真空低原因分析和处理措施
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真空低原因分析和处理措施
一、情况概述:
我发电公司机组近期真空不理想,在循环水温度33.5℃、负荷达到12MW时真空最低时-88Kpa。较机组启动时真空有所下降。
参数对比:
二、检查分析
1、做三次真空严密性试验,结果分别为0.22 Kpa/min、0.20 Kpa/min、0.12 Kpa/min,机组真空严密性是良好和优秀。
2、循环水温度高,虽然近日环境温度下降,循环水温度也有所下降,但最低时仍高于33℃、高于设计值。
3、抽汽设备效率下降,或射水池温度高,达到45℃。
4、胶球清洗系统收球率低,胶球系统未能起到清洗作用。
三、处理措施
1、对可能对真空系统产生影响的管道、阀门的法兰用黄油涂抹。
2、对排汽缸人孔和顶部安全膜板的螺栓进行紧固,并用黄
油对结合面接缝处进行涂抹。
3、防止后汽封供汽量不足,试验提高轴封供汽压力,关小轴封加热汽进汽阀门,没有明显改变。
4胶球收球率低,怀疑凝汽器水侧有问题,用测温枪对凝汽器水侧端盖进行测温检查,测量结果如下表:
通过测量温度得出,凝汽器东侧循环水进口温度32.4,经过第一回程换热后温度为37.7(温升5.3℃);经过第二回程换热后温度为36摄氏度(温升为-1.7℃),经第二次换热后循环水温度没有升高,反而下降,分析为东侧循环水进出口间隔板不严密,有一部分水未经凝汽器管束直接进入凝汽器出口侧,导致凝汽器出口测温度下降;同时胶球清洗系统收球率下降,推测可能与凝汽器东侧隔板不严有部分水短路有关。对比凝汽器西侧测量温度基本符合要求,但也不排除微量泄漏的可能。
9月1日停止#1循环水泵运行,对凝汽器东侧进行开盖检查,检查发现横隔板与凝汽器盖板、横隔板与凝汽器管板之间有缝隙缺少胶条,并有夹球现象。将横隔板拉出,用隔板专用密封胶条进行填充处理后压紧。盖板回装后。对凝汽器西侧隔板进行检查处理。处理后真空较处理前提高2 Kpa。
5、9月2日,对胶球系统进行胶球投入,收球率大幅提高,达到95%,较处理前收球率提高30%。凝汽器端差降低3℃,真
空提高到-(93-94)Kpa。
四、处理结果:
经过以上措施处理,凝汽器真空有所提高,到9月6日,负荷12MW时,真空已经上升到-94Kpa左右,但尚未达到理想状态,我们对真空问题还在进一步处理。
发电公司生产部
2015/09/13