2017.4.--国家重点研发计划项目9.1之课题3--聚酯高效柔性化制备关键技术(汇报).ppt
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
泵前注入系统
确保母粒在高温高压高粘度 熔体内快速匀化,实现单部 位短流程共混。
多孔注入高频动态球穴型混合器
实施效果 断裂强度:3.51cN/dtex,提高
0.3-0.6cN/dtex; 色泽均匀性(灰度)4-5级; 耐皂洗色牢度4-5级。
一、2016年完成情况
关键技术:熔体管道添加工程技术
动态混合器
动静组合添加系统
静态混合器
4节
6节
10节
共混仿真效果图
熔体: 低粘度(0.630dL/g) 高端羧基(36-38mol/t)
停留时间 分流数
实施前 30min 8.1×108
实施后 6min
变化值 -80%
实施效果
3.7×1019
+1011
强化剪切效果实现母粒、大分子、颗粒的工程均质化; 低粘度熔体利于熔体分散,抑制副反应,实现分子水平均匀化。
关键技术:高效低耗酯化工艺技术
酯化工艺优化 低温加压反应动力学
聚酯吨产品煤耗kg
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0 研发前
研发后
三釜流程酯化降耗效果
一、2016年完成情况
关键技术:泵前注入工程技术
剪切速率104s-1 ; 分散级数≥8级; 间隙0.1mm; 停留时间1min; 灵活性高。
一、2016年完成情况
关键技术:短纺程纺丝工程技术
低摩擦 导丝轮
负压纺丝动力学
无操作平台短流程纺丝技术
实现368dtex-550dtex均质高效生产,应力极差降低50%, 生头时间由120s降低到80s,断丝率降低28%,电耗由 1.58KW/t降低到1.27KW/t,整体能耗降低20%。
一、2016年完成情况
拉伸比R>50 双连续导通结构
3% 10%
炭黑添加量(%)
炭黑添加量低于3%
低添加导电丝
高添加导电丝
均匀分相双连续相纺丝技术; 制备低添加量抗静电、导电纤维。
一、2016年完成情况
关键技术:双头双排粗旦多孔纺技术
拉链式(W)纺丝箱体
加长环吹风筒 普通环吹风筒
Φ120mm大直径喷丝板
多孔粗旦长丝
管道柔性添加系统工艺优化; 加强研发基础: 新购1套管道在线添加系统、1套
监控系统和1个纺丝柔性实验纺丝 位; 采购母粒试验机1台; 规划年产1千吨、1万吨和3万吨柔 性聚酯及纺丝试验平台; 新增WINGS FDY实验机;新增iBOX 实验机;新增ORCA试验机; 申报发明专利2项; 申报3个协会标准。
聚酯纤维多重协同改性技术
聚酯纺丝柔性化加工技术及关键 装备的研究
一、2016年完成情况
课题承担单位简介
产能:聚酯长丝生产能力连续15年高速增长。 现产能270万吨,全球聚酯长丝行业排名第二。
装备:99%以上国际先进装备,2016年获浙江省重点企业 研究院建设立项。
集团办公楼
生产车间一角
一、2016年完成情况
• 10月底前完成年产1千吨、1万吨和年产3万吨两套 柔性聚酯纤维试验平台的设计,12月底前完成测 试中心建设。完善项目研发基础。
• 完善纤维测试中心和产品展示中心; • 申报申请或授权发明专利1项,检测方法及产品标
准 1项。 • 2017.12月课题承担单位组织各参与单位提交年度
技术进展总结报告。
关键技术:智能化管理工程技术
自动化包装系统
智能化管理系统
自动落筒和自动包装单套产能提高到870t/d;减少人员300 人,产品不良率有2%下降至1%。
一、2016年度工作完成情况
完成情况与考核指标对照表
16年任务 考核 指标
完成情况
课题3 课题3的 / 关键技术 形成以课 题1为理 论基础, 结合实际 生产技术 进一步优 化课题1 的工艺参 数
一、2016年度工作完成情况
经费使用情况
二、不足
课题负责人组织领导能力有待提升; 课题参与单位的热情不足; 与各课题参与单位间合作深度不够、沟通不足; 课题经费使用的管理力度有待提升;
三、2017年工作计划
• 7月底前功能母粒研制加工设备投入试运行,形成 微量添加核心配方技术研发能力;
关键技术:FDY无油和微油牵伸技术
微油上油器
微油牵伸示意图
丝束在热辊上温度变化
避免无油牵伸齐聚物结焦,常规牵伸低浓度油剂水分蒸 发能耗大,热辊上停留时间长;微油牵伸能耗降低30%, 油耗由8.9kg/t降低到7.9kg/t;开发83D/36f纤维染色M率由 95%提高到99.2%。
一、2016年完成情况
感谢各位专家的指导!
开发300D/384f, 300D/576f等多孔粗旦长丝产品; 纤维条干 不匀度由1.3%降低到0.61%; 单位能耗降低60%,实现挤出 与卷绕的平衡,提升卷绕利用率。
一、2016年完成情况
关键技术:单板双头细旦纺丝技术
单独计量、强制分流、高压自密封联体组件
中心挡板技术
漏浆率由30%降低到1%,实现单板双头 纺丝,开发75D/72f等细旦聚酯长丝,解决 生产细旦多孔聚酯长丝低规格产生的效率低 的难题。 线密度变异系数从1.5%降低到0.8%,条 干不匀率由2.0%降低到0.8%。
课题分解
课题名称 参与单位
新凤鸣集团
课题3:聚
酯高效柔 性化制备
荣盛石化
关键技术 江苏盛虹
徐州斯尔克
东华大学
主要任务 研究微量改性、在线添加技术、 纺丝组件模块化及互换技术,聚 酯纤维多重协同改性技术,建立 聚酯柔性化制备仿真模拟及生产 示范线 聚酯多点多元在线添加与均匀分 散技术
聚酯聚合柔性化技术
一、2016年完成情况
Байду номын сангаас关键技术:新型混纤仿毛纤维制备
改性POY纤维 改性FDY纤维
网络格压力控制
热辊速度 温度调控
卷绕张力 控制
混纤速度3000m/min效率高,沸水收 缩率为55±7%,网络度30±12个/m。
一、2016年完成情况
关键技术:双连续相纺丝技术
电导率(S/cm)
弱相容高剪切 流动母粒 喷丝孔L/D>6.0
国家重点研发计划项目9.1之课题3
聚酯高效柔性化制备关键技术
新凤鸣集团股份有限公司
承担单位: 荣盛石化股份有限公司
江苏盛虹科技股份有限公司 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 东华大学
二〇一七年四月
汇报内容
一、2016年完成情况 二、存在不足 三、2017年工作计划
汇报内容
一、2016年完成情况
一、2016年完成情况