真空低原因分析和处理措施

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「机组真空下降的原因分析与处理方法」

「机组真空下降的原因分析与处理方法」

「机组真空下降的原因分析与处理方法」机组真空下降是指在飞机或船舶中,舱内真空度发生下降的情况。

机组真空下降可能导致机组成员和乘客出现不适甚至危险情况,所以正确分析原因并采取适当的处理方法是非常重要的。

机组真空下降的原因有很多可能性,下面列举几个常见原因:1.外部组件故障:飞机或船舶外部组件如机舱门、窗户等的密闭性出现问题,导致舱内空气外泄,真空度下降。

2.管道破损:机组真空系统的管道在飞行或航行过程中可能会受到机械碰撞或其他原因造成破损,使得真空度下降。

3.异常气压调节:机组真空系统中的气压调节装置失效或异常操作,导致真空度下降。

处理机组真空下降的方法如下:1.使用紧急报警系统:机组在发现真空度下降时,应立即启动紧急报警系统,通知乘客和其他机组成员,并准备采取应急措施。

2.寻找漏风源:机组需要仔细检查飞机或船舶外部组件,如机舱门、窗户等,以确定是否存在密封问题。

一旦发现问题,应寻找临时的封闭方法来减缓真空下降速度。

3.关闭系统:机组在发现真空度下降后,应关闭与机组真空系统相关的系统,以防止更多的真空损失。

例如,关闭空调系统、关闭不必要的风道等。

4.安抚乘客:机组需要及时通知乘客当前情况,并保持冷静并安抚他们。

乘客的情绪稳定对于保持机组的工作效率和乘客的安全非常重要。

5.寻找可用设备维持氧气供应:在发生机组真空下降的情况下,机组需要通过使用氧气面罩等设备来维持自身和乘客的正常呼吸。

6.寻找增加压力的方法:机组可以尝试通过增加气压来改善真空下降的情况。

例如,打开气压增加阀门或通过调节其他系统,例如增压泵等。

最后,机组在真空下降的情况下需要密切合作,保持冷静,并采取适当的措施,以保障机组成员和乘客的生命安全。

在预防机组真空下降方面,定期进行维护和检查以及培训机组人员关于应急措施的操作也是非常重要的。

汽轮机真空低的原因分析及防范措施

汽轮机真空低的原因分析及防范措施

一、真空低原因分析1、机组真空系统空气渗漏空气通过两个渠道漏入凝汽器:一是通过机组真空系统的不严密处漏入,另一个是随同蒸汽一起进入凝汽器。

由于锅炉给水经过多重除氧,所以后者数量不多,约占从凝汽器抽空气总量的百分之几。

因此,抽出的空气主要是通过机组负压状态部件的不严密处漏入,如:凝汽器壁、低压缸及轴封套结合面、接入凝汽器喉部的排气管道(抽气器空气管、冷凝液泵、疏水膨胀箱等至凝汽器的空气管及疏水管)、汽缸轴封、高中压汽加热系统等。

这些都会使空气大量漏入凝汽器,将造成凝汽器传热恶化,使抽气系统过载,凝结水过冷度及含氧量急剧增加,破坏凝汽器真空度,使凝汽器设备无法正常工作。

2、循环冷却水进水温度高(1)运行中由于冷却水水温升高,真空恶化。

另外,由于环境温度高或空气湿度大,使冷却塔循环水温降减少,造成凝汽器循环水进水温度升高,也可使真空恶化。

(2)循环冷却水量不足。

当循环冷却水量低于设计值时,会使排汽压力升高,凝汽器排汽温度随之升高,汽轮机真空降低。

(3)凝汽器两侧通水量分配不均。

在运行中有时凝结器两侧循环水温升不一样。

有时差别较大,达到4~10℃。

如果水侧顶部有空气聚集,系统阻力较大可能会使两侧水量分配不均减少循环冷却水量。

另外,由于凝结器铜管结垢,被污泥、杂物等堵塞,若因铜管泄露被人为堵塞,使流通面积减小,都会减少循环水通水量,造成汽轮机真空下降。

3、凝汽器传热端差较大循环水中的污泥、微生物和溶于水中的碳酸盐析出附在凝结器铜管水侧产生水垢,形成很大的热阻,使传过同样热量时传热端差增大,凝汽器排汽温度升高,真空下降。

端差是反映凝汽器热交换状况的指标。

相同条件下,端差增大,说明凝汽器汽侧存了较多空气,妨碍了传热管的热水交换,更主要说明凝汽器传热管内侧表面脏污,造成热交换性能差。

4、由于抽气管道水平段中有时产生积水,使不凝性气体流通面积减小,凝汽器内的空气不能被充分抽走,造成空气积累;或者真空系统的严密性差或低压缸轴封供汽压力低,使空气漏入凝结器内造成凝结器汽侧积空气。

汽轮机真空偏低原因及提高真空的措施

汽轮机真空偏低原因及提高真空的措施

汽轮机真空偏低原因及提高真空的措施1、概述汽轮机凝汽器真空状况不但影响机组运行的经济性,往往还限制机组出力。

例如125MW汽轮机组,当其他运行条件不变,如真空由96KPa降低到93KPa,则耗煤也要增加12.54Kg/Kwh;又如200MW汽轮机组当真空由96KPa降低到93KPa时,则耗煤也要增加12.54Kg/Kwh。

由此看出,在火力发电厂中,应把汽轮机凝汽器真空问题作为重要的节能方式作为研究。

根据各厂的具体情况,制定出提高真空的确实可行措施,以保证机组的安全经济运行。

2、汽轮机凝汽器真空偏低的主要原因汽轮机凝汽器系统的真空问题与热力系统的设计合理与否、制造安装、运行维护和检测的质量等多种因素有关,必须根据每台机组的具体情况进行具体分析。

汽轮机凝汽器真空偏低的主要原因有:1.汽轮机真空系统严密性差,对大型凝汽器的真空系统,其漏入的空气量一般不应超过12Kg/h—15Kg/h。

有的机组运行中,实际漏入的空气量远远超过这个数值,竟达到40Kg/h,升至更大,对汽轮机组的真空影响很大。

电力部部颁标准规定,汽轮机真空下降速度平均每分钟不大于266Pa/min—399Pa/min。

然而,有许多机组在做严密性实验时,其真空下降速度大大超过这个规定,有的竟达1000Pa/min—2000Pa/min,有的国产200MW机组,真空下降速度达到了2700Pa/min—4000Pa/min,还有的个别机组,根本无法做真空严密性实验,这说明真空系统漏气太大。

对200MW汽轮机组,当真空系统每漏入11Kg空气时,则真空度要下降1%。

漏空的主要部位有:低压汽缸两端汽封及低压汽缸的接合面,中低压汽缸之间连接通道的法兰连接处,低压汽缸排气管与凝汽器喉部联接焊缝,处于负压状态下工作的有关阀门、法兰等处。

2.设计考虑不周或循环水泵选择不当。

循环水泵出力小,使实际通过凝汽器的冷却水量远远小于热力计算的规定,从而影响真空。

一般凝汽器的冷却倍率m应为50—60,对大型凝汽器,该冷却倍率还要适当大些。

汽轮机凝汽器真空低原因分析及处理措施

汽轮机凝汽器真空低原因分析及处理措施
第 15卷 第 1期
V01.15
No.1
重庆 电力高等专科学校学报 Journal of Chongqing Electric Power College
2010年 2月 Feb.2010
汽轮机凝汽器真 空低原 因分析及处理措施
李保 忠 ,丁柏 寿
(华 电包头发 电有 限公 司 ,内蒙古 包头 014013)
在调试 和投 产运 行 中 ,这 2台机 组凝 汽器 的真 空 和 采用 管接 头连 接 的情 况 下 ,尽 量 采 用 球形 接 头 的 管 端差仍 不 能达到 预期 的数值 。这 不仅仅严 重 的影 响 接头 。
了汽轮机组的经济性 ,同时也对汽轮机组 的安全运 行造成 了一定 程度 的威 胁 。因为机 组严 密性差 必将 导致凝 结水含 氧量 超 标 ,会 对 凝结 水 管 路 和设 备 造 成腐蚀。汽轮机组的真空系统是 由抽真空系统和密 封蒸汽 系统两 部分 组 成 ,其 作 用就 是 用 来 建立 汽 轮 机组 的低 背压 ,也就是 用来 建立 凝汽 器 的高真空 ,使 蒸 汽能够 最大 限度 的 把热 焓 转 变 为 汽 轮机 的动 能 。 但 随着机 组运行 时 间 的增 加 ,机 组 真 空 系统 真 空 度 降低 现象普 遍存 在 ,凝 汽 器真 空 对 机组 经 济 效 益 影 响较大 ,凝汽器 真空值每变化 1kPa,将影 响供 电煤 耗约 3g/kW.h,怎样提高机组 的真空 ,汽机专业人 员一 直在探 索 ,总结 出以下 三个 措 施 。
的 N600—16.67/538/538型亚临界 、一 次 中间再热 、 及连 接件接 口很 多 ,其 漏气 的可 能性就 必然增 加 ,所
高中压合缸 、单轴 三缸 四排汽凝汽式汽轮机。凝 汽 以在安装这些管道时 ,要保证其连接 口的严密,应采

试析汽轮机真空降低的原因及处理措施

试析汽轮机真空降低的原因及处理措施

试析汽轮机真空降低的原因及处理措施摘要:汽轮机真空对热力发电厂的效率和安全都有很大的影响,是发电机组非常重要的参数。

然而在工作过程中,真空系统会受到各种条件的影响,进而导致真空度降低。

本文将重点探讨和分析汽轮机真空降低的原因,并总结针对性的处理措施,希望能够能够对相关从业者有所参考。

关键词:汽轮机;真空降低;原因;对策引言:在机组发电的过程中,汽轮机是实现热能向机械能转化的设备,所以说在这个过程中汽轮机真空对于转化效率有很大的影响,保持较高的汽轮机真空度,能够有效提升设备效率,减少能耗和汽耗。

基于此,我们需要针对汽轮机真空系统展开研究,探索和了解导致汽轮机真空降低的原因,并提出针对性对策。

1汽轮机真空降低查漏方案汽轮机真空泵系统的工作流程如下图1,基本结构如下图2。

在工作过程中如果出现了真空降低,首先应当展开查漏处理。

针对汽轮机真空系统的查漏方案在实践中有很多,其中应用较多的有泡沫法、卤素法、超声波法;不同的方法尽管原理不同,检测方式也各不相同,也有不同的监测精度,所以在实际工作中根据实际情况选择合适的方法。

泡沫法使用非常简便,但是泡沫法对于较小的漏点无法很好的应用;超声波法具有较高的技术要求,能够查找的漏点也更加精细,但是其有很严格的使用条件[1]。

此外,氦质谱查漏设备也是当前国内外广泛使用的一种真空系统查漏方法。

图1 真空泵工作流程图2 真空泵组成2汽轮机真空降低的原因当汽轮机机组出现真空状态不足以后,可以首先对其运行状况展开检修做好查漏补漏工作,如果经过常规的查漏补漏措施以后依然无法保障真空系统的严密性,导致真空降低状况依然存在。

则可以使用氦质谱查漏来寻找泄漏点,以找出产生这一问题的根源。

2.1 低压轴封间隙大低压轴封间隙大是较为常见的造成汽轮机真空降低的原因,其位于真空部位,低压轴封间隙与压力之间有非常显著的关系,所以会对汽轮机真空系统的状态产生一定的影响。

如果低压轴封出现了较大的间隙,空气就会从轴封中进入真空系统,从而使得真空度变低。

某公司汽轮机凝汽器真空低原因分析及改进措施

某公司汽轮机凝汽器真空低原因分析及改进措施

鼹塑:垒凰某公司汽轮机凝汽器真空低原因分析及改进措施贺晓燕吕应智胡海滨(洛阳阳光热电有限公司,河南洛阳471023)睛蜀机组自投运以来,真空值一直较低,严重影响机组的安全经济运行。

经过全面分析和试验,找出了真空低的原因.提出改进方案并付诸实施,解决了该问题。

鹾焉载鄙真空;端差;过冷度;密水塔效率;真空严静巨某公司一期工程2。

侣5M W机组是由哈尔滨汽轮机厂生产的型号为C C l10/N135—13.24船8灼34/535/535型汽轮机,机组真空系统的主要设备为2台2B W5303—0EK4型水环式真空泵和N一7650—1型凝汽器。

凝汽器冷却水源取自陆混水库水,由1200H L B K一20岛型斜流循环泵进行升压。

真空泵设计为1台运行1台备用,循环水泵设计为冬天一运一备、夏天”1机2泵”运行。

2008年6月之前,夏季真空泵都为。

1机2泵。

运行,循环泵全年春、秋、夏季都为“1机2泵4供水,而目凝汽器真空还比较低。

本文主要针对所存在的真空低问题进行原因分析探讨并寻找艇决办法。

1真空低对机组的影响1)火力发电厂热经济性取决于工质循环过程中的各种损失及循环效率,众所周知,理想循环时的冷源损失是电厂能量转换过程中损失最大的部分,而凝汽器真空及凝汽器排汽温度则直接影响着这部分损失,真空刚氏,使机组的汽耗量增加。

由于真空降低,使机组的排汽压力、排汽温度升高,机组的热经济性降低。

严重时还将引起汽轮机低压缸胀差发生异常变化和低压缸变形,造成机组振动增大,严重时造成故障停批2)真空降低,使凝结水过冷度增加。

凝结水每过冷1℃,汽耗率增加o.1%左右。

由于空气的存在,降低了凝汽器的除氧效果,使得凝结水中凝结了—些气体。

凝结水中溶解氧的存在,造成了凝结水系统中设备与管道的氧腐蚀,影响机组的安全运行。

3)为了提高真空,提高轴封压力和流量,使汽耗量增加。

同时使油中进水量增大,机组运行稳定性差,给棚组安全运行带来隐患。

因此,为了保证机组的安全、经济运行,必须保持凝汽器真空在设计范围内,否则,必须查明原因,采取措施,消除隐患。

浅析运行中汽轮机组真空低的原因及处理措施

浅析运行中汽轮机组真空低的原因及处理措施

33 机组负压系统漏入不凝结气体或空气 造成 真空 下降: . 负
压 系 统漏 入 空 气 的主 要 原 因有 :
1汽轮机组膨胀不均匀或机械碰撞造成真空系统管路或 ) 管件破裂。
2 抽汽管路与汽缸的法兰、 ) 人孔 门、 安全 门、 与排汽管连
接法兰 、 低压缸排汽连接管与汽缸连接法兰 , 中、 低加管路法
作者简介 : 边浩疆(9 9 ) 男, 17 一 , 河北保定人 , 现任 旺隆热电有 限公 司运行部控长。
s E E&T c cINc E HN。L 。GY V s。N 科技视 界 l。 II 7 3
S in e& Te h oo y V s n ce c c n lg ii o
7 0— , 0 0 6 型式为汽流 向心式 , 冷却面积为 7 0 m ; 0 0 2机组各 自设
计两台功率 5k 的闭环真空泵 。 5W
兰等部位 因系统不严密漏入空气 。 3 真空 系统的凝汽器水 位计 、 ) 以及 负压系 统的压力 表 、
考克等存在漏人空气情况 。 4 汽轮机低压轴封压力偏低。 ) 5 汽轮机顶部膜式安全 门有裂纹 。 )
S in e& Te h o o y Vi o ce c c n lg s n i
能源 科技
科 技 视 界
21 年9 02 月第 2 期 5
浅析运行中汽轮机组真空低的原因及处理措施
边浩 疆
( 广州市旺隆热电有限公司 广东
广州 5 0 0 ) 10 0
【 要】 摘 汽轮机真空是运行人员日常监视的重要参数和经济指标之一, 真空低也是汽轮机组运行过程中常见的异常情况。
于开式循环水 系统进 口滤 网堵塞 、 江水水位过低 造成循环水 出水管虹吸破坏等。 32 汽轮 机抽空气系统工作不正常。 2 . # 机组采用工业 E MO L 闭环真空泵 , 造成真空泵组抽真空能力下降的原 因有 : 1 真空泵分离器液位偏低 , ) 如分离器排水 门误开 。

浅谈汽轮机真空真空低的原因及提高措施

浅谈汽轮机真空真空低的原因及提高措施

浅谈汽轮机真空真空低的原因及提高措施摘要:华能运河发电厂#5、6汽轮发电机组为上海汽轮机厂生产的型号为C330-16.7/0.8/538/538,型式为反动式、单抽、一次中间再热、高中压缸合缸、双缸双排气、抽汽凝汽式汽轮机。

两台330MW发电机组自试运以来真空系统一直存在各种原因引起的泄露、故障。

对于凝汽式汽轮机,真空的高低对汽轮机组运行的安全性、可靠性、稳定性和经济性影响极大。

关键词:汽轮机原因分析提高措施一、理论概念:真空度(真空)的定义与计算凝汽器真空是大气压力与工质的绝对压力之差值,用符号pv表示。

由于机组安装所处地理位置不同,单独用汽轮机真空的绝对数进行比较难以确定机组真空的好与差,所以用真空度来反映汽轮机凝汽器真空的状况。

真空度是指凝汽器的真空值与当地大气压力比值的百分数。

计算时,当日大气压力取24小时平均值,真空值取当日24小时现场抄表所得的平均数。

真空度(%)=(凝汽器真空值/当地大气压)×100%一般说真空每降低1kPa,或者近似地说真空度每下降一个百分点,热耗约增加1.05%(发电煤耗率约3.0g/kW.h ),出力降低约1%。

二、分析真空的影响原因:凝汽器真空度与循环水入口温度、循环水量、凝汽器清洁度、凝汽器真空严密性及负荷等指标有关。

气候变化等因素引起凝汽器真空降低及真空系统泄漏均会引起热耗上升。

影响凝汽器真空变化的原因有:(1)负荷变化引起汽轮机排汽量变化。

负荷率高,低压缸正常的排汽热负荷高,真空变差。

(2)冷却水入口温度。

冷却水入口水温上升过高,通常发生在夏季,采用循环供水系统更容易产生这种情况。

冷却水入口温度对凝汽器真空的影响很大,在其他条件相同的情况下,冷却水入口水温每增加1℃,凝汽器真空下降0.4kPa,热耗增加0.4%。

(3)冷却水量变化。

在相同负荷下,若凝汽器冷却水出口温度上升,即冷却水进、出口温差增大,说明凝汽器冷却水量不足,应增开一台冷却水泵。

真空度下降故障及防范措施探析

真空度下降故障及防范措施探析

真空度下降故障及防范措施探析摘要:从目前火力发电厂冷凝器的运行来看,真空度下降是冷凝器运行的重要故障,对整个冷凝器的正常运行以及运行稳定性的保持产生了重要影响,掌握真空度下降故障的原因,并采取有效的防范措施,有效预防和解决真空度下降故障,对整个冷凝器的正常运行具有重要影响。

因此,应根据真空度下降故障的情况和类型,采取有效的应对措施,保证火力发电厂冷凝器能够正常运转,在冷凝器的运行稳定性和运行效率方面得到有效提升,满足火力发电厂冷凝器的运行需要,确保真空度下降故障得到有效预防。

关键词:真空度下降;故障;防范措施引言基于对冷凝器运行的了解,真空度下降故障的表现及原因主要表现在冷凝器堵塞、冷凝器给水泵工作状态异常、冷凝器长期高负荷降低真空度,以及外界环境温度随季节变化影响大等方面,导致整个真空度出现下降。

基于真空度下降带来的危害,以及真空度下降对冷凝器运行的重要影响,在冷凝器运行过程中,应当按照冷凝器的特点和冷凝器的运行需要,以及冷凝器的具体情况采取有效的应对措施,保证真空度下降故障得到防范和消除,为整个冷凝器故障的预防提供有力支持。

一、真空度下降故障的表现及原因(一)冷凝器堵塞目前冷凝器在运行中,冷凝器需要保持正常的工作环境,应当保持各油路管线畅通,提高油路管线的疏通率,避免油路管线在工作过程中出现堵塞的情况。

由于冷凝器的油路管线分布复杂,在油路管线运行过程中受到油路杂质、油路的特性,以及油路的具体情况等因素的影响,在真空度保持方面往往存在一定的问题,特别是冷凝器容易出现堵塞的情况,导致冷凝器的负荷加重,对整个冷凝器的真空度保持带来较大的影响[1]。

因此,如何有效解决冷凝器堵塞问题,对预防冷凝器真空度下降以及解决冷凝器真空度下降故障具有重要意义,要想消除这一故障,应当根据油箱的运行特点和实际情况,找出内部堵塞的原因并加以疏通。

(二)冷凝器给水泵工作状态异常冷凝器在运行中,冷凝器的给水泵关系到整个冷凝器运行的有效性,冷凝器给水泵工作状态异常,会导致冷凝器给水泵不能够正常给水,导致冷凝器在整个循环过程中水路循环出现故障,造成整个水路系统不能正常工作,导致冷凝器的工作状态受到影响,直接造成冷凝器的真空度下降,不利于冷凝器的正常运行。

关于火电厂汽轮机真空降低的原因分析及处理措施

关于火电厂汽轮机真空降低的原因分析及处理措施

关于火电厂汽轮机真空降低的原因分析及处理措施摘要:随着国家经济发展的逐步加快,国内电厂数量、规模不断增加,对生产、生活贡献较大,但在火电厂运行时,经常会因汽轮机漏空,降低机组热效率,因此在机组运行中,要对其进行细致研究、分析,基于此,本文重点分析了汽轮机真空降低产生的影响,细致阐述了相关的原因,以及相应的处理措施,供参考。

关键词:火电厂;汽轮机;真空降低引言:火电厂在处于正常运行时,如果汽轮机的真空程度降低,便会对机组的运转情况产生严重干扰,导致经济性降低,甚至发生人员伤亡情况。

与此同时,在工作开展中,能够产生真空度将低的原因种类较多,因此,操作中要对其加大巡检,及时排查问题出现的原因,并对其进行有效解决。

一、汽轮机真空降低产生的影响(一)凝水系统火电厂汽轮机在出现真空降低的情况时,其在排出汽体温度升高,使凝汽器的膨胀情况产生改变,导致管束、管板之间的接口处出现不同程度的膨胀现象,这必然会对其密封效果产生影响。

与此同时,还可能出现汽轮机后轴承箱抬高,产生不需要的振动情况,对机组的安全稳定运行造成了严重影响[1]。

(二)运行功率汽轮机在真空降低时,由于其中背压数值的升高,在进汽的数量、效率不发生变化的基础上,导致工作成效大幅降低。

如果汽轮机在正常工作中,突然产生了真空降低的情况,便会导致中间各级前、后的压力大幅提升,使内部的相应焓降降低,并对运行的功率造成了影响。

从机组的末级、次末级角度上进行分析,真空程度的降低,还会使蒸汽流动速度大幅、快速的下降,并对其中的转子旋转工作产生阻力,从而影响其中的功率情况。

二、汽轮机真空降低的原因分析(一)真空泵因素汽轮机运行的过程中,通过对真空泵进行合理使用,能在一定程度上保障机组的正常运行,一旦发生故障问题,便会产生真空将低的情况。

正常情况下,产生该情况的因素主要存在以下几个方面:一,冷却器中水量不充足,相应的蒸汽不能第一时间完成凝结,及时进入热井内,同时,喷嘴在高负荷运行,工作效率会大幅降低,促使内部产生无法在规定时间中凝结的情况,并进入到相应的设备内部;二,汽轮机中的冷却器内部管道密封未达到相应标准,在使用中出现断裂情况,使其中的凝结水出现流失,如果冷却器中的水进入出口位置,并且出现堵塞情况,便会对正常运行产生干扰;三,在冷却器中的换热管发生破裂、堵塞的情况时,还会产生大量的水进入到真空泵内,最后从排气孔洞喷出。

浅析运行中汽轮机组真空低的原因及处理措施

浅析运行中汽轮机组真空低的原因及处理措施

2012年9月第25期科技视界Science &Technology Vision作者简介:边浩疆(1979—),男,河北保定人,现任旺隆热电有限公司运行部控长。

1设备概况广州市旺隆热电有限公司#1、#2汽轮机组为哈尔滨汽轮机厂生产的高压、双缸、单抽式汽轮机,机组型号为N11/C68-8.83/0.981;循环水系统为开式系统,冷却水取自江水,配备三台800kW、效率86%的立式斜流泵;凝汽器型号为N-7000-6,型式为汽流向心式,冷却面积为7000m 2;机组各自设计两台功率55kW 的闭环真空泵。

2运行影响#2机组今年2月6日B 修投产。

4月20日以后,在其他工况参数没有变化的情况下,真空缓慢下降。

至5月1日,真空由95.1kPa 缓慢降至90.7kPa,降幅为5kPa。

这一情况引起了运行人员的注意。

3原因分析:常见的真空低原因3.1循环水量不足、进水压力低、进水温度偏高造成运行中真空缓慢下降。

常见的循环水水量不足通常表现为在机组同一负荷下,凝汽器循环水进出口温差过大。

其原因可能是由于开式循环水系统进口滤网堵塞、江水水位过低造成循环水出水管虹吸破坏等。

3.2汽轮机抽空气系统工作不正常。

#2机组采用工业ELMO 闭环真空泵,造成真空泵组抽真空能力下降的原因有:1)真空泵分离器液位偏低,如分离器排水门误开。

2)真空泵密封水温度偏高,如换热器冷却水量少或换热器脏。

3)真空泵组密封水管路滤网堵塞,或密封水泵运行不正常出水压力偏低。

4)第二级真空泵排气分配管内逆止门卡涩,不能关闭。

5)真空泵盘根磨损,轴端漏空气或进气管道堵塞。

3.3机组负压系统漏入不凝结气体或空气造成真空下降;负压系统漏入空气的主要原因有:1)汽轮机组膨胀不均匀或机械碰撞造成真空系统管路或管件破裂。

2)抽汽管路与汽缸的法兰、人孔门、安全门、与排汽管连接法兰、中、低压缸排汽连接管与汽缸连接法兰,低加管路法兰等部位因系统不严密漏入空气。

汽轮机凝汽器真空降低的原因及措施分析

汽轮机凝汽器真空降低的原因及措施分析

汽轮机凝汽器真空降低的原因及措施分析摘要:汽轮机凝汽器真空度与装置的安全稳定运行密切相关,在实际运行中,有多种原因会导致汽轮机凝汽器真空下降。

需要相关人员熟悉设备和系统的特性,加强监视及管理,及时发现问题,并进行全面分析,查找原因并处理,使凝汽器在最佳真空状态,保证真空系统的稳定运行。

关键词:凝汽器;真空下降原因;对策1、汽轮机凝汽器真空形成原理在恒压下,汽轮机排汽通过换热冷凝成水,蒸汽经过凝结,体积变小,进而在凝汽器中形成真空。

其危害主要体现在以下几点:一是机组效率降低,供电气耗增加,凝汽器端差变大;二是真空泵出力增加,使其能耗增加;三是凝结水中的含氧量不断增加,这就有可能造成系统产生管束腐蚀。

产生真空度低的原因主要有凝汽器换热效果差(换热管结垢、端差大);真空泵出力不足或故障;真空严密性差(泄漏点多);凝汽器水位不正常或热负荷过高。

2、汽轮机凝汽器真空急剧下降的原因及处理2.1循环水中断循环水是汽轮机低压缸排汽的冷却介质,循环水的流量、温度影响低压缸排汽温度以及凝汽器真空。

风力越小、环境温度越高,冷水塔淋水盘下落时,循环水换热效果越差,被风带走的热量越少,循环水温降越小,循环水温度越高。

相同的凝汽器冷却效果下,增加循环水出水温度,也会增加对应的低压缸排汽温度,导致凝汽器真空下降。

冷水塔的配水方式影响循环水温度。

为维持凝汽器较高的真空,通常在全塔配水的方式下运行。

如果循环水泵跳闸,循环水通过直接回到凉水塔,凝汽器失去冷却水,凝汽器真空下降。

必须开启备用循环水泵,降低机组负荷。

循环水泵电机跳闸、用电中断等,都会出现循环水中断,导致凝汽器真空迅速下降。

如果运行泵发生故障,就需要确保可以随时启动备用泵,进而防止断水事故。

2.2抽气器工作失灵抽气器效率降低或者工作不正常,与凝汽器端差增大有关,可以检查射水池水温是否过高,射水泵出口压力是否正常,电流是否正常,抽气器真空系统的严密性是否正常,有条件的可以对抽气器的工作能力进行试验。

双背压凝汽器真空低的原因分析及解决措施

双背压凝汽器真空低的原因分析及解决措施
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双 背 压凝 汽 器真 空低 白 原 因 析 l l 及 解 决措 施
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摘要
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近 年 来 . 背 压 凝 汽 器 在 大 容 量 机 组 特 剐 是 60 W 超 临 界 机 组 中得 到 广 泛 的 运 用 。 分 析 可 能 导 致 凝 汽 器 真 空低 双 0M
和 双 背 压 凝 汽 器 的冷 却 水 的最 终 出 口温 度 是 相 同 的 。从 图 1
0 前 言
近 年 来 .节 能 减 排 ” 为 受 人 们 关 注 , 别 是 火 电 厂 的 “ 极 特
可以发现 .双背压凝汽器 中的平 均温度低 于单 背压凝 汽器 ,
节 能减排 . 因此应尽最 大可能 的提高火 电机组 的经济 性 。凝
水 位高 于高压 汽室 的凝结 水收集 箱 的水位 或 者将低 压侧 的
凝 结 水 用 泵 达 到 高 压 侧 内
2 双 背压 凝汽器 真 空低 的原 因分析
21 影 响凝 汽 器 真 空 的 因 素 .
影响双 背压 凝汽器 真空 的因素主要有 以下 8 方 面 : 个 ① 凝 汽器 内汽流 流场分布不 合理 ;②凝 汽器 的冷却 面积不 足 ; ③ 循环 冷却 水流量 不足 ; 循环 冷却水 的 水质 差 , ④ 胶球 清洗 装 置没 有按 要求投 入 , 造成 凝汽 器 内钢管 结垢 ; 轴封 系 统 ⑤ 不 能满 足运行 要求 ; 水环 式真 空泵工 作效 率 下降 ; 与凝 ⑥ ⑦ 汽 器相 连接 的管道 泄漏 , 真空严 密性 差 ; 抽 真空 系统 结构 ⑧
前 7 原 因 的 影 响 甚 微 . 响 双 背 压 凝 汽 器 真 空 的 主 要 因 素 个 影

350MW机组真空降低原因分析及采取措施

350MW机组真空降低原因分析及采取措施
摘 要 : 对 某 厂 3 0MW 机 组 真 空 低 的 现 状 及 真 空 系 统 复 杂 , 响 真 空 因素 较 多 的 特 点 , 凝 汽 器 内 压 力 的 确 定 针 5 影 对
及 影 响 因素 进 行 论 述 , 过机 组 冷 端 参 数 及 性 能实 验 数据 分 析 , 找 出凝 汽 器 端 差 高 、 却 水 温升 高是 机组 凝 汽 器 通 查 冷
表 1 某 3 0Mw 机 组 冷 端 系 统 参 数 5 6月 2 5日( 能 试 验 ) 性
参 数
5月 2 7日
9 1日 月
设 计 值
机组 负 荷 / Mw
20 2

试 验 值
2 85
2 85

凝汽器真空/P ka 排汽温度/ C
凝 结 水 温 度 /C
的原 因进行 分 析 。
b 凝 汽器 汽 侧 积 聚 空 气 的 另 一 原 因是 机 组 实 .
际运 行 中真 空 系统 不 可 避免 的存 在 着 一 定漏 泄 , 夏 季 真空 泵冷 却水 温度 偏高 , 吸能力下 降 。 抽 该机组 真 空 泵 入 口门关 闭后 , 空 泵所 能 建 立 的真 空仅 达到 真

9 P , 同类 型其 他 电厂 的真 空泵 所 能建 立 起 1k a 比
的真 空 低 约 4k a 真 空 泵 冷却 水 温 度 高 近 2 P , 0C 另 外 凝 汽器 空 气管 道 安 装存 在 问题 , 也会 影 响 真空 泵 抽 吸 能力 , 机组 甲侧 凝 汽器 空 气 管道 抽 空气 门 该 关 闭后 , 组真 空没 有变化 , 明 甲侧 凝汽 器 内积聚 机 说
求得 :

度 , 成凝 汽器 汽侧 积 聚空气原 因之 一 , 机组 真空 造 是

300MW机组运行中真空低的原因分析及采取的措施

300MW机组运行中真空低的原因分析及采取的措施

及 其他 类泄漏 ,如 中压 疏水 系统 内漏 、凝 汽器 汽 侧 人 孔 门及喉 接头泄 漏 、抽空 气系 统 阀门泄漏 、排 汽
管 疏水 U 形水封 被破坏 等 。
导电度增加,凝结水泵出口压力增加,凝结水泵电
机 电流增 加 ,真 空下 降 。 ()凝 汽器 的喉部 伸 缩节 泄 漏 。运行 中 由于 温 3 度 、压力 和 振动 的影响 ,凝汽 器喉 部伸 缩节焊 缝常 被 拉裂 而产 生泄漏 。此 处漏点 较 隐蔽 ,采用 氦质检 漏 不易 发现 ,此 时应采 用灌水 查漏 法 。如 ,某 电厂
凝 汽 设 备 是 凝 汽 式 汽 轮 机 组 的 重 要 组 成 部 分 ,其 工 作 性 能 对 汽 轮 机 组 的 安 全 性 、 可 靠 性 、 稳 定 性 和 经 济性 均 会 产 生 直 接 影 响 。凝 汽器 真 空 度 是 汽 轮机 运 行 的 重 要 指 标 之 一 ,也 是 反 映 凝 汽
()轴 封 供 汽 突 然 中 断 或轴 封供 汽压 力 过 低 。 1 此时 大量 空气将 漏人 凝 汽器 ,造成 真空 下 降。故 障
特征 为 :凝 汽器 端差 增 加 ,凝结 水 过冷度 增 加 ,转 子 因冷却 而产生 负差胀 。
一 一
汽器 真空偏 低 ,并且 凝汽器 端 差达 不到 规定值 。运
水侧 泄漏 、凝 汽器真 空 系统不 严密 、汽侧 泄 漏导致 空气 涌入 等原 因造成 。 真 空 严 密 性 下 降主 要 是 由于 真 空 系统 存 在 泄 漏 。真空 系统 泄漏表 现为 外界 空气 漏入凝 汽器 ,直 接引 起汽 轮机 真空 降低 。现场运 行情 况表 明 ,主要
保 持凝 汽器 良好 的运 行工 况 ,保 证凝 汽器 的最 有 利 真 空 ,是发 电厂节 能 的重要 内容之 一 。

350MW机组真空降低原因分析及采取措施

350MW机组真空降低原因分析及采取措施

350MW机组真空降低原因分析及采取措施发表时间:2020-12-22T07:53:06.203Z 来源:《中国电业》(发电)》2020年第19期作者:谭金宇[导读] 文章通过对产生原因深度分析,提供解决手段,希望能为业内解决机组真空降低问题起到一定作用。

华能大庆热电有限公司黑龙江大庆 163000摘要:通过对350MW机组进行相关真空降低的主要原因进行查找,并对这些主要原因进行相关技术分析,并及时的对350MW机组进行检修找出相关措施,保障真空机组在以后的工作中能够安全高效率的提升。

对真空机组进行更换相关的内漏疏水门等,使得真空机组的性能大大的提升。

关键词:冷凝器;真空;冷却水温;端差一引言随着时代的发展,高功率机组的使用推动着现在的工业发展蒸蒸日上。

由于高功机组对真空环境的需要,使得机组真空系统的安全性和消耗性变得极为重要。

如何保证机组真空的稳定性,当出现降低情况时怎样解决,文章通过对产生原因深度分析,提供解决手段,希望能为业内解决机组真空降低问题起到一定作用。

二机组真空降低原因分析在机组运行阶段,如果出现机组真空降低的情况,一般说明是机组凝汽器出现了问题,一直以来电厂经济运行管理的难点所在就是,当机组凝汽器出现真空降低的问题,如何能够及时有效的采取手段解决治理。

文章通过研究350 MW机组冷端系统有关参数,深度分析造成凝汽器真空低的真正原因。

2.1 汽侧积聚空气原因汽侧积聚空气主要是由凝结水过冷度引起的,同时也会导致机组真空系统密封性下降。

通过对冷端系统的实际运行数据进行比较,可以得到当机组凝结水过冷度升高时,真空系统的严密程度下降速度就会加快,会造成机组真空系统漏空气多。

一般来说为避免机组出现真空降低,在机组投入使用阶段,通常都会使用氦质谱检漏仪对机组的真空系统进行全面检测,而且在机组平时的停机期间也会进行多次长时间的凝汽器泡水实验,处理出现的漏点。

但是机组真空系统如果还会出现漏气的的现象,就要对机组的真空系统进行全面查验,根据凝汽器泡水的高度,电厂在检查时要着重检查12.6m以上的部位。

凝汽器真空低的原因及处理

凝汽器真空低的原因及处理

凝汽器真空低的原因及处理一、凝汽器真空下降的主要特征和危害:(1)排汽温度升高;(2)凝结水过冷度增加;(3)真空表指示降低;(4)凝汽器端差增大;(5)机组出现振动;(6)在调节汽门开度不变的情况下,汽轮机的负荷降低。

二、凝汽器真空下降的原因分析:引起汽轮机凝汽器真空下降的原因大致可以分为外因和内因两种:外因主要有循环水量中断或不足、循环水温升高、轴封供汽中断等;内因主要有凝汽器满水(或水位升高)、凝汽器结垢或腐蚀、凝汽器水侧泄漏、凝汽器真空系统不严密等。

1、循环水量中断或不足循环水中断循环水中断引起凝汽器真空急剧下降的主要特征是:真空表指示回零、凝汽器前循环水压力急剧下降。

循环水中断的原因可能是:循环水泵或其驱动电机故障,造成循环水泵跳闸,备用泵未联动;循环水泵出口蝶阀自关;循环水吸水口滤网堵塞,吸入水位过低;循环水泵轴封或吸水管不严密或破裂,使空气漏人泵内;凝汽器循环水进口或出口电动门误关等。

循环水量不足循环水量不足的主要特征是:真空逐步下降、循环水出口和人口温差增大。

(1)若此时凝汽器中流体阻力增大,表现为循环水进出口压差增大,循环水泵出口和凝汽器进口的循环水压均增高,可断定是凝汽器内管板堵塞。

(2)若此时凝汽器中流体阻力减小,表现为循环水进出口压差减小,循环水泵出口和凝汽器出口的循环水压均增高,可断定是凝汽器循环水出水管部分堵塞。

(3)循环水泵供水量减少,一般可从泵入口的吸入高度增大、真空表指针摆动、泵内有噪音和冲击声、出口压力不稳等现象进行判断。

2、循环水温升高我厂的循环水为开式水,受季节影响大,特别是夏季,循环水温升高,影响了凝汽器的换热效果。

当循环水进口温度升高时,其吸收热量就减少,蒸汽冷凝温度就越高,冷凝温度的升高可使排汽压力相应升高,降低蒸汽在汽轮机内部的焓降,使得凝汽器内真空下降。

循环水温越高,循环水从凝汽器中带走的热量越少,据测算,循环水温升高5℃,可使凝汽器真空降低1%左右。

凝汽器真空低的原因分析危害及采取的措施

凝汽器真空低的原因分析危害及采取的措施

凝汽器真空低的原因分析危害及采取的措施【摘要】凝汽器真空度对机组运行安全性和热经济性有很大影响,在机组运行中,凝汽器工作状态恶化将直接引起汽轮机热耗、汽耗增大和出力降低;另外,真空下降会引起汽轮机排汽缸温度升高、汽机轴承中心偏移,严重时还会引起汽轮机组振动。

【关键词】凝汽器真空度;热经济性0.前言本厂#5、#6机组为330MW亚临界、反动式、单轴、一次中间再热、双缸双排汽、抽汽凝汽式供热汽轮机组。

采用单背压、单壳体、对分双流程表面式凝汽器。

凝汽器其作用是使汽轮机排汽受冷却凝结成水,形成高度真空,使汽机内的蒸汽膨胀到低于大气压力从而多做功。

凝汽器真空度对机组运行安全性和热经济性有很大影响,在机组运行中,凝汽器工作状态恶化将直接引起汽轮机热耗、汽耗增大和出力降低;另外,真空下降会引起汽轮机排汽缸温度升高、汽机轴承中心偏移,严重时还会引起汽轮机组振动。

1.凝汽器真空低的原因分析1.1 真空系统空气渗漏空气通过两个渠道漏入凝汽器:一是由机组真空系统的不严密处漏入,二是随同蒸汽一起进入凝汽器。

由于锅炉给水经过多重除氧,所以由后一种渠道渗入的空气数量不多,约占从凝汽器抽空气总量的百分之几,抽出的空气主要是由机组负压状态部件的不严密处漏入。

除了凝汽器自身的严密性外,真空系统的气密性,包括了给水加热器、低压缸、汽轴封、向空排气气密性等也会影响到凝汽器的真空度管道的。

1.2 循环水系统凝汽器真空除了受空气渗漏的影响外,还与循环水流量、进水温度及传热效果等有关。

(1)冷却水进口温度。

在其它条件相同。

冷却倍率不变时,冷却水进口温度越低,排汽温度也越低,即凝汽器真空就越高。

(2)冷却水量。

当汽机负荷、冷却水温度不变时,增加冷却水量,冷却水温升必然减小。

冷却水温升的大小反映冷却水量情况,当其温差大于8℃~12℃时,应增加冷却水量,以增强换热效果,提高凝汽器真空。

(3)凝汽器端差δt的影响。

凝汽器压力下的饱和温度与凝汽器冷却水出口温度之差称为端差。

150MW机组运行中真空低的原因分析及采取的措施

150MW机组运行中真空低的原因分析及采取的措施
( 四 )凝 汽 器
( 1 ) 轴封供汽突然 中断或轴封供汽压力过低 。此时大量空气将漏人凝 汽器 , 造成真空下降。故障特征为 : 凝汽器端差增加 , 凝结水过冷度增 加, 转子因冷却而产生负差胀。( 2 ) 真空系统的管路破裂 , 如凝汽器铜管、 最后一级低加的铜管等发生部分破裂。主要故障特征为 : 凝汽器水位升
主要存在 以下几种泄漏。
将l 号机组负荷调整到 I O O M W,调整机组各个 系统参数达到运行稳 定状态 ,运行 3 0 m i n后记录轴封压力和真空。对轴封压力向下进行调整 , 每次调整 O . 0 1 MP a ,间隔时间为 3 0 m i n 。逐步下调轴封压力 ,直至轴封压
1 5 0 MW 机组运行中真空低的原 因分析及采取的措矸石热 电有限公 司 辽宁
阜新
1 2 3 0 0 0
【 摘 要 】某 电厂 1 5 0 M W 1 号供 热机组 , 自2 0 0 9 年9 月机 组大修后启动 ,就 出现凝 汽器真 空偏低 的情况 ,导致机组运行 的安全性和经济性降低 。分 析 了机组运行 中影响凝汽 器真 空的 因素 ,查找 了 造成机组真 空偏低 的原 因,有针对性地采取 了措施 ,保证 了机组的安全、经济运行 。 【 关键词 】凝 汽器 真 空轴封 压漏点查找 改造措施 中图分 类号 :T M6 2 1文献标识码 :A 文章编号 :1 0 0 9 — 4 0 6 7 ( 2 0 1 3 ) 1 2 — 2 3 4 一 O 1
二 、 原 因 分 析
凝汽器真空严 密性降低的主要表征为 :排汽温度升高 ,真空表指示 降低 ,凝汽器端差大 , 在调速汽门开度不变 的情况下 ,汽轮机负荷有所
降低 。在采用水环真空泵时,还会观察到抽 汽口冒汽量增大的现象 。
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真空低原因分析和处理措施
一、情况概述:
我发电公司机组近期真空不理想,在循环水温度33.5℃、负荷达到12MW时真空最低时-88Kpa。

较机组启动时真空有所下降。

参数对比:
二、检查分析
1、做三次真空严密性试验,结果分别为0.22 Kpa/min、0.20 Kpa/min、0.12 Kpa/min,机组真空严密性是良好和优秀。

2、循环水温度高,虽然近日环境温度下降,循环水温度也有所下降,但最低时仍高于33℃、高于设计值。

3、抽汽设备效率下降,或射水池温度高,达到45℃。

4、胶球清洗系统收球率低,胶球系统未能起到清洗作用。

三、处理措施
1、对可能对真空系统产生影响的管道、阀门的法兰用黄油涂抹。

2、对排汽缸人孔和顶部安全膜板的螺栓进行紧固,并用黄
油对结合面接缝处进行涂抹。

3、防止后汽封供汽量不足,试验提高轴封供汽压力,关小轴封加热汽进汽阀门,没有明显改变。

4胶球收球率低,怀疑凝汽器水侧有问题,用测温枪对凝汽器水侧端盖进行测温检查,测量结果如下表:
通过测量温度得出,凝汽器东侧循环水进口温度32.4,经过第一回程换热后温度为37.7(温升5.3℃);经过第二回程换热后温度为36摄氏度(温升为-1.7℃),经第二次换热后循环水温度没有升高,反而下降,分析为东侧循环水进出口间隔板不严密,有一部分水未经凝汽器管束直接进入凝汽器出口侧,导致凝汽器出口测温度下降;同时胶球清洗系统收球率下降,推测可能与凝汽器东侧隔板不严有部分水短路有关。

对比凝汽器西侧测量温度基本符合要求,但也不排除微量泄漏的可能。

9月1日停止#1循环水泵运行,对凝汽器东侧进行开盖检查,检查发现横隔板与凝汽器盖板、横隔板与凝汽器管板之间有缝隙缺少胶条,并有夹球现象。

将横隔板拉出,用隔板专用密封胶条进行填充处理后压紧。

盖板回装后。

对凝汽器西侧隔板进行检查处理。

处理后真空较处理前提高2 Kpa。

5、9月2日,对胶球系统进行胶球投入,收球率大幅提高,达到95%,较处理前收球率提高30%。

凝汽器端差降低3℃,真
空提高到-(93-94)Kpa。

四、处理结果:
经过以上措施处理,凝汽器真空有所提高,到9月6日,负荷12MW时,真空已经上升到-94Kpa左右,但尚未达到理想状态,我们对真空问题还在进一步处理。

发电公司生产部
2015/09/13。

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