2021年催化重整装置操作工题库及答案
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催化重整装置操作工高档工题库
(重整芳烃抽提联合操作岗位)
一.判断题
1.()预分馏塔顶温度是控制塔顶产物初馏点手段。
2.()预加氢反映过程重要影响参数是反映温度、压力、空速、氢油比。
3.()提高氢油比,不利于反映器床层温度稳定和减少催化剂结焦。
4.()预加氢提高空速时,为了保证恒定脱硫率需提高反映温度,会加快焦炭生成速率。
5.()催化重整装置具备高温、临氢生产特点。
6.()重整循环氢能抑制生焦反映,保护催化剂活性和寿命,因此其流量越大越好。
能耗上升等不利影响。
7.()脱氯剂可以脱除原料油中氯,减缓氯化氢对设备腐蚀。
8.()脱氯剂是通过化学反映将原料油中HCl脱除出去。
9.()因重整系统要注氯注水,故精制油氯和水含量不必控制。
10.()重整原料油对杂质砷含量控制指标为<1PPm。
11.()普通重整反映温度提高3~5℃,重整产品辛烷值可提高一种单位。
12.()重整反映温度越高,液收越低,而汽油辛烷值亦随减少。
13.()重整正常生产时遵循“先提温,后提量”,“先降量,后降温”原则。
14.()重整原料芳烃潜含量是指原料中环烷烃所有转化为相应芳烃时重量百分数,加上原料原有芳烃含量。
15.()空气呼吸器在使用过程中,报警信号响时应及时撤退。
16.()员工调动工作后,应重新进行入厂三级安全教诲。
17.()停工时,塔器开人孔顺序应是从下而上。
18.()冬季吹扫结束后,要用风将设备内存水扫尽。
19.()截止阀安装时没有方向性。
20.()闸阀重要由阀体、阀座、闸板、阀盖、阀杆、手轮等构成。
21.()截止阀与闸阀相比具备关闭时间短、启动高度小特点。
22.()离心泵启动前排气是为了防止汽蚀。
23.()离心泵扬程大小取决于泵构造(如叶轮直径、叶片弯曲状况等)、转速和流量。
24.()往复泵重要由泵缸、柱塞(或活塞)、活塞杆、吸入阀和排出阀构成。
25.()往复泵和离心泵同样,可通过调节泵出口阀开度来调节流量。
起泵内压强急剧升高而导致事故。
26.()安全附件重要涉及安全阀、温度计、压力表、液位计等。
27.()液面计使用时应对其最高和最低安全液位作出明显标志。
28.()需控制壁温压力容器上,必要装设测试壁温测温仪表或温度计,严防超温。
29.()离心泵单向阀普通安装在泵入口处。
30.()蒸汽疏水器是一种能排出设备或配管中冷凝液(水)和空气,同步使蒸汽损失最小
自动阀门。
31.()为防止加热炉回火,普通在燃料气管线上安装阻火器。
32.()加热炉烟囱对空气和烟气都起着抽吸作用,使空气进入炉膛并使烟气克服沿程阻
力并经烟囱排入大气。
33.()水冷器作用就是用水做介质来冷却工艺流体。
34.()可燃气报警仪将检测到空气中可燃气体积百分含量转化为电子信号,并与报警值
进行比较,当达到报警设定值就能发出声、光报警。
35.()加热炉“三门一板”指是燃料油门、雾化蒸汽门、风门和烟道挡板。
36.()加热炉热效率与排烟温度关于,因而排烟温度越低越好。
37.()U形管换热器构造比较简朴,每根管子都可以自由伸缩;但管内不易清洗,因而
只合用于高温、高压下清洁流体。
38.()浮头式换热器构造较为复杂,金属耗量较多,造价也较贵,只合用于管子和壳程
温差较大和管子需要经常清洗场合。
39.()分馏塔塔板重要作用是控制汽液两相流速。
40.()惯用阀门关闭时,用F板手关,越紧越好。
41.()机泵润滑油油位应不不大于油杯三分之一高度即可。
42.()离心泵正常运营过程中应经常检查轴承温升状况,滑动轴承温度普通不超过65℃。
43.()离心泵在准备启动、预热、灌泵、备用和长期停用时都要盘车。
44.()润滑油粘度过大易使轴承发热,因此粘度应尽量小些。
45.()按照设备润滑管理规定,做到“五定”和“三级过滤”,“三级过滤”是指领油
大桶到固定贮油箱,贮油箱到油壶,油壶到润滑部位。
46.()现场更换压力表时应注意安全,压力表根部阀应关紧,更换途中需观测有无介质
泄漏。
47.()现场更换温度计时应注意该温度计与否带控制,若带控制则需将仪表切至手动位。48.()离心泵抱轴现象重要有电流超高、流量小以及轴承温度高等。
49.()往复泵试车前,将泵工作腔内灌满输送介质。
50.()加热炉燃料气带油现象是加热炉燃烧效果不好,火苗忽高忽低,烟囱冒黑烟。
51.()加热炉燃料中断现象是炉膛和炉出口温度急剧下降。
52.()换热器小浮头与否泄漏,可以从压力低一侧油品化验分析成果判断。
53.()离心泵润滑油位过低,会导致离心泵电机温度超高。
54.()离心泵开泵前,出口阀必要全开,否则会导致电机电流超高。
55.()漏液现象发生重要因素是由于分馏塔汽液相负荷过大。
56.()各回流罐液面波动较大极易导致燃料气分液罐带油。
57.()重整反映压降过大重要因素是注氯过多形成氨盐结晶阻塞催化剂孔道。
58.()重整反映器压降过大会导致反映器内构件破损。
59.()玻璃板液面计与否堵可以通过度别关闭上下油引出阀、打开放空阀观测与否有油
气排出办法来判断。
60.()离心机泵震动大重要因素是泵轴或与电动机轴不同心。
61.()离心泵抽空时要关小入口阀。
62.()分馏塔进料带水会导致塔底温度变化,但不会导致塔压力波动。
63.()回流罐液位低可恰当减少回流罐压力并提高塔底温度。
64.()分馏塔液位低可采用增长进料量,减少出料办法。
65.()引蒸汽吹扫产生水击现象时,应加强蒸汽脱水。
66.()发现空冷风机停运,应及时减少塔底温度。
67.()预加氢高分压力上升,为了防止安全阀起跳,可关闭安全阀前截止阀。
68.()分馏塔塔底泵抽空应一方面检查分馏塔实际液面再依照实际状况解决。
69.()空冷器泄漏重要因素是物理腐蚀。
70.()反映器法兰泄漏不大,可接蒸汽掩护,反映系统降压操作。
71.()抽提蒸馏塔正常操作下,抽余油中苯、甲苯重要来自原料。
72.()温度升高溶剂溶解能力增长,芳烃回收率提高。
78.()单乙醇胺作为缓蚀剂加入溶剂系统中以调节溶剂系统pH 值。
79.()添加单乙醇胺是维持溶剂PH最佳途径。
80.()溶剂回收塔和溶剂再生罐在运转前应进行真空实验。
81.()消泡剂是5%浓度硅油混芳溶液。
82.()抽提蒸馏塔作用是运用溶剂,将原料中轻质非芳提取出来,从而达到抽提目。
83.()汽提水普通使用软化水或除氧水。
84.()环丁砜溶剂非常稳定,普通不与活性氧发生反映。
85.()苯塔进料负荷过低,为保持塔内一定上升蒸汽速度,要恰当增长回流比。
86.()如果进料组分突然变轻,加热量与回流量不变,塔中轻组分增长,塔顶温度会上
升。
87.()白土塔充液时,从塔顶缓慢冲液进入塔内。
88.()白土塔在切换时,应先并联后串联。
89.()抽提塔中各烃类组分在溶剂中溶解度相似。
90.()苯塔塔顶温度不是控制产品质量重要参数。