方坯连铸机高效改造工作总结
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第二炼钢厂方坯连铸机高效化
改造工作总结
安钢第二炼钢厂
2006年5月8日
第二炼钢厂方坯连铸机高效化改造
工作总结
第二炼钢厂现有3座公称容量20吨的氧气顶吹转炉,一台R6m 半径120×120mm2小方坯连铸机,两台R5.25m半径120×120mm2的小方坯连铸机,一台基本半径R5.7m1050×150 mm2超低头板坯连铸机和一台半径R6m两流180×260 mm2的矩形坯连铸机。2004年二炼钢产钢210万吨,分别为第一轧钢厂,第二轧钢厂、第三轧钢厂、第四轧钢厂提供坯料。
1、方坯高效改造的必要性
1.1 二炼产能平衡的需要
二炼钢的年产钢量210万吨,三台方坯约年产钢165万吨左右,随着公司“三步走”战略第二步的完成,三轧、无缝的关停,5#矩形坯连铸机必然被停产;随着二炼轧的投产和一炼轧产能的发挥,板坯坯料过剩的供求矛盾日益显现,二炼4#板坯连铸机生产小规格连铸坯的调剂作用不大,不需批量组织生产,年产量很少;公司对二炼的坯料需求几乎全转向了小方坯生产,为此必须提高目前三台方坯的生产能力,实现炉机匹配,将现有的13.7万吨/流的产量提高到16万吨/流以上,确保二炼钢的经济效益和产品质量实现新跨越,保证公司的“三步走”战略顺利实施。
1.2 二炼钢进一步降本增效和优化各项指标需要。
转炉与连铸生产工艺不匹配,制约了低成本生产目标的实现,为
保证连铸浇注温度,在无炉外钢水加热设施的条件下,只能采用提高转炉出钢温度的方式来弥补浇钢过程盛钢桶的热损失,此种工艺保证了生产顺行,但却降低了转炉、盛钢桶、中间包使用寿命及金属收得率和连铸技术经济指标,造成了连铸生产的低效率、高消耗;而且转炉、盛钢桶、中间包被浸蚀掉的大量耐火材料严重污染了钢水,使铸坯质量恶化,因而必须通过方坯高效化改造,三炉对三台方坯炉机匹配,进一步降低生产成本、优化各项指标。
根据国内有关报道(见表1)其高效后其综合效益为30-87元/吨钢。
表1 高效连铸综合经济效益(冶金丛刊,2002.3)
1.3 生产顺行的需要。
目前我厂生产模式为三炉对四机,由于炉机的不匹配,造成生产调度复杂性高,工艺制度的执行无法保证,连铸生产事故较高,有时铸机的漏钢率达0.97%。实现炉机匹配后,生产模式简单化,钢水温度、衔接时间都可以得到保证,漏钢率降低至0.4%(济钢120×120mm2,0.32%;南昌钢厂120×120mm2,150×150mm2,0.301%)以下,从而确保了生产的顺行。
1.4 提高铸坯质量的需要
高效连铸机的实现是依靠整个炼钢系统的系统优化,其是建立在
钢水的较低过热度和良好的可浇注性、操作的标准化、优化和完善的铸机设备、严格的工艺纪律、稳定的生产调度组织基础上的,从而有利于铸坯质量的控制,大幅度提高铸坯的表面和内部质量。
因而必须对现有的3台120mm×120mm的方坯连铸机进行高效化的设备改造和工艺优化,使其具备炉机匹配的生产条件,最终实现二炼钢全厂炉机匹配的最佳生产组织模式,从而实现生产组织的最优化、消耗和成本的最低化、技术经济指标的最佳化、经济效益的最大化,为公司的经济效益增长发挥积极作用。
2、第二炼钢厂三台方坯连铸机主要工艺参数
第二炼钢厂三台方坯连铸机主要工艺参数见表2。
生产的主要钢种:普碳钢Q215系列、Q235系列、船角A、45#等;
低合金钢HRB335、HRB400、Q345、Q295系列、27MnSi、船角B等;
低碳钢包括:Q195系列、C7D等。
3、高效化改造前存在的问题
3.1中间包
中间包为矩形包,中间包型状较长、较窄容量偏小,在浇注过程中钢包钢水注流对中间包水口和包壁较近,对中间包注流产生扰动,同时对外壁的冲刷侵蚀严重,影响包龄寿命; 1#、3#包的高度低只有700mm,钢液在中间包内的停留时间短,夹杂物不容易上浮,也不利于钢水的衔接,特别是提高拉速后,造成中间包下渣,从而形成铸坯的加杂物缺陷,甚至造成夹杂漏钢。
3.2结晶器
工艺参数不合理,见表3
结晶器工艺参数不合理,结晶器铜管长度812.8mm,长度短,拉速只能控制在2.5~3.2m/min,限制铸机拉速的提高,使用寿命短,结晶器漏钢事故多,铸坯质量难以保证。铜管壁薄,水套用四块钢板焊接而成,存在扭曲变形,制作和安装精度难以保证工艺要求,采用的定距螺栓为普通螺栓,容易生锈和捋丝,保证不了水缝的宽度均匀,造成铸坯菱变和角部裂纹,增加角裂漏钢的发生。特别是漏钢一度成为制约方坯连铸机增产降耗的主要因素,直接导致拉速下降,注流断浇,延长备机时间,降低铸机作业率。这就限制铸坯质量和产量的进一步提高,已成为方坯质量、产量上台阶一个瓶颈。
作为连铸机的“心脏”的结晶器的设计必须得到优化,从而与高质量产品、低操作成本和严格的生产周期相适应。
另外结晶器冷却水压力低,不能保证高拉速对结晶器冷却水量的要求。
3.3振动装置
由于振动参数和振动运行不平稳造成生产操作难度大、生产事故多,具体来讲:
1)振幅、拉速与振频关系不合理:
2)振动偏摆量大:
表3 改造前结晶器主要工艺技术参数
项目原用主要工艺技术参数
1#机2#机3#机
铜管长度812.8mm 800mm 812.8mm
铜管锥度 1.0%m 0.5~0.7%m 1.0%m
内腔形状抛物线型抛物线型抛物线型
铜管壁厚10mm 10mm 10mm
铜管内圆角R6 R8 R6
铜管材质磷脱氧铜磷脱氧铜磷脱氧铜
冷却水量100~110 m³/h 8 0~90 m³/h 100~110 m³/h
进水压力0.55~0.65Mpa 0.55~0.65Mpa 0.55~0.65Mpa
水缝宽度4mm 4mm 4mm
水缝流速8~10m/s 8~10m/s 8~10m/s
水套结构钢板直角焊接钢板直角焊接钢板直角焊接
固定方式上口侧端卡板上法兰压紧上口侧端卡板
3.4二冷系统
(1)三台方坯的二冷系统只有一个冷却段,二冷冷却段短,冷却长度1#方坯2.1m,2#方坯1.8 m,3#方坯2m。二冷控制上部冷却强度大,下部没有冷却,铸坯回温严重,存在中间裂纹、中心裂纹、矫直裂纹。内部质量见表4。
(2)喷嘴距铸坯的距离四面不等,铸坯冷却不均匀。
(3)二冷竖管上部供水,在换包总是引起下部变形,变形后必须进行更换,二冷竖管消耗高。
(4)浊水泵房设备老化,三台铸机同时生产,二冷水压仅有0.55~