改造煤泥系统_提高洗煤厂经济效益

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清洁生产工艺在葛泉矿洗煤厂的应用

清洁生产工艺在葛泉矿洗煤厂的应用
技术 市场
清洁 生产工 艺在 葛泉矿洗煤 厂 的应用
王延平
( 冀中能源股份有 限公 司葛泉矿 洗煤厂 , 河北 邢台 0 5 4 1 0 2 )
【 摘 要 】简要介 绍 了清洁生产 的概念 ,清洁生产现 已被公认为是 实现环境与经济协调发展 的环境战略 ,是促进资源综合利 用最佳 结合 点。介绍 了葛泉矿 洗煤厂 的概 况 ,阐述 了该洗煤厂在清洁生产方面的措施及其相关配套新工艺的应用和取得 的效果。

质消耗有 了明显降低 、产 品产量 与质 量得 到了有效提升 。目前 介耗 降为 0 . 8 k g / t 原煤 以下 , 该水平走在全 国洗煤行业前列 。 与 往年相 比,每年可节 约介质消耗 1 8 0余万元 。第 二 ,筛分 、破 碎 、过 滤 环 节 改 造 。该 环 节 改 造 完 成 后 ,新 型破 碎机 处 理 能 力
大 ,自动控制程度 商,出料粒度严格 , 满足洗煤 厂入 洗量增加

的要求 。使过滤机 的处 理能力提高 4 2 . 8 6 %,浮精水分 降低 4 % 6 %,重介选煤系 统处理能力增加 2 5 %:增加 了原煤 小时处 理量 ,降低 了洗精煤成 本,提高 了精煤质量 。第三 ,CS S煤泥 分选工艺 的应 用。2 0 0 8年 1 月 ,C S S . 1 . 8 型煤泥分选 机在 葛泉 矿洗煤厂投入 使用 以来 ,取得 良好 的分选效果 ,实现精煤 灰分 < 1 0 %,尾煤灰分 > 5 0 %。使重介 系统的原煤 处理能力 提高 1 5 %~ 2 0 %:平均介耗 降低 1 . 2 8 k e  ̄ 吨原煤 ; 重介 旋流 器的分选 效率提 高 0 . 9 7 %, 中煤 中带精煤损 失降低 3 . 1 1 %:每年 可增加 经济效益 3 6 0多万元 。( 3 )完善 日常管理 ,制定预防措施 ,打 造高清洁 高效选煤 厂 。第 一,加强 日常管理 ,实现高效洗煤 。 葛泉矿洗煤厂 在 日常管理 中实行 6 s管理 。6 S管理是 一种 行之 有效 的现场 管理办法 。 实施这种管理模式有助于对生产及 办公 现 场 的彻 底 整 理 和 整 顿 , 面 貌 焕 然 一新 , 整齐 有 序 , 一 目了然 。 第二 ,改善工作环境 ,减轻劳动强度 ,提高资源 综合回收率 。 是 在 产 生 煤 尘 的 地 点 均 采 取 喷 水 除 尘 措 施 或 增 设通 风 设 施 , 为 职 工 创 造 良好 的 工 作 环 境 。 原 煤 及 产 品 的运 输 全 部 在 全 封 闭 带式输送机走 廊 内,产 品由火车或汽 车外运 。厂 内、外运 煤道 路 ,采用 定期清 扫 ,定期洒水或喷洒抑尘剂等措施有 效控 制了 路面 二次扬 尘 。 二是该洗煤厂对设备振动噪声采取 了综合 防治 措 施 加 以 防 治 :在 原 煤 准 备 车 间 以及 噪 音 超 过 7 5 d B( A)的 地 点设置 隔声值班 室。将高噪音泵 类尽量集 中布置在厂 房底层 , 减少 噪音 向外传 递 ;选用低噪音设备 。对高噪声设备采 取降噪 措施 。通过 以上防治措施 的改造和实施 ,洗煤厂生产 车间内的 噪 声 得 到 了有 效 控 制 。 清 洁生产作为污染预 防的环境战 略, 是对传 统的末端治理 手段 的根本变革 ,是污染 防治的最佳模式 。也是 实现资源的高 效配置 ,最大限度地提高资源利用率 ,使社会经济 效益最大化 的一种生产模式 。葛泉矿选煤厂 以清 洁生产理 念为核心 ,广泛 借鉴、吸收兄弟单位先进 的洗选技术 和经验 ,紧密结合生产实 践,加快 了科 技创新和技 术改造的步伐 ,基本建 成工艺先进 、 6 8 . 9 2 %的粗煤泥进入 中煤 回收, 每 年可多创利润 1 8 0 0多万元; 装备领先、管理科学 的现代化选煤厂 ,取得 了明显的经济效益 二是提 高了煤 泥水系统的处理能力 ,有 效杜 绝 “ 压耙子”事故 和 社 会 效 益 。 参 考 文 献 的发生 ; 三 是杜 绝了煤泥水外排,实现煤泥水系 统一 级闭路循 环 ,循 环水深度澄清 ,具 有显著的社会效益 。( 2 )加 强洗 选环 【 1 】谢广 元, 张明旭 , 樊民强等. 选 矿学【 M】 . 徐州 : 中 国矿业大学 出版社 , 节改造 ,逐步完善洗选工艺 。第一 ,脱介脱 水环节改造 。把精 2 00 l 煤 、中煤、矸石三 台脱介筛 、原煤脱泥筛一 台全 部更 换为进 口 【 2 】杨红霞, 刘为东 . 浅新兴隆庄煤矿选煤厂清洁生产工艺技木 , 洁净煤 设备 ,同时更换重介旋流器 :改造 完成后 ,重介 系统的处理能 技 术 f J 】 . 2 0 0 7 : 1 3 ( 5 ) : 1 7~ l 9 力增加 ,中煤带煤损失 由先前的 1 0 %降到 目前的 5 %以下,介

太西洗煤厂煤泥水工艺改造生产实践

太西洗煤厂煤泥水工艺改造生产实践

太西洗煤厂煤泥水工艺改造生产实践煤矿是我国能源工业中非常重要的一部分,但是在煤矿生产过程中会产生大量的煤泥水废水,给环境带来很大的污染。

太西洗煤厂位于山西省太原市太西镇,是山西省煤炭企业集团有限公司下属的一家大型煤矿。

为了减少煤泥水废水对环境的污染,太西洗煤厂进行了煤泥水工艺改造的生产实践。

太西洗煤厂煤泥水工艺改造主要包括以下几个方面的内容。

太西洗煤厂进行了设备更新和改造。

原来的煤泥水处理设备老化,效率低下,处理能力有限。

太西洗煤厂采购了一批新的煤泥水处理设备,并对原有设备进行了改造。

新设备具有更高的处理效率和处理能力,可以更好地将煤泥水中的污染物去除,降低废水中固体悬浮物的含量。

太西洗煤厂加强了煤泥水处理工艺的管理。

通过改进和优化原有的处理工艺,太西洗煤厂可以更有效地去除煤泥水中的污染物。

在每个处理环节都增加了监测和控制设备,可以实时监测废水中的各项指标,并对处理工艺进行调整和优化,以确保处理效果的稳定和可靠。

太西洗煤厂加强了对煤泥水处理技术的培训和学习。

通过组织员工参加相关培训和学习活动,太西洗煤厂可以提高员工的专业技能和工作水平,增强员工对煤泥水处理工艺的理解和掌握。

太西洗煤厂还注重引进和吸收国内外先进的煤泥水处理技术,不断改进和完善现有的处理工艺,以适应不断变化的生产需求和环境要求。

太西洗煤厂加强了与相关部门的沟通和合作。

针对煤泥水处理过程中可能出现的问题和困难,太西洗煤厂与环保部门、科研机构等相关部门进行了广泛的沟通和合作,共同解决煤泥水处理中的难题。

通过与相关部门的合作,太西洗煤厂可以及时了解和掌握最新的环保政策和标准,确保煤泥水处理工作的合规和有效。

通过煤泥水工艺改造的生产实践,太西洗煤厂在减少煤泥水废水对环境的污染方面取得了显著的成果。

废水排放标准得到了明显改善,煤泥水废水的污染物浓度大幅降低,对周边环境的影响得到了有效控制。

与此太西洗煤厂的生产效率也得到了提高,企业的经济效益得到了进一步提升。

增设精煤脱泥筛 提高经济效益

增设精煤脱泥筛 提高经济效益
3 大屯煤电公司 选 煤厂 ,江苏 沛县 2 1 0 . 26 ) 0

要: 介绍了七 堞( 团) 司洗煤厂末精工艺系统 中存在的问题 , , 集 公 tm 了技术改造方案 , 将改造前后各 项指标 并
进行对 比, 指出技术改 造是 提高经 济效 益的有效途径之一 , 美键词 : 精灰分 ;煤 泥 ;污染 末
1 改造 前 分 析
今年 1 3月 份选 煤 厂 精煤 产 率平 均 3 .6 — 85 %, 与去年 同期 比下 降 了 3 0 % , .5 主要 原 因是 由于 人 洗
馥 l

: :
: 。 Hale Waihona Puke 绥 符 山蛋 -
原煤 质量下 降 , 末精 煤质 量很 难保 证 , 洗煤 工 只得通 过 降低分选 密度 来 降 低精 煤 灰 分 。通 过分 析 发 现 , 除操作 水平外 , 末精 煤 中煤 泥 污染 是 一 个 非常 重 要
到 13 gl由此 计算 出精 煤 产率 及 灰 分 如 表 3所 . k/, 7
示, 由表 3可 以看 出 , 煤产 率升高 到 4 .4 , 精 38 % 灰分
升高到 1.2 , 14 % 按脱 泥后 灰 分 降 低 08 % , .0 实际 洗
精 煤 灰 分 为 l .2 , 改 造 前 灰 分 还 低 Oo %。 O6% 比 .9 由 脱 泥 前 精 煤 灰 分 ( 14 % ) 1 .2 、脱 泥 后 灰 分
客户要求, 为了提高精度产率 , 降低末精灰分 , 经调
查 研究 决定 , 对跳汰 精煤 工艺 系统增 加脱 泥筛 , 技术 改 造后 , 选煤 工 艺完 善 , 统灵 活 , 系 既提 高 了精煤 产
率 又增强 了老厂 的活力 。

钱家营洗煤厂煤泥水系统的改造实践

钱家营洗煤厂煤泥水系统的改造实践

图 1改 造 后 的 工 艺 流 程 图
() 3 增设二组分级旋流器组
采 用 3 0×1 5 2分 级 旋 流 器 组 回 收 粗 煤 泥 , 其 处理 量 为 l0 m。h 从 能 力 上 能 满 足 方 案 要 20 / ,
求。
系统将 出现超 负荷情况 , 法正常工 作 , 无 且全 部 浮 选 中煤 和 尾 煤通 过压 滤 机 回收 后 地 销 , 损 失 将 公司的经济效益 , 中的粗 中煤 有较高 的 回收价 其 值 , 以 寻 找 一 条 既 能 减 轻 浓 缩 压 滤 系 统 的 负 所
则, 确定 的方案 是 :
( ) 现 有 两 台 串 联 浓 缩 机 改 为 并 联 , 在 1将 并
() 1 保证 了双系统 同时开 车 , 台耙式 浓缩 两 机并联使用 , 洗水浓 度较 以前 下降 1/ 个 系 gt 整 , 统 形 成 良性 循 环 。
( ) 泥 的粒 度组 成 能 适 应 压 滤 机 生 产 工 艺 2煤 要 求 。改造 前 , 我厂 煤 泥水 处 理 系统 截 粗 工 艺 不
1 煤 泥 水 系统 存 在 的 问题

浮选中
尾煤
尾矿I 椭
J 流L 尚旋1 器流 分 级
筛 州沉降离心机
浓缩机
◆ 尸— ◆ 一
末 中 媒 浓 缩机
由于 浮 选 机 改 造 后 , 选 中 煤 浓 度 太 低 , 浮 且 中煤 量 很 少 , 部 分 浮 选 中煤 产 品无 法 利 用 现 有 这 的 中煤 过 滤 机 进 行 回 收 , 能 进 入 浓 缩 压 滤 系 只 统 , 样 抽 出浮 选 精 煤 后 的全 部煤 泥 都 将 进 入 浓 这 缩 压 滤 系统 。在 这 种 情 况 下 , 如果 重 介 单 系统 开 车, 改造 后 的浓 缩 压 滤 系 统 的 能 力 还 可 以保 证 正 常 生 产 , 当 重 介 双 系 统 投 入 使 用 时 , 缩 压 滤 但 浓

改变中煤粗煤泥处理工艺流程实现洗水闭路循环提高沫煤回收率

改变中煤粗煤泥处理工艺流程实现洗水闭路循环提高沫煤回收率

改变中煤粗煤泥处理工艺流程实现洗水闭路循环提高沫煤回收率摘要:改变原中煤粗煤泥处理工艺流程,把浓缩池底流全部而不是部分的给入分级旋流器,旋流器溢流由中煤过滤机处理,不在送到浓缩池,保证了大部分粗煤泥被分级旋流器滤除,基本保证中煤圆盘式真空过滤机入料粒度小于0.5毫米,从而降低了中煤系统事故率,杜绝事故放水排到厂外,不但为实现真正意义上的洗水闭路循环创造了必要条件,而且提高了沫煤回收率。

关键词:粗煤泥处理洗水闭路沫煤回收率1. 问题的提出1.1原工艺流程介绍我公司洗煤厂处理沫中煤的设备主要是一组(两台)分级旋流器配合一台高频筛和一台圆盘式真空过滤机。

原工艺流程为浓缩池底流通过一条管路送到中煤脱水设备(旋流器、高频筛和圆盘式真空过滤机),采用三通分料分别送至分级旋流器和圆盘式真空过滤机,旋流器底流由高频筛处理,溢流回浓缩池。

从图中可以看出浓缩池底流在入中煤过滤机之前并未“除粗”,有一部分粗颗粒得不到处理而直接进入到中煤过滤机。

1.2中煤系统在实际生产过程中出现的问题洗煤厂中煤系统的粗颗粒来源于生产过程当中的事故放水和浮选工艺跑出的部分粗颗粒,粒度范围为0—13毫米,特殊情况下可达到40毫米。

这部分粗颗粒对分级漩流器-高频筛工艺而言不存在问题,但对圆盘式真空过滤机来说却存在严重问题。

大颗粒进入到过滤机中沉淀速度快,迅速积聚,很容易压住搅拌装置,并造成其损坏。

除此之外,粗颗粒还会导致过滤机吸料成饼能力降低,滤饼水分增高,滤饼脱落困难等。

粗颗粒在整个中煤系统产生恶性循环,中煤过滤机压车、浓缩池压耙子、管路堵塞等事故频繁发生。

因现有事故放水池容量小,事故放水和生产过程中用水也只能排放到厂外,不能实现洗水闭路循环,煤、水、电、人力等的损失和浪费非常严重。

可见,原工艺流程与实际生产是不相适应的。

2.分析问题任何洗煤厂要实现整个洗煤系统作业流畅,提升洗煤效率,各岗部位设备必须正常运转,洗水也必须平衡。

我公司洗煤厂恰恰在中煤过滤机这一环节上存在问题,由该问题而引发和辐射出了其它问题,因此,我们只要解决了中煤过滤机存在的问题,其它问题可迎刃而解。

通过技术改造 实现洗煤增效

通过技术改造 实现洗煤增效
流态合理 , 并可实现分室加药的工艺要求。 2 在浮选作业前 , 、 增设 了 X K型矿浆准备器。 该设备是一种新型 节能、 高效 的矿浆准备设备。 使用该设备可将浮选药剂控制在 1 . 6
k / 干煤 泥 以下 。 gt ・ 3 工艺系统具有灵活性 。 、 浮选系统 改造 , 老系统依然保留 , 当新 建浮选系统 不正 常时 , 可重新恢复老 系统 , 以确保洗煤生产 。 4 减轻 了后续作 业的压 力。通 过计 算 , 、 尾煤压滤机作业时间与 洗 煤 生产 时 间 可做 到 同 步 , 排 除 了压 耙 隐 患 , 决 了尾 煤 压 滤 作 并 解 业 制 约 生 产 的 “ 颈 ” 瓶 。 5 为洗煤厂今后达产打下坚实基础。 、 ( ) 本数据 ~ 基
美意味 方面的完美结合。 在包装设计 , 中西合璧未尝不是很好的设计方 人、 产品、 环境和谐的基础 , 以此创造 出优秀的包装设计之作。 参 考 文 献 式, 运用不 同的模式和 方法处理传 统和现代 之间的关系 , 通过 文字、 ①李 中扬《 本 日本传统工艺与现代设计发展 的一致性) 日 湖南杂志 出版 图案和色彩这些视觉传达的三要素 , 之巧妙而和谐 的融合 。强调 使 社 ,00 20 在设计 中融入民族文化和传统元素, 传达有生命力的设计理念, 以市场用 ②唐浩( 现代与传统> 湖南杂志出版社 ,0 1 20 户的审 美、 价值观和 购买力作为诉 求点 , 以简洁 、 易用的形态结构作 ③郭 光平< 心理学与销售包装设计) 山西省文学出版社,9 8 19 为形体语言, 以品牌整合理论为营销战略, 以环保、 可持续的细节设计作为
二、 改造 前 工 艺 系 统运 行 现 状 及 存在 的 问题
( ) 一 改造前浮选工艺流程
1 为便于计 算和 分析 , 、 入洗原煤量按 1 0万吨 / 0 年计算。 2 精煤售价 为 5 9元 / 龙煤 目前收购价格 , 、 4 吨( 不舍税 ) 。

建新矿洗煤厂TBS粗煤泥分选系统升级改造

建新矿洗煤厂TBS粗煤泥分选系统升级改造

建新矿洗煤厂TBS粗煤泥分选系统升级改造随着全球化的发展和工业化的进程,对于能源的需求越来越大,因此煤炭作为传统的化石能源,在国内外能源市场中具有重要的地位。

而煤炭使用的前提是煤的清洗和分选,使其达到符合市场需求的标准。

而建新矿洗煤厂TBS粗煤泥分选系统升级改造,则是针对原有煤炭清洗系统进行的升级改造,以提高其清洗能力和效率,同时提升生产整体效益。

本文将重点介绍建新矿洗煤厂TBS粗煤泥分选系统升级改造方案,包括改造目标、改进方案、具体实施细节等方面。

一、改造目标建新矿洗煤厂原有TBS粗煤泥分选系统在使用过程中存在一系列问题,例如设备老化、能耗高、效率低下等。

因此,升级改造目标主要包括以下几个方面:1、提高清洗效率:将现有分选系统进行改造,使之具有更高的分选效率,从而提高煤炭分选的精度和效率,降低能耗。

2、降低运行成本:改变原有设备的结构和工作方式,减少设备运行时的能耗,降低维护成本和运行成本。

3、提高生产整体效益:通过技术升级,提升生产效率,提高产品品质,降低生产成本,增加企业整体效益。

二、改进方案针对上述目标,建新矿洗煤厂TBS粗煤泥分选系统升级改造方案主要采用以下改进措施:1、设备升级:在保证设备安全和稳定运行的前提下,更换现有设备的核心组件,如电机、叶轮等,以提升设备性能。

2、分级分选:采用分级分选技术,将煤炭按照粒度大小进行分类分级,以提高分选效率和清洗质量。

3、优化部件组合:根据原系统工作的特点,对设备的各个部件进行优化组合、升级改造,以达到更好的工作状态和效率。

4、能源管理:引入能源管理技术,对煤炭清洗系统的设备功率等进行分析和管理,对煤炭清洗过程中的能耗进行控制和优化,以实现能源的最大利用和能耗的最小化。

三、实施细节在实施改造的过程中,建新矿洗煤厂需要严格把关整个改造过程中的各个细节环节,确保改造工作的顺利进行。

具体细节如下:1、方案设计:设计出全面且详实的升级改造方案,方案中应包含各项改造措施的具体实施方案、设备更换计划、现有设备的结构分析等等。

依托技术改造 实现达产达效

依托技术改造 实现达产达效

产 率 % 灰 份 % 累积 产 率 % 累 积灰 份 %
3 3 . 7 6 1 9 . 2 7 1 5 . 2 7 5. 4 3 2 6. 2 7 1 7 . 3 1 1 7 . 5 1 1 7 . 6 8 1 7 . 8 4 2 2 . 0 9
0. 0 4 3
1 O 0. O O
总计
1 0 O . O O 2 2 . 0 9 0
改造 后 的工 艺流 程 说 明 : 将 原 脱泥 筛 拆 除 , 末原 煤 不 机是 采用 洛矿 产 T C L 一 1 4 1 8离 心机 ,虽经 数 次技术 改造 , 但 处理 量低 , 致 使 大部 分 未经 处理 的煤 泥 水 直接进 入 一 次 脱 泥 直接 与 重介 悬 浮 液 混 和 给 入 3 N X 7 0 0 / 5 1 0三 产 品旋 浓缩 池 , 造 成 后 续 煤 泥水 处理 负 荷加 大 , 而 后 续煤 泥 水 处 流器 , 分选 出精 煤 、 中煤 、 矸 石 三种 产 品。精 煤 溢流 经 过弧 理 设 备 高频 筛和 压滤 机 设计 处理 能力 不足 , 致 使循 环 水浓 形筛脱 介 后 , 弧 形筛 上物 料到 精煤脱 介 筛脱 介 、 脱 水。为保 证脱 介 效 果 , 将 原 有 的两 道 喷水 改 为三 道 喷水 , 并加 粗 喷 度过 高 0洗 煤 厂采 用洗 水 闭路 循环 工 艺 , 当循 环水 浓 度 大 5 — 1 3 mm 与 于5 0克 / 升 时 ,会造 成 介质 悬浮 液假 比重 ,影 响洗 选精 水 管 路 。 精 煤 产 品 充 分 脱 水 后 , 分 出 2 度, 甚 至会 造 成无 法洗 煤。严 重 制约精 煤 产量 提高 。 1 3 — 0 . 5 mm 两 种产 品 。其 中 1 3 一 O . 5 mm 必须 经 过 二 次脱 1 . 3 介 质 回 收 系统 设备 能 力 不足 首 先 脱介 筛 喷水 量 水 , 原 有脱 水 设 备 立式 刮 刀 离 心机 筛 篮磨 损 严 重 , 维 护 量

浅谈选煤厂降本、提质增效的有效途径

浅谈选煤厂降本、提质增效的有效途径

浅谈选煤厂降本、提质增效的有效途径作者:刘丽英来源:《科学与财富》2018年第10期摘要:本文主要介绍了布尔台选煤厂基本情况以及洗选工艺现状,分析了制约选煤厂降本、提质增效的主要因素,总结了降本增效、提质增效的有效途径,为类似的选煤厂提供一些借鉴。

关键词:降本、提质、增效一、引言面对当前煤炭市场需求疲软、价格下滑,产品销售利润大幅下降的趋势,降本、提质增效是关乎企业能否实现可持续性发展的关键性指标。

在降本增效方面我厂从备品备件的储备、修旧利废、节能降耗等多方面入手,切实有效的降低吨煤成本同时为了进一步提高产品质量、优化产品结构,拓宽产品销售渠道,我厂深入开展煤质精益化管理,狠抓洗选过程中的质量控制、优化产品结构,以市场需求为导向,及时调整产品结构,供应用户对路产品。

二、布尔台选煤厂概述布尔台选煤厂设计能力为3100万吨/年,主要承担布尔台矿、寸一矿、寸二矿、柳塔矿的洗选加工任务,200-13mm的块煤采用重介浅槽分选、13mm-2mm的末煤采用重介旋流器分选,2mm-0.2mm的粗煤泥经浓缩分级旋流器分级后采用TBS干扰床分选、-0.2mm的细煤泥经浓缩后采用沉降离心机、加压过滤和板框压滤联合脱水后,直接回收。

三、制约选煤厂降本、提质增效的主要因素1、受矿井原煤质量的影响由于矿井原煤受地质构造影响较大,原煤含矸率高,设备以及备品、备件使用周期短,造成吨煤洗选成本相对较高。

2013、2014年吨煤成本为10.97元/吨、10.79元/吨远超神东洗选中心其它各厂平均成本费用7.45元/吨、6.63元/吨。

2、经洗选加工后的产品比较单一矿井原煤经洗选加工后,只能出两种产品,精块与混煤。

产品较为单一,产品在销售过程中的抗风险能力较差,当精块销售出现困难时,精块只能破碎回掺混煤,既造成优质资源浪费,同时又造成商品煤整体销售利润的下降。

3、由于末煤入洗受煤泥水系统制约,造成商品煤提质作用不明显布尔台选煤厂为群矿型选煤厂,由于各矿井地质构造、断层较多,原煤含矸率高且矸石泥化严重,混煤产品发热量、稳定率相对较低。

煤泥水系统改造提高精煤产率

煤泥水系统改造提高精煤产率

两部煤泥筛及 浮选 的原矿 、 尾矿进行 了取样分 析, 分析结果如下 : 击打式弧形筛 的泄水情况较好 ,泄水量达 到入料量的 8%以上 , 0 振动筛筛上物的z- K ̄ U A ' 1%, 8 筛上物进 入重介 系统后对重介系统基本没 有影响 , 达到工艺要求 。 从截粗效果上分析: 改造 原矿 中+5 m的 0m 线振动筛 , 激振器改成 自同步式激振。弧形筛选 后浮选原矿小筛分试验表明 , 用 B S 126 O B 8 0 0型棒 条式 不 锈钢 筛 面 ,包 角 含量仅 占5 2 见表 3 , 4 %( )比改造前的 3%, 3 减少 5 ̄筛孔  ̄ .mm。 0, 0 5 了 2 5 %。 7 8 从浮选效果来看 : 浮选尾矿灰分 由 改 捞坑溢流水 捞 流 坑溢 水 前的 4 9%( Q 9 见表 4提高到改后 的 6. %, ) 17 浮选 4 精煤灰分按 18 2 %汁算 , 的浮选精煤抽 出率 改前 为 6. %, 9 2 改后浮选精煤抽 出率为 7 . % 浮选 4 77 。 6 精煤抽 出率提高了 8 5 . %。 2 表 3改造后浮选入料 小筛分试验表

其 中有 2台已经损 坏拆除 , 现使用 6台, 在 分布 主洗楼 7 2 . 米和 lA 米 的南北两侧。 6 3 I 该煤泥筛 设备陈 旧, 筛分效率很低 , 而且事故多发 , 约着 制
生产 的正常组 织。筛 面为 自制的木框结构加金 属编织 网 筛面,使用中木框损坏变形严重 , 状 更 换频繁 , 木框与木框之间的缝 隙漏煤 比 严重 , 较
0 2 一 0.5 -O 1 l .5 25 2.l 23


大大减 少因振动筛数量的减 少而带 来的工作压 力, 解决可能造成 的筛面跑水问题 。 3 . 2现场条件分析 从现场安装位置上分析 , 振动筛筛 面在标 高 86 , . 米 弧形筛安装在振动筛 人料点的上方 , 7 可用空间约 8 , 筛加上人料箱和振动筛人 米 弧形 料箱的总高度为 4 米 , 中弧形筛高度 1 米 , . 其 2 . 8 弧形筛下缘距离振动筛 筛面 0 米 , . 两个箱体 高 2

选煤厂煤泥系统的优化改造

选煤厂煤泥系统的优化改造

选煤厂煤泥系统的优化改造摘要:随着矿井原煤产量的增大以及原煤煤质的不确定性,外加次生煤泥的存在,对煤泥水系统的稳定性产生严重影响。

一方面煤泥沉降效果变差,导致加药量增大、循环水浓度超标、单套系统停止运行以及生产系统紊乱等状况;另一方面煤泥量增多,压滤系统处理能力不足,效率降低,导致混精煤产品质量下降,浓缩池容易滞留煤泥,浓缩机耙架受损,甚至造成煤泥水事故。

为此,选煤厂对煤泥水系统进行优化改造,有效提高了生产效率。

关键词:选煤厂;煤泥系统;优化改造引言近年来随着煤炭市场竞争的不断加剧,用户对煤炭质量提出了更高的要求。

提高煤炭质量也是每个煤炭企业的目标,大多数的煤炭企业依靠增加洗煤量来提高产品质量。

随着洗涤速率的增加,在选煤生产系统中产生的煤泥量也增加,并且煤泥量的增加在一定程度上引起煤泥水系统的问题,这限制了洗涤量的增加率。

由于来自热选煤厂的大多数煤泥被混合到最终产品中出售,煤泥数量的增加导致最终产品的水分增加,热值降低。

因此,在选煤过程中加强对煤泥的控制,实现对选煤生产的深度处理和减少煤泥具有现实意义。

1煤泥水系统存在的问题分析1.1粗煤泥处理工艺的不足煤泥可以进一步划分成为原生煤泥和次生煤泥两大类,原生煤泥表示煤矿中本身就有的煤泥,而次生煤泥表示利用煤泥水系统进行处理时产生的煤泥。

利用原有的煤泥水系统进行洗选时产生的原生煤泥和次生煤泥总量大约占到原煤总量的20%左右。

煤泥水进入末煤重介质旋流器前,需要进行脱泥处理,要求粒级控制在1mm以下。

重介质旋流器的设计生产能力为2500t/h,如果以该速度进行生产,那么粗煤泥离心机的生产能力就达不到要求。

另一方面,在实际操作时,末煤分级后没有经过任何缓冲就直接进入洗选系统,使得煤泥水系统中的煤泥含量会受到原生煤泥含量的影响,且煤泥的分布不是非常均匀,存在局部聚集的现象。

基于以上原因,导致粗煤泥离心机在实际工作时经常出现跳闸停机现象,制约了煤泥生产效率。

1.2设备问题(1)设备运行不稳定,故障多,如带式输送机跑偏严重,刮板机飘链,设备保护可靠性差;(2)末煤收集刮板、块煤离心机等设备处理能力配置不足;(3)原煤13mm分级筛筛网糊堵严重,6mm脱粉筛因效果不佳闲置,筛分效率低下,影响产品质量。

浅析太西洗煤厂煤泥水系统的技术改造

浅析太西洗煤厂煤泥水系统的技术改造
煤 厂共 同合作 +对该 厂煤 泥水工 艺 系统进 行 了技 术 改造 。
2 煤 泥水 系统 的现状
21 原珠中 . 蝶坭量大幅度增加 回收设备能力不足 通过 测试 ,目前 原煤 中 一05 m的原生煤 泥 量 、m 高 达 1.2 40 %,再 加上 6( %的 次生 煤 泥 ,合 计 为 .3 )
图 2 技 改 后煤 泥 水 系 统 工艺 流程 图
31 落地 煤 泥回掺 系统 . 落地煤 泥 和现 生产 系统 煤 泥水 混合后 先经 高浓 度搅 拌 .以充 分湿 润煤泥 表 面 ,消除煤泥起 团现象 后 ,再进行 二 次 搅 拌 ,将 浓 度 调 整 到 10 0gL 5 ~20/ 后 ,用弧形 筛 回收粗 粒煤 泥 ,筛 孔 为 04 m,大 于 .r a O4n a .0m 的煤泥 作 为最终精 煤进 人粗 煤泥 回收 系统 , 不进浮 选 ,筛下 水进人 浮选 系统 。
关键词
为解 决太 西洗煤 厂煤 泥销 售 困难 和 落地 后 造 成 环境 污 染厦 经 济损 失 的状 况 ,实现 清 水洗
煤 泥水 浮选 技 术改造 工 艺流程 文献标识 码 :A
煤 ,提 高精煤 产 率 ,增 加经 济效益 ,该厂进 行 了煤 泥水 系统 的技 术改 造。
中图分 类号 :T 96 D 4 、2

1 前

004 m粒 度 级产 率 为 3 .5 ,说 明煤泥 中极 .7m 42%
细 粒含量 较大 ,整 体较 细。② 各粒 度级 灰分 随着粒 度减 小 而增高 ,对原 生煤 泥与捞 坑煤 泥 各粒度 级灰 分进 行对 比可 知 ,各 粒度 级灰分 均 有差 异 +特 别是 +004 m 和 一005 m 粒 度 级 灰 分 差 异 更 为 显 .7m .4m 著 ,说 明矸 石有 泥化 现象 ,并 随粒度 级减 小而 泥化 加剧 ,使煤 泥粒 度整体 呈 变小 的趋 势 。③ 随密度 增 加 ,各 密度 级灰 分值之 间增 幅也在 增 大 ,中间密 度 级灰 分 相 对较 低 ,15 5—19gc  ̄密 度 级灰 分 为 .0/m 1.5 ,产 率为 1.6 + +20 m 58 % 42% .#c  ̄密度 级 产率 为 l .1 ,灰 分 为 了 、4 ,说 明 灰 分 大 多 赋 存 50 % 72 % 于较 高密度 级 中。④虽然 是无 烟煤 ,捞坑 溢 流和落 地存 放较 长时 间 的煤 泥都 具有 较好 的可 浮性 ,属 中

梁宝寺洗煤厂优化煤泥水系统技术改造

梁宝寺洗煤厂优化煤泥水系统技术改造

针对 上述存在 的问题 , 改造 方案 包括 : 1 煤 泥的 () 分选 ;2 煤泥的沉降和 回收 ;3 产品结构 的调整 。 () ()
2 1 煤泥分选 方法的选择 .
前洗煤生产 的关键 。为此 , 曾经考虑对精煤磁选机 、 中
煤、 矸石磁选机的尾 矿进行浮选 , 这样既可以减少进入
小筛分试验 。 目前煤泥分选 主要是浮游选煤法和小 直 径重介旋流器分选法 、 干扰床分选法 、 螺旋分选机分选 法等重选方法 。
根据精煤磁选 机尾煤 泥筛分 浮沉试验 结果表 明, 煤和矸石解离较 彻底 , 使用 螺 旋分选 机生 产 2撑精 煤
产品时 , 有把握达 到灰分 1 %的产品质量要求 。 2
选, 煤泥不分选 。主要 产 品为灰 分 8 5 硫分 0 5 . %、 .% 以下的低灰低硫 七级冶炼 精煤 ; 分为 2 %左右 的洗 灰 0 混煤 , 发热 量 2 .9J g 矸石 的灰 分 8 %, 泥 的灰 2 1k/ , k 0 煤
分为 3%。 8
情况进行摸底 , 主要 环节 煤泥量 , 又可 以回收合格的 1} : f
精煤。经浮选 试验 , 煤泥 的可 浮性很差 , 该 因此 , 该 对 煤泥采用浮选 , 回收其 中的精 煤的方案是不可行 的。
煤泥分选方法 的选 择 , 要对各 环 节数 量 和质量 需
*收 稿 日期 :08— 6~3 20 0 0
精煤磁选机 的尾矿 首先经 水力旋 流器分 级 , 流 旋 器底 流经过弧形筛 ( 筛孔截 留粒度 0 2 r 脱泥后掺人 .m. ) 中煤作为混煤销售 , 根据试验资料 , 这部分物料是不可 能掺入精煤产 品的 , 否则 , 会造成 精煤产 品灰分超 标 。 根据大于 8 O网 目物 料 的小 浮沉 试验 资料 , 密度 小 于 18/m 的物料的产率达到 9 .3 灰分仅为80 %, .g ̄ 3 00 %, .2 为极易选煤 , 只要对该部分物料进行适 当分选 , 至少 可 以满足生 产 2} {精煤 的要求 。 改造后不仅 动筛破 碎精煤 没有进 入分选 系统 , 减 少 了煤泥量 , 因生产 了 2 并 群精煤 , 增加了经济效益。

改造煤泥系统

改造煤泥系统

0.5 . 2 2 -0 1 5
01 5 00 5 .2 ~ .7 00 5 006
1 3 3-9 1 3l l 4 7 8.3
3 3 2.2
3 6 4.2 3 .8 65 5 .7 00
0.4 0 5

图 1 煤 泥 系统 图
1 6一
科学之友
Fed fcne m t r rnoSic a u i e A e s
21年0月 02 6
状态 , 很难沉淀 , 即使加入絮凝剂 , 形成絮 团的效果也不好 。通过 大量 的实验 , 最终我们选 择 了溶解 性好 、 货源充 足 、 价格便 宜 的 聚合 氯化铝作 阳离 子添加剂 与高分子 聚丙烯 酰胺配合 使用 , 解 决 了细泥恶性循环 的问题 , 煤泥在浓缩池 中能够快速沉降 , 浓缩 池澄清水层在 3 0m 以上 ,保证 了洗煤厂循环水 为工业 清水 , 0 m 实现 了清水洗煤 , 为洗水闭路循 环打下 了坚实 的基础。 通过半年 的生产实践发 现 ,原设计煤泥处理 工艺不适应上 榆泉洗煤厂煤泥处理 , 泥不分级直接用加压过滤机或板框压 而煤 滤机压滤效果较好 。 所以为 了解决煤泥难处理的问题 , 我们对上榆 泉洗煤厂的煤泥处理工艺进行了改造 , 改造后 的煤泥系统见图2 。
2 改造 过程
为查清上榆泉洗煤厂煤泥难处理的原因 , 公司技术人员对浓
缩机人料做 了煤泥小筛分试验 , 试验报告见表 1 。
表 1 浓缩机入料筛分试验结果
粒度级 /m m
+05 . 05 . 5 .-0 2
^/ v%
59 .2 1O .3
A/ d%
3 .9 54 3 .8 16

由表 1可 以看 出 ,0 4 m 的 煤 泥 含 量 占煤 泥 总 量 的 一 . 5m 0 4 .3 8 %,灰分 5 .7 7 0 %。如此多 的高灰细泥导致煤泥絮凝沉降 困 0 难, 加压 过滤机 和板框 压滤机处理 困难 , 造成浓缩池 内煤 泥大量 积聚 , 浓缩池 出现压耙 的危 险, 洗煤 厂不得不停止生产 , 单独处理 煤泥 , 生产 的连续性难 以实现 。 经分析发现 , 煤泥絮凝沉降 困难的主要 原因是煤泥水 中极细 颗粒表面带负电荷 , 静电斥力使极细颗粒在水中成高分散 的稳定

煤矿机电降本增效措施

煤矿机电降本增效措施

机电科降本增效措施一、机电管理、提升运输方面1、粗煤泥回收系统的应用现状:洗煤厂实际生产工艺为50〜0mm原煤全部入洗,部分粗煤泥灰分较高,一般在16〜18%,直接掺入综合精煤使精煤“背灰”严重,综合精煤灰分不能保证,现粗煤泥直接掺入洗混煤。

存在的问题和不足:不能实现精煤的最大回收和取得最佳经济效益。

改进措施:2014年6月对粗煤泥回收系统进行技术更新改造,新增分级浓缩旋流器、CSS-1.8型粗煤泥分选机、2400mm 宽智能振网弧形筛(筛缝0.5mm)等设备,实现对粗精煤泥的回收。

8月16日系统改造完工,开始试运行,目前运行效果良好,完成了精煤产率提高2%以上的预期的目标,经过测算,精煤回收效率比改造前提高了3.3%左右,每月可多产精煤2310 吨,扣除各类费用(电费、加工费、维修费、折旧费等)后,月增效益近30万元,预计2014年9-12月可增加收益120余万元。

因该工程为8月中旬完成,所以1-7月份未产生效益。

483.13 万元为该系统正常运行后每年节省的资金。

2、建设低温余热利用系统工程现状:我矿利用燃煤蒸汽锅炉为职工洗浴、洗衣房烘干、食堂蒸柜提供蒸汽。

存在的问题和不足:能源利用率较低,每天耗煤量较大,并且人工费、排渣费、环保费、维护费、辅助设备电费等均较高,现有系统年运行费用 466.05万元。

改进措施:矿井排水、矿井乏风、生活中水及空压机中蕴含大量热能可以利用,利用水源热泵机组及空压机余热回收技术,将矿井排水、乏风、生活中水及空压机运行中产生的热量取出来,满足矿区内现有建筑的冬季供暖、夏季供冷、洗浴热水制备、副井口保温及防冻、工服烘干的需求。

低温余热利用系统工程现夏季项目已完工并已进行验收,6月1日锅炉停用,锅炉房司炉工、水质化验岗位工15人全部转岗,现已进入正常运行阶段。

二期工程副井口保温及防冻九月下旬完工、主通风机乏风利用工程近期将开始施工,计划10月下旬完工。

目前,余热利用项目,可保证夏季供冷、洗浴热水制备、衣服烘干等要求,1-8月节约费用约60万元;依照现运行情况预计2014年可节约费用150万元。

降低洗煤介耗,提高企业经济效益

降低洗煤介耗,提高企业经济效益

大 了矸 石 磁 选机 的处 理 能 力 。 5 、使 用 玻 璃 钢 滚 筒 ,表 面 光 滑 ,脱 介 效 果 好 。 实施 三 、 原煤 含 矸 量 增 大 ,工 艺 系统 改 造 ,提 高 脱 介 效 率 由于 井下 煤 层 发生 变 化 ,原煤 中含矸 量 增 多 ,占原 煤 的 4 % 0 以上 ,有 时 高达 近 5 %左 右 ,原 矸石 筛 设 计 能 力 为矸 石 量 占原 煤 O 的2 %左右 ,显然矸石脱介筛不能满足生产需要 ,于 2 0 7 0 7年年初 投资新上动筛排矸 系统 ,减少了部分大块矸石进入洗煤系统 ,另 外更换 了一 台澳 大利 亚申克高效脱介筛 。 另外改造 了矸石集料箱 ,由于矸石本身密度 大,再加之矸 石 量 多 ,在 弧 形 筛 上停 留 时 间过 短 ,介 质 来 不 及脱 掉就 飞速 进 入 脱 介 筛 ,这 样增 加 了脱介 筛 的 负 担 ,因此 将 矸 石集 料 箱 南 移 5 r , 0 m a 使 矸 石在 弧形 筛 上 的利 用 面 积 增 多 。矸 石 滞 留时 间 相 对加 长 ,脱 介 时 间 也 延长 ,大 部分 介 质 从 弧 形筛 上 脱 掉 ,脱 介效 果变 好 ,减 轻 了脱 介 筛 的压 力 。
理。
由于矸 石量 大 ,脱 介 筛上 物 料变 厚 ,物料 与喷 水 的距 离 缩短 , 喷水 压 力 降低 ,使 原 来 矸 石脱 介 筛 上 的 两 道 喷 水 穿透 力 不 够 ,造 成矸石带介。另外, 自从动筛跳 汰机投入使用后, 原煤中粒度大于 4 mm 的物 料 全 部 进 入 动筛 跳 汰机 分 选 ,大块 矸 石 全 部 上 山 ,不 0 再 进入 原 煤 系 统 ,因此 矸 石脱 介 筛 上 的洗 矸 相 对 较碎 ,粒 度 明 显 变 细 ,这 样 细粒 度 物 料 比 大 块 物 料 难 脱 介 ,造 成 矸 石 带 介 量 增 加 ,因此 ,在脱介筛上增加一道喷水 ,该道喷水安装在 最前 面 , 靠 近弧 形 筛 下 料处 ,因为 弧 形筛 筛 上 物 含 介 量 高 ,首 先 在 这 里 加 喷水 预 先 脱 掉 大部 分介 质 ,然 后 再 进 人 后 两 道 喷水 脱 介 ,减 轻 了 后 面 的脱 介 压 力 ,脱介 效 果 变 好 。 脱介筛上喷水装置 ,是一种金 属喷头 ,喷水向前 喷 ,前面有 个 弧 形 挡板 ,喷 水 喷在 挡 板 上 ,再反 溅 到 脱 介 筛 上 ,这 样 会 损 失一 部 分 喷 水 压力 ,喷 水压 力 减 小 ,喷水 喷 洒 在 产 品 上 ,由于 喷 水压力小 ,对介质冲洗不干净 ,洗选厂工程技术人员通过研究喷 水技术 ,制作喷头模型,市场调研 ,现场试用,经过反复实践,将 其 更 换 成 一 种 扇 形 洒 水 面喷 水 头 ,非 金 属 材料 ,易 清理 和 更 换 , 其主要特点是每个喷头都形成扇形洒水面 ,高压水直接喷射到脱 介 筛 面上 ,形 成 扇形 高压 水 幕 ,水 幕 直径 较 大 ,增 大 了 喷水 面 积 , 喷 水压 力 增大 ,提 高 了脱 介效 果 ,并 且 使 喷水 量 由原来 的 15 / .m3 t 煤减少到 1 m I煤,减少了喷水量 ,减轻 了后续作业的压力 。另 . t 4 外 ,要求脱介筛 司机班前班后及 时检查清理和更 换喷头 ,保证每 个 喷头 使 用 良好 。

洗煤厂项目建议书范文精简处理

洗煤厂项目建议书范文精简处理

洗煤厂项目建议书洗煤厂项目建议书项目背景洗煤厂是煤炭行业中非常关键的设施之一,主要用于将原始煤炭进行洗选和分级,提高煤炭的质量和利用率。

本项目旨在建设一座现代化的洗煤厂,以提高煤炭的附加值,并满足市场对高质量煤炭的需求。

项目目标1. 建设一座高效、智能化的洗煤厂,提高煤炭的洗选效率和质量。

2. 提高洗煤厂的煤炭加工能力,满足市场需求。

3. 降低煤炭运输成本,提高利润空间。

4. 优化洗煤厂的环境影响,减少污染排放。

建设方案1. 设备选型:采用先进的煤炭洗选设备,如重介质分选机、震动筛等,以提高洗选效率和产品质量。

2. 自动化控制系统:引入现代化的自动化控制系统,实现设备的智能化管理和优化控制,提高洗煤厂整体运作效率。

3. 升级改造:对现有设备进行改造和升级,提高设备整体性能和可靠性,延长设备使用寿命。

4. 环保措施:采用先进的环保技术,如煤泥干燥系统、尾矿水回收处理系统等,减少排放污染,提高洗煤厂的环境可持续性。

预期效益1. 提高煤炭洗选效率和质量,增加产品附加值,提高市场竞争力。

2. 提高煤炭加工能力,满足市场需求,拓展销售市场。

3. 降低煤炭运输成本,提高利润空间。

4. 提高洗煤厂整体运作效率,降低运营成本。

5. 减少环境污染排放,符合环境保护要求。

实施计划1. 前期准备:调研市场需求、编制可行性研究报告、制定项目规划和预算。

2. 设备采购和施工:根据项目规划和预算,安排设备采购和施工工作,并建立项目实施团队。

3. 设备安装和调试:对采购的设备进行安装和调试,并进行现场测试和试运行。

4. 正式投产:经过设备调试和试运行,正式投入生产,并进行生产效果评估和调整。

5. 运营管理:建立运营管理团队,进行日常运营、设备维护和质量管理等工作。

风险分析1. 市场需求波动:受市场变化和政策调整的影响,煤炭需求可能产生波动,造成销售压力。

2. 技术风险:设备选型和施工工艺可能存在一定技术风险,可能会对项目进展产生不利影响。

浮选煤泥降低灰分,提高精煤回收率

浮选煤泥降低灰分,提高精煤回收率

7 2
梁存 慧 : 浮选煤 泥 降低灰分 , 提高 精煤 回收率
增 刊
降低 到 4 2 ~4 7 。本次试 验 是 根据 第一 次 的 精选甩掉 , .8 .0 浮选 流程 只 留下 粗选 , 流进 入尾 矿池 , 底 洗 试验 结果对 加药 量进行 了调整 , 使指标 达 到要求 的前 精煤进入 硫浓缩 池 , 浓缩 池 的溢 流堰进 行 了部分 加 硫
过滤 能力是 2 . / , 于 给矿 能力 5 6 2 =2 / 1 6th 小 7 / 4 4t
) ( 硫 浓 缩池 没 有得 到彻 底 清理 , 2 ) 二次 混 入 的残 h 。
硫成 分 干扰 了正 常 的实验数 据 。
( 增 加 了 絮凝 剂 和 消泡设 施 , 循 环水 质 量 仍 3 ) 但
维普资讯
20 0 7年






7 1
浮选 煤 泥 降低 灰 分 , 高 精煤 回收率 提
梁存 慧
( 鸟鲁木 齐有 色冶金 设计研 究 院
80 0) 3 00
摘 要 利用选矿浮选设备, 通过对水系统工艺流程改造, 对洗煤厂煤泥进行浮选 , 降低煤泥灰分 , 提高精煤回收率 , 良好经济效益. 取得 关键词 煤泥 浮选 流程改造
提下 , 到最经 济 的药 剂制度 。起泡 剂 1 0g t捕 收 高 , 找 0 / , 在浮 选增加 了两 个 絮凝 剂 加 药点 , 对 加 药 制度 并 剂 18 0g t洗 精煤 的灰分 指标 比较 理想 , 合灰 分 进行 了固定 , 0 / , 符 工作 制 度每 2 4h停机 4h 以保 证 水质 ,
中带入 煤 泥 中, 严重影 响 了洗煤厂 的经 济效益 。2 0 05

煤泥水系统两段浓缩回收工艺在大武口洗煤厂的应用

煤泥水系统两段浓缩回收工艺在大武口洗煤厂的应用

应 用 科 学
1 4 7
煤泥 水系统两段浓缩 回收工艺在大武 口洗煤厂 的应用
高 岩
( 神华宁夏煤业集 团大武 1洗煤 厂 ,宁夏石嘴山 7 3 0 2 I 5 0 0)
摘 要 分 析大武 口洗煤 厂煤泥水处理 系统 存在 的问题 ,经过改造 ,采用煤泥两段 脱水两段 回收工艺后 ,有 效提高煤 泥水处理 系统 能力
改善 该厂人洗粉煤 含量大 、含泥 质页岩的原煤 出现的被动局 面。 关键 词 煤 泥水处理 ;两段 浓缩两段 回收 ;技术改造 ;效 果
中圈 分类 号 T D
文 献标 识码 A
文章 编号 17— 61(OO 9— 17 0 6 397一2 1) 104— I O
大武 口洗煤厂是一座年人洗能力40 0 万吨的中心 型洗煤厂 ,隶属 于
神华宁夏煤业 集团公司 , 入洗原料煤来 自 神华宁夏煤业集团公司所属 的 焦煤公 司和乌兰煤矿 。生 产工艺采用原煤不脱泥三 产品重介旋流器分 选一 煤泥直接浮选 一尾煤 浓缩压 滤回收的联 合工艺流程。其 中煤泥水 处理系统采用一段浓缩 回收工艺 ,浓缩机底流用高频 筛和尾煤压滤机 回 收 ,浓缩机溢流作为循环水 。浓缩机底流首先用高频筛截粗 ,高频筛筛 下水 和浓缩旋 流器溢流进入压滤机入料搅拌桶 ,然后用泵打入压滤机压
细燥泥
2 改 造工艺 方案 为了有效缓解大武 口洗煤厂煤泥水处理系统影响生产组织 的现状 , 确定改造煤泥水一段浓缩工艺为两段浓缩两段回收工艺 ,一段浓缩机底 流采用卧式沉降过滤离心脱水机回收 ,一段浓缩机溢流和卧式沉降过滤
离心脱水机离心液进入二段浓缩机 ,二段浓缩机底流用压滤机回收 ,二 段浓缩机溢流作为循环水 。改造后的煤泥水处理系统工艺流程见 图1 。

太西洗煤厂三分区中煤再洗工艺改造

太西洗煤厂三分区中煤再洗工艺改造
从 月综 合资 料可 以看 出 ,在 采 用跳 汰生产 工艺
中煤 和矸石 3个 产 品。 中煤 、 石 分别经 斗提机 脱水 矸 后 作为 最终 中煤 、 石 ; 煤经 弧形筛 、 矸 精 脱水 筛 ( 双层 筛板 ) 水后 , 上精煤 经胶 带输 送机运 转 至仓 上块 脱 筛 精煤 分 级筛 分 级 , 到大块 精煤 (0~8 m)中块 得 3 0m 、 精煤 (0~4 和小块 精煤 (0—3 l )脱 水筛 2 0mm) 1 0rn ; f i
缩池 溢流作 为循环水供跳 汰用水 和脱 水筛喷水用水 。
3 改造 的必要 性
需求 , 计建设 了人洗 能力为 3 设 0万 t , a的重介 系统 和
1 4万 妇 的外来煤泥人 浮及配套 系统 。前者 可与主洗
跳汰系统配套生产超低灰煤 , 也可 以进 行 中煤再洗 , 后 者可对外 来煤泥 进行 浮选 , 提高产 品附加值 。 由于历
并经 泵打 入矿 浆准 备器 后 由浮选柱 浮选 。
收稿 日期 :0 1 1 - 8 2 1- 1 o 作者简介 : 肖进珍( 90 )男 , 18 一 , 福建尤溪人 , 工学学士 , 工
程 硕 士在读 , 0 年 毕业 于安徽理 工 大学矿 物加 工工 程专 2 3 0
业 , 神华 宁夏煤业集 团太西洗煤厂生产技术科 副科长 。 现任
更 大的 经济 效益 。
关键 词 : 中煤 再洗 ; 艺改造 ; 工 效果评 价 中图分类号 :D 9 T 4
1 概 述
文 献标识码 : B
文章编号 :6 1— 9 1 2 1) 2 —0 4 17 8 6( 0 2 0 0 5—0 4 浮选 柱将入 浮煤 泥水 分选 出浮 选精 矿和 浮选 尾
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滤机压滤的煤泥通过皮带外排,滤液水再通过板框压滤机进行压 滤,压滤的煤泥外排,滤液水返回浓缩池作为循环水使用。通过以 上煤泥水处理过程可以看出,上榆泉洗煤厂的煤泥是分级进行处 理的,加压过滤机处理粒度较大的煤泥,板框压滤机处理细煤泥。 洗煤厂正常生产中,浓缩池应该保持 200~300 mm 的清水层,以 保证浓缩池溢流为澄清水,洗煤厂是以此澄清水作为循环水进行 洗煤的,所以只有保证浓缩池正常的清水层,洗煤厂才能正常生 产。上榆泉洗煤厂在生产中发现,煤泥在浓缩池中絮凝效果差、沉 降效果差,浓缩池的清水层仅为 50 mm,甚至更少,加压过滤机、 板框压滤机排料时间长,不成饼,排饼困难,排料时间不能得到有 效的控制,严重影响了加压过滤机、板框压滤机的有效处理能力, 煤泥不能得到及时处理,洗煤厂没有澄清水作为循环水使用,洗 煤厂无法连续生产。
煤泥系统改造前,煤泥无法实现厂内全部回收,改造后当年 即达到了洗水一级闭路循环。
4 结束语
上榆泉洗煤厂几年来的生产实践表明,改造后的煤泥系统 对处理细颗粒多灰分大的煤泥具有较好的效果,在同类条件的 洗煤厂中有较强的推广价值。
(编辑:贾芳)
Transformation slime system to improve the economic benefits of coal washing plant
(6)若需要在本装置输出与电机之间安装接触器等开关器 件,必须保证本装置在无输出时再进行通断操作,否则可能损坏 本装置。
(7)本装置不适合在工作电压范围以外使用(正常工作电压 在 528~792 V 范围内)。若有需要,需使用相应升压或降压装置进 行变压处理。
通过山西榆次北山煤业有限公司皮带运输系统两年的运行 情况表明:采用 ZJT- 400/660 型矿用隔爆兼本质安全型变频调速 装置作为带式输送机的驱动系统,不仅在技术上具有绝对的先 进性,而且在节能方面也具有相当明显的效果,从而降低能耗、 节约成本。笔者坚信,随着变频调速技术不断成熟,变频器在带 式输送机驱动上将占主导地位。
上榆泉洗煤厂煤泥粒度为 0.15~0 mm,原设计煤泥系统见图 1。
添加絮凝剂
煤泥水
浓缩池
循环水
加压过滤机
板框压滤机
煤泥
循环水
图 1 煤泥系统图
由图 1 可以看出,上榆泉洗煤厂煤泥水全部通过管道输送 到浓缩池,在距离进入浓缩池的煤泥水管道末端 15 m 处的煤泥 水管道上开始添加絮凝剂,通过絮凝剂的絮凝作用,煤泥在浓缩 池中形成煤泥絮团并快速沉降,煤泥沉降后的煤泥水变成澄清 水后,重新返回洗煤厂做洗煤循环水使用。煤泥沉降到浓缩池底 部后,通过浓缩池底流泵输送到加压过滤机后进行压滤,加压过
通过半年的生产实践发现,原设计煤泥处理工艺不适应上 榆泉洗煤厂煤泥处理,而煤泥不分级直接用加压过滤机或板框压 滤机压滤效果较好。所以为了解决煤泥难处理的问题,我们对上榆 泉洗煤厂的煤泥处理工艺进行了改造,改造后的煤泥系统见图2。
浓缩池
加压过滤机
板框压滤机
煤泥 循环水 图 2 改造后的煤泥系统图
改造后的煤泥系统在浓缩池中,煤泥能够快速沉降,保证了 洗煤厂循环水为工业清水,保证了洗煤厂能够清水洗煤,煤泥能 够及时得到有效的处理,能够和生产同步,满足生产要求。改造 后的煤泥系统保证了上榆泉洗煤厂的正常生产。
2 改造过程
为查清上榆泉洗煤厂煤泥难处理的原因,公司技术人员对浓 缩机入料做了煤泥小筛分试验,试验报告见表 1。
表 1 浓缩机入料筛分试验结果
粒度级 /mm +0.5
γ/% 5.92
Ad /% 35.49
0.5~0.25
1.03
31.68
0.25~0.125
19.62
32.32
0.125~0.075
科学之友
Friend of S cience Amateurs
2012年06月
改造煤泥系统,提高洗煤开发有限责任公司,山西 忻州 036500)
摘 要: 上榆泉洗煤厂原设计煤泥系统是将煤泥进行分级处理,即压过滤机处理粗颗粒 的煤泥,板框压滤机处理细颗粒的煤泥。在实际生产中,粒度小于 0.045 mm 的煤泥占煤泥 总量的 48.73%,灰分为 50.07%。大量高灰细泥的存在严重影响了煤泥的处理效果,洗煤厂 无法正常生产,不得不对煤泥系统进行改造,改造后既保证了煤泥系统和洗煤厂的正常运 行,又提高了洗煤厂的经济效益。 关键词: 煤泥系统;高灰细泥;改造;经济效益 中图分类号:TD849 文献标识码:A 文章编号:1000- 8136(2012)16- 0016- 02
3 改造后的效益分析
煤泥系统改造前每月只能入洗 10 万 t 原煤,洗出精煤 8 万t, 改造后每月入洗原煤 25 万 t,洗出精煤 20 万 t。按每吨精煤 350元 计算,每年增加企业效益 5.04 亿元。
煤泥系统改造前絮凝剂消耗量为 0.02 kg/t 原煤,改造后,絮 凝剂消耗量为 0.01 kg/t 原煤,增加的阳离子聚合氯化铝消耗量为 0.005 kg/t 原煤,每年节约药剂费用 33 万元。
(编辑:贾芳)
Inverter in the coal belt conveyor
Yang S ujuan Abstr act: With the increasing maturity of the inverter technology, inverter in industrial production in the more widely used, the author, the actual situation of the transport system according to the Shanxi Yuci Kitayama Coal Company, frequency control devices used in belt transport, greatly saves energy and reduces production costs. Key wor ds: efficiency; economy; frequency conversion; belt conveyor; energy consumption
Zhou J ianguo Abstr act: on the elm Springs coal washery original design slime will slime grading a pressure filter to deal with the slime of the coarse slime, plate and frame filter press treatment of fine particles. Particle size of less than 0.045 mm in the actual production, accounting for 48.73% of the total slime ash of 50.07%.The presence of a large number of high- ash fine mud seriously affect the treatment effect of the slime, coal washing plant production, have to slime system transformation after transformation, both to ensure the normal operation of slime system and the coal washing plant and a coal washing plant economic benefits. Key wor ds: slime systems; high gray fine mud; transformation; economic benefits
1 原状况介绍
上榆泉洗煤厂是 2007 年建成投产的矿井型动力煤洗煤厂, 矿井年生产能力 300 万 t,洗煤厂年洗煤能力为 450 万 t。采取的 洗煤工艺为块煤动筛跳汰机分选 + 末煤重介旋流器分选 + 粗煤 泥螺旋分选机分选 + 煤泥加压过滤机和板框压滤机联合处理。 由于入洗原煤中细颗粒含量大,矸石遇水易泥化,在生产过程中 产生了大量的高灰细泥。这些细煤泥在浓缩池中的沉降效果不 好,部分细煤泥随浓缩池溢流进入洗煤厂循环水中,形成了恶性 循环,影响了洗煤效果,而且严重影响了煤泥处理效果,使其不 能及时处理,无循环水可用,导致洗煤厂无法连续生产。
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(3)当本装置与电机之间的配线超过 100 m 时,在电机的线 圈内部可能产生一定的 dv/dt,这将对电机的层间绝缘产生影响, 因而需要在输出侧加装交流输出电抗器。
(4)使用本装置时,应尽量较少用于频繁起停的场合,而且 要在电机停稳后再进行下一次启动。
(5)电机在第一次使用或长期放置后再使用时,必须做绝缘 检查,防止因电机绝缘失效而损坏装置(用 2 000 V 以上电压型 兆欧表测试,应保证绝缘电阻不小于 500 MΩ)。
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13.39
34.62
0.075~0.045
11.31
36.58
- 0.045
48.73
50.07
合计
100
41.94
由 表 1 可 以 看 出 ,- 0.045 mm 的 煤 泥 含 量 占 煤 泥 总 量 的 48.73%,灰分 50.07%。如此多的高灰细泥导致煤泥絮凝沉降困 难,加压过滤机和板框压滤机处理困难,造成浓缩池内煤泥大量 积聚,浓缩池出现压耙的危险,洗煤厂不得不停止生产,单独处理 煤泥,生产的连续性难以实现。
经分析发现,煤泥絮凝沉降困难的主要原因是煤泥水中极细 颗粒表面带负电荷,静电斥力使极细颗粒在水中成高分散的稳定
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科学之友
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