封水压力高于卸荷水压力0.1Mpa。
1.2轴端密封异常运行工况汽动给水泵油中进水一般发生在给水泵启动、停止过程中,并且与给水泵轴端密封水的工作情况有关。
当密封水回水不畅,或者无压回水排放量超过密封水回水管路排水能力时,密封水回水室液位升高。
如果液位过高,回水室呼吸器就会冒水,同时部分回水就会越过水挡,进入密封水回水室与润滑油室之间的隔离腔室,该腔室的排水管就会有水排出。
汽轮机润滑油含水超标原因分析及治理方案
为8 5次 , 拌 2机组油 中含水 全年不合格 的天数 为 5 2次。 1 系统介 绍 机 组 润滑 油 中水 份 含 量 大是 一 个 经 常也 是 一 个较 严 山 西 大唐 云 冈热 电有 限责任 公 司 #1 、 2汽轮 机 均 为 严 重 时将破 东 方汽 轮 机 厂生 产 的 一次 中 间再 热 三缸 两 排 汽 直接 空 冷 重 的 问题 。 润 滑油 中含水 将会 降低 润 滑效 果 , 坏油 膜 的形 成 , 产 生 较大 的振 动 , 并 有 可 能烧 坏 轴承 , 给 设 供 热 机 组 ,型号 为 C Z K 2 2 0 / 1 6 0 - 1 2 . 7 / 0 . 2 9 4 / 5 3 5 / 5 3 5 , 系 所 以对机 组润 滑油 中含水 量大 的 超 高压 参数 汽轮 机。在 结 构上 采用 高压 缸设 计 为双层 缸 , 备 带来较 大程 度 的损坏 。
理 方 案。
自我 公 司 投 产 以来 ,两 台 机 组 的 润 滑 油 均 出现 过 水 份
超标 的现 象 ,并且是 机组 负荷越高 润滑油油 中含水 越 大及 夏 季时 的润 滑油含水 不合格 次数多于 冬季 时 的润 滑油含水
关键 词 : 润滑油
含水超标
分析
治 理
不合格次数 现象。 其中# 1 机 组油 中含 水全年 不合格 的天数
( 上接第 5 1页 )
的主人 翁意 识。 3 主要 的工 艺流程 确定 污水 处理 工 艺主 要依据 的是 当地 经 济状 况 , 城 市 4 . 2 科 学治理 废 水 ,降低 污 染物 的排放 基 于 城市 污
具体 管理 需 求 以及 城市 水质 标 准 ,污水 水 质 标 准 等 多 方 水 的数 量 巨大 、 分布 广 、 范围大, 并 且污 染物 种 类过于 复 杂 面。通常 要经过 科学 的调研 与技 术经济 性 的 比对后才 能确 等 特点 。 环境 保护部 门要完 善管理 , 减少 管理盲 区 的 出现 。
汽轮机检修中油系统的常见故障及处理方法
汽轮机检修中油系统的常见故障及处理方法发布时间:2021-05-20T14:44:41.967Z 来源:《中国电业》2021年5期作者:谭巍[导读] 汽轮机是我国发电的主要设备,汽轮机通过自身的能源转换可以完成发电这这一重大任务谭巍辽宁清河发电有限责任公司辽宁省铁岭市 112003摘要:汽轮机是我国发电的主要设备,汽轮机通过自身的能源转换可以完成发电这这一重大任务。
作为发电机组的重要设备,为避免汽轮机故障对人们的生命财产安全造成的影响,对于汽轮机的检修工作就显得十分有必要性。
而在汽轮机的故障频率中,有关于油系统故障的热度一直居高不下。
基于此,本文简单介绍了汽轮机及油系统,并对汽轮机中油系统的常见故障及其原因进行了分析,最后从专业角度提出了几点建议,以供相关人士参考。
关键词:汽轮机;油系统;故障;处理方法引言目前中国的经济处于急速发展的阶段,科学技术水平不仅在不断发展,机械设备的升级和更新换代效率也是十分的惊人。
然而,机械设备的快速发展需要与检修技术齐头并进才可以更好的发挥其作用,以汽轮机为例,汽轮机作为生产电力能源的主要设备,由于其在生产生活中的重要性,导致汽轮机经常需要较长时间工作,因此很容易发生故障,部分故障的存在会对机组的整体运行效率及质量造成严重影响,对企业造成严重的损失。
因此,对汽轮机油系统常见故障及处理措施进行探究具有重要的意义。
一、汽轮机及油系统概述汽轮机主要应用于电力行业,通过将蒸汽转变为机械能实现能源的转换进而再发电[1]。
当汽轮机处于润滑油压力低的时候,会导致油温上升,进而导致轴承振动变大,如此这样长期运行对发电机组的损坏是不可计量的。
汽轮机之中的油系统主要包含有油箱、滤油器、油泵以及冷却装置四个主要部件。
其中油箱可以通过自身的过滤系统对油进行过滤并储存可用油。
滤油器的工作就是对液压油进行过滤,可以使液压油满足基本的生产需求。
冷外冷却装置可以控制水和油的温度,使其在热交换的时候能够满足基本的温度要求。
云浮电厂汽轮机润滑油水分超标的分析与治理
云浮电厂汽轮机润滑油水分超标的分析与治理第24卷第9期2011年9月广东电力GUANGD0NGELECTRICP0Ⅵ砸RVO1.24NO.9Sep.2011云浮电厂汽轮机润滑油水分超标的分析与治理张宗振(广州粤能电力科技开发有限公司,广东广州510600)摘要:云浮电厂C厂2×300MW"上大压小"循环硫化床燃煤发电工程5号,6号机组汽轮机自调试试运以来,在运行中一直存在润滑油水分超标的问题.为解决此问题,对轴封系统的运行参数,冷油器,油净化装置及油挡齿,外轴封齿的碰磨情况进行了仔细检查,通过采取加强对油净化装置的监控,适当调低轴封压力,防止冷油器渗漏,增加轴封加热器风机出口管道疏水点等措施,使油中带水的问题得到有效的控制.关键词:汽轮机;润滑油;密封油;水分超标中图分类号:TK263.86文献标志码:B文章编号:1007.290X(2011)09.【)111-04 AnalysisandTreatmentonSuperstandardWaterContentinLubricantf0rSteamTurbinesinYunfuPowerPlantZHANGZong—zhen (GuangzhouYuenengPowerTechnologyDevelopmentCo.,Ltd.,Guangzhou,Guangdong 510600,China)Abstract:Superstandardwatercontentinlubricanthasbeenflprobleminoperationofsteamturbinesincedebuggingopera—tionofsteamturbineunitNo.5andNo.6in2×300MW"ReplacingSmallUnitswithLargeOnes"circulatingfluidizedbedcoal—firedpowergenerationprojectinplantCofYunfupowerplant.Workingparameter,oilcooler, reconditioner, collisionbetweenoilteethofoilbaffleandoutershaftsealarecarefullyexaminedtosolvethisp roblem.Bystrengtheningthemonitoringonreconditioner,properlydecreasingpressureofshaftseal,preventingOilco olerleakageandincreasingdis—chargingpointatoutletpipe,thesuperstandardwatercontentinlubricantiseffectivelyhandle d.Keywords:steamturbine;lubricant;sealingoil;superstandardwatercontent云浮电厂C厂2×300MW"上大压小"循环硫化床燃煤发电工程5号,6号机组的汽轮机是由上海汽轮机厂生产的新型300MW,亚临界,一次再热,双缸双排汽,单背压凝汽式汽轮发电机组,型号为N300.16.7/538/538.5号,6号机组相继于2010年投产.自调试投产以来,机组运行状况良好.汽轮机各项技术指标基本能达到原设计参数要求,主要辅机设备运行状况良好.但在调试运行中,汽轮机润滑油,密封油水分超标现象比较普遍.5号机组中修前一直存在主机润滑油,密封油中水的质量浓度维持在200mg/L左右的现象.润滑油水分长期超标,给机组的安全稳定运行带来很大威胁.收稿日期:2011-06.161润滑油水分严重超标的危害2010年6月,5号机组运行中多次出现主机润滑油,密封油水分超标现象.化学取样分析发现,6月24日5号主机润滑油,密封油水分超标较多.1.1主机润滑油,密封油水分控制标准根据化学监督标准,每周对主机润滑油,密封油等油质取样化验1次.主机润滑油中水的质量浓度控制标准为小于100mg/L;密封油中水的质量浓度控制标准为小于30mg/L_1-2].1.2主机润滑油,密封油水分超标危害1.2.1主机润滑油带水和乳化的危害主机润滑油带水如不及时排出,长时间乳化会导致水滴越来越小,一般滤油分离方式很难将其去除.同时,润滑油中含水易造成油质乳化,降低润广东电力第24卷滑效果,造成瓦温,油温高,严重时将破坏油膜的形成,产生较大的振动,并有可能烧坏轴承,给设备造成较大程度的损坏.由于油中带水,将加快油系统内油泥和杂质的产生:a)在油箱或管路死点等处细菌和霉菌的产生加快,使油中黏稠物质增加.b)润滑油中添加剂特别是防锈剂都溶解于水,导致管路氧化生锈加快,产生更多氧化物.c)润滑油中含水易造成油质乳化,降低轴承冷却润滑效果,瓦温,油温升高引起金属屑和油质碳化颗粒,石油醚解析等物质增加.1.2.2主机密封油带水的危害密封油水分随主机润滑油水分变化而变化,但一般低于润滑油水分.因为密封油的一部分在密封油系统自身循环,另一部分来自润滑油补油,润滑油有滤油净化装置除水,而密封油仅靠空侧排烟风机排出少部分水汽,因此密封油水分下降幅度不及润滑油水分下降幅度.主机密封油中带水,会引起油质乳化,其洁净程度,颗粒度均下降,导致油氢差压调节阀,空氢侧平衡阀等出现卡涩或调节异常;不良的密封油会导致密封瓦处轴颈产生划沟或磨损,造成密封瓦与轴颈径向总间隙超标,导致发电机漏氢增大.同时,密封油水分长期超标也会影响氢气纯度和露点等,影响发电机的安全运行.2润滑油水分超标原因分析主机润滑油中水分来源主要有以下几个方面: a)机组运行中轴封汽压偏高,轴封出现冒汽现象;轴封回汽不畅,轴封疏水器失灵或轴封加热器风机故障使轴封加热器正压,导致轴封汽进入润滑油系统.b)润滑油或密封油冷油器出现渗漏现象,使冷却水进入润滑油系统.c)油净化装置异常,不能正常脱水.d)轴承轴封齿,油挡齿因机组振动大产生磨损,轴承附近处漏汽被抽吸进主油箱内,凝结后进人润滑油系统.e)运行中润滑油系统密封性能不好,在环境湿度较大时,部分水汽进人润滑油系统,或补油时人为将水带人油系统,使润滑油水分偏高.以上几类原因在机组正常运行时均有可能导致油中水分增大,但通过系统排查和运行观察分析, 上述原因对润滑油中水分增大的影响大小并不相同,下面进行具体分析.2.1轴封系统运行方面的影响机组投产以来,由于轴封间隙偏大或系统内漏,5号,6号机组均出现运行中轴封压力偏离正常值较多的现象,轴封母管压力控制值为15 kPa,但5号机组中修前轴封母管压力最高达75 kPa.由于轴封加热器疏水不畅或轴封加热器风机故障导致轴封加热器出现短时正压,主机轴封出现冒汽现象,因此中修前5号机组因轴封方面的问题出现主机润滑油长期超标现象;之后运行人员加强监视,轴封压力一直稳定在15kPa左右,轴封加热器风机未出现过正压或过流故障跳闸的现象,低压缸各轴承处轴封无冒汽现象.在不影响真空的情况下将轴封压力尽量调低,润滑油水分明显减少.2.2冷油器方面的影响冷油器所用的冷却水为工业水,正常运行中工业水系统运行的母管压力约为580kPa.6月时气温较高,早,中,晚温差较大,为保障各辅机温度不超标,经常启动2台工业水泵,中午所用冷却水流量较大,早,晚各辅机用冷却水流量较小;而工业水系统不能自动调节工业水压力,温度,手动调节又比较困难,因此经常会引起工业水压力超出正常值较多,有可能导致冷油器渗漏.但密封油压力一般均高于冷却水压力运行,而且通过油样分析发现密封油水分均低于润滑油水分,所以可以排除密封油冷油器泄漏.主机冷油器为管式冷油器,油压低于冷却水水压,渗漏一般会发生在大端盖处,但通过主油箱油位曲线分析,油位无任何变化.在机组运行期间进行主机冷油器切换排查实验,将大端盖"o"型圈进行隔离拆换,然后分析冷油器出口管处油样,未发现其油中水分有突变现象,因此也可以排除主机润滑油冷油器泄漏.综上所述,基本可以排除因冷油器泄漏导致润滑油水分超标的可能.2.3油净化装置异常的影响根据原设计,5号,6号机组均配备1台油净化装置,后来发现5号机组油净化装置的1台加热第9期张宗振:云浮电厂汽轮机润滑油水分超标的分析与治理器经常无故跳闸,另1台加热器由于线路问题未投用,可以初步确认油净化装置脱水功能不正常,脱水效果不好.后加强对净化装置的监护,油中带水现象得到改善.2.4轴承轴封齿及油挡齿因振动磨损的影响通过化学取样数据比较分析发现:在短短1周时间内,主机润滑油水分超标,上升速度很快,通过现场初步排查,很可能是因为轴承附近外漏热蒸汽窜进轴承油系统.当时轴封压力不高,油中带水主要是由蒸汽混入油系统中引起的,但不一定只是轴封漏汽,还有可能是轴承附近的缸体结合面漏汽,结合面包括高,中压缸结合面和轴封套结合面等.4号,5号轴瓦在机组启动初期振动均较大,外轴封齿,油挡间隙可能会因磨损变大,容易将轴承附近的水吸附进主机润滑油箱.2.5油系统的密封及人为因素的影响主机润滑油及密封油系统与外界相通的主要是排烟风机及各轴承外油挡处,正常运行时主油箱的排烟风机,空气预热器侧密封油箱排烟风机是一直运行的,以保持油箱处于微负压运行,所以正常运行时大气中的水分不可能由此进入油系统.油箱负压较大时也会通过轴承外油挡将少量空气抽吸进主油箱.大气中湿度不可能长期很大,吸入的湿气会被排烟风机带走,所以系统密封问题对油中带水的影响可忽略不计.密封油与发电机氢气接触,但发电机氢气露点可以通过氢气干燥器改善和监视,而且定期化验氢气纯度和露点,结果均很正常,因此由氢气将水汽带进密封油的可能性也大.主机在正常运行中补油很少,不会带入水分.从这些分析可知,油系统的密封及人为因素对油中带水的影响可忽略.2.6综合分析通过上述分析可知,造成5号主机润滑油水分超标严重的主要原因是油挡齿,外轴封齿碰磨,间隙变大,轴承附近外漏蒸汽增加,通过转子表面被抽吸进轴承回到主油箱,引起润滑油中带水严重;不仅会造成机组润滑不良,油膜建立不佳,钨金磨损大,还会引起机组振动增大,调节部套失灵,甚至造成发电机氢气湿度增大,严重威胁机组安全运行.3采取措施由于机组处于运行阶段,为能按时完成调试,客观上尚不能彻底解决5号机组外轴封齿,油挡间隙偏大的问题,为了能最大程度地降低5号机组主机润滑油,密封油水分超标,采取以下临时方案.3.1运行方面的监护与操作3.1.1加强对油净化装置的监控运行中加强对润滑油净化装置的监护,包括滤网差压,油水液面,排水情况及主油箱油位等,必要时手动排放脱水罐内存水,每隔2h检查1次, 一旦液位高或低跳滤油机后应及时处理,并尽快开启净化装置运行,同时将密封油系统的净化装置一并投入,以达到更好的脱水效果.3.1.2适当调低轴封压力运行,控制高压轴封汽外漏量运行中不断进行轴封压力调整实验,根据真空,排汽缸温度变化情况,逐步降低轴封压力运行,并观察油质变化趋势.通过实验比较,5号机组轴封压力为9kPa时,低压缸A缸排汽温度逐步上升.轴封压力目前已调整至最低允许值14 kPa,再调低会影响机组真空.同时,一段时间一直维持2台轴封加热器风机运行,并注意轴封压力,温度,轴封加热器负压等参数的调节和监视,检查轴封加热器疏水器工作是否正常,防止轴封加热器正压,轴封冒汽.3.1.3加强油质化验与跟踪,及时进行相应调整比较实验在润滑油水分严重超标期间,应每天化验5号主机润滑油,密封油油质,观察其变化趋势,并加强对5号主机润滑油油中带水异常情况的分析,处理.相关排查,调整实验后应观察油质是否变化明显,以进一步确认积极的应对措施.3.1.4防止主机冷油器渗漏根据负荷及辅机用水情况及时调节工业水温(24℃,不应低于20℃),压力(不允许超过500 kPa),各冷却器回水调门旁路微开,避免调门大幅调节,尽量控制冷却水压不出现大幅波动.将主机冷油器冷却水进水门节流,回水旁路门微开,控制主机冷油器内冷却水压不超压.3.1.5加强对轴承及密封油系统的运行监视,防止油质恶化影响机组运行114广东电力第24卷要求运行人员加强对主机汽轮机检}贝0仪表画面的定期检查,特别是对各轴承金属温度,回油温度,轴承振动及轴向位移,推力瓦温等参数的检查和监视,防止出现大幅波动或异常;同时加强对密封系统的检查和监视,特别是油氢差压阀,空气预热器氢气侧平衡阀动作是否正常,注意控制氢气纯度,露点,氢压,密封油温及滤网差压等参数,定期进行氢气严密性实验,观察漏氢是否增大.3.2检修方面采取的方案与措施3.2.1对轴封加热器风机出口管路疏水进行改造, 增加疏水点针对现场管路布置不合理的问题,在轴封加热器风机出口处增加新的疏水点和阀门,确保轴封加热器风机运行正常.运行中加强对轴封加热器风机出口管路疏水情况的检查,防止轴封加热器风机因出口管疏水不畅而过负荷跳闸,影响轴封系统的正常运行,加重轴封蒸汽外漏进润滑油系统.3.2.2增加主油箱底部临时放水由于机组在运行,润滑油系统原先无底部放水装置或预留接口,只有考虑在主油箱事故放油一,二次门之间增加临时放水门.改动之前通过实验排查事故放油二次门关闭严密后才进行改接,改接后运行人员定期进行放水检查,以改善润滑油水分超标现象.3.3治理成效通过对油中带水情况的分析和治理,5号主机润滑油水分超标严重的现象得到有效控制,润滑油中水的质量浓度基本能控制在150mg/L以下,低负荷期间可以降至100mg/L以下.4结束语由于机组在运行中,很难彻底解决5号机组外轴封齿,油挡间隙偏大导致润滑油水分超标的问题,但通过加强分析和采取必要的临时措施,可以有效地控制汽轮机润滑油水分超标,为汽轮机及机组的安全运行提供保障.要彻底消除这一安全隐患,必须利用停机机会在容易漏轴封汽的油挡处增加阻汽装置(气封环),修复低压缸轴承油挡间隙,调整高,中压轴承油挡间隙.同时,对轴封系统进行检查和优化,检查清理高,中压轴封进汽滤网,防止阻塞.利用机组调试,停机机会,将主油箱内油放空,对主机冷油器进行彻底查漏,采用主油箱增加油水分析装置或外接大流量,脱水效果强的滤油装置等措施,以彻底消除主机润滑油水分超标的安全隐患.参考文献:71]DL5009.1—20¨O2,电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂Es].DL5009.1-2002?CodeofSafetyOperationinPowerEngi- neeringConstructionPart1:Coal-firedpowerplants[S].[2]GB/T14541--1993,电厂运行中汽轮机用矿物油维护管理导则[s]. GuideforMaintenanceandSupervisionofInserviceTurbine MineralOilUsedforPowerPlants[S],作者简介:张宗振(1982一),男,山东聊城人.助理工程师,工学学士,从事汽轮机本体及其附属设备的调度工作.(上接第99页)f)在燃气轮机的运行过程中,密切注意相关参数的变化,进行综合分析,避免事故处理扩大.3结束语由于VSR的控制液压缸内侧存在凹槽,造成其动作故障的情况较罕见.利用液压缸倒置安装的方法可避免缺陷对机组造成影响而长时间停机检修,影响电厂的经济效益;同时,正确的检修方法对燃气轮机液压油伺服控制系统的日常维护检查非常重要,可保证燃料系统和IGV的正常运行,对燃气轮机的安全起着关键作用.参考文献:[1]清华大学热能工程系动力机械与工程研究所.燃气轮机与燃气一蒸汽联合循环装置[M].北京:中国电力出版社,2007. ThermalEngineeringResearchInstituteofDepartmentof ThermalEngineering,TsinghuaUniversity.GasTurbineandGas-steamCombinedCycleDevice[M].Beijing:ChinaElec. tricPowerPress,2007.[23焦树建.燃气一蒸汽联合循环[M].北京:机械工业出版社, 2003.JIAOJian-shu.Gas-steamCombinedCycle[M].Beijing:Chi- naMachinePress.2003.作者简介:温文忠(1976~),男,广东韶关人.工程师,工学学士,从事发电厂检修和调试工作.。
汽轮机油动机常见及偶发故障分析及处理
汽轮机油动机常见及偶发故障分析及处理摘要:油机是汽轮机的重要部件,它接收来自汽轮机控制系统和保护系统的信号,驱动汽轮机进气阀,调节进气蒸汽量,精确控制汽轮机的转速和负载,并在紧急情况下执行快速关闭动作,以确保汽轮机的安全运行。
因此,其正常运行与控制效率、运行经济性以及装置的安全性和可靠性有关。
本文对油机的结构和原理进行了全面描述,并对常见和偶发故障进行了仔细分析,旨在快速识别和缓解油机故障,并提供确保装置安全运行的参考。
关键词:汽轮机油动机;偶发故障;处理1油动机结构及原理说明1.1主汽门油动机主汽门油动机为两位式,主要包含的部件有:控制块、快关电磁阀、二级插装阀、方向电磁阀、位移传感器、滤油器、活塞杆组件、弹簧室、漏油盘。
快关电磁阀常带电,方向电磁阀失电时,油动机进油,打开至全开,任一快关电磁阀失电时,油动机快关。
从供油系统来的压力油经过过滤器后分为两路,一路至快关电磁阀,一路至开启电磁阀。
快关电磁阀为两只冗余配置,接收来自汽轮机保护系统的信号。
正常工作时电磁阀为带电状态,失电后阀门快关。
当快关电磁阀接收到保护系统的信号失电后,插装阀单侧接通,回油通路快速打开,从而使油缸活塞两侧的腔室连通,油动机在弹簧力的作用下迅速关闭。
当机组挂闸后需要开启主汽门时,开启电磁阀接收来自控制系统的指令,在快关电磁阀带电的条件下,开启电磁阀失电,控制油流入活塞压力油腔室,从而将主汽门打开。
1.2汽轮机振动危害分析振动即指物体偏离原有位置,通过能量转换使其产生了一定的位移,一般情况下的振动并不会损害到汽轮机设备,不会影响到汽轮机的正常工作,但振动幅度超过某一范围时,就会影响到汽轮机设备的作业效率甚至造成停机磨损。
产生振动的原因是多样的,在进行检修维护工作时要对汽轮机的振动幅度进行监测,控制在0.05mm之内则可满足要求,否则会出现轴中心位置变化、发电机转子内冷水路出现堵塞或轴承磨损等汽轮机的异常振动情况,很容易产生汽轮机设备零件松动,造成内部摩擦磨损,从而缩短汽轮机设备的使用寿命。
中小型汽轮机油中带水原因分析及解决方案
为此 , 该公 司从 设备本 体 、 运行方 式 、 检修 管理 、 人
员操作、 维护管理和蒸汽品质等方面查找原因 , 采取调
整运行 方式 、 加强 管 理 维护 、 降低 油 箱 部 放 水 口位 置 、
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3 汽轮 机 油 中带水 的原 因分 析
根 据现 场 调 查 和 运 行 数 据 及 检 修 记 录 的结 果 分 析, 导致 汽轮 机油 中带 水 的原 因有很 多.
中带水会 加速 油 的氧化 , 引起 油 的严重 乳化 , 并 恶化 轴 承 工作条 件 , 导致调 节部件 锈蚀 和卡 涩 , 而危 及机组 进
安 全运行 . ‘
响调 节 系统 的准确性 , 成负荷 波 动 , 至导致 调节 保 造 甚
安 系统拒 动 而发生 超速 或飞 车事 故.
述措施 不仅保证 了机组 的安全运行 , 同时也对同类问题 的分析及处理具有实际参考价值. 关键词 :汽轮机 ; 汽轮机油 ; 油中带水 ; 因分析 ; 原 汽封 ; 油质 中图分类号 : K 6 . T 238 文献标识码 : A 文章编 号 : 63—10 ( 0 1 0 02 — 5 17 6 3 2 1 )3— 2 1 0
外, 油锈 的大 量存 在 , 使冷 油器 换 热 效 果恶 化 , 致 可 导 油 温超标 并使 油加 速 恶化 . 乳化 沉 淀 物 沉 积 于油 循 若
环 系统甚 至轴 承 中 , 会 妨 碍 油 的循 环 , 响散 热 , 就 影 造
34 V a进 汽 温度 45o 有 3段抽 汽 , 中一 级 工 .3]P , I 3 C, 其
高压 端轴 封 内侧是 进汽侧 , 处压力 很 大 , 安装 此 共
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汽轮机油中带水原因分析及解决方案摘要:汽轮机油中带水会加速汽轮机油的破乳化超标,严重时会危机汽轮机组的安全稳定运行,为此分析了汽封间隙、大排烟系统、轴封套、汽缸轴承室负压等可能引起油中带水的原因,并分别提出了相应的改进措施。
关键词:汽轮机;油中带水;轴封系统;汽封间隙;轴承室负压山东鲁抗医药公司现运行的3台汽轮机组:1台背压式汽轮发电机组(汽轮机型号为NG32/25,1989年杭汽产),1台背压式汽轮空压机组(汽轮机型号为NG32/25,1989年杭汽产,2000年由拖运发电机组改为空压机组),1台抽凝式汽轮空压机组(汽轮机为1997年杭汽产),主蒸汽进汽压力为3.2-3.6 MPa,温度为420-440℃,油系统中使用的是46号透平油。
3台机组油中带水现象在机组长期运行中特别在高负荷下反复发生,严重时可以从轴承室回油管视窗处发现附着于玻璃的水珠,微水含量曾达到273mg/L,大大超过标准,标准为<100 mg/L,当空气和汽轮机内的水蒸汽进入油系统后凝结成水,油和水混合在一起后,由于油的循环运行被搅动油即被乳化,正常情况下乳化的油料可以重新分离成油和水,但乳化的油料被氧化后就变成永久性的乳化油,它将使润滑油功能发生问题,并导致调节系统各部件的腐蚀,严重时一些锈蚀物会进入调节系统导致调节系统部件发生卡涩而发生机组事故,为了能够避免油系统出现上述严重后果,加强了油箱的放水和滤油等,另外则是调低轴封供汽压力(对抽凝机组),从运行记录来看,母管供汽压力已经调低到0.019 6 MPa,低于机组正常运行时额定轴封供汽压力范围0.024 5 MPa~0.029 4 MPa,降低轴封供汽压力,同时也意味着减少轴封供汽量当机组调峰带低负荷时,高压段的工作压力会降低,轴封供汽量的减少使轴端密封作用削弱,空气会从低压缸前后,高压缸后三个方向进入汽轮机,真空将无法得到保证。
一、原因分析1、轴封间隙调整过大造成漏汽。
高压缸轴封(端部汽封)的作用在于阻止蒸汽沿着转子漏出,高压缸前后的端部汽封所承受的压差比较大,额定工况时调节级喷嘴处的压力为2.9MPa,对于11级后压力则为0.5 MPa,不但压差存在,而且为了不使动静机件发生碰磨,总要留有一定间隙,间隙的存在也必然要导致漏汽,漏汽量一般要达到总汽量的0.5%,由于上述两个原因,很容易使该处的蒸汽沿转子窜入轴承室,引起轴承温度升高,使油系统中带有由蒸汽凝结而成的水。
可见解决油系统中带水的问题关键是消除轴封漏汽,如果汽轮机高压缸前段轴封间隙调整得不合适,导致轴封供汽从该处沿轴颈窜入轴承室,造成油中带水,油质恶化,轴封间隙的调整沿转子轴向分布的规律应该是外侧小里侧大因为轴封外侧端部距离轴承很近,转子汽缸垂弧冷热态变化对轴封间隙影响很少,转子过临界转速时该部位的晃度小,不易发生摩擦即使发生摩擦,由于距支点近,刚度相对大一些,不易因晃度巨增而造成弯轴事故,而轴封里侧的情况则恰恰相反,这部分汽封间隙运行状态下的不确定度最大,正是易弯轴的部位,所以应该调大一点,可见,信号汽封由于在轴封段的最外侧,调得小些对避免轴封漏汽会有关键性作用。
目前来看,由于检修人员考虑机组启动通过临界转速时发生动静摩擦引起振动,并可能使局部过热造成轴弯曲而尽量将汽封间隙调整到上限,实际上,信号汽封比端部汽封发生动静磨损的机率小,因此信号汽封间隙调整应该接近下限,信号汽封所给出的标准上下限范围过于大,最大达到0.30 mm,这也给检修人员留下了较大的调整裕量。
2、轴封系统的配置不太合理。
高低压轴封供汽联在同一根母管而引起供汽分配不均的问题,高压前轴封段共留有4个腔室,后轴封则留有3个腔室,高压蒸汽漏入前轴封第1腔室后被引入第4段,抽汽加热给水漏入高压前轴封第2腔室,蒸汽与漏入高压后轴封第1腔室的蒸汽一同引至加热器凝结放热从除氧器的汽平衡母管和抽汽母引入蒸汽至高压前第3腔室高压后第2腔室,一方面可以阻止空气漏入汽缸,另一方面阻止高温蒸汽继续外流,这股蒸汽在泄漏到高压前后最外侧腔室后再与空气混合,被稍低于1个大气压的轴封冷却器引走由于供汽位置在轴端外侧,若它的压力调整不当可能使轴封供汽量大于轴封抽汽量而导致油中带水从外部引入的低温蒸汽首先进入供汽联箱,由此被分配成两根支路其中一根直接通向高压前轴封第3腔室;另外一根则是母管,高压缸后低压缸前及后轴封供汽并于其上高压前后轴封的供汽压力显然不能做分别调整,只能通过供汽联箱进口的轴封压力自动调整门统一调整,流量则由预先设计好的管道尺寸决定从整台机组来看:高低压轴封联在同一母管的系统造成压力难以分别调整,即使是用轴封调整总门进行调节也易使高压缸后部在高负荷时漏汽,而高压缸后部轴封正对前瓦轴承室。
3、控制好高压缸前轴封第二腔室漏汽是防止轴封漏汽的关键,试验表明,如果将该二段漏汽压力提升到0.014 MPa以上,汽封处就会有明显的漏汽存在所以在保证机组真空的前提下,二段漏汽压力应该尽量调低,防止油中带水在机组运行中,当机组增加负荷时,轴封漏汽量增加,需要开大二段漏汽至加热器门;当机组减负荷时,又要防止空气从二段漏汽进入轴封冷却器进入凝汽器影响机组真空,需要关小该阀门二段漏汽至加热器门均为手动门,随着机组负荷的变化,运行人员必须频繁地就地进行操作,增加了调整难度,对机组安全运行有不利影响。
4、轴封冷却器也应该作解体改造和检查,重点是考虑提高冷却能力以及检查喷嘴直径是否磨损以致影响抽汽能力,使轴封的排汽不畅从而引起轴端漏出蒸汽。
5、油中带水主要是由蒸汽混入油系统中引起的,但不一定只是轴封漏汽,还有可能是轴承附近的缸体结合面泄露的蒸汽结合面包括:高压缸结合面轴封套结合面。
汽缸在受到快速加热和冷却时,尤其是汽缸端部靠轴封处,由于该部位的约束紧固螺栓跨距大,对汽缸的约束力明显弱于其他部位,所以最易发生变形,在靠近猫爪内侧凹窝处易产生蒸汽外泄,高温蒸汽冲刷到轴承箱上使油中带水。
轴封套同汽缸一样,在汽机的启停和变工况中由于温差的变化出现变形,轴封套变形后将造成轴封段蒸汽泄露,蒸汽会冲到轴承结合面上另外轴封套变形后使汽封磨损严重,汽封间隙增大,漏汽量增大。
6、理想情况下轴承内的压力应该低于大气压,这种负压通常是轴承流出的油流有抽吸作用引起的,但是润滑油释放出的大量油烟在高速旋转的转子带动下,在轴承室内扩散,升压会充满整个轴承室,若不及时排出,会从油挡间隙漏出聚集在油挡外造成漏油,所以轴承室的负压必须通过排烟机加以保持,但负压不能太大,以防将泄露出的蒸汽和空气吸入轴承室,这是一个比较矛盾的问题,需要选取合适的负压同时满足二者,负压一般控制在12~30 mm水柱,具体应该根据各瓦的实际情况进行调整,选择最佳工作压力。
7、缺乏有效的脱水滤油设备虽然不是造成汽轮机油中带水的根本原因,但是也为机组的安全稳定运行留下了隐患。
二、处理措施1、轴封间隙的调整应该严格执行质量工艺标准。
如考虑到影响汽封间隙的因素很多(包括:上下缸温差转子偏心轴瓦磨损下沉等多方面),将信号汽封间隙调整范围控制在0.10~0.15 mm左右。
另外,在具体检修中,确保轴封间隙调整测量工艺方法得当,不允许贴一次胶布就判断出间隙值,而是在有擦痕最多层数和无擦痕最少层数之间比较准确地确定轴封间隙范围,尽量使信号汽封间隙向下限靠拢,圆周间隙分布调成立椭圆形。
2、轴封系统的改进。
轴封系统中管径配置应基本合理,能够做到高压侧泄得出、低压侧供得上、封得住。
一般方案可为:(1)高压前轴封的供汽管路上加装阀门,(2)高压缸后轴封的供汽管路直接接在供汽联箱上,并加装阀门,力图增加该段轴封供汽的灵活性和独立性,(3)低压缸前后轴封供汽母管上加装阀门,可以单独进行操作,从而保证机组真空严密性,(4)原先的高压缸前后轴封供汽,低压缸前后轴封供汽应设有压力表,可以监视各段轴封供汽压力。
3、高压缸结合面修刮执行质量标准是:高压缸冷紧后0.03 mm塞尺不入,塞入深度不超过1/3。
修刮采用空扣缸彻底刮研结合面,拧紧螺栓找硬点的方法,由硬点中心向外逐渐扩大修刮,增大接触面积对于汽缸变形量大的部位采取局部补焊的办法;对于轴封套中分面的刮研首先拆下所有的汽封块,将汽封块槽道的锈蚀物、盐垢清理打磨干净;修刮汽封套中分面,清除中分面间隙,以0.05 mm塞尺塞不进为合格,调整轴封套的凹窝中心;装配新汽封块,认真调整汽封块的径向间隙,膨胀间隙;装轴封套时,将轴封套轴向与汽缸凹槽配合间隙调整为0.03mm~0.05 mm之间.4、对排烟系统进行了改进,使管路布置趋于合理、清晰,在排烟风机的入口阀门加装了节流孔板,排油烟管路应避免弯头多、管路长、管路细,更应避免在靠近排烟机出口接近处安装有弯头,以免造成排出烟流在出口处形成涡流,影响排烟效果,甚至烧损排烟电机。
公司的汽轮发电机组原就因存有弯头使排烟不畅,经常烧毁排烟电机,对排烟管路进行改造去除弯头后,使排烟通畅,油中含水量大大降低。
5、采取有效的滤油设备也是保证汽轮机油质合格的重要手段。
对滤油机进行了改造,将原来的压力式滤油机改为重庆华能产的TY-50型真空滤油机,该装置具有预过滤和精过滤双重设计,配有加热器、真空系统,保证了精密过滤和高效脱水双重功能,同时通过电磁阀实现了负荷调节,使改造后的滤油品质上升了一个等级,取得了非常显著的效果。
6、将轴封冷却器水室隔板由四流程改为两流程;进出口水管由DN80改为DN100改进后,减少了水阻力,增加了轴封冷却器的凝结水量,提高了冷却能力。
7、油箱安装放水、滤油管路。
将油箱与地面安装有一定高度,并使一侧稍高,而在低的一侧下部安装放水管路和阀门,定期从下部放水。
另外,将此管路与滤油机进油管路串联,滤油机的出油管甩至油箱上部,保证能使滤油机充分过滤油箱内的全部润滑油,管路固定,使员工滤油时操作方便。
8、充分利用机组检修停机时间放水。
在油泵停止运转一定时间后(约一天),使油、水充分分离后,在再次开油泵之前,利用油箱底部放水阀放水。
若机组油系统可打循环,可反复放水后开油泵,冲洗存在管路、轴承箱体内的水分。
三、结束语通过上述控制措施,油中含水量可大大降低,一般能够控制在合格标准内。
1、运行人员根据机组负荷的变化,通过控制轴封供汽联箱压力后,利用阀门对轴封各段供汽(尤其是高压缸前后)量进行分配调整。
2、更重要的是轴封系统由母管制变为单管制后,一旦哪个轴承室有蒸汽混入,运行人员可以有针对性地对该轴承附近轴封供汽进行调整,目的明确。
3、高压前轴封的供汽阀门与高压前轴封二段漏汽蝶阀一起配合能更好地维持机组低负荷时的真空严密性4、采取高效的滤油设备,对保证汽轮机油质起到了不可忽视的作用。
总之,通过对轴封系统进行改造、缸体结合面精心修刮、轴封间隙的精心调整以及采取有效的滤油设备,对保持机组真空、防止油质乳化,便于运行操作、增加调整手段,具有一定的意义。