设备故障根源分析案例
设备故障案例
设备故障案例在工业生产中,设备故障是一个常见的问题,它不仅会导致生产线停滞,还会给企业带来严重的经济损失。
因此,及时解决设备故障是非常重要的。
下面,我将以一起设备故障案例为例,详细介绍故障原因和解决方法。
这起案例发生在某家汽车零部件制造厂。
他们的冲压设备在生产过程中突然出现了故障,导致生产线停止运转。
经过排查,发现故障原因是设备的液压系统出现了异常。
首先,我们来分析一下故障原因。
经过维修人员的检查发现,液压系统中的油温异常升高,导致液压泵工作不正常。
经过进一步检查,发现是液压系统中的冷却器故障导致的油温升高。
冷却器长时间工作导致散热不良,最终导致液压系统故障。
为了解决这一问题,维修人员首先对冷却器进行了彻底清洗,并更换了冷却水。
同时,他们还对液压系统进行了全面检查,确保没有其他故障隐患。
经过这些措施,设备最终恢复正常运转,生产线也得以重新启动。
通过这起案例,我们可以得出以下几点启示:首先,设备故障往往并非突如其来,而是有一定的前兆。
因此,企业在日常生产中应该加强设备的监测和维护工作,及时发现潜在故障隐患,并进行预防性维护。
其次,对于设备故障,需要进行系统性的分析和排查,不能只看到表面现象,而忽视了潜在的根本问题。
只有找到问题的根源,才能采取有效的措施进行修复。
最后,设备故障的解决需要维修人员具备丰富的经验和专业知识。
因此,企业需要加强对维修人员的培训和技能提升,确保他们能够及时、准确地解决设备故障。
总之,设备故障是生产中不可避免的问题,但只要企业能够加强设备维护和管理,加强人员培训,及时发现并解决设备故障,就能够最大限度地减少故障对生产带来的影响,保证生产线的稳定运行。
希望这个案例能够对大家有所启发,谢谢!。
设备维保中的故障原因分析与解决
04
CATALOGUE
设备故障预防措施
定期检查设备状态
01
定期检查设备运行状态,包括外观、性能、安全等方面,及时 发现潜在问题。
02
制定设备检查计划,按照计划进行定期检查,确保设备始终处
于良好状态。
对检查过程中发现的问题及时处理,并记录在案,以便后续跟
03
踪。
及时处理设备异常情况
提高设备制造质量
总结词
设备制造质量是影响设备可靠性的关键因素,通过严格控制生产过程和加强质量检测, 提高设备的制造质量。
详细描述
在制造过程中,应采用先进的生产技术和工艺,确保零部件的加工精度和装配质量。同 时,加强质量检测和质量控制,及时发现和解决潜在的质量问题,确保设备出厂时的质
量符合要求。
改善设备使用环境
总结词
设备的使用环境对设备的运行状态和寿 命有很大影响,通过改善设备使用环境 ,降低环境因素对设备的不良影响。
VS
详细描述
应关注设备使用环境的温度、湿度、清洁 度等因素,确保设备处于适宜的工作环境 中。对于有特殊环境要求的设备,应采取 相应的防护措施,如防尘、防潮、防震等 ,以减小环境对设备的不良影响。
永久性故障
这类故障通常是由于设备内 部结构或组件损坏引起的, 需要更换或修复相关部件才 能恢复设备正常工作。
局部性故障
这类故障通常只影响设备的 部分功能,其他功能仍可正 常工作。
全局性故障
这类故障通常会影响设备的 整体性能,导致设备无法正 常工作。
设备故障的影响
生产效率下降
设备故障会导致生产流程中断,降低生产效 率。
案例三:某化工厂反应釜故障原因分析
故障描述
配电典型事故案例原因分析及暴露问题、防范措施
配电典型事故案例原因分析及暴露问题、防范措施配电典型事故案例汇编一、人身触电1、变压器台【案例1】××分局检修人员魏××在对飞开26线检查清扫工作中,违章作业,误上带电配电台架,发生人身触电重伤事故【案例2】××供电公司××分公司工作人员擅自扩大工作任务,登上10kV带电变压器台触电坠落,致人身重伤【案例3】用电管理所陈×10kV带电更换熔断器作业,严重违章作业,导致触电死亡【案例4】××供电分公司赵××在处理低压延8210站故障时,误碰带电设备,触电高处坠落受伤【案例5】××局配电抢修人员张×,人身触电轻伤事故【案例6】××供电所事故处理中未做安全措施,导致触电死亡【案例7】不服从指挥,未经允许,擅自扩大工作任务,无票作业造成人身触电重伤事故【案例8】配电检修人员违章作业造成人身触电死亡【案例9】管理混乱,现场严重违章,造成人身触电死亡的事故2、配电线路【案例10】××分局带电作业人员,带负荷解10kV搭头线,电弧灼烫造成重伤【案例11】××电业多经公司线路作业人员付××,装设接地线时严重违章,触电死亡【案例12】××供电分局配电线路检修工李××,失去监护,误碰带电部位,发生人身触电死亡事故【案例13】××工程公司10kV线路改造因安全措施不周用户反送电,致外包单位合同工触电死亡【案例14】××局外请施工民工在10kV横山线农网改造时,发生触电死亡事故【案例15】××公司由于停电范围不当,导致人身触电重伤事故【案例16】××电业局配电线路查找接地故障点时,将运行线路误判断为检修线路,发生人身触电死亡事故【案例17】在工作未开工前擅自误登带电电杆,造成人身触电轻伤事故【案例18】在进行低压线路改造时,因措施不到位等原因,造成5人死亡3、电力电缆【案例19】××电力电缆(带电)设备施工处,10kV××线35号杆带电接引作业时,作业人员王××违章作业触电死亡【案例20】××供电公司,处理10kV电缆外力破坏故障过程中,未对电缆进行验电,误碰运行电缆,发生死亡1人、轻伤l人触电事故【案例21】××安装公司胡××误碰低压导线,触电人身死亡事故【案例22】在10kV杆上进行电缆工作中,换位时失去保护,从6m高处坠落造成人身重伤4、开关刀闸【案例23】毕××配电操作中设备异常,擅自处理时接近带电部分,导致触电伤害事故【案例24】××供电公司检修人员于××,在10kV××小区配电室检修断路器时,触电灼伤【案例25】××供电局职工罗××,擅自工作,触电高空坠落重伤事故【案例26】电力检修公司变电检修人员在××变电站10kV断路器更换作业中,触电死亡二、高处坠落【案例27】××供电局装表人员陈××,登梯过程中梯子忽然滑落坠地死亡【案例28】电力公司职工武××在10kV市府一线作业时,安全带松扣,高空坠落造成重伤【案例29】×供电局在城网作业高空焊接过程中,氧焊烧断自身安全带,发生人员高空坠落受伤事故【案例30】××电力服务有限公司线路施工,违章冒险作业,造成倒杆死亡两人【案例31】××供电所因踩踏房顶造成高空坠落人身死亡事故【案例32】××供电局低压维护班仇×(临时工),违章操作发生触电事故【案例33】××供电公司高压计量人员安装10kV高压计量箱工作,误触10kV带电设备死亡【案例34】监护不到位,作业人员未检查安全带绑扎是否牢固,安全带松扣,造成高空坠落人身重伤事故【案例35】老旧线路改造,水泥杆折断,造成高空坠落人身轻伤事故三、物体打击【案例36】×县电力局110kV ××变电站电缆检修恢复电缆头接线作业,发生人身触电死亡事故【案例37】××供电分局10kV开断连、解搭头时,作业人员石××随杆塔倒落造成重伤【案例38】××设备安装公司紧线施工前临时拉线未做好,导致倒杆高处坠落l死1伤【案例39】××开发有限公司放线施工中,发生一起倒杆人身死亡事故,造成1人死亡四、机械伤害【案例40】××输变电工程公司王×杆上作业时误伤右眼造成重伤【案例41】××电力局起吊混凝土杆措施不到位,钢丝绳脱钩,一民工被砸致死五、误操作【案例42】××供电分公司运行班张××,处理10kV设备接地故障时,修理人员误合联络断路器反送电而触电死亡【案例43】××供电局10kV××开闭所因误调度,造成带地线合闸刀的恶性误操作事故一、人身触电1、变压器台【案例1】××分局检修人员魏××在对飞开26线检查清扫工作中,违章作业,误上带电配电台架,发生人身触电重伤事故事故类型:触电一、事故简况8月11日,××开闭站Il段母线停电预试,××供电分局结合停电安排运行班对26天水路线线路变压器、线路清扫工作,检修班配合工作。
某电厂引风机液压油站故障案例分析
某电厂引风机液压油站故障案例分析摘要::某电厂2台600MW机组的引风机液压油站设计存在缺陷,油站运行中曾发生过双筒油滤器清理漏油、油泵出口压力下降、溢流阀故障等情况。
针对此类典型故障,通过对溢流阀、过滤器选型分析,采取了油泵出口加溢流阀、过滤器换型、增加手动截止阀等处置方法,从而解除了此类故障,提高了设备运行的可靠性,可为同类型设备系统的改造优化提供借鉴。
关键词:液压油站、先导式溢流阀、过滤器引言某电厂600MW机组锅炉是哈尔滨锅炉厂制造的一次中间再热、超临界压力变压运行带内置式再循环泵启动系统的本生直流锅炉,锅炉型号为HG-1900/25.4-YM4型,锅炉设计煤种为神府东胜烟煤,校核煤种为山西晋北烟煤。
配置豪顿华工程公司设计制造的两台ANN-2660/1400N型动叶调节轴流式送风机;两台成都电力机械厂生产的HU26648-22G动叶调节轴流式引风机;两台上海鼓风机厂生产的PAF18-12.5-2型动叶调节轴流式一次风机。
每台引风机配一台润滑油站、一台液压油站。
液压油站系统原理为齿轮泵泵出液压油,过滤器过滤,进而控制风机液压油缸进出、从而达到控制风机叶片角度;当风机叶片打开后液压油通过顺序阀进入冷却器,对液压油进行冷却。
一、运行中发生的故障引风机为2013年增引合一改造后由静叶调节改型为双级动叶调节轴流式风机,改造后的风机液压油站示意图如图1所示图 1液压油站公称压力4.2MPa,公称流量130l/min,过滤精度25μm,单台油泵电动机功率15KW。
工作时,油液由齿轮泵从油箱吸出,经单向阀,双筒过滤器,送给叶片调节装置。
油泵的出口压力由泵出口溢流阀来调定,一般为液压油公称压力,当压力高于调定压力时,油通过该阀、溢流冷却器、回油箱。
油站运行一段时间后,出现了以下几个问题:(1)溢流阀频繁故障,运行定期倒换油泵过程中,备用泵切换后油泵出口油压突然降低于3.0MPa,压力开关报警,油泵联启,运行1个小时左右压力自动上升,压力报警消失。
设备损坏原因分析报告的范文
设备损坏原因分析报告的范文背景介绍该报告旨在对设备损坏原因进行分析与总结,以便能够采取有效的措施来预防设备损坏,提高设备使用寿命和运行效率。
本文将对设备损坏的一些常见原因进行分析,并提供相应的解决方案。
设备损坏原因分析及解决方案原因一:设备老化随着设备的使用时间的延长,设备各部件的功能性能和物理结构会逐渐退化,从而导致设备损坏。
常见的老化现象包括设备磨损、松动、断裂、腐蚀等。
解决方案: - 定期进行设备维护和保养,对设备进行清洁、润滑等,以减少设备老化速度; - 及时替换老化严重的设备部件,确保设备正常运行; - 对设备进行定期检查,及时发现并修复潜在的老化问题。
原因二:设备操作不当设备操作人员对设备操作不当是导致设备损坏的主要原因之一。
比如,错误的操作步骤、过大的操作力度、不当的操作环境等都可能会对设备造成损坏。
解决方案: - 提供设备操作培训,确保操作人员熟悉正确的操作步骤; - 设立操作规范,明确操作人员在不同情况下的操作要求; - 加强对操作人员的监督与管理,确保操作规范的执行; - 提供良好的操作环境,避免操作人员在恶劣环境下操作设备。
原因三:零部件缺陷设备零部件在制造或交付过程中可能存在缺陷,这些缺陷可能导致设备损坏。
常见的零部件缺陷包括材料质量问题、制造工艺缺陷等。
解决方案: - 建立供应商质量管理体系,确保从供应商处采购的零部件质量可靠; - 对零部件进行严格的质量检验,剔除存在缺陷的零部件; - 加强对零部件供应链的管理,确保零部件的质量稳定。
原因四:外界因素影响设备在运行过程中受到外界因素的影响,比如恶劣的天气条件、环境污染等都可能对设备造成损坏。
解决方案: - 对设备进行防护措施,如设立防护罩、安装防尘装置等,以降低外界因素对设备的影响; - 定期对设备进行清洁和维护,确保设备的正常运行; - 根据外界因素的变化,调整设备的运行参数和条件,以适应不同的环境需求。
总结通过对设备损坏原因的分析,我们可以采取相应的解决方案来预防设备损坏。
优秀故障案例
优秀故障案例全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:优秀故障案例是指在工作或生活中出现的问题或故障,通过有效的解决方法和处理方式最终达到成功解决的案例。
这些案例不仅让我们学习到解决问题的技巧和经验,也能够帮助我们提高工作效率和能力。
下面我们来看几个优秀故障案例。
案例一:某工程师在处理一台电脑的问题时,发现电脑突然无法开机,显示屏卡在启动画面上。
经过检查发现硬盘损坏,无法正常启动系统。
工程师立即联系客户,告知情况并建议更换硬盘。
客户同意后,工程师在更换硬盘的过程中遇到了一些小问题,但最终通过耐心和细心的操作成功更换了硬盘,并重新安装系统。
最终,电脑恢复正常使用,客户对工程师的服务和专业能力非常满意。
分析:这个案例展示了工程师在面对突发故障时如何果断且有效地解决问题。
在遇到硬盘损坏的情况下,工程师迅速找到问题的根源,并提出了解决方案。
尽管在更换硬盘的过程中遇到了小问题,但工程师通过自己的专业知识和技能成功解决了这些问题,最终取得了成功。
这个案例提醒我们,在面对问题时应及时有效地解决,不断提升解决问题的能力和技巧。
某家公司在进行重要活动时,突然发现办公室的网络无法正常连接,导致活动无法进行。
公司负责人紧急联系了网络维护人员,网络维护人员迅速赶到现场进行排查。
经过检查发现是路由器出现故障,无法正常连接网络。
网络维护人员迅速将路由器更换,并调试网络设置。
最终,在最短时间内恢复了网络连接,确保了活动的顺利进行。
分析:这个案例展示了网络维护人员在面临突发网络故障时如何快速有效地解决问题。
在发现网络故障后,网络维护人员及时赶到现场,并通过迅速的排查找到故障原因,采取了有效的解决措施。
最终成功恢复了网络连接,保障了活动能够顺利进行。
这个案例提醒我们,在网络维护工作中需要保持高度的警惕性和效率,及时解决问题以保障网络的正常运行。
某公司在生产过程中,因设备故障导致生产线停工,严重影响了生产进度。
公司管理人员紧急召集技术人员进行故障排查,经过检查发现是设备的传感器故障导致了生产线停工。
5W2H分析报告法--案例原因分析报告
5W2H分析报告法–案例原因分析报告1. 引言1.1 5W2H分析报告法简介5W2H分析报告法是一种用于问题分析和信息收集的方法论。
它通过七个基础问题——What(发生了什么)、Why(为什么会发生)、Who(涉及到哪些人)、When(何时发生)、Where(在哪里发生)、How(如何解决)以及How much(成本与程度),来全面、系统地分析事件的原因和解决方案。
这一方法广泛运用于企业管理、质量控制、事故分析等多个领域,能有效帮助人们理清思路,找到问题的核心。
1.2 案例背景及目的本次案例分析的对象是一家大型制造企业。
近期,该企业发生了一起严重的生产事故,导致生产线停工,经济损失严重。
通过运用5W2H分析报告法,我们将详细剖析这起事故的原因,并提出相应的解决方案和预防措施,旨在为企业提供有益的启示,避免类似事件的再次发生。
同时,也希望为其他企业提供一个案例参考,提高对类似风险的防范意识和管理水平。
2. What(发生了什么)2.1 案例概述2019年9月,某城市的一家大型制造企业发生了一起严重的生产事故。
该事故发生在一条自动化装配线上,由于机器人故障导致生产线停工,进一步引发火灾,造成了上百万的经济损失。
事故发生时,幸好没有员工受伤。
该装配线主要负责汽车零部件的组装,是公司核心生产流程的关键环节。
事故发生前,该线已经运行了两年多,期间偶尔会有小故障,但都能迅速得到解决。
然而,这次事故的发生,不仅打乱了公司的生产计划,也给企业的声誉带来了负面影响。
2.2 事件影响此次事件对企业的生产、经济、声誉等方面都产生了严重影响:1.生产方面:由于装配线停工,导致订单无法按时完成,严重影响了公司的生产进度。
2.经济方面:火灾造成了设备损坏,修复和更换设备需要投入大量资金。
此外,由于订单延期,企业还需要承担违约金。
3.声誉方面:此次事故被媒体广泛报道,使得消费者对企业的产品质量和企业形象产生了质疑,影响了企业的市场竞争力。
设备故障原因范文
设备故障原因范文设备故障的原因是多种多样的,下面将介绍几种常见的设备故障原因。
1.老化和磨损:随着设备的使用时间增加,各种部件和零件会受到磨损,容易出现故障。
例如,机械设备中的齿轮、带链以及电气设备中的继电器、电容器等都可能出现老化和磨损导致的故障。
2.错误操作:设备故障的一个常见原因是错误操作,例如误操作、误设置或忽略操作规程等。
人为因素可能导致设备过载、电压不稳定、过热等问题,从而引发设备故障。
3.设计缺陷:一些设备可能存在设计上的缺陷,导致其在长时间运行或特定工况下易出故障。
例如,一些电子产品的散热设计不良、电路板布线不合理、材料选择不当等都可能导致设备故障。
4.非正常工作环境:设备工作环境也是设备故障的重要原因之一、例如,高温、高湿度、尘土等恶劣环境都可能对设备的正常运行产生不利影响,使设备受损和故障。
5.电力供应问题:电力供应不稳定是导致许多设备故障的原因之一、电压过高或过低、频率不稳定、电力波动等都会对设备产生不良影响,导致设备损坏。
6.外部因素:一些外部因素也可能导致设备故障,例如自然灾害、事故、恶意破坏等。
例如,地震、火灾、水灾等可能对设备造成严重损坏,使其无法正常工作。
7.缺乏维护保养:设备的定期维护保养对于设备的正常运行至关重要。
如果设备长期缺乏维护保养,可能会导致设备故障的频率增加和故障的严重程度加剧。
为了减少设备故障的发生,可以采取以下措施:1.定期检查和保养设备,及时发现和修复潜在问题,延长设备的使用寿命。
2.提供必要的培训和操作规程,确保设备得到正确操作和维护。
3.根据设备的工作环境要求,合理安排设备的放置位置和使用条件,避免恶劣环境对设备造成损害。
4.定期进行设备的电气安全检查,确保设备的电力供应符合标准要求。
5.在设备故障发生时,及时报修、维修或更换设备,避免设备故障对工作造成严重影响。
总之,设备故障的原因多种多样,涉及到设备本身的质量和设计、工作环境的状况、使用和维护等方面。
针对存在问题的具体事例分析的案例研究与借鉴经验总结
针对存在问题的具体事例分析的案例研究与借鉴经验总结案例研究与借鉴经验总结在日常生活和工作中,我们经常会遇到各种问题和挑战。
针对这些存在问题的具体事例,进行案例分析,并总结其中的经验教训,有助于我们更好地应对类似情况,并提供解决问题的方案。
本文将从这个角度出发,对几个案例进行分析,并总结出相应的经验。
首先,我们来看一个企业生产线出现问题的案例。
某家电厂的生产线每天要生产大量的产品,但最近却频繁出现产品质量问题,导致成品率降低,客户投诉增多。
经过对该问题进行分析,发现问题的根源是生产线上的某个环节出现了机械故障,导致产品不合格。
经过修复后,产品质量问题得到了解决。
从这个案例中我们可以得出以下经验教训:首先,及时进行问题诊断和分析,找出问题的根本原因。
其次,与团队成员密切合作,共同研究解决方案。
再次,对于机械设备的维护和保养要及时跟进,确保生产线正常运行。
最后,及时反馈客户关于产品质量的问题,并采取有效措施解决,以保持客户满意度。
第二个案例是一个团队合作出现问题的例子。
某公司的一个部门由于沟通不畅,经常导致工作任务交接不明确,工作遗漏,最终影响了整个团队的工作效率和绩效。
经过分析,发现问题的原因是没有明确的工作流程和沟通渠道,并且团队成员之间的角色和责任界定不清楚。
通过制定明确的工作流程和沟通方式,重新定义团队成员的角色和责任,问题得到了解决。
从这个案例中我们可以总结出以下经验教训:首先,建立有效的工作流程和沟通渠道,明确团队成员之间的工作关系和责任划分。
其次,加强团队合作和沟通能力的培训,提高团队成员之间的协作效率。
再次,定期组织团队会议和分享经验,促进团队成员之间的相互了解和信任。
最后,领导者要起到榜样的作用,树立团队合作的价值观念。
第三个案例是一个销售策略失误的案例。
某公司为了推广新产品,在定价上做出了错误的判断,导致产品价格过高,而与竞争对手的产品相比,性价比不高,销售量远远不及预期。
通过对市场需求和竞争对手的分析,公司重新调整了产品定价策略,降低了产品价格,并采取了其他促销手段,最终取得了好的销售业绩。
工程机械故障分析案例分享经验
工程机械故障分析案例分享经验1. 案例一:液压系统故障在一次建筑工地的挖土机作业中,挖斗无法正常升降。
经过维修人员的检查,发现液压系统存在故障。
经过仔细分析,确定是液压泵的密封件磨损严重导致压力不稳定,进而影响了挖斗的升降功能。
解决该问题的方法是更换液压泵的密封件,并对液压系统进行全面检修,确保系统正常运行。
2. 案例二:电路系统故障某建筑工地的起重机在使用过程中突然失去了电源供应,无法正常运行。
经过检查,发现电路系统中的保险丝烧断,导致电流无法正常传导。
经过仔细分析,确认是电路系统中出现了过载情况,超出了保险丝的额定负荷。
解决该问题的方法是更换合适额定负荷的保险丝,并对电路系统进行全面检修,确保系统正常工作。
3. 案例三:机械结构故障在一次道路施工作业中,压路机的振动系统发生异常,振动力不稳定。
经过维修人员的检查,发现机械结构中的振动轴出现了严重的磨损,导致振动力的传递不稳定。
解决该问题的方法是更换新的振动轴,并对机械结构进行全面检修,确保振动系统正常工作。
4. 案例四:润滑系统故障一台挖掘机在使用过程中发现发动机温度过高,无法正常工作。
经过检查,发现是润滑系统中的油液不足,并未有效进行发动机部件的润滑。
解决该问题的方法是及时添加足够的润滑油,并对润滑系统进行全面检修,确保发动机正常工作。
5. 案例五:传动系统故障一辆装载机在使用过程中发现换挡困难,无法正常行驶。
经过检查,发现传动系统中的离合器磨损严重,无法有效传递动力。
解决该问题的方法是更换新的离合器,并对传动系统进行全面检修,确保装载机能够正常行驶。
通过以上案例的分析,我们可以得出以下经验:- 定期检查和维护工程机械的液压系统、电路系统、机械结构、润滑系统和传动系统,确保各个部件和系统正常运行。
- 注意机械设备的润滑和保养工作,及时添加润滑油,确保设备部件的正常润滑,防止因润滑不良导致的故障。
- 对于故障问题,要进行详细的分析和排查,找出问题的根源,然后采取相应的修复措施,确保设备恢复正常工作。
轧机故障案例分析
一、线材机械设备的精密点检管理摘要:应用精密点检技术对线材机械设备进行振动监测和诊断分析。
以实例介绍利用时域、频域及趋势分析等方法,判断设备当前状态,早期发现故障隐患,查找故障根源,为确定维修时间、制定维修方案提供了可靠依据,取得较好效果关键词:精密点检技术,状态监测,故障诊断,设备管理某钢线材厂将精密点检技术应用于点检量化工作中,对设备实施定期振动监测,利用时域、频域及趋势分析等方法,判断设备当前状态,早期发现故障隐患,避免突发事故,确保设备正常安全运行;查找故障根源,为确定维修时间、制定维修方案提供了可靠依据。
现通过典型案例说明精密点检技术的应用情况。
一、预精轧机故障诊断处理预精轧机是线材厂的重点关键设备。
2004年11月检修一线预精轧机时,更换了输人轴的三个齿轮(以国产替代进口)。
运行不到半天,即出现吱吱的异响,但始终没能找到原因。
为此,用巡检仪进行了振动测试。
预精轧机的结构简图及测点布置见图1。
1.结构参数及频率输入轴转速n=660--690r/min齿轮齿数:Z1=77,Z2=76,Z3=44,Z4=39,Z5=Z6=Z7=Z8=31,Z9=Z10=36。
各轴旋转频率:f1=11-11.5Hz,f2=11.7Hz,f3=f4=10.3Hz。
齿轮的啮合频率:fm1 =847 -885.5Hz,fm2=456.3Hz,fm3=319.3Hz,各轴承均为国外生产的滚动轴承,参数不详。
预精轧机的结构简图及测点布置图1 预精轧机的结构简图及测点布置2.诊断分析(1)测试结果(见表1)表中Hv, Vv, Av分别是水平、垂直和轴向的速度值,单位为mm/s; Ha, Va, Aa分别是水平、垂直和轴向的加速度值,单位为m/s2 。
(2)诊断分析从表1可看出,15架振动烈度比14架小,水平和轴向加速度幅值比14架大,但加速度最大值在14架。
由于此设备结构较特殊,故不适合采用绝对标准,而又无相对标准可参照。
设备维保案例分享与经验总结
及时更新维保计划
根据设备使用情况和维保经验,及时调整维保计划,提高设备使用 寿命。
定期检查与保养
定期检查
按照维保计划,定期对设备进行检查,包括外观 、性能、安全等方面。
及时保养
根据检查结果,及时进行保养,包括清洗、润滑 、更换易损件等。
记录保养过程
经验总结
制定详细的维护保养计划 ,严格按照计划执行,确 保设备正常运行。
案例三:设备故障预防措施
预防措施
为避免设备故障,采取了 一系列预防措施,如定期 巡检、更换易损件、调整 设备参数等。
实施效果
通过预防措施的实施,设 备运行稳定,故障率大幅 降低。
经验总结
重视设备故障预防,采取 有效措施减少设备故障的 发生,提高生产效益。
不灵活并产生噪音。
处理过程
更换轴承,对设备进行 全面检查,确保其他部
件正常。
经验总结
定期对设备进行维护保 养,及时发现并处理潜 在问题,避免故障扩大
。
案例二:设备维护保养经验
01
02
03
维护保养内容
对某生产线上的电气设备 进行例行检查,清洁和润 滑。
保养效果
通过定期保养,设备运行 稳定,减少了故障率,提 高了生产效率。
02
设备维保的重要性
提高设备使用寿命
定期检查
预防性维护
定期对设备进行全面检查,及时发现 并修复潜在问题,可以延长设备使用 寿命。
通过预防性维护,如更换磨损部件、 清洁和润滑,可以降低设备故障率。
保养维护
按照设备制造商的推荐,定期进行保 养和维护,确保设备各部件处于良好 状态。
保障生产安全
5W问题分析法
“5个Why分析”由来
5个Why分析又称5问法,最初由丰田公司提出并在丰 田公司广泛采用,因此也被称为丰田5问法。
5个Why报告在日系企业利用的很多,其首创是丰田 公司的大野奈一,来源于一次新闻发布会,有人问, 丰田公司的汽车质量怎么会这么好?他回答说:我碰 到问题至少要问5个为什么。
你掌握一些信息,但一定没有掌握详细事实。
•
问:我知道什么?
•
步骤 2: 澄清问题
•
方法中接下来的步骤是澄清问题。为得到更清楚的理解,问:
•
♦ 实际发生了什么?
•
♦ 应该发生什么?
•
步骤 3: 分解问题
•
在这一步,如果必要,将问题分解为小的、独立的元素。
•
♦ 关于这个问题我还知道什么?
•
♦ 还有其他子问题吗?
• 步骤 4: 查找原因要点 (PoC)
•
现在,焦点集中在查找问题原因的实际要点上。你需要追溯来了解第
一手的原因要点。问:
•
♦ 我需要去哪里?
•
♦ 我需要看什么?
•
♦ 谁可能掌握有关问题的信息?
•
步骤5: 把握问题的倾向
• 要把握问题的倾向,问:为什么(Why);做什么 (What);何人做(Who);何时(When) ;何地(Where);如何(How );多少(
资料来源:麦肯锡
示例
治疗症状的典型原因
短期着重于维持生产
高层管理人员没有树立一致 的榜样
差距
不一致的业绩管理文化和纪 律
生产维护的故障案例分析与应对措施
生产维护的故障案例分析与应对措施引言在现代生产环境中,由于复杂的设备和工艺流程,故障和停机时间可能会对生产线的正常运行造成严重影响。
为了保证生产线的不间断生产,生产维护人员需要及时识别并解决故障。
本文将通过分析几个生产维护中常见的故障案例,介绍一些应对措施,帮助生产维护人员更好地应对各种故障情况。
故障案例分析1. 电力故障电力故障是生产线常见的故障之一,可能是由于供电系统故障、电气设备损坏或电力波动等原因引起。
当发生电力故障时,生产线将停止运行,造成生产停机和生产损失。
应对措施: - 定期巡检供电系统,确保电力供应的稳定性; - 安装UPS(不间断电源)系统,以避免电力波动对设备造成的影响; - 建立应急预案,在电力故障发生时,能够迅速采取措施恢复生产。
2. 设备故障设备故障可能由于设备老化、零部件损坏或操作错误等多种因素引起。
设备故障将导致生产线停机,并且有可能损坏产品或引起安全事故。
应对措施: - 建立设备维护计划,包括定期保养和检修,在设备出现故障之前进行预防性维护; - 检查设备零部件的磨损情况,及时更换磨损的零部件,以减少故障发生的可能性; - 培训操作人员,确保他们正确使用设备,避免操作错误导致的故障。
3. 物料短缺物料短缺是生产线停机的常见原因之一。
如果没有足够的原材料供应,生产线将无法正常运行,导致生产延误和交货期延长。
应对措施: - 建立物料采购计划,确保及时补充原材料的供应; - 与供应商保持良好的合作关系,避免物料供应出现问题; - 建立库存控制系统,及时警示物料库存的短缺情况。
应对故障的通用措施除了针对特定故障的应对措施外,还有一些通用的方法可以帮助生产维护人员应对各种故障情况。
1.建立故障报告系统:生产维护人员应该建立一个故障报告系统,记录每个故障的细节,包括故障原因、解决方案和执行结果。
这样可以帮助他们更好地识别和解决相似的故障。
2.培训生产维护团队:生产维护人员需要定期接受培训,了解最新的维修技术和设备知识。
设备维保的故障分析
设备故障分类
01
02
03
机械部分故障
如电机损坏、电路故障等 。
控制系统故障
如PLC逻辑错误、传感器 失效等。
设备故障发生的原因
磨损与疲劳
设备在长时间运行过程中,由于摩擦 、振动等原因导致零部件磨损或疲劳 断裂,引发故障。
维护不当
缺乏定期维护、保养或维护不当,导 致设备内部积垢、润滑不足、电气部 件老化等,引发故障。
无损检测诊断
总结词
利用无损检测技术对设备进行非破坏性 检测,评估设备的结构和材料状态。
VS
详细描述
无损检测诊断利用超声波、射线、磁粉等 无损检测技术对设备的结构和材料进行非 破坏性检测,评估设备的完整性、缺陷和 损伤情况,以及预测设备的寿命和维修需 求。
03
设备故障分析方法
故障树分析法
总结词
故障树分析法是一种自上而下的演绎分析方法,通过构建故障树来分析设备故障的原因和逻辑关系。
详细描述
模糊综合评价法首先确定设备的性能指标和 影响因素,然后利用模糊数学的方法将这些 因素进行定量化处理,并根据不同的评价标 准进行综合评价。通过模糊综合评价法可以 全面了解设备的性能状态,为设备的维护和 维修提供依据。
逻辑推理法
总结词
逻辑推理法是一种基于逻辑关系的推理方法,通过已知的事实和推理规则,推导出未知 的事实或结论。
解决方案
更换腐蚀严重的容器部件;对焊缝进行无损检测和修复; 校验安全附件,确保其功能正常;加强操作人员的培训和 管理。
预防措施
定期对压力容器进行内外部检验,及时发现和处理腐蚀和 损伤问题;严格控制焊接质量,避免焊缝缺陷;加强安全 附件的维护和校验工作。
THANKS
5why分析法案例范文
5why分析法案例范文在问题解决过程中,5why分析法是一种简单而高效的工具,通过反复追问为什么的方式,帮助我们深入挖掘问题背后的根本原因。
下面以一个简单的案例来说明5why分析法的应用。
案例背景某公司生产线突然出现了频繁停机的问题,导致生产效率明显下降。
经过初步调查发现,停机的主要原因是设备故障,但为何设备会频繁故障?这就需要运用5why分析法来探究。
第一Why问题:为什么设备频繁故障?答:因为设备使用时间长。
第二Why问题:为什么设备使用时间长?答:因为设备缺乏定期保养。
第三Why问题:为什么设备缺乏定期保养?答:因为公司没有建立完善的设备保养制度。
第四Why问题:为什么公司没有建立完善的设备保养制度?答:因为公司管理层没有重视设备保养工作。
第五Why问题:为什么公司管理层没有重视设备保养工作?答:因为公司目前缺乏设备管理的专业人员。
经过以上5个Why的反复追问,我们发现导致设备频繁故障的根本原因是公司缺乏设备管理的专业人员,导致缺乏定期保养制度,进而影响了设备的正常运转。
因此,针对这一问题,公司可以从加强设备管理人员的招聘和培训入手,建立起完善的设备保养制度,以提高设备的可靠性和生产效率。
通过5why分析法,我们不仅仅解决了当前问题,更重要的是找到了问题背后的根本原因,为未来的工作提供了有力的参考依据。
这也体现了5why分析法在企业问题解决中的实用性和价值。
以上是关于5why分析法的一个简单案例分析,希望可以帮助读者更好地理解和运用这一分析工具。
愿读者在工作和生活中遇到问题时,能够善用5why分析法,找到问题的根源,从而采取有效的措施解决问题,提高工作效率和质量。
压力变送器故障检修案例分析
压力变送器故障检修案例分析在工业自动控制系统中,使用了各种压力、流量、液位等变送器,它们将采集的各种信号传送给PLC机柜,以便根据设计要求进行自动运行和数据的检测记录,确保系统安全正常的运行。
但任何设备长期运行后都会出现各种各样的故障。
这就需要作业人员定期巡检,以便及时发现问题并解决,保证各个设备能正常工作。
下面是近期几次设备维护,在对各种变送器进行校验拆卸时或完成校验后回装时,发生了多次烧变送器24V供电保险的故障。
经认真分析和检查,最终发现问题的根源所在,并提出整改建议及工作中的注意事项,以免再次发生同类问题。
例1在对流量变送器进行校验前察看,发现仪表上有显示,从接线端拆下后盖时,却没有了显示。
分析与检修:通过故障现象分析,怀疑供电电路异常。
检测输出电压时,发现无24V供电,说明24V电源或其负载异常。
按照图纸找到PLC机柜的接线端子排后仔细检查,发现保险烧毁,检查负载元件正常,用相同的保险更换后,恢复正常显示,故障排除。
例2在对压力变送器校验前,察看仪表有显示;在拆下接线后,分别进行单股包扎,以防止24V电源的正极对地短路,在校验完成回装接线后仪表恢复显示,但在回装仪表后盖并基本快旋紧时失去了显示。
分析与检修:拆掉后盖,测量无24V供电,测对地阻值为112KΩ,怀疑仪表有问题。
拆掉接线后测对地阻值为无穷大,检查24V供电的保险烧毁。
为了安全起见,在不接变送器时更换保险,测量24V电压正常,将万用表置于mA电流挡,串在压力变送器的正极之间,所测电流为4.012mA,变送器有显示,去掉万用表,恢复接线后正常,故障排除。
例3在对差压压力变送器校验前仪表上有显示,在拆下接线时包扎良好,校验结束后回装接线时,压力变送器显示正常,在回装后盖还没有对准丝扣时,瞬时失去了显示,同样是保险被烧毁。
针对以上3例烧保险的问题,都是出在校验过程中或完成后回装后盖时发生的故障,不存在接线包扎不严的问题。
那么主要问题就是检查后盖和接线端子有无缺陷和接地故障。
设备维修人员的案例分享
设备维修人员的案例分享在现代社会,各种设备的维修保养工作不可或缺。
设备维修人员是维护设备良好运转的中坚力量。
他们积累了丰富的经验,也遇到了各种各样的案例。
在本文中,将分享一些设备维修人员的真实案例,通过这些案例可以更好地了解他们的工作和挑战。
案例一:机械设备故障一位设备维修人员叫李明,他曾经遇到了一台大型机械设备的故障。
这台设备是一个关键的生产设备,一旦发生故障会对整个生产线造成严重影响。
李明首先对设备进行了全面的检查,发现了故障部位。
然而,在修复过程中,他意识到所需的备件短缺,该备件需要从国外订购,交货周期较长。
为了解决这个问题,李明联系了供应商并加班加点跟进配送进度。
最终,备件按时到货,李明顺利完成了设备的修复工作,使生产线重新正常运转。
这个案例展示了设备维修人员需要面对的挑战:及时诊断故障、快速寻找解决方案、沟通协调供应商等。
他们需要在工作中克服各种困难,并始终保持积极的工作态度。
案例二:电子设备故障电子设备的故障也是设备维修人员常常遇到的问题。
刘涛是一位电子设备维修人员,他分享了一个他曾经遇到的案例。
某天,他接到了一个手机维修的任务。
手机主人说手机无法开机,屏幕一片漆黑。
刘涛通过观察和检测,初步确定了问题可能出现在手机的主板上。
然而,修复主板需要一些专用工具和技术,刘涛决定将手机送到公司的专业维修中心。
在维修中心,刘涛和其他工程师一起合作,利用微控制器技术对主板进行了修复。
经过几个小时的努力,他们成功地将手机恢复正常,主人对修复结果非常满意。
这个案例展示了设备维修人员的专业知识和团队合作能力。
他们需要不断学习和了解最新的技术,以适应不断变化的设备维修需求。
案例三:通讯设备故障通讯设备在现代社会中起着重要的作用。
一旦出现故障,将对人们的生活和工作产生严重影响。
杨华是一位通讯设备维修人员,他在一次故障排除过程中遇到了一个复杂的案例。
一家公司的主要通讯网络出现了问题,员工无法正常进行电话和互联网通讯。
设备故障分析报告模板ex
设备故障分析报告模板一、问题描述本次设备故障事件发生在XXXX年XX月XX日XX时XX分,涉及设备为XXX型号设备。
故障表现为XXXXXXX(具体描述设备故障现象),导致设备无法正常运行。
二、故障原因分析针对设备故障现象,经过仔细分析,初步判断故障原因可能包括以下几个方面:1.电源故障:设备无法启动的原因可能是由于电源供应不足、电路短路、电源线接触不良等问题引起的。
可以通过检查电源线是否损坏、检测电源输出电压是否正常来排除该问题。
2.机械故障:设备无法正常运转的原因可能是由于机械部件损坏、齿轮间隙过大、传动装置松动等问题导致的。
可通过检查机械传动部件是否有异常磨损、松动等来判断是否存在机械故障。
3.电路故障:设备故障可能与电路板的连接问题、元件损坏等有关。
可以通过检查电路板焊接点是否良好、测量电路板上各元件的电阻、电容等值来诊断电路故障。
4.软件故障:设备故障可能与软件程序错误、系统崩溃等有关。
可以通过重启系统、升级软件、检查程序代码是否有异常等方式来解决软件故障问题。
三、故障解决方案根据以上的故障原因分析,在进行故障排除之前,可以采取以下解决方案:1.电源故障解决方案:检查设备电源线是否连接松动,拧紧接线端子,确保电源线正常连接;检查电源输出电压是否在正常范围内,如不正常则更换电源。
2.机械故障解决方案:对机械部件进行检查,如发现异常磨损或松动,及时更换或调整相关部件;检查齿轮间隙是否过大,如有问题则进行调整。
3.电路故障解决方案:检查电路板焊接点是否有虚焊、断路等问题,如有需要重新焊接或更换电路板;对电路板上的元件进行测量,如有损坏则更换。
4.软件故障解决方案:重启设备,尝试软件升级;检查软件程序代码是否有错误,如有需要进行修复或更新程序代码。
四、故障排除过程1.根据故障原因分析,首先检查了设备电源供应情况,发现电源线松动,紧固电源线连接端后,设备能够正常启动。
2.接下来,对设备的机械部件进行了检查,发现一个齿轮磨损严重,导致设备无法正常工作。
机场桥载设备常见故障诱因分析
机场桥载设备常见故障诱因分析摘要:文章针对机场桥载设备目前经常出现的故障及产生故障的原因进行了详细的分析,并归纳和总结出了引发这些故障的各种因素,在详尽的对故障原因研究之后提出了相应的解决措施。
机场桥载设备常见故障诱因分析旨在为以后的机场桥载设备的故障维修提供一些参考性的建议。
关键词:桥载设备;故障;浦东机场目前我国民航业正在飞速的发展,机场的建设规模也在不断增大,桥载设备的应用也逐年增加。
以浦东国际机场为例,截止到2011年9月,浦东机场使用桥载设备的航空公司已达64家,其中国航、东航、南航等9家国内主要航空公司已签订服务协议,美航、维珍航、阿联酋航、日航等16家全球知名航空公司成为固定使用客户,而海南航空和全日空是最新签约使用浦东桥载设备的航空公司。
桥载设备累计使用率达到75.7%,桥载设备推进工作呈现良好的发展态势。
而虹桥机场的T2航站楼自2009年3月启用,每个登机桥也都相应配备桥载设备,并正在积极的推广各大航空公司在虹桥机场使用桥载设备。
在这种情况下,随之而来的设为安全运行问题也就逐渐的显现出来。
所以保障机场设备的安全运行是机场设备维护部门的首要任务,对设备发生的故障产生的原因进行总结和分析也是设备管理者要研究的一个重要问题。
1 机场桥载设备的优势依靠电力提供能源的桥载设备比起使用航空煤油的飞机辅助发动机来,具有低成本、无噪声、无排放、更安全和舒适等优点,是低碳环保的绿色能源设备。
使用桥载设备代替APU,一方面节约了航空公司高昂的燃油费用和APU维护费用,有效降低了航空公司的运行成本;另一方面减少了APU在地面使用期间产生的碳氢化合物、一氧化碳和氧化氮等气体的排放量,并降低了机场的噪音,据相关资料显示,飞机专用空调机组产生的噪音低于85分贝,比各常用机型的飞机运行APU及机上空调系统的噪音要低15分贝。
随着低碳经济时代的到来,A380以及波音787等新一代环保飞机的陆续投入使用,飞机靠桥期间使用桥载设备代替APU的优越性越来越突出,使用桥载设备代替APU已经成为民航业发展的必然趋势。
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2015年1月6日起,要求收尾班收尾时要求在交班本上注明洗澡房加热电动阀已关闭;点火班接班时需在交班本上注明接班洗澡房热水罐加热阀门开度及温度。
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已此事故作为典型案例对能管工段全体员工进行安全培训,加强安全意识。
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评审人
验收人
1Why
问题
为什么热水罐温度会达到103℃?
措施1
认真监控,保证设备运行参数在安全范围之内。设定温度80℃。
回答
加热时间过长
2Why
问题
为什么加热时间过长?
措施2
交接班时需逐条观察设备运行参数,发现异常及时反馈处理。
回答
由于是点火班,未及时打开电脑监控画面查看参数。
3Why
问题
为什么没有及时打开电脑监控画面?
5Why
问题
为什么2015年1月4日白班收尾为关闭热水罐电动阀?
措施5
严格按照安全规范操作规程执行收尾作业。
回答
因为2015年1月4日白班收尾班,未按安全操作规程安全收尾。(中班接班后再收尾停的机-请追中班责任。xx备注)
措施实施与验证步骤
实施人
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2015年1月6日起,要求每班空压操作工在交班本上写上洗澡房男女浴室的温度和电动阀开度,接班操作工需检查电脑监控画面参数与记录参数一致方可接班。
措施3
交接班时需逐条观察设备运行参数,发现异常及时反馈处理。
回答
因为点火班空压系统要求7:30开机,操作工在6:30开机点检时才发现热水罐电动阀开度为80%,温度已达到103℃。
故障现象图片
4Why
问题
为什么热水罐电动阀开度达到80%?
措施4
严格按照安全规范操作规程执行收尾作业。
回答
因为2015年1月4日白班收尾时操作工未按要求进行收尾,热水罐电动阀未关闭。(因为洗澡房热水温度底,在48℃,想利用锅炉尾气进行加热。xx备注)
设备故障根源分析表
编号:
车间
xx车间
设备名称
洗澡房热水罐
分析人
xx
故障发生日期
2015-01-06
故障停机时段
停机时间
故障现象
故障问题根源分析(5Why)
故障现象描述:2015年1月5日6:30分操作工xx开启空压系统监控画面时,发现洗澡房热水罐水温处于报警状态,温度达到103℃,电动阀开度为80%;通知值班长后于6:40关闭热水罐加热电动阀;6:45值班长到洗澡房热水罐检查,现场无蒸汽泄漏、高温辐射现象,现场手动关闭热水罐进气阀;并用封条封男女洗澡房门,防止员工在早上洗澡时发生烫伤事故。