3 21尿素合成塔爆炸事故调查报告

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2005年特种设备严重以上事故及其分析(精)

2005年特种设备严重以上事故及其分析(精)

2005年特种设备严重以上事故及其分析2005年共发生特种设备严重以上事故274起,其中特大事故1起,重大事故18起,严重事故255起,共死亡301人,受伤293人,直接经济损失6964.69万元。

在274起事故中,发生锅炉、气瓶、压力容器、压力管道(下称承压类设备)事故133起,死亡94人,受伤211人,直接经济损失4065.64万元(其中“土锅炉”事故18起,死亡7人,受伤34人,直接经济损失144.41万元);发生电梯、起重机械、厂内机动车辆(机电类设备)事故141起,死亡207人,受伤82人,直接经济损失2899.05万元(其中房屋和市政起重机械事故58起,死亡114人,受伤16人,直接经济损失209.60万元)。

特种设备事故万台起数0.87;特种设备事故万台死亡人数0.97。

与2004年相比,特种设备事故总起数减少7%,其中:特大事故持平,重大事故增加13%,严重事故减少8%。

死亡人数增加1%,受伤人数减少31%,直接经济损失增加53%。

按设备类别同比,锅炉、土锅炉、气瓶、压力管道、起重机械、房屋起重机械、场(厂)内机动车辆事故起数明显减少;客运索道事故得到了遏制;压力容器、电梯、大型游乐设施事故起数有所增加,特别是电梯事故发生频率较高,同比增加91%。

上述事故中,已处理结案或由其他行政部门处理结案179起,结案率为65.3%。

其中:特大事故1起,结案率为100%;重大事故8起,结案率为44.4;严重事故170起,结案率为66.7%。

〔各省(区、市)事故发生情况〕一、事故分布情况─—特大事故1起,发生于云南;─—重大事故14起,其中:河南3起,广东、安徽各2起,河北、山西、辽宁、上海、山东、云南、新疆各1起;─—严重事故226起,其中:北京2起,天津8起,河北5起,山西3起,内蒙古3起,辽宁18起,吉林4起,黑龙江10起,上海15起,江苏20起,浙江12起,安徽省9起,福建7起,山东5起,河南11起,湖北4起,湖南5起,广东23起,广西8起,海南1起,重庆17起,四川5起,贵州2起,云南8起,西藏1起,陕西3起,甘肃6起,宁夏5起,新疆6起。

山东海明化工“318较大爆炸事故调查报告范文

山东海明化工“318较大爆炸事故调查报告范文

山东海明化工“318较大爆炸事故调查报告范文2022年3月18日9时47分,位于滨州市沾化区的山东海明化工有限公司(以下简称“海明化工”)双氧水装置氢化塔发生爆炸事故,造成4人死亡,2人受伤,直接经济损失488.2万元。

事故发生后,国家安全监管总局高度重视,迅速派员赶赴现场,指导事故救援,督导事故调查,研究防范措施。

郭树清省长、于晓明副省长迅速作出批示,要求全力抢救受伤人员,立即组织事故调查,迅速查明原因,认真做好善后工作。

省安监局李世瑛局长立即安排分管领导和有关人员赶赴现场,指导事故现场应急处置、救援和调查工作。

滨州市委、市政府及沾化区委、区政府立即启动事故应急处置预案,积极救治伤员,妥善做好善后工作。

根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定,3月18日,滨州市政府成立了由市安监局、监察局、公安局、总工会、经信委、质监局、人社局和沾化区政府有关人员组成的海明化工“3.18”较大爆炸事故调查组,开展事故调查工作。

同时邀请滨州市检察院派员参加,并聘请了特种设备、化工等方面的专家组成专家组,参加事故调查工作。

3月24日,国务院安委会办公室向省政府下达《关于对滨州市海明化工有限公司“3.18”爆炸较大事故查处实行挂牌督办的函》(安委办函[2022]24号)后,省政府成立了由省有关部门以及滨州市政府有关部门人员参加的山东海明化工有限公司“318”较大爆炸事故调查组(以下简称事故调查组),在滨州市前期调查基础上,组织开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证,查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。

同时,针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了事故防范措施建议。

现将有关情况报告如下:一、基本情况(一)事故单位情况海明化工现有职工400余人,占地480余亩,现有10万吨/年双氧水等9套生产装置。

2021年化工厂事故案例分析

2021年化工厂事故案例分析

事故案例目录欧阳光明(2021.03.07)第一章:火灾事故案例错误!未定义书签。

一:淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故3二:山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故4三:济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故6四:菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄蕴藏库11.23 爆燃事故8五:吉林化学工业公司化肥厂火灾事故10六:锅炉长期高负荷运行引发火灾事故12七;制度不全操纵不当引发爆燃事故“.9.28”燃爆事故15八:爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾16九:一起氧气管道燃爆事故17十:兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故21十一:某化工厂动火办法不完善气柜方箱着火事故24第二章:爆炸事故26一:山西某化工厂压力容器爆炸事故案例26二:安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸27三:山东博康年夜地工贸有限公司“7.27”爆炸事故28四:年夜庆石油化工总厂.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故阐发29五:某银矿空气压缩机油气别离储气箱爆炸33六:某石化总厂化工一厂换热器爆炸34七:山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故36八:锅炉炉膛煤气爆炸事故案例39九:山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故41十: 动火前检查欠详作业中爆炸伤人43第三章:中毒事故44一; 山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故44二:山东滨化集团化工公司“4.15”氮气窒息事故48三:山东阿斯德化工有限公司“8.6”一氧化碳中毒事故49四; 淄博市周村区“5.21”危化品槽罐车中毒死亡事故51五: 莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故52六:苯中毒事故案例57七:制度不执行,入罐作业酿事故59八:某化工厂急性硫化氢中毒事故阐发60九:二氧化硫中毒事故案例62十: 河南濮阳中原年夜化集团有限责任公司“2.23”较年夜中毒窒息事故66第一章:火灾事故案例一:淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故6月16日16时30分左右,淄博中轩生化有限公司黄原胶技改项目提取岗位一台离心机在由生产厂家浙江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕进行检修完毕,试车过程中产生闪爆,并引起火灾,造成7人受伤,直接经济损失12万元。

201508英国某己内酰胺公司爆炸事故调查报告

201508英国某己内酰胺公司爆炸事故调查报告

英国某己内酰胺公司爆炸事故调查报告1974年6月1日16时许,英国某公司发生爆炸事故,造成厂内28人死亡,36人受伤,厂外53人受伤。

损失达2.544亿美元。

一、工厂及生产过程简介英国傅立克斯镇某己内酰胺公司,位于英格兰中东部,占地约242811m2,员工约550人。

该公司为一以生产己内酰胺和硫酸铵肥料为主的工厂,且为英国仅有的一家“尼龙6”原料制造厂。

该厂成立于1964年,1967年完成第一套以酚为原料的己内酰胺生产装置,生产能力为2万t/a。

该装置生产后不久即开始筹建第二套年产量为5万t己内酰胺生产装置,并以环己烷为原料,采用磷酸羟胺法,于1972年另建新车间开始该套装置的生产。

该公司主要生产车间有合成氨、发烟硫酸制造、空分、胺制造、氢制造。

环己烷车间包含了一串联式的6座氧化反应槽,以环己烷为原料制成己内酰胺。

其制造过程中,首先将环己烷在6个串联的氧化反应槽中,以辛酸盐(caprylic acid)为触媒,经空气氧化成环己酮和环己醇,再转变成己内酰胺。

反应后液体的成分是:94%(mol)的环己烷;6%(mol)的含有环己酮和环己醇及别的一些副产物。

正常情况下,此为液相反应温度。

温度为155度,压力为0.86MPa。

6座氧化反应槽以串联形式排列,氧化反应槽外壳为1.27cm厚的碳钢,以0.32cm厚的不锈钢为内衬。

为使前一氧化反应槽内氧化不完全的环己烷在下一氧化反应槽内继续氧化,两座氧化反应槽之间装设有72cm的溢流管,并用伸缩接头相连接,以防胀缩所产生的问题。

前后两座氧化槽之间有18cm的高度差,以使氧化反应槽内的液体可以凭自身重力流向下一氧化反应槽。

氧化反应槽内的空气和触媒都自槽顶以管子直接通入槽底。

槽内充满着高度约与溢流管同高的环己烷。

液面上端的气相则充满着环己烷、氮气和反应所残余的氧气。

气体可由氧化反应槽顶部的排气管排出后依次经过热交换器、冷却洗涤塔、吸收塔,最后至废气燃烧塔。

环己烷蒸气流经冷却洗涤塔和吸收塔时,被冷凝回收再利用。

2024年尿素合成塔安全运行管(三篇)

2024年尿素合成塔安全运行管(三篇)

2024年尿素合成塔安全运行管xx年3月21日晚21时,鲁西化工集团第三化肥厂尿素合成塔又出现恶性事故,虽然事故原因有待调查,但事故发生之后,各尿素生产企业引起了高度重视,强化了尿素塔的安全运行管理,以期避免类似事故的再度发生。

笔者结合临泉化工股份有限公司6万t/a尿素合成装置谈一下尿素合成塔安全运行管理。

一、设备结构与参数1.水溶液全循环法尿素合成工艺中尿素合成塔是6万t/a尿素的关键设备,经过改造已突破15万t,该设备内衬是由公称尺寸8mm厚的316L尿素级不锈钢材料制成,外壁是一高压筒体保护承压,其内有3块旋流板及多孔板或球帽型塔盘若干分成反应区,原料液氨、二氧化碳和氨基甲酸铵从塔底进入,由于它在高温、高压和强腐蚀介质的条件下使用,如使用不当,极易损坏衬里,造成泄漏。

2主要技术参数设计压力:21.56MPa工作压力:19.6MPa试验压力:26.95MPa容器类别:Ⅲ设计温度:190℃工作温度:188±2℃容积:23m3公称尺寸:φ1200mm×21565mm二、安全运行管理小氮肥行业尿素装置大都在“七五”前后建设起来的,尿素合成塔运行周期在xx年左右,有的已经运行xx年,在安全运行管理方面也积累摸索了一些经验(也可以说有些是教训),合成塔的操作维护检修规程必须严格执行!否则就会降低的使用寿命,造成较快的腐蚀损坏。

1.开停车管理塔内的升温升压、降温降压速度要缓慢。

在开车时,塔内温度小于100℃时,升温速率应为6~8℃/h,塔内温度大于100℃时,升温速率应不大于12℃/h,外壁温度由常温突升时每小时不得超过50℃;在停车时,塔内温度大于100℃时,降温速率不大于30℃/h,塔内温度小于100℃时,降温速率应在8~10℃/h,短停封塔时间不得超过24h,如果超过24h或塔内压力低于12MPa时应作排塔处理。

2.定期监测管理(1)对合成塔检漏蒸汽的监测是发现衬里是否损坏的重要手段,每班应对各检漏管内的冷凝液进行酚酞滴定测试,如发现红或微红,应及时查找原因,其氨含量应小于0.01%(m/m),当大于0.1%时,应停车排放。

3 21尿素合成塔爆炸事故调查报告

3 21尿素合成塔爆炸事故调查报告

“3 21”尿素合成塔爆炸事故调查报告2005年3月21日21时20分左右,平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司发生尿素合成塔爆炸事故。

本次事故共造成4人死亡,32人受伤,截至3月28日直接经济损失约780万元。

3月22日济南市人民政府成立了由济南市安监局牵头,市质监局、监察局、总工会、公安局、平阴县人民政府等部门参加的平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司“321”尿素合成塔爆炸事故调查组,并邀请山东省安泰化工压力容器检验中心、济南石油化工设计院和明水化肥厂等单位有关专家参与事故调查。

事故发生经过2005年3月21日,中班接班后生产稳定,合成氨生产能力17.5机,尿素正常负荷0.75MPa。

21时20分左右,尿素合成塔突然发生爆炸并起火。

整个尿素车间主框架燃起大火,由十个筒节组成的尿塔塔体断为三段,由上而下第十节在原地与基础连接,第九节向西南方向打入框架二楼楼梯方向,第一节至八节整体向东北方向飞出约86m,落至造气车间前,将外管架上的部分蒸汽、软水、提氢等管道砸断,坠入地下七、八米深。

爆炸产生的强烈冲击波使尿素车间主框架遭到严重破坏,并且摧毁了生产厂区内的大部分门窗玻璃。

当班调度员在铜洗岗位听到爆炸声后,意识到发生了事故,启动应急救援预案,用对讲机向值班长下达了紧急停车指令。

并赶到大压缩机岗位,要求停压缩机时不准开近路和放空,防止发生意外事故。

在确认压缩机全部停机后,又通知总配电室电工拉闸停罗茨鼓风机。

此时,供气值班长汇报造气炉均已安全停炉,并封死了气柜进出口水封,断开尿素配电室的电源。

在全厂停车结束后,平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司领导组织人员到尿素车间主框架进行救援和灭火。

21时50分左右,尿素车间主框架火势得到控制。

22时左右,厂防化连协助消防队将大火彻底熄灭,由于平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司制订了事故应急救援预案,并在日常定期演练,事故发生时充分发挥应急救援预案的作用,避免了事故的扩大。

事故调查情况1.现场勘查情况爆炸使塔体断为三部分,第一部分是基座,沿第十筒节环焊缝上侧环向断裂,在原地与基础连接,基座严重变形向南偏西45。

尿素合成塔爆炸事故分析与安全生产技术

尿素合成塔爆炸事故分析与安全生产技术

尿素合成塔爆炸事故分析与安全生产技术刘建章(中薪油武汉化工工程技术有限公司,湖北武汉430223)摘要:就目前的情况来看,在尿素生产过程中还会受到很多因素的影响,从而使得尿素合成塔设计、制造、使用、维护、检修方面还存在很多问题,尤其是很多氮肥企业没有认识到设备本质的重要性,从而没有投入相应的资金和设备在其中,从而使得整体的管理水平出现很多问题,直接影响安全生产,因此进一步加强对其的研究非常有必要。

关键词:故障;缺陷;事故分析1在役尿素合成塔特点1.1在役尿素合成塔结构特点如今,对于役尿素合成塔结构的组成形式主要是单层和多层板包扎卷制,踏面都是在属于内衬不锈钢(或钛材)衬里其中的一种。

对于单层承压筒体结构在应用的过程中会受到太多因素的影响,而多层承压筒体结构因为会受到很多因素的影响,因此其又分为了以下几种结构:(1)对于单个筒节多层包扎焊接结构其最大的特点是内衬的长度有一定的范围,主要是8~11mm。

我国目前大部分都是使用这种形式,其最早是在七十年代引进美荷型化肥装置,在后来的发展中我国的尿素合成塔也几乎是这种形式。

(2)多层热套筒体结构。

该种类型的组成主要是有3层40毫米的筒体热套加工,如今在我国被广泛的应用有3台。

(3)碳钢内筒导衬包扎结构。

对于该种类型的组成主要有2个部分,即12mm厚衬筒和6层卷板,目前在应用的过程中是通过使用焊接收缩来有效的保障整体的强度,因此被广泛的应用于日本型大化肥装置中。

1.2尿素合成塔结构特点分析在进行单层承压筒体结构尿素合成塔应用的时候需要考虑多个方面的因素,即制造热处理、检测能力方面,从而才能够更好的确保整体的成本。

如今,社会的快速发展,进一步带动了化工工艺的发展,在进行尿素合成塔操作的时候必须要有效的控制压力和温度,从而能合理的控制各个包扎强度,因此对于高成本的单层筒体结构塔的使用非常少。

多层包扎筒体结构尿素合成塔已经被广泛的应用于国外,其技术也比较的成熟。

河北克尔化工爆炸事故、(1)

河北克尔化工爆炸事故、(1)

河北克尔化工有限公司“2·28”重大爆炸事故调查报告引言:2012年2月28日9时4分,位于河北省石家庄市赵县工业园区生物产业园内的河北克尔化工有限公司生产硝酸胍的一号车间发生爆炸,造成25人死亡、4人失踪、46人受伤。

整个车间被全部炸毁,北侧地面被炸成一个中心深度为3.67m的椭圆形爆坑。

车间主体横梁被炸飞116.6m。

一车间西侧的20m3半挂罐车,撞在二车间二层框架顶部后翻转坠下。

北侧相邻60m的围墙被推倒。

经计算,事故爆炸总量相当于6.05tTNT(三硝基甲苯,即黄色炸药)。

这是一起因严重违反操作规程、擅自提高导热油温度,导热油泄漏着火后处置不当而引发的生产安全责任事故。

事故发生后,国务院、国家安全监管总局、省委省政府高度重视。

张德江副总理,原国家安全监管总局骆琳局长,国家安全监管总局孙华山副局长,省委张庆黎书记,省政府张庆伟省长,省委常委、石家庄市委孙瑞彬书记,省政府张杰辉副省长,省安全监管局高圣先局长等领导分别作出重要批示,对事故救援和调查处理等工作提出明确具体的要求。

张庆伟省长第一时间赶赴医院看望慰问受伤人员,并对事故应急处置作出重要指示。

省委常委、石家庄市委孙瑞彬书记,省政府张杰辉副省长,省安全监管局高圣先局长,石家庄市政府姜德果市长等领导赶赴事故现场,组织成立现场应急指挥部,协调有关救援队伍开展现场搜救和清理工作。

国家煤监局彭建勋副局长、国家安全监管总局王浩水司长、国家应急救援指挥中心李万春副主任赴现场指导应急救援和事故调查工作。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定,2月29日,河北省人民政府成立了由张杰辉副省长任组长的河北克尔化工有限公司“2·28”重大爆炸事故调查领导小组和由省安全监管局高圣先局长任组长的事故调查组,对事故展开全面调查。

事故调查组由省安全监管局牵头,省监察厅、省公安厅、省总工会和石家庄市人民政府有关人员组成,邀请省人民检察院派员参加,并聘请有关专家参与调查。

压力容器常见事故类型与典型案例

压力容器常见事故类型与典型案例

压⼒容器常见事故类型与典型案例压⼒容器常见事故类型与典型案例2.3.1我国特种设备事故基本情况1.我国近年以来事故统计情况(1)2001年以来我国特种设备事故情况2001年~2013年以来的特种设备事故统计情况见表2.1。

2004~2013年我国特种设备万台事故率(万台年事故起数)见图2.1。

2004年~2013年我国特种设备万台死亡率(万台年死亡⼈数)情况见图2.2。

表2.1 2001年-2013年我国特种设备事故情况图2.1 2004~2013年我国特种设备万台年事故率(万台年事故起数)图2.2 2004~2013年我国特种设备万台死亡率(万台年死亡⼈数)(2)2013年我国特种设备事故情况2013年,全国共发⽣特种设备事故227起、死亡289⼈、受伤274⼈,全年未发⽣特种设备重特⼤事故。

与2012年相⽐,事故起数减少1起,下降0.44%;死亡⼈数减少2⼈,下降1.03%;受伤⼈数减少80⼈,下降22.60%。

全国万台设备死亡⼈数为0.46,与2012年相⽐下降11.03%,较好地实现了国务院安委会下达的万台设备死亡⼈数不超过0.51的控制⽬标。

从总体上看,全国特种设备安全形势总体平稳。

2.近年来特种设备事故的主要特点与发⽣的原因(1)近年来特种设备事故的主要特点从特种设备⾏业和环节来看,特种设备事故主要发⽣在制造业、服务业、建筑业的使⽤环节。

锅炉事故主要发⽣在⾷品、⽊材加⼯制造业以及洗浴等服务业;压⼒容器事故主要发⽣在化⼯、建材制造业,⽓瓶事故主要发⽣在化⼯、建筑和燃⽓⾏业;压⼒管道事故主要发⽣在化⼯和⾷品加⼯业;电梯事故主要发⽣在建筑安装、商场、宾馆、居民住宅;起重机械事故主要发⽣在机械、冶⾦、建材、造船等制造业和建筑业、物流业;场(⼚)内专⽤机动车辆事故主要发⽣在冶⾦、建材制造业和物流业;⼤型游乐设施事故主要发⽣在公园和景区。

从地区分布来看,近年来西部省份事故增加较快,如2010年发⽣在东、中、西部地区的特种设备事故分别占事故总数的57%、22%、21%。

危险化学品生产环节典型事故分析

危险化学品生产环节典型事故分析

危险化学品生产环节典型事故分析一、事故基本情况(一)聊城市莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故2002年7月8日凌晨0点20分,一辆车号为鲁P-01568的20吨液氨罐车,在莘县化肥有限责任公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装,到凌晨2点左右灌装基本结束时,押运员谢甲文在关闭灌装阀门过程中,液氨连接导管突然破裂,大量液氨泄漏。

驾驶员王伦芝吩咐押运员谢甲文立即关闭灌装区西侧约64米处的紧急切断阀,自己迅速赶到罐车尾部,对罐车的紧急切断装置采取关闭措施(后经鉴定该装置失灵),一边与厂值班人员联系并电话报警。

2时09分,莘县公安局接到报警,立即出警,迅速组织抢险和群众疏散。

聊城市及相邻县的公安消防部门也迅速调集警力,赶赴现场参加救援。

现场救护队员组成了救人、堵漏、器材供应、供水、救援保障和现场警戒六个小组,展开抢险救援工作。

搜救工作一直持续到6时30分,共解救遇险人员102人,疏散群众2000余人。

这起事故共泄漏液氨约20.1吨,造成15人死亡(其中当时死亡13人,后经抢救无效死亡2人),重度中毒22人,直接经济损失约72万元。

液相连接导管突然破裂是造成事故的直接原因,液氨罐车上的紧急切断装置失灵是事故扩大的主要原因,企业安全管理制度和责任不落实是发生事故的重要原因。

(二)山东峄山化工集团有限公司金乡尿素厂“9.15”液氨泄漏事故山东峄化集团金乡尿素厂尿素车间五楼氨冷凝器的下液管至缓冲槽之间的法兰短管(Φ108*4,短管长度为110毫米)曾于2002年7月31日、8月22日两次出现漏点,发生泄漏,均组织人员进行了“注胶堵漏”处理。

9月13日,发现该漏点又发生泄漏,经反复研究,于9月15日7点多钟开始实施堵漏,由于现场液氨泄漏较重,抢修人员均带滤毒罐式防毒面具,穿皮衩裤、橡胶靴、雨衣。

9时许,发生液氨泄漏。

作业现场五人徐新立、李志奎、张建国、李忠良、张福全被紧急送往金乡县第一人民医院。

徐新立、李志奎、张建国当日经抢救无效死亡。

平阴鲁西化工尿素合成塔爆炸事故

平阴鲁西化工尿素合成塔爆炸事故

平阴鲁西化工尿素合成塔爆炸事故
事故经过:
2005年3月21日21时20分左右,尿素合成塔突然发生爆炸并起火。

整个尿素车间主框架燃起大火,由十个筒节组成的尿塔塔体断为三段,由上而下第十节在原地与基础连接,第九节向西南方向打入框架二楼楼梯方向,第一节至八节整体向东北方向飞出约86m,落至造气车间前,将外管架上的部分蒸汽、软水、提氢等管道砸断,坠入地下七、八米深。

爆炸产生的强烈冲击波使尿素车间主框架遭到严重破坏,并且摧毁了生产厂区内的大部分门窗玻璃。

事故原因:
这起事故是由于中国石化集团南京化学工业公司化工机械厂制造的尿素合成塔的质量(包括制造和服务)原因造成爆炸导致的重大
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蒸汽冷凝液槽(尿素装置)爆炸事故分析

蒸汽冷凝液槽(尿素装置)爆炸事故分析

蒸汽冷凝液槽(尿素装置)爆炸事故分析1999年2月9日21时29分,四川一家化工企业的6万t/a水溶液全循环素装置,在系统开车过程中,蒸冷凝液槽发生爆炸,蒸汽冷凝液槽及其连接管线被炸断,所幸未对人员造成伤害。

系统被迫紧急停车处理,从邻近一停产尿素厂将其蒸汽冷凝液槽移来使用,影响生产约2天,若重新制作蒸汽冷凝液槽,影响生产的时间将更长。

为了杜绝类似事故的发生,并从中吸取深刻的教训,现将该事故进行分析。

一、事故发生经过99年2月9日21时29分,尿素厂区操作人员突然听到一声巨响(该厂生活区人员也听见),并有大量的蒸汽将尿素厂房一楼笼罩,立即停车。

经检查发现,蒸汽冷凝液槽已被炸飞,锥形筒体飞至37m外的厂区道路上,底盖飞出近3 0m撞在办公楼四楼通道的窗户铁栏杆上,反弹落入楼下的草坪中;蒸汽冷凝液槽平台的护栏被撞断的2段飞越五层高的办公楼,落入60m久的生活区大门外。

二、事故原因分析是什么原因引起这次爆炸事故的发生,该厂对尿素系统进行了详细检查分析。

该装置于1993年6月建成投产,后一直处于正常运行之中,系统开停车数十次,均未发生意外。

从事故现场检查发现,装满水的蒸汽冷凝液槽飞出几十米,可见爆炸威力之巨大,从爆炸后设备变形情况看,应属由超压引起的物理爆炸,而引起超压的原因又有如下三个方面:1、中压蒸汽进入蒸汽冷凝液槽造成严重超压1999年2月9日早班,因蒸发造粒管线堵塞,蒸发转循环,尿素全部送入液槽(18m3)贮存。

9时左右,因合成氨系统的原因,系统被迫全线停车处理,尿塔排放的尿液再次进入尿液槽,排放完毕后系统检修。

20时,系统开车。

在系统开车氨升压的过程中,氨预热器需用蒸汽加热,蒸汽冷凝后送入蒸汽冷凝液槽,总控操作人员通知泵房操作人员,引蒸汽入氨预热器,并用氨预热器下面的蒸汽疏水器主线调节预热器出口氨温度,该操作工到达现场后,错误地将疏水器副线,正常生产中流通蒸汽冷凝液全开,造成大量中压蒸汽经氨预热器还未冷凝就时入冷凝液槽,加之总控人员对氨预热器出口温度无明显变化的情况未及时发现和进行分析原因,而一味要求提高入尿素界区蒸汽压力,导致冷凝液槽内压力不断上涨。

平阴鲁西化工2005年3月21日尿素合成塔爆炸事故

平阴鲁西化工2005年3月21日尿素合成塔爆炸事故

平阴鲁西化工2005年3月21日尿素合成塔爆炸事故
事故经过:2005年3月21日21时20分左右,尿素合成塔突然发生爆炸并起火。

整个尿素车间主框架燃起大火,由十个筒节组成的尿塔塔体断为三段,由上而下第十节在原地与基础连接,第九节向西南方向打入框架二楼楼梯方向,第一节至八节整体向东北方向飞出约86m,落至造气车间前,将外管架上的部分蒸汽、软水、提氢等管道砸断,坠入地下七、八米深。

爆炸产生的强烈冲击波使尿素车间主框架遭到严重破坏,并且摧毁了生产厂区内的大部分门窗玻璃。

事故原因:这起事故是由于中国石化集团南京化学工业公司化工机械厂制造的尿素合成塔的质量(包括制造和服务)原因造成爆炸导致的重大人员伤亡和财产损失的责任事故。

事故教训:1、中国石化集团南京化学工业公司化工机械厂应认真吸取事故教训,严格贯彻国家有关标准规范,强化责任,切实把设备产品质量放在企业工作的首位来抓,严格防止不合格的压力容器设备进入市场;2、平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司要吸取这次事故教训,严格生产设备购入,加强设备技术档案管理。

对购入的压力容器设备要严格审查产品设计制造图纸和使用技术说明书等技术资料,定期停车检修,确保生产安全;3、安监、质监部门要严格依照《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《特种设备安全监察条
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化工火灾事故案例分析题及参考答案

化工火灾事故案例分析题及参考答案

化工火灾事故案例分析题及参考答案×年×月×日17时35分,某化工企业发生一起重大火灾事故,火灾烧毁了部分电缆和仪表线路,造成企业生产中断一天多,所幸未伤人。

事故经过:5月21日为周末,白天三班人员接班后,企业5机运行,合成氨、尿素系统均运转正常。

交接班时,合成车间白班班长对三班工长交班:工艺、设备都正常,只是外委施工单位白天要加班干活,搞直径为800mm氨合成塔的并网前的配管工作,如要动火,要办理动火手续,并同时要监护好。

5月21日16时30分,外委施工人员要在2号循环机北侧处动火割二楼蓖子板,以便800mm 合成塔与循环机配管。

当班班长让本班分析工取样分析,合格后,拉来胶皮管通上蒸汽,并同时提来灭火器。

准备工作做好之后,外委施工人员动火割金属网状篦子板。

按要求需割开5个孔,前4个孔顺利割开,割至第5个孔时,监护人即当班班长发现下面循环机出口三通法兰处有火苗,忙命停止动火,2人分别用蒸汽和灭火器灭火。

但灭火无效,火势越来越大,火苗上窜约有lm高。

凭经验,当班班长迅速作循环机停机处理,但火势仍无法控制,上窜的火苗烘烤旁边的管道,致使又出现2处法兰冒火现象。

喷出的火焰将厂房内的电缆引燃,厂房二楼浓烟弥漫。

当班人员迅速作全厂紧急停车处理,并通知调度及有关领导。

厂调度迅速报了火警。

在消防官兵的配合下,大火于18时30分扑灭。

一、单项选择题1.《安全生产法》第二十四条规定,生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的()。

必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

A.生活设施B.福利设施C.安全设施D.环保设施2.《危险化学品安全管理条例》规定,该厂应当对生产、储存、使用剧毒化学品的装置每年进行一次安全性评价,生产、储存、使用其他危险化学品的装置每()年进行一次安全性评价。

A.半B.1C.2D.33.如果该厂生产装置为新建项目,在开工试运行后进行安全验收评价,应依据的技术文件是该项目的()。

2000-2016年中国石油炼化企业典型事故案例2000-2016(本站推荐)

2000-2016年中国石油炼化企业典型事故案例2000-2016(本站推荐)

2000-2016年中国石油炼化企业典型事故案例2000-2016(本站推荐)第一篇:2000-2016年中国石油炼化企业典型事故案例2000-2016(本站推荐)2000-2016年中国石油炼化企业典型事故案例汇编2017年12月前言中国石油辽阳石化公司(以下简称“辽阳石化”)一直以来都非常重视对事故事件的管理,特别是中国石油炼化企业的典型事故,值得汲取事故教训,防患于未然。

为使广大基层员工能对这些典型事故有广泛深入的了解,从中汲取教训,警钟长鸣,避免同类事故重复发生,本书编写组从2000-2016年中国石油炼化企业发生的事故中筛选出96起典型事故案例进行了汇编,作为基层员工的培训教材。

本书在编写过程中,以尊重事故报告为原则,尽量使用正式的事故报告,着重描述事故经过、原因分析、防范措施等要素,并配以事故现场的照片,隐去了当事人的真实姓名,删去了对事故责任者追究的部分。

本书的编制与印发将为辽阳石化专业技术人员提供学习素材,也希望能为中国石油炼化企业基层班组教育提供实用、有效的培训素材。

忠心希望大家能够仔细地阅读和学习书中的每一个事故案例,将自身置于事故的背景中思考一下:当您身处于事故当事者的情况下,您会怎么做,会不会犯同样的错误。

忠心希望您可以从每一起事故中汲取教训,纠正自身的一些不安全行为或习惯,使自己在今后的工作中自觉遵守公司的规章制度,并且主动关注、关心身边同事的安全。

这是我们编写本书的目的。

本书在编写过程中得到了辽阳石化安全环保处、环保监督中心、烯烃厂等单位的大力支持,在此表示衷心感谢!由于时间关系,有些事故案例未被收录其中,有些案例的内容也经过编写组重新处理难免有误,还请广大读者批评指正。

2017年12月编者目录2000年事故案例 (1)“4.27”反应釜紧急泄料阀脱开物体打击事故...............................................................2 “9.21”碳四罐罐底阀门排出物爆炸着火事故...............................................................7 “12.12”空分装置冷箱设备爆炸事故.. (8)“12.22”无防护作业氰化物中毒事故...........................................................................10 2001年事故案例.. (11)“8.3”消防泵房内吸烟闪爆事故...................................................................................12 “8.28”检修氨调节阀中毒事故.....................................................................................13 “9.5”检修氨调节阀中毒事故.......................................................................................16 “9.26”吊装口坠落事故. (19)“10.12”劣质阀门法兰断裂事故...................................................................................21 “11.5”违规使用螺栓泵盖崩开事故.............................................................................23 2002年事故案例.. (25)“2.23”设计、施工留隐患干燥器爆炸事故.................................................................26 “5.24”带电操作触电事故.............................................................................................30 “6.12”违章操作触电事故 (32)“8.27”违规排放硫化氢中毒事故.................................................................................34 “9.2”污水排放工艺不合理硫化氢中毒事故...............................................................38 “10.2”设计隐患消音器爆裂着火事故.........................................................................39 “10.26”清理原油储罐火灾事故...................................................................................42 “11.27”违章处理放空阀氰化物中毒事故...................................................................44 2003年事故案例.. (47)“2.7”叉车车辆伤害事故...............................................................................................48 “4.18”翻越天桥栏杆高处坠落事故.. (49)-I-“4.20”刹车失灵油罐车脱轨颠覆.................................................................................50 “5.7”私用油、电火灾事故...........................................................................................52 “9.11”加热炉闪爆事故.................................................................................................53 “9.12”减压炉爆炸事故. (55)“10.3”锅炉制粉系统爆炸事故.....................................................................................57 “12.29”处理缠丝机械伤害事故...................................................................................59 2004年事故案例.. (60)“7.8”管线破裂油品泄漏着火事故...............................................................................61 “8.1”拆卸冷却器残留油气爆燃着火事故...................................................................63 “9.6”垫片呲裂氢气泄漏着火事故...............................................................................65 “10.27”罐顶违章动火爆炸事故.. (67)“12.30”气化炉超温爆炸事故.......................................................................................69 2005年事故案例.. (71)“2.16”气化炉超温爆炸事故.........................................................................................72 “3.3”喷溅卸油污油罐爆燃事故.. (74)“3.7”不停机处理包装线机械伤害事故.......................................................................76 “6.24”违章清洗烷基铝换热器爆炸事故.....................................................................77 “9.15”违章进罐窒息事故 (78)“11.13”违章操作装置爆炸事故...................................................................................79 2006年事故案例.. (81)“1.16”误入皮带内机械伤害事故.................................................................................82 “5.9”不停机处理落地料机械伤害事故.......................................................................84 “5.29”违章操作火灾事故.............................................................................................88 “6.28”检修质量缺陷火灾事故. (91)“7.7”清釜作业闪爆事故...............................................................................................93 “8.14”系统超压爆炸着火事故. (97)-II-“12.11”凝结水罐爆炸事故...........................................................................................99 2007年事故案例 (101)“2.6”再沸器憋压泄漏火灾事故.................................................................................102 “6.12”压缩机闪爆事故...............................................................................................105 “9.7”高压水冲洗设备物体打击事故.........................................................................108 “12.28”打包机机械伤害事故.....................................................................................110 2008年事故案例 (112)“1.7”空冷器检修着火事故.........................................................................................113 “1.19”采暖泵站CO中毒事故. (116)“9.12”设计缺陷闪爆事故。

2005年特种设备严重以上事故及其分析(精)

2005年特种设备严重以上事故及其分析(精)

2005年特种设备严重以上事故及其分析2005年共发生特种设备严重以上事故274起,其中特大事故1起,重大事故18起,严重事故255起,共死亡301人,受伤293人,直接经济损失6964.69万元。

在274起事故中,发生锅炉、气瓶、压力容器、压力管道(下称承压类设备)事故133起,死亡94人,受伤211人,直接经济损失4065.64万元(其中“土锅炉”事故18起,死亡7人,受伤34人,直接经济损失144.41万元);发生电梯、起重机械、厂内机动车辆(机电类设备)事故141起,死亡207人,受伤82人,直接经济损失2899.05万元(其中房屋和市政起重机械事故58起,死亡114人,受伤16人,直接经济损失209.60万元)。

特种设备事故万台起数0.87;特种设备事故万台死亡人数0.97。

与2004年相比,特种设备事故总起数减少7%,其中:特大事故持平,重大事故增加13%,严重事故减少8%。

死亡人数增加1%,受伤人数减少31%,直接经济损失增加53%。

按设备类别同比,锅炉、土锅炉、气瓶、压力管道、起重机械、房屋起重机械、场(厂)内机动车辆事故起数明显减少;客运索道事故得到了遏制;压力容器、电梯、大型游乐设施事故起数有所增加,特别是电梯事故发生频率较高,同比增加91%。

上述事故中,已处理结案或由其他行政部门处理结案179起,结案率为65.3%。

其中:特大事故1起,结案率为100%;重大事故8起,结案率为44.4;严重事故170起,结案率为66.7%。

〔各省(区、市)事故发生情况〕一、事故分布情况─—特大事故1起,发生于云南;─—重大事故14起,其中:河南3起,广东、安徽各2起,河北、山西、辽宁、上海、山东、云南、新疆各1起;─—严重事故226起,其中:北京2起,天津8起,河北5起,山西3起,内蒙古3起,辽宁18起,吉林4起,黑龙江10起,上海15起,江苏20起,浙江12起,安徽省9起,福建7起,山东5起,河南11起,湖北4起,湖南5起,广东23起,广西8起,海南1起,重庆17起,四川5起,贵州2起,云南8起,西藏1起,陕西3起,甘肃6起,宁夏5起,新疆6起。

硫酸事故案例

硫酸事故案例

08年重大事故:1.1月1日,山西省太原华原化工有限公司发生中毒,造成3人死亡事故;2.1月13日,云南省昆明市云天化国际化工股份有限公司三环分公司硫磺粉爆炸,造成7人死亡、7人重伤、25人轻伤。

;3.1月15日,浙江省金华市浙江武义博阳实业有限公司发生火灾和燃爆事故,造成4人死亡;4.1月19日,重庆市重庆特斯拉化学原料有限公司“1.9”窒息事故;5.山西省太原市山西晋安科贸有限公司在拆除废旧危险化学品储罐时,没有对储罐进行置换,没有清理库房地沟和地面大量残油,没有进行作业场所动火分析、办理动火作业许可证,气割作业时发生爆炸,造成4人死亡、4人受伤事故。

6.6月3日,茂名石化“6.3”火灾事故;一、事故基本情况(一)聊城市莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故2002年7月8日凌晨0点20分,一辆车号为鲁P-01568的20吨液氨罐车,在莘县化肥有限责任公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装,到凌晨2点左右灌装基本结束时,押运员谢甲文在关闭灌装阀门过程中,液氨连接导管突然破裂,大量液氨泄漏。

驾驶员王伦芝吩咐押运员谢甲文立即关闭灌装区西侧约64米处的紧急切断阀,自己迅速赶到罐车尾部,对罐车的紧急切断装置采取关闭措施(后经鉴定该装置失灵),一边与厂值班人员联系并电话报警。

2时09分,莘县公安局接到报警,立即出警,迅速组织抢险和群众疏散。

聊城市及相邻县的公安消防部门也迅速调集警力,赶赴现场参加救援。

现场救护队员组成了救人、堵漏、器材供应、供水、救援保障和现场警戒六个小组,展开抢险救援工作。

搜救工作一直持续到6时30分,共解救遇险人员102人,疏散群众2000余人。

这起事故共泄漏液氨约20.1吨,造成15人死亡(其中当时死亡13人,后经抢救无效死亡2人),重度中毒22人,直接经济损失约72万元。

液相连接导管突然破裂是造成事故的直接原因,液氨罐车上的紧急切断装置失灵是事故扩大的主要原因,企业安全管理制度和责任不落实是发生事故的重要原因。

历史上10月份化工企业事故(定稿)

历史上10月份化工企业事故(定稿)

历史上10月份化工企业事故情况通报近日,省安监局通报了滨州市滨农科技有限公司“9.29”爆燃事故和潍坊市高密同利化工有限公司“10.6”聚合反应釜爆炸事故,对当前化工安全生产工作提出了要求。

各化工企业要认真吸取事故教训,举一反三,严格按照各级要求,深入开展“六打六治”打非治违专项行动和安全生产攻坚工作,全员深入排查治理隐患,确保实现安全年。

1、2014年9月29日,滨州市滨农科技有限公司二甲戊乐灵生产车间发生爆燃事故,爆炸引起大火延烧近4个小时。

初步分析事故发生的原因是:发生爆炸的粗脱釜之前一直作为硝化和脱亚硝工序的反应釜,投料前未进行清洗,加之连续粗蒸七批次未排放釜底残留物,致使釜内含有硝基、亚硝基化合物的物料积聚分解发生爆炸。

初步调查发现:企业擅自变更生产工艺。

将废水回收二氯乙烷溶剂的工艺流程,由原先的水洗变更为水洗后再用粗脱釜脱溶回收;没有对利用粗脱釜进行脱溶回收溶剂这一工艺变更进行安全风险分析,没有制定相关工艺操作规程和安全操作规程。

另外,企业还存在违章指挥,冒险作业,安全设施不完善,教育培训不到位等问题。

二甲戊乐灵车间主任在明知蒸馏多次的废水非常危险情况下,仍安排工人进行冒险作业。

发生爆炸的生产工艺属于蒸馏工艺,未按照蒸馏工艺相关规定安装自控联锁装臵;工艺变更后没有对操作员工进行安全培训。

2、2014年10月6日,潍坊市高密同利化工有限公司合成橡胶车间聚合反应釜发生爆炸,爆炸波及周围半径300米左右,部分民房、经营门店的门窗玻璃被震碎。

初步分析事故发生的原因是:反应温度控制过高,聚合反应失控,致使物料(丙烯腈和丁二烯)喷射式泄漏,产生静电导致爆炸起火。

调查发现:聚合反应釜安全阀下部的闸阀处于关闭状态,无法起到卸压作用;聚合釜与脱盐水管线联通的根部阀填料盖,在高压下密封失效造成泄漏;当班操作工在发现装臵反应异常时才开始配制中止剂,失去及时中止反应的时机;压缩空气的储气罐没有处于备车状态,在聚合釜压力急剧升高情况下,无法压入中止剂,失去了控制反应的能力;DCS自动控制措施不落实,聚合釜的远传温度计长期失灵,且没有设臵压力远传报警连锁;装臵管道采用的法兰、螺栓不符合规范要求。

3·21”尿素合成塔爆炸事故调查报告

3·21”尿素合成塔爆炸事故调查报告

3·21”尿素合成塔爆炸事故调查报告2005年3月21日21时20分左右,平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司发生尿素合成塔爆炸事故。

本次事故共造成4人死亡,32人受伤,截至3月28日直接经济损失约780万元。

3月22日济南市人民政府成立了由济南市安监局牵头,市质监局、监察局、总工会、公安局、平阴县人民政府等部门参加的平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司'3·21'尿素合成塔爆炸事故调查组,并邀请山东省安泰化工压力容器检验中心、济南石油化工设计院和明水化肥厂等单位有关专家参与事故调查。

2005年3月21日,中班接班后生产稳定,合成氨生产能力17.5机,尿素正常负荷0.75MPa。

21时20分左右,尿素合成塔突然发生爆炸并起火。

整个尿素车间主框架燃起大火,由十个筒节组成的尿塔塔体断为三段,由上而下第十节在原地与基础连接,第九节向西南方向打入框架二楼楼梯方向,第一节至八节整体向东北方向飞出约86m,落至造气车间前,将外管架上的部分蒸汽、软水、提氢等管道砸断,坠入地下七、八米深。

爆炸产生的强烈冲击波使尿素车间主框架遭到严重破坏,并且摧毁了生产厂区内的大部分门窗玻璃。

当班调度员在铜洗岗位听到爆炸声后,意识到发生了事故,启动应急救援预案,用对讲机向值班长下达了紧急停车指令。

并赶到大压缩机岗位,要求停压缩机时不准开近路和放空,防止发生意外事故。

在确认压缩机全部停机后,又通知总配电室电工拉闸停罗茨鼓风机。

此时,供气值班长汇报造气炉均已安全停炉,并封死了气柜进出口水封,断开尿素配电室的电源。

在全厂停车结束后,平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司领导组织人员到尿素车间主框架进行救援和灭火。

21时50分左右,尿素车间主框架火势得到控制。

22时左右,厂防化连协助消防队将大火彻底熄灭,由于平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司制订了事故应急救援预案,并在日常定期演练,事故发生时充分发挥应急救援预案的作用,避免了事故的扩大。

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“3 21”尿素合成塔爆炸事故调查报告
2005年3月21日21时20分左右,平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司发生尿素合成塔爆炸事故。

本次事故共造成4人死亡,32人受伤,截至3月28日直接经济损失约780万元。

3月22日济南市人民政府成立了由济南市安监局牵头,市质监局、监察局、总工会、公安局、平阴县人民政府等部门参加的平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司“321”尿素合成塔爆炸事故调查组,并邀请山东省安泰化工压力容器检验中心、济南石油化工设计院和明水化肥厂等单位有关专家参与事故调查。

事故发生经过
2005年3月21日,中班接班后生产稳定,合成氨生产能力17.5机,尿素正常负荷0.75MPa。

21时20分左右,尿素合成塔突然发生爆炸并起火。

整个尿素车间主框架燃起大火,由十个筒节组成的尿塔塔体断为三段,由上而下第十节在原地与基础连接,第九节向西南方向打入框架二楼楼梯方向,第一节至八节整体向东北方向飞出约86m,落至造气车间前,将外管架上的部分蒸汽、软水、提氢等管道砸断,坠入地下七、八米深。

爆炸产生的强烈冲击波使尿素车间主框架遭到严重破坏,并且摧毁了生产厂区内的大部分门窗玻璃。

当班调度员在铜洗岗位听到爆炸声后,意识到发生了事故,启动应急救援预案,用对讲机向值班长下达了紧急停车指令。

并赶到大压缩机岗位,要求停压缩机时不准开近路和放空,防止发生意外事故。

在确认压缩机全部停机后,又通知总配电室电工拉闸停罗茨鼓风机。

此时,供气值班长汇报造气炉均已安全停炉,并封死了气柜进出口水封,断开尿素配电室的电源。

在全厂停车结束后,平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司领导组织人员到尿素车间主框架进行救援和灭火。

21时50分左右,尿素车间主框架火势得到控制。

22时左右,厂防化连协助消防队将大火彻底熄灭,由于平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司制订了事故应急救援预案,并在日常定期演练,事故发生时充分发挥应急救援预案的作用,避免了事故的扩大。

事故调查情况
1.现场勘查情况
爆炸使塔体断为三部分,第一部分是基座,沿第十筒节环焊缝上侧环向断裂,在原地与基础连接,基座严重变形向南偏西45。

方向倾斜与地面形成约80。

的夹角,混凝土破损钢筋裸露。

断口位于环焊缝上部,整个断口平齐,东北方向断面更为平坦,且多纵向裂口,该位置内数4层钢板为全平断口,全断面均能看到剪切方向向外的剪切唇,其中西南方向断口剪切较大,内衬不锈钢板外翻成喇叭型。

内衬表面焊缝及封头堆焊层为白亮色,内衬表面为棕褐色,托架检查未见明显减薄。

第二部分是第九个筒节,向南偏西45。

斜上方向飞出约12.5m,斜拍在厂西南的控制楼二楼,并反转纵向开裂,开裂面通过安装热电偶位置,除内衬板外的所有层板纵向断裂面的热电偶孔附近及以下区域皆为脆性平断口(总高度为80~100cm),且主断裂面附近可看到有大量纵向张口裂纹,纵向主断裂面的上半部分为韧性的斜断口,断口附近各层板上没有其他裂纹。

内衬表面为灰黑色,经擦拭可见金属本色。

第三部分是第八筒节以上部分,该部分重约100吨,整体向北偏东30埃?飞出?86m。

该部分断口断面主要部分位于环焊缝上侧。

整个断面以斜断口为主,断面向外张成喇叭形,外边向外卷曲。

断口东北方向部位断面外层主要位于环焊缝的下部,内层(不计内衬板)有三块钢板断于环焊缝的上部;由东北向西南方,断裂面逐渐由焊缝的下部过渡到环焊缝的上部,并最终在西南方向部位进入上一筒节母材且在母材中形成三角形的撕开口。

观察内衬表面为棕褐色,焊缝为白亮色,托架检查未见明显减薄。

爆炸后,第一部分和第三部分塔内焊在内衬上的筛板支架大都发生变形,变形方向全都指向断裂面。

塔内塔盘除最顶部第一层留在第三部分塔内顶部外,其它均飞出塔外。

2.工艺参数及记录情况
由于中国石化集团南京化学工业公司化工机械厂未向平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司提供R-1102尿素合成塔的《安装、使用、维护说明书》,也未对该塔的操作提出具体要求。

因此,衡量除温度、压力之外的工艺指标标准,只能参照原化工部化肥司1990年11月组织编写的《水溶液全循环法年产四万吨尿素装置生产技术规程(试行)》(化学工业出版社出版,以下简称《尿素技术规程》)。

由于事故现场经过火灾和灭火过程,有些当班记录已经损毁,因此这些工艺记录只能采用上一班或近期的记录作为参考。

(1)现场自动记录表和手动记录表记录工艺参数:
①温度:塔顶188℃2℃、塔底178℃1℃;压力:19.2~19.5MPa;温度和压力分别低于尿素合成塔的设计温度≤195℃和21.57MPa的设计压力;也符合《尿素技术规程》塔顶温度188℃和压力19.6MPa的指标要求。

②进尿素合成塔CO2气体纯度96.5~97%(V);符合《尿素技术规程》≥95.7%(V)要求。

③进尿素合成塔CO2气体氧含量:0.7~0.8%(V);略高于《尿素技术规程》0.4~0.6%的规定。

④脱盐水Cl-含量:一般3.5~5mg/L;Cl-基本控制在《尿素技术规程》≤5mg/L以内,核查了进
入2005年79天的1896个(每天24个数据)化验数据,其中1223个指标在≤5mg/L以内。

⑤尿素合成塔出口Ni含量0.085~0.09ppm;低于《尿素技术规程》规定的0.2ppm指标范围。

⑥原料气中H2S含量0mg/m3;低于《尿素技术规程》规定:10mg/m3。

(2)工艺参数分析:
①尿素合成塔的操作温度、压力、进塔的CO2纯度、原料气中H2S含量和尿素合成塔出口镍含量均在指标之内。

②进尿素合成塔的气体氧含量高于《尿素技术规程》标准约0.2个百分点。

通过对其他小氮肥厂的了解,大多数为了提高尿塔内筒的防腐能力而提高CO2气体的氧含量。

③脱盐水Cl-指标高于《尿素技术规程》≤5mg/L的规定,经核查其中大于5mg/L的分析数据占23.23%,大于6mg/L的数据占12.26%。

通过了解的现有技术资料,一般认为:Cl-不是低碳钢的敏感介质,只有在酸性环境下对低碳钢的应力腐蚀起到间接作用。

(3)其他方面:
①平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司尿素生产供气采用上海大隆厂的五段压缩机,该设备第五段采用无油润滑,各段注油量在设备说明书中未做明确规定。

排油水频率第三段每半小时一次,其余各段每1小时一次,记录明确、排油水频率合理,对防止或减少尿塔顶部产生油层有积极作用。

压缩机气缸注油采用13号机械油,闪点为215℃,实测222~230℃,在合成塔现有正常温度、压力下,不会出现自燃。

综合以上两点,基本可以排除因油层自燃而引发尿塔顶部聚积的爆炸性气体发生爆炸的可能性。

②尿素合成塔检漏蒸汽至事故发生前全部保持畅通,检漏蒸汽进出口氨含量之差在0.002%~0.007%之间,小于《尿素技术规程》中0.01%的指标。

证明在事故发生前,尿塔衬里无泄漏。

③查阅事故发生前三个月的《设备维修情况记录》,尿素合成塔压力调节及温度指示系统完好,仅有尿塔底部温度仪在2005年2月份检修一次,可以排除因压力调节系统失灵而引起超压的可能或因指示不准造成尿塔超温腐蚀的可能(缺3月12日~21日维修记录,有仪表保全巡检记录,无异常)。

④2004年尿素系统大修停开车方案符合《尿素技术规程》要求,但尿塔升温曲线记录在事故中损坏。

⑤平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司使用的液氨贮槽为1号、2号槽,容积分别为100m3,单1ff8墼市碜罡呷萘50吨。

事故发生时,1号槽库存量为35吨,2号槽为42吨。

因液相出口位于液氨贮槽底部,因此可以排除因库存低,贮槽气串入尿素系统引发尿素合成塔爆炸的可能性。

⑥检查脱碳操作记录:事故发生时闪蒸槽、脱碳塔液位均正常,可以排除变换气串入尿素系统引起尿塔爆炸的可能性。

⑦平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司对加氧量调节采用从二氧化碳压缩机一段进口加空气的方式补氧。

通过原料气分析记录及岗位巡检记录可以表明,事故发生时,原料气中氧含量正常。

⑧事故发生前,生产调度记录显示:16时35分因合成工段压缩机检修,由17.5机减量至13.5机;17时30分,加至15机;17时45分加满17.5机;19时35分锅炉除渣机坏,无减量记录。

尿素系统:17时减负荷至0.6MPa;18时加满0.75MPa。

尿素系统CO2机岗位加减量记录如下:16时1号机0.38MPa(CO2机一段出口压力,下同)、2号机0.37;17时1号机0.33、2号机0.32;18时1号机0.36、2号机0.36;19时1号机0.38、2号机0.37;20时1号机0.30、2号机0.32;17时1号机0.35、2号机0.35。

至事故发生,尿素系统负荷最大波动为17.3%。

因该型号CO2压缩机加减量采用控制进口压力和一回一阀门调节,进口压力基本保持不变。

因此,一段进口气量及氧含量基本保持不变,尿塔气相空间中混合气体进入爆炸范围的可能性极小(3月21日事故发生当日的尿素总控操作记录损坏)。

⑨尿素合成塔静电接地检测报告数据显示为0.5欧姆,接地电阻数据符合国家有关规定。

因此,尿素合成塔发生化学爆炸的激发能源不会是静电聚积。

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