双子表面活性剂降压增注技术 PPT

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解除近井污染堵塞
双子表面活性剂选型

双子表活剂

史更104
界面张力
润湿性
配方设计

耐温、耐盐等

配伍性研



注入流程


设备简单、施工方便!



线

注 液 颧百度文库
注 入 管 线






Oilfield 2011年6月18日,进行了双子表活性剂降压增注施工
•作业后效果显著
低渗油藏史更104井,施工前日注水量7m3,油压28.6MPa, 措施效果:
双子表面活性剂降压增注技术
报告内容
1
表活剂降压增注概述
2 双子的降压增注机理
3 降压增注技术现场应用
4 降压增注技术推广前景
1 表活剂降压增注技术概述
低渗透油田产量 方式: 注水开采
注水启动压力高,渗流阻力大
水注井能量扩散慢,注水压力不断上 升
吸水能力差,且吸水能力不断下降
近年来开展了解除堵塞为主的配套技术攻关,初步形成了低渗 透油藏注水井系列增注技术
注水井增注措施
压裂
酸化解堵
化学解堵 表活剂增注
地层造缝,效果好
效果好,成本低
效果好成本低 效果好,成本低
处理半径小,只能处理近井地带
不仅处理近井地带堵塞 还能预防地层堵塞并提高洗油效率
为低渗透油田找到了一种新的增注方法
Ⅱ 降压增注技术原理
1.抑制粘土膨胀
小油 滴
2.降低界面张力
3.解除贾敏效应 4.改变润湿性
大家学习辛苦了,还是要坚持
继续保持安静
典型井例——史更104井降压增注实验
史更104井基本数据
史更104井油层数据
措施前注水情况
史更104井前期注水情况
作业井史分析及欠注原因分析
05年7月30日检管增注 泵压30 MPa油压35MPa日注50m3
1月后,压力不变,日注17m3
05年12月27日换井口后开井 泵压30 MPa油压35MPa日注15 m3
日注量: 30m3上升为87m3,注水量增加了57m3 ,提高了3倍注水量, 取得显著增注效果。目前注水压力11.5MPa, 日注水量上升为95m3。
13个月持续有效,累计注水量31000m3 ,双子表活剂体系增注后效果十 分显著!
•作业后效果显著
三口井的有效期分别为14个月、 8个月和13个月,累计注水量分别为 40598 m3、 16000 m3和31000 m3,效果十分显著!
3、区块特点——临盘夏502
史深100
油藏埋深3400多米 平均孔隙度13.7% 平均渗透率4.2毫达西 埋藏深、高压、低渗、 边水不活跃的岩性油藏
夏502块为油田典型的低孔、特低渗的欠注区块!
F4
平均渗透率13.3毫达西
梁11 断层
F1
F5
史深100
埋藏深、高压、低渗、 边水不活跃的岩性油藏
史深100地区水井现状表
史深100地区水井总井38口,水井开井35口,日配注总量1205m3/d, 日实注790m3/d,平均单井日注22.5m3/d,层段合格率60%。欠注井14口, 欠注水量336m3/d。
09年9月30日酸化增注
泵压29.5 MPa油压29.5MPa日注40m3 4天后,泵压、油压没降、 日注下降到17m3
泵压油压微变下、日注一直在10m3左右
酸化作业:
降压效果明显 压力上升快 注入量下降快 有效期短
对该井最有效的措施
对岩石表面进行处理
双子表 活剂增注
疏通地层,恢复油井供液能 力,实现该井的正常注水 。
油压:28.6MPa下降为21MPa,继续下降4天后为19.5MPa,前后压力下降了 9.1MPa,降压率为31.8%,
日注水量: 7m3上升为40m3,注水量增加了33m3 ,提高了5倍注水量!取得显 著增注效史果更。104井注入曲线2011-6-1至2011-11-23
双子表活剂体系注入后注入压力明显下降,注水量显著增加,9个多月持续有效,累计注水量 8,442m3 。
持续至2006年4月15日 检管增注上作
检管增注作业:
降压效果差 有效期短、 注入量不断下降
史更104井
2005年至今 3次检管增注作业
2次酸化 措施效果不明显 欠注问题一直没有
有效解决
2007年5月31日酸化增注 泵压30 MPa油压4MPa日注39 m3,20天内 泵压不变,油压上升为30MPa日注33 m3
Ⅲ 降压增注技术应用
史深100——史更104井
现场典型区块、井例
营8——DXY12-X244 夏502——JDXI504-1 辛68——DXX68-110 面14——M14-6-X103
1、区块特点——现河史深100
河91 断层
油藏埋深3150-3450m
河10 断层
F3
F2
平均孔隙度18.5%
➢降低残余油饱和度
➢降低毛管力
➢提高水相渗透率
➢减小边界层,降低渗流阻 力
改善油、水渗流特性,减小渗流阻力,并配套酸化等工艺措 施,实现降压增注的目的。
双子表面活性剂特点
耐高温
良好的水溶性
抗盐
双子 优势
优异的润湿改变性能
耐酸
良好的界面性能
双子表面活性剂:一种性能优异的表面活性剂,能够解决水井 注入压力高、欠注严重的问题。
施工目的
提高基质渗透率
B
清洗近井地带污 A
染物
双子
C 清除近井地带残
余油
提高水相渗透率 E
D 改变油层润湿性
双子表活剂的现场应用
•作业后效果显著
营12-X244井注入曲线2011-8-1至2012-3-12
•作业后效果显著
措施前:油压18 MPa,日注30m3 措施后:
油压: 18 MPa下降为9 MPa,日注量上升为82m3,注水后压力持续 下降,11天后降为6 MPa,压力下降了12 MPa,降压率为66.7%。
典型井例—— DXY12X244降压增注实验
表1 DXY12X244井基本数据
表2 DXY12X244井油层数据
Oilfield
措施前注水情况
3、前期注水情况
该井2011年2月14日酸化转注,初期油压13.1MPa。日注50m3。一周后 注水量下降为0m3。后上增压泵18MPa日注30m3左右。
2、区块特点——东辛营8
工作区块
营6-22
营2 营12-23
营12-121
封闭断块
含油层系为沙二段 油藏埋深2045-2680m 细粒岩屑长石砂岩为主 储层为中高渗透率 具有油稠、粘土含量高的特点
营8地区水井现状表
营8块开39口水井,其中13口欠注,占33.3%,欠注问题突出! 单井增注施工:DXY12-X244、DXY12-X254和DXY12-X259,3井组。
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