解决汽轮机油破乳化不合格的论文
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解决汽轮机油破乳化不合格问题论文
作者:寿光巨能热电发展有限公司解决汽轮机油破乳化不合格问题QC小组#1、#2汽轮机油自试运行起,汽轮机油在使用过程中由于运行时间较长,导致油老化变质。在2009年11月份的油质常规分析中,#2机破乳化度为86分12秒,严重超出标准,对油系统的安全运行造成了很大的威胁。
油老化后的产物大多是乳化剂,当油与水共同存在时,会引起油的乳化,破坏油的破乳化性能,致使油水不容易分离,长期运行下去容易造成系统的某些部件的锈蚀,油乳化后影响油膜的形成,导致轴承磨损、过热,甚至烧坏轴瓦,严重影响机组的安全运行。
针对该问题于2009年12月成立QC小组,小组成立后通过分析原因、采取措施,解决了问题,保证了油系统的安全稳定的运行。内容简介:
一、P-计划阶段
QC小组成立后进过分析论证、借鉴其他电厂的处理方式,结合本公司的设备运行方式,认为:
1.在汽轮机油的乳化期间,为防止油乳化对设备的危害,运行期
间尽量防止水、汽进入油中,避免油质乳化。
2.对运行中油经常进行净化处理,尽量出去油水中的水质、杂质
和固体颗粒。
3.进过分析#2汽轮机油其它指标正常,油质未深度老化,只是
在长期使用中破乳化剂耗尽,在油中添加破乳化剂即可使油水
很好的分离,不必做换油处理。
通过对汽轮机油加破乳化剂模拟实验,验证添加GPE15S-2破乳化剂的性能,实验发现,油中未出现杂质及沉淀物,通过测定油的破乳化性能效果显著,加入油中后无任何沉淀物析出,且对油质的其他理化性能无不良影响。
二、D-实施
在经过对实验结果的反复论证和小型模拟实验确定最佳添加量后,QC小组于12月12日对#2汽轮机油进行破乳化剂的添加,先将破乳化剂配臵成适当浓度的母液,再将母液注入油箱,并利用压缩机进行循环搅拌,使母液搅拌均匀。经过18小时的循环后,测定添加后的油质破乳化时间为11分13秒,其他指标均正常,油质指标全部合格,达到预期效果。
三、C-检查
经过18小时的循环后,测定添加后的油质破乳化时间为11分13秒,其他指标均正常,油质指标全部合格,达到预期效果
四、A-处理和改进
在汽轮机正常运行中对润滑油有着严格的要求,但是受运行条件的影响,油在运行中是不断老化的,油质老化对设备会产生损坏、威胁机组安全运行,严重时会造成设备事故,因此需进一步建立健全油务监督制度,加强油的监督管理和运行维护。
解决汽轮机油破乳化不合格问题QC小组 2009年12月17日