纯化水高质量回顾报告材料(纯化水)

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纯化水系统年质量回顾报告

纯化水系统年质量回顾报告

纯化水系统是一种用于生产、实验和其他应用中纯化水的设备。

它通常包括一系列的过滤器、离子交换器和其他净化设备,以去除水中的杂质、离子和有机物质。

年质量回顾报告是对纯化水系统在过去一年的运行情况和性能进行评估和总结的文件。

本报告将对我们公司纯化水系统的年质量进行回顾和分析。

首先,我们将对纯化水系统的运行时间、水质和稳定性进行评估。

其次,我们将分析系统的故障和维修情况,并对维修措施的有效性进行评估。

最后,我们将提出改进建议,以提高纯化水系统的性能和可靠性。

纯化水系统的运行时间是衡量其性能的重要指标之一、通过对系统的运行记录进行处理和分析,我们发现系统的平均使用时间为每天12小时,连续工作时间平均为6小时。

这说明纯化水系统得到了充分的利用,可以满足我们的生产和实验需求。

此外,我们还发现系统的运行稳定性良好,没有发生过长时间的停机和故障。

纯化水系统的水质是其核心指标之一、我们通过对系统出水水质进行监测和测试,发现系统的水质符合预期的标准。

水的电导率、总溶解固体、硬度和有机物含量都在预定范围内,这标志着我们的纯化水系统在去除杂质和离子方面的性能良好,可以确保我们获得高质量的纯净水。

此外,我们还定期对系统进行维修和保养,以确保系统的性能和水质一直保持在良好的状态。

然而,在过去一年的运行过程中,纯化水系统也发生了一些故障和问题。

我们记录了系统的故障事件和维修措施,并对其进行统计和分析。

主要的故障类型包括滤芯堵塞、泵故障和控制系统失灵等。

我们及时采取了相应的维修措施,例如更换滤芯、修理泵和重新调整控制系统。

通过这些维修措施,纯化水系统很快恢复了正常工作状态,并保持了良好的性能和水质。

然而,系统的维修措施和有效性也需要进行评估。

我们进行了故障修复后的测试和监测,发现系统的性能和水质没有明显的改善。

这表明我们的维修措施可能存在一些问题,需要进一步优化。

我们建议加强对维修过程的监督和培训,以提高维修的效率和质量。

最后,我们提出了一些建议,以进一步提高纯化水系统的性能和可靠性。

纯化水总结

纯化水总结

纯化水总结1. 纯化水的定义和作用纯化水是指经过一系列的物理处理和化学处理后,去除了水中的杂质和污染物,达到一定的纯度要求的水。

它在许多行业和领域中都具有重要的作用。

纯化水的主要作用包括但不限于:实验室研究、制药工业、电子工业、化妆品生产、食品加工以及饮用水等领域。

2. 纯化水的制备和处理技术2.1 反渗透(RO)技术反渗透是一种常用的纯化水处理技术。

它通过一个半透膜,将水中的溶质和杂质与水分离开来。

反渗透系统通常包括预处理单元、高压泵、反渗透膜和储水罐。

经过反渗透处理后的水,可以达到较高的纯度要求。

2.2 离子交换(IX)技术离子交换技术利用具有特定功能的树脂,通过吸附和释放离子来去除水中的离子杂质。

离子交换技术通常包括树脂的选择、预处理、洗涤和再生等步骤。

离子交换技术在水处理过程中广泛应用,能够有效去除水中的硬度离子和其他杂质。

2.3 紫外线消毒技术紫外线消毒技术利用紫外线的辐射作用,破坏微生物的DNA结构,从而达到杀灭微生物的目的。

紫外线消毒技术操作简单、无毒无害,且对水中的营养和味道无影响。

在纯化水领域中,紫外线消毒技术被广泛应用于饮用水和制药工业等领域。

2.4 活性炭吸附技术活性炭是一种具有微孔结构和极大比表面积的吸附材料。

它能够去除水中的有机物、氯和异味等污染物。

活性炭吸附技术通常包括接触式吸附、滤料吸附和生物活性炭等。

活性炭吸附技术在纯化水处理中被广泛使用,能够有效去除水中的杂质和污染物。

3. 纯化水的质量控制为保证纯化水的质量,需要进行严格的质量控制。

一般来说,纯化水的质量控制主要包括以下几个方面: - 原水质量评估:对原水进行检测和评估,了解原水的成分和污染程度。

- 处理工艺优化:根据原水质量和纯化水要求,选择合适的处理工艺和设备。

- 参数监测与调整:对制水工艺中的参数进行实时监测和调整,确保纯化水的稳定性和一致性。

- 设备维护保养:对纯化水处理设备进行定期维护和保养,延长设备寿命。

纯化水质量分析与探讨

纯化水质量分析与探讨

纯化水质量分析与探讨纯化水质量分析与探讨纯化水部分检验项目检测不合格的原因有很多且复杂,各生产企业的纯水机品牌与制水原理不同,制水环节产生不合格的因素有各有区别,这里只能把与之相关的常见原因列出与大家共同探讨,不可能全面覆盖,请大家提出宝贵意见,齐心协力把纯化水的质量进一步提高。

一、纯化水处理设备出水的电导率不合格的原因1、原水:原水水质发生了变化,原水电导高了产水自然受影响2、预处理:机械过滤器、活性炭过滤器没有定期及时反冲洗(进水电导率会相对升高);3、反渗透系统:反渗透膜原件有破损,或者超出使用期,需要更换;、反渗透进水的保安过滤器淤堵,压差大没有及时更换滤芯;反渗透系统除盐率下降和产水量下降10%或反渗透进水压力上升10%时,没有及时进行清洗;4、操作方面:是否严格按照纯化水设备的要求进行运行和维护保养;制水时的水温有没有在合理范围内,进水PH值等数据是否在合理区间;可以适当调整回收率来提高产水电导率; 如果纯化水处理设备系统已运行了2-5年而且制水的时间又比较长,也进行了较好的清洗,纯化水电导率经常偏高,那说明反渗透膜需要更换了。

二、可能导致亚硝酸盐增加的原因1、砂滤、活性碳后,有的要蒸汽灭菌,所用换热器长期未清洗,反复煮沸而使水中亚硝酸盐增加。

2、紫外灯消毒使亚硝酸盐增高,可将消毒前后的纯化水进行亚硝酸盐的检查。

3、一般纯化水硝酸盐不合格的原因的表象为电导率合格硝酸盐或者亚硝酸盐超标,这是反渗透的疑难杂症之一,一般是微生物污染引起的,其机理为在厌氧条件下,以硝酸根为电子受体,进行的无氧呼吸会产生亚硝酸盐。

解决办法:做一次化学清洁一般用2%左右的氢氧化钠,在做一次全面的消毒就可以解决这种问题。

如果还是不行的话建议消毒系统中的活性炭过滤器,更换膜组件,更换纯水管道。

三、不挥发物增加的原因1、装水的容器2、反渗透膜损坏也有可能。

3、可以尝试用离子交换树脂混床。

四、PH超出范围的原因1、偏酸原因:树脂被金属离子污染;CO2含量偏高;微生物污染产酸2、偏高原因:是不是有加矿化滤芯呀?纯水机正常是比原水PH值低但如果加入矿化滤芯的话PH值可能会升高因为矿化滤芯含有碱性矿物质3、如果是超纯水(一、二级水)就不能测PH,因为水中离子含量特别低,不能准确测得PH值。

2019年度纯化水质量回顾共12页

2019年度纯化水质量回顾共12页

2019年度纯化水质量回顾起草/日期动保车间审核/日期工程部审核/日期生产部审核/日期.质量部审核/日期总工办审核/日期批准/日期江苏正大丰海制药有限公司目录1.生产概况 (1)2.纯化水工艺流程图 (3)3纯化水系统取样点分布及编号 (4)4.2010年纯化水系统各取样点检测计划 (4)5.产品质量趋势分析 (4)6.纯化水系统清洗、消毒 (11)7.偏差情况 (12)8.变更情况 (12)9.需要改进的措施和计划 (12)10.年度回顾结论 (12)2019年度纯化水质量回顾1.生产概况纯化水系统主要包括原水的预处理、反渗透脱盐、离子交换及紫外线杀菌等工艺过程。

该系统2000年投入运行。

2005年初,对反渗透系统进行了改造。

增加了反渗透的产水量,纯化水的生产能力由6T/小时增加为8T/小时,处理系统增加一个原水贮罐、一台水泵和两个阳床,反渗透增加一组RO膜,由原来的二并一串改为二并二串。

2019年10月在纯化水循环管道水泵出口,安装一台在线紫外线灭菌装置。

各单元的功能如下:1.1预处理单元:主要是原水贮罐饮用水经加药(絮凝剂)后,使水中的悬浮胶状物质絮凝,经砂过滤器、活性炭过滤器,除去原水中的悬浮物体、有机物及微生物等并降低浊度,软化器使原水软化,降低水质硬度,控制标准不大于0.4mmol/L,分别经5um、1um保安过滤器除去水中的不溶性微粒。

1.2反渗透单元:软化水(必要时加热)进入反渗透前,添加阻垢剂,防止水中的无机物质在反渗透膜中沉积结垢,软化水经反渗透处理,主要除去水中的电解质盐类,得到淡水,系统全自动、连续操作,水质自动显示,可定时冲洗反渗透膜管。

2009年三月,因膜的流量下降,更换八支美国海德能CPA3型膜。

1.3离子交换单元:反渗透处理后的淡水经过混床进一步与水中的剩余带电杂质进行交换,去除水中的带电离子,出水比电阻大于1 MΩ·cm,经0.22um微孔过滤器过滤、紫外线杀菌,获得合格的纯化水。

纯化水质量分析与探讨

纯化水质量分析与探讨

纯化水质量分析与探讨纯化水部分检验项目检测不合格的原因有很多且复杂,各生产企业的纯水机品牌与制水原理不同,制水环节产生不合格的因素有各有区别,这里只能把与之相关的常见原因列出与大家共同探讨,不可能全面覆盖,请大家提出宝贵意见,齐心协力把纯化水的质量进一步提高。

一、纯化水处理设备出水的电导率不合格的原因1、原水:原水水质发生了变化,原水电导高了产水自然受影响2、预处理:机械过滤器、活性炭过滤器没有定期及时反冲洗(进水电导率会相对升高);3、反渗透系统:反渗透膜原件有破损,或者超出使用期,需要更换;、反渗透进水的保安过滤器淤堵,压差大没有及时更换滤芯;反渗透系统除盐率下降和产水量下降10%或反渗透进水压力上升10%时,没有及时进行清洗;4、操作方面:是否严格按照纯化水设备的要求进行运行和维护保养;制水时的水温有没有在合理范围内,进水PH值等数据是否在合理区间;可以适当调整回收率来提高产水电导率; 如果纯化水处理设备系统已运行了2-5年而且制水的时间又比较长,也进行了较好的清洗,纯化水电导率经常偏高,那说明反渗透膜需要更换了。

二、可能导致亚硝酸盐增加的原因1、砂滤、活性碳后,有的要蒸汽灭菌,所用换热器长期未清洗,反复煮沸而使水中亚硝酸盐增加。

2、紫外灯消毒使亚硝酸盐增高,可将消毒前后的纯化水进行亚硝酸盐的检查。

3、一般纯化水硝酸盐不合格的原因的表象为电导率合格硝酸盐或者亚硝酸盐超标,这是反渗透的疑难杂症之一,一般是微生物污染引起的,其机理为在厌氧条件下,以硝酸根为电子受体,进行的无氧呼吸会产生亚硝酸盐。

解决办法:做一次化学清洁一般用2%左右的氢氧化钠,在做一次全面的消毒就可以解决这种问题。

如果还是不行的话建议消毒系统中的活性炭过滤器,更换膜组件,更换纯水管道。

三、不挥发物增加的原因1、装水的容器2、反渗透膜损坏也有可能。

3、可以尝试用离子交换树脂混床。

四、PH超出范围的原因1、偏酸原因:树脂被金属离子污染;CO2含量偏高;微生物污染产酸2、偏高原因:是不是有加矿化滤芯呀?纯水机正常是比原水PH值低但如果加入矿化滤芯的话PH值可能会升高因为矿化滤芯含有碱性矿物质3、如果是超纯水(一、二级水)就不能测PH,因为水中离子含量特别低,不能准确测得PH值。

纯化水系统趋势质量报告

纯化水系统趋势质量报告

纯化水系统趋势质量报告摘要:本报告分析了纯化水系统在目前市场中的趋势以及质量问题。

纯化水系统是一种重要的水处理设备,广泛应用于医药、化工、电子等领域。

随着环境问题的日益突出和生产水质要求的提高,纯化水系统在市场中的需求不断增长,也面临着一系列质量问题。

本报告针对这些问题进行了分析,并提出了相应的解决方案。

1.纯化水系统市场趋势近年来,环境问题的日益突出使得水质成为了人们关注的焦点。

各个行业对纯化水系统的需求不断增长,尤其是医药、化工、电子等高纯水行业。

同时,随着科技的进步和产业升级,纯化水系统的技术水平也在不断提高,采用更先进的膜分离技术和纯化工艺,使得纯水的质量更加稳定和可靠。

2.纯化水系统质量问题然而,在市场上存在着一些纯化水系统的质量问题。

首先,由于生产工艺和设备的不同,一些纯化水系统的纯化效果无法达到预期。

其次,一些纯化水系统在长时间运行后容易出现污染问题,导致纯水质量下降。

此外,部分纯化水系统的水利用率较低,造成资源浪费。

3.解决方案为了解决上述问题,我们提出了以下几点建议:3.1技术改进:纯化水系统生产商应不断改进技术,采用先进的膜分离技术和纯化工艺,提高纯化效果和水利用率。

3.2质量控制:纯化水系统生产商应建立严格的质量控制体系,确保每批产品符合质量要求,测试设备应周期性校准。

3.3污染监测:加强对纯化水系统的污染监测,采取相应的预防和控制措施,确保纯水质量稳定。

4.结论纯化水系统在市场中的需求不断增长,但同时也面临着一系列质量问题。

通过技术改进、质量控制和污染监测等措施,可以解决这些问题,提高纯化水系统的质量和可靠性。

同时,政府和行业协会应加强对纯化水系统的规范,促进行业的健康发展。

1.尹耀宗,彭黎辉,许庆义.水处理化学[M].北京:化学工业出版社,20242.畅振宇,朱亦民,王永刚.环境工程[M].北京:高等教育出版社,20243.刘树勇,侯素平,黄崇强.环境污染控制工程[M].北京:中国建筑工业出版社,2024。

纯化水生产质量控制

纯化水生产质量控制

纯化水生产质量控制纯化水是一种高纯度的水,通常用于实验室、医药、电子等领域。

在生产过程中,质量控制是非常重要的环节,只有保证产品的质量,才能得到客户的认可和信赖。

本文将介绍纯化水生产中的质量控制措施。

一、原材料采购纯化水的生产首先要保证原材料的优质。

在采购原材料时,要选择正规可靠的供应商,确保原材料的来源可追溯,且符合相关标准要求。

采购过程中要进行严格的验收,一旦发现有质量问题的原材料,要及时处理,避免进入生产流程。

二、生产过程监控在纯化水的生产过程中,要进行全程监控,确保生产环节各项参数都在合理范围内。

比如在反渗透膜的处理过程中,要监测水质的透过率和纯度,及时调整处理参数,保证产出的水质符合标准要求。

各种设备的运行状态也要定期检查,确保设备正常运行,避免故障影响生产质量。

三、产品抽检为了验证产品质量,需要对纯化水产品进行抽检。

抽检的频率和样本数量要符合相关标准要求,检测项目包括水质、微生物、有害物质等指标。

抽检结果作为评价产品质量的重要依据,如果发现有不合格产品,要及时停止生产,找出问题原因并进行整改。

四、质量记录和溯源生产过程中需要做好质量记录,记录原材料的批次信息、生产的工艺参数、产品的抽检结果等。

这些记录可以作为产品追溯的依据,一旦发生质量问题,可以快速定位问题,并追溯到具体的环节,及时采取措施消除隐患。

五、员工培训员工是质量控制的重要环节,需要定期进行培训,提高员工的质量意识和操作技能。

员工要严格执行操作规程,保证每个环节都符合标准要求。

同时,员工要定期进行健康检查,确保身体健康,避免因个人原因影响生产质量。

六、卫生环境管理在纯化水生产现场要做好卫生环境管理,保持生产场所的清洁和整洁。

定期对生产设备和场地进行清洁消毒,防止污染物进入生产流程。

员工要做好个人卫生,穿着工作服、帽子、口罩等防护用具,避免外界污染。

总结纯化水生产的质量控制是一个系统工程,需要从原材料采购到产品出厂全程把控。

严格按照相关标准要求,做好生产监控、原材料抽检和质量记录等工作,保证产品的质量稳定可靠。

纯化水验证报告

纯化水验证报告

验证报告目录1.纯化水系统验证报告2.纯化水系统验证报告附件2.1 附件1:纯化水制备系统安装确认主要文件资料2.2 附件2:纯化水系统设备安装情况检查记录2.3 附件3:饮用水检验报告2.4 附件4;纯化水系统安装质量检查记录2.4.1附件4、a机械过滤器安装确认检查记录2.4.2.附件4、b 活性碳过滤器安装确认检查记录2.4.1附件4、c精密过滤器安装确认检查记录2.4.1附件4、d 反渗透装置安装确认检查记录2.4.1附件4、e 其它设备安装确认检查记录2.4.1附件4、f 辅助设施安装确认检查记录2.4.1附件4、g 仪器仪表安装确认检查记录2.5附件5管道分配系统安装确认检查记录2.6附件6纯化水制备系统安装电器输送开关确认记录2.7附件7纯化水制备系统管道试压记录2.8附件8:纯化水制备系统清洗、钝化、消毒记录2.9附录9纯化水系统的运行记录2.10附录10纯化水系统运行确认水质检测报告2.11附件11:纯化水制备系统设备安装调试验收单2.12附件12:纯化水制备系统安装竣工验收单2.13附件13性能确认水质检测报告2.14附件14异常情况处理记录2.15附件15:纯化水系统日常监测记录纯化水系统验证报告 编号 :WAL-XB-001 验证项目名称 :纯化水系统 验证方案见“纯化水系统验证方案”编号:WAL-XF-001 验证实施日期 :2005年8月10日 -2004年9月10日 各验证项目结论:●安装确认:验证系统的安装是否符合设备安装的要求.1、可接受标准:设计施工文件资料齐全,系统性能设计符合要求;设备安装符合设计规范;管道试压符合要求.2、结果:查阅设备档案设计施工文件齐全,系统性能设计符合要求;设备安装符合设计规范;管道试压符合要求.(详见验证记录附件1-8)1 安装确认结论:纯化水系统的安装符合要求.●运行确认:验证纯化水系统符合生产工艺要求.1 可接受标准:各操作参数符合要求.2 验证结果:系统参数测试符合要求(详见验证记录附件9-12)。

纯化水制水系统的验证报告(纯化水系统再验证)

纯化水制水系统的验证报告(纯化水系统再验证)

制水系统的验证报告(纯化水系统再验证)编制:岗位:质量工程师签字:日期:审核:岗位:进货检验主管签字:日期:批准:岗位:质量经理签字:日期:1.验证目的:确认我公司纯化水制水系统具有持续稳定的生产能力,其生产的纯化水水质能够达到《医疗器械生产质量管理规范》和《中国药典 2020版二部》的要求。

2. 验证范围:本次验证适用于纯化水制水系统。

3. 概述:本公司的制水系统是2T/H二级RO纯化水制备系统,由mou科技发展有限公司制造安装。

该系统采用二级反渗透原理,反渗透设备由多介质过滤器、活性炭过滤器、钠离子软化装置、精密过滤器、氢氧化钠加药系统、一级反渗透装置、中间水箱、二级反渗透器、碱箱、紫外线杀菌器、纯水箱等构成,如下图所示:设备制得纯化水主要用于洁净区环境和实验室使用的主要用水。

该系统于2020年安装验证后投入使用,运行至今,纯水水质及清洗后的产品未发生不良问题,所以本次验证将针对该系统进行回顾性验证,确保水质符合《中国药典2020版二部》中“纯化水的质量标准”。

4. 验证小组4.1验证团队组成4.2 验证团队职责小组组长:质量部主管负责审核、批准验证方案、报告。

小组成员:•体系部体系工程师负责审核验证方案和报告,并跟踪验证实施情况。

•质量部工程师负责制定验证方案和形成报告,负责验证协调工作,并组织整体验证实施。

•质量部主管负责检验设备的校验,确保设备在合格的校验周期内。

•质量部检验员负责验证实验的运行、数据的收集整理、并提供检测报告。

5. 再验证内容:5.1 制水系统确认确认用来证明设备已被正确安装使用和计量,设备运行情况稳定,经确认安装、使用、水质检测符合标准要求,一般情况下,确认应包含以下因素:5.1.1确认设备厂家资质;2T/H纯化水制水设备由天津市浩鑫进步科技发展有限公司提供,该公司是一家集科研、生产、销售于一体,专业从事环保水处理及自动控制系统的公司,拥有10几项自主知识产权专利,在纯水、超纯水等领域具备丰富的处理经验和技术力量;该公司经审核成为我公司的合格供方。

纯化水风险评估报告

纯化水风险评估报告

纯化水系统风险管理评估方案XXXXXXX有限公司风险管理评估方案1、目的:1.1利用风险管理方法和工具,对纯化水系统影响药品生产质量的各要素进行分析评估,提出风险控制建议和意见,降低和控制车间纯化水系统相关的风险,建立有效的纯化水系统日常运行控制体系,以保障药品生产质量。

1.2为纯化水系统的确认验证提供风险分析参考,根据评估结果确定验证范围及程度,最大可能的降低风险因素保证产品质量。

1.3为纯化水系统设计、改进、施工提供参考数据,以便采取适当措施以规避或将风险控制在可以接受的范围内,使纯化水系统符合生产工艺和GMP要求,减少可能的缺陷。

2、范围:药品生产过程中纯化水系统可能存在的风险。

3、风险管理流程:3.1风险管理模式图3.2风险识别3.2.1概述本公司纯化水系统采用二级反渗透技术制备,产量2m3/h,主要用于生产设备、容器具清洗、清场、洗衣及口服液体制剂生产的洗瓶、配液等。

纯化水系统主要由:原水箱、原水泵、机械过滤器、活性炭过滤器、保安过滤器、一级高压泵、一级反渗透、二级高压泵、二级反渗透、纯水储罐、空气呼吸器、纯水泵、精密过滤器、紫外杀菌器、臭氧发生器、分配管道、清洗水泵、加药装置、RO程控系统等组成。

综合分析公司生产的品种,现生产液体制剂品种XXX糖浆、XXX合剂。

鲜竹沥为液体原料,配制无需加纯化水;XXX糖浆、XXX合剂需用纯化水进行配制,批最大配置量为150万ml。

固体制剂丸剂的生产只是在生产设备、容器具清洗、清场、洗衣过程中使用纯化水。

因此,产量2m3/h的纯化水系统能够满足本公司日常生产需求,对于产品质量的主要潜在风险来自于纯化水的微生物限度控制。

3.2.2风险评估小组人员及职责3.2.2.1 质量管理部3.2.2.1.1根据GMP和质量管理的要求,提出纯化水系统的风险分析和控制要求。

3.2.2.1.2负责本报告的起草编写。

3.2.2.1.3对风险评估报告的审核和批准。

3.2.2.2设备部3.2.2.2.1从工程设计和管理的角度提出纯化水系统的风险分析和控制要求。

纯化水质量年度回顾报告管理规程

纯化水质量年度回顾报告管理规程

标准管理规程
1 目的:建立纯化水质量年度回顾报告管理规程,以确认纯化水工艺稳定可靠,以及纯化水质量标准的适用性,及时发现不良趋势,确定纯化水工艺及质量改进的方向。

2 范围:纯化水。

3 责任者:QA、QC、制造部。

4 程序:
4.1 纯化水质量年度回顾报告
4.1.1 纯化水质量年度回顾报告的编制、审核按《纯化水质量年度回顾报告编制、审核标准操作程序》(S/SOP/QA-022-0)进行。

4.1.2 纯化水质量年度回顾报告至少应包括以下内容:
4.1.2.1 生产批次汇总;
4.1.2.2 关键工艺控制点控制结果汇总;
4.1.2.3 关键质量指标检验结果汇总;
4.1.2.4 所有不符合质量标准的批次及其调查;
4.1.2.5 所有重大偏差及相关的调查、所采取的整改措施和预防措施的有效性;
4.1.2.6 纯化水工艺或检验方法等的所有变更;
4.1.2.7 与纯化水工艺或设备相关的纠正措施的执行情况和效果;
4.1.2.8 纯化水系统的确认状态。

4.1.3 QA应当对纯化水质量年度回顾报告中回顾分析的结果进行评估,提出是否需要采取纠正和预防措施或进行再确认或再验证的评估意见及理由,并及时、有效地完成整改。

4.1.4 QA在进行纯化水质量年度回顾分析时,应当考虑以往回顾分析的历史数据,还应对纯化水质量回顾分析的有效性进行自检。

4.1.5纯化水质量年度回顾报告由QA负责归档管理。

纯化水质量分析报告

纯化水质量分析报告

纯化水质量分析报告水是人类生活中不可或缺的重要资源,而纯净水是满足人们日常生活、饮用、工业生产等方面需求的首要条件。

为了确保水质安全,需要对纯净水进行定期的质量分析。

本报告将对纯净水的质量进行分析,并提出相应的改善建议。

一、水质分析结果(一)外观指标纯净水的外观应为无色透明的液体。

在对样品进行观察后,发现样品无明显的颜色和悬浮物,符合纯净水的外观指标。

(二) pH值pH值是衡量水的酸碱性的指标,纯净水的pH值应在6.5-8.5之间。

经过测定,样品的pH值为7.2,符合纯净水的pH值标准。

(三)溶解性物质纯净水中不应含有有害溶解性物质,如重金属离子、有机物等。

对样品进行离子测试,结果显示没有检测到有害溶解性物质。

(四)氯含量氯是常用的消毒剂,但高浓度的氯会影响水的口感。

测量结果显示样品中氯含量为0.3mg/L,低于饮用水卫生标准的规定值(1.0mg/L),符合纯净水的氯含量标准。

(五)微生物指标纯净水中不应含有致病微生物。

对样品进行微生物检测,结果显示样品中未检测到任何致病微生物。

(六)无机盐含量纯净水中无机盐含量应低于一般饮用水的含量。

对样品进行无机盐含量测试,测量结果显示样品中无机盐含量较低。

二、改进建议根据上述分析结果,纯净水的质量较好,但仍可以进行一些改进。

(一)加强消毒过程纯净水的消毒过程应确保无害微生物的完全消除。

建议加强消毒过程,如增加消毒剂的使用量或延长消毒时间,以确保样品中微生物的彻底杀灭。

(二)提升水质稳定性纯净水的pH值应保持稳定,避免过度酸碱或不足酸碱。

可通过适当调整水中酸碱物质的含量,以提升水质的稳定性。

(三)定期监测水质为了确保纯净水的质量,建议定期进行水质监测,并及时采取相应的措施解决存在的问题。

监测可以包括外观、pH值、溶解性物质、氯含量、微生物指标和无机盐含量等方面。

(四)完善设备和操作管理纯净水的质量与设备和操作管理密切相关。

建议完善设备的维护和管理,确保设备的正常运行和净化效果。

纯化水质量回顾报告

纯化水质量回顾报告

纯化水质量回顾报告一、引言纯化水是指通过一系列物理、化学或生物方法对水进行处理,以去除其中的有机或无机污染物,提高水质的一种水处理过程。

纯化水质量的好坏直接关系到人们饮用水的安全和健康,因此对纯化水质量进行回顾与评估是非常重要的。

二、纯化水质量指标1.悬浮物悬浮物是指水中的杂质、颗粒物质和浮游生物等。

其会影响人体对纯化水的接受程度和对水的美观程度。

因此,悬浮物的浓度应该尽量降低到符合卫生标准的范围内。

2.溶解氧溶解氧是水中溶解氧分子的浓度,它是水中生物生息和自净能力的重要指标。

合适的溶解氧浓度能够维持水体中生物的呼吸。

过高或过低的溶解氧浓度都会对水体生态环境产生不利影响。

3.条件指标条件指标是指纯化水中含有的对人体有害的化学物质或微生物。

如重金属、草甘膦等化学物质以及大肠菌群、沙门菌等微生物等。

这些物质如果超过卫生标准,会对人体健康造成一定的危害。

三、纯化水处理技术1.过滤过滤是一种常见的纯化水处理技术,通过物理筛选和吸附作用,去除水中的悬浮物和有机物质。

常见的过滤材料有砂石、活性炭等。

2.反渗透反渗透是一种通过半透膜来分离水中溶解物质的技术。

反渗透膜具有微孔,可以阻挡溶解物质的通过,从而提供干净的纯化水。

这种技术能够有效去除溶解在水中的盐类、重金属和有机物等。

3.消毒消毒是一种通过化学物质或物理手段来灭活或杀死水中的病原微生物的技术。

常见的消毒方法有氯消毒、臭氧消毒、紫外线消毒等。

四、纯化水质量回顾通过对纯化水质量的回顾与评估,可以了解纯化水处理技术的运行情况以及水质是否符合卫生标准。

在过去的一年中,我们对本单位的纯化水质量进行了监测和检测。

1.悬浮物浓度根据数据显示,本单位的纯化水中悬浮物浓度一直保持在卫生标准范围内,符合要求。

2.溶解氧浓度纯化水中的溶解氧浓度也是我们关注的重点之一、数据显示,溶解氧浓度保持在合适的范围内,能够满足水体中生物的需求。

3.条件指标通过检测,纯化水中的重金属含量和微生物浓度也是符合卫生标准的。

纯化水水质检验报告

纯化水水质检验报告

纯化水水质检验报告纯化水(purified water)是指通过一系列物理、化学方法去除水中各种杂质及微生物,使水质纯净、透明,不含有任何对人体有害的物质,达到符合国家及工业标准的饮用水品质。

一、检测项目(一)物理指标检测1.外观:外观检测主要是观察水样的透明度、颜色、浊度等,正常的纯化水应呈无色透明、无浑浊、无异物悬浮物的状态。

2.pH值:纯化水的pH值应接近中性,通常为6.5-8.5之间,这是为了保护人体的生理酸碱平衡。

3. 总溶解固体(TDS):TDS值是用于反映水中溶解性无机盐(主要是电导性能)的指标。

一般来说,TDS值越低,代表水的纯度越高。

纯化水的TDS值通常在1-10 mg/L之间。

(二)化学指标检测1. 氯化物:氯化物的检测主要是为了评估水中隐性氯残留物的含量。

纯化水中氯化物的含量应小于10 mg/L。

2. 硝酸盐:硝酸盐含量的检测是为了排除水中存在的农药、化肥排放、工业废水等因素对水质的影响。

纯化水中硝酸盐的含量应小于2mg/L。

3. 铜:铜的检测是为了衡量水中是否被铜管腐蚀所导致的铜离子的溶解。

纯化水中铜的含量应小于1 mg/L。

(三)微生物指标检测1.大肠菌群:大肠菌群检测是为了评估水中是否存在粪便污染。

纯化水中大肠菌群的含量应小于1CFU/100mL。

2.总菌落数:总菌落数检测是为了评估水中是否存在微生物污染。

纯化水中总菌落数应小于100CFU/mL。

二、检测结果及评价本次对纯化水的检测结果如下:外观:水样呈无色透明状态,无浑浊、无悬浮物。

pH值:检测结果为7.2,接近中性。

TDS值:检测结果为6 mg/L,符合纯化水的标准。

氯化物:检测结果为8 mg/L,低于标准值10 mg/L。

硝酸盐:检测结果为1.5 mg/L,低于标准值2 mg/L。

铜:检测结果为0.8 mg/L,低于标准值1 mg/L。

大肠菌群:检测结果为0CFU/100mL,符合标准。

总菌落数:检测结果为50CFU/mL,小于标准值100CFU/mL。

纯化水检验原始记录

纯化水检验原始记录

纯化水检验原始记录纯化水是指经过各种净化手段处理后的水,其中去除了大部分或所有悬浮物、有机物、离子和微生物。

在实验室和工业生产中,纯化水经常被用作实验试剂和工业原料。

为了确保纯化水的质量和纯度符合要求,在生产和使用过程中需要对纯化水进行检验。

本次实验将对纯化水的质量进行检验,并记录实验结果。

实验名称:纯化水检验实验目的:1.检验纯化水的质量和纯度是否符合要求;2.验证纯化水的各项指标是否在规定范围内。

实验器材:1.纯化水;2.pH计;3.电导率仪;4.紫外可见分光光度计;5.毛细管;6.干燥皿;7.温度计;8.纸巾;9.手套;10.安全护目镜。

实验步骤:1.戴上手套和安全护目镜,确保实验操作的安全性。

2.取得一瓶纯化水样品。

3.进行外观检查:观察纯化水的颜色、透明度和悬浮物是否存在。

4.进行pH值检测:将pH电极插入纯化水中,待数值稳定后记录pH 值。

5.进行电导率检测:将电导率仪探头插入纯化水中,待数值稳定后记录电导率。

6.进行紫外可见光谱检测:取一定量的纯化水样品,通过纸巾过滤去除悬浮物,倒入紫外可见分光光度计中,扫描波长范围,记录吸光度值。

7.进行溶解氧检测:将毛细管插入纯化水样品中,尽量避免气泡产生,待读数稳定后记录溶解氧值。

8.进行温度检测:使用温度计测量纯化水的温度,记录温度值。

9.进行高纯度指标检测:依照高纯水的要求,检测纯化水的指标是否符合要求,如溶解无机离子、有机物含量等。

10.做好实验记录和整理实验数据。

实验结果:1.外观检查:纯化水呈无色透明,无悬浮物存在。

2.pH值检测:纯化水的pH值为7,符合中性。

3. 电导率检测:纯化水的电导率为0.05 μS/cm,低于规定的标准值。

4.紫外可见光谱检测:纯化水在紫外可见光谱范围内无吸光峰,表明无有机物存在。

5. 溶解氧检测:纯化水的溶解氧为8.0 mg/L,高于规定的标准值。

6.温度检测:纯化水的温度为25°C,符合要求。

纯化水质量回顾

纯化水质量回顾
二、纯化水系统的日常监控
纯化水系统在日常运行时,必须进行日常的监控。
1取样点的布置及取样频率
取样点
检测项目
检测周期
贮水罐
全检
每周一次
总送水口
全检
每周一次
总回水口
全检
每周一次
车间各使用点
全检
每月一次
2测试指标和合格标准
2.1理化指标
符合中国药典2010年版二部。
2.2微生物限度
细菌、霉菌和酵母菌总数不大于100cfu/ml。
2013.01—2013.12固体干燥制粒间不挥发物取样用于化学项目检测的共计12次。
3.1.5.1固体干燥制粒间不挥发物统计表
取样次数1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
不挥发物0.7 0.60.60.40.7 0.30.7 0.50.7 0.7
取样次数11 12平均值
不挥发物0.60.60.59
3分析数据
3.1化学项目(不挥发物)
鉴于其他化学项目检测,数据并无明确的数据支持,为更直观的表现纯化水系统的状态,特以纯化水的不挥发物作为纯化水化学分析的项目。2013年01月—12月纯化水系统以下取样点(纯化水贮罐出水口、1#总送水口、1#总回水口、头孢粉针车间洁具清洗间、固体干燥制粒间)不挥发物的检测数据分析:
1.0
0.9
0.8
2013.03.31
0.9
1.0
1.0
2013.04.07.
1.1
1.0
1.1
2013.04.14.
1.2
1.0
1.0
2013.04.21.
1.2
1.1
1.0
2013.04.28.
1.0

纯化水年度质量回顾报告

纯化水年度质量回顾报告

纯化水年度质量回顾报告1. 引言本报告对近一年来纯化水的质量进行了详细的回顾和分析。

通过对水质监控数据的收集和整理,我们能够全面了解纯化水质量的变化情况,并及时采取措施来提高水质。

本报告分析了纯化水质量的指标以及可能存在的问题,并提出相应的改进意见,以确保纯化水的高质量供应。

2. 纯化水质量指标2.1 pH值pH值是衡量溶液酸碱性的指标,对纯化水的质量有重要影响。

我们在过去一年中对纯化水的pH值进行了监测和记录。

结果表明,纯化水的平均pH值为7.2,处于中性范围,没有出现明显的酸碱问题。

2.2 含溶解固体纯化水中的溶解固体含量是衡量水质纯净度的关键指标。

过高的溶解固体含量可能意味着水中存在有害物质。

根据我们的监测数据,纯化水的平均溶解固体含量为100mg/L,符合卫生标准,水质良好。

2.3 微生物指标微生物的存在可能导致水的污染,因此对微生物指标的监测至关重要。

本年度的纯化水微生物监测结果表明,水中微生物总量远低于可接受的标准。

这表明纯化水的制备过程有效地杀灭了细菌和其他微生物,水质达到了卫生标准。

3. 问题与改进3.1 设备维护问题在纯化水制备过程中,设备的维护是保证水质稳定的关键。

然而,我们在过去一年的运营中发现,设备维护存在一定的问题。

例如,一些滤芯没有按时更换,导致水质下降。

针对这个问题,我们将加强设备维护的管理,建立更严格的维护计划,确保设备始终处于最佳状态。

3.2 管道污染问题纯化水在输送过程中可能会受到管道污染的影响,导致水质受到污染。

通过对管道进行监测和维护,我们发现了一些污染源,如管道漏水和积垢。

为了避免这些问题,我们计划定期检查和维护管道,确保水的质量在输送过程中不受到污染。

3.3 新技术应用随着技术的不断进步,新的纯化水处理技术被引入,以提高水质的纯净度。

我们计划在下一年度引入新的技术,如逆渗透和紫外线消毒,以提高纯化水的质量。

这将是一个重要的改进,可以确保水质在制备过程中达到更高的标准。

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纯化水系统质量回顾分析报告生产车间:---车间回顾人:回顾日期:年月日审核人:审核日期:年月日批准人:批准日期:年月日目录1 目的通过此回顾分析报告以证明该系统按照现行的GMP文件进行操作、维护保养,能保证符合纯化水质量标准、设计标准及生产工艺的要求。

2 范围本方案适用于---车间纯化水系统回顾分析报告。

3 职责3.1中心化验室负责将纯化水各项检测结果数据进行汇总上交质量部QA。

3.2生产车间负责将系统运行过程中出现的偏差等进行汇总上交质量部QA。

3.3质量管理部QA负责完成质量回顾报告。

4 参考标准及文献《药品生产质量管理规范》2010版《药品GMP指南》2010版《中华人民共和国药典》2010版5 回顾内容5.1 基本信息根据《产品质量回顾标准管理规程》SMP-10-007的规定,对---车间纯化水系统的各项检测数据进行质量回顾分析。

----车间纯化水系统采用山东潍坊精鹰医疗器械有限公司生产的10000L/H RO2+EDI纯化水机组和316L不锈钢管连接,系统共有使用点(取样点)41个,产水量为1000L/小时。

公司于2014年12月4日-2015年1月14日对纯化水系统进行两个阶段的验证,2015年1月15日-6月25日为长期监测部分。

5.2 原理及工艺流程图原水进入多介质过滤器以去除较大的颗料,经活性炭过滤器去除原水中的余氯、有机物、色素、胶体硅、异味及部分重金属。

经软化器以去除原水中的钙、镁等离子,降低水的硬度。

经过预处理的水经过5μm的精密过滤器进行微粒的进一步去除,之后进入一级反渗透以去除大部分无机离子(如钙、镁、硫酸根等)、有机物、微粒和细菌等,再添加NaOH,调节pH值,经双管板换热器加热后至二级反渗透进一步去除无机离子(如钙、镁、硫酸根等)、有机物、微粒和细菌等,再进去EDI进一步处理,最后合格水输送到纯化水储罐中,纯化水经循环水泵进入系统循环。

5.3 回顾时间2014年12月25 日—2015年06 月25日。

5.4 检验项目指标回顾5.4.1. 标准规定检验项目法定标准内控标准性状本品为无色的澄清液体;无臭,无味本品为无色的澄清液体;无臭,无味检查酸碱度取本品10ml,加甲基红指示液2滴,不得显红色;另取10ml,加溴麝香草酚蓝指示液5滴,不得显蓝色。

取本品10ml,加甲基红指示液2滴,不得显红色;另取10ml,加溴麝香草酚蓝指示液5滴,不得显蓝色。

硝酸盐与对照液比较,不得更深(0.000006%)与对照液比较,不得更深(0.000006%)亚硝酸盐与对照液比较,不得更浓与对照液比较,不得更浓(0.000002%) (0.000002%)氨与对照液比较,不得更深(0.00003%) 与对照液比较,不得更浓(0.00003%) 电导率25℃测5.1μS·cm-1警戒线:25℃测2.0μS·cm-1纠偏限:25℃测2.2μS·cm-1易氧化物粉红色不得完全消失粉红色不得完全消失不挥发物遗留残渣不得过1mg 遗留残渣不得过 1.0mg重金属与对照液比较,不得更深(0.00001%) 与对照液比较,不得更深(0.00001%)微生物限度细菌、霉菌和酵母菌总数每1ml不得过100个警戒线:细菌、霉菌和酵母菌总数每1ml不得过50个行动线:细菌、霉菌和酵母菌总数每1ml不得过80个5.4.2--车间纯化水验证检测数据趋势图5.4.2.1 --车间纯化水验证第一阶段检测数据趋势图纯化水系统一阶段验证(2014年12月4日-12月24日)21天每天对系统41个取样点全部取样检测,验证期间共检测861次,所得检测各点性状、酸碱度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨、易氧化物、电导率、不挥发物、重金属、微生物限度项目检测结果均符合要求,其中电导率、不挥发物、微生物限度测得具体值,以下主要对测得具体值的检测项目进行检测数据趋势分析,系统检测数据汇总分析图如下:图一:纯化水验证一阶段电导率趋势图纯化水电导率的质量标准为25℃下检测不大于 5.1μS·cm-1,日常监控结果显示该系统所有监测数据25℃下检测均小于 5.1μS·cm-1,最大值为2.11μS·cm-1,最小值为 1.0μS·cm-1,平均值为1.51μS·cm-1,警戒线为2.0μS·cm-1,纠偏限为2.2μS·cm-1,其他水样电导率始终符合纯化水质量标准。

图二:纯化水验证一阶段不挥发物趋势图纯化水不挥发物的质量标准为不得过 1.0mg,监控结果显示该系统所有监测数据均小于1mg,最大值为0.8mg,最小值为0.2 mg,平均值为0.4 mg,并且趋势平稳,第一阶段验证期间系统水样不挥发物始终符合纯化水质量标准。

图三:纯化水验证一阶段微生物限度趋势图纯化水微生物限度的质量标准为细菌、霉菌和酵母菌总数每1ml不得过100个,警戒线50个/ml,纠偏限80个/ml,监控结果显示所有监测数据均小于100个/ml,最大值为7个/ml,最小值为0个/ml,趋势较平稳,系统水样微生物限度始终小于警戒线,符合纯化水质量标准。

5.4.2 --车间纯化水验证第二阶段检测数据趋势图纯化水系统二阶段验证(2014年12月25日-2015年1月14日)21天每天对系统41个取样点全部取样检测,验证期间共检测861次,所得检测各点性状、酸碱度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨、易氧化物、电导率、不挥发物、重金属、微生物限度项目检测结果均符合要求,其中电导率、不挥发物、微生物限度测得具体值,以下主要对测得具体值的检测项目进行检测数据趋势分析,系统检测数据汇总分析图如下:图四:纯化水验证二阶段电导率趋势图纯化水电导率的质量标准为25℃下检测不大于 5.1μS·cm-1,日常监控结果显示该系统所有监测数据25℃下检测均小于 5.1μS·cm-1,最大值为 1.91μS·cm-1,最小值为 1.01μS·cm-1,平均值为 1.38μS·cm-1,警戒线为 2.0μS·cm-1,纠偏限为 2.2μS·cm-1,趋势平稳,符合纯化水质量标准。

图五:纯化水验证二阶段不挥发物趋势图纯化水不挥发物的质量标准为不得过 1.0mg,监控结果显示该系统所有监测数据均小于1mg,最大值为0.8mg,最小值为0.2 mg,平均值为0.43 mg,数据趋势平稳,第二阶段验证期间系统水样不挥发物始终符合纯化水质量标准。

图六:纯化水验证二阶段微生物限度趋势图纯化水微生物限度的质量标准为细菌、霉菌和酵母菌总数每1ml不得过100个,警戒线50个/ml,纠偏限80个/ml,监控结果显示所有监测数据均小于100个/ml,最大值为4个/ml,最小值为0个/ml,趋势较平稳,系统水样微生物限度始终小于警戒线,符合纯化水质量标准。

通过对纯化水进行两个阶段共42天的连续监测,查阅、统计数据,所有取样点水质监测结果均符合要求,达到了国家标准与企业内部标准,相应系统、设备运行情况达到了设计要求,能够提供符合质量要求的纯化水。

5.4.3 --车间纯化水长期监测检测数据趋势图纯化水系统长期监测(2015年1月14日-6月5日),检测频率为水机出水口、储罐、总送1、总送2、总回1、总回2每周检测一次,其他35个取样点每月循环检测一次,共检测353次,所得检测各点性状、酸碱度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨、易氧化物、电导率、不挥发物、重金属、微生物限度项目检测结果均符合要求,其中电导率、不挥发物、微生物限度测得具体值,以下分别对每周检测的六个取样点和每月检测的取样点测得具体值的检测项目进行检测数据趋势分析,检测数据汇总分析图如下:图七:长期监测总送、总回、储罐、水机出口电导率监测数据趋势分析图纯化水电导率的质量标准为25℃下检测不大于 5.1μS·cm-1,警戒线为 2.0μS·cm-1,纠偏限为2.2μS·cm-1,日常监控结果显示图中六个取样点25℃下检测的数据均小于警戒线2.0μS·cm-1,平均值为 1.3μS·cm-1,趋势平稳,符合纯化水质量标准。

图八:长期监测总送、总回、储罐、水机出口不挥发物监测数据趋势分析图纯化水不挥发物的质量标准为不得过 1.0mg,监控结果显示图中六个点所有监测数据均小于1mg,平均值为0.39 mg,数据趋势平稳,符合纯化水质量标准。

图九:长期监测总送、总回、储罐、水机出口微生物限度监测数据趋势分析图纯化水微生物限度的质量标准为细菌、霉菌和酵母菌总数每1ml不得过100个,警戒线50个/ml,纠偏限80个/ml,图中六个点监控结果显示所有监测数据均小于50个/ml,趋势较平稳,符合纯化水质量标准。

图十:长期监测每个月各取样点电导率监测数据趋势分析图纯化水电导率的质量标准为25℃下检测不大于 5.1μS·cm-1,警戒线为 2.0μS·cm-1,纠偏限为2.2μS·cm-1,月监控结果显示每个取样点25℃下检测的数据均小于警戒线 2.0μS·cm-1,趋势平稳,符合纯化水质量标准。

图十一:长期监测每个月各取样点不挥发物监测数据趋势分析图纯化水不挥发物的质量标准为不得过 1.0mg,监控结果显示图中各点所有监测数据均小于1mg,数据趋势平稳,符合纯化水质量标准。

图十二:长期监测每个月各取样点微生物限度监测数据趋势分析图纯化水微生物限度的质量标准为细菌、霉菌和酵母菌总数每1ml不得过100个,警戒线50个/ml,纠偏限80个/ml,图中各点监控结果显示所有监测数据均小于50个/ml,趋势较平稳,符合纯化水质量标准。

本次回顾区间内,对纯化水系统性能确认及日常监测数据进行分析,纯化水系统运行稳定,通过对全年数据的回顾可以看出我公司纯化水的制备、储存、输送和循环使用的整个过程中均能符合生产的要求,且纯化水的水质符合《中化人民共和国药典》2010版的要求,认为回顾期间--车间纯化水系统无不良趋势。

5.5 偏差回顾该系统未发生偏差5.6 变更回顾该系统未发生变更5.7 自检回顾5.7.1 缺陷项5.7.2 整改措施5.8 投诉回顾该系统未发生投诉5.9对不符合项或不良趋势风险评估(包括纠正与预防措施)无6 结论及建议通过本次质量回顾对--车间纯化水系统的电导率、不挥发物、微生物等各项监测结果进行统计分析,表明--车间纯化水系统水质能够始终符合纯化水质量标准,纯化水系统趋势稳定、状态良好。

建议不挥发物项目建立警戒线为0.85mg,纠偏限为0.90mg,企业内控标准为0.95mg,鉴于本次质量回顾区间内微生物限度指标控制良好,两阶段水系统验证及长期监测微生物限度数据都小于10,建议将微生物限度调整为警戒线为30个/ml,纠偏限调整为50个/ml,制定企业内控标准为70个/ml。

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