降低内燃机车机油消耗QC

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减少内燃机车机油消耗

——化工储运厂铁路运输部

QC小组

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减少内燃机车机油消耗

——化工储运厂铁路运输部QC小组一、小组概况

小组成员简介

1.“建设节约型社会、节约型企业”是国家大政方针,节能降耗是企业发展的一大趋势;2.储运中内燃机车机油消耗量比较大。

三、现状调查

内燃机车每做两次保养时需更换一次机油,大概为800kg,一般情况下每四个月做

一次保养,也就是说,每年每台机车平均消耗至少1200kg;此外,如发现油位偏低时

需要及时补油;另外,机车故障导致机油外漏,需要补加机油,每年对机油的消耗量比

较大。

自2005年8月到2006年4月两个机车保养期内我车间机油消耗量的现状调查:

四、设定目标

通过现状调查,进行全面分析,制定与实施对策,在保证机车使用性能的前提下,最终减少机油的消耗量。目标值为机车机油消耗降低15~20%。

五、分析原因

从换油和补油两个方面分别入手分析,寻求解决问题的途径。

(一)随着机器的运转,机油在反复使用的过程中不可避免的接触空气;水;固体颗粒;化学物质等造成污染进而变质。机油的主要特性指标有粘度、闪点、凝点、机械杂质、水分、总碱值等。

以下是2006年4月份我部五台机车机油主要指标的检测值:

下面是导致机油粘度和杂质指标过大的因果图:

管理环境

(二)机油阶段性补油是因为机车对机油的消耗量过大,大致有如下两方面原因1.机油的外漏

主要是设备故障导致的机油外漏。

2.机油的内漏

主要指机油在其通路内的烧废现象。

人员设备

六、确定主要原因

1、导致机油粘度大更换机油的要因分析:

根据车间机车故障记录本统计,2005年8月~2006年4月期间,发生机油管路破损,接头松动,各管路连接橡胶管老化等故障累计12次。

七、制定对策

1、针对机车粘度指标过大,我们采取了下列措施:

(1)调整压缩压力:将活塞顶面到汽缸底面的距离由(0.40 ~ 0.42mm)调整到(0.38 ~ 0.40mm),提高了爆发压力;

(2)清洗堵塞的滤清器,并在活动期内定期检查滤清器,防止堵塞;

(3)在2006年4月份机车更换机油时,彻底放尽油底壳机油,并用燃油冲洗三次,到

冲洗油较干净为止。

(4)对乘务员进行机车相关知识教育,制定机车操作规程并下发班组学习,让乘务员

明白机车设备的完好是与自身规范操作密不可分的。

(5)QC小组成员每周不定期上车检查教育效果,对不符操作规程的员工再教育并实

行业绩考核。

2、针对机油的外漏与内漏,我们采取了如下的措施:

(1)针对管路破裂问题,对经常破裂的部位重点防护、进行改造。

根据故障统计,机车百叶窗液压油泵连接软管断裂次数有两次、百叶窗油泵损坏次数一次,三次维修后都补加了大量的机油。经小组分析后,将百叶窗液压油泵连接软管的长度缩短了0.4m。改造后未发现有断裂现象,油泵也没有更换现象。

(2)每周定期检查管路接头,对松动接头及时紧固,活动期间,紧固接头次数累计32次之多。

(3)提前预防管路软连接胶管因老化而导致的漏油,活动期间,提前更换老化胶管6次。

(4)对烧机油现象采取的措施:调整压缩压力,将活塞顶面到汽缸底面的距离由(0.40

~ 0.42mm)调整到(0.38 ~ 0.40mm),提高爆发压力;更换间隙不当的气环、油环、气

缸套等。

(5)定期检查稳压箱排污口,发现漏机油时立即更换增压器已破损的内油封,活动期间,及时更换增压器内油封4次。

(6)定期检查喷油泵下体“O”型圈,提前更换应长期使用而老化、破损的胶圈,活

动期间,及时更换增压器内油封4次。

(7)对乘务员进行业务素质教育,学习操作规程和机车理论知识,提高对故障处所的

判断及检查方法的准确性,缩短故障处所的汇报时间,防止了故障的扩大。

九、检查效果

从表中可知,表中各指标均符合标准,所用机油可以沿用到下一保养周期。2.通过维护,五台机车补加机油量明显减少,下表是2006年4月~12月两个保养周期内机车累计用油统计

双次保养没有更换机油,换油周期也从2个保养期延长到了3个保养期。

(a)依此推算年换油量如下:

活动前换油量: 一年的换油量=1.5个换油周期换油量=1200×5=6000(kg)

活动后换油量: 一年的换油量=1个换油周期=800×5=4000(kg)

年换油节约油量=6000-4000=2000(kg)

(b)机油补加量=消耗补加量+故障后补加量

活动前补加量=(60+52+47+55+70)+(38+38+40+35+62)=497(kg)

活动后补加量=(45+42+39+45+50)+(18+18+12+17+15)=294(kg)

活动前后节约量=活动前补加量-活动后补加量=497-294=203(kg)

依此推算年节约量=203×2=406(kg)

(c)合计:

年节约用油=2000+406=2406(kg)

节约百分比=2406/(6000+497×2)=34.4%

3.经济效益:

以目前市场机油价格为每吨7095元计算,

年节约资金=7095×2.406≈1.71(万元)

4.社会效益

(1)通过QC小组活动,延长了机车换油周期,减少了换油频次,从而减轻了乘务员换油的劳动力;

(2)提高了机车检修及保养质量,提高了乘务员业务素质,确保了机车设备的完好,进一步完善了车间的设备管理。

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