关于裂解气压缩机安装试车的问题论述
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关于裂解气压缩机安装试车的问题论述
【摘要】沈阳石蜡化工有限公司的催化热裂解制乙烯项目(简称cpp)是世界首例渣油进料生产乙烯项目,裂解气压缩机在该项目中为关键核心设备,该设备对于催化和乙烯分离的工艺衔接起着至关重要的作用,该压缩机为沈阳鼓风机有限公司国产化设备。cpp 装置开工3年以来,此设备从安装到运行,总结了相关的经验,相信对于类似的设备状况具有重要的技术指导和借鉴作用。
【关键词】裂解气气压缩机 itcc 端面密封喘振
1 裂解气压缩机组的构成、性能及结构特点
裂解气压缩机由沈阳鼓风机厂制造,采用2mcl804 +2mcl607 型离心式压缩机,由高低压两个缸构成;驱动机为抽汽凝汽式汽轮机,型号为enk40/45/60 ,由杭州汽轮机股份公司提供。
1.1 压缩机技术参数:压缩机(2mcl804+2mcl607)
(1)流量调节方式:变转速调节;
(2)驱动机形式:抽凝式汽轮机;
(3)轴端密封形式:集装串联式干气密封;
(4)压缩机结构特点;
(5)水平剖分单轴双支撑多级离心压缩机,闭式锻造铣制焊接叶轮;
(6)锻钢轴带不锈钢轴套;
(7)水平剖分焊接壳体,气体进出口均向下;
(8)径向轴承为水平剖分可倾瓦式,带埋入式测温元件;
(9)止推轴承为金氏伯雷双作用自平衡型,带埋入式测温元件;(10)级间密封和叶轮口环密封为迷宫式;
(11)联轴器采用进口膜盘式联轴器,带可拆卸的封闭无火化护罩,液压装拆结构;
(12)为防止结焦,压缩机采用注水技术,注水采用锅炉给水(38℃,2.4mpa);
(13)压缩机技术参数:
正常工况:转速: 6940 rpm,功率:9249 kw;
额定工况:转速: 7040 rpm,功率:11098 kw;
一阶临界转速(计算值):
4052 rpm (低压缸)
3920 rpm (高压缸)。
1.2 汽轮机
1.2.1 性能参数
(1)最高连续转速:7392 rpm( 105 ﹪);
(2)额定转速:7040 rpm;
(3)额定功率:11098 kw;
(4)跳闸转速:7983 rpm (电子);
(5)8131 rpm (机械);
(6)设计一阶临界转速:3575 rpm (前);3581 rpm (后);(7)调速范围:4928 ——7392 rpm (
70﹪~105 ﹪);
(8)进汽压力:5.0 mpaa;
(9)进汽温度:390 ℃;
(10)抽汽压力: 1.1 mpaa;
(11)抽汽温度:220 ℃;
(12)抽汽量: 42 t /h;
(13)排气压力:0.01 mpaa;(14)进汽量:70 t /h。1.2.2 结构特点
汽轮机为多级抽汽凝汽式,型号为enk40/45。
汽轮机为单出轴,双侧进汽,采用向上进汽和向下排汽的结构。(1)气缸:前气缸为铸钢体,排汽缸为灰铸铁,二者通过垂直中分面相接,整个气缸有水平中分面,上下缸用法兰面和螺钉连接。(2)轴承:径向轴承采用可倾瓦轴承,止推轴承为米契尔式,可承受两个方向的推力。
(3)转子和叶片:汽轮机转子为整锻钢结构,调节级是冲动式叶片,中间转鼓级为反动式直叶片,均为不调频叶片。
(4)汽封:级间迷宫式汽封(5)调节系统为电子—液压式
裂解气压缩机组采用itcc(integrate turbine and compressor control ),结合现场仪表实现对机组的独立控制,同时也和主装置的中心控制室dcs/sis系统进行通讯、联锁。
2 运行过程中出现的问题及解决措施
2.1 压缩机高压缸断面泄露,几乎造成停工
由于项目的工期要求很短,压缩机的制造商在加工制造缸体的工
期过于紧张,致使设备消应力时间不够,虽然加工精度满足标准,在厂家试验时也没有问题,但现场放置一段时间后,缸体出现轻度变形,端面间隙超差,在运行过程中出现泄露,主要集中在局部位置螺栓缝隙泄露,由于高压缸的压力达到3.7mpa,给安全生产带来极大危害,为确保装置不停车,几次加大螺栓预紧力,但收效甚微。最后决定由制造厂加工几个螺栓背冒,在背冒和螺母之间加上石墨垫,这样在拧紧背冒之后靠背冒进行密封,解决了泄漏难题,避免了系统的全面停工。停车检修期间,下壳体返厂沿密封面加工了5毫米的密封槽,加了直径5毫米的密封胶圈,经过开车检验,不再泄漏,彻底解决了泄露问题。
2.2 开工初期出现喘振,给投料试车带来了极大的难度
喘振是大型机组运行最大的问题,严重的喘振不仅给机组带来设备方面的损害,有些损坏甚至还造成主要部件叶轮、干气密封,轴及轴瓦的损害,造成系统的全面停工。
本装置的裂解气压缩机采用的是两段四级压缩,分高压缸和低压缸两部分,而且每级的排出和吸入经过了复杂的工艺流程,工艺参数尤其各级吸入的流量、压力对压缩机的正常运行至关重要。由于本套工艺装置是国内第一套工业化的生产装置,实际的运行参数与设计提供的参数变化很大,尤其是气体分子量差异很大,造成了工艺参数与设备不匹配,开工初期,喘振现象经常出现,沈鼓的设计人员也到现场根据实际的工艺数据进行计算,及时调整运行曲线,操作上调整反飞动量,尽量避免设备出现喘振。我们的运行人员同
厂家服务人员现场实际模拟喘振点,从新设定防喘振线,确保生产操作的弹性,在满足机组安全运行的前提下,尽量放大操作范围。经过近一个月的尝试摸索,才使压缩机进入到稳定的运行状态。
虽然压缩机经历了多次的喘振,但机组本身的机械性能一直没有太大的变化,轴振动一直维持在0.03mm左右(报警值0.064mm,连锁值0.089mm)轴振动维持在0.2mm(报警值0.5mm,连锁值0.7mm)左右运行,说明机组本身的质量还是很过得硬的。
3 系统的联锁停车
本机组itcc系统汽轮机和压缩机共有31个联锁停车点,其中设备本身机械故障联锁点 10个,工艺系统联锁点 21个。
3.1 一段入口罐液位超限停机
开工初期,由于工艺不是很稳定,出现了很多的itcc自动的联锁停机,最初是一级压缩机入口分离罐液位超限,多次停机,原因就是裂解气初期带液过多,前面的干燥器分离能力超负荷,致使气体带液超标引起联锁停机。
3.2 塔的液位超限停机
运行过程中也出现过脱乙烷塔塔顶积液盘液位超限,致使联锁停机,因为脱乙烷塔的塔顶出口连着压缩机三级的入口,气体湿度超标会对机组损害很大,所以此项数据也很关键,主要的问题也是开工初期,气体进料不稳定塔的分离效果不好所致。
3.3 润滑油系统联锁停机
机组的油站有总管压力低于0.15mpa辅油泵自起、总管压力低于