溴化锂制冷机组故障维修实例(原创)
一例溴化锂制冷机故障的处理
一例溴化锂制冷机故障的处理作者:扈志强来源:《科学与技术》2014年第10期摘要:分析溴化锂制冷机故障,找出泄漏的换热管,确定腐蚀泄露的原因,制定维修方案,找到设备运行中的薄弱环节。
关键词:溴化锂制冷机;换热管;腐蚀泄露;水质处理引言溴化锂吸收式制冷机是一种以水为制冷剂、溴化锂溶液为吸收剂的水冷机组,它以蒸汽、热水、燃油、燃气和多种余热为热源,具有耗电少、噪音低、运行平稳、能量调节范围广泛、自动化程度高、安装、维护、操作简便等特点,因此被广泛应用于纺织、化工、医药、冶金、石油化工等行业以及宾馆等公共建筑[1]。
本文以某医院的溴化锂制冷机换热管泄漏故障的处理过程,与大家分享运行管理和维护维修的经验。
1 ; 机组简介和故障描述某医院的中心制冷站设有溴化锂制冷机两台,一台为250万Kcal,1998年6月投入运行,一台为300万Kcal,2010年6月投入运行。
两台制冷机均为蒸汽型双效机组,工作蒸汽压力0.6Mpa。
2014年5月24进行了空调系统的打压试水,并于5月26日进行了开机试运行,运行中发现机组真空度较高,在40mmHg左右,且真空泵运行时排气量少。
经检查后更换了真空泵进口的真空隔膜阀后,真空泵排气正常,且很快制冷机真空度降至18mmHg,开机加蒸汽后正常制冷[2]。
2014年6月7日,按照医院供冷计划开始供冷,开机运行300万Kcal,出现制冷量严重下降现象。
经检查发现冷剂水污染,通过旁通再生效果差。
停机检修。
2 ; 故障检修排查2.1 故障排查2014年6月9日,医院工作人员会同厂家维修人员对300万Kcal制冷机组进行故障检修。
首先对制冷机组真空情况进行检查,发现真空度维持在30mmHg左右,且真空泵运行正常。
其次对冷剂水进行比重检查,发现冷剂水比重在1.2左右,且在冷剂水中发现较多杂质存在。
然后,通过缓加蒸汽的方法进行冷剂水再生,进过2个小时的运行,未解决冷剂水污染问题。
而且该机组还出现了高压发生器液位高的报警。
溴化锂机组制冷力下降原因和修复措施
溴化锂机组制冷力下降原因和修复措施摘要:分析了大庆石化公司空分装置溴化锂机组制冷能力下降原因,制定整改措施和检修步骤,通过全面修复,恢复机组制冷能力,并提出机组日常维护监控措施。
关键词:溴化锂制冷机;制冷力下降;原因分析;修复措施溴化锂制冷机作为一种高效节能的制冷设施,在各种领域已广泛应用多年,目前溴化锂制冷机存在最多的问题就是随着使用年限的增加,制冷能力日益衰退,如不得到及时修复,长期带病运行,将加剧对机组的损耗,本文针对此问题,结合实际检修案例,详细分析了制冷机应用中常见故障,并简要介绍修复方法。
一、机组概况蒸汽型溴化锂制冷机组是以蒸汽为动力,溴化锂溶液为吸收剂,水为制冷剂,利用水在真空状态下低沸点汽化,吸收冷水的热量达到制冷的目的。
机组通常由蒸发器、吸收器、高低压发生器、凝水换热器、屏蔽泵及相关连接管路等几部分组成。
大庆水化公司空分装置溴化锂机组为蒸汽型双效制冷机组,型号SXZ6-116DA,制冷量为100万大卡/小时,是空分装置预冷单元核心设备。
1996年投用至今,已运行10年,近年来,机组制冷能力明显下降,由设计出水温度6℃逐渐上升至14℃,直接影响到空分装置正常运行,检修前主要故障现象为真空度无法正常保持,溶液恶化,凝水换热器频繁泄漏等,因此机组被迫停工大修。
二、影响制冷能力的因素:制冷量衰退是一个极其复杂的问题,涉及到机组设计工艺参数选取的合理性、结构合理性、使用工况、使用操作与合理调整,机组气密性、溶液维护等多方面。
根据该机组历史情况,这里仅就设备本体和溶液两方面分析以下几个直接影响因素:1、真空度真空度是制冷机生命的核心,在高真空状态下运行的制冷设备,一旦真空度出现问题,首先是制冷量降低,引起运行故障。
不凝性气体的存在增加了吸收过程的阻力,有时即使少量的不凝性气体的存在也会造成冷量的大幅降低,而不凝性气体中的氧气又是造成机组内部腐蚀的主要原因。
该机组停工前真空度已经无法维持正常状态。
溴化锂吸收式制冷机组制冷量下降原因与修复
() 3 把故障机组的冷凝器 、 蒸发器和吸收器 的封板 打开 , 发现蒸发器水室 比较清洁 , 而冷凝器 、 吸收器水室有杂物、 小 石块 , 换热铜管里有小石块 。说 明在 水 的压力作用下 , 冲击
石块挤压使铜管 破裂 。
() 9开机前 , 先放空蒸汽包 余水 , 缓慢开启 蒸汽调 节阀 ,
18 9 0.
[ ] . 卡耶 夫 . 岩爆破物 理过程 . 1A H 哈努 矿 北京 : 冶金工 业出版社 , [] 2 张建华 , 梁锐 . 群孔爆扩中的安全 问题 . 安全与环境 学报 ,01 1 20 ,
()5 —5 4 :3 6.
的结果与炸 药量和 岩石性 质 ( 内聚 力、 如 纵波波 速 、 孔隙率
率 , 以计算结果偏低 。 所
4 结 论
机组在运行过程 中, 发现冷媒水进 出水温差逐 渐减小 , 蒸发器冷剂水位异常 升高 , 高压发 生器、 低压 发生器液位稳 定, 吸收器液 位偏 低 , 各泵运行 正 常, 冷机真 空度 没有变 制 化。但结果是 , 制冷量降低 , 无法满足生产需要 。
A s at h bt c T e ̄ rigpi il f i i B ̄a eR g咖 r an r cp 0 Lhu r i e t n e t m d U i15 sirdcdi d B . ae n 7Zi noue n 酏 i B a t t l d∞ t ta s f nre - h dl e t ep m 0 n r
y n te b e k o e d ain a d p  ̄t nme l sa 菌sa d h r a d wn r me it n mw i o o a Je K盯 w r s rfi r 6 g u i t b e s ig  ̄ o d e ' ̄ a n nt  ̄u l  ̄k n is ∞mai e . lz d
溴化锂吸收式制冷机的常见故障及排除方法
溴化锂吸支式造热机的罕睹障碍及排除要领之阳早格格创做溴化锂吸支式造热机正在运止历程中,受到中界果素的做用战支配出有当,会引出机组出有克出有及仄常处事.使机组出有克出有及仄常处事的罕睹障碍有:突收性障碍、运止参数安排出有仄常战其余主要障碍.一、突收性障碍突收性障碍主假如受中界果素的做用,突然使得造热机组出有克出有及处事或者出有克出有及仄常运止.为预防障碍的夸大而形成事变,要举止即时处理,罕睹的突收性障碍有:1、热却火断火.2、热媒火断火.3、热却塔出有克出有及仄常运止.4、机组揭收后造热机本能矮下.5、机组有一台屏蔽泵出有克出有及运止.6、断电等.只消以上情况出现所有一种,皆应坐时关关加热蒸汽阀,尽大概按停机步调举止停车处理.而后再加以分解,排除障碍.二、运止参数安排出有仄常运止参数安排出有仄常所引起的局里,往往是正在开机之初或者蒸汽压力有较大动摇时爆收,安排得短佳,也会使呆板的本能大大下落,所以也要引起沉视.参数安排出有仄常的本果分解妥协决要领睹表4-6所示.运止参数安排出有仄常局里,本果及办理要领(表4-6)局里本果分解解决圆法浓度好小于4%(1)下压爆收器浓溶液浓度已达到央供.(2)矮压爆收器浓溶液浓度已达到央供(1)下压爆收器稀溶液循环量过大.(2)矮压爆收器稀溶液循环量过大.(3)蒸汽压力太矮或者蒸汽安排阀开开太小.(4)蒸汽凝火阀开开太小或者热剂蒸汽凝火安排阀开开太小.(1)关小爆收器出心阀.(2)关小溶液泵出心阀.(3)普及蒸汽压力或者开大蒸汽安排阀.(4)开大蒸汽凝火安排阀或者热剂蒸汽凝火安排阀.2、浓度好大于4%(1)下压爆收器浓溶液浓度超出央供(2)矮压爆收器浓溶液浓度超出央供(1)下压爆收器稀溶液循环量太小.(2)蒸汽压力太下.(3)矮压爆收器稀溶液循环量太小.(1)开大爆收器出心阀(2)开大溶液泵出心阀(3)落矮蒸汽压力3、吸支器液位矮于液位核心(1)稀溶液浓度很下、挥收器热剂火溢出.(2)稀溶液浓度仄常,挥收器热剂太少.(3)稀溶液浓度仄常,蒸正在器热剂火溢出. (1)蒸汽压力太下或者机内有气氛.(2)溶液量缺累.(3)灌注溶液浓度太矮.(1)落矮蒸汽压力或者抽实空.(2)补充溶液(3)从挥收器中抽出的热剂火并增加溶液4、吸支器液位浸出抽气管排(1)稀溶液浓度矮且挥收液位矮于液位核心.(2)稀溶液浓度仄常,挥收器液位仄常.(3)稀溶液浓度矮且挥收器热剂火溢出. (1)机组刚刚开用,尚已仄常.(2)蒸汽压力太矮.(3)蒸汽凝火阀开度太小.(4)灌注溶液浓度太矮.(1)继启运止(2)降下蒸汽压力(3)开大蒸汽凝火安排阀(4)搁出一部分溶液(5)从挥收器中抽出一部分热剂火.三、其余主要障碍主要障碍的形式根据其所呈局里举止归类,简曲睹表4-7.主要障碍局里、本果妥协决要领(表4-7)局里本果分解解决圆法1、“循环障碍”指示灯明,报警铃响. (1)下压爆收器出心浓溶液温度超出规定温度.(2)矮压爆收器出心浓溶液温度超出规定温度.(3)稀溶液出心温度矮压25℃. (4)下压爆收器出心浓溶液压力超出0.02MPa. (1)蒸汽压力太下.(2)机组内有气氛.(3)热却火量缺累,进心温度太下或者传热管结垢.(4)挥收器中热剂火被溴化锂传染.(5)下压爆收器稀溶液循环量太小.(6)矮压爆收器稀溶液循环量太小.(7)热却火进心温度太矮.(8)溶液热接换器结晶.(1)落矮蒸汽压力(2)抽实空至确定值(3)查看传热管结垢,荡涤.(4)热剂火复活.(5)查看热却火的流量,温度.(6)安排机组稀溶液循环量.(7)查看机组的压力值,推断传热管是可破裂.(8)查看机组是可结晶,结晶便举止融晶.(9)下压爆收器传热管破裂.(10)矮压爆收器传热管破裂.2、“热媒火缺”指示灯明,报警铃响. (1)热媒火泵出有处事.(2)热媒火量太少,压好继电器果压好小于0.02MPa而动做. (1)热媒火泵益坏或者电源中断(2)热媒过滤器阻塞.(1)查看电路.(2)查看火泵.(3)查看热媒火管路上的过滤器3、“热却火断”指示灯明,报警铃响(1)热却火泵益坏或者电源中断.(2)热媒火出心温度太矮. (1)查看电路(2)查看火泵(3)查看热却火管上的过滤器4、挥收器中热剂火温度矮于2℃,“挥收器矮温”指示灯明,报警铃响(1)造热量大于用量.(2)热媒火出心温度太矮(1)关小蒸汽阀,落矮蒸汽压力(2)安排处事的机组台数.5、屏蔽泵热呵护动做(1)电机轴启热却出有良.(2)电机线包过热(3)热继电安排值太小.(4)热元件误动做(1)查看屏蔽泵热却管路.(2)沉新安排热继电器统造值.(3)查看泵过载的本果,并给予排除.6、造热量矮于安排值(1)稀溶液循环量太小.(2)机组的稀启性出有良,有气氛鼓进或者内含出有凝性气体.(3)实空泵本能出有良或者抽气系统障碍.(4)传热管结垢或者阻塞.(5)热剂火被传染.(6)蒸汽压力太矮(7)热剂火战溶液注进量缺累.(8)热却火温过下.(9)热却火量过小. (1)安排下压爆收器阀战矮压爆收器阀,使稀溶液循环量合乎央供.(2)运止实空泵排气,排除揭收处. (3)测定实空泵本能、排除实空泵障碍、查看抽气系统.(4)荡涤传热管内壁污秽及纯物. (5)测热剂火比沉,若超出1.02时,举止热剂火洁化.(6)调下蒸汽压力.(7)沉新补充适量的溶液与热却火. (8)查看热却火系统,落矮热却温,或者减少热却火量.(9)适合加大热却火量.7、热剂火被传染(1)支往下压爆收器的循环量过大,液位过下.(2)热却火温过矮,而热却火量又过大,热凝压力过矮.(3)提供的蒸汽压力过下. (1)适合安排下压爆收泵出心阀的开开度.(2)适合缩小热却火的火量.(3)适合落矮蒸汽压力.8、开用时溴化锂溶液结晶(1)机组内有气氛(2)抽气出有良.(3)热却火温太矮(1)抽气、查看本果(2)查看抽气拆置(3)安排热却火温度9、运止时溴化锂溶液结晶(1)蒸汽压力过下.(2)热却火量缺累(1)安排蒸汽压力. (2)安排热却火量. (3)扫除污秽..(3)热却火传热管结垢.(4)机组内有气氛.(5)热剂泵或者溶液泵出有仄常. (6)稀溶液循环量太少.(7)喷淋管喷嘴快沉阻碍.(8)热媒火温度过矮.(9)下背荷运止中突然停电.(10)仄安呵护拆置爆收障碍. (4)抽气并查看本果.(5)查看热剂泵战溶液泵.(6)荡涤喷淋管喷嘴.(7)安排热媒火温度.(8)关关蒸汽、查看电路战仄安呵护拆置并把加以安排.10、停车后的溴化锂溶液结晶(1)溶液稀释时间太短.(2)稀释时热剂火泵停下去.(3)稀释时热却火泵战热媒火泵停下去.(4)停车后蒸汽阀已齐关关.(5)稀释时中界无背荷.(6)呆板周围环境温度太矮. (1)减少稀释时间,使溶液温度达60℃以下.各部分溶液充分匀称混同. (2)查看热剂火泵.(3)查看热却火泵战热媒火泵. (4)关关蒸汽阀门.(5)稀释时必须施有中界背荷,无背荷时必须挨开热剂火旁通阀,将溶液稀释使之正在温度较矮的环境条件下出有爆收结晶.11、机组里里有气氛(1)机组停车时,机内压力超出环境温度对付应溶液浓度的鼓战蒸汽压力.(2)机组运止时,热凝器压力超出对付应热凝温度的鼓战蒸汽压,挥收器压力超出对付应挥收温度的鼓战蒸汽压力.(3)机组运止中,液气分散的视镜里集散的气氛量出有竭减少.(4)吸支器液位下落,挥收器液位降下并爆收溢火.(5)机组造热量落矮. (1)机组上接心处揭收.(2)与样或者加溶液时漏进气氛.(3)检建时漏进气氛.(4)少久缓性揭收.(5)实空泵处事出有仄常处事.(6)实空泵油少久已调换.(7)吸支器液位太下.(8)抽气隔膜阀膜片益环.(1)查看机组各阀门、法兰、拧紧.(2)查看管接洽,焊缝,排除热应力战腐蚀爆收的揭收.(3)抽气.(4)查看实空泵,定期调换实空泵油.(5)找出吸支器液位过下本果,加以排除.(6)调换益坏的抽气隔膜阀膜片.12、运止中呆板突然停车(1)电源停电.(2)呵护拆置动做,联锁停止呆板处事. (1)查看供电系统,排除障碍,回复供电.(2)查看呵护拆置动做本果,给予排除.13、挥收器冻结(1)热媒火出心温度太矮.(2)热媒火量过小.(3)仄安呵护拆置爆收障碍. (1)对付挥收器解冻.(2)查看热媒火温度战流量,与消出有仄常局里.(3)查看仄安呵护拆置动做值,沉新安排.对付于机组的漏气、结晶等障碍,正在上头列表中所提出的办理要领,主假如从怎么样防范妥协决隐患的圆里提出.而障碍爆收后,简曲怎么样排除,底下简朴证明.(一)机组漏气的排除1、将挥收器上部测压阀与0—0.6MPa压力表贯串,或者与2米少的火银压好计贯串.2、将热凝器顶部测压阀与氮气瓶减压阀贯串.3、将氮气充进机组内曲至压力为0.16MPa(表压),而后用收泡剂(如肥白火)查看法兰、接洽等大概引起揭收的位子.4、如果仍出有克出有及肯定揭收位子,可思量拆下机组二端的火盖,查看管板胀接受接洽有可揭收.5、根据揭收情况举止相映建理后仍按上述要领举止复查,曲至出有漏为止.6、将机组上通大气处的阀门挨开,搁掉机组内大于大气压的氮气.7、将挥收器测压阀与U形管火银压好计相接,挨开热凝器抽气阀门.8、开用实空泵举止抽气(需要时调换实空泵油),背去抽到机内压力达到环境温度下相映的溶液浓度的鼓战压力.9、再开用机组,使之仄常运止,让吸支器中的液位矮于抽气管的位子,正在那种状态下继启利用实空泵抽气.关关热凝器战挥收器抽气阀,查看液气分散视镜,曲至视镜集散的气体出有再减少为止.10、关关抽气阀并停止实空泵,末尾停机.11、也可出有举止(9)战(10),举止(8)后关关缺抽气阀并停止实空泵,24小时后查看实空度的变更,回降出有得超出26.7Pa.(二)结晶的排除(熔晶)机组正在运止中结晶,常爆收正在溶液热接换器浓液侧.如果结晶出有宽沉,通过浓溶液经自熔晶管旁通到吸支器里,即可自止排除结晶,如果结晶宽沉,可按下列要领举止熔晶.1、停止热却塔风机,普及热却火进心温度缩小热却火量.2、关关热剂火泵排出阀,把热剂火导至吸支器.当热剂火泵开初有劈劈拍拍的声音时,赶快停止热剂火泵的处事.3、背下、矮压爆收器供液的溶液泵继启运止,并使溶液温度正在60℃—70℃的范畴内.由于溶液温度降下,不妨使结晶熔解.4、如果采与上述的要领对付某些部位结晶仍无法熔解,则要用蒸汽或者热火对付那部位举止加热,曲到熔解为止.(三)挥收器的解冻当挥收器热剂火爆收冻结时,可将热却塔风机停下,热却火温度调下,热却火量调小,按仄常举止办法开用,普遍运止后即可解冻.如仍出有克出有及解冻,可先将蒸汽安排阀关关,再将溶液泵排出关关,让热媒火继启加进机组加热挥收器热剂火,即可解冻.。
溴化锂制冷机组的维修内容
溴化锂制冷机组的维修内容溴化锂制冷机组是一种常用的空调设备。
在使用过程中,由于各种原因,机组可能会出现故障,需要进行维修。
本文将介绍溴化锂制冷机组常见的故障及其维修内容。
机组无法启动当机组无法启动时,首先需要检查电源是否正常。
如果电源正常,则需要检查机组内部的控制器和传感器是否损坏。
如果控制器和传感器均正常,那么就需要检查机组的压缩机和电机是否损坏。
常见的压缩机故障包括压缩机电容损坏、压缩机线圈断路等。
如果是这些故障引起的机组无法启动,需要更换损坏的部件。
机组制冷效果差机组工作时,如果发现室内温度没有降低或降低的不明显,那么就需要检查机组的制冷效果。
首先需要检查机组的冷媒是否足够;如果冷媒不足,就需要添加冷媒。
如果冷媒充足,那么就需要检查机组的压缩机是否正常工作。
常见的压缩机故障包括压缩机内部积碳、高低压开关失效等。
如果是这些故障引起的制冷效果差,需要对压缩机进行清理或更换损坏的部件。
机组噪音过大机组工作时如果发出异常噪音,那么就需要检查机组的部件是否正常。
常见的引起机组噪音过大的故障包括电机轴承磨损、冷凝器脏堵等。
如果是这些故障引起的机组噪音过大,需要更换部件或进行清理。
机组漏水如果机组漏水,那么就需要检查机组内部的管路、阀门、冷凝器等部件是否正常。
常见的引起机组漏水的故障包括管路接头处漏水、阀门密封不严等。
如果是这些故障引起的机组漏水,需要进行密封或更换部件。
机组制冷不均当机组制冷效果不均时,需要检查机组的各个部件是否均正常。
如果机组内部的制冷器堵塞或者冻结,那么就需要进行冻结或清理。
此外,还需要检查机组的风机是否正常工作,风机如果偏转或者叶片损坏会导致机组制冷不均。
总结溴化锂制冷机组故障种类繁多,维修内容也各异。
通过以上几个方面的介绍,当机组发生故障时,可以针对性地进行排查和修复。
对于机组的维修不熟悉的人员,建议寻求专业的人员进行维修。
溴化锂吸收式制冷机组维修方案
溴化锂吸收式制冷机组维修方案在我们日常生活中,空调几乎成了必不可少的“伙伴”。
尤其在炎热的夏天,能够给我们带来一丝清凉,简直比救命稻草还重要。
说到空调,可能大家都会想到那种我们常见的压缩机制冷机组。
可是,你知道吗,还有一种制冷方式,可能在你眼中有点陌生,它叫做溴化锂吸收式制冷机组。
这玩意儿跟普通的空调不太一样,工作原理也特别独特,但如果你不小心搞坏了它,修起来可就麻烦了。
今天我们就来聊聊这个“冷”知识——溴化锂吸收式制冷机组的维修方案。
你可能听到“吸收式”这个词会觉得有点复杂,别急,咱们慢慢捋一捋。
简单来说,溴化锂吸收式制冷机组和普通空调的工作方式是完全不一样的,它不是通过压缩空气来制冷的,而是通过溴化锂溶液来吸收热量。
这个溴化锂溶液吸热的过程和我们做饭时,水分蒸发的原理有点类似。
它通过“吸收”热量,带走室内的热气,然后把冷气送到我们面前,达到了降温的效果。
可是,这个系统虽然很神奇,但也很脆弱,稍不注意就会出问题,出现故障时,修起来可不简单。
你要是碰上了溴化锂吸收式制冷机组出现了故障,先别急着慌。
第一步,得先检查是不是因为缺少溴化锂溶液而导致的制冷效果差。
说实话,这种情况常见得很。
像这种机组,溶液的浓度得维持在一定水平上,低了就不行。
要是你发现溴化锂溶液真的是缺了,赶紧加上去,千万别犹豫。
溶液加得不够,那机器就像是喝不饱水的车,怎么开都没劲。
不过,除了溶液问题,常见的故障还有冷凝器的问题。
冷凝器就像是空调的“心脏”,它负责把热量释放到外部。
如果冷凝器上有污垢、灰尘或者被堵塞了,系统的散热效果就差,制冷效果也跟不上。
所以,定期清洁冷凝器是非常重要的,不要等到它坏了才后悔。
这个清洁过程其实并不麻烦,拿个软毛刷,轻轻刷去灰尘,再用水冲洗干净。
别忘了,清洁工作要小心点,别让水进到电气部分,不然麻烦可就大了。
再有,如果你发现整个制冷机组启动很慢,甚至根本没反应,那很可能是电路出现了问题。
溴化锂吸收式制冷机组需要稳定的电力供应,如果电路有接触不良或者电压不稳定,机器就会出现各种小毛病。
溴化锂吸收式制冷机疑难故障分析及处理办法(精品文档)_共3页
溴化锂吸收式制冷机疑难故障分析及处理办法溴化锂吸收式制冷机(以下简称溴冷机)在日常运行使用中的常见故障有各种故障等。
由于溴冷机整体密闭,不具备可拆卸性,较之活塞式、螺杆式制冷机,其事故的原因判断和检修受到限制,常见的故障往往也成了疑难故障,让用户甚至是检修单位头痛不已。
本文介绍几起溴冷机疑难故障的原因分析及处理办法,与同行切磋。
结冰故障某商城设有1台直燃型ZXZ-175D 溴冷机,正常运行时性能稳定。
在一次突然停电事故中,因操作人员急于寻找电工而未采取任何措施,待半小时后电路恢复正常时发现澳冷机内腔充满水,溴化锂机组冻损。
分析:断电导致冷媒水停止流动, 溴冷机的制冷惯性使冷媒水结冰冻裂蒸发器铜管。
处理措施:a)操作人员遇到类似事故时应沉着冷静,及时关闭蒸发器冷媒水进水阀门,打开蒸发器排空阀,使溴冷机蒸发器内冷媒水流动起来,降低结冰可能性,待来电后再恢复正常运行。
b)如果放空阀流量较小,仍有冻损铜管的可能时,可开启任一对外阀门,泄漏少量空气,使制冷机停止制冷,来电时再抽真空恢复正常运行。
相比铜管冻裂,泄漏少量空气造成的损失是微不足道的。
泄漏故障存在泄漏的溴冷机组是无法正常运行的,一旦机组制冷量下降,首先应该怀疑的就是机组泄漏,但有些是真泄漏,有些却是假泄漏。
案例1:某编织厂型号为SXZ4-60D的溴冷机在一次班组检查时发现真空度为100Pa,例行启动真空泵抽真空,真空度不降反升,机组制冷量急剧衰减,冷水出水温度由7℃逐渐上升到18℃。
分析:这种时候最易让人联想到机组泄漏,做不做正压检漏, 需由运行管理人员决定,如做则至少需要一到二天时间,势必影响生产。
处理措施:a)真空度是在启动真空泵后下降的,所以应当首先确认是不是抽气系统的故障,经查真空泵及抽气系统均正常。
b)由于真空泵及抽气系统均正常,则可以肯定机组存在泄漏,从制冷量衰减幅度推测漏点不小,并且极可能是由于隔膜阀片老化引起的突然泄漏。
因此,在负压状态下做检漏工作:在每只隔膜阀上套一只薄膜袋,并用胶布扎口,观察薄膜袋是否"吸瘪"。
溴化锂吸收式制冷机组典型 故障及其排除方法
溴化锂吸收式制冷机组典型故障及其排除方法一、溴化锂溶液特性溴化锂是由碱金属元素锂(Li)和卤族元素溴(Br)两种元素组成的,其一般性质和食盐大体类似,是一种比较稳定的物质。
在大气中不变质、不挥发、不分解,且极易溶解于水,其缺点是对金属有腐蚀性,会出现结晶现象。
物质的溶解度通常用在某一温度下100g溶剂中所能溶解的该物质的最大质量来表示。
此时溶液处于饱和状态,被称为饱和溶液。
因此,也可用饱和溶液的质量分数来反映物质的溶解度。
物质溶解度的大小除与溶质和溶剂的特性有关外,还与温度有关,如图1—1溴化锂溶液的结晶曲线图所示,溴化锂在水中的溶解度随温度的升高而增大,随温度的降低而减小。
可见一定温度下的溴化锂饱和水溶液,当温度降低时,由于溴化锂在水中溶解度的减小,溶液中多余的溴化锂就会与水结合成含有水分子的溴化锂水合物的晶体析出,形成结晶现象。
二、溴化锂溶液结晶从溴化锂水溶液的性质可以知道,结晶取决于溶液的质量分数和温度之间的关系。
在一定质量分数下,当温度低于某一数值时就要引起结晶。
当溴化锂吸收式制冷机组发生结晶故障以后,对制冷机组进行熔晶是非常麻烦的事情。
一旦制冷机组出现结晶现象,就必须立即对制冷机组进行熔晶处理,此时不但制冷机组的制冷量将大大减小,而且在熔晶过程中,浓溶液腐蚀金属会产生大量的不凝性气体,从而降低制冷机组的使用寿命。
还有溴化锂溶液的浓度越高,对机组的腐蚀性就越大。
因此,溴化锂制冷机组在运行当中应该尽量避免溶液的结晶。
在一般情况下,溴化锂制冷机组大都装有冷剂水的旁通装置和结晶时的自动熔晶装置。
此外,为避免停机后的结晶,还设有停机时的溶液自动稀释装置。
虽然制冷机组设有多项预防结晶的装置,但仍然有可能发生结晶事故,此时结晶以后对制冷机组的熔晶就显得非常的重要了。
(一)停机期间溶液结晶溴化锂制冷机组停机期间发生结晶的主要原因是制冷机组停机时稀释运转的时间不够,蒸发器内存有大量的冷剂水未被蒸发,导致吸收器内溴化锂溶液浓度过高所致。
溴化锂不制冷解决办法
1#、2#溴化锂机组不制冷的处理办法溴化锂不制冷的原因有很多,结合溴化锂制冷原理和生产现状以及众多常见的故障特例,总结出以下处理办法,供大家学习和纠正。
所谓地不制冷,直观地说就是冷水进出口温差小(如:4℃以下),这时我们首先要观察机组面板中以下参数:热水进出口温度——一般进出口温度相差20度以上为正常,热水进口要求85℃以上,温度不够及时联系调度升温;循环水进出口温度——正常情况下循环水进出口水温温差为5℃左右,且进口温度保持在26度左右,可以开关循环水进出口阀门来调节温差;发生器冷媒温度——一般接近当时冷水出口温度(参考值,无法调整)接着观察冷剂水视镜液面是否在中间位置,如果液位过高,适当打开冷剂水旁通阀,等液面到视镜中间位置时关闭冷剂水旁通阀;再通过U型管确定机组真空度,如真空度不够,及时通过面板打开真空泵抽真空;另外可以通过触摸溢流管附近管道的三个温区(高1、高2、高3,我们会在设备现场标注)确定机组是否结晶。
如确认为机组结晶,按以下方法进行熔晶:1、当发现溴化锂机组不制冷时,立即把热水进水阀关闭(在面板上把控制阀调至手动状态,手动调节热源阀至10%同样可以)关小循环水进水阀开度至半格,此时观察屏幕上冷水出口温度应缓慢下降。
2、当温度不降反升时,适当开启热水进口阀门开度约五分之一,这时温度还会缓慢上升几个数字(因为温度不降反升时热水进机组发挥作用有滞后性)后,温度会逐步缓慢下实用文档降。
3、当温度下降的速度减慢时,再适当开启热水进口阀门开度约五分之一,并注意观察温度变化,直至热水阀门开完。
4、当温度下降至某位置稳定时,再适当开大循环水进水阀开度不大于一格,再观察温度变化。
直至冷水进出口有3—6度的温差,循环水进出口也有3—6度的温差,发生器温度在50—70℃之间。
说明:操作时要有耐心,操作后要有足够的时间观察温度变化,因为热水、循环水进入机组发挥作用再反映到面板上有一定时间的滞后。
实用文档。
溴化锂吸收式制冷机组典型故障及其排除方法
溴化锂吸收式制冷机组典型故障及其排除方法溴化锂吸收式制冷机组典型故障及其排除方法一、溴化锂溶液特性溴化锂是由碱金属元素锂(Li)和卤族元素溴(Br)两种元素组成的,其一般性质和食盐大体类似,是一种比较稳定的物质。
在大气中不变质、不挥发、不分解,且极易溶解于水,其缺点是对金属有腐蚀性,会出现结晶现象。
物质的溶解度通常用在某一温度下100g溶剂中所能溶解的该物质的最大质量来表示。
此时溶液处于饱和状态,被称为饱和溶液。
因此,也可用饱和溶液的质量分数来反映物质的溶解度。
物质溶解度的大小除与溶质和溶剂的特性有关外,还与温度有关,如图1—1溴化锂溶液的结晶曲线图所示,溴化锂在水中的溶解度随温度的升高而增大,随温度的降低而减小。
可见一定温度下的溴化锂饱和水溶液,当温度降低时,由于溴化锂在水中溶解度的减小,溶液中多余的溴化锂就会与水结合成含有水分子的溴化锂水合物的晶体析出,形成结晶现象。
二、溴化锂溶液结晶从溴化锂水溶液的性质可以知道,结晶取决于溶液的质量分数和温度之间的关系。
在一定质量分数下,当温度低于某一数值时就要引起结晶。
当溴化锂吸收式制冷机组发生结晶故障以后,对制冷机组进行熔晶是非常麻烦的事情。
一旦制冷机组出现结晶现象,就必须立即对制冷机组进行熔晶处理,此时不但制冷机组的制冷量将大大减小,而且在熔晶过程中,浓溶液腐蚀金属会产生大量的不凝性气体,从而降低制冷机组的使用寿命。
还有溴化锂溶液的浓度越高,对机组的腐蚀性就越大。
因此,溴化锂制冷机组在运行当中应该尽量避免溶液的结晶。
在一般情况下,溴化锂制冷机组大都装有冷剂水的旁通装置和结晶时的自动熔晶装置。
此外,为避免停机后的结晶,还设有停机时的溶液自动稀释装置。
虽然制冷机组设有多项预防结晶的装置,但仍然有可能发生结晶事故,此时结晶以后对制冷机组的熔晶就显得非常的重要了。
(一)停机期间溶液结晶溴化锂制冷机组停机期间发生结晶的主要原因是制冷机组停机时稀释运转的时间不够,蒸发器内存有大量的冷剂水未被蒸发,导致吸收器内溴化锂溶液浓度过高所致。
溴化锂吸收式制冷机故障的分析及处理
2)开启真空泵抽气,并检查泄露处
3)测定真空泵性能,并排除真空泵故障
4)冲洗喷淋管,
5)清洗传热管内壁污垢与杂物
6)测量冷剂水比重若超过1.04时,进行冷剂水再生
7)调整蒸汽压力
8)添加适量的冷剂水和溶液
9)测量泵的电流,注意运转声音,检查故障,并予以排除
10)检查冷却水系统,降低冷却水温
9)检查机组的压力值,判断传热管是否破裂
故障现象
故障原因
排除方法
8.“冷媒水缺”指示灯亮,报警铃响
1)水泵不工作
2)冷媒水量太少,压差继电器因压差小于0.02Pa而动作
1)冷媒水泵损坏或电源中断
2)冷媒水过滤器阻塞
3)水池水位过低,使水泵吸空
1)检查电路和水泵
2)检查冷媒水管路上的过滤器
3)检查水池水位
13.制冷量温度过低
1)稀溶液循环量不适当
2)机器的密封性不良,有空气泄入
3)真空泵性能不良
4)喷淋装置有阻塞,喷淋状态不良
5)传热管结垢或阻塞
6)冷剂水被污染
7)蒸汽压力过低
8)冷剂水和溶液注入量不足
9)溶液泵和冷剂泵有故障
10)冷却水进口温度过高
11)冷却水量或冷媒水量过小
12)结晶
13损坏或电源中断
2)冷媒水过滤器阻塞
4)检查电路和水泵
5)检查冷媒水管路上的过滤器
10.“蒸发器低温”指示灯亮,报警铃响
1)制冷量大于用量
2)冷媒水出口温度太低
1)关小蒸汽阀,降低蒸汽压力
2)调整工作的机组台数
11.运转中机组突然停车
1)电源停电
2)冷积水低温继电器不动作
溴化锂直燃机故障处理典型案例(高发温度高,制冷效果差,冷剂无液位)
3. 如低发压差管堵塞不严重,可用锤子敲击低发压差管,观察高发压力表,可发现高发压力表略微降低,如堵
塞不严重,机组冷剂水也有少量现象的观察,机组高发超压很可能是因机组真空或机组冷凝器结垢所致,而无冷剂水也与机组 冷凝器结垢有关,同时冷剂水的多少与机组溶液综合浓度及机组低发溶液的循环量有关,低发循环量过小,会 导致机组冷剂水生成缓慢,造成冷剂水箱无液位。
处理解决过程:
1. 对机组进行保压,确认无泄漏后,将机组真空抽至 800Pa 左右。 2. 对机组冷却水铜管进行检查,确认铜管无结垢现场。 3. 对机组溶液综合浓度进行取样,机组溶液综合浓度为 50.5%。 4. 对机组燃烧机小火燃烧量进行调节,确保机组转小火后,高发温度控制在 140 度。 5. 对机组循环量进行调节,控制高发液位在 C 区,同时确认低发循环量不存在偏小现象。 6. 对机组高低交进行串流判断,确认板交无问题。 7. 对机组冷剂盘进行泄露判断,将溶液打至冷剂箱,在将主体溶液打至高发,观察冷剂箱内溶液液位无变化。
经上述处理过程后,机组问题依旧无法解决,现设想如是正常机组,在上述问题得到解决后,冷剂水应该会很 容易产生才对,而现在机组在高发温度维持在 140 度,高发压力接近平压,蒸发和沸腾均无问题的情况下,高 发蒸汽经低发和冷凝器后变为冷剂水去向何方,同时冷剂盘无串孔现场,那么冷剂水去了那里,现只能设想冷 剂水产生后便积聚在了机组的某个部位,于是顺着冷剂水的流向进行分析,断定如存在假设的现象,那么低发 压差管堵塞或是一次喷淋堵塞均可能导致冷剂水积聚在低发或是冷凝器内,而使得机组冷剂箱无冷剂水。于是 对低发压差管和冷剂一次喷淋堵塞进行确认,打开低发压差管后,发现低发压差管内存在铜粉及锈蚀物,确实 存在堵塞现场,而一次喷淋正常,于是将低发压差管清理干净,开机后机组恢复正常。
溴化锂吸收式冷冻机典型故障
双膜理论
传质方程式 或吸收方程式 Ga=KGAt(P’a-Pa) P’a表示气相中的蒸汽分压 , PaP表示相界面处的蒸汽分压 Pa表示液相中平衡蒸汽分压 , KGˉ吸收系数, A ˉ相接触面积 t-接触时间, (P’a-Pa)-传质的推动力即蒸汽的分压差 Ga-吸收剂对吸收质的吸收量
P’a 气相
● 添加缓蚀剂 溶液中添加适量的缓蚀剂
● 保持整机的气密性 防止空气进入
溶液管理
防腐机理 3Fe+6H2O+2Li2CrO4→Fe3O4+2Cr(OH)3+ 4LiOH+H2 3Fe+3H2O+2Li2CrO4→Fe3O4+Cr2O3+LiOH+H2 6Cu+5H2O+2Li2CrO4→3Cu2O+Cr(OH)3+4LiOH 3Fe+4H2O+Li2MoO4→Fe3O4+MoO2+2LiOH+3H2
氧气的存在
溶液管理
溴化锂溶液的腐蚀因素
◆ 溶液的温度 温度越高,腐蚀性越强
◆ 溶液酸碱度 溶液呈酸性或强碱性都会增强腐蚀性
◆ 溶液的浓度 浓度的高低对腐蚀性影响不大
◆ 氧气存在 促进腐蚀的发生
溶液管理 防腐措施
● 限制溶液温度 最高溶液温度≤165 ℃
● 控制溶液碱度 溶液PH值控制在9.0~10.5
130
120
110
100
90
80 26 27 28 29 30 31 32 33 冷却水入口温度/℃
相对制冷量/%
机组内部腐蚀产生杂质造成溶液循环不畅 溶液热交入口大量钢板腐蚀脱落的锈片堵在传热管口
机组内部腐蚀产生杂质造成溶液循环不畅
典型案例
冷冻机试运转5年后,机组出现高发溶液供液不足,机组制冷能力不足。调查 机组历年的运行状况: 1.机组自调试之初,由于破裂板破损,造成空气漏入机组 2.溶液颜色发生变化 3.屏蔽泵曾因杂质造成堵转
溴化锂吸收式制冷机组结晶故障处理实例
品质量 下降甚至 生产设 备的损坏 。 在溴化锂机组在运 行期 间, 由于使用者操作不当或防结 晶保护 装置 失灵 ,特 别是发 生突然 停 电,机组很 容 易造成 溶液结 晶故障 。溴化 锂机组 发生结 晶 的原因很多 ,本 文不 再 ・ 一赘 述 。
总是不 断上升 ,多次 调节溶液 阀未 见好转 ,故笔 者初 步判 量 可调 。结构 示 意 图如 图 I: 定为溶 液循环 回路有 堵塞现象 , 必须对机 组进行 检修 。
检修 时首先向机组充入 o 2 P ( . M a 表压 )干燥氮气 ,从 吸收器液 囊 中放 出溶液 , 回收至储 液器 中,取下 高发器 视 液 镜 ,然 后割 开高、低 温热 交换器 的端部 ,观察两 发 生器 与高 、低温 热 交换 器 内 的溶液 状况 。 经检查发现 ,高发器 内位于第三排传热管下方至简体底 部完全 为固体 L B i r晶体,形状如冰块 ,略带少量黄 色,高
可能会 影响人体 的舒 适性 ,对工 艺性 宇调来说 ,会 导致产
熔晶 时间较长 。本文 介绍 了一种 比较 实用 的溶 晶方法 ,处 ℃ :温度 比较高 ,且简体 体积较 大 ,无法采用 加热 的办法 根据 L B ir晶体 的溶解度与温度 的关系 曲线知:在9 ℃~ O 9 ℃之间,饱和 L B 5 ir溶液 中 LB ir的质量分数约为 7%左右, 0
使 溴化 锂 晶体熔化 。
晶部位 ,但蒸 汽取用 比较 困难 ,另外使 用不够 安全 ,并且 理效 果较 好 ,且 比较 安 全,但 必须 注 意防 止腐蚀 问题 。 关键 词 :吸 收 式 制 冷机 、结 晶 、溶 晶 、腐 蚀 、冷 剂 水再生 在溴化锂 吸收式制冷机 中,发生结晶现象是对 机组运行 产生严 重影响的故障之一 ,而发 生严重溶液结晶现 象的机组 要消 除故 障需 要 的时 间较 长, 在没 有 备用机 组 的情 况下 ,
溴化锂吸收式制冷机组制冷量下降原因与修复
(8) 在冷却水主管线增加放空管,定期排放杂物。
(9) 开机前,先放空蒸汽包余水,缓慢开启蒸汽调节阀,按0. 05 MPa、0. 1 MPa、0. 125 MPa 的顺序逐步提高蒸汽压力,避免水击震坏铜管。
5 修复效果
采用上述措施对故障制冷机组修复后,制冷机组迅速达到了规定的制冷量,修复4 年多来,没有发生类似故障。不仅满足了生产需要,而且为查找和解决溴化锂制冷机类似故障取得了经验
高压发生器产生的高温冷剂蒸汽在低压发生器传热管内冷凝成冷剂水,经节流后进入冷凝器,低压发生器中产生的冷剂蒸汽也进入冷凝器内,被冷却水冷凝成冷剂水,两股冷剂水经U 形管流入蒸发器水盘,被冷剂泵再次抽出喷淋在蒸发器传热管表面制冷。这个过程不断循环进行,蒸发器就连续不断地制取低温冷水,供生产所用。
2 故障情况
平煤集团天宏焦化公司在煤气冷却系统中使用了3 台175Z型溴化锂吸收式制冷机组。3 年后出现冷媒水进出水温差逐渐减小、制冷量降低的情况。我们通过检查及对管路介质化验和分析等,查找出了制冷量降低的原因并总结出了查找此类故障的方法及修复和防范措施。
1 溴化锂制冷机工作原理
处于高真空状态的机吸收器内的稀溶液由溶液泵送往高压发生器,途中流经低温热交换器和高温热交换器。进入高压发生器的稀溶液被焦炉煤气燃烧产生的热量加热,浓缩成中间溶液,产生高温冷剂蒸汽。中间溶液经高温热交换器传热管间,与传热管内的稀溶液进行热量交换,降温后进入低压发生器,在低压发生器中被来自高压发生器的高温冷剂蒸汽再次加热,分离出冷剂蒸汽,浓缩成浓溶液。浓溶液经低温热交换器传热管间,与传热管内的稀溶液进行热量交换,降温后进入吸收器,再次吸收蒸发器中产生的冷剂蒸汽。
溴化锂中央空调制冷系统故障检修
溴化锂中央空调制冷系统故障检修文章主要阐明了溴化锂制冷机的工作原理,溴化锂制冷系统典型故障制冷机的制冷能力下降的排除方法及修理过程中的注意事项。
希望通过文章的分析,能够为有关工作人员提供一定的参考与借鉴。
标签:溴化锂;充氮检漏;制冷目前世界上最流行的制冷系统有二种,一种为小型制冷系统采用的是压缩式电制冷,一种为大型制冷系统(中央空调制冷系统)采用的是溴化锂制冷。
压缩式电制冷系统的特点是其耗电量高,单机制冷量小,制冷剂为氟利昂,因氟会对大气层造成污染,并且容易流失,针对此种现象,现今有些压缩式电制冷系统制冷剂改用无氟制冷剂,但无氟制冷剂造价高,并且也很容易流失。
溴化锂制冷机系统的优点是耗电仅为压缩式电制冷的二十分之一左右,单机制冷量较大,制冷剂不易流失,运行噪音低,在80dB以下运行无震动。
制冷驱动力为任何性质的热源,可以是废蒸汽、废热等,其中溴化锂水溶液为工质,水为制冷剂,溴化锂溶液为吸收剂,在高真空环境下,利用水的蒸发吸热来制取适合空气调节工程和某些生产工艺流程所需要的低温冷水,并且制冷量可以在20%~100%可调。
溴化锂制冷机的工作原理如图1所示,吸收器里的稀溶液,由发生泵分别经由高、低温换热器送往高、低压发生器。
在高压发生器中稀溶液被工作蒸汽加热沸腾,产生冷剂蒸汽,溶液浓缩成浓溶液。
低压发生器中的稀溶液被高压发生器产生的冷剂蒸汽加热沸腾,产生冷剂蒸汽,溶液浓缩成浓溶液。
而高压发生器产生的冷剂蒸汽在加热压发生器溶液后凝结成冷剂水,和低压发生器产生的冷剂蒸汽一起进入冷凝器被冷却,变成低温冷剂水,进入蒸发器,经冷剂泵输送,喷淋在蒸发器传热管簇上,吸收进入蒸发器的冷媒水的热量而蒸发,使冷媒水温度降低,达到制冷目的。
从高、低压发生器出来的浓溶液分別经由高,低温热交换器降温后,与吸收器中部分稀溶液混合成中间浓度溶液后由吸收泵输送,喷淋在吸收器传热管簇上,吸收蒸发器中产生的冷剂蒸汽,变成稀溶液。
以上循环不断进行,在真空条件下达到制取低温冷媒水的目的。
溴化锂制冷机组检修处理措施
2 0 1 7年 1 2月
聚 氯 乙 烯
Po l y v i n y l Ch l o r i d e
Vo 1 . 4 5, No. 1 2 De c .,2 01 7
【 装 置与 设备 】
溴 化 锂 制 冷 机 组 检 修 处 理 措 施
雷 显 洪 , 王 朋 辉
Ab s t r ac t : Th e wo r k i n g p r i n c i p l e o f l i t h i u m b r o mi d e r e f ig r e r a io t n un i t wa s i n t r o d uc e d . Re a s o n s f o r
s i g n i i f c a nt e c on o mi c be n e i f t s .
溴化 锂 制 冷 机组 是 甘 肃 银 光 聚银 化 工 有 限 公 司P VC厂 购 买 的 第 1台 制 冷 机 组 , 由烟 台荏 原 空 调 设备 有 限 公 司 生 产 , 型 号 为 RC H1 2 0一D, 制 冷 量为 2 7 9 1 k W, 采 用 VC M 转 化 工 序 的 余 热 实 现 热 能 的转 化 , 达 到制 冷 的 目的 , 降低 了 P V C 生 产 的 能源 消 耗 。由 于对 机 组 运 行 管 理 经 验 的 欠 缺 , 2 0 1 3年 4月 1 0 日, 甘 肃 银 光 聚 银 化 工 有 限 公 司
得不 到有 效 的 利 用 , 热 水 因 温 度 降 不 下 来 而 汽 化
蒸 发直 排 大 气 , 每天需要补充 1 0 0 t 纯 水 才 能 满 足
热水 的正 常 循 环 量 , 所 以 溴 化 锂 制 冷 机 组 故 障 也 引起 了纯 水 消 耗 量 的严 重 超 标 。 经 过 统 计 核 算 确 定: 溴 化 锂 制 冷 机 组 故 障 造 成 的 直 接 经 济 损 失 达
北京某写字楼吸收式溴化锂机组空调制冷效果差故障处理案例
原因分析及经验总结: 1、清洗过滤器发现,过滤网上是一层泥状物敷在网上,应该是机组内锈渣经过长时间运行的产 物。 2、分析问题时,需要把握细节,才能彻底解决问题
吸收式溴较大时,冷水温度达不到用户要求,冷剂涨水,有时冷剂结冰。
处理过程: 1、首先确认机组真空,用真空计分别确认真空泵及阻油器,都达到要求;抽主体真空,一段时 间后无明显效果。(在制冷前,已经用真空计确认过主体与高发真空值,均正常) 2、通过在现场长时间的观察,发现燃烧机运行不稳定,高发经常超温停火,调整燃烧量,燃烧 机保持稳定,机组冷水出口有下降趋势,但没办法降到 10 度以下。 3、要用户配合检查冷却水的过滤器,无堵塞,冷却水系统正常。 4、同时,拿点温枪测试冷剂压差管温度,与冷却水出口温度基本一致,冷凝器判断无结垢。 5、用钳形电流表测试冷剂泵电流为:0.8A,而额定为 1.1A ,不能判定冷剂过滤器堵塞,且通过 试镜看机组内部,溶液透亮,钢板无锈蚀,基本判断过滤器无堵塞。 6、此时,对于机组的问题陷入了僵局;最后,只能等用户在星期六停机后,拆水盖检查吸收器 是否结垢,因为冷凝器流速高,吸收器流速低,冷凝器不结垢,不完全代表吸收器不结垢,抱着 想法拆开吸收器水盖,发现吸收器果然有一层薄薄的水垢。 7、赶忙联系永峰清洗铜管,经过确认后重新开机;但是,机组效果不是很明显。 8、机组问题彻底陷入了僵局,仔细回顾机组检查中的细节,只有燃气量没有达额定耗量,比额 定燃气量大约少了 10 立方米的天然气,而导致此种原因的铜管结垢、真空不良及冷却水不足已 经完全排除。 问题解决: 1. 用真空压力表接软管到冷剂取样阀,发现冷剂泵的扬程 1 米,严重偏低;关冷剂喷淋的阀门,
溴化锂制冷机组故障维修实例(原创)
溴化锂制冷机组故障维修实例一机组概况某溴化锂制冷机组制冷量为1 034kW ,2003 年投入使用,全天24 h 运行。
2005 年5 月出现了真空度下降、制冷剂被污染的情况,运行管理人员持续抽真空以保障运行,2005 年11 月该机组因无法开机被迫停机待修。
二故障及维修情况2. 1 首次出现故障时的维修情况检查发现该机组有以下问题:1) 高压发生器(以下简称高发) 压力为平压,绝对真空压力表右侧汞柱处于顶部,说明机组有外漏。
2) 真空泵内腔中有溴化锂溶液存在,说明抽真空的过程中有不当操作。
2005 年11 月中旬检查机组发现:高发视镜焊接处泄漏;溶液呈酱色,只有0. 6 t 左右。
维修时对漏点进行了打磨焊接;对溶液进行了再生,重新添加了溶液和缓蚀剂;检修了真空泵。
抽真空后重新运行,在外界温度为20 ℃左右、室内有热源的情况下,冷水机组出口处冷水温度在6. 5 ℃以下,真空度保持48 h 几乎无变化,抽样检测发现制冷剂没被污染,但从高发视镜看不到液位。
厂家技术人员认为对于此机型出现这种情况是完全正常的。
鉴于机组当时运行稳定、真空度保持良好,决定作保守观察处理。
2. 2 再次出现故障时的维修情况机组2006 年4 月重新运行后,出现了“吸收液浓度上升,检查”的报警。
笔者对机组进行了抽真空、旁通制冷剂处理,报警消失。
半个月后再次出现了同样的报警,依照上述方法处理,却没有任何作用,但在每次重新开机的前4~5 h 内并无此报警显示。
6 月中旬,冷水出水温度在蒸汽压力为0. 2 MPa 的情况下,达到了10~12 ℃,且蒸汽压力不稳定。
运行管理人员加大蒸汽压力至0.3 MPa ,3 min 后,蒸汽凝水温度异常,且凝水出口有蒸汽喷出;制冷剂凝缩温度异常,凝水管道温度较高,用手触摸极其烫手,实测温度为74 ℃,远高于正常温度;低压发生器(以下简称低发) 伴有清脆的啪啪声;制冷剂污染严重,用波美浓度计测得的不同运行时间的制冷剂中的溴化锂溶液质量分数高达21 %~27 %不等,冷水出口温度高达17 ℃。
溴化锂吸收式制冷机的常见故障及排除方法之欧阳引擎创编
溴化锂吸收式制冷机的常见故障及排除方法欧阳引擎(2021.01.01)溴化锂吸收式制冷机在运转过程中,受到外界因素的影响和操作不当,会引出机组不能正常工作。
使机组不能正常工作的常见故障有:突发性故障、运行参数调整不正常和其他主要故障。
一、突发性故障突发性故障主要是受外界因素的影响,突然使得制冷机组不能工作或不能正常运行。
为防止故障的扩大而酿成事故,要进行及时处理,常见的突发性故障有:1、冷却水断水。
2、冷媒水断水。
3、冷却塔不能正常运转。
4、机组泄漏后制冷机性能低下。
5、机组有一台屏蔽泵不能运转。
6、断电等。
只要以上情况出现任何一种,都应立即关闭加热蒸汽阀,尽可能按停机步骤进行停车处理。
然后再加以分析,排除故障。
二、运行参数调整不正常运行参数调整不正常所引起的现象,往往是在开机之初或蒸汽压力有较大波动时产生,调整得不好,也会使机器的性能大大下降,所以也要引起重视。
参数调整不正常的原因分析和解决方法见表4-6所示。
运行参数调整不正常现象,原因及解决方法(表4-6)三、其他主要故障主要故障的形式根据其所呈现象进行归类,具体见表4-7。
主要故障现象、原因和解决方法(表4-7)对于机组的漏气、结晶等故障,在上面列表中所提出的解决方法,主要是从如何提防和解决隐患的方面提出。
而故障发生后,具体如何排除,下面简单说明。
(一)机组漏气的排除1、将蒸发器上部测压阀与0—0.6MPa压力表相连,或与2米长的水银压差计相连。
2、将冷凝器顶部测压阀与氮气瓶减压阀相连。
3、将氮气充入机组内直至压力为0.16MPa(表压),然后用发泡剂(如肥皂水)检查法兰、接头等可能引起泄漏的位置。
4、如果仍不能肯定泄漏位置,可考虑拆下机组两端的水盖,检查管板胀接管接头有否泄漏。
5、根据泄漏情况进行相应修理后仍按上述方法进行复查,直至不漏为止。
6、将机组上通大气处的阀门打开,放掉机组内大于大气压的氮气。
7、将蒸发器测压阀与U形管水银压差计相接,打开冷凝器抽气阀门。
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溴化锂制冷机组故障维修实例
一机组概况
某溴化锂制冷机组制冷量为1 034kW ,2003 年投入使用,全天24 h 运行。
2005 年5 月出现了真空度下降、制冷剂被污染的情况,运行管理人员持续抽真空以保障运行,2005 年11 月该机组因无法开机被迫停机待修。
二故障及维修情况
2. 1 首次出现故障时的维修情况
检查发现该机组有以下问题:1) 高压发生器(以下简称高发) 压力为平压,绝对真空压力表右侧汞柱处于顶部,说明机组有外漏。
2) 真空泵内腔中有溴化锂溶液存在,说明抽真空的过程中有不当操作。
2005 年11 月中旬检查机组发现:高发视镜焊接处泄漏;溶液呈酱色,只有0. 6 t 左右。
维修时对漏点进行了打磨焊接;对溶液进行了再生,重新添加了溶液和缓蚀剂;检修了真空泵。
抽真空后重新运行,在外界温度为20 ℃左右、室内有热源的情况下,冷水机组出口处冷水温度在6. 5 ℃以下,真空度保持48 h 几乎无变化,抽样检测发现制冷剂没被污染,但从高发视镜看不到液位。
厂家技术人员认为对于此机型出现这种情况是完全正常的。
鉴于机组当时运行稳定、真空度保持良好,决定作保守观察处理。
2. 2 再次出现故障时的维修情况
机组2006 年4 月重新运行后,出现了“吸收液浓度上升,检查”的报警。
笔者对机组进行了抽真空、旁通制冷剂处理,报警消失。
半个月后再次出现了同样的报警,依照上述方法处理,却没有任何作用,但在每次重新开机的前4~5 h 内并无此报警显示。
6 月中旬,冷水出水温度在蒸汽压力为0. 2 MPa 的情况下,达到了10~12 ℃,且蒸汽压力不稳定。
运行管理人员加大蒸汽压力至0.
3 MPa ,3 min 后,蒸汽凝水温度异常,且凝水出口有蒸汽喷出;制冷剂凝缩温度异常,凝水管道温度较高,用手触摸极其烫手,实测温度为7
4 ℃,远高于正常温度;低压发生器(以下简称低发) 伴有清脆的啪啪声;制冷剂污染严重,用波美浓度计测得的不同运行时间的制冷剂中的溴化锂溶液质量分数高达21 %~27 %不等,冷水出口温度高达17 ℃。
三故障分析
3. 1 蒸汽凝水温度异常
蒸汽压力不稳定、蒸汽凝水温度异常和液位有关。
因为只有溶液到达一定位置时,蒸汽对溶液进行加热时才有足够多的溶液吸收热量,导致形成了凝结水。
当加大蒸汽压力到0. 4 MPa 时,蒸汽凝水温度显示高达90 ℃,且出口处的凝水携带了大量的蒸汽,很容易让人误认为是疏水器
出现了故障。
后经检查发现,疏水器并无大的故障。
因此判断蒸汽凝水温度异常只和高发中的溶液液位有关。
3. 2 吸收液浓度上升
吸收液浓度上升是指稀溶液浓度上升,请教有关专家得知,该机组并无稀溶液浓度测量控制节点,因此,稀溶液浓度是根据其他测量值计算得到的结果,并不是实测值。
现场实际测量和计算表明,稀溶液质量分数在运行阶段基本稳定在57 %左右,浓溶液质量分数在60 %左右,浓度差明显偏小,导致吸收能力下降。
导致该机组吸收液浓度上升的原因有:1) 溶液循环量没有达到设计流量,而在维修前后也没有调节流量调节阀。
2) 由于首次维修时添加了一定量的溶液,但没有补充制冷剂,制冷剂量不足导致了吸收液浓度上升。
3) 溶液质量可能有问题。
对溶液进行发泡实验,显示溶液质量无问题,有蟹沫状泡沫存在应该归因于溶液较脏[1 ] ,因此排除溶液质量问题。
3. 3 制冷剂凝缩温度异常
根据实测得到的温度和制冷剂严重污染的情况综合判断,制冷剂凝水管道中必定有大量的溴化锂溶液流过,否则制冷剂凝水管道温度不会那么高,制冷剂被污染的速度不会那么快。
3. 4 制冷剂污染
产生制冷剂污染的原因很多,主要有:发生器液位过高;冷却水温度过低;溶液循环量过大;溶液中有气泡、含挥发性物质、质量不好;等等。
但对于该机组而言,除发生器液位过高外,其余均不可能。
而事实是,高发液位很低,因此可以排除高发液位高形成的污染,实际情况必然是低发
液位过高导致了制冷剂污染。
四故障的确定
根据该制冷机的故障现象,笔者和维修人员初步判断故障原因是高温、低温换热器铜管穿孔串流。
由于稀溶液出口有溶液泵加压,稀溶液在低温换热器内堵塞了从低发进入吸收器的浓溶液通路,使低发液位高于设定液位,从而导致制冷剂被污染,制冷剂凝缩温度异常;另一方面,由于
换热器铜管穿孔串流,从溶液泵压出的溶液很大一部分没有回到高发,导致高发液位很低。
该故障出现以后,笔者邀请国内几名维修专家进行诊断,有人认为板式换热器穿孔现象并不少见,但管式换热器穿孔的可能性极小,甚至可以不考虑。
生产厂家技术人员也认为不可能,因为以前没有先例,并认为换热器串流不会引起制冷剂污染。
2006 年8 月,室外温度高达38 ℃,冷水机组出水温度为17~19 ℃,严重影响了产品质量和工人工作环境。
在该公司的强烈要求和笔者的坚持下,切开机组高温、低温换热器进行检查,发现低温换热器的204 根铜管中约有60 %泄漏,而高温换热器的120 多根铜管中有14 根泄漏。
至此,可以确定该机组出现故障的根本原因是高温、低温换热器铜管穿孔。
2007 年2 月更换了高温、低温换热器,运行到5 月底的3 个多月中,机组运行情况为:1) 高发液位正常,而且加大蒸汽量也没有出现蒸汽凝水温度异常的报警。
2) 制冷剂未被污染。
3) 运行过程中,依然出现过吸收液浓度上升的报警。
4) 在室外温度为35 ℃的情况下,冷水出口温度
稳定在10~12 ℃,冷却水进口温度为30~33 ℃,出口温度为34~36 ℃,加大蒸汽量后冷水温度下降不明显。
5) 没有出现制冷剂凝缩温度异常报警,但出现了冷却水温度高、冷却水结垢的报警。
鉴于所换高温、低温换热器并非原厂家所制造,笔者对高温、低温换热器循环溶液温度进行了定点测量,发现在最大负荷时低温换热器进出口溶液温度偏离良好运行状态时的温度达10 ℃,影响了吸收效果。
更换低温换热器后,吸收液浓度上升报警仍偶尔出现,冷却水温度高和冷却水结垢的报警仍然没有消失。
检查发现,机组铭牌冷却水量为299 m3 / h ,而实际配置了两用一备、流量为150 m3 / h 的泵,两台并联泵的实际运行流量为197 m3 / h ,远小于额定流量。
冷却水流量小导致了冷却水温度高、冷却水结垢和吸收液浓度上升的报警。
更换冷却水泵后运行正常。
无独有偶,2007 年5 月底,笔者在宿州宾馆再次遇到了低温换热器铜管串流问题,症状是:低发满液位,液位不能下到视镜中部;制冷剂污染。
这佐证了该药厂机组制冷剂污染是溶液从低发越过栅板导致的。
五结语
5. 1 在2005 年5 月机组出现真空问题后该公司没有立即停机检查维修,导致铜管腐蚀是穿孔的根本原因。
真空是溴化锂制冷机的生命,但在实际运行过程中,还是很容易忽略这个问题。
该机组真空泄漏达半年时间而没有进行维修,腐蚀造成机组严重损坏。
出于节能和成本的考虑,换热器铜管被厂家做得越来越薄,一旦真空泄漏,它成为最容易被损坏的配件。
5. 2 2005 年11 月,笔者维修机组时虽然对液位问题有所警觉,但因为在当时的室外温度下机组运行完全正常,无法判断是否存在其他故障。
可以肯定的是,虽然当时没有报警,铜管泄漏是存在的,只不过穿孔的面积不大,而运行后,串流对铜管的冲刷导致了漏孔面积不断扩大,不但大大降低了制冷量,而且直接影响了高发液位,从而使蒸汽量无法加大。
5. 3 在机房设计过程中,若采取泵并联运行,则必须对流量进行校核,否则极易影响机组制冷量。