热网循环泵改造-刘泽源

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循环泵电机双速改造理论与应用

循环泵电机双速改造理论与应用

机组配 置汽 轮机 为东方 汽轮机 有限公 司制 个冷却水塔水位 差过大 的不安 全因素 , 因此 高速档 低速档 造 C 3 0 0 / 2 3 5 一 t 6 . 7  ̄ . 3 5  ̄ 3 7 / 5 3 7型 , 凝 汽器 的 目前 所采用 的循 环水 系统运行 方式 主要 为 极数 1 2 1 4 冷却水采 用 自然通风冷却 塔循环供水 系统 , 台机组 所对应的两 台循 环水泵 , 单泵运 行 额定功率 1 6 0 0 K W 1 1 7 5 K W 单 两 台机组 共配 置两座 自然 通风冷却 塔对 应 或双泵运 行两种 ;由现 场调整经验可 知 , 额定电压 6 0 0 0 V 6 0 0 0 V 四台循环水泵 。设备规范如表 1 、 表2 所示 。 泵 运行 视情 况不 同可维 持 机组 负荷 在 额定电流 2 0 9 . 2 A l 5 3 . 6 A 临电地处河套平原腹地, 该地区属中温 1 8 0 M W- 2 5 0 M W 间, 可见若维持凝汽器真空 带 大陆性季风气候 , 四季分 明 , 冬寒 长 , 夏热 度再 启动另一台备用泵形 成双泵运行 方式 , 额定转速 5 0 0 r / m i n 4 2 9 r / m i n 短, 光照时数长 , 昼夜温 差大 , 无 霜期 9 6 - 1 3 6 能耗 浪费很 大。 I 1 ] 2改造方案 循环水温度在冬季和夜 间降低 明显 。 如能 根据季 节和气 象条 件 的改变来 变更 电机 的 方案简介 转速 , 则调 节了循 环水 量 , 从而 达到 节能 的 近年 来 , 随着 科技 进步 , 可行 的笼型 异 目的。 步 电动机调速方 法很多 , 但用一套 定子绕组 表 1循环水泵设备参数 仅改变其接线方式,不再配置其它设备 , 即 可达 到两种 速度 , 在改造 费用 、 维护保养 、 运 参 数名称 数值 型号 YK S L 1 6 0 0 - 1 2立式混流泵 行可靠等方 面均具有不可 比拟的优势 , 适 合 临 电循环水泵实 际运行工况要求 。 转速 4 9 5 r / m i n 高速档端子接线 笼 型异步 电动机 单绕组 双速 改造方 法 低速档端子接 线 出水管中心线 标高 - 2 . 8 m 图 1不同极数接 线方式端子 图 通 常有反相法 和换相法两 种。 电动机层标高 ±0 . 0 0 m 本次改造 即采用换 相变极法 , 在改 造设 正常水位 - 0 . 8 m 日期 循 环水 系统 方式 日平 均 运行 电机 电流 平 运行最低水位 _ 2 _ 8 m 计 时以高转速档为基本 极 , 进行对称轴 线优 时间 ( h ) 均值 ( A ) 2 0 0 8 . 8 . I - 单泵高速 1 0 1 2 8 制造厂家 长沙天鹅 工业泵有限公司 化 得到低 转速 档的单 绕组 以满足 双速 的要 2 0 0 8 8 . 3 1 双 泵 高速 1 4 1 3 8 / 1 3 8 长 沙 工业泵总厂 求。在电机绕组双速改造同时, 在机壳适当 2 0 o 8 9 l 一 单泵 低速 l 3 9 3 表 2循 环水泵配套电机 设备参数 部位 , 设 置双 速切换 的 出线箱 , 分 别为 两种 2 0 0 8 双泵 : 一赍高速 1 0 . 1 5 l l 1 3 3 / 9 6 台低速 不同极数 的接线 连接 方式 , 切换 时只需改变 2 参数名称 数值 0 0 8 l O 1 6 - - 单泵 低 速 2 3 9 3 接线端子上的连接片即可。 2 0 0 9 飙泵 : _ 一 台高 速 型号 Y K S L 1 6 0 0 — 1 2 / 1 7 3 0 一 l 4 . 1 5 l 1 3 3 / 9 6 台低 速 本 方案 拟分别 对每 台机组 对应 的其 中 单泵 低速 1 3 9 3 额定频率 5 O H Z 2 0 0 9 4 l 6 — 台循环水泵进 行双速改造 , 整个 改造过程 2 0 0 9 5 3 0 双泵 : 一 台高 速 l 1 1 3 3 / 9 6 额定 功率 1 6 0 0 K W 台低 速 仅针对 电机 的定 子绕线进行 , 原 电气系统接 2 0 0 9 . 6 . 1 — 单 泵高 速 1 0 1 2 8 功率因数 0 . 8 4 线及机械连接均未做变动 。 2 0 0 9 . 7 . 3 1 双 泵高 速 1 4 1 3 8 / 1 3 8 定 子 电压 6 K V 2 0 0 8 年4 月 ,临电利用机组大修机会 , 说明: 1 、 表 中数据 为此期 间单 台机 组运 额定电流 1 8 7 A 分别 对 # l 循 环水泵 、 # 3 循 环水泵 实施 了换 行数据 , 不特指 # 1 或# 2 机组 ; 2 、 6 — 8 月份 运 相变极法双速改造 。 转速 4 9 4 r / m i n 行方式为双泵 高速 与改造前 同, 故数 据未列 3效果分析 相数 3 相 出; 3 、 2 0 o 8 . 1 0 . 1 6 — 2 0 0 9 . 4 . 1 5为采 暖期 。机 组 3 . 1循环泵电机改造前 、后技术参 数对 接线方式 Y

永磁调速节能技术在大功率循环水泵上的应用

永磁调速节能技术在大功率循环水泵上的应用
1 系统概况
胜利发电厂热网系统负责胜利油田基地的集中 供暖,热网系统采暖介质为热水,由循环水泵将加热 到 130℃ 的热水经一级管网送至基地中心区域,在 二级换热站完成低温水与高温水的换热,为各区域 内建筑物供暖。热水由 130℃ 降至 65℃ 后返回胜利 发电厂热网首站,将 做 完 功 的 65℃ 的 回 水 加 热 至 130℃ 的高温热水并送至二级换热站。循环水系统 的示意图如图 1 所示,采用母管制循环水系统,由 7 台功率为 1 000 kW 和 2 台功率为 1 250 kW 的循环 水泵组成,经 5 台加热器加热后的热水经一级管网 送至各二级换热站。
图 4 5 号循环水泵改造现场
3. 1 永磁调速循环水泵运行测试数据 表 1 为永磁调速系统在调节电动执行器的行程
时的试验数据,可以看出通过调节筒形导体转子和 永磁转子之间的啮合面积( 即电动执行器的行程) , 可以改变循环水泵负载侧的转速,实现速度的调节。 随着执行器行程的增加,输出转速增加,水泵的供水 流量增加,电机消耗的电流和功率也随之增加。由 于永磁调速系统是依靠调节水泵的转速调节供水流 量,而不是依靠调节水泵出口门开度,所以当流量增 加时,水泵出口和供水口之间的压力差变化较小,也 就是说在运行过程中节流损失大大降低,从而达到 节能的目的。永磁调速器调节特性曲线如图 5 所 示,可以看出永磁调速器的调节特性线性度很好,能 满足现场生产的控制需求。 ·180·
图 5 永磁调速调节特性曲线
3. 2 永磁调速节能效果对比试验 为比较永磁调速与变频调速和节流调节三种方
式的节能效果,分别对永磁调速 5 号泵、变频调速 2 号泵、工频节流调节式 3 号泵在不同供水流量下的 试验数据进行对比,试验数据分别如表 2、3、4 所示。

热力站循环水泵替换改造方案

热力站循环水泵替换改造方案

热力站循环水泵替换节能改造方案格兰富水泵(上海)有限公司目录1前言2现有系统情况3现场测试3-1测试方法3-2测试工具及分析软件3-3测试过程3-4测试结果4测试结果分析5建议方案和原有系统能耗比较6建议方案水泵特点7结论及建议1前言本次经与业主协商达成一致意见,我方格兰富公司利用专业的设备对换热站的二次侧循环泵进行运行工况检测,并用专业的分析软件对测试结果进行水泵运行工况的能耗分析,给贵方提出最佳的解决方法和节能改造方案,以供贵方参考。

注:本报告数据根据现场测试完成,而且涉及到的水泵为卧式端吸泵。

2现有换热站系统情况本换热站共有三个换热系统,分别为地暖区、高压区和低压区。

其中地暖区为两台循环泵并联,变频运行;高压区和低压区均为一台循环泵变频运行。

原系统情况如下运行部门反映:当前运行工况可以满足用户需求,但每采暖季的能耗明显偏高,希望能够通过本次审计找出原因,并提出有效降低能耗的方案。

3现场水泵测试3-1测试目的通过专业检测设备检测,得出现有板换二次侧的实际工况如流量、扬程、输入功率等,通过水泵实际工作参数重新选择更适用的水泵,通过比较新旧水泵效率及输入功率,得出改造后是否节能及节能率。

3-2测试方法1)流量Q:采用便携式超声波流量计测量。

将探头安装在水泵出口主管道上,测量时探头紧贴管壁安装。

2)扬程H:将压力传感器安装在水泵进出口管道上的压力表口上,测量进出口压力值进行相减得水泵扬程。

3)输入功率P1:通过在水泵进线或配电柜内同时测量水泵对应的电流和电压,并自动检测功率因数cos φ,功率仪自动计算出输入功率,原理如下:P 1=ϕcos 3⨯⨯⨯I U 。

4) 水泵效率η:通过实际测得的以上三项数据可以计算出水泵实际的效率:1367P HQ ⨯⨯=η3-3 测试工具及分析软件测试工具主要包括:功耗仪、超声波流量计、压力变送器、数据记录仪;功耗仪根据电压探头、电流互感器信号反馈计算水泵能耗;超声波流量计根据安装在流体管路外的探头信号反馈进行数据分析计算;数据记录仪将功耗仪、超声波流量计、压力变送器所测数据进行逐时连续记录,可连续测试记录24-48小时甚至更长时间内的系统负荷变化数据。

热网循环泵机封水优化改造

热网循环泵机封水优化改造

热网循环泵机封水优化改造摘要:热网循环泵为长沙天鹅泵业有限公司生产,型号为600S(sr)153,中间带液力偶合器的单级双吸中开热水离心泵,流量为3500 m³/h,扬程为153米,密封形式为机械密封。

厂外热网投运前期水质不合格,水中固体颗粒物较多,利用凝补水箱除盐水通过增压泵提升压力后向热网循环泵机械密封提供冷却水。

厂外热网水质合格后,使用自密封冷却水,延长热网机封运行寿命,保证设备经济运行,降低机组除盐水消耗量。

关键词:机械密封、热网、水泵Abstract: The circulating pump of heat supply network is producedby Changsha Swan Pump Industry Co., Ltd., the model is 600s (SR) 153, the single-stage double suction middle open hot water centrifugal pump with hydraulic coupling in the middle, the flow rate is 3500 m3 / h,the lift is 153 m, and the sealing form is mechanical seal. The water quality of the heat supply network outside the plant is not up to standard in the early stage of operation, and there are many solid particles in the water. The desalted water from the condensate make-up tank is used to raise the pressure through the booster pump to provide cooling water to the mechanical seal of the circulating pump of theheat supply network. After the water quality of the heat supplynetwork outside the plant is qualified, the self sealing cooling water is used to extend the service life of the mechanical seal of the heat supply network, ensure the economic operation of the equipment and reduce the consumption of the unit's desalted water.Key words: Mechanical seal、heat supply network、water pump一、概况张家口热电公司热网循环泵为长沙天鹅泵业有限公司生产,型号为600S(sr)153,中间带液力偶合器的单级双吸中开热水离心泵,流量为3500 m³/h,扬程为153米,密封形式为机械密封。

基于某电厂循环水余热利用技术改造项目的优化设计

基于某电厂循环水余热利用技术改造项目的优化设计

基于某电厂循环水余热利用技术改造项目的优化设计发表时间:2016-04-27T10:48:45.840Z 来源:《电力设备》2015年第12期供稿作者:王艳红1 朱迎新2[导读] (中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司发电工程事业部北京 100120) 该循环水余热利用工程项目,属于某电厂的技术改造项目,利用现有的热网循环水系统以及热网抽汽系统,通过新增5×30MW等级吸收式热泵机组,回收热电冷联供700MW级燃气-蒸汽联合循环电站机组循环水的低品质热量,用于对外供热,同时减少污染物的排放。

(中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司发电工程事业部北京 100120)摘要:该循环水余热利用工程项目,属于某电厂的技术改造项目,利用现有的热网循环水系统以及热网抽汽系统,通过新增5×30MW等级吸收式热泵机组,回收热电冷联供700MW级燃气-蒸汽联合循环电站机组循环水的低品质热量,用于对外供热,同时减少污染物的排放。

通过系统优化、管道布置优化以及支吊架优化等方式对实际项目进行改造设计,对节能减排、提高经济效益、改善生态环境具有重要的社会意义。

关键词:吸收式热泵;循环水;余热利用;技术改造Key words: absorption heat pump; circulating water; waste heat recovery ; technological updating引言在电力、冶金、化工、纺织、采油、制药等行业的工艺生产过程中,一般会产生大量的废热( 废蒸汽、废热水等) ,若不加以利用,不仅造成能源浪费,而且容易对环境产生污染。

在众多的节能技术中,利用吸收式热泵回收电厂循环水余热越来越受到重视。

吸收式热泵以蒸汽和溴化锂溶液作为工质,对环境没有污染,不破坏大气臭氧层,而且具有高效节能的特点[1],尤为引人注目。

但受技术的限制,热泵技术回收电厂循环水余热当前主要应用于小容量的热电机组,截至目前国内仍然鲜有在热电冷联供工程700MW级燃气-蒸汽联合循环电站大容量机组中余热利用的实例。

关于热网循环泵修改方案的报告

关于热网循环泵修改方案的报告

关于热网循环泵优化方案的报告近期到国电酒泉热电调研得知国电酒泉热电原设计安装的电动机功率为1000kW,流量为2050~2500T/H的电动热网循环泵四台,经过3个供热季的运行经历,经过经济性分析,实际运行可靠性论证得出,综合厂用电率高,经济性较低,后经调研后增加一台流量为6150T/H的汽动热网循环泵,冬季最冷时间运行一台汽动热网循环泵和一台电动热网循环泵就能满足供热需求。

与国电酒泉热电技术人员交流,汽动热网循环泵运行稳定,技术成熟,系统布局简单,使用青岛华捷透平动力有限公司2级汽轮机,热网循环泵泵采用南方泵业股份有限公司生产的单级双吸中开离心泵。

因此建议我公司热网循环泵也采用小汽轮机驱动,运行经济性好。

附件:关于热电厂热网首站汽动循环泵更型改造的经济性分析一、原设计方案热网循环水泵选择根据武威热电有限责任公司对城区供热循环水量的需求,中南电力设计院设计选用4台循环水泵,配液力耦合器进行调速,并联运行,运行方式为4台运行,电源取自厂区6kV母线。

循环水泵采用液力耦合器调速,可使循环水泵随城市供热负荷的不断变化进行流量和扬程的调整,以达到最佳运行工况,最大限度地节能。

热网循环水泵参数如下:热网循环水泵: 4台(全厂、液力耦合器调速)型 式: 卧式流 量: 2700m3/h扬 程: 88mH2O转 速: 1490r/min电动机: 1120kW,1495r/min,6kV2、 修改方案(一):采用一台小汽轮机驱动循环泵一台,即一台汽动热网循环泵;采用高压变频电机驱动一台;另配套一台热网循环泵用采用液力耦合器调速驱动,作为应急状态下备用。

预计增加投资480万元。

2 有关参数2.1原配置热网循环泵:流量:2700m3/h 扬程:88m 转速:1495r/min电机功率:1120KW 电流:124.8A 电压:6000V2.2 改造后采用的热网循环泵两台电动循环泵的参数:循环泵流量:2700m3/h 扬程:88m 转速:2900 r/min电动机功率:1120kw 电压:6000V背压小汽轮机: 功率:N=1600 kw,进汽参数:压力0.38MPa,温度234.6℃MPa配置的给水泵:流量6150m3/h,扬程:88m 转速:2900 r/min3、 修改方案(二):采用2台小汽轮机驱动热网循环泵2台,即2台汽动热网循环泵;采用高压变频电机或液力耦合器调速驱动一台;作为应急状态下备用。

300 MW供热发电机组热网循环水泵的变频节能改造

300 MW供热发电机组热网循环水泵的变频节能改造

第 2期
马岩 昕 : 3 0 0MW 供 热发 电机 组热 网循 环水 泵 的 变频 节 能改造
・ 3 7・
困口 篓 銮
供水 l 北线 泵房 广__
南 线
切换 排汽 排汽
切换 排汽 排汽
)切换

井O 1 井O 1 井0 2 井0 2 井0 3 井0 4 / 井0 3 量
内, 冷却水吸收了在汽轮机内做完功的蒸汽的汽化
潜汽 , 使 其 凝结 成 水后 , 再 返 回到冷却 水 塔循 环
使用。 循 环 水 泵是 保 证凝 汽 式 汽 轮机 安 全 、 经 济运 行 的重要部件 , 其运行工况的优劣直接影响着发电厂 的安 全发 电和 经 济效 益 。 因此 , 保 持 循 环 水 泵在 最
/ j: 降温池回水管
回水 阀
屹立 塔
/ 40 0 0
门井 ・
水 阀 门井
/ 40 0 0t \ n
南侧 阀门 井 消防水泵房
北侧 阀 门 井

清污机

L去 渣 浆 池
1 机 组 ( 3 0 0M W)
4 采取的措施及方法
( 1 ) 供 热 开始 初期 ( 本 年度 的 1 O月 1 5 日至 1 1
塔( 蒸发一部分 ) 。
凝汽器型号为 N一 1 7 0 0 0— 8 , 单壳体 , 对分双流 程、 表面式; 冷却面积为 1 7 0 0 0 m , 其上部与汽机排 汽缸采用柔性连接( 弹性补偿节) 。 胶球清洗系统 的主要设备包括收球 网、 胶球循 环泵 、 装球 室 、 分汇器 、 喷球 器及 手 动球 阀 。
方式。
1 循 环水 系统的组成

太原市热力集团有限责任公司_企业报告(业主版)

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太原市热力实业有 限公司
涂聚乙烯...
太原市集中供热工程太忻一体化
经济区集中供热工程、配合太忻 一体化经济区道路建设同步敷设 供热管网工程所需硬质聚氨酯喷
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太原市集中供热工程 2022 年阳
曲热源厂及长输供热管网、城西 及东峰燃气调峰热源厂、联网扩 容改造工程(二期)、中水工程、
一、采购需求
1.1 总体指标
近 1 年(2022-03~2023-02):
项目数(个)
195
同比增长:-11.0%
项目总金额(万元)
(不含费率与未公示金额)
¥295945.34
同比增长:31.3%
平均金额(万元)
¥1730.67
同比增长:42.1%
平均节支率
7.5%
同比增长:78.6%
*平均节支率是指,项目节支金额与预算金额的比值的平均值。(节支金额=项目预算金额-中标金额)
1.1 总体指标 ...........................................................................................................................1 1.2 需求趋势 ...........................................................................................................................1 1.3 项目规模 ...........................................................................................................................2 1.4 行业分布 ...........................................................................................................................3 二、采购效率 .................................................................................................................................8 2.1 节支率分析 .......................................................................................................................8 2.2 项目节支率列表 ................................................................................................................9 三、采购供应商 ...........................................................................................................................10 3.1 主要供应商分析 ..............................................................................................................10 3.2 主要供应商项目 ..............................................................................................................11 四、采购代理机构........................................................................................................................15 4.1 主要代理机构分析 ..........................................................................................................15 4.2 主要代理机构项目 ..........................................................................................................16 五、信用风险 ...............................................................................................................................20 附录 .............................................................................................................................................24

供热换热站及热力二次网节能改造浅析

供热换热站及热力二次网节能改造浅析

文章编号:1009 ̄6825(2020)04 ̄0143 ̄02供热换热站及热力二次网节能改造浅析收稿日期:2019 ̄12 ̄14㊀作者简介:王国伟(1980 ̄)ꎬ男ꎬ工程师王国伟(太原市市政工程设计研究院ꎬ山西太原㊀030002)摘㊀要:以某热力站及热力二次网节能改造工程为背景ꎬ以解决用户冷热不均和降低能耗为目的ꎬ主要采取更换高效循环泵和二网平衡节能措施ꎬ不仅解决了用户冷热不均的问题ꎬ而且有效的降低了能耗ꎮ节能改造后节电率57.23%ꎬ节热率12.57%ꎬ节能效果显著ꎮ关键词:供热ꎬ循环泵ꎬ供热调节ꎬ节能中图分类号:TU201.5文献标识码:A1㊀概述截止到2018年年末ꎬ全国城市集中供热面积达87.8亿m2ꎬ管道长度达37.11万km[1]ꎮ集中供热面积越来越大ꎬ其供热运行能耗也越来越受到行业的重视ꎬ电耗和热耗都是热力站主要能耗指标ꎬ导致能耗过大的原因一:循环泵工作点远离水泵高效区ꎬ循环泵在低效率下工作ꎬ导致电耗过高[2]ꎬ故选择适应管路特性曲线的循环泵是节能的关键ꎮ原因二: 大流量ꎬ小温差运行 ꎬ水力不平衡是造成 大流量ꎬ小温差运行 的主因ꎬ故解决水力平衡是根本[3]ꎮ根据以上分析可知ꎬ选择合适的循环泵和解决管网的水力平衡是节能改造的根本ꎬ以下为某换热站的节能改造案例分析ꎮ2㊀项目概况某热力站承担某小区A号楼~F号楼居民楼的供暖ꎬ设计总供热面积为26.4万m2ꎮ小区6栋楼均为25层的高层建筑ꎬ采用地板辐射的方式供暖ꎬ分为地暖低区和地暖高区ꎬ地暖低区设计供热面积为14.8万m2ꎬ实际供热面积为12.12万m2ꎬ设计供回水温度为50ħ/40ħꎻ地暖高区为11.6万m2ꎬ实际供热面积为11.25万m2ꎬ设计供回水温度为50ħ/40ħꎮ该站2012年建成投运后ꎬ出现了用户冷热不均以及耗电量过大的问题ꎮ据统计ꎬ2014年2月16日~2014年2月22日7d时间ꎬ系统周耗电量达到20306kW hꎬ水泵整个采暖季恒定频率运行ꎬ一个采暖季的耗电量高达438029kW hꎬ按照电价0.66元/(kW h)计算ꎬ一个采暖季电费就要28.9万元ꎬ大大增加了供热企业的成本ꎮ节能改造降低运行成本ꎬ彻底解决用户冷热不均的问题迫在眉睫ꎮ3㊀运行现状基于上述情况ꎬ对换热站的现状及运行情况进行了调查了解ꎮ3.1㊀循环水泵改造前配置换热站主要用电设备是循环水泵和补水泵ꎬ补水泵耗电量相比循环水泵耗电量可以忽略不计ꎬ因此ꎬ首先了解循环水泵改造前的配置情况ꎮ地暖低区3台循环水泵(2用1备)主要参数:额定流量500m3/hꎬ额定扬程44mH2Oꎬ额定功率90kWꎮ地暖高区2台循环水泵(1用1备)主要参数:额定流量600m3/hꎬ额定扬程38mH2Oꎬ额定功率90kWꎮ3.2㊀循环水泵运行工况地暖低区和地暖高区系统实际运行参数如表1所示ꎬ地暖低区及地暖高区的循环水泵均采用变频调节ꎮ地暖低区所配置的3台循环泵(2用1备)ꎬ2台运行ꎬ频率为36Hzꎬ实测扬程为21mH2Oꎬ单台泵流量421m3/hꎬ按照额定参数36Hz时ꎬ理论流量360m3/hꎬ额定扬程22.8mH2Oꎬ额定功率34.67kWꎻ地暖高区配置的2台循环泵(1用1备)全部运转(为弥补管网水力不平衡带来的冷热不均ꎬ启动两台泵ꎬ大流量小温差运行)ꎬ运行频率为38Hzꎬ实测扬程为24mH2Oꎬ单台泵流量135m3/hꎬ按照额定参数38Hz时ꎬ理论流量456m3/hꎬ额定扬程21.9mH2Oꎬ额定功率21.6kWꎮ表1㊀地暖低区和地暖高区系统运行参数系统一网流量m3/h二网流量m3/h一次网温差ħ二次网温差ħ热负荷kW热指标W/m2地暖低区59.4842503.71345328.33地暖高区37.6270506.97218619.42㊀㊀表1为换热站的监测数据:地暖低区和地暖高区的一次网流量㊁一次网供回水温差及二次网供回水温差ꎮ根据监测数据ꎬ可计算得到二次网流量㊁系统热负荷以及面积热指标ꎮ1)地暖低区的二次网流量842t/hꎬ单台泵流量约421t/hꎬ效率约75.3%ꎻ但是水泵的扬程偏小ꎬ和地暖低区实际供回水压差21m不符ꎮ而且从表1运行数据也能看出ꎬ地暖低区二次网供回水温差也只有3.7ħꎮ因此ꎬ地暖低区的水泵也可以寻求匹配更合理的型号ꎮ2)地暖高区的二网流量270t/hꎬ单台循环水泵的流量为135t/hꎬ效率45%ꎬ水泵工作点偏离高效区ꎮ3)换热站内4台循环水泵的功率:34.67kWˑ2+21.6kWˑ2=112.54kWꎻ周耗电量:112.54kWˑ24h/dˑ7d=18906.72kW hꎮ证明水泵的工作点判断有一定的合理性ꎮ综上所述ꎬ改造前有必要对现有的管网系统进行详细分析ꎬ找到系统存在的不合理的地方ꎬ提出可行的方案ꎬ从341㊀㊀㊀㊀第46卷第4期2020年2月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山西建筑SHANXI㊀ARCHITECTURE㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Vol.46No.4Feb.㊀2020而达到节能的目的ꎮ4㊀改造方案4.1㊀管网的初调节新建或者改建管网进行初调节是必不可少的ꎬ供热初调节应纳入到设计和施工内容的一部分ꎮ特别是枝状管网ꎬ由于近远端距离相差比较大ꎬ仅靠管道的口径进行水力平衡是无法实现的ꎬ所以只能靠阀门进行调节ꎮ从改造前地暖低㊁高区的运行结果看ꎬ低区系统实际运行供回水温度为3.71ħꎬ高区系统实际运行供回水温度为6.97ħꎬ高㊁低区设计供回水温差10ħꎬ都有一定差距ꎬ其温差差距就是水力不平衡的直接反映ꎮ水泵功率和循环流量的三次方成正比ꎬ大流量ꎬ小温差运行是造成运行电耗过高的主要原因ꎬ故管网的初步调节是必不可少的ꎮ本工程采用比例调节和回水温度混合调节方法ꎬ使管网达到一个理想的水力平衡状态ꎮ4.2㊀循环水泵选择通过对水泵扬程㊁流量㊁功率的测试ꎬ结合运行记录二网供回水温度㊁压力等参数ꎬ可以确定出水泵的运行效率ꎬ再结合建筑面积ꎬ根据以往相关类型建筑节能改造后的供回水温差ꎬ可以确定出适宜的循环泵流量和扬程ꎬ控制循环泵的工作点位于水泵的高效区ꎮ根据表1的计算结果ꎬ地暖低区的面积热指标为28.33W/m2ꎬ地暖高区的面积热指标为19.42W/m2ꎬ由于目前系统尚存在水力失调ꎬ部分用户不热ꎬ因此在匹配循环泵时ꎬ地暖低区面积热指标取35W/m2ꎬ循环泵的设计参数:流量为366.91m3/hꎬ扬程为11.6mH2Oꎬ根据流量和扬程ꎬ选择水泵额定流量400m3/hꎬ额定扬程为12.5mH2Oꎬ额定功率为22kWꎻ地暖高区面积热指标取25W/m2ꎬ循环泵的设计参数:流量为241.92m3/hꎬ扬程为12mH2Oꎬ根据流量和扬程ꎬ选择水泵额定流量300m3/hꎬ额定扬程为12mH2Oꎬ额定功率为22kWꎮ4.3㊀耗电量比较从理论计算ꎬ改造前循环泵实际功率之和为112.54kWꎬ改造后循环泵理论功率之和为44kWꎬ故理论节电率为(112.54-44)/112.54=60.9%ꎮ5㊀改造后节能效果改造后经过一个采暖季运行后实际节热量和节电量为:1)地暖低区改造前单位面积耗热量为0.400GJ/(采暖季 m2)ꎮ改造后单位面积耗热量为0.338GJ/(采暖季 m2)ꎮ单位面积节热0.062GJ/(采暖季 m2)ꎬ节热率为15.5%ꎮ2)地暖高区改造前单位面积耗热量为0.357GJ/(采暖季 m2)ꎮ改造后单位面积耗热量为0.323GJ/(采暖季 m2)ꎮ单位面积节热0.034GJ/(采暖季 m2)ꎬ节热率为9.52%ꎮ3)改造前单位面积耗电量1.59kW h/m2ꎬ改造后单位面积耗电量为0.68kW h/m2ꎬ节电率为57.23%ꎮ6㊀结论1)通过本工程实践ꎬ节能改造后其整个采暖季平均供回水温度接近10ħꎬ其值接近设计供回水温度ꎬ故 大流量㊁小温差运行 主要是由水力不平衡引起的ꎮ2)换热站主要的用电设备为循环水泵ꎬ减小循环水泵用电量的主要途径是提供循环水泵的效率及管网平衡ꎬ达到 小流量ꎬ大温差运行 ꎮ3)理论节电率60.9%只是考虑循环泵功率在改造前后的节电率ꎬ实际节电率57.23%是整个热力站用电量在节能改造前后的节电率ꎬ其理论节电率和实际节电率非常接近ꎬ说明热力站主要的耗电设备为循环泵ꎬ同时也证明理论分析的正确性ꎮ4)地暖低区和地暖高区的节热量相差较大ꎬ主要原因是节热率是一个不确定的参数ꎬ其与原供热效果㊁运行方式㊁气象参数等因素有关ꎮ参考文献:[1]㊀清华大学建筑节能中心.中国建筑节能年度发展研究报告2019[M].北京:中国建筑工业出版社ꎬ2019.[2]㊀李胜利ꎬ陈泽信ꎬ孔令强.换热站循环水泵的节能改造[J].电机与控制ꎬ2017(5):50 ̄52.[3]㊀李书营ꎬ王秀清ꎬ李建龙.换热机组二次流量偏大的原因分析及解决方案[J].科技创新与应用ꎬ2016(17):108.[4]㊀贺㊀平ꎬ孙㊀刚ꎬ王㊀飞.供热工程[M].第4版.北京:中国建筑工业出版社ꎬ2009:12.Thesimpleanalysisofheatingstationandthesecondarynetworkheatingonenergy ̄savingregulationWangGuowei(TaiyuanMunicipalEngineeringDesignandResearchInstituteꎬTaiyuan030002ꎬChina)Abstract:Inthebackgroundoftheenergysavingprojectofaheatingstationandsecondaryheatingnetworkꎬinordertosolvethecoldandheatimbalanceofusersandreduceenergyconsumptionꎬthemainmeasurestoreplacethehigh ̄efficiencycirculationpumpandthebalanceenergysavingmeasuresofthesecondaryheatingnetworkweretaken.Itnotonlysolvestheproblemofune ̄venheatingandcoolingꎬbutalsoeffectivelyreducesenergyconsumption.Aftertheenergysavingtransformationꎬtheenergysavingrateis57.23%ꎬtheheatsavingrateis12.57%ꎬandtheenergysavingeffectissignificant.Keywords:heatingꎬcirculationpumpꎬheatingregulationꎬenergy ̄saving441 第46卷第4期2020年2月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山西建筑㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀。

赤峰热电A厂循环水系统改造

赤峰热电A厂循环水系统改造

水 泵连接水塔 与凝 汽器闭环式运行 。由于水塔位置距离 汽轮机厂房较
近, 局部流动阻力损失少 , 6 # 汽轮机循环水人 口压力 0 . 1 9 M P a , 7 # 汽轮 机 循 环 水 入 口压 力 O . 2 1 M P a , 分 别 高 于 凝 汽 器 入 口压 力 设 计 值 0 . 0 1 4 MP a ,和 0 . 0 2 0 M P a 。为确保凝汽器 安全稳定工作 , 运行 中采用关 小各台循 环水泵 ( 非变频调节 )出口门来控制凝汽器人 口压力。
2 0 1 4年 第 1 期
电子机械工程
赤峰热 电 A厂循环 水系统 改造
■刘 恩达 牛雪峰
针对赤峰热 电 A厂循环水 系统改造项 目的调研 分析 、实施 过程 ,以
及 对 改造 后 取 的 成 果 的 论 述 。
6 、7 # 汽轮机纯凝汽运行时 ,凝汽器人 口 循 环水压 力偏高 , 循环水
泵处于节流运行状态 ,存在能源损耗 。对 6 { } 、7 机纯凝汽运行时改 变循环水泵运方式 , 得出循环水泵组的参数变化, 表明同时投 运 2台循 环水泵时汽轮机的循环水量有一定的富裕度 , 只投运 1 台循环水泵 , 各


概述
赤 峰热 电厂# 6 、 舯 为 凝 汽 式 汽 轮 机 组 , 机 组 型 号 分 别 为 C C 2 5 — 3 . 4 3 / 0 . 9 8 / 0 . 2 9 4 、C 2 4 — 0 . 9 8 / 0 . 2 9 4 。 、7 撑 汽轮机 在j E 供 暖期为凝 器运行 , 在冬 季采暖热期采用汽轮机低真空运行 的循环水供热 , 供水温
( 一 )纯凝 运 行 方 式
体, 将1 个 塔盆的积水外排 做为热 网补水 , 另1 塔盆接纳外来补充水( 冷 油器冷却水 ) ,使两个塔盆在同时处于低 速流动的同时 , 又得 到热量 的

600MW机组循环水泵电机单_双速切换改造

600MW机组循环水泵电机单_双速切换改造

摘要:一期600MWX2机组C循环水泵电动机为3500kW/6kV高压电动机。

对C循环水泵电机改为双极(16/18)电机。

此设备需实现高/低两组运行调速控制循泵水的流量,并对该设备采用电极调速,大量降低电力生产中的电耗,解决降低能耗,降低厂用电率,而达到节能改造的目的。

关键词:高压电机厂用电率双速切换节能降耗改造0引言火电发电厂随着行业发展的不断深化改革,加快企业改革经济发展的步伐,不断深入科学发展理念与节约能源降低厂用电量的思路,确保我厂厂用电量每年能下降厂用电率为主要生产目标。

结合本公司发电机组设备的运行方式,把握辅机设备节能降耗纳入到设备改造工作中,一次性投资,实现持久性节能省电,充分发挥设备出率运行稳定的可靠性;从而提高企业经济效益,降低发电成本及厂用电率,为我厂企业经济发展着重对设备出率和电量损耗而改造设备,从而使设备低电耗高出率作为我厂长期关注并不断完善的主要目标。

1循环水泵电机设计选型参数配制问题1.1600MW共二台机组,循环水泵是机组的主要辅机设备之一。

其中600MWX2机相配套A、B、C、D四台公用,在两台主机组运行中,除了夏季以外,一般投运两台辅机循泵高压电机,每投入电机工作时不能得到80%出力,循环水泵的实际功率参数和现场的实际情况出率相差很大,而产生的电量不会减少,这样造成厂用电率升高,使循环水泵无法在最佳工况点运行。

水泵的运行流量效率往往很低,如果从水泵叶轮的性能曲线进行修正,更换新的叶轮,以提高水泵的运行效率。

那么循环水泵在全厂各种运行条件下连续供给冷却水至凝结器,以带走主机及给水泵小汽轮机所排放的热量,并向开式冷却水系统提供冷却水。

同样对机组真空系统运行方式影响很大;另一方面,其电机功率较大,电耗消耗高。

因此大量降低电力生产中的电耗,有着十分重大的意义。

1.2如果循环水泵远离最佳电机做功运行,需泵部叶轮进行改造,可以更贴近最佳工况点运行,从而达到节能降耗的目的。

那么这样的投入切不符合实际,因在实际运行中,辅机循环水泵是全开出口门阀,并且往往用调整水泵运行台数的方式来满足不同水温和热负荷的需求,只能使循环水泵不能长期运行在完全出率达到满足机组的正常出率,远离电机泵部出厂设计出力,降低运行效率和使用寿命,从而对电厂的安全和经济效益带来影响为提高水泵运行效率,必须改装电机的极速调整泵部运行的出率。

供热机组热网循环泵驱动节能优化

供热机组热网循环泵驱动节能优化

供热机组热网循环泵驱动节能优化朱斌帅;李仰义;宋国亮【摘要】热网循环泵是供热机组在供热期间主要耗功辅机之一,传统的配置方式采用电动机驱动热网循环泵,引起冬季供暖期间厂用电率上升,部分电厂改用工业抽汽驱动小汽轮机为热网循环泵提供动力.本文提出以参数等级较低的采暖抽汽驱动小汽轮机来带动热网循环泵的方案,并对电机驱动、工业抽汽驱动、采暖抽汽驱动三种方案进行了经济性计算比较.计算结果表明,工业抽汽驱动方案的经济性与电机驱动方案相差不大,采用采暖抽汽驱动的方案具有较好的节能效果.【期刊名称】《节能技术》【年(卷),期】2014(032)004【总页数】3页(P366-367,380)【关键词】供热;热网循环泵;驱动;节能;优化【作者】朱斌帅;李仰义;宋国亮【作者单位】华电电力科学研究院,浙江杭州310030;华电电力科学研究院,浙江杭州310030;华电电力科学研究院,浙江杭州310030【正文语种】中文【中图分类】TM621.4热网循环泵是热电企业向热用户输送供热介质的动力来源,也是热电企业供暖期间厂用电消耗的主要辅机之一[1]。

北方严寒地区供暖时间可长达半年,且在此期间设备不停运转,因此热网循环泵耗能总量较大[2]。

若能采取有效节能措施,将为热电企业提升利润水平发挥重要作用。

为降低厂用电率,部分电厂采用了背压机驱动热网循环泵的方案[3-5]。

该方案通常还具有转速可调整的特点,省去了电泵方案的变频调速装置[6-7]。

驱动汽源常规采用参数等级较高的工业抽汽,为进一步利用背压机排汽余热,直接将排汽排入热网加热器用于加热热网水。

系统示意图如图1(a)所示。

事实上,工业抽汽的参数等级较高,具有较强的做功能力,而小汽轮机的效率往往低于主汽轮机[8],因此,采用工业抽汽驱动小汽机来带动热网循环泵从节能经济性角度看还具有一定的提升空间。

采暖抽汽压力一般设计为0.25~0.6 MPa,热网回水温度为60~70℃,热网出水温度为90~120℃[9]。

热网供热系统改造工程方案

热网供热系统改造工程方案

热网供热系统改造工程方案一、前言热网供热系统改造工程是指对现有的热网供热系统进行技术改造,提高供热效率,提高节能减排效果,减少能源消耗,改善环境质量。

本文从工程背景、目标和原则、改造方案、技术指标、工作步骤等方面对热网供热系统改造工程进行详细阐述。

二、工程背景我国在经济快速发展的同时,也面临着能源紧缺、环境污染等严峻问题。

供热系统是能源消耗的重要领域,对于提高供热系统的能效和环保性能有着非常重要的意义。

当前,我国许多城市的热网供热系统存在着老化、效率低下、环保性能差等问题,急需进行改造升级。

三、改造目标和原则1. 改造目标(1)提高供热效率,降低热网运行成本。

(2)提高系统可靠性,减少故障停产。

(3)提高环保性能,减少污染排放。

2. 改造原则(1)科学规划,合理布局。

(2)技术先进,设备优质。

(3)节能减排,环保先行。

(4)安全可靠,质量保证。

四、改造方案1. 管网改造(1)原有管网改造:对现有管网进行检测评估,对老化破损的管道进行更换或补漏处理,以确保供热系统的运行畅通。

(2)管网扩展:根据实际需求,对供热范围进行扩展,以满足新的供热需求。

2. 设备更新(1)换热站改造:对现有的换热站进行评估,对老化的换热器、泵等设备进行更换,提高供热效率。

(2)锅炉更新:对老化的锅炉进行更换,选择具有高效节能特点的新型锅炉,提高供热系统的热效率。

(3)热水器更换:对老化的热水器进行更换,选择能源消耗少、效率高的新型热水器,降低供热系统的能源消耗。

3. 控制系统改造(1)智能控制系统:通过安装智能化控制系统,实现对供热系统的自动控制和监测,提高供热系统的智能化水平。

(2)数据监测系统:安装数据监测系统,对供热系统的运行情况进行实时监测和追踪,提高供热系统的安全性和可靠性。

4. 热源改造(1)供热锅炉更新:对供热锅炉进行更换,选择高效节能的锅炉设备,提高供热系统的热效率。

(2)清洁能源利用:在供热系统中引入清洁能源,如太阳能、地热能等,减少对化石能源的依赖,降低供热系统的环境影响。

郑州热力公司热网循环泵高压变频改造

郑州热力公司热网循环泵高压变频改造
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Ke y wo r d s :Ci r c u l a t i ng p ump f o r h e a t i n g n e t wor k; Hi g h— — vo l t a g e i n ve r t e r ; En e r g y — — s a v i ng
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郑州热 力公司热 网循环泵高压变频 改造
史永旗 , 刘庆庆 , 丁庆雷 2 , 刘殿珍 , 郭培彬
( 1 . 郑 州热 力 总公 司南郊 热源厂 , 河南 郑州 4 5 0 0 0 5 )
( 2 . 山东新风光 电子科技发展有限公 司, 山东 汶上 2 7 2 5 0 0 )

要: 为解 决郑 州热 力公 司热 网循 环 泵 工频 运行 时 浪 费严 重这 一 问题 , 采 用 高压 变频 器对 热 网循
受集 中供暖, 形成 了较为完善 的热力设施配套 网络。 由于供热 系统 自身 的特 点 , 热 网循 环系统在运行 中主
要保 证水循环稳 定和压力恒定 , 即控制 好水位 、 水 压达到 安全运行 的 目的。机组 在供 热期问 , 供 热负荷变化时需要 调节 水量 , 而 电机 的出力并没 有变化 , 长 期 以来其 耗能 比 重居 高不下 。所 以提效 降耗 , 合理调 配设备运行方式是供 热公 司急需解决的问题 。
t he ho t ne t c i r c ul a t i n g pu m p.Ar o un d t he c o nt r a s t a na l y s i s t r a n s f or ma t i o n p e r f o r ma nc e d a t a ,i t o b t a i ns t he

大热网3 #循环泵改造热工保护设计

大热网3 #循环泵改造热工保护设计
水 泵 的拖 动 方式 , 一般 分 电 动 机 与 汽 轮 机 二 种 拖 动 方 式 。电 动 机 多 采 用 交 流 电 动 机 , 以 水 泵 的 转 速 是 定 速 所
的, 调节经过“ 流” 节 调节 。但 电动机操 作便利 、 机动 、 占地
器 的 额定 电 压 , 熔 断器 不 易 熄 弧 。 则
电压 。按 标 准规 定 , 速 熔 断 器 的分 断 过 电 压 应 小 于 3 快 倍
的工 作 电 压 。
3 结 语
晶 闸 管 整 流 器 是 目前 应 用 较 为 广 泛 的 一 种 变 流 设 备 。
快 速 熔 断 器 在 电 路 中 的 接 入 方 式 如 图 2所 示 。 图 2 ( ) 交 流 进 线 串联 快 速 熔 断 器 的 接 线 方 式 , 整 流 器 的 a为 对 掌握 其 工 程 设 计 方 法 , 设 计 、 护 工 作 都 有 重 要 意 义 。 对 维
作者简介 : 梁
婧 (9 4 )女 , 龙 江 青 冈县 人 , 17一 , 黑 大学 本 科 , 程 工
内部 、 外部故障弓 起 的 过 电流 均有 保护 作用 , l 且熔 断器 用
师 , 在 黑龙 江省 鹤 岗诚 基 水 电热 力 有 限责 任 公 司从 事 机 电专 业 现
量较少 , 但对元件过电流保 护的可靠性稍差 。图 2 b 为直 ()
流输 出侧 串 联 快 速 熔 断 器 方 式 。对 外 部 故 障 引 起 的 过 电
技术工作 。
流起保 护作用 , 速熔 断器 的用量 最少 , 快 但该 方法 对整 流
8 ・ 8
收 稿 日期 :0 1 6 1 2 1 —0 — 5
编 辑 : 中祺 胡

第一循环水场装置改造总结

第一循环水场装置改造总结

第一循环水场装置改造总结周文争【摘要】阐述了水务中心炼油循环水装置第一循环水场整体优化项目实施情况,在节能降耗方面取得了成效,并针对目前存在的问题提出了对策。

【期刊名称】《河南化工》【年(卷),期】2016(033)007【总页数】4页(P29-32)【关键词】循环水机泵;冷却塔;风机;优化改造;耗电量【作者】周文争【作者单位】中国石化洛阳分公司,河南洛阳 471012【正文语种】中文【中图分类】TQ050.7•生产与实践•中国石化洛阳分公司水务中心炼油循环水装置第一循环水场(包括炼油及发电循环水系统)担负着为洛阳石化分公司炼油生产装置、罐区及辅助系统提供循环冷却水的任务。

由于设备及水处理设施陈旧老化,运行效率低,导致循环水系统耗电量居高不下。

2014年,循环水单位的电耗为5.89×10-3kW/m3,高于水务中心循环水系统4.756×10-3kW/m3的平均水平。

为了降低生产成本,减少用电消耗,2015年对水务中心炼油循环水装置第一循环水场实施优化改造。

1.1 循环水泵优化改造第一循环水场104#、105#、106#、201#、204#、205#循环水泵的型号为KPS60-500,该型号泵叶轮水力模型的额定扬程为60 m,要达到水泵铭牌标识的52 m额定扬程,需要对叶轮实施较大量的切削,导致上述6台运行效率下降,高效区变窄,泵平均运行效率<81%。

西安格睿公司基于“三维CAD-CFD联合的叶片泵整体优化技术”,加工定制了高性能叶轮。

自2015年3月至10月底,分期对上述6台循环水泵的叶轮实施了更换,对100A、100B及103共计三台离心泵实施了整体更新,循环水机泵改造内容见表1、表2。

经过更新、改造后,循环水泵运行效率由原来的81%提高至86%以上。

1.1.1 增加循环水泵流量配置规格优化改造前,第一循环水场循环水泵有3 170、3 600、4 000 m3/h三种流量规格,流量相差较小。

循环水泵双速泵改造在电厂中的运用

循环水泵双速泵改造在电厂中的运用

循环水泵双速泵改造在电厂中的运用胡海杰【摘要】某燃气电厂为提高系统运行的安全性和经济性,进一步降低发电成本,提高经济效益,针对机组运行指标现状和存在的差距,以循环水泵双速泵改造为例,展开了节能降耗技术改造.【期刊名称】《河南科技》【年(卷),期】2018(000)016【总页数】2页(P29-30)【关键词】循环水泵;双速泵;热工控制;技术改造;节能降耗【作者】胡海杰【作者单位】北京京丰燃气发电有限责任公司,北京 100074【正文语种】中文【中图分类】TM6211 循环水泵双速改造热工控制的可行性1.1 循环水系统运行现状某燃气电厂循环水泵双速泵改造前的循环水系统运行情况为2台循环水泵由长沙水泵厂制造,型号是48LKXB-23.2,电机为工频电机YLST630-8(湘潭电机厂制造),转速为745r/min,功率为900kW,电压:6 000V。

运行方式为夏季双泵运行,无备用;冬季环境温度低于-5℃,单台泵运行,高于-1℃双泵运行。

考虑到冬季单泵运行时单循环泵容易发生运行故障,循环水会瞬间消失,易导致机组停运事故,因此对循环泵进行双速改造,以实现双泵高速运行、单高速+单低速运行、双低速运行以及单高速运行和单低速运行,便于运行人员根据实际工况调节运行。

进行循环泵双速改造后,水泵转速由745r/min降至595r/min,单泵功率由900kW降至450kW。

通过合理的高低速泵配合运行,可以降低部分厂用电率,达到节能的目的。

经过统计分析和调研,根据笔者所在公司的实际情况,确定将现有2台循环水泵改为双速泵,是比较合理、经济的改造方式。

1.2 DCS系统资源使用状况目前,华电包头发电厂(以下简称“华电发电厂”)循环水泵的相关联锁保护控制模块的扫描周期为0.5s,负荷率为45%~55%。

本次改造新增组态所需增加或更改功能块20个左右后,对控制模块负荷率几乎没有变化,且满足了电力行业标准的要求[1],即控制模块负荷率小于60%,能够保证设备的正常运行。

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某电厂一、二期机组热网循环泵改造项目可行性研究报告2012年7月天津刘泽源批准:审核:校核:编写:目录1 概况1.1 项目概况1.2 设计依据1.3 主要研究内容1.4 主要设计原则2 电厂概况2.1 电厂规模2.2 厂址地理位置及自然条件3 主机设备技术规范3.1供热改造前的汽轮机技术规范3.2供热改造后的汽轮机技术规范4 原供热系统4.1供热方案4.2 热网首站热力系统及辅助设备5 项目提出的背景、必要性和现状5.1项目提出的背景5.2改造的必要性5.3 国内改造现状6 热网循环泵电泵改汽泵方案6.1 可选的改造方案6.2 改造项目的系统设置6.3改造项目的设备及管道布置6.4主要设备技术参数7 改造项目综合经济性分析7.1节能计算7.2投资估算表及设备、材料明细表7.3投资回收期计算8 结论及建议9 附图1概况1.1 项目概况本项目是华电能源某电厂一、二期机组热网循环泵电泵改汽泵项目。

1.2 设计依据1.2.1 华电能源某电厂一、二期机组供热改造工程可行性研究报告。

1.2.2华电能源某电厂技术标准《供热首站系统图册》(Q/104-104.48-2009)。

1.2.3业主提供的热网改造后的热平衡图。

1.2.4 业主提供的其它相关资料。

1.2.5电力规划设计总院编制的《火电送电变电工程限额设计参考造价指标》(2010年水平)。

1.2.6《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660-2011。

1.2.7《火力发电厂可行性研究报告内容深度规定》DL/T5375-2008。

1.2.8《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T5054-1996。

1.3 主要研究内容本报告是对华电能源某电厂一、二期机组热网循环泵由电泵改为汽泵的可行性进行研究。

本报告将结合国内改造项目现状,提出本工程切实可行的改造方案,并将重点研究小汽机驱动蒸汽系统、乏汽疏水系统以及改造方案的节能计算方法。

1.4 主要设计原则1.4.1 根据业主要求,本次改造项目将只对五台电动热网循环泵其中的两台进行汽泵改造。

1.4.2 贯彻“安全可靠、符合国情、先进适用”的电力建设方针,优化设计方案。

1.4.3 充分利用机组现有系统和布置现状,统筹规划,采取可行的、最佳改造方案,力求总体设计合理,并降低对机组的影响。

2 电厂概况2.1 电厂规模某电厂已建两期工程,一期工程2×200MW凝汽式汽轮发电机组,分别于1986年和1987年投产;二期工程建2×600MW引进型国产亚临界机组,分别于1996年和1999年投产。

一、二期工程装机容量为1600MW。

本电厂并与2009年实施了供热改造。

2.2 厂址地理位置及自然条件2.2.2气象资料电厂厂址所处地区属寒温带大陆性季风气候区,春季干旱少雨,多大风;夏季短促而湿热,一年中的大部分降水集中在夏季;秋季降温急骤,常有冻害发生;冬季漫长,严寒干燥。

根据呼兰气象站1955年~2004年(1995年~1999年除外)的45年实测资料统计各气候特征值如下:累年最长一次大风持续时间10 h(1976年)累年最长沙尘暴持续时间10 h (1955年、1956年、1971年、1976年)累年最大降水量762.8mm累年最小降水量300.3mm累年一日最大降水量132.2mm(1960年)累年一小时最大降水量44.1mm (1993年)累年十分钟最大降水量27.2mm(1978年)累年最长连续降雨日数15天(1976年7月7日~7月21日)最大一次降雨量及历时200.3mm(历时4天,1961年8月1日~8月4日)累年平均结冰日数212d累年最多结冰日数233d累年最少结冰日数187d累年平均日照时数2661.6h累年平均日照时数百分率60%极端最高气温38.7℃极端最低气温-39.3℃最大冻土深度197cm最早结冰时间9月20日,最晚结冰时间10月16日,最早解冰时间4月11日,最晚解冰时间5月24日。

2.2.3地震烈度厂址区地震活动微弱,据《中国地震动参数区划图》,场地地震动反应谱特征周期为0.35s,地震动峰值加速度为0.05g,对应地震基本烈度为6度。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),厂址工程建设场地为建筑抗震一般地段,场地土为中软土,建筑场地类别为Ⅱ类。

厂址区冻土最大冻深为2.20m。

3 主机设备技术规范3.1供热改造前的汽轮机技术规范3.1.1 1、2号汽轮机主要技术规范1、2号汽轮机为哈汽生产的N200-130/535/535型超高压一次中间再热,三缸三排汽、凝汽式汽轮机,主要参数如下表:200MW机组汽轮机参数表3、4号机组为哈汽生产的N600-16.7/537/537-Ⅰ型,是一台亚临界、一次中间再热、单轴、四缸、四排汽反动式汽轮机,参数如下:额定功率:600MW主汽阀前额定压力:16.7MPa主汽阀前额定温度:537℃额定功率主蒸汽流量:1783t/h额定背压(平均背压): 4.9KPa冷却水温:20℃最终给水温度:272.6℃再热阀前额定温度:537℃额定功率再热蒸汽流量:1476t/h给水回热加热器数:8级主汽阀前蒸汽最大允许压力:17.5KPa超压5%时最大蒸汽流量:1990t/h最大计算功率:654MW最高冷却水温:33℃工作转速:3000r/min旋转方向(从汽轮机向发电机看):顺时针通流部分级数:57高压转子临界转速:2057r/min 中压转子临界转速:1976r/min 低压#1转子临界转速:1702r/min 低压#2转子临界转速:1764r/min 末级叶片高度:1000mm汽轮机总长:31822.4mm 汽轮机本体总重:~1270t3.2供热改造后的汽轮机技术规范3.2.1 200MW机组改造后参数功率203.222MW新汽额定参数:压力12.749MPa温度535℃新汽额定流量670t/h再热蒸汽额定参数:压力 2.368MPa温度535℃供热抽汽压力0.25MPa供热抽汽温度242.5℃额定抽汽量 125 t/h最大抽汽量150t/h冷却水设计温度20℃3.2.2 600MW机组改造后参数功率401.064MW新汽额定参数:压力16.67MPa温度537℃新汽额定流量1783t/h再热蒸汽额定参数:压力 3.19MPa温度537℃供热抽汽压力0.7845MPa供热抽汽温度338.6℃额定抽汽量600t/h最大抽汽量900t/h冷却水设计温度20℃4 原供热系统4.1供热方案4.1.1机组供热改造方案哈尔滨第三发电有限责任公司通过对一、二期工程4台机组改造后可承担2535万㎡的供热面积。

(1)200MW机组供热改造方案在连通管上进行打孔抽汽,200MW汽轮机的连通管的分缸压力为0.25MPa,通过调节蝶阀将抽汽压力调整在0.25MPa左右,温度238℃,为保证机组的安全性,抽汽压力不能太高。

单台200MW机组连通管最大抽汽量为150t/h。

改造时需更换连通管,新设计的两根连通管之间用一联络管连接,并在一侧加一抽汽管道,在抽汽管道上分别装上安全阀、逆止阀、快关阀,在连通管抽汽口后加装蝶阀(两根连通管各一),蝶阀由油动机根据抽汽压力信号进行调节。

(2)600MW机组改造方案600MW汽轮机额定进汽量为1828t/h,最大进汽量为2008t/h,中低压联通管分缸压力为0.8MPa左右。

在连通管上进行打孔抽汽,通过调节蝶阀将抽汽压力调整在0.8MPa左右,温度345℃,抽汽压力可调整在0.8-1.0MPa。

单台机组额定抽汽量为600t/h,最大抽汽量达900t/h。

两台机组同时供热最大可抽出1800t/h蒸汽用于供热。

改造时将连通管进行改造,将左右两根连通管之间用一联络管连接,并在一侧加一抽汽管道,在抽汽管道上分别装上安全阀、逆止阀、快关阀,在连通管抽汽口后加装蝶阀(两根连通管各一)。

4.1.2 供热系统方案哈尔滨第三发电有限责任公司供热改造工程的采暖供热系统采用“三环制”间接连接方案,汽-水换热器设在厂区的热网首站内。

采暖热水网由一级网和二级网两部分组成,一级网为高温水系统,二级网为低温水系统。

两部分管网通过在厂外的各个热力站连接起来,采暖热水网主干由电厂内引出,接至供热区域内各个配热站(供水温度140℃,回水温度70℃),利用配热站中的水水换热器加热二级热水网,二级热水网与各热用户相连。

采暖供热系统简图如下图:4.24.2.1热网加热蒸汽系统哈尔滨第三发电有限责任公司供热改造后#1、2、3、4号机组在采暖期抽出2100t/h蒸汽可满足2535万㎡采暖热负荷的需要。

采暖热负荷:采暖面积为2535万㎡。

采暖期为:179天,采暖日期平均气温-9.5℃。

采暖综合热指标:54W/㎡采暖设计最大热负荷:4932GJ/h热网加热蒸汽对每台机组采用单元制。

(1)1、2号机组加热器蒸汽系统1、2号机组共承担355万㎡的供热面积。

1、2号机组采暖蒸汽来自汽轮机中低压缸导汽管。

每台机组设2台基本热网加热器。

两台机组共设4台基本热网加热器。

每台基本热网加热器加热面积约860㎡,不设备用。

正常运行时,两台机组可满足严寒期355万㎡的供热需求。

如果一台机组停运,另一台机组与3、4号机组同时供热最大可以满足90%以上供热负荷的需求。

热网加热器均为卧式。

任何一台热网加热器停止运行时,其余热网加热器能满足75%以上的热负荷的需要。

两台机采暖蒸汽管道由A排出汽机房,沿厂区管架送至热网首站。

(2)3、4号机组加热器蒸汽系统3、4号机组共承担2180万㎡的供热面积。

3、4号机组采暖蒸汽来自汽轮机中低压缸导汽管。

每台机组的热网加热蒸汽系统采用单元制运行方式。

每台机组在首站内设置4台热网加热器。

每台热网加热器加热面积约1150㎡,不设备用。

正常运行时,两台机组可满足严寒期2180万㎡的供热需求。

如果一台机组停运,另一台机组加上两台200MW机组,供热能力可以满足57%供热负荷的需求。

热网加热器均为卧式。

任何一台热网加热器停止运行时,其余热网加热器能满足75%以上热负荷的需要。

两台机采暖蒸汽管道由A排出汽机房,沿厂区管架送至热网首站。

4.2.2 热网循环水系统热网循环水系统采用母管制。

在最大采暖热负荷,即采暖面积为2535万㎡时,热网循环水量约17000t/h。

由于外网的设计尚未完成,热网水泵的数量按5台20%容量来考虑,最大热负荷时5台运行,无备用。

单台热网循环泵流量G=4200t/h,扬程H=129mH2O。

4.2.3 热网疏水系统(1)1、2号机组热网疏水系统热网疏水系统采用单元制。

每台机组热网加热器用2台100%容量的热网疏水泵。

在冬季最大热负荷时,1台泵运行,1台备用。

热网加热器疏水通过疏水泵送至主机凝结水系统的五号低加入口。

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