高压电机尾端轴承发热原因
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高压电机尾端轴承发热原因?
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有一台6000V、200KW交流异步电机,更换了好几次轴承,前后都换了同型号的轴承,换完后,做空载试验,试验正常,但带载后,尾端轴承半小时后发热烧毁,负载端的轴承一直没问题,空载和带载时电流正常,都在额定值以内。都换了好几次了,每次都是尾端的轴承发热烧毁,安装工艺正确,也没跑轴承内外套。不明白到底什么原因。求各位朋友帮忙!
你的电机负载侧轴承是圆柱形轴承,尾端是向心球轴承,滚圆柱轴承无轴向受力作用,向心球轴承有轴向定位作用。
“带载后,尾端轴承半小时后发热烧毁,负载端的轴承一直没问题”,肯定是受轴向力过大,原因应该是电机与负载机械找正不对,轴向间隙不符合要求,负载机械顶死电机或拉电机(轴)。
同意二楼的说法
空载试验正常,而带负荷烧毁尾端轴承,说明安装工艺不到位,轴承间隙不达标,你应该查看安装记录,看轴向径向的间隙是多少,尤其是轴向的膨胀间隙,;另外还要看联轴器机械端的窜动顶轴!!!
前段时间我们也碰到一台电机尾端轴承故障的事,是一台立式泵,电机振动值在正常范围内,巡检听声音感觉不好,停下来检修,轴承油脂发黑,轴承间隙(叫流隙)变大。换上合格的新轴承,运行了一天,轴承抱死,132KW电机轴弯而报废!
换上新电机(轴承清洗拍加上新油),运行试车中发现振动符合要求,声音多数时间是好的,但不时来几下不好的声音!我们感觉这泵轴在(向上)撞击电机,问钳工,这种立式泵的结构和轴向定位,钳工说这种泵没有轴向定位!我们不信,找来机械工程师,可他也说是没有轴向定位!我说,泵没有轴向定位,那只有靠电机的轴给泵定位了。(因泵与电机在轴上是钢性连接,没有轴向热胀冷缩的间隙)泵和电机的轴向力全部由电机尾端(向心球)轴承承担。
泵中介质稍有变化,产生的轴向力影响轴承,第二,电机运行温度上去后,泵和电机轴热膨胀(轴变长)后,顶死电机尾端轴承。后经热膨胀计算,加大电机轴往上间隙1mm(在小端盖上加1mm垫圈)后,一切正常。现运行已近一个月,电机再也没有发生不好的声音。
同意二楼的说法
空载试验正常,而带负荷烧毁尾端轴承,说明安装工艺不到位,轴承间隙不
达标,你应该查看安装记录,看轴向径向的间隙是多少,尤其是轴向的膨胀间隙,;另外还要看联轴器机械端的窜动顶轴!!!
滚珠轴承与滚柱轴承在同一电机上,滚珠轴承老坏,有必要测轴向振动,轴向振动太大时,都是轴向受力太大。很多情况是刚开机很好,过一段时间后轴向振动就大起来,这是联轴器轴向间隙太小,电机轴因热膨胀后轴向顶撞,滚柱轴承不受轴向力,轴向顶撞全部加到滚珠轴承上,滚珠轴承被顶坏。