梅钢降低3#烧结机内返矿率的生产实践
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梅钢降低3#烧结机内返矿率的生产实践
通过理念的创新、工艺和参数的改进、精细化的操作有效的减少了生产的波动,减少了超厚料层和小水分物料引起的生料和夹生料,强化了烧结过程,有效提高了烧结矿强度,降低梅钢3#烧结机的内返矿率。
标签:内返矿厚料层边缘效应
0 引言
内返矿是烧结过程中的筛下产物(-5mm),其中包括没有烧透和没有烧结的混合料,是整個烧结过程中的循环产物。内返矿由于粒度较粗、气孔多,加入混合料中可可改善烧结料层的透气性。同时,由于内返矿中含有已烧结的低熔点物质,它有助于烧结过程液相的生成[1]。但是,过多的内返矿不仅影响烧结成品率,降低烧结矿产量,也增加了内返矿重新加工的能源消耗,导致生产成本的上升。随着目前国际铁矿粉价格的提升,钢铁行业原料成本亦大幅度提高,降低生产成本显得尤为重要,而降低烧结矿返矿率是降低铁前成本的有效途径。
1 影响内返矿的主要因素
梅钢3#烧结机面积为180m2,自投产以来,内返矿率一直处于较高水平,生料、夹生料产生较多,混合料液相形成不足,烧结矿强度不够。造成梅钢3#烧结机生产波动大,烧结矿强度不足的主要因素有几下方面:
1.1 对内返矿率重视不够。过于侧重烧结矿产量和烧结机利用系数,脱离烧结过程参数,盲目提高烧结过程上料量,以为提高上料量就能提高产量,使得烧结终点和终点温度无法得到保障,致使烧不透、跑生料情况的经常出现。
1.2 过程波动大,稳定性不够
1.2.1 物料下料不畅通,熔剂、燃料经常出现悬料、堵料等现象,导致烧结过程热量供应不足,透气性较差,物料结晶不够充分。
1.2.2 水分的波动,由于物料、内返矿质量的波动及生石灰消化器故障,致使混合料水分无法满足生产需要。
1.2.3 设备的故障,如原料圆盘下料电子秤精度不够、设备故障导致切换过程中衔接不够精确、生石灰消化器故障影响生石灰消化效果、小矿槽窜料等。
1.3 熔剂、燃料质量和用量。熔剂和燃料的粒度和粒度组成不够合理,熔剂和燃料有效组分含量较低,岗位人员为降低能耗,最大限度减小焦粉,致使烧结过程热量不够,液相生成不足,影响烧结矿强度。烧结矿异常亚铁和碱度对烧结矿强度和内返矿率的影响见下表:
期间(2010.11.15~2010.11.30)内返矿量的平均数值为630.00吨。
1.4 布料制度不够合理。圆辊和七辊转速不够,物料偏析不合理,烧结过程料层厚度不够,料面不够平整,致使混合料内部热量和气流分布不均,影响烧结矿强度。
1.5 点火制度不够合理。点火负压过高,致使点火热量随冷风大量流失,表层烧结矿点火温度不够,结晶不充分。机速过快,点火后点火罩内高温保存时间不足,均导致表层烧结矿中含有大量生料。点火温度过高,表层烧结矿出现过熔,下层混合料水分大量蒸发,致使表层烧结矿与下层混合料分离,极大影响下层混匀料的点火质量,使得表层低强度烧结矿大量增加,使烧结内返矿率上升。
1.6 料层厚度不足。料层厚度不足,致使混合料透气性好,垂直烧结速度过快,混合料内部传热速度大于燃烧速度,混合料热量不足,结晶不充分,烧结矿强度不够。同行,料层厚度不足,也增加了表层和边缘低强度烧结矿的比例,使得烧结内返矿率增加。
1.7 烧结过程边缘效应的影响。烧结边缘效应使得边缘低强度烧结矿增加,也使得烧结内返矿率上升。
1.8 终点和终点温度控制不够合理。烧结终点提前,终点温度过高,烧结矿机上冷却,使得烧结矿内部形成了较多低强度的玻璃质,降低了烧结矿强度。烧结终点靠后,终点温度低,混合料烧不透,生料增多,内返矿率上升。
1.9 筛分设备原因。筛分设备维护不够及时,筛面板筛孔增大和破损,均导致烧结内返矿率的上升。
2 降低内返矿的措施
针对烧结矿内返矿率偏高和存在的影响因素,梅钢3#烧结机自2010年12月份以来,实施了以降低烧结矿内返矿率为主要目标的生产生产实践,主要措施有:
2.1 “以质量促产量”。树立和强化降低内返矿就是提高产量的理念。通过降低内返矿率提高成品率,提高烧结矿产量。在终点能够控制在19#风箱,及19#风箱温度大于250℃时,才增加上料量,确保“烧好、烧透”。
2.2 稳定生产过程,减少波动
2.2.1 稳定物料,合理的圆盘闸门开度,确保料流的平稳。对生产过程中的堵料、悬料及时处理,无法处理时及时切换到备用圆盘生产,杜绝断料和下料不足现象的发生,确保配料精度和稳定性。
2.2.2 稳定水分,调整工艺参数,将混合料水分由6.3±0.3%调整为6.7±0.3%,增强混合料水分的抗波动能力。根据料流变化及生石灰、内返矿质量的好换,及时调整水分,确保水分的稳定。对较易发生故障的消化器,除岗位人员在停机时间及时清理水箱和绞笼外,要求专业点检人员定期彻底清理,减少因消化器故障引起的水分波动。
2.2.3 加强设备维护,确保设备稳定运行。定期清扫和校正配料电子秤,确保配料精度。对较易引起窜料的布料装置,组成了工艺和设备人员组成的跨部门团队予以彻底解决,杜绝了窜料引起的无法烧透的超厚料层现象。
2.3 确保熔剂和燃料的质量和用量
2.3.1 要求生石灰的-3mm粒级大于90%,生石灰中Ca0含量大于85%,严格控制生石灰的质量[2]。保证生石灰消化器的正常使用,制定合理的消化水分及合理的搅拌速度,保证生石灰的消化效果,使生石灰在混合料中分布均匀,消除烧结矿中因生石灰消化不充分而出现的影响烧结矿强度的“白点”。
2.3.2 提高烧结矿碱度,2010年,将烧结矿碱度由1.75提高到1.90,增加生石灰配比,增加烧结矿中高强度铁酸钙的生成。
2.3.3 要求和控制焦粉中-3mm粒级的大于85%[2],使焦粉在混合料能够均匀分布,确保烧结过程中液相的均匀分布。对于制定的9.0±1.5的FeO指标,要求岗位人员控制在8.0以上,确保烧结过程中生成足够的液相,保证烧结矿强度。杜绝岗位人员为节约燃料消耗随意减小焦粉配比的行为。
2.4 合理的布料制度。布料圆辊的速度控制在50%以上,确保混合料各个粒级和燃料的合理分布。减小圆辊的调整频率和幅度,保证料面的平整,确保气流在混合料内部的均匀分布,进而达到内部液相的均匀分布。
2.5 实施慢机速低负压点火技术。在厚料层烧结的基础上,将原来的1#、2#风箱的点火负压由10、11kpa降低到7、8kpa,减小了点火后因高负压而导致的热量流失,提高了点火温度。将机速由原来的1.75m/min降低到1.6m/min,增加了点火后的高温保持时间,保证了表层烧结矿结晶需要的足够热量和时间,表层烧结矿强度得到了较大的提高。
2.6 厚料层烧结和压料技术。保证烧结机料层厚度大于700mm,同时使用压料辊增加混合料密度,降低由于碱度提高Ca0用量增多而改善的透气性,降低垂直烧结速度,使混合料内部传热速度趋同于燃烧速度,增加熔融带厚度,增加液相生成量和液相结晶时间,达到增强烧结矿强度的目的。
2.7 减弱烧结过程边缘效应
2.7.1 布料圆辊边缘活页门开度稍微大于中间,使得台车边缘下料多于中间,形成“ ”料面。