LNG事故案例 例
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事故案例一
徐州LNG加气站大火
2011年2月8日晚19时07分,江苏徐州市二环西路北首沈场出动15辆消防车、80余名官兵赶往现场处置火情,当晚19时50分,20余米高的火势被成功控制。
9日15时50左右,大火现场依然看到硕大的储气罐还不时冒起一人多高的火苗,加气站周围沿铜沛路口、二环北路口、黄河北路口等地方依然拉着警戒线,数辆消防车停在火场附近,数十名消防官兵仍然在紧张地降温灭火。直到16时30分左右,气罐周围不时冒起的零星火苗被消防队员扑灭,隐患成功排除。
大火起因分析
1.燃烧区域集中在LNG贮罐底部的阀门、管道区域;
2.大火从8日19时07分开始,9日16时30?分扑灭,历时21小时20分钟,最高火焰高度达到20余米。
分析:在LNG贮罐区域着火应有两个条件,一是泄漏,二是点火源,从现场情况可知,失火前,贮罐底部区域出现LNG泄漏,但是没有天然气泄漏报警。因贮罐底部区域内不存在明火及非防爆电气,所以点火源可能是外来的火种,当时正值正月初六,居民燃放的烟花炮竹是可能的外来火种。外来火种点燃了贮罐底部泄漏的天然气,引发大火。
引发火灾在设备方面的原因分析
贮罐区域天然气泄漏报警器安装位置不当或者是报警器灵敏度不够,在发生天然气泄漏的情况下,没有及时报警;
贮罐区域没有紧急切断的安全系统,这样在火灾情况下,仍有大量的泄漏气体在参与燃烧。
1).LNG贮罐底部管道系统的液相管上没见到“紧急切断阀”,因此没有实施:“泄漏-报警-关闭出液管路”的自动切断功能。
2).LNG贮罐区域没有“紧急切断按钮”,在发生危险时,不能?人为启动紧急切断系统。液相管线没有紧急切断阀;
贮罐底部管路系统?中有多组“法兰联接”件,它是LNG站中最大的泄漏点,尤其在火灾情况下,更容易发生泄漏,这是徐州火灾中,有大量LNG流出助长火势的重要原因。管路系统采用焊接的联接方式就不会存在法兰联接件泄漏的隐患。管路系统大量采用易泄漏的“法兰联接件”;
4.贮罐的自增压器也存在泄漏的隐患,应当与贮罐保护一定的距离,不要直接放在贮罐下部。增压器在贮罐下部,过火后的立式LNG 罐体下方的装置。
事故案例二
1971年8月,意大利La Spezia,SNAM的LNG终端接收站,储罐充装完毕后18小时发生翻滚事故。储罐最高压力冲至,通过安全阀等正常的放散途径高速排放,直至槽内压力下降至24kPa时恢复正常。整个过程历时2小时。事故后果导致排放损失LNG t。
事故原因:充装的新LNG的密度比存液的密度大,形成分层;充装的新LNG的温度比存液的温度高,带入了较多热量,促进层间混合;充装量比存液量大得多;充装时间短,仅为18小时;在翻滚发生前4小时,由于控制阀的故障使槽内压力下降,增加了上层的蒸发量,使上层的密度加大,促进了两层的混合加快。
主要防范措施有:
采用定期内部搅拌或输出部分液体的方法来消除分层;
控制装入储罐LNG组分和密度的变化范围;
尽量使用一个储罐仅储存同一气源的LNG。