尿素造粒塔安全隐患的整改(2021版)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.
(安全管理)
单位:___________________
姓名:___________________
日期:___________________
尿素造粒塔安全隐患的整改
(2021版)
尿素造粒塔安全隐患的整改(2021版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。
1简述
淮化集团有限公司838#尿素造粒塔始建于1975年,直径12。32m,总高52m,整体钢筋混凝土结构。基建时44。98~50m标高挡雨墙及造粒间两侧挡墙系砖砌体填充,水泥砂浆抹面,塔顶盖为整体钢筋混凝土现浇板。20世纪80年代中后期,砖砌体部分及顶盖反手出现大面积损坏,表现为:砖砌体砂浆抹面层、钢筋混凝土表面保护层部分脱落。在以后几年中虽经多次修复,涂刷聚氨酯、氯化橡胶等多种防腐涂料,均未达到根治效果。90年代后期至今,该标高处塔体的腐蚀问题愈加严重,砖砌体内外砂浆面层大部分脱落,砖块酥松,不时从塔上掉落;混凝土梁、板钢筋裸露、锈蚀,强度严重不足,给生产运行、人员操作、周边设备及行人的安全带来极大的威胁,2001年被列为公司重点安全隐患整改项目。
2腐蚀原因分析
该标高处塔体原设计防腐结构为在水泥基层表面直接涂刷聚氨酯
涂料。从材料耐蚀性看该涂料选材尚可,但从现场观察,当时浇注混凝土脱模后未进行抹面,局部存在蜂窝麻面,造成涂膜涂布厚度不均,漆膜薄;另外聚氨酯涂料在固化过程中产生二氧化碳从涂膜中逸出,使得漆膜中存在大量的微孔(以后几次维修中使用的氯化橡胶等涂料
多为双组分,所含大量的非活性稀释剂在固化时析出,也同样造成漆膜中大量微孔存在)。当熔融尿素(138~140℃,99。7%)从喷头喷出造粒时,大量雾状细小的尿素颗粒、粉尘聚积混凝和砖砌体表面。尿素是中性盐,工业品略呈碱性,干燥状态下对混凝土不腐蚀;当空气相对湿度大于尿素的吸湿点时,尿素吸收空气中的水分而潮解形成尿液,通过漆膜的微孔,混凝土、水泥砂浆的毛细孔逐渐渗入到结构内部(混凝土为微孔隙材料,粘土砖孔隙率更大)。在自然干燥条件下,当渗入结构内部的尿液达到饱和时便迅速结晶膨胀,造成砖砌体结构的破坏,抹面层、砖块脱落。硅酸盐混凝土硬化后呈碱性,钢筋是不会受到腐蚀的。当混凝土受到尿素的结晶膨胀破坏后,混凝土的微孔结构就扩大成微裂纹,水、氧气和其他化学介质渗入,对钢筋造成锈蚀。铁锈的主要成分是fe3o4•nh2o,铁锈的体积为原金属体积的3~4倍,铁锈的膨胀对混凝土保护层有巨大的辐射压力,使得保护层从钢筋向外形成裂缝,顺筋腐蚀。为扩大腐蚀创造了条件,加速了腐蚀的进行。尿
素的多次吸潮,多次结晶膨胀,晶体越长越长,破坏力也越来越强,使得混凝土粉化、脱落开裂。一旦尿液进入了混凝土或砖砌体结构中,结晶后极难清理,以往几次维修,无法从根本上解决问题,防腐蚀施工均未取得理想效果。
3维修方案的确定
根据以上结构腐蚀破坏原因的分析,我们决定拆除44。98~50m标高处的砖混结构,利用原有钢筋混凝土立柱植筋,浇注c30钢筋混凝土同下段相连,并浇注至原始标高;原顶盖、梁、柱等钢筋混凝土腐蚀部位,清理凿除,清洗干净,锈蚀钢筋更换并绑焊,用细石混凝土辅以增强剂填充恢复其原有结构;造粒间两侧挡墙砖砌体外壁,凿除腐蚀的水泥抹面层和酥松的砖体,清洗干净后用砂浆找平。顶盖反手、新浇注的塔体内侧、造粒间两侧挡墙外壁整体帖衬环氧呋喃玻璃钢两层(环氧呋喃树脂的耐温性可达140℃),外罩环氧呋喃树脂两道。拆除更换挡雨板,打磨处理后,涂刷氯化橡胶涂料两底两面。由于该造粒塔维修部位位于44。98~50m标高处,旧砖砌体拆除,新钢砼砌体浇注,玻璃钢防腐内衬帖衬,整体外壁防腐,整个项目的土建、防腐工程量及施工难度很大,加之该装置为公司在用设备,给予的施工时间非常有限。为确保工期和检修质量,公司机动部门于2004年下半年就进行
了充分的维修准备工作,通过邀标方式从几家施工单位中认真比选,最终选择了具备专业施工资质,拥有丰富高空作业经验的单位作为本项目的施工单位。工程于2005年5月27日开工至2005年7月8日为止,完成土建和玻璃钢内衬防腐工程投入生产运营。2005年8月17
日至2005年8月29日,公司年度停车检修期间,完成塔体外壁防腐及造粒间内部修缮,工程质量达到预期要求。
4工程安全、质量管理
(1)开工前,按工程管理程序认真审查了施工单位呈报的施工安全作业计划,现场安全管理制度,并现场检查安全防护措施的落实情况。
(2)开工前,组织公司安全技术部门、装置使用单位对施工人员进行“三级”安全教育。施工过程中,进行现场安全检查,督促施工单位安全工作落实到位。在6月下旬至7月上旬的高温天气中,在要求加快施工进度的同时,督促施工单位调整作业时间,避开高温时段,作好防暑降温工作,确保施工安全有序地进行,整个施工期间,未发生一起安全事故。
(3)按审核后的施工组织设计、施工方案认真核查施工单位的施工准备工作,严把工程开工关。
(4)认真进行进场材料、设备的核验工作。重点检验进场材料的质
保书、合格证书,确保工程材料质量符合规范要求。
(5)加强现场施工质量的监督检查。甲方代表每天坚持1~2次的现场巡视,发现质量问题及时向施工单位指出并要求整改,力争把质量缺陷消灭在萌芽状态。对钢筋、模板等隐蔽工程按规范进行严格验收,质量合格后,方可允许进入下一道工序,对浇注、衬布等关键工序实施旁站监督。
(6)及时提出、审核批准双方根据实际情况提出的施工工艺、施工方法的变更,确保工程质量进度目标的实现。用机泵浇注混凝土替代人工浇注,一方面大大加快了工程进度,同时也提高了混凝土的密实性。用硫酸锌溶液清洗基层表面的碱性析出物,保证了防腐层与基体的有效粘接。帖衬玻璃钢施工中采用湿固化型固化剂t31,确保玻璃钢的充分固化,避免了与未充分干燥的混凝土表面沾合不良的弊病。
5结语
由于准备充分、方法得力、组织有序,公司生产部门的支持,施工单位的通力配合,这项困绕公司十余年的安全隐患整改难题终于得到妥善解决,主体工程较原计划提前完成,确保了生产的需要,同时也为我们今后生产安全管理积累了宝贵的经验。
XX设计有限公司