运行一部催化烟机在线除垢总结2015-08-012
催化烟机结垢分析及处理
催化烟机结垢分析及处理摘要:烟气轮机是原料油催化裂化过程中重要的能量回收装置,其运行状况不仅关系到装置整体能耗水平。
通过对烟机结垢原因的分析,提出对应的整改措施。
关键词:装置振动原因分析一、烟机在线清垢情况根据两次烟机拆修情况看,因为烟机转子叶片上结有催化剂硬垢,并且叶片根部磨损,使得烟机动平衡失效,导致烟机振动上升,烟机被迫停机处理。
为了寻找处理烟机转子上的结垢硬块,降低烟机振动,延长烟机运转时间的措施,采用调整烟机入口温度,使得烟机叶片上的催化剂垢污在温变环境下产生龟裂脱落的办法对烟机进行在线清理烟机结垢[1]。
烟机采用如下在线清垢程序:a、慢慢关小烟机入口蝶阀直到全关。
b、全关烟机入口闸阀。
c、开大烟机冷却蒸汽。
d、当温度降到月430℃时,逐渐全开烟机入口闸阀、蝶阀,关小烟机轮盘冷却蒸汽。
采用以上办法,可以把烟机入口温度从640℃降到390℃,温差达到250℃。
烟机从2月开始进行依据以上方法进行在线清垢。
前五次清垢情况如表一。
表一清垢情况对比从清垢前、后对比看,第一、二次取得一定成效,烟机振动有所下降,但是在第四次烟机在线清垢时由于振动超高被迫停机,5月由于烟机在运转期间振动突然上升,被迫紧急停机检修。
从烟机拆开看,烟机叶片结有大量的硬垢(见图一),厚度达到10mm以上,二级叶片根部磨损。
图一叶片结垢对烟机结垢问题,参考国内兄弟企业的烟机运行状况发现国内各家炼油厂的烟机都相续出现了类似烟机转子结垢导致振动超标,烟机被迫停机检修。
特别是对采用二级形式的烟机机组情况基本相同。
二、原因分析烟机垢样内的主要成分为催化剂,其中的主要元素为CaO、P2O5和Fe。
[2]查阅相关资料得知,在反应系统内钙、磷、铁等元素对催化剂具有以下影响。
1.钙对不同类型FCC催化剂均具有不同程度的污染能力,会使催化剂活性降低,催化剂活性中心下降,表面积、孔体积、比表面积减少。
其中平衡剂上每1000?g/g的钙会使平衡剂的活性降低0.3~2wt%。
重油催化裂化装置烟机结垢预防及在线清垢
单 .将 I 箭倾 斜 度 【}1 2()。提 l 25。PIl r-Il1250 J 丫L锥 排乍 构 ,防结垢 及堵 塞 效果 优 j 议锥 ffl J./1 会 仃 次 流的 I 扰 』nl I" 管处 -z ,G力提高,分离 几 竹数 b h l70 降刊 【4(】根.『,J 收 * 气流 瞍 ).布 不均 的情 ,进 -步增强 防 t‘iJ!I]fI】f I}ti:,{ 能 ,J
重油催化裂化装 置烟机结垢预 防及在 线清垢
李 凤 宇
(大庆 炼化 公 司炼油 一 厂 ,黑 龙 江 大庆 16341 1)
摘 要 :大 庆 炼 化 公 司一 套重 油催 化 裂化 装 置 自 2(tl3年 以 来 ,先后 通 过 三 级 旋 风 分 离 器 改造 ,烟 气轮 机 节 能 改 造 等 手 段 ,逐 步 消 除 烟 机 叶 片 结垢 的设 备 因 素 ,设 备抗 结垢 能 力提 高 ,对动 叶 片的 轻 微 结 垢 现 象 ~t:.4 …'4-出一 套切 实可 行 的 在 线 清 理 方 案
圳 这 一 f1 的 小性 措 施 郜 址必 条件 , 旋 效 率 『 、 机
抗 结 垢 能 力 、 线 处 万法 ,邵 为娴 机 长 尉 运 仃 提供
r保障 和技 术 持
1 烟 机 改 造 1 1 动 静 叶 片 、动 静 叶 }If环 流道 内 是 亳 克能 比 整技 术处
机 动 j透 下 , 邯 采 川 尤 导流 扳 的 K扣 门i段 fIlj 蒯q ln 悬 臂 f 勾 驯. 牟{bI ‘他 宋JI Ji<的 轴 f jJ ffi 段 }L焖 轮 f/Lfl'l缄焓 降 一般 比燃 轮 fJL大 ,为 rt/,R:1.fll- L壳 fl0扣 』Ii扎i 夫 . 庸 』{{r 仃 流 扳 高 效 排 机
催化烟机运行问题分析及改进措施
析, 通过 实际测量数据 , 采用正 向计算与结果倒推方法 , 分析 出造 成烟机 轴磨损 的根 源 , 有针 对性 的提 出
解 决 措 施 , 烟机 更好 运行 提 供 有 益 的借 鉴 。 为 关键词 : 烟机 ; 磨 损 ; 轴 分析 ; 算 计
中图 分 类 号 : 6 TE9 7 文献 标 识 码 : B 文 章编 号 : 0 80 1 ( 0 0 0 0 40 10 —5 l2 1 )40 4 4
常严 重 , 转子 已经 报废 , 该 具体 情况 见 图 2 。
AVb3 l -
图 1 催 化 烟 机 系统
该 烟机 为 YL 1 0 0 型 , 向进 气 , 向 向 -3 0 A 轴 径
上排气 , 级悬 臂结 构 , 体 主要 由转子组 件 , 、 单 机 进 排气 机 壳 , 承箱 及 轴 承 , 轴 机座 , 轮盘 冷 却蒸 汽 及
吉林石 化公 司炼 油厂 催化 车 间烟气轮 机是 该 装 置 20 0 1年装 置进行 原料 重质 化改 造新 增烟 机 , 20 0 2年 6月 投 入 运 行 。该 烟 机 在装 置 中起 着 烟 气能 量 回收和作 为一 个 动力源 驱动 轴流压 缩机 工 作 的重要 机组 。
监测 系统 组 成 。该 烟机 密 封 采 用 迷 宫梳 齿 密 封 , 并在 迷宫 梳齿处 通 人 1 0MP . a密封 蒸 汽 , 以封 用
图 2 第 2次屠 损情 况
住 烟气外 窜 。机 体 底 座 的进 、 气 体 机 壳 支撑 采 排 用 水冷却 方式 , 以调整机 壳 的 中心 标高 高度 , 要求
2 烟 机 解 体 检 查 情 况
该 机组 自 20 02年 6 开车 以来 , 因为烟机 月 曾 轴 出现 磨损 问题停 过 2次 , 通过对 烟 机解体 检查 ,
催化装置烟机结垢原因分析及调整
由故 障现 象 可 知 ,烟 机 结 垢 发 生 在催 化 剂 C 一0 F C 2D 置换 为 增 产 丙 烯 催 化 剂 C 2 0 或 A 00
R G一 A 6的 过 程 中 ,
的冲蚀很小 。 颗粒大的催化剂随烟气流动时 , 其速度滞后并偏离 烟 气 流 线 方 向 , 特定 的轨 迹 冲 向 叶根 和 叶 盆造 成 磨 损 。 高 速 以 在
烟机垢 样的无机元 素组 成( 一 x 荧光 分析仪 ) 与平衡剂基本 相 当。 垢样 中 N 、b F 、 a i 、e c 等含量明显 高于平衡剂和三旋样品。 s
其 中 ,b 量 是 平 衡 剂 的 2 S含 . ,i 4倍 N 含量 是 平 衡 剂 的 1 . 。 6倍 4能谱 分 析 . 进 行 能谱 分 析 后 ,发 现 三 个 样 品 中均 存 在 不 等量 的稀 土 元 素 L ,与 稀 土元 素 C a e的 比例 远 远 超 过 了催 化 剂 制 备 使 用 的 混 合稀土中 L a与 C e的 比例 。
一
平 衡 剂 样 品 粒度 偏 粗 是 再 生 器一 、 二级 旋 分 性 能 下降 ; 旋 三
细粉粒度偏粗是单管效率下降 ;结垢样 品中 F 、 a N 等含量 ec 、 i 高, 主要是催 化剂受重金属污染 , 重金属的来 源有原料成分 、 管 线腐蚀物 、 各种助剂及蒸 汽品质。
催 化 剂 粒 度 的 大 小 影 响 影 响 烟 气 在 流 道 中 的速 度 ,当 粒 度 < 1 时 , 烟气 膨 胀 , 化 剂 均 匀 作 用 于 涡 轮 叶 片 , 叶 片 5L . m 随 催 对
动上升。
三 、 机 结 垢原 因分 析 烟
无 机元 素 含 量进 行 分 析 。 1 . 剂 样 品 平衡
催化裂化能量回收系统内烟机结垢的实验研究
催化裂化能量回收系统内烟机结垢的实验研究摘要在催化裂化能量回收过程中,高温烟气结垢现象普遍存在,致使装置停车清垢,这样不仅缩短了装置的运行周期,还可能给装置的安全生产带来隐患。
所以研究结垢发生的原因对防止结垢和阻垢技术的发展有非常重要的指导意义和工程意义。
本文通过对催化裂化过程中不同工况下的不同催化剂进行粒度、显微图像及元素分析,提出了引起结垢的几个可能原因。
之后结合工况对催化剂进行了热态实验,验证结垢的原因,并总结压力、加热温度、保温时间、粒度、金属元素及酸性介质等因素对结垢现象的影响规律。
实验结果表明:小粒度催化剂(<10μm)堆积是结垢的物质基础,温度和压力是重要的外部条件,在小颗粒与温度具备前提下,结垢现象随保温时间、金属元素含量、酸性氛围的变化规律如下:(1)保温时间加长使得催化剂在高温条件下停留时间加长,从而结垢现象严重;(2)金属元素钠、钙、铁、镍对结垢有一定的影响,结垢现象随这些金属含量的增加而增加:<1>钠元素作为氧化铝的熔剂,降低了催化剂结构的熔点,在正常再生温度下足以使污染部位熔化,使催化剂由玻璃态变为橡胶态,流动性变差、粘度增加,粘结倾向增大;<2>钙元素在再生条件下易于催化剂中的氧化铝形成低熔点共融物。
反应过程中大部分钙以硫酸钙形式存在,硫酸钙在水蒸气存在下形成粘结性很强的石膏,导致催化剂结块,流动性能变差,使结垢速率加快,高温条件下逐渐生长成大且致密的垢层;<3>铁元素会和催化剂成分中的硅、钠、钙发生化学反应,生成低熔点(约500~530℃)的共熔相,在催化剂表面生成橡胶态,使催化剂变得十分黏稠,使得催化剂的流动性下降,容易与试件粘结;<4>镍元素增加烧结倾向,缩短结垢时间,从而增加结垢速率。
(3)酸性介质SO2为结垢提供一定氛围,酸性介质SO2使得催化剂流动性变差,与金属元素一起作用进一步加快结垢速率。
关键词:催化裂化;催化剂;烟气轮机;结垢目录第一章引言 (1)1.1 催化裂化能量回收系统内烟机结垢研究的意义 (1)1.2 催化裂化能量回收系统内烟机结垢研究的目地 (1)1.3 催化裂化能量回收系统内烟机结垢研究的主要内容 (1)第二章文献综述 (2)2.1 FCC能量回收系统研究现状 (2)2.1.1 第三级旋风分离器的发展及其应用 (3)2.2 高温烟气结垢的研究现状 (6)2.3 垢样的形貌描述 (7)2.4 催化裂化阻垢剂技术 (8)第三章实验装置及方案设计 (10)3.1实验装置 (10)3.2实验方案设计 (10)第四章结果分析 (12)4.1发生结垢工况时催化剂及垢样分析 (12)4.1.1 显微图像分析 (12)4.1.2 元素分析 (12)4.2 不同炼厂各种催化剂的粒度分析 (15)4.2.1 抚顺炼厂样品 (15)4.2.2 胜利石化样品 (16)4.2.3利津石化样品 (17)4.3元素分析总结 (17)4.3.1新鲜剂、平衡剂元素对比分析 (17)4.3.2 平衡剂、垢样元素对比分析 (19)第五章结论 (21)参考文献 (22)致谢 (23)中国石油大学(北京)现代远程教育毕业设计(论文)第一章引言1.1 催化裂化能量回收系统内烟机结垢研究的意义炼油厂大量的流态化催化裂化装置中要求700℃左右的高温烟气中回收催化剂及能量,能量回收系统中高温烟气结垢现象普遍存在。
催化烟机振动异常案例分析与处置
收稿日期:2019G09G20.作者简介:徐成裕,男,1987年毕业于天津大学化工机械与设备专业,学士,长期从事石油炼制生产管理工作,高级工程师.E m a i l :x u c y .z h l h @s i n o pe c .c o m .催化烟机振动异常案例分析与处置徐成裕,张军军,徐玉棠(中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司,浙江宁波315207)㊀㊀摘㊀要:某公司Ⅱ催化裂化装置自检修后开工以来,烟气轮机(简称烟机)出现振动持续升高问题,经多方面操作调整优化后,振动异常现象未获明显改善.实施烟机在线除垢,仍不能有效消除异常振动.最终经检修更换入口导流锥后,故障现象消除,振动恢复正常.文章结合大机组在线状态监测,分析调整操作工况对烟机振动的影响,对导流锥高温蠕变变形引起烟机振动异常的问题进行了探讨,为烟机出现类似问题的应对和处置提供了参考.关键词:烟机振动㊀导流锥㊀高温蠕变d o i :10.3969/j .i s s n .1006-8805.2020.02.014㊀㊀烟气轮机(简称烟机)是催化裂化装置的核心设备,同时也是该装置主要的节能设备.该机通过再生烟气的压力和热能进行膨胀做功,从而有效带动主风机运行及发电,其运行情况直接影响到装置的运行周期和能耗水平.本装置(简称Ⅱ催化,340万t /a )主风机组采用烟机+轴流风机+电动(发电)机的三机组模式,于1999年11月投入运行.2007年配合装置扩能,烟机同步改造,轴功率由16389k W 提升至18500k W ,控制系统也由G HH 改为T R I C O N .该机为轴向进气,垂直向上排气的单级烟气轮机,转子采用单级悬臂结构,主要由进气壳体组件㊁排气涡壳组件㊁转子组件㊁轴承座组件以及底座等6大部分组成.烟机结构示意见图1.图1㊀烟机结构示意1㊀振动变化及分析处置1.1㊀振动问题的产生受结垢影响,该烟机存在振动波动的情况,但总体运行稳定,满足装置同步运行的要求.在2014年检修时,首次发现导流锥进气段支撑位置变形(见图2),分析认为是长期受高温及应力环境影响,材料产生高温疲劳引起的.到2016年检修时,发现变形有扩展,已有3个部位明显凹陷,随即安排采购新导流锥.图2㊀导流锥进气段支撑位置变形部位㊀㊀2018年装置停工检修时,导流锥进气段原变形量又有扩大.原计划更换导流锥,但因静叶端面间隙㊁轮盘气封间隙㊁导流锥螺栓孔分布等配合问题,新导流锥无法安装.2018年6月装置开工后,烟机轴振动测振点出现振荡上升(轴系测点分布见图3,其中X I 1431A /X I 1432A 为轮盘侧径向振动测点;X I 1433A /X I 1432A 为对轮侧径向振动测点),单点(X I 1431A )瞬间最高上升至110μm(高报值57μm ,联锁停机值95μm ,2取2).检维修技术㊀㊀石油化工设备技术,2020,41(2) 57P e t r o GC h e m i c a l E q u i p m e n tT e c h n o l o g y图3㊀轴系测点分布㊀㊀停工检修前㊁后振动趋势对比见图4.2018年5月19日停工检修前,X I 1431A 振动最大值在80μm 以下;6月10日检修完开机后,振动逐渐升高,最高达到97μm (因捕捉频率低,该趋势图中未显示110μm 的最大值),之后有所回落.1.2㊀问题初步分析图5和图6分别是2018年7月29~31日㊁2019年1月12~17日烟机轴振动4个测点(轮盘侧X I 1431A ㊁X I 1432A 和对轮侧X I 1433A ㊁X I 1434A )的变化趋势.图4㊀停工检修前㊁后振动趋势对比(X I 1431A)图5㊀烟机振动测点检测数据变化趋势(2018年7月29~31日)85 石㊀油㊀化㊀工㊀设㊀备㊀技㊀术2020年㊀图6㊀烟机振动测点检测数据变化趋势(2019年1月12~17日)㊀㊀从图5和图6可以看出:测点振动存在同步上升及同步下降现象,振动最高点X I1431A超过90μm,其他3个点相对较低,均在60μm以下.振动的上升和下降呈突然跳跃的态势,跳跃幅度高的超过30μm,且没有规律.查看烟机振动跳跃前后装置各运行参数发现,均未发生明显波动,旋分压降和三旋出口细粉含量均稳定(小于3%,符合要求),细粉粒度无明显变化,排除了工艺异常引起烟机振动变化的可能.检查结果显示,润滑油路温度㊁压力稳定,轴瓦进油压力及回油温度稳定,排除了油路问题.利用机组在线监测系统对振动变化进行分析.振动通频值上升主要是由工频幅值增长引起的,工频相位出现同步变化趋势,二倍频成分幅值存在同步小幅度变化,二倍频相位呈同步变化趋势.对比烟机前㊁后轴工频椭圆轨迹发现,初相点出现明显转移.烟机转子存在不平衡矢量转移现象,变化前后工频椭圆进动方向不变.通过机组在线监测分析诊断,转动过程无机械摩擦,振动变化是 动不平衡量 变化引起ʌ1ɔ.1.3㊀工艺操作上的应对为维持烟机的正常运行,避免异常停机,装置从多方面进行了调整.1.3.1㊀降低超细粉对烟机结垢的影响一般认为:烟机入口粉尘浓度高,尤其是超细颗粒含量高是烟机结垢的直接原因.超细粉由于受到范德华力的影响容易在叶片㊁转子㊁尾带上粘附集聚,形成垢片ʌ2ɔ.随着垢片的不断增大,在离心力作用下将会脱落,导致烟机转子动平衡被破坏,振动升高.中石化专家团队调研结果表明:烟机结垢严重程度与入口粉尘浓度及粉尘中<5μm的颗粒含量有直接关系,其含量越高,烟机结垢越严重ʌ3ɔ.表1是Ⅱ催化三级旋分出口烟气细粉粒度分布数据.从表1可以看出:三级旋分出口烟气细粉中,<5μm的超细粉含量平均值达到98.94%,<3μm的超细粉含量平均值达到93%,基本不含10μm以上的颗粒.㊀㊀为限制超细粉产生,主要做了以下工作:1)降低采购新鲜催化剂的磨损指数,减少超细粉的产生.磨损指数指标从原来的1.4%下调至1.1%,<40μm细粉含量指标从15%下调至12%.要求三效助剂厂家提高助剂的球形度,减少细粉产生.从图7电镜分析可以看出,2019年2月生产的三效助剂球形度较2018年8月有所改善,但仍需继续提高.图7㊀三效助剂电镜分析㊀㊀2)避免同时使用多种强度相差较大的新鲜剂或助剂(在无法避免使用助剂时,对助剂的强度与球形度加强监控).3)降低再生器中烟气流速,以减少催化剂颗95㊀第41卷第2期徐成裕等.催化烟机振动异常案例分析与处置粒高速碰撞产生的细粉.一方面控制进入烧焦罐的主风量,在维持再生催化剂定碳稳定的情况下,烟气氧含量尽量低;另一方面尽量提高再生器压力.4)避免再生温度过高和稀相尾燃,避免内㊁外取热器泄漏蒸汽进入再生器以及避免燃烧油喷嘴等处蒸汽长期进入再生器,以减少催化剂热崩产生超细粉.表1㊀三级旋分出口烟气细粉粒度分布单位:1.3.2㊀其他操作条件的优化1)控制烟机入口温度,保证其不超温,稳定维持在678~685ħ.2)降低系统中水汽浓度,减缓烟机结垢.烟气中的水汽主要来源有焦中氢燃烧生成的水汽㊁烟机轮盘冷却蒸汽㊁再生器各循环管松动蒸汽㊁燃烧油喷嘴保护蒸汽㊁主风事故蒸汽暖管蒸汽等.实际生产过程中,要监控好焦中氢含量,将其控制在6%~9%;再生器各循环管松动点应遵循宜风则风㊁宜汽则汽的原则,尽量减少用汽点;燃烧油喷嘴保护采用非净化风替代蒸汽;控制好主风事故蒸汽暖管小旁路流量,避免开度过大.3)确保烟机轮盘冷却蒸汽是过热蒸汽,避免带水.适当减少轮盘蒸汽用量,轮盘温度控制在330~350ħ.1.3.3㊀烟机在线清垢经过工艺调整,仍不能有效缓解烟机振动的上升趋势,参考其他企业烟机实施在线清垢的经验,2019年2月19日,对本装置烟机实施了在线清垢.开启备用风机,将烟机机组负荷切出,利用垢层与机体金属热膨胀系数不同的特性,通过转速㊁轮盘冷却蒸汽的大幅扰动,使垢层分离㊁脱落并被吹除,达到在线清除烟机结垢的目的.清垢后烟机振动单点最大值(X I1431A)从最高的141μm下降至68μm,取得一定效果.但重新投入运行后振动上升较快.2月27日,X I1431A 振动值再次上升至高于115μm,且居高不下.1.4㊀振动问题的再次确认3月7日安排烟机停机检修.解体检查,发现烟机导流锥进气段内锥体局部凹陷变形量较上次检修时有所增加(见图8和图9).测量转子与进气侧端面间隙,发现进气侧上部2~3点钟方向端面间隙4.1~8.9mm(标准为12~13mm);移开导流锥后测量静叶顶间隙,发现静叶部分顶到导流锥台阶;对导流锥焊缝进行着色检查,发现内部4处焊缝有裂纹,外部5处焊缝有裂纹;且转子轮盘背面堆积脱落的催化剂较多.06 石㊀油㊀化㊀工㊀设㊀备㊀技㊀术2020年㊀图8㊀2019年3月导流锥变形凹陷情况及裂纹部位图9㊀导流锥凹陷变形位置示意㊀㊀由烟机转子与进气侧端面间隙减小(2018年检修完扣盖时测量进气侧端面间隙为7~10m m )的现象可以判断,导流锥内锥体端面已向转子侧移动.结合进气段内锥体的变形判断,认为是材料高温蠕变造成了动㊁静端面间隙不均匀减小,同时内锥体中心偏离,造成局部静叶叶顶顶到导流锥台阶.导流锥壳体的裂纹,判断是材质在长期高温㊁应力环境下产生的高温疲劳裂纹.另外主推力瓦有1块瓦块存在微裂纹,汽封梳齿有轻微翻边,梳齿间有少量催化剂.其他烟机部件正常,无明显影响轴振动的因素.检修中更换推力瓦块㊁汽封体烟机转子(2台转子轮流使用,换下后清洗㊁喷涂㊁做动平衡)和各部位高温螺栓.因新购导流锥返厂加工未完成,不得已尝试对原导流锥变形进行矫正.但实际矫正时,因该部位壁厚14mm ,矫正难度大,效果不明显.且强行矫正会导致静叶环封严重变形㊁动静配合间隙超标等问题.因此,在无新配件的情况下,只能安装使用原导流锥.导流锥中心的偏移及端面位移造成的配合间隙超标,检修已无法消除.进气锥与静叶㊁轮盘间隙以及叶轮与壳体间隙示意见图10,前㊁后壳体间隙拆装对比见表2.3月14日开机投运后,烟机振动持续升高(见图11),4月9日已突破80μm ,且较以往不同的是,振动变化周期缩短.根据经验,烟机结垢需要一定时间的积累,运行超过1个月以后才会出现振动的突变.而此阶段运行中,振动突变频繁,1天内可出现3~4次,与烟机结垢现象不符.图10㊀各部件间隙示意表2㊀进气锥与静叶㊁轮盘间隙以及叶轮与前㊁后壳体间隙拆装对比单位:㊀㊀分析认为:导流锥的变形对烟机转子运动状态的影响加剧;振动的上升属于不可逆发展,必须通过检修消除.2㊀动不平衡 故障消除2019年5月21日,决定再次停机检修,更换导流锥.6月5日检修完开机后运行至今,振动单点最大值稳定在40μm 左右.由此可以断定,导流锥引起的烟气流不稳定是导致本周期烟机振动异常的主要原因, 动不平衡 的现象消失,烟机振动的故障也随之消除(见图12).3㊀关于导流锥材质问题烟机从1999年11月投用至今,导流锥使用已超过19年.导流锥进气锥材质为1C r 18N i 9T i ,长期在670~685ħ的高温环境下运行,且受应力影响,材质出现了高温疲劳蠕变变形(或开裂).16 ㊀第41卷第2期徐成裕等.催化烟机振动异常案例分析与处置图11㊀2019年3月14日开机后振动异常上升图12㊀2019年6月5日开机后振动稳定㊀㊀对该材质长期高温蠕变的研究,尚缺少数据的支撑.设计计算时,一般也以钢材在设计温度下经10万h 蠕变率为1%的蠕变极限来考虑材质的高温蠕变量问题.对于材质运行超过10万h的蠕变量,既无理论计算量也无经验值.而C 会与晶界处的C r 结合,形成C r 3C 2并析出,随着长时间的累积,当晶界处的C r 含量低于12%时,发生晶间腐蚀开裂的几率就会变大.且长期高温㊁应力条件下,本来轻微的表层氧化也会逐渐向材料内部深入.相关报道中已有Z G 304(304铸钢)材质的导流锥开裂的记载,并在材质断口分析报告中,指明了材料的晶间腐蚀以及高温氧化问题.所以有必要在合适的时间对导流锥部件进行材质升级.4㊀结论导流锥蠕变变形引起烟机振动异常的问题,在行业中出现较少.但随着烟机投入运行时间的增加,材料高温疲劳的问题会逐渐显现出来,且振动异常时,机组在线监测频谱分析也难以诊断.故在烟机检修时,需重点关注导流锥的变形情况,尽量提前处置应对.建议设定振动的主动停机检修指标,避免缺陷恶化后突发故障造成设备损坏.对材质高温疲劳的问题也亟待进一步深入研究.操作优化对避免烟机振动异常始终是一项十分重要的工作.参考文献:[1]㊀杨国安.机械设备故障诊断实用技术[M ].北京:中国石化出版社,2007:88G133.[2]㊀谭争国,高雄厚,李荻,等.催化裂化装置中旋风分离器和烟气轮机催化剂粘连结垢原因分析[J ].石油炼制与化工,2010,41(4):40G43.[3]㊀张笑笑,王建军,陈帅甫.烟气轮机内催化剂颗粒碰撞模型研究进展[J ].中国粉体技术,2017,23(2):12G19.26 石㊀油㊀化㊀工㊀设㊀备㊀技㊀术2020年㊀。
16-催化装置烟机结垢原因分析及应对措施204
催化装置烟机结垢原因分析及应对措施中国石油华北石化公司生产运行处一联合工区1前言华北石化公司二催化装置由中石化北京设计院设计,于1996年12月投产,装置按60万吨/年设计,反再为高低并列式,两再生器同轴布置,一再为贫氧再生后部设有CO余热锅炉。
2006年9月装置由洛阳设计院设计进行了120万吨/年扩建改造,扩建时装置主风机利旧了原100吨/年三催化装置三机组,所用烟机型号:YL-12000A,膨胀比:2.7273 ,绝热指数:1.302,平均分子量:29.804,输出功率:11500kW,转速:~5900r/min,绝热效率:~82%,第一临界转速:13000r/min,跳闸转速:6195 r/min,润滑油量:320 l/min,总质量:18000 kg,转子质量:1260kg,级数:单级,转子旋转方向:从进气端看为逆时针,轮盘直径:Φ900 mm,动叶片数量:66片,主要设计参数见表一:2运行概况装置自改扩建开工后烟机一直运行平稳,2008年7月13日~18日根据公司安排对烟机进行例行停机检查,此时烟机上结垢较少,质地松散十分容易清理,重新启机时因振动偏高对机组进行了在线配重。
运行至2009年1月30日9点12分时,二催化装置烟气轮机前后轴振动突然同时升高并稳定运行(XI2403由56微米突跳升高至70微米); 15时30分开始,烟气轮机各振动再次逐步升高,至21时22分,XI2403振动升至87微米。
公司安排二催化装置烟气轮机停机检修。
2009年1月31204日~2月1日,完成烟气轮机拆检工作,在对烟机解体后发现烟机动静叶片上的附着物与以往垢样明显不同。
此次烟机垢样具有明显的粘连烧结现象,顽固的附着在叶片上,质地坚硬不易清理,详见图一。
图一2月1日因二催化备机轴位移失灵连锁停机装置紧急停工,开工期间因汽轮机故障,装置停工检修,至2月13日再次开工,16时25分主、备机完成切换,烟机振动值正常,(XI2801/2802/2803/2804的振动值分别为19.4um 24.3um 46.4um 40.9um),运行至14日9时20分振动开始出现上升趋势,到11时06分振动最高涨到88um,同时双动滑阀也出现结垢卡涩现象,启备用主风机进行切换。
催化裂化烟机结垢原因分析及对策
催化裂化烟机结垢原因分析及对策李双平【摘要】催化裂化烟机结垢是影响装置长周期运行难题之一,结垢的原因非常复杂,影响因素较多.对烟机垢样组成、三级旋风分离器粉尘浓度、以及三级旋风分离器效率进行了分析,探讨了烟机结垢的原因.三级旋风分离器在负荷增加、效率下降的情况下,大量的催化剂细粉特别是其中的Ca,Fe,Na,Ni等金属在500 ~600℃的高温湿热环境中容易形成低熔物,在烟机低速区沉积、黏结,逐渐形成坚硬的结块,从而引起转子动不平衡并导致动静摩擦,烟机振动上升.为了不影响装置生产,对烟机在线检修提出了相应措施,延长了烟机运行周期.装置停工检修时,集中解决了三级旋风分离器效率低的问题,消除了烟机振动问题.%The fouling in flue gas expander is one of difficult problems affecting the long-term operation of FCCU, and impact factors are very complex. The causes of fouling in flue gas expander of FCCU in SINOPEC Wuhan Company were studied by analysis of fouling sample compositions, the dust concentration of the three-stage cyclone separator and the efficiency of the separator. At the conditions of increased operating load and reduced efficiency of the three-stage cyclone separator, large amount of fine catalyst particles, especially the metals of Ca, Fe, Na, Ni, etc, will form low-melting-point materials in the wet environment of 500 - 600 ℃ temperature and finally agglomerate and sinter in low-velocity area of the expander, resulting in unbalance of rotor, dynamical and static frictions and increased vibration. In order not to affect the normal operation of the unit, the on-line maintenances were proposed and implemented, and operating cycle of the flue gas expander wasextended. During an overhaul, effective measures were taken, the problems of flue gas expander vibration and the low efficiency of the three-stage cyclone separator have been solved.【期刊名称】《炼油技术与工程》【年(卷),期】2012(042)010【总页数】4页(P41-44)【关键词】催化裂化;烟机;结垢;振动;三级旋风分离器;对策【作者】李双平【作者单位】中国石化集团股份有限公司武汉分公司,湖北省武汉市430082【正文语种】中文1 装置概述中国石化集团股份有限公司武汉分公司2号重油催化裂化装置为中国石化工程建设有限公司(SEI)设计,建于1995年,是国内第一套重叠式两段再生装置,设计处理能力为0.6Mt/a,烟气经三级旋风分离器后全部进入烟气轮机(烟机)。
吉林石化催化烟机结垢成因分析及对策
吉林石化催化烟机结垢成因分析及对策佟伯峰;王广野;叶海荣【摘要】烟机结垢是多种因素共同作用的结果,针对中国石油天然气股份有限公司吉林石化公司炼油厂0.7Mt/a催化裂化装置烟机叶片结垢,导致机组自保联锁停车问题,结合烟机结垢物质成分的分析结果,从工艺操作、原料性质、催化剂使用及管理、烟机运行工况等方面对烟机结垢成因进行分析.结果表明工艺管理不善、操作波动、催化剂异常破碎等原因造成系统中催化剂细粉量增加,导致旋分系统运行异常,烟气中催化剂浓度增大.而大量高浓度的催化剂细粉是造成烟机结垢的根本原因,异常水分的进入则加重了烟机结垢.根据对烟机结垢成因的分析,提出了改进措施和对策.【期刊名称】《炼油技术与工程》【年(卷),期】2014(044)010【总页数】4页(P54-57)【关键词】催化裂化;烟气轮机;结垢;振动【作者】佟伯峰;王广野;叶海荣【作者单位】中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司,吉林省吉林市132022;中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司,吉林省吉林市132022;中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司,吉林省吉林市132022【正文语种】中文催化烟气轮机(简称烟机)是催化装置能量回收系统的关键设备,其运行工况的好坏和运行周期的长短,对催化装置长周期稳定运行、降低装置能耗有重要的影响。
2013年3月,中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司(吉林石化分公司)0.7 Mt/aⅡ套催化裂化装置由于烟机轴振动突然异常超标,导致主风机组自保联锁停车,影响生产。
1 机组运行状况吉林石化分公司Ⅱ套催化裂化装置由中石化洛阳工程有限公司设计,为两段再生形式。
烟气能量回收系统采用烟气轮机、轴流式主风机、汽轮机、同步电机/发电机四机组形式。
烟机型号为TP3-50,由西安航空发动机公司制造,为双极悬臂式。
烟机运行性能参数见表1。
表1 烟机运行性能参数Table 1 Running parameters of flue gas turbine入口流量/(m3·min-1)1 322入口温度/℃ 680出口温度/℃ 510入口压力/MPa 0.280出口压力/MPa 0.105转速/(r·min-1) 6 352轴功率/kW 5 146该四机组曾于2012年10月底进行检修,消除了影响机组运行的不确定因素。
松原石化催化裂化烟机结垢原因分析及控制措施
松原石化催化裂化烟机结垢原因分析及控制措施催化裂化装置烟气能量回收机组是催化裂化核心设备,能否安全平稳运行,对公司安全生产,节能降耗意义重大。
本文结合松原石化公司年加工35万吨催化裂化装置现实工作状态,对烟机结垢成因深入分析,同时对保证烟机长时间稳定运行提出了相应手段。
为研究烟机运行和烟机结垢等方面工作的学者,提供参考。
标签:烟机;结垢;催化剂;旋分器0 前言催化烟气轮机(简称烟机)是催化装置能量回收系统的关键设备,其运行工况的好坏和运行周期的长短,对催化装置长周期稳定运行、降低装置能耗有重要的影响[1]。
松原石化公司年加工35万吨催化裂化装置烟机最长运行20个月(610天)好成绩,在2013年9月、2015年6月检修前电机电流偏高、解体发现叶顶磨损等问题,叶片维修后恢复正常使用:但在2016年3—4月频繁出现振动值偏高、电机电流高,为保证三机组下一周期平稳运行,决定预防性维修与保养,于2016年5月6日切除三机组进行检修,解体发现烟机结垢、叶顶磨损等问题。
2016年5月19日16:00分生产二车间三机组预防性维修和保养结束,顺利投用,经过近40小时运转,烟机振动值四点呈上升趋势,2541A最到110um。
解体发现烟机结垢、梳齿密封损坏是导致振动值偏高原因。
本文对烟机结垢成因深入分析,同时对保证烟机长时间稳定运行提出了相应手段。
1 烟气轮机的运行情况(1)烟气流程情况。
主风机的主要作用是为再生器烧焦提供主风。
主风的进入流程为:主风机将主风从大气吸入,将其压力升高后进入管道、辅助燃烧室及主风分布管,最后一步骤进入再生器。
烟气经过再生产进去三组两级再生旋风分器分离催化剂后,最后气体被三级旋风分离器催化后,进入烟机膨胀做功,从而为主风机运动动能。
烟气从烟机出来后,带有一定的温度,其经过余热锅炉后温度降低,满足排放标准,最后从排放装置排入大气之中。
(2)烟机检修情况。
2013年9月、2015年6月检修前电机电流偏高,检修时解体发现叶顶磨损,叶片维修后恢复正常使用,电机电流正常。
催化烟机结垢分析及处理
2月 l 5日 3月 1日 3月 1 O日 3 月2 2日 4 月 3日
的催化 剂垢污 在温 变环 境 下产 生龟 裂脱 落 的办 法对 烟机 进行 在线 清理 烟机结 垢【 1 】 。 烟 机 采用 如 下在 线 清垢 程 序 :a 、慢慢 关 小 烟机 入 口蝶 阀直 到全 关 。b 、全关4 3 0 ℃时 ,逐渐 全开烟 机入 口闸阀 、蝶 阀 ,关 小烟 机轮盘 冷却蒸 汽。采
磷酸 钙 的作 用就 是 一种 烧结 剂 ,它会 在 高温环 境 内促进 催 化 剂表 面烧 结 ,当再生 温度越 高时 ,催化剂 的表面烧 结情 况越严 重 。 3 . 铁 会和 F C C催 化剂 成 分 中的 S i 、Na 、C a ,发 生 化学 反 应 ,生 成低 熔 点 ( 约5 0 0 — 5 3 0 ℃) 的共熔 相 ,在 催化 剂表 面 生成 玻璃 相和 节 结 ,使 催化 剂变得 十分粘 稠 ,形 成催化 剂表面 烧结 的影响 因素 。 从 实验 分析 结 果可 知 ,催化 装置 的烟机 转 子 叶片结 垢 ,其 主要 原 因是 金 属烧 结粘 连 ,但 也 不排 除静 电吸 附和 胶质 粘 连 。催化 剂颗 粒 的 粘连 按作 用机理可 分 为三种 :静 电吸 附粘连 、胶质 ( 高温 难分 解物 质) 粘 连 、金 属烧结 粘连 。 3 . 1 静 电吸 附粘连 。在 催化裂 化装 置 中 ,催化 剂颗 粒 以 1 0— 2 0 m/ s 的线速 度高 速运 行 ,颗粒 之 间或颗 粒 与管壁 之 间会 产生 剧烈 的摩 擦 作 用 ,从 而产 生静 电 电荷 ,导致 催化 剂 以静 电的形 式 被吸 附到 烟机 或 管
催化烟机调研及应对措施
2、抓好催化装置原料管理
加强常减压装置电脱盐操作管理,严格控制
脱后含盐量小于3毫克/升,降低进入裂化装 置原料中的金属,特别是钙、铁、钠离子的 含量 ,脱盐合格率有较大幅度提高 随着含硫原油加工比例提高,加工含硫、含 酸原油的常减压装置,通过采取材质升级或 应用减压侧线馏分缓蚀剂,减少设备腐蚀造 成的催化原料铁离子含量超高;
5、筛选适合的催化剂品种,确保质量要求
改善FCC催化剂筛分组成和耐磨性能,降低
新鲜剂细粉含量,控制新鲜催化剂中小于 20μ m组分不大于 3%(w) ,耐磨指数控制 不大于3% 部分企业随着装置结构调整,汽油降烯烃压 力降低,逐步采用降低生焦和提高液收催化 剂品种 加强助剂的使用和管理,减少催化剂细粉产 生
烟机结垢工艺调研情况及预 防结垢操作指导建议
炼油与销售分公司
炼油技术处 2007年10月
目 的
分析及应对缓解烟机结(硬)垢以及由于结
垢而导致的叶片断裂问题 补充和修改《关于防止烟气轮机结垢指导意 见 》 为烟机长周期运行创造条件
针对部分企业催化装置烟气轮机结垢问题,股份 公司炼油与销售分公司组织相关企业和技术研究部 门,对易造成烟机结垢的工艺原因进行了认真调查 和研究,在2006年下发了219号文《关于防止烟气轮 机结垢指导意见》,近期通过对企业催化烟机运行 调研以及各企业防止烟机结垢经验交流,综合分析 催化裂化装置运行现状,对原指导意见进行了补充 和修改。本次将提交会议代表讨论修改。
报告内容 一、企业防止烟机结垢所做的主要工作 二、下一步防止烟机结垢工艺管理重点 三、几点要求
一、企业防止烟机结垢所做的主要工作
1、认真编制装置开工方案,做到科学化、定 量化
认真编制烟机开工操作卡片,在烟机开机过程中 严格按照操作卡进行 加强各项开工环节的相互衔接,能够尽快达到设 计指标要求,避免操作条件长期在设计工况外停 留,减少催化剂在烟气管路和三旋大量沉积 加强开工方案中加剂速度、床层升温速度的科学 化、定量化控制,避免了在加剂、床层升温和转 剂过程中催化剂的热崩和跑损,造成三旋催化剂 沉积和堵塞,影响三旋除尘效率;
烟汽轮机在线除垢技术
192研究与探索Research and Exploration ·工程技术与创新中国设备工程 2020.08 (下)1 烟机运行状态2019年6月,装置大检修对烟机解体后发现,进气锥和烟机转子的动、静叶片根部结垢较明显,质地松脆,垢片发红。
进气锥导流体部位结垢不明显,垢片质地偏软,颜色发白,易松动脱落;动叶围带结垢不明显,表面附着物基本为催化剂细粉,易脱落。
装置大检修开工初期,主机电流260A 左右,功率3600kW/h,双动滑阀开度10%。
随着运行时间增加,主风机电流逐渐上升,主风机功耗持续增加,烟机输出功率逐渐降低,电机电流上升最高达到电流500A、电机功率达到7000kW,双动滑阀开度逐渐增大,最大开度21%,判断烟机结垢,且大量烟气能量未能进行回收,极大影响了催化装置的经济效益,大量烟气长时间通过双动滑阀,导致双动滑阀衬里冲刷、磨损严重,双动滑阀外壁出现热点,对阀外壁不得不进行贴护板处理,严重威胁装置长周期运行安全。
根据大修时对烟机垢样的分析和垢片脱落情况,初步分析烟机结垢可通过叶片温度变化使垢片脱落。
2 除垢方案及风险说明2.1 除垢方案(1)逐步降低生产负荷至200t/h。
(2)将主风机切换至备用风机运行。
(3)主风机切除系统后逐步关闭烟机入口调节蝶阀和切断蝶阀(切断蝶阀保留一定开度),降低烟机温度,当烟机入口温度降低至400℃左右后,保持一定时间,逐渐打开烟机入口蝶阀,使烟机温度恢复正常,反复操作三次。
在此过程中,密切观察烟机振值变化,若烟机振值在控制范围内,按规程投用烟机。
若烟机振值上升至65μm,切除烟机进入检修状态、更换烟机备用转子。
烟汽轮机在线除垢技术杨程,顾国威(辽宁石化公司油化厂,辽宁 辽阳 111000)摘 要:影响催化裂化装置长周期平稳运行和经济效益的关键因素之一就是烟机-主风机组,其中,烟气轮机的运行效率决定了催化裂化装置的能耗和经济效益。
辽阳石化公司催化装置YL23000B 烟机效率自大检修开工后逐渐下降,主机电流逐渐上升,判断内部结垢,结合烟机检修时对垢样的分析,编制了烟机在线除垢方案进行除垢,同时,根据烟机除垢后的运行状态,进行了烟机发电工况的实验,使实验结果良好,主风机电机/发电机最大发电量为1513kW/h,达到了进一步节能降耗、挖潜增效的目标。
广州石化轻催烟机实现在线除垢
张 吕鸿 ,李 鑫钢 , 等. 液 液 分 层 流 动 系 统 速 度 分 [ 5 ] 孙 津 生 ,
\
布 及 界 面 剪 切 力研 究 『 J 1 . 化 学 工程 ,2 0 0 1 , 2 9 ( 1 ) : 3 3 — 3 6 .
n n wa r t A C. Wa v e s p e e d a n d v o l u me t r i c f r a c t i o n i n c o r e [ 6 】 Ba
m m 管道 对应 界 面波周 期 数恒 大 于管 径 7 0 m m 管 道
致 :波速 的加快 间接 说 明界 面扰动 的增 加 .其 随
各 因素 的变 化与 波振 幅变化 趋势 相 同。
参 考文献
田 艳 玲 ,杨 其 国 ,等 . 成 品 油 管 道 运 营 问题 分 [ 1 ] 陶江华, 析 及 其解 决方 法 【 J ]. 油气 储 运 ,2 0 0 6 ,2 5 ( 5 ) : 5 9 — 6 1 .
4 结 论
[ 8 1 R o d i f g u e z O M H,B a n n w a t r A C.An a l y t i c a l mo d e l f o r
i n t e r f a c i a l w a v e s i n v e  ̄ i c a l c o r e l f o w[ J ]. J P e t r o l e u m S c i e n c e a n d E n g i n e e r i n g , 2 0 0 6 ,5 4( 3 - 4 ): 1 7 3 - 1 8 2 . f 收稿 日期 :2 0 1 3 — 0 9 — 1 5 )
图 6 算 例 工况 下 界 面 波 参 数 平 均 值 变 化 曲线
油烟机清洗专项工作总结
油烟机清洗专项工作总结
油烟机是厨房中不可或缺的设备,它能有效地排除厨房中产生的油烟和异味,保持厨房空气清新。
然而,长时间使用后,油烟机内部会积聚大量的油渍和污垢,不仅影响了其正常使用,还可能造成安全隐患。
因此,定期对油烟机进行清洗是至关重要的。
首先,清洗油烟机要注意安全。
在清洗油烟机时,要确保断开电源,避免发生触电事故。
另外,清洗时要穿上手套和口罩,以防止皮肤接触到有害物质,同时避免吸入有害气体。
其次,清洗油烟机要有系统的步骤。
首先,拆下油烟机的外壳和过滤网,用洗洁精和温水清洗外壳和过滤网,去除表面的油污和污垢。
然后,用专业的清洗剂喷洒在油烟机内部,彻底清洗内部的油渍和污垢。
最后,用清水将油烟机彻底冲洗干净,然后晾干或用干净的布擦干。
最后,清洗后要及时安装回油烟机,并检查是否安装到位。
清洗完油烟机后,要确保所有部件都安装到位,没有松动或者遗漏。
另外,要注意清洗后的油烟机是否有异味或者残留的清洗剂,如果有,要再次用清水冲洗干净。
总的来说,清洗油烟机是一项繁琐的工作,但却是十分必要的。
只有定期清洗油烟机,才能确保其正常使用,延长使用寿命,同时也能保障厨房中的空气质量。
希望大家能够重视油烟机清洗工作,做好厨房卫生和安全。
清洗抽油烟机工作总结
清洗抽油烟机工作总结
抽油烟机是厨房中不可或缺的设备,它可以有效地吸收油烟和异味,保持厨房空气清新。
然而,长时间使用后,抽油烟机内部会积累大量油污和灰尘,影响其吸烟效果。
因此,定期清洗抽油烟机是非常重要的。
在过去的一段时间里,我们对抽油烟机进行了彻底的清洗工作,现在我来总结一下这个过程。
首先,我们需要准备好清洗抽油烟机所需的工具和材料,包括洗涤剂、刷子、抹布、手套等。
在清洗之前,我们先要关闭抽油烟机的电源,以确保安全。
接下来,我们将抽油烟机的滤网取下,放入温水中浸泡,然后用刷子和洗涤剂彻底清洗。
同时,我们也要清洗抽油烟机的外壳和内部吸烟通道,确保所有的油污和灰尘都被清除干净。
在清洗过程中,我们要特别注意安全,避免用力过大导致损坏抽油烟机。
清洗完毕后,我们要用清水将抽油烟机和滤网彻底冲洗干净,并用抹布擦干。
最后,将滤网和抽油烟机安装回原位,并打开电源,确保一切正常。
通过这次清洗抽油烟机的工作,我们不仅提高了抽油烟机的吸烟效果,还延长了其使用寿命。
同时,也提醒我们定期清洗抽油烟机的重要性,以保障厨房空气的清新和健康。
希望我们的工作总结能够对大家有所帮助,让厨房更加清洁和舒适。
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催化装置烟气轮机 在线除垢总结
2015年8月12日
烟机在线除垢总结
本公司有50万t/a催化裂化装置一套,烟气轮机为YL-5000B,烟机从8月1日开始烟机壳振值出现了上升的现象,机体最高振动达到8.9mm/s(见表一),且持续波动上升,轴振数值也有上升,最高达到34.8um(见表二), 8月7日主风机-烟机机组停机,对烟机进行在线除垢。
06:00反应降风、降量8:20启动备用主风机,8:45进行切换,8:55切换完毕,9:15停主风机,烟机切除系统。
9:30开始进行降温除垢,先用热涤荡法除垢12小时30分钟至22:00,之后进行冷态除垢,用风和蒸汽间歇吹扫持续9个小时至8日早晨7:30, 共用时22小时,除垢完成后7:30烟机进行暖机升温,8日13点烟机开始冲转,14:45
电机合闸,15:15主风机-烟机切换正常运行平稳。
表一:烟机在线除垢之前的壳振曲线
表二:烟机在线除垢之前的轴振曲线
1、烟机振动原因分析
烟气轮机在正常运行过程中,能够引起转子动不平衡并逐渐增加的原因一般有以下两方面:一是催化剂细粉在烟机动叶片上缓慢沉积结垢;二是烟机动叶片冲刷磨损不均。
经分析,烟机在正常运转时,壳振动阶段性上升,如表一所示,若叶片有冲刷磨损的情况出现,振值应该为持续增大,不应该出现逐步波动上升,因此我们认定引起振动的原因是叶片结垢造成的。
叶片结垢是由于再生烟气中含有催化剂细粉,运行过程中使催化剂细粉在烟机轮盘上堆积形成结垢,经查阅资料分析此类垢层表面不
光滑,垢层的结合较松散,随着烟机的长时间运转,极易出现部分垢
层随意脱落,增大了转子的质量偏心,导致转子动平衡破坏,即振动曲线上升,振动的变化幅度增大。
2、烟机振动的处理
为制定合理有效的除垢方案,运行一部组织管理人员在8月7日下午结合以前除垢方法进行了讨论,采用6月6日除垢方法“分段降温,间歇冲刷”的方法制定了本次除垢方案。
充分利用催化剂垢层与烟气轮机转子膨胀系数的不同,通过人为改变烟机轮盘温度,使沉积物分层、脱落、吹除,达到在线改善烟机转子动平衡,降低振动的目的。
2.1、在线除垢过程
本次在线除垢采用“分段降温,间歇冲刷”的方法,先在热态下除垢吹扫(665-250℃),再降温进行冷态除垢吹扫(200-120℃)。
为防止叶轮损伤,除垢过程中热态下烟机最高转速控制在1000rpm以内,其他时间烟机始终启动自动盘车,盘车转速73rpm。
具体过程如下:
1、主风机-烟机机组切换至备机,主风机-烟机系统停机,启动电动盘车。
烟机入口闸阀、蝶阀关闭,水封罐上水,烟机出口放空阀全开,密封风、密封蒸汽正常投用,润滑油泵正常运转,润滑油总管压力控制在0.3MPa,进烟机轴瓦润滑油压力控制0.18MPa-0.20MPa。
2、第一次除垢:9:30开始降温,烟机入口温度从650℃自然降温到540℃,开暖机阀提转速到1000rpm,利用转速和烟气流速吹扫部分脱落的垢块,吹扫时间为20分钟,在此期间烟机温度逐渐上升至543℃。
第二次除垢:烟机入口温度再从543℃自然降温到450℃,开暖机阀提转速到1000 RPM,利用转速和烟气流速吹扫部分脱落的垢块,吹
扫时间为20分钟,在吹扫期间烟机温度逐渐上升至534℃。
第三次除垢:烟机入口温度再由534℃自然降温到243℃,开暖机阀提转速到1000 rpm,利用转速和烟气流速吹扫部分脱落的垢块,吹扫时间为20分钟,在吹扫期间烟机温度逐渐上升至530℃,之后进行自然冷却至晚上22:00烟机入口温度降到345℃,热态除垢用时12小时30分钟,之后进行冷态除垢,风和蒸汽间歇吹扫。
(热态除垢过程温度曲线见表三)
表三:烟机热态除垢温度变化曲线
3、接两路风线进烟机机体,一路从风罐接管线到烟机机体下部
图一:烟机流程示意图
表四:烟机冷态除垢温度变化曲线
放空管,另一路从V108卸剂线处接风线到烟机轮盘冷却蒸汽倒淋,用装置内非净化风对烟机进行缓慢冷却,降温过程要控制好温度的变化速率,每小时≯120℃。
控制好烟机入口温度(图一 TI009)。
4、打开两路非净化风进行吹扫,因风的温度低,利用热胀冷缩进行除垢。
两路非净化风和轮盘蒸汽间歇吹扫,每次用风冷却1小时用蒸汽吹扫20分钟,共吹扫16次。
由风改为蒸汽升温吹扫时,将蒸汽温度控制在280℃-300℃。
至8日早晨7:00冷态除垢共用时9小时。
(冷态除垢过程温度曲线见表四)。
5、以上步骤完成后,8日凌晨早晨7:30烟机开始进行暖机升温,为开机做准备。
2.2、除垢过程注意事项
1、利用“热涤荡”除垢时,烟机冲转到1000rpm,要注意控制好转速,防止主风机空载超转速,除垢过程中润滑油泵保证正常运行。
2、为了能使烟机温度尽可能的降低,要求烟机闸阀、蝶阀能够关严,彻底禁止烟气漏量,保证垢层能在低温下脱落。
在冷态降温时,控制烟机轮盘温度最低67℃、烟机入口温度最低159℃。
3、在每次用风吹扫时确保蒸汽线关闭,用蒸汽进行吹扫时确保风线关闭。
4、在用蒸汽吹扫时确保蒸汽线关闭,确认振值没有变化的情况下,将烟机轮盘蒸汽调节阀迅速全开,提高轮盘周围蒸汽量,使已经分层的垢块吹除脱落。
5、除垢过程中密切注意机组振动的变化,如有异常按照应急预
案处理。
6、注意主风机盘车器的运转情况,防止转速高盘车器脱离后,转速降低后不能及时投入盘车,造成烟机垢块脱落,烟机盘不动车卡主,使轮盘受热不均损坏。
3、烟机运行效果
8月8日早晨7:30烟机开始按暖机步骤进行暖机,13:00烟机开始提闸阀慢慢冲转,14:45主风机电机合闸,15:15主风机-烟机切换,运行平稳。
烟机壳振水平南1.2mm/s,水平北1.2mm/s(见表五),与除垢前的壳振相比,有了很明显下降,室内轴振从32um下降到27um。
从除垢后的振动曲线中能够看出,烟机经除垢后开机运行,振值比较平稳,目前轴振及现场振值比开机初期时均有明显下降,除垢结
表五:烟机在线除垢后的壳振曲线
果比较明显。
4、总结
本次除垢结合了以往的除垢经验,在烟机闸阀、蝶阀能够关严的前提下,使用了“分段降温,间歇冲刷”的方法,从而保证了烟机的温差足够大,取得了良好效果,为装置的平稳运行提供了有力保障,也积累了宝贵的烟机除垢经验,降低了烟机的检修次数,提高烟机的运行周期,为公司节能降耗、降低成本做出了积极贡献。
2015年8月12日。