锅炉渣水系统零排放的改造与管理
工业蒸汽锅炉节水及废水近零排放技术介绍
工业蒸汽锅炉节水及废水近零排放技术介绍技术概述工业蒸汽锅炉节水成套技术又称锅炉零排污技术,是一项安全、节能、节水和环境友好的蒸汽发生技术。
本成套技术通过系统综合的设计,能够从蒸汽发生的源头杜绝污染,消除离子交换再生盐废水、反洗水、冲洗水、含铁凝结水、连续排污水、定期排污水等的排放,使锅炉系统向环境排放的污水量下降到接近于零。
该技术改变了锅炉必须在排污工况下运行的传统技术和观念,是锅炉水处理技术的重大突破。
总体思路能否不用软化和本体排污除去水中的固形物?能否不除氧而保证锅炉安全?能否不补水或少补水,使定量的水在系统中循环使用?如能实现上述设想,就可建立补水量少、废水排放接近于零的工业锅炉运行系统。
为实现上述设想,前提条件是必须解决由此引起的一系列问题:(1)去掉软化系统和本体排污系统后,水中的固形物的分离问题;(2)去掉除氧系统后,锅炉的腐蚀和安全运行问题;(3)接近零排污工况下的锅炉阻垢问题;(4)如何保证凝结水直接回用问题。
针对上述问题进行了系统研究,形成了一系列新技术。
固形物分离和新的系统平衡技术为了去掉水软化系统、锅炉本体连续排污和定期排污,根据化工相分离原理,创制了一套水中固形物分离装置。
该装置能够很好实现系统平衡,有效分离锅水中的固形物,并克服了大量废水排放。
能使锅水中的固形物含量平稳保持在≤2100mg/L的水平(国家标准为≤3000mg/L)。
氧化性水工况及其防腐阻垢技术去掉除氧系统,带来的问题是锅炉从还原性水工况变为氧化性水工况,因此必须研究氧化性水工况下锅炉本体高效防腐阻垢新方法。
从腐蚀与防腐化学原理出发,发明了一种防腐阻垢剂。
它能使锅炉钢在该剂与溶解氧双重作用下处于钝化状态,从而得到很好保护。
它还能产生高效阻垢作用,使锅水中的固体残渣以悬浮状态存在。
Evans 钝化原理图 防腐阻垢剂的防腐作用 防腐阻垢剂的阻垢作用抑制传热面偏离核态沸腾技术偏离核态沸腾是指传热面上蒸汽泡生成速度超过水流清洗速度,进而发展成膜态沸腾,导致胀管或爆管等安全事故。
锅炉捞渣机渣井及其水系统改造方案
锅炉捞渣机渣井及其水系统改造方案(初步)一、现状及存在的主要问题:原设计:渣水系统为闭式循环冷却、零排放,渣水循环泵扬程为20米,出力为50吨/小时。
当前现状:因渣水循环泵出力小且系统设计存在明显缺陷,使渣水循环冷却系统管路堵塞,上水封进水管进水量进一步减少,锅炉渣井得不到冷却和冲洗,锅炉落渣粘结、堆积,形成渣井积渣现象。
为清理积渣耗费了大量的人力和物力,当前锅炉采用消防水、工业水进行冲渣,使原闭式循环的系统水平衡被破坏,大量渣水外溢,渣水进入工业废水处理系统,灰渣沉淀造成工业废水系统堵塞,且积渣现象没有得到彻底解决。
针对现状,需要解决的问题:1、冲洗及冷却水量不足引起的积渣问题。
2、渣水溢流造成的工业废水系统堵塞及污染问题。
3、渣水循环系统的堵塞问题。
一、初步改造设想:1、改造后,系统仍为零排放。
2、原系统渣水进入渣井的流程为:供水母管至上水封,上水封溢流进入渣井。
改造为:循环渣水由上水封进水改为下水封进水(24路,也可根据布置情况减少)管径改为公称直径为50mm,并加装渐缩喷咀,喷咀方向水平,在渣井四周紧贴上水封下沿开孔引入。
3、上水封主要起到密封作用,保持注满水略有溢流即可,所以上水封补水采用辅机冷却水补水(自后侧墙分两侧引入),保持补水量与消耗量平衡即可。
4、渣水循环泵增容改造,增加扬程至60m和流量至300t/h;渣水母管改造增大管径至250mm左右(具体管径根据水泵选型确定),去除渣水冷却器,渣水循环泵选型需考虑介质温度。
5、下水封渣水溢流板前增加两道折向板,以增加灰水的流程,通过转向进行惯性和重力分离,阻挡浮渣进入(也可以考虑增加滤网,定期进行冲洗)。
6、与渣水循环泵增容相匹配,增加下水封溢流母管的管径,公称直径增至350mm(也可采用两根小管径)。
7、渣水澄清水箱底部引接4路渣水循环泵出口高压水,加装喷咀,四路冲洗水进入方向相切。
作为澄清水箱清理时冲洗用水,管道上加阀门控制。
澄清水箱排污泵加强维护,保证好用。
浅谈燃煤锅炉机组渣水系统节能改进思路——以金堂电厂优化改进为例分析
技 术措 施 对渣 水 系统 进行 了优 化 , 并对 渣水 系统优 化 前后 的的使 用情 况进 行 了对 比总结 , 得 了明显 的 取
节能效果。对于需要解决燃煤锅炉机组渣水 系统设备连续负重运行的状况, 本文具有一定的借鉴参 考
作 用。 关键词 渣水 系统 小循 环优 化 节 能效果
V 1 29, o 2(S m1 o. N. u 04)
浅 谈燃 煤 锅 炉 机 组渣 水 系统 节 能 改进 思路
— —
以金 堂 电厂优化改进 为例 分析
陈 定
( 国电成都 金 堂发 电有 限公 司 , 成都 60 0 ) 100 摘要 针 对金 堂电厂渣 水 系统存在 的 系统循 环水 量 大 , 渣水 系统设备 缺 陷较 多的情 况 , 用小循 环 采
锅炉烟气超低排放废水零排放系统
锅炉烟气超低排放废水零排放系统摘要:国内火力发电厂烟气脱硫系统中采用的湿法脱硫工艺会产生外排废水,即脱硫废水。
该废水成分复杂,水质中还含有大量的难去除的溶解性盐类。
如果对脱硫废水仅仅简单处理后就直接排放,则势必会对我们的水环境及土壤环境造成严重污染。
使用烟道蒸发技术实施脱硫废水零排放处理技术可能够实现全部工业废水的零排放,将会带来的是对水资源需求量的大幅减少、环境负荷的大量降低和生存环境的大为改善。
关键词:脱硫废水;零排放;烟道蒸发我国已投运火电厂烟气脱硫机组容量超过了8.8亿千瓦,占火电机组容量的80%以上,其中湿法脱硫装置占95%以上。
这种湿法脱硫工艺产生的脱硫废水成分复杂,其中很多成分是国家环保标准中要求控制的第一类污染物[1-2],处理难度很大。
目前,国内燃煤电厂脱硫废水目前大部分采用混凝沉淀处理后达到《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》(DL/T 997-2006)要求后直接排放或者送往灰场、渣场用作喷淋水[3]。
研究脱硫废水零排,回收利用废水中的有用资源[4]是火力发电厂必走之路,也是脱硫废水系统的重要研究方向。
本文通过深入对烟气系统的研究,建立超低排放脱硫废水零排放系统,该项技术主要是采用烟道蒸发技术,它是一种基于喷雾干燥技术的工艺。
该技术能够实现全部工业废水的零排放,废水资源化,减少工业用水总量,可将高毒、难降解物质固化,解决污水处理难题。
1超低排放脱硫废水零排放处理方案(1)传统盐浓缩法盐浓缩工艺将来自FGD(Flue gas desulfurization)系统预处理过的脱硫废水,通过蒸汽压缩式薄膜蒸发器,处理生成纯净的蒸馏水用于回收到FGD系统作为工艺补充水。
但由于需要引进蒸汽压缩式薄膜蒸发器,致使该技术最大问题为投资高、能耗高、蒸发器结垢和系统腐蚀。
而巨额投资给当前盈利普遍较差的煤电企业造成巨大负担。
同时,高能耗和高检修维护成本使得电力企业即使建设了废水零排放装置,也尽量避免或者减少设备投用。
热电厂锅炉排渣控制系统优化
热电厂锅炉排渣控制系统优化发布时间:2021-05-14T11:46:03.127Z 来源:《当代电力文化》2021年4期作者:白霄任晓楠[导读] 本文通过技术改造后冷渣机冷却水系统实现了连续安全稳定运行白霄任晓楠呼和浩特金桥热电厂,内蒙古呼和浩特 010010摘要:本文通过技术改造后冷渣机冷却水系统实现了连续安全稳定运行,彻底解决了冷渣器出水管水压分配不均的问题,为电厂安全经济运行提供了保障。
关键词:锅炉原理;滚筒冷渣器;控制系统;优化升级1 冷渣器输水管道结构及仿真本次例举锅炉型号:DG-1025/18.2-II6,锅炉型式:一次中间再热、自然循环单汽包、单炉膛、平衡通风、摆动燃烧器四角切圆燃烧,固态排渣煤粉炉,锅炉全钢结构,全悬吊结构,紧身封闭,炉顶带全金属防雨罩,整体呈π型布置。
制粉系统:正压直吹式冷一次风机制粉系统,配5台HP843中速磨煤机。
制造厂商:东方锅炉厂(集团)股份有限公司,与东方汽轮机厂和东方电机厂生产的C300/235—16.7/0.35/537/537汽轮发电机组相配套。
1.1 仿真流程鉴于目前冷渣器存在的最大问题是由于6条分支进水管抢水导致水压分配不均造成的,在阀门全开情况下依然存在问题,因此采用Fluent软件对水管进行流场仿真,以探究当水在水管中流动时,热量在管道上的分布情况,通过对不同流量下水管的仿真,来研究管道冷热端的温差,进而分析冷渣器输水管道的问题所在。
1.2 管道流场仿真根据实际设备,将仿真模型设计成包括1根主管和6根直管的系统,从主管左侧管口设计水流流入,主管右侧封闭。
在主管和支管连接处,流体的流向和流速会发生突变,局部流态会发生复杂的变化,在规划网格分布时,采用拼片式块结构化网格,在主管和直管的连接区域设置比较密集的网格结构,其余主管和支管的直行部分网格设置相对稀疏,设置后的网格密度密集区域是稀疏区域的2倍,总网格数为7190个。
1)对实验的压力场和速度场起始值进行设置。
锅炉除渣水系统节水改造及经济性分析
图 1 捞 渣机 系统 流程 图
最大 出力 ( 以干渣计 ) 3 0 t / h , 正常冷却水量 5 4 t / I l , 冷却水温
渣浓度增加很快 。 为防止管式换热器堵塞和除渣水泵堵塞 , 蓄水 池中的含灰水要大量外排且没有综 合利用 ,无法有效实现废水 回用及零排放 , 同时排水 中的灰对环境造成污染 。 ( 2 ) 除了除渣水系统含灰水外排外 , 捞渣机运行过程 中水不 断蒸 发 , 使得循环水大量补充人 除渣水系统 , 导致运行 中除渣系
[ 编辑 李 波]
图 设 聋 管 理 与 维 铬2 0 1 4 № 9
手动 阀门
水流人污水处理站。蓄水池顶部铺 6 m m厚花纹钢板做封闭 以 防止杂物进入 , 顶部 盖板设置开合 口以便检查处理故障。 ( 2 ) 在 炉前污水处理站废水母管上引 q b 1 5 9 mm x 4 . 5 m m水 管至蓄水池 , 作 为蓄水池 的补充水 。补充水分两路进入蓄水池 ,
一
污水处理站来水 可靠性 , 试验水池补水 浮球 阀的动作可靠性 , 试 验水位各报警信 号的正确性 。 ( 3 ) 补充水泵 的调试 。3台补 充水 泵采用远方控制形式( 其 中l 、 2号为运行泵 , 3 号 为备 用泵 ) 。水泵联启要求 为 1 、 2号泵 单泵运行或 I 、 2号泵并列运行 , 当其中一台泵跳 闸后 , 自动联启
台除渣水泵 、 过滤器 、 冷却器及相应 管道 。预沉淀池和蓄水池 中
含灰水外排 ,运行 中通过手动阀门 1 控 制补入捞渣机 的补充水
三、 除渣水系统改造方 案 ( 1 ) 在 2台锅炉 中间新增容量 为 1 6 0 m , 的缓 冲蓄水池 , 蓄 水池采用低位混凝土结构 。分别在蓄水 池底 部向上 2 m、 3 . 5 m 处分别设置高 、 低 水位信号 , 信号引入 除灰 控制室做报警 , 蓄水 池侧 壁 3 . 8 m处设溢流 口, 溢流水可就近排入附近污水 池 , 随污 续泄露 , 对于直接影响生产或者有安全使用要求的高压 阀门, 必
中压锅炉节能节水及废水近零排放改造总结
(2)凝 结 水 系 统 的 凝 结 水 未 经 处 理 直 接 回 用 ,存在腐蚀隐患 。
2012年 10月
化 肥 工 业
29
中压 锅 炉 节 能 节 水 及 废 水 近 零 排 放 改 造 总 结
冯 士 忠 (石 家庄双联 化 工有 限责任 公 司 河北石 家庄 050200)
摘要 根据 50 t/h和 60 t/h中压锅 炉在运行过程 中存在 的锅 炉补水含氧量超标 、腐蚀 和碱 隐藏 隐患及排 污 造 成 的 污热 和 污 染 物 影 响 问题 ,对锅 炉 实施 了 节 能 节 水 及 废 水 近 零 排 放 技 术 改 造 。 改 造 实施 后 ,锅 炉 排 污 率 从 5% 降 至 1% ,凝 结 水 可 直 接 达 标 回 用 ,2 台 中压 锅 炉年 可 节 约 费用 335.02万 元 。
30
化 肥 工 业
第 39卷 第 5期
量 的凝 结水 。
固三相 的平衡 ,将 锅 炉 本 体 的排 污水 转 化 为 优 异
2 技 术 改 造 内容
的锅炉 补水 返 回锅 炉 补 水 系统 ,所 产 生 的浓 缩 杂 质 及溶解 固形物 从 系 统 平衡 装 置 排 出 ,使 大 部 分
关 键 词 中 压锅 炉 节 能 节 水 改造
Sum -Up of Renovation of M edium -Pressure Boiler for Saving of Energy and W ater and Near Zero Discharge of W astewater
锅炉除渣水系统的治理
4 4通过 以上工 作后 除渣水 系统 的外 来水 源情 况
设 备 名称 脱硫 废水 台数 预 计流 鼍 小时 ( ) 吨 2 3 废 水 水 源 小 计 ( ) 吨 3
6
8 3 2
6
8 3 2
6
8 2 I
备、 实验器材 的限制 , 方便增加 和更新 。通 过计 算机仿真平台 Lbi av w建立被控对象的模型 , e 较 好地解 决 了 P C检测 应用 中被 控对 象缺 乏 L 的问题 , 具有广 阔的应用前景 。
l 谢金 明. 2 1 高速数 字电路 设计与噪声控制技 术
【. M] 北京: 工业 出版社.0 3 电子 20
除渣 系统 外 来水统 计 ( 据 均为 经验 值 ) 数
设 备 名称 渣 浆 泵 轴封 水
捞 渣 机 轴封 水 回 水 泵 轴封 水 泥 浆 泵轴 封 水
经计算后每天约消耗 9 O吨。 通过 上表可 以看 出 , 除渣水 系统的外来 水 远远超过 正常消耗量 ,解决 除渣水 溢流必须 控 制外来水量 。 4方 案的制 定和实施 4 更 换 回 水管路 . I 用 因神华煤含钙量高 ,因此 冲灰水系统水 质 显碱 性 ,正 常 P H值达 1一 1 环水 温度 在 0 I,循 6 ̄ ̄ , 速率极 陕。下 图为除渣水管路 的 0 C 结垢 结构情况 :
3
工业 水
废 水
1
3
[ 华国华北京热电分公司的《 1 肿 集控运行规程》
两 相 流排 污 总 计
l
l
污 水
05
汽化 风 机冷 却 水 5
l
工业 水
l
2 25
锅炉除渣系统改造建议
锅炉除渣系统改造建议一、我厂锅炉除渣系统简介:我厂锅炉除渣系统采用机械输送,在锅炉底部从东至西一共设有三个排渣管,在东西两个排渣管下方,各安装有一台SC8-43/20型气槽式冷渣机(编号为1#、2#)。
1#、2#冷渣机均由南侧进渣,北侧排渣。
在1#、2#冷渣机排渣口下,沿东西方向布置有一部DS540型链斗输送机(编号为1#)。
在1#斗式输送机的出口转载点下方,沿北南方向布置有一部DS540型链斗输送机(编号为2#),2#斗式输送机的出口进入渣库。
排渣工艺流程为:正常运行时:锅炉排渣管——――1#、2#气槽式冷渣机——-1#斗式输送机——2#斗式输送机——――渣库————汽车运输至排渣场地。
机械输送系统发生故障的情况下,用1#、2#气槽式冷渣机中间的事故排渣管放渣,然后由人工运输。
二、现有除渣系统存在的问题与不足之处:1、冷渣机的出力低,不能满足锅炉正常运行的需要。
设计工况下,锅炉的排渣量计算为12.06T/h(290T/d),而冷渣机的额定出力只有8 T/h,两台冷渣机必须同时运行才能满足运行。
而在校核工况下(煤:矸为3:7,实际取样化验低位发热量只有1846千卡/千克),锅炉的排渣量计算为23.5T/h(564 T/d),两台冷渣机同时运行,出力只有16 T/h,远远不能满足运行。
2、锅炉事故排渣口处的场地狭窄,事故情况排渣时,场地空间太小,无法使用平车运输。
3、排渣系统是单系统运行,一旦其中一部输送机发生故障,都会使整个系统停运。
4、气槽式冷渣机采用风、水两种冷却工质作为冷却介质,因此又专门配有冷渣风机和冷却水系统。
一旦冷渣风机出现故障就会使冷渣机降负荷或停运。
而冷却水系统的问题更突出:由于采用循环水作为冷却水,极易引起结垢,损坏冷却水管。
5、采用这一除渣系统,必需设置专人在锅炉零米监视设备运转情况,并及时处理下渣不畅、堵塞等问题,员工的劳动强度大。
6、由于系统的正常运行完全依赖与转动设备的运转状况,可靠性小,维护工作量大。
焦化废水零排放解决措施
焦化废水零排放解决措施焦化废水是指煤气的净化、脱硫等过程中产生的废水,它含有高浓度的悬浮物、重金属离子、苯类物质等有害物质,对环境和人类健康造成严重威胁。
为了实现焦化废水的零排放,需要采取以下综合措施:1.废水源头减量措施:通过采取技术改造和设备更新等措施,降低焦化过程中废水的产生量。
例如,优化煤气净化工艺,减少煤气中的悬浮物含量,从而减少废水的排放量。
2.废水源头处理措施:对于焦化废水的高浓度有害物质,可以采取物理、化学或生物处理方法进行处理。
例如,使用曝气生物反应器进行生物降解,采用离子交换和化学沉淀等方法去除重金属离子。
3.废水回收再利用:将处理后的焦化废水进行回收再利用,用于煤气净化等工艺中的冷却水、喷淋水等。
这不仅能够减少废水的排放,还可以节约用水资源。
4.集中处理与资源化利用:将不同炉组和企业的废水进行集中处理,采用先进的膜分离技术、活性炭吸附等方法进行废水的净化处理。
同时,可以对处理后的废水进行资源化利用,如回收其中的草酸或盐酸,用于其他生产工艺。
5.规范管理与监督:加强对焦化企业的环保管理和监督,确保废水处理设施的正常运行和维护。
建立健全废水排放监测制度,加强对焦化废水排放的监测和检测,对超标排放的企业进行处罚和整改。
6.科技创新与示范引导:加大对焦化废水零排放技术的研发和创新,积极推广示范项目,引导和鼓励焦化企业采用先进技术和设备,实现废水的零排放。
7.合作与共享:鼓励焦化企业建立联合处理机制,通过共享废水处理设施和资源,实现废水的集中处理和资源化利用。
总之,实现焦化废水的零排放是一项长期而艰巨的任务,需要各方共同努力。
政府应加大对焦化企业的监管和执法力度,推动焦化企业加大环保投入。
企业应加强自身管理,提升环保技术水平,并与相关部门和研究机构开展合作,推动废水零排放技术的研发和应用。
大家共同努力,才能实现焦化废水的零排放,保护环境和人类健康。
火力发电厂废水“零排放”节水技改分析
火力发电厂废水“零排放”节水技改分析火力发电厂是目前主要的能源供应方式之一,然而火力发电厂在发电过程中产生大量的废水,给环境带来了严重污染。
为了减少对环境的负面影响,火力发电厂需要进行废水“零排放”的节水技改。
下面将对废水“零排放”的技改方案进行详细分析。
首先,需要对火力发电厂的废水处理系统进行改造和升级。
传统的废水处理系统主要采用化学药剂和物理处理方法,如混凝沉淀、过滤和氧化等。
这些方法虽然能够减少废水的污染物浓度,但却无法完全去除有害物质,且处理废水需要大量的水和药剂。
因此,需要引入先进的废水处理技术,如膜分离、活性炭吸附和电化学氧化等,以实现废水的高效处理和净化。
同时,可以利用生物技术,例如利用厌氧菌和好氧菌进行废水处理,这样可以降低能耗并提高废水处理效果。
其次,废水处理后的产生的净水还可以被回收和再利用。
废水中可能含有大量的水分和有价值的物质,如水中的盐分和金属离子可以通过逆渗透和蒸发结晶等技术进行回收。
这样不仅可以节约水资源,还可以减少废水对环境的排放。
此外,废水中的有机物质也可以通过生物发酵和生物降解等方法进行回收利用,用于生产生物质能源或者制备化学品。
再次,可以对火力发电厂的用水系统进行优化。
火力发电厂在使用过程中需要大量的冷却水和循环水。
传统的冷却水系统通常采用开回路或者半开回路冷却系统,这种系统存在水耗大、水质容易受到污染以及水温升高等问题。
可以采用封闭回路冷却系统,将冷却水进行循环使用,减少用水量的同时也能够提高能源利用效率。
另外,可以采用循环冷却水进行再生澄清,再使用在锅炉补给水系统或者排放到外部环境。
最后,需要加强对火力发电厂的废水管理和监测。
对火力发电厂的废水排放进行严格的监管,确保达到国家和地方的废水排放标准。
建立完善的监测系统,对废水中的主要污染物进行实时在线监测,及时发现和处理异常情况。
此外,加强废水处理厂的运行和管理,定期进行系统的检修和维护,确保废水处理系统的正常运行。
火电厂煤粉锅炉出渣系统改造
火电厂煤粉锅炉出渣系统改造摘要:近年来,我国对电能的需求不断增加,火电厂建设越来越多。
本文主要针对阳泉煤业(集团)股份有限公司发供电分公司第三热电厂一期锅炉原有湿式排渣系统运行中存在锅炉底部捞渣机周边积水积渣严重、排渣系统水耗大、捞渣机爬升段溢渣、运输车辆抛洒等问题,经过对同类型电厂调研后,将湿式排渣系统改造为干式排渣系统,使问题得到了解决,不仅满足了生产运行要求,而且达到了环保要求。
关键词:排渣系统;干式排渣机;刮板输渣机引言正常运行中,锅炉燃烧产生的高温灰渣直接落入捞渣机水封槽内,被冷却炸裂后沉到水封槽底部,随同刮板链条沿槽底先水平移动,经过爬坡导轮组后向上倾斜移动并逐渐抬高,沥去大部分冷却水后排到刮板输渣机,输送至渣仓进行二次脱水后装车外运。
1锅炉出渣工艺流程工艺流程为:燃料煤经锅炉燃烧后,产生的烟气经过除尘器及其喷淋系统后变为洁净烟气,然后通过引风机经烟囱排到室外大气中。
锅炉燃烧后产生的灰渣通过出渣系统并经过冲渣、冲灰系统排入沉渣灰池,通过沉渣灰池产生的水可进行重复使用,用于除尘器喷淋及冲灰渣。
2锅炉低氮燃烧存在的问题及原因分析①煤粉不完全燃烧增加。
低氮燃烧技术核心就是低温燃烧、低氧燃烧、分级燃烧,低氧燃烧不仅烟气氧含量低,燃料层的氧含量也要低,一次风量要低,磨煤机出来一次风率为25%。
炉膛主燃烧区过量空气系数为0.9,造成主燃烧区煤粉不完全燃烧增加。
②燃烧器上部结焦严重。
低氮燃烧系统投用后,炉膛结焦呈粘结性,不易打掉,主要集中在燃烧器的上方。
结焦严重时,燃烧器上方像戴个大“帽子”,影响上层二次风及燃气正常喷入炉膛。
结焦后,炉膛出口温度升高,影响锅炉的正常生产。
③燃烧区域呈还原性气氛,易结焦。
低氮燃烧是降低燃烧区域氧含量,减少氮氧化物生成,一般燃烧区域氧含量控制在0.9%以下,处于缺氧富燃料状态。
低氮燃烧的投用分3步,第一投用ROFA风系统,抽出30%的二次风喷入燃烧器上方的燃尽区,降低燃烧器区域的氧含量。
锅炉节水与废水近零排放节能改造应用1
锅炉节水与废水近零排放节能改造应用张明杰(河南中烟工业有限责任公司新郑卷烟厂)摘要:本文主要介绍了两台WNS20----1.57YQ蒸汽锅炉节水与废水近零排放技术改造改造情况与应用的效果,改造前后节能降耗减排效果的对比,在保障锅炉安全可靠运行的前提下所产生的巨大的经济效益。
阐述了节水与废水近零排放技术的实施过程,蒸汽锅炉节水与废水近零排放技术安全、先进、节水、节能、环保,能够从蒸汽发生的源头杜绝污染,使锅炉系统向环境排出的废水量下降。
关键词:油气锅炉节水与废水近零排放节能减排回收1、现有锅炉系统工艺技术我厂共有两台WNS20—1.57YQ蒸汽锅炉,所生产的蒸汽供厂生产使用。
目前我厂锅炉的水处理模式是软化-除氧-排污技术,即采用软化水以防止结垢,采用除氧以防止腐蚀,采用连续排污和定期排污以保证锅炉水质和工况。
这种工艺使锅炉的安全性大大提高,同时使锅炉系统在运行过程中需要排放溶盐废水、离子交换再生废盐水、反洗水、冲洗水、含铁凝结水、连续排污水、定期排污水等废水,使锅炉成为耗水和废水排放大户。
根据生产工艺要求,蒸汽压力是主要质量指标(其压力 1.1MPa±0.1MPa),温度为饱和温度。
锅炉给水是凝结水和软化水,通过大气式热力除氧器除氧后送入锅炉,锅炉排污控制方式是根据水质化验结果采用人工手动控制模式。
现行锅炉运行模式能够保证烟厂日常生产需要,但存在以下几个问题:(1)软化费用高,废水排放量大。
锅炉使用软化水质作为补水标准,不但软化处理费用较高,而且树脂还原时要排放大量的反冲洗水。
(2)新蒸汽消耗量大。
使用大气式热力除氧器对锅炉给水进行除氧,不但耗气量大,而且要排放大量的废汽和未进行交换蒸汽;(3)监测管理方式落后。
锅炉的排污,特别是连续排污,采用人工手动控制方式,不能实现对炉水水质实时监控而科学合理的控制排污量。
不是排污量不够造成炉水水质不合格,使蒸汽带水和产生汽水共腾的几率大大增加,影响锅炉、管道及用汽设备安全运行;就是排污量过多造成极大的热能消耗。
某冶金厂废水零排放系统技术规范书
某冶金厂废水零排放系统技术规范书引言废水零排放是保护环境、提高生产管理水平的重要手段。
针对某冶金厂的生产特点和废水排放情况,编制了本技术规范书,以规范废水零排放系统的建设和运行。
本规范会根据生产实际情况不断调整,以达到节能环保的目标。
适用范围本规范适用于某冶金厂的废水零排放系统建设、改造和运营过程中的技术规范、设计和施工、验收、操作、维护、管理和监督等各个方面。
技术要求1. 废水处理工艺要求采用物理、化学和生物三级处理。
一级处理采用网格隔污池,去除大颗粒杂质;二级处理采用A/O工艺,在反应池和氧化池中去除COD和氨氮;三级处理采用SBR工艺,通过生物链的作用去除余留的COD和氨氮。
2. 废水排放口应根据地形、水质、管道等要求符合规范,并应采取措施防范污染。
3. 废水管道铺设应符合国家标准,夹套保温密封,同时应该定期清理管道,以防止堵塞和泄漏。
4. 废水零排放系统应安装自动控制装置,能够对废水的流量、COD、氨氮等参数进行监测,确保废水达到排放标准。
5. 废水处理过程中产生的污泥和废弃物应进行分类、存放、处理和利用,以达到资源化、无害化和降低成本的目的。
工作流程1. 废水处理过程中应定期进行水质监测和分析,根据分析结果动态调整处理工艺和运行参数。
2. 废水零排放系统设备应定期检查、维护和保养,保证设备稳定和长期正常运行。
3. 废水处理过程中产生的气体要在处理过程中及时排放,排放口应设置在不影响周边居民的位置。
4. 应定期对废水管道和设备进行检测、维护和保养,并有完善的资料记录和管理。
安全生产1. 废水零排放系统设备应符合国家标准、环保部门的规定,定期进行安全检查,并有专人负责。
2. 废水处理车间和管道周围应设置防火、防爆设施,加强安全意识和培训,以防万一。
3. 废水零排放系统设备应装有漏保开关、过载保护器等安全装置,以避免事故的发生。
4. 废水处理过程中必须进行烟气处理,防止废气对操作人员和环境造成污染和危害。
锅炉超低排放改造总结汇报
锅炉超低排放改造总结汇报锅炉超低排放改造总结汇报近年来,环境污染问题日益突出,空气质量成为社会关注的焦点之一。
作为重要的大气污染源之一,锅炉排放对空气质量有着重要影响。
为了实现环境保护和气候治理的目标,锅炉超低排放改造成为一个紧迫的任务。
本文将对锅炉超低排放改造进行总结汇报,包括改造技术、应用效果和存在的问题。
一、改造技术1. SNCR技术:选择性非催化还原技术(SNCR)是一种目前较为常用的锅炉超低排放改造技术。
通过在锅炉燃烧区喷射还原剂,如氨水或尿素溶液,使氮氧化物在高温下与还原剂发生反应,生成氮气和水。
该技术具有简单、成本低等优点,并且可以大幅减少氮氧化物排放。
2. SCR技术:选择性催化还原技术(SCR)是另一种常用的锅炉超低排放改造技术。
该技术通过在烟气通道中布置催化剂,利用铵盐或尿素溶液转化为氨气,然后与氮氧化物在催化剂上进行反应,达到催化还原的目的。
SCR技术在氮氧化物减排效果方面更为显著,但成本较高,需要考虑投资回报等问题。
3. 综合技术应用:锅炉超低排放改造还可以采用综合技术应用,包括SNCR、SCR、高效除尘、烟气脱硝等技术的组合使用。
通过不同技术的协同作用,可以达到更好的排放控制效果。
二、应用效果实施锅炉超低排放改造后,可以显著降低锅炉排放的污染物浓度,改善环境空气质量。
具体效果表现在以下几个方面:1. 降低氮氧化物排放:锅炉超低排放改造可以将氮氧化物排放浓度降低到规定的超低排放标准以下,有效减少对大气的污染。
2. 减少颗粒物排放:改造后的锅炉可以通过高效除尘技术减少颗粒物的排放,降低对环境和人体的危害。
3. 提高能源利用效率:在锅炉改造过程中,可以引入先进的燃烧控制技术,提高锅炉的燃烧效率,降低能源消耗。
三、存在的问题锅炉超低排放改造虽然取得了一定的成效,但仍存在一些问题和挑战:1. 技术难题:如何降低改造成本、提高技术可行性,是当前亟待解决的技术难题。
改造技术仍需进一步完善和创新。
超超临界直流锅炉渣水系统改造
超超临界直流锅炉渣水系统改造作者:陈捷来源:《科技视界》 2013年第24期陈捷(江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司,江苏启东 226246)【摘要】本文介绍了大唐国际吕四港发电有限责任公司4台HG-2000/26.15-YM3型超超临界直流锅炉的渣水系统,对其在运行中出现的一些共性问题进行分析,找到了缺陷发生的原因,并采取有效的改造措施,简化、优化系统,提高了设备的安全运行水平。
【关键词】超超临界;直流锅炉;渣水系统;改造0 引言渣水系统,作为电厂锅炉的附属系统,在电力生产中扮演着重要角色。
特别是近年来随着超超临界大容量机组的纷纷投产,对机组安全生产的要求越来越高,相应的,对主、辅设备及其系统的可靠性也提出更高的要求。
渣水系统担负着将锅炉运行时产生的炉渣及时运走的任务,如果它出现故障,轻者对安全生产构成威胁,重者导致停炉,因此保证该系统的正常投用很重要。
1 系统概述大唐国际吕四港发电有限公司4×660MW机组锅炉系哈尔滨锅炉厂有限责任公司制造的HG-2000/26.15-YM3型超超临界参数变压运行直流锅炉,其渣水系统构成复杂,由刮板捞渣机(GBL20D)、渣仓(ZC-6500)、渣水循环泵(GMZ100-50-120)、自清洗过滤器(ZLS-150/150-2)、渣水换热器(HWC300)、沉淀水池排污泵(65YZ30-20-00)、搅拌器(JBJ-700),渣仓区排污泵(65YZ30-30-00)、海水升压泵(ISG200-250C)等设备及其管道阀门组成。
燃烧产生的炉渣由刮板捞渣机送至渣仓,通过气动排渣门由汽车运走,而水冷壁与冷灰斗处水封溢水先通过捞渣机上槽体溢流入沉淀水池,再流入缓冲水池,缓冲水池里的水通过渣水循环泵又输送回水冷壁与冷灰斗处水封,再流入捞渣机上槽体。
为防止管路结垢堵塞,保证水温符合要求,渣水送回水冷壁与冷灰斗处水封前依次通过自清洗过滤器、渣水换热器。
海水升压泵输送海水进入渣水换热器冷却渣水。
火力发电厂锅炉渣水零排放的管理与实践
火力发电厂锅炉渣水零排放的管理与实践孙蓟光;郭雪涛;季广辉;李宗耀;吴昌松【摘要】锅炉渣水由于运行中含灰量渐增及外排导致系统水耗偏高,通过锅炉渣水零排放的管理与改造实践,在降低除渣外排水耗的同时,充分利用厂内化学设备对外排水进行统一处理、回用,为企业增加大量经济效益,同时消除了废水排放对环境的污染.【期刊名称】《节能与环保》【年(卷),期】2019(000)001【总页数】2页(P100-101)【关键词】除渣系统;外排;过滤装置;回收;环境污染【作者】孙蓟光;郭雪涛;季广辉;李宗耀;吴昌松【作者单位】河北国华定州发电有限责任公司;河北国华定州发电有限责任公司;河北国华定州发电有限责任公司;河北国华定州发电有限责任公司;河北国华定州发电有限责任公司【正文语种】中文我国火力发电企业占有很大的比重,同时火力发电厂是水资源消耗最大行业之一。
随着国家环保形式的日益严峻,火力发电企业的节水、减排工作成为重中之重。
锅炉除渣水系统水耗偏高的主要原因有:溢流水调节过大、水蒸发量高以及含渣废水外排等,不但造成水资源的浪费,而且存在很大的环保风险,因此对锅炉渣水系统改造的重点是节水及废水不外排,提高渣水的回用率,运行中精确控制渣水的补水及溢流。
除渣水系统运行由于含灰量较大,也应对防系统管道、换热器堵塞进行控制。
随着电力企业废水零排放和节能减排的要求,充分利用厂内废水,逐步实现废水的阶梯利用,成为火电企业的可持续发展之路。
1 设备简介及存在的问题1.1 除渣工艺流程及设备简介国华定州电厂一期两台机组采用SG-2008/17.47-M903单炉膛Π型亚临界锅炉,采用水力连续固态排渣。
刮板捞渣机溢流水排入除灰循环水池,由除灰循环水泵送至高效浓缩机进行回收处理。
除渣回收水的处理和再利用是采用高效浓缩机和回收水池。
高效浓缩机可将废水中的尘粒绝大部分沉淀下来,经沉淀下来的淤积灰浆,由排浆泵定期排入刮板捞渣机,沉淀后的清水自流入回收水池。
锅炉废水零排放-火电厂脱硫污水零排放-技术方案
锅炉废水零排放火电厂脱硫污水零排放
技术方案
社会经济的快速发展加剧了环境的污染程度,废水处理跟不上发展,所以会造成严重的污染,破坏生存环境。
利用专业的废水处理零排放设备,可以有效地处理工业污水废水,避免污水和污染物直接流入水域,对提高生态环境,改善城市品味具有重要的意义。
优势
1、Wastout微波多效过滤系统占地面积小、工程造价低、耐冲击负荷;
2、Wanscre高盐高效氧化系统在反应过程中能够产生具有强氧化性的羟基自由基,可在短时间内与有机物发生反应,不仅可以改善处理效果,而且可以缩短反应时间;
3、当水量水质发生变化时,Wanscre高盐高效氧化系统可进行水质水量的调节,适应能力强,耐冲击负荷能力强;且反应过程全封闭,不会对周围环境产生影响。
工作原理
零排放充分利用循环水系统需要连续补水的特性,将各种企业废水作为补充水再加上药剂一起加入循环水系统。
在药剂的作用下,废水中的有害物质的危害特性得到抑制,这些有害成分因为超饱和析出成为水渣,通过沉淀或旁滤系统被分离出循环水系统,从而保证了循环水系统设备长期不结垢、不腐蚀;在保证循环水系统不排放废水或者
排废水经过沉淀后再回到循环水系统的处理,就实现了企业废水的零排放。
零排放设备应用领域
污水与废弃物;禽畜粪便处理;生活垃圾处理;生活污水处理;建筑分质排水;特定区域和水源地环境保护;孤岛建筑污水排放与治理。
莱特莱德公司售后服务介绍
1、制定设备系统解决方案,安排专业人员去现场安装。
2、对安装好的设备进行调试,并且有专业人员定期培训。
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4、整机质保多年,让您无后顾之忧。
锅炉脱硫废水零排放技术
锅炉脱硫废水零排放技术近年来,我国加大了对城市和企业污水处理厂产生污泥的处置力度,燃煤耦合污泥作为热电联产的燃料已经成为国内污泥处置的主流工艺之一,相应的锅炉烟气脱硫废水零排放也在不断地研究和实践中。
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司积极探索创新,在原来热电联产基础上,建成了日处理2500吨的污泥干化焚烧综合利用项目,采用污泥耦合燃煤作为循环流化床锅炉燃料,烟气处理采用炉内喷钙+高效静电除尘+活性碳喷雾+布袋除尘+石灰石膏法脱硫+湿式电除尘工艺,烟气达到了排放超低排放要求。
并在脱硫废水零排放工艺线路上勇于研究实践,取得了良好的效果。
一、技术线路研究1.1 原有脱硫废水处理技术线路原有的脱硫废水处理采用中和—沉降—絮凝—浓缩澄清—污泥处理工艺,具体流程为:(1)中和及沉降:在脱硫废水加入石灰乳溶液提高pH至9.0以上,使大多数重金属离子在碱性环境中生成难溶的氢氧化物沉淀。
加入有机硫化物,使其与剩余的大部分Ca2+、Hg2+反应形成沉淀物沉积下来。
(2)絮凝和浓缩:在废水中加入絮凝剂FeClCO4,使细小颗粒凝聚成大颗粒而沉积,在澄清池入口中心管处加入混凝剂PAM强化颗粒长大,使细小的絮凝物发生凝聚和聚集后分离出来。
废水溢流进入澄清池中,絮凝物沉积在底部浓缩成污泥。
污泥排到板框式压滤机,小部分污泥返回中和反应箱提供沉淀所需的晶核。
(3)污泥处理系统:将污泥输泵送至板框压滤机中进行脱水,压出的压滤机滤液送至溢流坑,溢流坑液位达到一定液位后,送入中和箱与新的脱硫废水进入下一轮的处理循环继续处理。
在湿法脱硫过程中,为防止浆液中Cl-1浓度过高,需要从系统中排放一定量的废水以维持脱硫系统中物料平衡。
由于脱硫废水中有很多物质属于国家环保标准中要求严格控制的污染物,所以,脱硫废水要求零排放或者必须经过降盐类处理才能进行排放。
原来的方案由于脱硫废水经过以上絮凝去除悬浮物后未能除去可溶性的盐,按照环保要求不能排入工业或市政污水管道。
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锅炉渣水系统零排放的改造与管理摘要:该文通过了捞渣机渣水循环系统升级的改造、锅炉渣水系统流程的改进和运行方式的改变,使浙江浙能长兴发电有限公司(以下简称:长电公司)4台机组的渣水得到循环使用,实现渣水零排放,达到环保要求,提高水资源利用率。
关键词:零排放渣水系统技术改造1、捞渣机渣水循环系统升级改造1.1 改造原因长电公司原渣水循环系统采用2004年国内流行的半闭式水循环系统,系统存在配置设备复杂、能耗损失高、排污量多、检修工作量大、维护费用高等缺点。
目前,为响应国家环保号召,采用国内先进成熟的CCS水循环系统。
1.2 改造方案经过一段时间的调研、改进,现长电公司采用的CCS循环湿式除渣系统,可以实现渣水零溢流,而且,无须增设渣浆泵、冷却水处理系统,减少了设备配置、节约了生产成本、大大降低了水耗。
捞渣机零溢流水冷却换热系统,主要包括:渣井水位监测装置,渣井自动补水系统,捞渣机水温监测装置(原设备已配有),捞渣机水位监测装置,捞渣机自动补水系统,捞渣机槽体内置式冷却水高效换热器。
在捞渣机水平段设置高效不锈钢换热器,换热器采用集成安装,独立换热,每套独立的冷却器进、回支管均设有手动截止阀,每套换热器的进水口,均与捞渣机壳体外侧的总冷却供水管道上进水管道法兰连接;每套换热器的回水口,均与捞渣机壳体外侧的总冷却供水管道上回水管道法兰连接。
当某一套换热器出现问题时,只需关闭进、回水截止阀,冷却水就不能进入此套换热器,不影响其他换热器对渣水的冷却。
此外,根据灰渣量和灰渣特性计算需要设置换热器的数量(长电公司每台捞渣机有20组换热器,两侧各10组),在设计时,留有一定的余量,不会因某一套换热器的退出,影响整个换热效果。
渣井密封槽内的水,由于受锅炉辐射热蒸发造成水位下降时,应由渣井固定补水系统保证渣井密封槽内的水位。
当出现异常情况时,水位低于设计值时,渣井水位监测装置检测到渣井密封槽水位不能满足设计要求时,渣井自动补水系统自动打开进行补水,渣井密封槽水位监测装置检测,渣井密封槽水位高于设定值时,渣井自动补水系统自动关闭停止补水。
捞渣机壳体内的密封水水位,由捞渣机固定补水系统(即链条冲洗水)保障,当捞渣机出现异常情况时,捞渣机水位监测装置检测,捞渣机壳体内的密封水水位低于设定值时,捞渣机自动补水系统自动打开进行补水,捞渣机水位监测装置检测,捞渣机壳体内的密封水水位高于设定值时,捞渣机自动补水系统自动关闭停止补水。
1.3 改造依据水量平衡。
捞渣机系统的水耗,包括:冷却炉渣蒸发的水、渣带走的水。
一般的除渣系统具备汽车运输条件的渣含水率为30%,即渣会带走渣总重量30%的水。
经试验,在采用捞渣机零溢流的灰水系统,1t热渣在冷却过程约有0.1t水被气化消耗。
总起来说,1t/h渣对应的水耗为0.4t/h。
为了维持水量的平衡,除渣系统新补入的水量,可按照每吨渣对应的水耗为0.4t/h进行实验并修正,以保证捞渣机正常情况下不溢流。
因此,捞渣机取消内导轮轴封水等,以避免带来水量的不平衡。
热量平衡。
除渣系统实现零溢流后,进入刮板捞渣机槽体的热量,由水蒸发所带走的热量、净补水量温升吸收的热量、换热器带走的热量,维持热平衡。
经试验,在这个平衡里,捞渣机的槽体水温保持在60℃偏低。
水量平衡、热量平衡计算。
取热渣的初始温度为t'=850℃;换热器进口水温30℃,出口温度46℃,渣的比热:Cz=0.97kJ/(kg.℃);水比热:Cs= 4.2 kJ/(kg.℃);补水温度30℃;最高水温60℃;100℃水的汽化热为2258.4 kJ/kg。
灰渣散发的热量:单位热渣释放热量(850℃-60℃)×0.97 kJ/(kg.℃)×1000kg=766300kJ。
气化水吸收热量计算A、渣井气化水吸收的热量水温由30℃升至100℃时,吸收的热量Q1=1000×1×4.2×(100- 30)=294000kJ;水由100℃液体变为100℃水蒸气,吸收的热量Q2=2258.4×1000×1=2258400kJ;为此,得知1t30℃的水转换成100℃水蒸气,吸收的热量为:Q水=2552400kJ。
B、换热器带走的热量1吨渣需要8吨闭式循环水进行热交换8吨水温由30℃升至46℃时,吸收的热量Qs=1000×8×4.2×(46- 30)=537600kJ。
C、渣仓耗水带走的热量1吨渣带走0.3吨水;渣仓水带走的热量Qz=1000×0.3×4.2×(60- 30)=37800kJ。
理论蒸发水量:(766300-537600-37800)kJ÷2552400kJ≈0.075为此,得知3.1中1t热渣在冷却过程,约有0.1t水被气化消耗的实验值,是符合理论计算的。
捞渣机壳体内基本没有水蒸气进入锅炉内部。
1.4 改造措施第一,渣井固定补水系统加设流量计和截止阀门,以控制渣井进水量,将原渣井密封水槽连续补水升级为间断补水。
第二,渣井密封水槽设2件电导式测量计、1件差压变送器、2套执行机构。
电导式测量计、差压变送器,实现对渣井密封水水位,达到二级保护功能,可靠性高。
当水位低时,低水位电导式测量计动作,相关的执行机构打开进水阀门,水封槽的水位开始上升;当水位达到设定点时,高水位电导式测量计动作,关闭进水阀门;当差压变送器检测到水位低时,执行机构打开进水阀门,水封槽的水位开始上升;当水位达到设定点时,关闭进水阀门。
电导式测量计、差压变送器和执行机构联动,确保渣井密封水位的高度。
第三,为了防止锅炉内部扬尘进入渣井水封槽,影响锅炉密封,渣井安装有排污装置。
第四,捞渣机水位设置电导式测量计2个,气动蝶阀1个,采用PLC实现闭环控制。
设定捞渣机槽体上平面的水位与关断门下沿最大水位高度和最小水位高度。
第五,在机壳外侧的两侧面,均设置一条进水母管和回水母管,进水母管在下面,回水母管在上面。
进水母管和回水母管均一端焊接法兰,另一端封闭。
捞渣机内侧,根据机壳形状设置多套散热器。
当某一套散热器损坏时,关闭截止阀,冷却水就不能进入此片散热器,不影响其他散热器对渣水的冷却。
散热器与机壳之间有一定的间隙,增加冷却效果。
每一侧均有一个母管进水口和出水口,待散热器安装完后,两侧均进行水压试验,保证各连接处不漏水,冷却面积大于实际的计算面积。
第六,捞渣机内导轮间水平段槽体两侧各加宽200mm,使冷却水管不受炉膛渣块的冲击,壳体改造后,保证了捞渣机壳体的强度,达到了壳体不变形。
第七,管式换热器外侧与液压关断门外侧之间,设置换热器防护装置,确保较大焦块水裂时不冲击换热器,防护装置能承受2t重焦块的冲击。
第八,所有的管路中管道及管接头采用304不锈钢。
第九,高效换热器采用原装进口瑞士Energie Solaire公司产品,产品材质高效换热不锈钢,耐压要求不小于0.8Mpa,换热面积不小于120平方。
第十,捞渣机区域的溢流水坑,采用原有溢流水泵。
2、锅炉渣水系统的改造长电公司#1--#4炉渣水系统,由渣井、刮板捞渣机、高效浓缩机、缓冲水仓及渣水杂质泵组成。
其中渣井、捞渣机为每台炉配置一套,高效浓缩机、缓冲水仓为两台炉共用一套。
2.1 原渣水运行途径熄火水→渣井环形熄火水总管→渣井→溢流至捞渣机船体→溢水沟→溢流水坑→溢流水泵→浓缩机分配槽→高效浓缩机→处理过的水溢流至缓冲水仓→熄火水泵→捞渣机渣井环形熄火水总管。
浓缩机底排污泵→捞渣机补水→溢水沟→溢流水坑→溢流水泵→浓缩机分配槽→高效浓缩机→浓缩机底排污泵。
捞渣机超温补水,由锅炉杂用水提供。
2.2 捞渣机渣水闭式循环改造后渣水运行途径熄火水→渣井环形熄火水总管→渣井补水;熄火水→捞渣机船体补水;浓缩机排污泵渣水不再进入捞渣机,改为进入综合集水坑。
其运行途径为:浓缩机排污泵→综合集水坑→沉淀后水由自吸泵→浓缩机分配槽→高效浓缩机→浓缩机排污泵。
综合集水坑沉淀的灰渣,由人工清运至指定堆放点。
捞渣机渣水闭式循环改造后,在机组正常运行时,保证了渣水系统的“零排放”。
2.3 机组检修时的冲洗水处理在机组检修过程中,有大量的冲洗水产生(炉膛、空气预热器、电除尘器)约4000―5000t/次,冲洗水源为消防水(高压工业水)。
冲洗后的灰渣水,灰渣含量高、水量大且集中,如果不经过改造,大量的冲洗水源无法平衡。
为了保证渣水的“零排放”的顺利实现,根据长电公司的实际情况,需将冲洗水的水源进行更改,将熄火水改为冲洗水水源比较合理。
冲洗水水源改为熄火水后,可以利用现有的设备进行循环使用,需将相关的管道、设备加以优化改造。
其冲洗水运行途径:空气预热器(炉膛)冲洗水:熄火水→空预器冲洗→溢流水坑→溢流水泵→浓缩机分配槽→浓缩机→缓冲水仓→空预器冲洗;电除尘冲洗水:熄火水→电除尘冲洗→溢流水坑→溢流水泵→浓缩机分配槽→浓缩机→缓冲水仓→电除尘冲洗;几点说明:由于空预器和炉膛冲洗有时间差,可以先进行炉膛冲洗后,再进行空预器冲洗;空预器与电除尘冲洗时间基本一致,为了保证熄火水的水质,空预器和电除尘冲洗后的渣水,分别进入一、二期渣水系统。
为了确保水量的基本平衡,冲洗水的处理原则为“从哪里来、回那里去”。
一期熄火水用于#1、#2炉空预器、炉膛冲洗;#3、#4炉电除尘冲洗,冲洗水进一期渣水系统。
二期熄火时用于#1、#2炉电除尘冲洗;#3、#4炉空预器、炉膛冲洗,冲洗水进二期渣水系统。
熄火水升压分别选用一、二期的反冲洗水泵(H=80m,Q=60t/h)。