FANUC系统常见故障诊断与处理方法
FANUC系统常见故障及处理方法
FANUC系统常见故障及处理方法1.1000:lublow,润滑液位低。
1001:断路器跳闸。
1002:变频器报警。
1003:急停报警。
1004:主轴报警。
1005:压力低报警。
1006:未检测到卡盘夹紧。
2000:bat系统电池电压过低。
2.apc306,307,308:伺服放大器电池电压过低。
3.401:伺服未准备好(drdy为off).检查控制器放大器cx30插头,及其有关连线cx30.1,cx30.3是否接通,以及继电器是否损坏?或由其他报警引发。
4.401,411:边线偏差过小。
a,机械负载过大,或联轴器松动。
b,伺服电机线插头接触不良,如果机械正常,调整1828参数可以改善。
5.432:控制器单元(驱动器)dc24v电压高。
a,检查cxa19a/cxa19b直流电甩与否正常/b,检查开关电源输入与否正常?6.433:动力电路电压过高即其二者。
a,伺服放大器电源插头松动,或者打火,碳化出现接触不良。
b,动力电路缺相。
7.436:控制器软件失灵。
(ove)。
机械过载或卡死造成数字伺服软件检测到过热现象。
8.438:伺服电机电流异常。
机械负载过大,调整1620号参数可以改善,一般为100ms。
9.368:伺服电机编码器反馈数据信号异常。
a,编码器糟,可能将就是入油污或冷却液,或者相撞所致。
如果将cxa19a/cxa19b直流24v电源正负极接反,也有可能将编码器烧坏。
b,编码器意见反馈电缆断线或插头接触不良。
10.608,609:控制器单元(驱动器)风机不转回。
可能将就是x/z加热风机糟或者被油污,灰尘堵住。
11.701:nc单元(主机)风机不转回。
a,可能是冷却风机坏或者被油污,灰尘堵死。
b,必要时可以将风机屏蔽掉(8901.0=1),但不容长时间运转。
12.930:cpu中断。
可能是cpu外围电路发生故障,若在电源断开后再接通后运行正常,那可能将就是外部阻碍引发的。
13.5136:数字伺服显示的放大器数量不够。
发那科系统故障分析
□:OFF ■:ON◇:无关☆:闪烁
1.☆☆◇◇
□□□
其它印刷板发生NMI报警,同时查看其它的印刷板的LED显示
2 . □☆◇◇
■□□
梯形图RAM或工作RAM发生奇偶校验错误。
3.☆□◇◇
□□□
总线错误发生,此时请更换OPTION3板。
4.■☆◇◇
□□□
001 MOTION
002 DWEIL
003 IN-POSITION CHECK
004 FEED RATE OVERRIDE
005 INTERLOCK/START LOCK
006 PINPLE SPEED ARRIVAL CHECK
010 PUNCHING
011 READING
012 WAITING FOR CLAMP
8. ■■■□ PMC初始化完成(仅PMC-RB)
9. □■■□等待数字伺服初始化
10.■□□□系统初始化完成运行中
(二)当报警时,请参考下面的报警灯和状态灯的显示状况:
□:ON ■:OFF◇:不要关心
1.□■□□
■■□
在主CPU板上的RAM或RAM模块奇偶报警或者是OPTION-2板上的伺服报警
2.□■□□
10
控制系统通不上电
电源短路
1.在不通电的状况下,测量+5V,±15V,+24V,+24E对地的电阻值;
2.如果是在计算机与NC传输数据时发生,请更换A20B-2901-098*,并且计算机也要经过严格检查并确认正常后才能使用。
3.检查系统电源的报警灯,考虑更换电源。
4.检查系统的强电部分(如继电器)是否有短路现象。
FANUC常见问题解决fanuc发那科维修说明书故障分析解决
FANUC 常见问题解决1、要编辑FS10/11格式程序,必须将设定画面的:FS15 TAPE FORMATE=1?(FANUC 0i-TB)请问FS10/11格式程序什么含义?它有什么特点?如何进行参数设定? 我想了解的详细一点,非常感谢您的回信!操作书中所讲,让我看的满头汗水。
答:18 使用FS10/11 纸带格式的存储器运行概述通过设定参数(No.0001 #1),可执行FS10/11 纸带格式的程序。
说明Oi系列和10/11 系列的刀具半径补偿,子程序调用和固定循环的数据格式是不同的。
10/11系列数据格式可用于存储器运行。
其它数据格式必须遵从Oi 系列。
当指定的数据值超出Oi 系列的规定范围时,出现报警。
对于Oi系列无效的功能不能存储也不能运行。
详细参见B-63844C/01 编程18.使用FS10/11 纸带格式的存储器运行2、关于梯形图(0i-A)梯形图传下来后如何用LADDER--3打开,详细步骤是怎样的答:打开LADDER III, 新建一个文件,PMC类型要和你的实际类型一致,然后再进入"文件"--"导入"(import), 选择"Memory card file" 再选择需要导入的文件名(传下来的梯形图),确定,就可以了。
3、还是老问题(FANUC-0i)专家同志:你好我按您的方法去操作了.在A轴显示正常的那台台中精机上用手动操作A轴,超过360度时,会报警A超程,而在A轴显示不正常的台中精机上手动操作时,即使超过360度,也不会报警,不停的往一个方向摇时,其显示值会累加,当然,反方向摇时会累减.我好困惑.是哪个参数设错了呢?还得请您指导.谢谢4、参数不可改写(BJ-FANUC Oi-MB)最近不知道是怎么回事,我们所用的加工中心,在设置中的参数可写入不能置1了。
请帮我们分析一下是什么原因引起的。
怎样能够修改参数。
FANUC S系列数字式主轴驱动系统的故障诊断
上接《FANUC S系列数字式主轴驱动系统的故障诊断(1)》3、电动机不转或转速不正常当起动主轴驱动系统后,若出现主电动机不转或转速不正常的故障,其可能的原因如下。
(1)主电动机电枢线连接不良或相序不正确。
若在主电动机不转的同时,驱动器显示AL-02报警,则表明指令电压已加入驱动器,但实际电动机转速与给定值不符。
在一般情况下,应重点检查驱动器与主电动机的电枢线连接相序。
若驱动器不显示AL-02报警,应重点检查驱动器指令电压输入。
(2)速度反馈信号不良。
应对照FANUC交流主轴驱动系统的连接图,逐一检查主电动机编码器的连接,并测量PA/PB、PAP/P BP的波形。
(3)参数设定不当。
应重点检查驱动器参数F01、F02的设置。
(4)ROM不良或版本错误。
4、运行时振荡或有噪声引起主电动机运行过程中出现不正常振荡、噪声的原因有:(1)电动机不良,如电枢绕组对地短路或局部短路。
(2)测量反馈信号不良。
对照趴NUC交流主轴驱动系统的连接图,逐一检查主电动机编码器的连接,并测量PA/PB、PAP/PBP的波形。
(3)驱动器控制板不良。
5、电动机制动时有不正常的噪声对于6S~26S主轴驱动系统,由于采用了再生制动方式,使能量回馈至电网。
当制动能量过大时,再生制动电路为了限制制动极限电流,需要改变电动机的电流波形,从而产生不正常的噪声。
减小驱动器参数F20,降低再生制动功率极限,可以减轻并消除电动机制动时的噪声。
6、转速超调或出现振荡当电动机在运转时出现超调或振荡,可能的原因如下:(1)超调:速度环比例增益设定不当,应增加参数F21、F22的设定值。
(2)振荡:速度环比例增益设定不当,应减小参数F21、F22的设定值。
7、切削功率下降引起主轴电动机切削功率下降可能的原因如下:(1)ROM版本不匹配。
(2)转矩极限设定不当或外部转矩极限指令生效。
8、主轴定向准停定位不准引起主轴定向准停定位不准可能的原因如下:(1)主轴定向准停单元的设定与调整不当。
法那克系统常见故障及解决办法
FANUC 法那科法拉克数控系统电源不能接通的故障诊断FANUC 系统是数控机床上使用最广,维修过程中遇到最多的系统,这些系统虽然功能、配置在各机床中各不相同,但由十系统的基本设计思想相同,因此,故障诊断的方法十分相近,根据不同的故障情况,系统诊断的方法如下电源不能接通的故障诊断FANUC公司早期生产的数控系统如(FS6、FS11、FS0等)系统的电源御断控制一般都配套有FANUC 公司生产的独立型“输入单元”模块,(模块号:A14C-0061-B101-B104),通过相应的外部控制信号,通过相应的外部控制信号,进行数控系统、伺服驱动的电源通、断控制。
而在FANUC0系统中,则比较多地采用输入单元与电源集成一体的电源控制模块FANUC AI电源单元。
对于采用独立型“输入单元”模块的FANUC系统.电源不能接通的故障诊断,可以根据输入单兀上的绿色状态指示灯PIL,电源报警红色指示灯ALM的状态,进行如F检查.判断故障原因。
⑴电源指示灯PIL不亮l)CNC 电源未加入,端子TPI上无电源。
应根据机床生产厂家的电气原理图,检查机床中与CNC 电源输入有关的电路2)端子TPI上有电源。
应检查电源输入熔丝Fl、F2是否熔断辅助电源控制回路是否存在故障。
⑵电源指示灯PIL亮,报警指示灯ALM不亮这是电源模块的正常工作状态,如果在这状态下仍然无法接通系统电源,可能的原因有.l)接通电源的条件未满足。
应检查输入单元的电源接通条件,具体如下①电气柜门“互锁”(DOOR1/DOOK2)触点闭合。
②外部电源切断E-OFF (TP2的EOF与COM间)触点闭合。
③MDI/CRT单元上的电源切断OFF按钮触点闭合。
④MDI/CRT单元上的电源接通ON按钮触点短时闭合。
2)输入单元元器件损坏⑶电源指示灯 PIL 、报警指示灯 ALM 同时亮报替指示灯亮,表明系统的控制电源回路或外部存在报警,可能的原因有:1)电源模块的+24V/士15V/+5V电源故障2)CP1-5/6 的连接错误。
FANUC系统常见故障诊断与处理方法
FANUC系统常见故障诊断与处理方法摘要:介绍日本日立精机、牧野精机、森精机等公司产数控系统,包括了FANUC 16i、18i、21i、18T、21T等系列的故障:如电网闪断停机、内置脉冲编码器通信异常、伺服放大器误差、外围器件损坏等进行了分析逐步查找及处理。
关键词:FANUC系统故障诊断维修一、电网闪断和断电停机后出现的故障1.一台森精机产SH403加工中心,采用FANUC 18iMA系统。
电网闪断恢复后重新开机,显示“EX0557 OIL&AIR LUBRICANTPRESSURE DOWN”(主轴的油气润滑系统压力低下)报警。
检查发现中间继电器未接通,润滑泵无100V电压供给。
检查该中间继电器OK。
利用系统的自诊断功能,检查PMC信号,发现开机时,油气润滑的供油信号输出接点Y6.4接通,但该中间继电器线圈却不得电,于是,怀疑接点所在的I/0模块UNIT1-2的基板有问题。
将该印刷电路板对比调试后,未发现有任何问题,而该模块的其他输出接点均正常,据此判定是该输出接点烧坏。
替代,故障排除。
2.一台牧野产V55立式加工中心,采用FANUC 16 Mi系统。
设备断电停机几小时后再开机时,显示“306 APC ALARM: AXISBATTERY VOLTAGE 0(X);306 APC ALARM:AXIS BATTERYVOLTAGE 0(Y);306 APC ALARM:AXIS BATTERY VOLTAGE 0(Z);“300 APC ALARM: AXIS NEED ZRN (X);300 APC ALARMAXIS NEED ZRN (Y);300 APC ALARM: AXIS NEE D ZRN (Z)”。
这时切勿关断设备电源,将NC后备电池(4节)更换后,按“RESET”键即可消除306报警,然后选定“原点回归”方式,对各轴执行原点回归操作。
各轴回参考点后再按“RESET”键即可消除300报警。
FANUC系统共性故障分析和排除
FANUC系统共性故障分析和排除一、FANUC系统概述FANUC系统是一种常用于工业机器人和数控机床中的控制系统,由FANUC公司开发并推出。
FANUC系统具有高性能、稳定性和可靠性的特点,被广泛应用于各种工业领域。
然而,由于系统的复杂性,以及长时间运行中可能出现的各种问题,导致系统故障成为影响设备正常运行的一个重要因素。
二、FANUC系统的常见故障1.通信故障:FANUC系统中,由于通信硬件或软件的故障,可能导致控制系统与外部设备之间无法正常通信,造成设备操作受阻。
通信故障的排查需要检查通信线路、通信接口、通信协议等多个方面,以确定故障原因。
2.电源故障:FANUC系统中,由于电源供应不稳定或者电源线路故障,可能导致设备无法正常启动或者运行。
电源故障的排查需要检查电源输入输出是否正常,是否存在电源波动或者过载等问题。
3.硬件故障:FANUC系统中,由于硬件故障,可能导致系统一些功能无法正常使用,或者整个系统无法正常运行。
硬件故障的排查需要检查硬件组件的工作状态,如电路板、传感器、执行器等,以确定哪些硬件影响了系统的正常运行。
4.软件故障:FANUC系统中,由于软件程序出错或者系统配置不当,可能导致系统运行异常或者无法启动。
软件故障的排查需要检查软件程序的逻辑性和正确性,以及系统配置是否符合要求。
5.温度故障:FANUC系统中,由于温度过高或者过低,可能导致硬件故障或系统异常。
温度故障的排查需要检查设备的散热系统是否正常工作,以及环境温度是否符合设备使用要求。
6.机械故障:FANUC系统中,由于机械部件磨损或者配合不良,可能导致设备在运行过程中出现卡滞或者振动等问题。
机械故障的排查需要检查设备机械结构的各个部分,确定哪些部件需要更换或调整。
7.人为操作不当:FANUC系统中,由于人为操作不当或者误操作,可能导致系统设置错误或者功能错误,影响设备正常运行。
人为操作不当的排查需要检查设备操作记录和操作人员技能水平,找出错误的操作环节。
发那科数控系统维修
发那科数控系统维修发那科是一家知名的数控系统制造商,其产品广泛应用于各种机械加工设备中。
在工业领域,发那科数控系统被广泛使用,因其稳定性和高效性而备受青睐。
然而,即使是高品质的数控系统也可能出现故障,需要及时的维修和保养。
常见故障现象1.显示屏无法正常显示:发那科数控系统的屏幕可能出现无法正常显示的情况,这可能是由于电源问题或者显示屏本身损坏引起的。
2.操作按钮失灵:在操作数控系统时,操作按钮无响应或失灵的情况也是比较常见的故障。
3.系统运行异常:数控系统在运行中突然异常停止或出现错误提示,可能是由于程序错误、电源问题或传感器故障等引起的。
维修方法1. 检查电源首先,应该检查发那科数控系统的电源是否正常。
确保电源插头插好,电源线没有损坏,主机电源开关处于打开状态。
如果发现电源存在问题,应该及时更换或修复。
2. 检查连接线路检查数控系统的连接线路是否正常连接,特别是与机床的连接线路。
确保连接线路没有损坏或松动,重新连接线路并进行测试。
3. 检查传感器数控系统中的传感器是保证系统正常运行的重要组成部分,如果传感器出现故障,会导致系统异常。
检查传感器的连接是否牢固,清洁传感器表面,并根据需要更换或维修传感器。
4. 更新系统软件如果数控系统出现异常,可以尝试更新系统软件。
前往发那科官方网站下载最新的软件版本,按照官方指引进行更新操作。
5. 维护保养定期对发那科数控系统进行维护保养,清洁机箱内部灰尘,保持系统通风良好,定期检查系统各部件的磨损情况,并及时更换损坏的部件。
总结发那科数控系统在工业生产中扮演着重要的角色,保障其正常运行是保障生产效率和质量的关键。
遇到数控系统故障时,应该及时进行排查和维修,以保证生产的顺利进行。
通过定期的维护保养和及时的故障处理,可以延长数控系统的使用寿命,提高生产效率。
以上是关于发那科数控系统维修的一些基本方法和建议,希望对您有所帮助。
如果遇到复杂的故障情况,建议联系发那科官方客服或专业维修人员进行处理。
发那科数控系统故障维修
发那科数控系统故障维修一、引言发那科数控系统是一种高精度、高效率的数控系统,广泛应用于机械加工行业。
然而,在使用过程中,难免会遇到一些故障问题。
本文将从常见故障原因和解决方法两个方面,对发那科数控系统的故障维修进行探讨。
二、常见故障原因1. 电源故障:发那科数控系统的电源出现问题是导致故障的常见原因之一。
可能是电源线路接触不良、电源电压不稳定等。
解决方法是检查电源线路,确保接触良好,并使用稳定可靠的电源。
2. 通信故障:发那科数控系统通过与其他设备的通信实现工作,如果通信出现故障,将导致系统无法正常运行。
可能的原因包括通信线路连接错误、通信接口故障等。
解决方法是检查通信线路连接是否正确,确保通信接口无故障。
3. 机械故障:机械部件故障也会影响发那科数控系统的正常运行。
例如,电机损坏、传感器故障等。
解决方法是检查机械部件,修复或更换故障部件。
4. 软件故障:发那科数控系统的软件问题也是故障的常见原因之一。
可能是程序错误、参数设置错误等。
解决方法是检查程序代码,确保正确无误,并进行参数设置的审查与调整。
三、解决方法1. 故障排查:在进行故障维修之前,首先需要进行故障排查,确定故障原因。
可以通过检查错误代码、查看故障日志等方法进行排查。
2. 故障修复:根据故障排查的结果,采取相应的修复措施。
例如,对于电源故障,可以检查电源线路,确保接触良好;对于通信故障,可以检查通信线路连接是否正确。
3. 系统调试:在故障修复后,需要对发那科数控系统进行系统调试,确保系统能够正常运行。
可以通过运行简单的程序,检查系统各个功能是否正常。
4. 故障预防:为了避免故障的再次发生,需要进行一些预防措施。
例如,定期检查电源线路,确保接触良好;定期检查机械部件,进行维护保养。
四、故障维修的注意事项1. 安全第一:在进行故障维修时,要确保自身安全。
例如,断开电源,避免触碰高压部件等。
2. 谨慎操作:在进行故障维修时,要谨慎操作,避免造成更大的损坏。
FANUC数控系统故障现象分析与处理
FANUC数控系统故障现象分析及处理1.FS6系列,沈阳第一机床厂的CK6140数控车床(系统:system-3TD31-05。
CNC主板型号:A20B-0008-0200.211。
主轴伺服控制板型号:A350-0008-T372/04。
)例1 车床主轴无论正、反转,运转约5min后,按停止按钮,主轴旋转不能立即停止(无制动),若再启动机床主轴(不论方向如何)时,机床CRT无显示报警号,主轴驱动器控制板上的LED3灯亮,机床不能运行。
分析排除:该车床为直流主轴驱动,LED3灯亮的原因是直流电机输入电源相序不正确或缺相造成,由于机床已使用过,接线未动,不可能是相序不正确,应是缺相造成。
缺相原因可能是某个晶闸管损坏或驱动器未触发其晶闸管工作转换(逆变)。
因主轴开始能运行一段时间,只要不是热稳定性差应是未触发晶闸管工作转换(逆变)所致。
速度反馈回路、电流反馈回路及其控制电路是造成未触发晶闸管工作转换(逆变)的主要原因。
故①查主轴编码器及其传动,传动无松动,编码器工作正常,说明速度反馈回路正常。
②更换主轴伺服控制板备用板,故障现象未改变(该板在另一台车床上试用正常),说明控制回路正常。
③在电流反馈回路上,因未检测到零电流,系统撤消了触发脉冲,出现逆变颠覆导致缺相报警,更换电流互感器后故障消除。
例2 用换刀指令开始找不到刀位号,经修理刀架又不能锁紧,但在所指定的刀位处刀架有停顿现象,然后刀架继续旋转。
分析排除:刀架找不到刀位号一般是接近开关无DC24V或8个接近开关中有损坏的。
刀架不能锁紧一般是刀架电机反转延时参数不对,或刀架夹紧到位限位开关不起作用,或锁紧机构有故障。
经关机后用手盘刀架电机,刀架锁紧正常,说明锁紧机构正常,用万用表查限位开关,动作和线路正常,说明不是限位开关不起作用。
故①查接近开关无DC24V,系电源线端脱焊所致。
②焊好脱线后,刀架能在指定刀位有停顿现象,但刀架未锁紧,说明刀架PLC输入输出信号正常,进一步检查系夹紧延时参数不对所致,调整后故障排除。
FANUC常见报警故障分析
FANUC常见故障报警分析FANUC风扇报警总结:主轴SPM:一、系统报警显示9056,主轴驱动器报警显示代码56:报警内容:SPM控制电路部分的冷却风扇停止(主轴驱动器内部风扇失效)1.控制板安装问题请切实安装控制印刷板.(控制板与功率板的连接器脱离时,有可能会发出本报警)2.请更换SPM或SPM内部的冷却风扇二、系统报警显示9088,主轴驱动器报警显示代码88:报警内容:SPM散热器冷却风扇停止.(主轴驱动器外部风扇失效)发生报警时,请更换SPM散热器冷却风扇三、系统报警9001,主轴驱动器报警显示1报警内容:电机过热.电机内部高于或等于标准温度,电机温度过高。
(一).切削过程中显示本报警时(电机温度过高)1.确认电机的冷却状态,电机冷却风扇,对液冷电机,请确认冷却系统.2.请再次确认加工条件.(切削条件:吃刀量,刀具,材料)(二).轻负载下显示本报警时(电机温度过高)1.频繁加/减速:请在包含加/减速运行时输出功率的平均值要小于等于额定值的条件下使用.2.电机固有参数设定不正确.(三).电机温度较低而显示报警时1.主轴电机反馈电缆故障,电机过热信号电缆断线或接触不良,请更换反馈电缆.2.参数未正确设定电机温度通过参数4134设定,因电机而异。
是电机固有参数。
第一主轴电机温度,在诊断403里可以显示,显示αi主轴伺服电机线圈温度,模拟温度数据在主轴反馈电缆里,信号为THR1和THR2。
现象可能是:1温度长闭开关,2热电偶就可通过参数设定,具体值。
涡流,放大器错误都报警。
3.控制印刷电路板故障.请更换控制印刷电路板或主轴放大器.4.电机(内部温度传感器)故障,请更换电机.电源PSM:一、系统报警显示SV443,SP9059,电源模块PSM上报警显示2报警内容:PSM内部排风扇失效.(电源模块内部风扇故障)处理方法: 观察冷却风扇的状态.更换风扇,更换侧板443报警:PSM内部排风扇停止。
β系列SVU内部排风扇失效。
FANUC 机床的常见故障及解决 方案
FANUC常见故障问答FANUC常见故障问答1、参数突然丢失(0MD系统)FANUC专家您好:我公司一台卧式加工中心在运行中出现930AL和CRT显示条形乱码,重新关机开机后所有参数丢失.然后在开机状态下输入参数机床可以正常运行.不知这是为什么?烦请您给予支持与帮助.在此表示感谢!答:参数突然丢失,可能与存储板、电池或外部干扰有关,930也说明外部可能有干扰导致CPU工作不正常,出现系统报警。
也不排除主板或其他PCB故障。
2、926报警(18i)感谢贵公司对我前两次疑问的回复。
现另一加工中心出现了926报警,之后控制系统的LCD上除报警信息外,无任何显示(当时电控柜内温度较高),不知何故,盼解答。
谢谢!答:926报警(FSSB报警)原因和处理连接CNC和伺服放大器的FSSB(伺服串行总线)发生故障。
如果连接轴控制卡的FSSB,光缆和伺服放大器出现问题,就会发生此报警。
?? 确认故障位置使用伺服放大器上的LED判断。
使用伺服放大器上的7段LED可以确认故障的位置?? 伺服放大器的电源如果某个伺服放大器的电源出现故障,就发生FSSB报警。
由于放大故障器控制电源电压下降,或编码器电缆的+5V接地,或其他原因造成电源故障,引发FSSB 报警。
?? 更换轴控制卡如果由以上措施诊断出轴控制卡存在故障,就更换主CPU板上的轴控制卡。
3、报警(0i mate-B)你好: 非常感谢贵公司的产品给我们的生产带来了放便,最近我公司的一台车床经常出现920,911,930报警,其中930最多,请提供技术支持.我将不胜感激. 地址;山东省滨洲市惠民县活塞公司答:911 SRAM PARITY: (BYTE 1) 在部分程序存储RAM中发生奇偶校验错误。
全清RAM,或更换SRAM模块或主板。
然后重新设定参数和数据。
920SERVO ALARM (1-4 AXIS)这是伺服报警(第一到第四轴)。
出现了监控报警或伺服模块内RAM奇偶错误。
任务三 诊断和处理FANUC系统常见故障教材
数数控控机 床机装 配床、维调 试护与常故 障识诊 断
项目六 处理现场的简单故障
任务三 诊断和处理FANUC系统常见故障
数数控控机 床机装 配床、维调 试护与常故 障识诊 断
知
识 目
1 .了解FANUC数控设备常见故障性质以及处 理问题的思路。
2、能够判断FANUC数控机床在使用中常见
数数控控机 床机装 配床、维调 试护与常故 障识诊 断
三、回参考点类常见故障应用举例
1、回参考点出现超程报警的故障维修 故障现象:某配套FANUC 0M的加工中心,在开机手动回
参考点的过程中,出现超程报警。 分析及处理过程:经了解,该机床为用户新添设备,操作
人员未进行过系统的培训,在开机后,未将工作台移出参考点 减速区域之外,即开始了回参考点动作,造成了机床的越位。 在退出超程保护后,手动移动工作台,移出参考点减速区后, 重新回参考点,机床恢复正常。
数数控控机 床机装 配床、维调 试护与常故 障识诊 断
二、急停类常见故障应用举例
1、急停按钮引起的故障维修 故障现象:某配套FANUC 0i-MC的加工中心,开机时显
示“EMG”,伺服电源无法接通。 分析及处理过程:FANUC 0i-MC系统引起“EMG”的原
因是数控系统的紧急停止“*ESP”信号被输入,这一信号可 以通过系统的“诊断”页面进行检查。经检查发现PMC到 CNC急停信号(DGNl21.4)为“0”,证明系统的“急停”信号 被输入。再进一步检查,发现系统I/O模块的“急停”输入信 号为“0”,对照机床电气原理图,检查发现机床刀库侧的手 动操纵盒上的急停按钮断线,重新连接,复位急停按钮后,再 按Reset键,机床即恢复正常工作。
数数控控机 床机装 配床、维调 试护与常故 障识诊 断
发那克(FANUC)故障与维修经验总结
发那克(FANUC)故障与维修经验总结发那克(FANUC)故障与维修经验总结cnc,电脑锣数控机床的故障分析:数控机床的应用越来越广泛,其加工柔性好,精度高,生产效率高,具有很多的优点。
但由于技术越来越先进、复杂,对维修人员的素质要求很高,要求他们具有较深的专业知识和丰富的维修经验,在数控机床出现故障才能及时排除。
我公司有几十台数控设备,数控系统有多种类型,几年来这些设备出现一些故障,通过对这些故障的分析和处理,我们取得了一定的经验。
下面结合一些典型的实例,对数控机床的故障进行系统分析,以供参考。
一、NC系统故障1.硬件故障有时由于NC系统出现硬件的损坏,使机床停机。
对于这类故障的诊断,首先必须了解该数控系统的工作原理及各线路板的功能,然后根据故障现象进行分析,在有条件的情况下利用交换法准确定位故障点。
例一、一台采用德国西门子SINUMERIK SYSTEM3的数控机床,其PLC采用S5─130W/B,一次发生故障,通过NC 系统PC功能输入的R参数,在加工中不起作用,不能更改加工程序中R参数的数值。
通过对NC系统工作原理及故障现象的分析,我们认为PLC的主板有问题,与另一台机床的主板对换后,进一步确定为PLC主板的问题。
经专业厂家维修,故障被排除。
例二、另一台机床也是采用SINUMERIK SYSTEM3数控系统,其加工程序程序号输入不进去,自动加工无法进行。
经确认为NC系统存储器板出现问题,维修后,故障消除。
例三、一台采用德国HEIDENHAIN公司TNC155的数控铣床,一次发生故障,工作时系统经常死机,停电时经常丢失机床参数和程序。
经检查发现NC系统主板弯曲变形,经校直固定后,系统恢复正常,再也没有出现类似故障。
2.软故障数控机床有些故障是由于NC系统机床参数引起的,有时因设置不当,有时因意外使参数发生变化或混乱,这类故障只要调整好参数,就会自然消失。
还有些故障由于偶然原因使NC系统处于死循环状态,这类故障有时必须采取强行启动的方法恢复系统的使用。
FANUC101112系统故障诊断
FANUC101112系统故障诊断来源:中国装备维修网添加人:silvre 发布日期:2008-4-1FANUC10/11/12系统在一般情况下出现报警时,显示器屏幕上会显示报警号和报警内容。
但当显示器屏幕没有显示时,可根据主板的LED显示内容来判断故障所在。
序号故障征兆故障原因解决办法1 当主板上数码管显示A时1、显示器/MDI单元连接异常1)确认MDI/显示器单元的连接光缆是否正确。
2)确认连接光缆是否损坏,请更换。
3)确认光缆座是否干净,请清洁。
2 主板上的数码管显示E 显示器/MDI单元与系统不匹配1)MDI/显示器单元有9"、14"等种类,请确认MDI/显示器单元是否与NC 的软件版号匹配。
2)与连接单元的连接是否正确。
3)检查MDI/显示器屏幕的连接电缆。
3 主板上的数码管显示F 连接单元和输入/输出卡D1--D3的连接异常1)连接单元的电缆连接是否正确。
请检查确认其光缆及光缆座。
2)更换连接单元。
3)更换光缆及光缆座。
4)更换主板。
4 主板上的数码管D显示H 连接单元和输入/输出卡D1--D3与NC软件板本不匹配1)请检查确认NC软件的版本号。
2)请检查确认连接单元以及与连接单元的连接的电缆是否正确。
3)更换连接单元。
5 主板上的数码管显示C 通过光缆传输的数据出现错误1)请确认与光缆连接的控制板报警号信息。
2)更换主板。
3)更换MDI/显示器控制板。
4)更换连接单元及输入/输出单元。
5)更换光缆。
6)如果正在调试PC,请更换PCRAM板。
6 主板上数码管显示J 等待PC回应1)请确认系统是否装有PC-ROM盒PCRAM控制板、接口转换板、主板。
2)上述各控制板是否安装正确。
3)更换PMC-ROM盒4)更换接口转换板5)如果正在调试PC,更换PCRAM控制板7 主板上的数码管显示L 等待PC准备1)请确认系统是否装有PC-ROM盒。
2)更换PCROM以及PC-ROM盒。
FANUC伺服系统的故障诊断与维修
FANUC伺服系统的故障诊断与维修阅读:586伺服系统的故障诊断,虽然由于伺服驱动系统生产厂家的不同,在具体做法上可能有所区别,但其基本检查方法与诊断原理却是一致的。
诊断伺服系统的故障,一般可利用状态指示灯诊断法、数控系统报警显示的诊断法、系统诊断信号的检查法、原理分析法等等。
FANUC伺服驱动系统与FANUC数控系统一样,是数控机床中使用最广泛的伺服驱动系统之一。
从总体上说,FANUC伺服驱动系统可以分为直流驱动与交流驱动两大类。
如前所述,直流驱动又有SCR速度控制单元与PWM速度控制单元两种形式;交流驱动分模拟式交流速度控制单元与数字式交流速度控制单元两种形式。
在1985年以前生产的数控机床上,一般都采用直流伺服驱动,其配套的控制系统有FANUC的FS5、FS6、FS7系统等。
随后生产的数控机床上,一般都采用交流伺服驱动,其配套的控制系统有FANUC 的FS0、FSll、FSl5/16系统等。
5.2.1 FANUC直流伺服系统的故障诊断与维修直流伺服系统一般用于20世纪80年代中期以前生产的数控机床上,这些数控机床虽然距今已经有二十多年,但由于当时数控系统的价格十分昂贵,通常只有在高、精、尖设备中才采用数控,因此,其机床的刚性、可靠性等各方面性能通常都较好,即使在今天,很多设备还是作为企业的关键设备在使用中,故直流伺服系统的维修仍然是今天数控机床维修的重要内容。
1.SCR速度控制单元的常见故障与维修SCR速度控制单元的主要故障与可能的原因,常见的有以下几种。
(1)速度控制单元熔断器熔断造成速度控制单元熔断器烧断的原因有下述几种:1)机械故障造成负载过大。
如:滑动面摩擦系数太大;齿轮啮合不良;工件干涉、碰撞;机械锁紧等。
以上故障可通过测量电动机电流来判断确认。
2)切削条件不合适。
如:机床切削量过大,连续重切削等。
3)控制单元故障。
如:控制单元的元器件损坏,控制板上设定端设定错误,电位器调整不当等。
数控机床(报警)FANUC系统的疑难故障分析及排除 作者:李汉宝
FANUC系统的疑难故障分析及排除
作者:李汉宝
(一)0 系统故障
(二)16系统类故障
(三)10/11/12/15 系统故障
FANUC10/11/12系统在一般情况下出现报警时,显示器屏幕上会显示报警号和报警内容。
但当显示器屏幕没有显示时,可根据主板的LED显示内容来判断故障所在。
对于FANUC 15A与FANUC 15B相比较而言,在硬件结构设计上,相差很大。
在FANUC 15B 的印刷板的制造中,元器件采用大规模集成电路。
系统的整体结构采用槽式,在每一个槽中分别插上电源、PMC控制板、Main 板、OPT1 板、RISC板等。
而对于15A/E 而言,一般由底板、电源、轴控制板、BASE0、BASE1、BASE2、REMOTE BUFFER板、分离型位置检测板等。
不论是15A/E 或15B ,当系统出现故障时,每一个板上都有报警灯和故障灯显示,因为有故障,系统的显示器不能显示,此时只有根据系统的报警灯和故障灯显示情况来判断故障位置并加以排除,状态灯为绿色,报警灯为红色。
对于15A/E 而言,其报警灯和故障灯的排列方式如下:
对于FANUC 15B ,其报警灯和状态灯的排列方式是:
上边一排是状态显示灯,绿色;下面一排为报警灯,红色。
以下45--57项是关于15A/E 的常见故障的说明。
(四)Power Mate系列故障
Power Mate系列有A、B、C、D、E、F,以下是它们的一些区别:。
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FANUC系统常见故障诊断与处理方法
摘要:介绍日本日立精机、牧野精机、森精机等公司产数控系统,包括了FANUC 16i、18i、21i、18T、21T等系列的故障:如电网闪断停机、内置脉冲编码器通信异常、伺服放大器误差、外围器件损坏等进行了分析逐步查找及处理。
关键词:FANUC系统故障诊断维修
一、电网闪断和断电停机后出现的故障
1.一台森精机产SH403加工中心,采用FANUC 18iMA系统。
电网闪断恢复后重新开机,显示“EX0557 OIL&AIR LUBRICANTPRESSURE DOWN”(主轴的油气润滑系统压力低下)报警。
检查发现中间继电器未接通,润滑泵无100V电压供给。
检查该中间继电器OK。
利用系统的自诊断功能,检查PMC信号,发现开机时,油气润滑的供油信号输出接点Y6.4接通,但该中间继电器线圈却不得电,于是,怀疑接点所在的I/0模块UNIT1-2的基板有问题。
将该印刷电路板对比调试后,未发现有任何问题,而该模块的其他输出接点均正常,据此判定是该输出接点烧坏。
替代,故障排除。
2.一台牧野产V55立式加工中心,采用FANUC 16 Mi系统。
设备断电停机几小时后再开机时,显示“306 APC ALARM: AXISBATTERY VOLTAGE 0(X);306 APC ALARM:AXIS BATTERYVOLTAGE 0(Y);306 APC ALARM:AXIS BATTERY VOLTAGE 0(Z);“300 APC ALARM: AXIS NEED ZRN (X);300 APC ALARMAXIS NEED ZRN (Y);300 APC ALARM: AXIS NEE D ZRN (Z)”。
这时切勿关断设备电源,将NC后备电池(4节)更换后,按“RESET”键即可消除306报警,然后选定“原点回归”方式,对各轴执行原点回归操作。
各轴回参考点后再按“RESET”键即可消除300报警。
但若在出现上述报警后关断电源,换完NC后备电池后开机,X轴可按上述常规方法返回参考点,而Y、Z轴却无法彻底返回参考点,CRT显示“90 REFERENCE RETURN INCOMPLETE”报警。
这时须将参数#1815中Y、Z轴对应的APC、APZ分别由1改为0,断电重启设备后按上述常规方法分别对Y、Z轴执行原点回归操作。
回参考点后将y、z轴对应的APC由0改为1,再次断电重启设备后将Y、Z 轴对应的APZ由0改为1,最后断电重启设备,报警排除。
二、伺服系统故障
1.伺服电机内置脉冲编码器故障
一台森精机产SH403加工中心,加工过程中显示“351 APCALARM: AXIS COMMUNICATION(B) ;368 AXIS: SERIAL DATA ER-ROR(INT) (B)”报警。
FANUC说明书指示,该报警的原因是由于B轴伺服电机内置脉冲编码器通信异常。
断电后检查并重新插接B轴伺服放大器相关电缆后试机故障依旧,因此推测是由于脉冲编码器故障。
打开机内Z轴防护伸缩盖板,发现B轴伺服电机周围积有大量铁屑,且电机后端的编码器防护盖破损,脉冲编码器已损坏。
替换后安装试机,又显示“EX2561 SERVOBATTERY ABNORMAL;306 APC ALARM: AXIS BATTERY VOLT-AGE 0(B);300 APC ALARM: AXIS NEED ZRN(B);307 APCALARM: AXIS BATTERY
DOWN I (B);307 APC ALARM: AXIS BAT-TERY DOWN I(V);307 APC ALARM: AXIS BATTERY DOWNI(W)”报警。
通电状态下,更换CNC和伺服系统后备电池后按“RESET”键可消除307报警,断电重启设备后306和EX2561报警也消除,只剩下300报警,提示B轴须重新设定参考点。
在SETTING画面下,将PWE由“0”改为“1”,将#1815.4由“1”改为“0”,再将PWE:由“1”改为“0”后显示“000 PLEASE TURN OFF POWER”,断电重启设备后300报警消除。
在OPERATION PANEL画面下,将ZERO POINT SET由“INVALID”改为“VALID”后用手轮将B轴移至参考点位置。
最后将参数#1815.4设回原来的数值后断电重启设备,故障排除。
2.伺服放大器故障
(1)一台日立精机产HG400力A工中心,加工过程中显示“F411B轴误差过大”报警,工作台(B轴)旋转中途停止。
处理方法:关断电源,检查并重插B轴伺服放大器相关电缆后试机,F411报警消除,CRT又显示“F300 B轴需原点回归”报警。
按说明书指示,使B轴回归原点后F300报警消除,设备恢复正常。
但加工一段时间后,再次出现故障,据此推断可能是B轴伺服放大器故障。
更换B轴伺服放大器并重新回归B轴原点后,一切正常。
(2)一台东台精机产DS250数控钻床,采用FANUC-21iM系统。
加工过程中显示“411 Y轴误差过大;436 Y 轴过载”报警。
处理方法:根据报警提示,411报警的原因是Y轴伺服放大器或伺服电机故障,436报警的原因是工作台Y向移动时遇到了异常负载。
检查Y轴伺服放大器未见异常,拆下Y轴伺服电机后用手盘滚珠丝杠,发现丝杠无法盘动。
拆开机内侧滚珠丝杠防护罩,发现丝杠端部轴承已锈死。
更换轴承,并重新设定y轴参考点后,故障排除。
三、外围元件故障
FANUC系统内嵌的自诊断功能,有利于外围故障的快速、准确判断和排除。
1.一台森精机产MT2000复合加工机床,采用FANUC 18iTB系统。
自动加工中显示“EX2058 S AFECY CIR-CUIT INPUT SIGNAL ER-ROR”(安全回路输入信号异常)报警。
根据说明书提示和以往经验,故障原因是由于设备的安全门锁出现问题。
检查各门锁、互锁信号及急停信号都OK。
调阅PMC程序,如图1所示。
由于R549.4、R549.5的导通,使R1621.5接通,输出报警信息。
而导致R549.4, 8549.5同时接通的条件是X9.5闭接点导通。
查机床电路图,X9.5闭接点受控于AM UNIT的辅助触头KMOC。
检查电控柜内该辅助触头,发现其插接不可靠,重新插接该辅助触头后故障排除。
图1
2.一台森精机产SH403加工中心,自动APC循环结束后,显示“EX0754 PALLET SEATING SIGNAL NOT ON”报警。
提示APC循环时,PALLET CLAMP指令执行后,在规定的时间内“着座完了”确认信号没有接通。
按RESET键消除该报警后,CRT又显示“EX1752 PALLET SEAITNG SIGNAL OFF”报警。
提示加工中PAI1.El,着座确认信号OFF,需检查PAL LFT是否正常夹紧。
原因分析:根据报警信息提示,故障原因是由于机内托盘“着座完了”信号异常。
调阅PMC程序,梯形图如图2所示。
导致IX0754报警的条件链为:输入常开接点X10.2 OFF-11471.2OFF,其常开接点未导通(R471.1 OFF),其常闭接点导通(R182.4 ON),其常开接点导通(All.6 ON),输出报警信息。
正常情况下,APC循环时,PMLEP CLAMP指令执行后,在规定的时间内“MC PALLET,着座完了”确认信号X10.2应该导通。
根据PALJ L FT着座确认原理,导致X10.2不导通的原因有两个:(1)机内托盘底部太脏,托盘落下后密封不严;(2)着座确认用的压力开关损坏或设定错误。
将托盘升起后检查,发现底部积了很多铁屑,认真清理后试机,故障排除。
图2
图3
另外,有一些外围元件故障会导致设备的某些动作无法执行,但系统不会提示任何报警信息。
例如,森精机产的SH403加工中心,段取侧(装卸工件侧)的工作台无法旋转,根据以往经验,可能是控制工作台锁紧、松开的脚踏开关(FOOT SWITCH)故障。
调阅PMC诊断画面,检查脚踏开关信号X11.3 OK,但控制锁紧销下降的电磁阀信号Y10.4 OFF。
调阅PMC程序,梯形图如图3所示。
通过对梯形图的认真分析,查出故障源为段取侧的门锁信号常ON。
检查门锁发现锁舌断入锁孔内。
表面看上去,该故障出似在脚踏开关上,但查到最后故障源却为段取侧的门锁。