最新sn202井压裂投产施工总结.9.8-.9.28(1548.9-1588.0)

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煤矿水力压裂总结报告

煤矿水力压裂总结报告

松藻煤电公司打通一煤矿松软突出煤层高压水力压裂试验总结报告松藻煤电公司打通一煤矿二零一一年九月目录摘要 (2)1 前言 (5)2 试验地点概况 (6)2.1 工作面布置 (6)2.2 试验地点的煤层瓦斯赋存情况 (6)3 压裂设备选型及运输安装 (7)3.1 压裂设备选择 (7)3.2 设备运输及安装 (8)4 钻孔设计及施工 (9)4.1 压裂孔设计及施工 (9)4.2 检验孔设计及施工 (13)5 压裂实施 (14)5.1 HTB500型泵压裂试验 (14)5.2 BZW200/56型泵压裂试验 (16)6 压裂效果考察 (17)6.1 压裂围考察 (17)6.2 抽采效果考察 (23)7 结论 (30)摘要打通一矿为煤与瓦斯突出矿井,煤层透气性系数低,煤质松软,煤层瓦斯含量大,穿层钻孔施工过程中垮孔严重,瓦斯预抽非常困难,严重威胁矿井采掘安全。

随着矿井向深部延深,瓦斯威胁日益加剧,因此矿积极推进“水治瓦斯”科技攻关,强化瓦斯抽采。

矿井在成熟应用水力割缝技术基础上,开展了高压水力压裂技术试验研究。

本次水力压裂试验分两个阶段进行,累计压裂4个孔,压裂试验达到预期节点目标。

试验第一阶段采用航天动力集团生产的HTB500型泵压裂2个孔(压1#孔,压2#孔);试验第二阶段采用六合煤机公司生产的BZW200/56型泵压裂2个孔(压3#孔,压4#孔)。

压1#孔设计压裂M7煤层,累计注水量310.39m3,主泵压力17~41.7MPa,流量0.6~13.7m3/h之间,压裂过称中多次出现压力下降-流量上升过程,为检验压裂效果,在压裂孔倾向、走向方向累计施工检验孔14个,经取样检测得出:压1#孔沿煤层倾向最大压裂影响围是50m,沿走向最大影响围是70m。

对压裂影响围的检验孔与常规钻孔抽放效果进行对比,结果表明:压裂后,钻孔瓦斯自然排放及抽采浓度、纯量均有大幅提高。

自然排放条件下,压裂影响围检验孔排放浓度为78~95%,平均单孔瓦斯排放纯量提高2.5倍;在接抽条件下,压裂影响围钻孔抽采浓度提高40%左右,平均单孔瓦斯抽采纯量提高1.9倍。

2024年压裂工作总结认识

2024年压裂工作总结认识

____年压裂工作总结认识导语:随着能源需求的不断增长,压裂工作在能源行业中扮演着十分重要的角色。

____年,我负责参与了一系列压裂工作项目,以下是对这些工作的总结与认识,以供参考。

一、项目背景____年是能源行业发展的重要一年,许多新的压裂工作项目被启动。

由于能源供应紧张和环境压力的加大,传统压裂技术已经不能满足需求,因此我们团队致力于研究和应用新的压裂技术,以提高生产效率并减少对环境的影响。

二、项目概述在____年,我参与了多个压裂工作项目,主要包括:1. 压裂液配方优化项目:通过对不同配方的压裂液进行实验室测试和模拟研究,确定最佳的压裂液组合,以提高油气产量和压裂效果。

2. 井下操作技术改进项目:通过改进井下设备和技术,提高压裂操作的精准度和稳定性,减少人为失误和事故的发生。

3. 环保压裂技术研究项目:致力于开发和应用环保型压裂液和技术,减少对地下水和环境的污染。

4. 压裂装备更新项目:引进最新的压裂装备,提高设备的自动化程度和生产效率。

三、工作成果在以上项目中,我取得了以下一些工作成果:1. 压裂液配方优化方案:通过实验室测试和模拟研究,我们确定了一种新的压裂液配方,该配方不仅在提高生产效率和油气产量方面表现出色,而且对环境友好。

2. 井下操作技术改进方案:通过改进井下设备和操作技术,我们成功减少了操作失误和事故的发生率,提高了安全性和作业效率。

3. 环保压裂技术研究成果:我们研究出一种使用环保型压裂液并结合微生物处理的技术,能够有效减少对地下水和环境的污染。

4. 压裂装备更新成果:我们成功引进了一套最新的压裂装备,该装备具有高度自动化的特点,提高了生产效率和工作安全性。

四、项目感悟在____年的压裂工作中,我体会到了以下几点感悟:1. 技术创新是推动工作进步的驱动力:通过不断研究和创新,我们在压裂液配方、井下操作和环保技术等方面取得了一些重要的成果。

技术创新是提高工作效率和减少环境影响的关键。

井下年度施工总结(3篇)

井下年度施工总结(3篇)

一、工程概况本项目为我国某油田区块的测井施工项目,自2023年3月1日开工以来,历时两个月,于5月1日圆满完成。

本次测井施工共涉及12口井,覆盖了油田区块的各个区块,为油田开发提供了重要的地质资料。

二、施工过程及问题1. 施工过程(1)根据施工设计,对测井仪器进行校验、调试,确保仪器性能稳定可靠。

(2)按照设计要求,制定详细的测井施工方案,明确施工步骤、技术要求、安全措施等。

(3)组织施工队伍进行现场施工,严格按照施工方案执行,确保施工质量。

(4)对施工过程中产生的数据进行实时记录、整理,确保数据的准确性和完整性。

2. 遇到的问题及解决方法(1)问题:在测井过程中,部分井段出现了套管损坏现象。

解决方法:针对套管损坏问题,及时更换损坏的套管,并采取加强套管密封的措施,防止套管损坏。

(2)问题:部分井段存在测井数据异常现象。

解决方法:对异常数据进行重新采集,并分析异常原因,调整测井参数,确保数据准确性。

(3)问题:施工过程中,部分设备出现故障。

解决方法:针对设备故障,及时进行维修、更换,确保施工进度不受影响。

三、施工成果及经验教训1. 施工成果本次测井施工共完成12口井的测井任务,采集了大量地质数据,为油田开发提供了重要的地质资料。

2. 经验教训(1)加强施工前的准备工作,确保施工方案的合理性和可行性。

(2)提高施工队伍的技术水平,加强现场管理,确保施工质量。

(3)加强设备维护保养,提高设备可靠性。

(4)加强施工过程中的数据采集、整理、分析,确保数据的准确性和完整性。

四、总结通过本次测井施工,我们积累了丰富的施工经验,为今后类似项目的施工提供了有益的借鉴。

在今后的工作中,我们将继续努力,不断提高施工水平,为我国油田开发事业贡献力量。

压裂施工曲线分析

压裂施工曲线分析
• 4、携砂液阶段:地层已形成裂缝后,压裂液携带 一定数量的支撑剂进入形成的裂缝地层中。
• 5、顶替液阶段:将井筒内的携砂液全部替入地层 裂缝内。
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前置
顶替
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压裂施工曲线分析
1、前置液阶段的曲线类型
①有破裂显示:有三种情况可以判定地层是否压开: 第一,泵压迅速下降,排量上升; 第二,泵压不变,排量上升; 第三,排量不变,泵压上升到一定值后迅速下降。
裂缝宽度增加。
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现场施工中得出的几点认识
携砂液阶段: • 在低砂比阶段,泵压出现下降趋势,是液柱压力
增加高于液体摩阻增加。 • 在高砂比阶段,泵压出现上升趋势,是液体摩阻
的增加高于液柱压力增加。
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讨论问题
在施工过程中,泵压受哪些方面的影响 (1)施工排量 (2)液体摩阻 (3)液氮 (4)地层本身
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曲线原因分析
下降、下降稳定型:
在P-t双对数坐标 系中,曲线斜率为 负值(IV),说明裂 缝穿过低应力层, 裂缝在垂向上延伸, 或是沟通了天然裂 缝。
P—t双对数曲线图
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波动型: 特点为排量稳定,砂比基本稳定,随着裂 缝的延伸和扩展,泵压波动起伏。
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曲线原因分析
波动型: 在P-t双对数坐标系中,压 力曲线上下波动(V),分析 认为是受地层物性特征的影 响,说明了同一地层物性的 严重非均质性。
P—t双对数曲线图
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上升型: 特点为排量稳定, 砂比稳定或提高, 泵压连续上升。
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曲线原因分析
上升型:有两种形态。

xxxx井压裂施工总结

xxxx井压裂施工总结

X井压裂施工总结报告X年X月X日煤层与顶底板围岩特性描述2、根据施工压力情况,可适当调整施工排量。

3、根据施工情况,允许对施工砂比作适当调整。

压裂前施工准备压裂前安装好容积为40m3的软体大罐10个,分别向每个大灌中各加入KCl 200kg,共计加入KCl 2000kg,分别将各个软体大罐注满清水,共计400m3压裂液,压裂液的KCl浓度为0.5%。

压裂液用水为EC参-001井附近农用水井的水。

安装好额定工作压力35MPa/cm2的350型井口采油树。

2辆运输砂罐车各装粒径∮0.45-0.90mm石英砂10m3,1辆运输砂罐车装粒径∮0.90-1.20mm石英砂10m3,1辆运输砂罐车装粒径∮0.90-1.20mm石英砂5m3。

共计准备粒径∮0.45-0.90mm石英砂20m3,粒径∮0.90-1.20mm石英砂15m3。

曲线解释破裂压力:闭合压力:储层压力:煤层抗拉强度:射孔污染:地应力大小:砂堵情况:压裂液类型:施工过程11时02分10秒至13时44分40秒进行压裂施工。

共注入压裂液232m3,其中前置液110m3,携砂液110m3,顶替液9.3m3。

加入粒径∮0.45-0.90mm石英砂支撑剂18m3,平均施工携砂比13.1%。

施工排量7.0~6.8m3/min,破裂泵压23.6MPa,施工泵压23.6-19.2-32.0MPa,停泵压力30.1MPa。

11时02分20秒开始注入前置液,破裂压力23.6MPa。

11时12分注入压裂液40m3时开始以较低的携砂比(3%、5%)加入粒径∮0.45-0.90mm石英砂支撑剂,到11时21分20秒共注入前置液110m3,低携砂比加入粒径∮0.45-0.90mm石英砂支撑剂2.9m3。

施工排量7.0~6.9m3/min,施工泵压23.6~19.2~20.5MPa。

11时21分20秒开始以10%的携砂比正式加入石英砂支撑剂,11时31分50秒由于施工泵压上升较快,停止加砂,共注入携砂液110m3,加入粒径∮0.45-0.90mm石英砂15.1m3,平均携砂比13.1%。

(完整)压裂液总结,推荐文档

(完整)压裂液总结,推荐文档

压裂液总结压裂液是压裂施工的关键性环节之一,素有压裂“血液”之称。

它的性能除了直接影响到水力压裂施工的成功率外,还会对压后油气层改造效果产生很大的影响。

压裂液在施工时应具有良好热稳定性和流变性能,较低的摩阻压降,优秀的支撑剂输送和悬浮能力,而在施工结束后,又能够快速彻底的破胶返排,残渣低、并且进入地层的滤失液与油气配伍性好,对储层造成的潜在性伤害应最小,从而获得较理想的施工效果。

因此,在优选水力压裂所用的工作液时,应从压裂液的综合性能满足压裂工艺的要求及压裂液应当与储层配伍,对储层造成的潜在性伤害尽可能地小两方面着手,优选出高效、低伤害、适合储层特征的优质压裂液体系。

压裂是油气井增产,水井增注的有效措施之一。

特别适于低渗透油气藏的整体改造。

压裂形成具有高导流能力的填砂裂缝,能改善储集层流体向井内流动的能力,从而提高油气井产能。

然而,压裂作业中压裂液进人储集层后,总会干扰储集层原有平衡条件,压裂措施本身包含了改善储集层和伤害储集层双重作用,当前者占主导时,压裂增产,反之则造成减产。

为了获得较好增产效果,就应充分发挥其改善储集层的作用,尽量减少对储集层的伤害。

一、压裂液对油气层的损害压裂液是压裂施工的关键性环节之一,素有压裂“血液”之称。

它的性能除了直接影响到水力压裂施工的成功率外,还会对压后油气层改造效果产生很大的影响。

压裂作业中压裂液造成油气层损害的主要原因有:一是由于压裂液及其添加剂选择不当造成压裂液与油气层岩石矿物和油气层流体不配伍造成损害;二是压裂液对支撑裂缝导流能力的损害;三是压裂施工过程中的损害。

1.压裂液与油层岩石和油层流体不配伍损害1)压裂液滤液对油层的损害在压裂施工中,向储集层注人了大量压裂液,压裂液沿缝壁渗滤人储集层,滤液的侵人改变了储集层中原始含油饱和度,并产生两相流动,流动阻力加大。

毛管力的作用致使压裂后返排困难和流体流动阻力增加。

如果储集层压力不能克服升高的毛细管力,则出现严重和持久的水锁。

《[压裂工作总结认识]压裂》

《[压裂工作总结认识]压裂》

《[压裂工作总结认识]压裂》压裂工作总结认识通过对xx年库拜地区压裂作业的全程跟踪学习及监督,同时结合现有的相关压裂理论知识,现针对压裂作业谈谈自我的认识。

一、主要工作完成情况1、xx年到xx年累计完成31层(段)12口井的压裂工作,其中水平井1口。

现已全部下泵投产。

2、在以上各井施工过程中,做到深入现场、严格监督、准确核实、详细记录、积极学习,保证了射孔、压裂、冲砂、下泵作业的正常施工和作业质量,目前以上各井生产正常。

在12口井共计31层(段)的压裂施工过程中,做到了执行设计坚决、分析问题科学、采取措施合理,较好的完成了压裂监督和学习任务。

累计用液量22981方,平均每层用液量696.39方。

累计用砂量1249.7方,平均每层用砂量37.87方。

在水平井的压裂施工过程中,为了满足l型井快速施工的要求,使用了新的压裂工艺-连续油管水力喷砂射孔拖动分层环空压裂。

经过10天的紧张施工,圆满的完成了顺a5煤层走向压裂7段的方案。

二、现场学习压裂作业是一项复杂而又高技术的作业,现场知识的学习至关重要,现场知识的学习包括对压裂设备和压裂材料的认识。

1、压裂设备压裂施工设备主要由地面设备和压裂车组两部分组成。

地面设备压裂用地面工具设备主要有封井器、井口球阀、投球器、活动弯头、油壬、蜡球管汇、压裂管汇等,为井口以上地面控制类工具。

压裂车组(1)压裂车压裂车是压裂的主要设备,它的作用是向井内注入高压、大排量的压裂液,将地层压开,把支撑剂挤入裂缝。

压裂车主要由运载、动力、传动、泵体等四大件组成,压裂泵是压裂车的工作主机。

现场施工对压裂车的技术性能要求很高,压裂车必须具有压力高、排量大、耐腐蚀、抗磨损性强等特点。

(2)混砂车混砂车的作用是按一定的比例和程序混砂,并把混砂液供给压裂车。

它的结构主要由传动、供液和输砂系统三部分组成。

(3)砂罐车砂罐车的作用是装载压裂砂,按照施工要求向混砂车内加入定量的不同目数的压裂砂。

东部项目组多缝压裂总结报告

东部项目组多缝压裂总结报告

2008年多缝转向压裂技术在七里村采油厂的应用西安奥力石油工程有限公司2008年12月9日一、多缝压裂技术简介水力压裂技术是低渗透油气井增产的主要方式。

通过水力压裂技术,可以改善井底附近的渗流条件,沟通油气储集区和改善油气流动方式,提高油气井的产能。

多缝压裂主要分成两个步骤:1)、首先对新层段采取常规水力压裂,此过程加入一半的设计砂量;2)、常规水力压裂完毕,进行放压,压力释放完毕加入转向剂,将刚压开的新缝进行封堵后,再起泵压开新裂缝。

裂缝转向剂经过地层中的水和压裂液浸泡,溶解,返排出地层,两次压开的裂缝一起生产,大大提高油气井的产量与油气采收率。

七里村采油厂主要是低渗透油气藏,非均质性比较强,地层中存在着大量的天然裂缝,即使对于均质的砂岩油气藏,水力压裂也会形成多条裂缝。

当存在天然裂缝时,裂缝延伸的尖端可能遭遇天然裂缝,根据裂缝的延伸原理,裂缝延伸方向的判断标准是能够产生最大的拉应力,裂缝的实际延伸方向与产生最大拉应力的方向垂直,该方向的剪切应力为0,而天然裂缝正符合这个条件,因此裂缝的端部遭遇天然裂缝时,裂缝优先沿天然裂缝的赋存方向延伸。

这样,液体经过天然裂缝加速延伸并改变延伸方向。

因此,裂缝可能错过与其它射孔孔眼或裂缝相连的机会,造成多个独立裂缝同时延伸的局面。

多条裂缝的存在对于储层加砂改造,对于油气藏的产量、评估及开发优化等提出了挑战,造成了异常高的施工压力和早期砂堵,导致了多条长度较短、缝宽较窄、导流能力低的裂缝,增加了开发成本。

多缝压裂技术是在重复转向压裂技术的基础之上发展起来的一项新型转向压裂技术。

二、多缝压裂理论2.1、流量分流理论多条裂缝同时存在、同时延伸时流量分流遵循两个原则,压力平衡原则与体积平衡原则,也就是Kirchoff第一定律和Kirchoff第二定律]。

多裂缝水力系统的存在物质平衡(Kirchoff第一定律):式中:Q 为压裂处理的总注入排量,m。

/s;Q,为各条裂缝中的流量,m。

压裂关井后产量增加原因探究

压裂关井后产量增加原因探究

压裂关井后产量增加原因探究师煜涵【摘要】由于世界各国对能源需求越来越大,加之从常规储层中获取的油气供应日益减少,已经让油气田开发行业的关注点从常规油气转换到低渗透致密页岩储层上了.根据权威媒体的报道,美国与加拿大可采的页岩气总量分别达到了1 200万亿立方英尺和600万亿立方英尺.在现代油气田开发技术下,水平井技术和水力压裂技术的结合使得这些非常规油气可以被开采出来.压裂后,压裂液流出地面,便被称为返排.在返排期间获得的裂缝数据可以用来表征早期的地下裂缝系统.石油工程师们从页岩储层的返排数据中,得到了一个发现:在压裂后闷井一段时间,再开井生产,产量会提高很多,这不得不吸引我们探究其中的原因.【期刊名称】《石油化工应用》【年(卷),期】2017(036)001【总页数】3页(P1-2,6)【关键词】压裂液返排;闷井;增产【作者】师煜涵【作者单位】西安石油大学石油工程学院,陕西西安710065【正文语种】中文【中图分类】TE357.14水力压裂的目的是为了获得高导流能力的裂缝,工程技术人员希望通过对返排流速的控制使支撑剂在裂缝内获得较好的铺置,进而使裂缝具有较高的导流能力[1-4]。

传统意义上,在压裂作业时,当压裂液破胶后,要求压裂液快速返排,防止压裂液污染地层,使渗透率降低,从而影响产量,力求油气井快速进入生产。

随着非常规油气资源的开发,对此有了新的认识。

石油工程师们不再刻意追求在压裂液快速返排后,油气井的快速生产,因为他们发现,在快速返排后,关井一段时间,油气井的产量会有一个明显的提高。

不得不说,这对传统观念是一个不小的挑战,但其增产原因,增产机理,目前还没有一个统一的定论,现在,基于理论研究和油田现场数据,从以下几点探究返排闷井后增产的原因:自吸作用,渗透作用,渗吸作用,重力分异作用。

当压裂时,水通过裂缝表面连接到基质时,水可能会被岩石自吸到基质中去,从而影响生产。

自吸作用主要依靠毛细管力来控制。

煤层气压裂技术研究新成果汇报

煤层气压裂技术研究新成果汇报

华北油田井下工艺研究所
河北 · 任丘
二、煤层压裂难点分析及对策 2.煤层低温、易吸附,易受伤害,对其保护难 煤层多埋深在1000m以内,山西多300-700m不等, 地层温度在10-30℃之间。但由于煤岩基质孔隙小,内 表面积大:
孔隙类型 微微孔 微孔 小孔 孔隙直径(mm) <2×10-6 2×10-6~10-5 10-4~10-3 孔隙内表面积比(%) 62.3 35 2.5
华北油田井下工艺研究所 河北 · 任丘
二、煤层压裂难点分析及对策 1.煤层压裂滤失量大,形成长缝难 当压裂液压开煤层,向前延伸时,一方面由于煤层的 塑性难以形成裂缝,另一方面由于割理和发育的微裂隙, 使得压裂液大量滤失,不能重新开启一条新缝,而是从一 开始就沿着大的割理延伸,在延伸的过程中,不断有小割 理微裂隙张开,使压裂液遭受损失,就需要不断加大施工 排量和压裂液量,即使如此,由于设备能力、备液能力的 限制,也不能满足造长缝的需要。
华北油田井下工艺研究所
河北 · 任丘
二、煤层压裂难点分析及对策 2.煤层低温、易吸附,易受伤害,对其保护难 鉴于此项研究,我们研制了一种专门用于煤层压裂的杀 菌剂——活性杀菌剂(HS-4),这是我们的第二项成果。 ① 不同浓度活性杀菌剂优选实验数据
HS-4 (浓度%) 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 杀菌率 (%) 98 99 100 100 100 100 100 润湿角 50 49 47 45 44.9 44.8 44.8 表面张力 28.6 26.4 25.3 23.6 23.5 23.4 23.4
不同煤岩的内表面积
内表面积( m 2 / g ) 300
250
200
150

压裂施工现场分析

压裂施工现场分析
压裂施工分析
2012年9月
汇报提纲
第一部分:施工情况说明 第二部分:砂堵原因分析及下步措施
施工情况说明
9月12日增加补充压裂泵注程序,试压合格后投球打开滑套压裂中间层,泵注排量从 2.8m3/min提高到3.2m3/min,前置液从41m3增加到56m3 ,最高砂比40%,第三层施工排量 从3.0m3/min提高到3.5m3/min,前置液从50m3增加到60m3 ,最高砂比40%,施工正常。
砂堵原因分析及下步措施
砂堵原因分析:
1、从地质构造看,是两个断块里面井,属于西区的边缘井,物性最差,附近无其
他施工井经验可以借鉴,目前压裂施工加砂模式和施工规模还处于探索和试验阶段。 2、在25%砂比(16-30目陶粒)的携砂液进地层时发生砂堵,分析认为地层物性相
对较差,前置液比例和施工排量相对较低,导致裂缝在延伸过程中长、宽、高三个方向
100mpa.s以下。
?in mPas
800
1600 2400 3200 t_seg in s
4000
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
20120908-dingjianqie-jiye-90-170-3600 ?= f (t_seg)
650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
HAAKE RheoWin 4.30.0021
常规压裂液在80度下剪切曲线,从图
中可以看出不到1小时粘度就下降到
上均受限,当25%砂比的16-30目陶粒进地层时发生砂堵(25%砂比的20-40目陶粒进地层 比较顺利)。
砂堵原因分析及下步措施
3、从压裂液性能来看,现场调挂良好,但抗温抗剪切性能差,液体经过混 砂车、压裂车大泵的高速剪切后,粘度下降,造缝时液体滤失增大,影响造缝规 模和悬砂能力,间接导致地层内砂堵。

压裂试气培训心得_概述及范文模板

压裂试气培训心得_概述及范文模板

压裂试气培训心得概述及范文模板1. 引言1.1 概述在石油行业中,压裂试气是一项非常重要的技术。

通过压力将液体注入井口,以增加井下地层的渗透性和产能。

为了正确高效地进行压裂试气工作,需要掌握一定的理论知识和实践操作经验。

因此,进行相关培训是必不可少的。

1.2 文章结构本文将对压裂试气培训心得进行概述和总结。

首先介绍文章的结构,明确每个部分所涵盖的内容和目标。

然后分别从理论知识介绍、实践操作经验总结以及常见问题解析三个方面展开论述。

接着分享个人在培训过程中的收获和对未来工作的展望与期待。

最后进行全文总结,并重申培训目标和重要性,并提出下一步学习计划和行动计划。

1.3 目的本文的目的是回顾并总结参加压裂试气培训后所获得的心得体会,并分享与他人交流学习,进一步巩固知识并提高实际应用效果。

通过这篇长文,希望能够激发读者对压裂试气工作的兴趣,增加他们对该领域的了解,并为将来参与类似培训提供参考和指导。

同时也希望通过总结培训内容和经验,推动自己在工作中更好地运用所学知识,并制定进一步的学习计划和行动计划,不断提升自身的能力水平。

2. 正文:2.1 理论知识介绍:在压裂试气培训中,我们首先学习了压裂试气的理论知识。

通过讲解和讨论,我们对压裂试气的定义、原理和工作流程有了更深入的了解。

我了解到,压裂试气是一种在石油勘探开发过程中常用的技术手段,主要用于评估储层产能以及确定井口状况等重要参数。

在这一部分的学习中,我还学会了如何根据实际情况选择合适的工艺参数以及如何进行数据处理和结果分析。

2.2 实践操作经验总结:除了理论知识,我们还进行了大量的实践操作。

在模拟场景下,我们亲自参与到压裂试气的操作过程中,并且掌握了相关设备的使用方法。

通过实际操作,我深刻认识到每一个步骤都需要非常仔细和谨慎地进行,因为任何一个环节出现错误都可能导致测试结果不准确甚至有安全隐患。

同时,在操作过程中,团队合作和沟通也显得尤为重要。

2.3 压裂试气中常见问题解析:在培训中,我们还将压裂试气中常见的问题进行了详细的解析。

(最新)压裂施工现场质量保证措施(油气田煤层气页岩气)解读

(最新)压裂施工现场质量保证措施(油气田煤层气页岩气)解读

压裂施工现场质量保证措施(油田、煤层气、页岩气)即执行以下施工标准Q/SY 31-2002《压裂工程质量技术监督及验收规范》、SY/T5836-93 《中深井压裂设计施工方法》、SY6443-2000《压裂酸化作业安全规定》、Q/CNPC·HB0856-2004《压裂施工作业技术规程》、Q/CNPC·HB 0857-2004《压裂酸化工作液现场技术规程》、SY/T5587.5《常规修井作业规程》以及《井下作业井控实施细则》等。

根据山西吕梁地区的地形及现场情况特制订本压裂施工现场质量规范。

近年煤层气井压裂施工有关技术指标完成情况:(l)生产时效:95%;(2)设备完好率:97%;(3)工程质量全优率:99.5%;(4)施工一次合格率:100%;(5)资料全准率:99.7%;(6)单项资料合格率:96.0%;(7)单项资料全优率:96.0%。

(8) HSE目标管理100%。

5.1压裂施工现场质量规范预案5.1.1车辆摆放a、按顺序进入井场,避免在井场内发生冲突,做到准确快速摆放。

b、混砂车的摆放要考虑加砂车的停放和混砂车进排出管线的连接。

c、仪表车的摆放要考虑对井口及施工场地的观察。

5.1.2压裂液和支撑剂的检查a施工前压裂队要准确测量压裂液总量,并做好记录。

b、压裂液配制是否均匀,有无结块和漂浮物,并作记录。

c、压裂队负责目测检查压裂液、支撑剂量和类型,并作记录,同时观察支撑剂是否有杂质,是否潮湿或有结块。

如果有不合格应请示有关领导,并有指示记录。

5.1.3井口及施工管柱的检查a、施工前压裂队要查看井口类型,检查升高短节,绷绳及大螺栓是否上齐上紧,阀门是否齐全,开关灵活。

检查井口放喷管线和平衡管线是否连接好并固定。

b、用油管压裂井,施工指挥现场落实下井管柱深度,并计算核实顶替量。

施工员要现场复核。

5.1.4高低压管线的连接a、管线的连接必须确保施工质量和施工安全的要求,高压管线连接要有一定活动余地,高压每条管线要有“桥“连接,低压管线连接不要有死弯,尽量平直。

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S N202井压裂投产施工总结2012.9.8-2012.9.28(1548.9-
1588.0)
十屋油田
SN202井压裂投产施工总结
中国石化东北油气分公司
2011年10月4日
十屋油田
SN202井压裂投产施工总结
层位:营城组
井段:1548.9-1552.0m
1572.0-1574.0m
1585.5-1588.0m
编写人:秦嗣嘉
审核人:倪静波
队长:张强
施工单位:东北油气分公司试油二队
完工日期:2011年10月3日
一、施工目的
解除近井污染,改善地层的渗流条件,评价储层产能。

二、基础数据
三、套管数据
四、油层数据
4.1压裂层测井数据
4.2、射孔数据
五、施工过程
六、施工分析与特殊情况说明
压裂施工:
第一段:
井段1585.5-1588.0m压裂施工,加砂15m3。

平均砂比22.38%。

替置液5m3,压入总液量122m3。

第二段:
井段1572.0-1574.0m压裂施工,加砂22m3。

平均砂比18.8%。

替置液4.7m3,压入总液量176.7m3。

第三段:
井段1548.9-1522.0m压裂施工,加砂343。

平均砂比18.9%。

替置液4.6m3,压入总液量264.6m3。

三层总压入量:563.6m3,总加砂量:71m3。

累计排液78.8m3,返排率 14.7%。

七、用料情况:
七、附图
×951.50m
光杆
2根
Φ25mm抽油杆短节4根
22mm 抽油杆74根

Φ44mm活塞
人工井底:2225.0m
Ф139.7mm×2240.78m
Ф215.9mm×2300.00m
SN202井完井管柱及井身结构示意图
九、完井管柱、杆柱数据
SN202井完井油管数据表表6-1
SN202井完井油管数据表表6-3。

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