大连石化公司“”火灾事故

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2011年8月29日9时56分44秒,大连石化公司储运车间八七罐区875#罐发生爆炸火灾事事故没有造成人员伤亡

事故单简介

大连石化公司储运车间874#〜877#罐区位于厂区西南侧,东邻50000m3柴油罐区,西邻成品

汽油罐区,南邻成品汽油及汽油调和组分罐区,北邻成品汽油罐区。874#、875#为一罐组,

8 7 6 # 、8 7 7 # 为另一罐组,两罐组间有一道隔堤。

875#罐建于1986 年,原是第四联合车间二催化装置的原料罐,拱顶结构,罐体高15.86m、内径40.5m,设计油品储存能力20000m3 2006年改造为内浮顶罐,储存介质为轻质柴油,

2007 年11 月投用。具体改造内容:安装不锈钢内浮船及丁晴橡胶舌形密封,浮船重量为17.193t ;罐壁开通气孔(12 个)、收付油口、搅拌器开口等;罐组立相关工艺管线改造;罐内做内防腐处理,防腐部位为底板、拱顶、1m 以下的壁板罐顶包边角钢、1m 处的壁板刷导静电涂料,干膜厚度3 0 0卩m ;罐内增上旋转循环喷头。

二、事故经过

2011年8月29日8时10分左右,大连石化公司储运车间大班长吴某接到公司生产运行处徐

某的调度指令,要求将柴油调合一线从877#罐改至875#罐。在与车间工艺员尤某核实确认后,8时30分左右,吴某通知一班班长周某准备做此项工作,周某通知内操员多某让她联系

上游装置操作员等相关人员;9时30分左右,多某通知周某切换的准备工作已经做好,于是,周某赶到875#罐组立确认收油流程,并在现场用对讲机通知多某可以切换,多某随后开始切换作业;9时52分40秒,875#罐入口电动阀开启,液面从静置状态的0.969m逐渐上升;9 时5 6 分4 4 秒,8 7 5 # 罐突然发生爆燃,罐底撕裂,并引起火灾。

三、事故原因

1 . 直接原因

875#罐在浮盘未浮起的情况下,收油管出口流速达4.34m/s,超过1m/s的安全界限,产生大量静电并发生放电,在浮盘下引燃油雾、可燃性气体与空气形成的混合气体(80万t柴油加

氢装置波动,造成较多轻组分进入875#罐),发生爆炸。由此确认,这起事故的直接原因是静电放电引起的可燃性混合气体爆炸。

2 . 间接原因

1 )在最低液面的管理上,大连石化公司未落实相关规程的规定

事故发生时,大连石化公司在875# 储罐最低液面的管理上,未落实上述规程的规定

2)在收油作业中,大连石化公司未重视油品流速可能带来的安全风险,未对油品流速进

行有效的风险辨

大连石化公司储运车间操作规程》

API RP200 3—2 08

ProtectionAgainstIgnitionsArisingOutofStatic,Lightning,andStrayCurrents

4.5.2ControlofElectrostaticChargeGeneration 规定:当使用内浮顶储罐 (内部或者开顶) ,

要遵守1 m / s 的极限速度直到顶浮起来

本次事故发生前,875#成品柴油内浮顶储罐内柴油液面高度为0.969m,已浸没注入口241mm

其注入流速为4.34m/s,虽符合《液体石油产品静电安全规程》(GB1334—2009)和《储运车间操作规程》(QJ/DSH88-2007)规定,但油品的高速流动产生的静电,其放电能量接近或大于4mJ远远大于浮盘下部空间内的油雾、可燃性气体与空气混合形成爆炸性混合气体的最小点火能。

大连石化公司对上述风险未高度重视,未进行有效的风险辨识。

(3)大连石化公司对储油罐维护保养不到位。

储运车间设备员对储罐每月进行一次检查。检查时,打开罐顶固定透光孔盖,使用手电进

行观察,受光线、观察位置影响,对浮盘状况、腐蚀状况、密封状况等检查不全面。

由于875#罐被烧整体坍塌,无法确定当时浮盘的情况。据对同期使用的874#、876#、877#罐内部进行检查,发现罐内存在浮筒抱箍松落,浮顶压条、浮筒一端下垂的现象。大连石化公司储运车间未针对储罐的实际情况,对储罐进行有效的维护保养。

(4)大连石化公司对80 万t/a 柴油加氢装置气提塔温度变化和氢气气提方式存在的安全风

险未能有效辨识,未采取有效措施。

气提塔塔底、塔顶温度同步降低,造成塔底轻组分增加;气提氢气增加,塔顶压力升高,

带来溶解氢增加。大连石化公司未能对上述风险进行有效辨识;针对气提塔的异常变化,大

连石化公司未采取有效的措施防止轻组分进入柴油罐。

四、责任者处理

1. 大连石化公司储运车间主任关某,全面负责储运车间生产、设备、安全与环境等管理工作。在本起事故中负有领导责任,给予记大过处分

2. 大连石化公司储运车间设备主任文某,负责本车间的设备技术管理,审定本车间的装置

检修计划和设备大、中、小修计划,制定并组织实施设备定期切换和维护保养计划。在本起

事故中负有直接领导责任,给予记大过处分

3. 大连石化公司储运车间生产主任刘某,负责本车间的工艺、操作标准的执行,指挥生产

工作。在本次事故中负有直接领导责任,给予撤职处分

4. 大连石化公司储运车间技术负责人周某,负责车间各项生产技术管理工作。在本起事故

中负有管理责任,给予记大过处分

5. 大连石化公司储运车间设备员谢某,负责车间四油品(八七罐区)的设备动力管理工作,

负责监督检查四油品(八七罐区)的设备运行、关键设备特级维护和操作规程执行。在本起

事故中负有管理责任,给予警告处分

6. 大连石化公司第五联和车间副主任王某,负责装置生产、安全、质量、环保及车间主任委托的工作,对分管工作质量负责。在本起事故中负有领导责任,给予记过处分

7. 大连石化公司第五联和车间工艺员杨某,负责生产工艺技术管理,监督检查工艺纪律执行情况。在本起事故中负有管理责任,给予警告处分。

8. 大连石化公司生产运行处副处长张某,负责归口管理HSE体系中工艺管理,组织编制、修

改、审批工艺生产系统、储运系统、动力系统生产工艺卡片、操作规程等技术文件工作。在

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