正丁烷氧化法顺丁烯二酸酐生产工艺尾气的循环利用
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消耗量不应超过 765 kg / d。在生产过程中通过统 计发现, 溶剂消耗异常升高时有发生, 溶剂最高 消耗量甚至超过 2 t / d, 严重影响着尾气循环工艺
第1 期
吴振阔. 正丁烷氧化法顺丁烯二酸酐生产工艺尾气的循环利用
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降低空气的流通阻力。 将丝网均匀地分层缠绕 在一个锥 形 固 定 架 上, 每层丝网网孔均拉成菱 形, 丝网整体均具有导流作用, 分离下来的液滴 在重力作用下沿菱形丝网下落、 集聚, 最后通过 分离器的锥形边缘导向塔壁并沿塔壁流到塔盘 上。在丝网除沫器中增设导流筋更有利于导流。 实现分离、 导流一体化后就不需要再设置导流 设施。
3 达到了预期的 10 000 m / h, 占反应单元工艺尾气 总量的 15% 。正丁烷回收量为 65 kg / h。 正丁烷
为 10. 101 。为保证天然气在锅炉中充分燃烧, 新 3 12 121. 2 m / h 。 鲜空气需要量应为 4. 2 正丁烷氧化为顺酐需要的氧气量 ( Q2 ) 理论上 2 分子正丁烷与 7 分子氧气反应, 生成
图3
改造前后装置的点仪、 pH 计等, 在尾气循环区域内增加可燃气体在线 监测报 警 仪。 采 取 前 期 控 制, 包括稳定反应状 态, 使尾气中正丁烷含量稳定; 中期做好尾气质 量监控; 后期预防的控制措施, 包括投用装置联 锁、 预 防 装 置 产 生 CO 等, 以保障人员及财产 安全。 3 运行效果
2. 3
改造气液分离罐底部排液口 由于鼓风机入口为微负压, 所以气液分离罐
中也是微负压。将出口改造为双 U 型结构, 使出 , 口水平段低于罐底出口管连接部位 由高度差形 成的液柱压力略高于罐中 负 压 值 ( 改 造 情 况 如 图 4 所示) , 使罐中积液在排出口未积满时便可自 压流出, 实现了罐中低液位的自动控制, 避免了 因巡检不及时或异常状况时罐中积液过多而被 吸入鼓风机入口, 影响到尾气循环系统的正常使
工业技术( 51 ~ 55 )
正丁烷氧化法顺丁烯二酸酐生产 工艺尾气的循环利用
吴振阔
( 中国石油吐哈油田公司 石油天然气化工厂 , 新疆 鄯善 838202 )
中国石油吐哈油田公司石油天然气化工厂 摘要: 为回收利用尾气中的未反应原料并减少环境污染 , 对 2 万 t / a 正丁烷氧化法顺丁烯二酸酐生产装置进行了尾气循环利用技术改造 。 计算结果表明, 装置 的尾气极限循环率为 45. 2% , 首次技术改造后只实现了 15. 0% 的循环利用, 潜力尚较大。15. 0% 尾气 m( 正丁烷) / m( 顺丁烯二酸酐) ] 循环利用后, 正丁烷单耗[ 正丁烷节约量 由 1. 170 t / t 下降到 1. 145 t / t, 为 335 t / a。 关键词: 顺丁烯二酸酐; 正丁烷; 尾气; 溶剂吸收; 循环利用 中图分类号: TQ 225. 23 文献标识码: B 文章编号: 1009 - 0045 ( 2014 ) 01 - 0051 - 05
到负荷, 将正丁烷进料量控制为 1 090 m / h, 以使 丁空比达到 1. 68% 。 由于尾气循环量和反应状 况会影响到反应器入口丁空比的修正, 所以在反 ( 应器入口增加丁空比在线分析仪 如图 1 所示 ) , 并提高 反 应 器 入 口 丁 空 比 的 人 工 取 样 分 析 频 次, 做好对比 , 确保将反应转化率和选择性分别 70% 左右 , 控制在 85% , 将尾气中正丁烷的体积 分数控制在 0. 30% 以下 。 这样就可稳定控制反 应器入 口 正 丁 烷 的 浓 度 和 反 应 器 入 口 的 进 料 状态 。 2. 2 在吸收塔使用改进型丝网除沫器 m ( 溶剂 ) / 溶剂吸收工艺的设计溶剂单耗[ m( 顺酐) ] 为 15 kg / t。 根据生产负荷计算, 溶剂
用和对设 备 造 成 的 腐 蚀, 同时还可能会酿成事 。 故 在尾气进入鼓风机入口前增设观察孔, 以便 监控尾气的处理质量。
图4 图2 在溶剂吸收塔中安装新型丝网
气液分离罐底部排液口的改造
2. 4
其他改造项目
技术改造和参数调整后, 不但溶剂消耗量降 低, 同时 也 给 后 期 尾 气 良 好 循 环 创 造 了 运 行 平 台。改造前后溶剂消耗量对比情况如图 3 所示。 在尾气洗涤塔顶部增加改进型丝网除沫器, 可有 效降低洗涤后尾气中水的含量。
第 32 卷 第 1 期 2014 年 1 月
石 化 技 术 与 应 用 Petrochemical Technology & Application
Vol. 32 No. 1 Jan. 2014
图1
尾气循环利用改造项目工艺流程
2 2. 1
技术改造内容 在反应器入口增加丁烷浓度在线分析仪 3 当反应器入口空气流量为 64 000 m / h 时达
3
的正常投用。一方面分析影响溶剂消耗的因素, 探寻最优控制指标, 调整吸收塔运行压力; 另一 方面对吸收塔除沫器进行技术改造, 在吸收塔顶 使用改进型丝网除沫器, 提高气液分离效率。 T - 1410 塔所使 引进意大利 Conser 技术时, 用的雾沫分离器是圆盘式的, 由丝网缠绕紧压在 一起而成 型 的, 安装在吸收塔顶部气体出口附 。 近 由于丝网被紧压在一起, 使导流机构分布较 少, 碰撞到分离器上的很多雾沫没有汇集到导流 管中, 大部分雾沫很难汇集成液滴流下来, 即使 有部分小液滴形成, 也容易被气体出口附近的高 速气流再次雾化并携带出塔, 所以雾沫分离器的 分离效果有限。 同时, 由于分离器较厚, 丝网缠 得紧且压得实, 气体和雾沫中的固形物被截留在 丝网上, 所以运行过程中容易出现堵塞, 不但分 离液滴的效率不高, 而且还增加了系统的阻力。 2012 年检修时将原除沫器更换为改进型雾沫分 离器, 分 离 器 整 体 改 为 锥 形 结 构, 如 图 2 所 示。 这样做增大了空气与除雾器的接触面积, 有利于
中国石油吐哈油田公司石油天然气化工厂 采用正丁烷氧化法生产顺 丁 烯 二 酸 酐 ( 简 称 顺 酐, 下同 ) , 生产能力为 2 万 t / a。 原料正丁烷是 通过精馏从液化石油气中分离出来的。 正丁烷 与空气混合后进入固定床反应器, 在催化剂五氧 化二钒的作用下发生反应, 生成主产物顺丁烯二 酸酐, 正丁烷转化率为 85% 。反应产物经过冷却 后进入吸收塔, 被溶剂邻苯二甲酸二丁酯吸收分 离后从塔顶送至焚烧炉直接进行焚烧, 尾气中含 有 15% 未反应完全的正丁烷, 造成了正丁烷的浪 2007 年在对溶 费。为回收利用尾气中的正丁烷, 剂吸收工艺进行改造时, 首次在国内顺酐装置引 入了尾气循环利用工艺。 1 工艺流程 2007 年利用意大利 Conser 技术将顺酐固定 床正丁烷氧化水吸收工艺改造为固定床正丁烷 氧化溶剂吸收工艺。 工艺原理是反应气体在反 应器中反应生成顺酐气体, 反应气经过冷却后进 入溶剂吸收塔 ( T - 1410 ) 。 在 T - 1410 内, 以邻 苯二甲酸二丁酯为溶剂进行吸收分离。 吸收后 获得的富溶剂通过真空解析系统将顺酐从溶剂 中解吸出来得到粗顺酐。 解析后获得的贫溶剂 进入吸收系统循环利用。 在精制系统将粗顺酐
环节提出相应控制措施, 利用一切可能的手段进 , 行分析监控 采取前期控制、 中期做好尾气质量 监控、 后端预防的控制措施。 严格控制反应吸收 及尾气循环各工序, 使其安全平稳运行, 尤其是 要做好反应状态的调整和吸收塔塔顶出口溶剂 2012 年工 中雾沫夹带量的控制。为实现此目标, 厂对引进尾气循环利用工艺进行了如图 1 所示 的技术改造, 提出了相应控制措施, 确保了尾气 循环利用工艺的稳定、 高效运行。
中的轻重组分拔除, 获得优质顺酐产品。 在 T - 1410 中, 溶剂相自上而下流动, 反应 气自下而上流动, 气液相在塔中实现传质传热。 顺酐在传质过程中被溶剂相吸收, 实现顺酐与反 应气的分离。 吸收后剩余的尾气从塔顶进入出 口管 线。 在 塔 顶 出 口 管 线 处 将 尾 气 分 为 2 路: ( 1 ) 40% 尾气经过冷却、 分离、 洗涤等工序将反应 吸收塔尾气中夹带的溶剂、 丙烯酸、 乙酸、 水等杂 质分离, 然后进入空气压缩机二段入口, 循环进 入反应器; ( 2 ) 将剩余 60% 尾气送至焚烧炉焚烧, 实现尾气的部分循环利用。 尾气循环工艺的原理是通过冷却、 分离、 洗 涤等工序将反应吸收塔尾气中夹带的溶剂、 丙烯 酸、 乙酸、 水等杂质分离, 以便回收其中未反应完 全的正丁烷。 尾气中含有的一氧化碳、 丙烯酸、 乙酸、 正丁烷、 溶剂等成分属于有毒、 腐蚀、 易燃 易爆介质。处理后的尾气进入鼓风机入口。 如 果尾气中含有水、 酸等介质, 将会对鼓风机的叶 轮等设备 造 成 腐 蚀, 严重影响着装置的运行安 全。尾气循环量和原料转化率均会对反应器入 V( 正丁烷) / V ( 空气) ] 口实际丁空比[ 产生影响。
单耗由 1. 170 t / t 下降到 1. 145 t / t。 尾气循环利 用系统投用前后装置的正丁烷单耗对比如图 5 所示。
2 分子顺酐和 8 分子水。 假设 正 丁 烷 转 化 率 为 85% , 顺酐选择性为 70% , 则循环尾气中正丁烷的 64 000 X × 1. 68% × ( 1 - 0. 85) ] m3 / h, 正 流量为[ 1 090 ― 64 000 X × 1. 68% × ( 1 - 丁烷进料量为[ 0. 85) ] m3 / h。正丁烷氧化为顺酐需要氧气的量为 [ [ 1 090 ― 64 000 X × 1. 68% × ( 1 - 0. 85) × m3 / h。 如果空气的氧含量按 0. 85 × 0. 70 × 7]/2] 20. 9% 计算, 则正丁烷氧化为顺酐需要的新鲜空气 [ 1 090 - 64 000 X × 1. 68% × ( 1 - 0. 85) × 量为[ m3 / h。 0. 85 × 0. 70 × 7]/ ( 2 × 0. 209) ]
对尾气循环利用工艺进行技术改造后, 尾气 。 循环量逐步增大 在维持各工段正常平稳运行 的基础上, 整个投用过程分 3 个阶段逐步调整实
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石
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技
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与
应
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施。第一、 二、 三 阶 段 尾 气 循 环 量 分 别 为 4 000 , 7 000 , 10 000 m3 / h。试运行期间尾气循环量最终
尾气处理后可能还含有丙烯酸、 溶剂、 水等 杂质。由于这些物质均会对处理工序及后续工 所以监控吸收塔出口尾气的质量及 序产生影响, 处理效果均成为关键性因素。 由于粗顺酐分离 器底部视镜和原放净取样口距粗顺酐分离器底 部较近, 而粗顺酐分离器底部出口液位控制阀 ( LT - 3113 ) 位置低, 溶剂的密度比水大, 所以从 , 原放净处很难取到含有溶剂的样品 尾气中是否 夹带溶剂不能得到实时有效地监控。 为解决这 个问题, 在距 LT - 3113 最近的上方位置加装了 新放净取样点, 以便更好地监控和分析尾气中溶 剂的夹带情况。
收稿日期: 2013 - 07 - 02 ; 修回日期: 2013 - 08 - 31 作者简介: 吴振阔( 1983 —) , 工程师, 从事石 男, 广西宜州人, 油化工安全生产管理工作。已发表论文 1 篇。
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正丁 烷 的 爆 炸 极 限 ( 体 积 分 数 ) 为 1. 84% ~ 8. 40% 。 当丁空比超过 1. 78% 时将会触发分散控 DCS ) 联锁停 制系统 ( Distributed Control Systems, 车。如果丁空比监控失效, 超过 1. 84% 后将会引 发爆炸事故。 循环尾气处理质量与反应器入口 丁空比这 2 个问题是投用尾气循环工艺需要解 决的关键控制环节。 因此, 要想确保尾气循环工 艺的正常运行, 需要充分分析尾气循环利用过程 中可能带来的安全问题, 从可能造成事故的每个