循环水系统工艺改造及优化运行
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循环水系统工艺改造及优化运行
摘要:仪征化纤股份有限公司水务中心三区循环水(原涤纶三厂)始建于1989年,由于三区循环水东、西站是分期建设,两套系统全部建成后,将系统供回水管网进行连通,安装隔断阀控制,隔断阀长期处于关闭状态,但随着运行时间的增加,两套系统存在互窜的现象,影响系统水质状况;且三区循环水设有两套系统,使系统呈现资源配置分散、利用率低的现状,需要对两套系统进行合并运行、工艺优化。
关键词:循环水处理;系统合并运行;节能降耗
节能降耗是我国经济和社会发展的一项长远战略,近年来各种节能降耗的措施、政策和目标在
不断制定和完善,同时政府也相应投入大量资金用于支持节能降耗项目的开展。循环水泵站作为公用工程的主要耗能设备,节能改造空间较大,因此循环水泵站及其系统的节能降耗工作具有重要的意义。
1循环水系统概况
仪征化纤股份有限公司水务中心三区循环水(原涤纶三厂)始建于1989年,三区循环水由东、西站两套系统组成,由于东、西站循环水是分期建设,待两套系统全部建成后,将供回水管网进行连通,并装有系统隔断阀,隔断阀长期处于关闭状态。西站循环水原设计供水能力为3300m3/h,设有4台循环水泵和4组冷却塔,主要用户为聚酯七、八单元,50~70岗位,短纤中空17~18K和23~26K;东站循环水原设计供水能力为9000m3/h,设有10台循环水泵和6组冷却塔,其中4台B02循环水泵专供聚酯九、十三单元及切片生产、长丝空压站、长丝一装置等用户,6台B01水泵专供冷冻系统。
由于原涤纶三厂完全是分期规划、分期建设,西站循环水原设计只考虑七、八单元建设所需循环水量,对于后期建设项目所需循环水均在东站循环水建设中考虑,因而形成现在的东西两个循环水站,客观上造成整个系统呈现资源配置分散,利用效率降低,且随着运行时间的增加,两套系统存在互窜现象,影响水质状况,对系统稳定运行产生影响,所以可利用目前七单元切片生产停运、长丝转产短纤、聚酯工艺调优、冷冻机改造优化循环水需求量不断下降的机会,对两套系统进行合
并运行,进行系统节能降耗、优化运行工作。
2运行存在问题
2.1系统水泵运行组合方式不合理
由于原一、二、三厂聚酯系统生产规模相差不大,但原三厂需运行四台泵才能满足生产需求,
而原一、二厂仅需运行三台水泵即可满足生产需求,且从下表分析中可以看出原三厂的单位能耗高于原一、二厂,说明运行四台水泵存在能源浪费的现象,水泵运行组合方式未处于最佳状况,具备节能改造空间。
表1 原一二三厂循环水系统概况对比表
东西站循环水供回水管线中的隔断阀由于设备故障无法完全关闭,造成两个系统间窜水,部分东站循环水进入西站系统中,相当于西站使用东站循环水进行系统补水,使西站各项水质数据较高,且从表1中可看出,西站各项水质数据均明显高于东站。
表1 2012年三区循环水东西站水质数据对比表
量却与东站基本持平,且数据时有超标,说明东站循环水窜入西站系统中,对西站系统运行产生一定影响。
表2 2012年三区循环水东西站加药、补水数据对比一览表
水务中心循环水装置于2013年1月7日在生产部牵头、中心组织下进行三区循环水东西站合并运行,实现东站代西站运行,东站循环水系统运行3台B02水泵,负责供应整个原三厂界区内所有用户,目前系统运行稳定。
表2 循环水东西站停运操作前后工艺数据对比表
东站运行3台水泵,供水总流量由4100m3/h(1908m3/h+2185m3/h)下降为3400m3/h,供水压力、温度较合并前变化不大,且各用户无异常反应,说明东站运行3台水泵能够满足当前用户需求,系统运行正常。
4系统并网运行后存在问题
4.1受原三厂循环水系统分期规划建设的影响,东西站聚酯楼管道连接处最小管径为DN400,正常流通能力为1100m3/h,该处需要通过的能力根据西站供水量应在1900m3/h左右,存在明显“卡脖子”现象。
4.2东站供聚酯系统有4台泵,管网合并后系统运行三台水泵,仅剩一台备台,存在安全生产隐患。
4.3由于东站负荷增加,循环水供应量达到3500 m3/h左右,超过水轮机设计负荷3000m3/h。
5改造措施
5.1采用不停车带压开孔技术在东、西站聚酯楼相连接的DN600供回水管两侧铺设DN450旁路管,扩大系统管网流通能力。
5.2把东站B01/A原供冷冻系统的水泵更换为流量2000m3/h、扬程59m的新泵(电机不换)改供聚酯系统,原B01/A泵移至故障停运的B01/C泵上(详见图1),聚酯系统设置一大四小五台水泵,供水高峰期运行一大两小水泵,确保生产稳定、供水安全。
5.3在水轮机的入口增加一个DN700流量控制阀,同时增加一个DN700的旁通阀进行分流,降低水轮机生产负荷,同时拆除原T2隔断盲板,将T1、T2两个塔全部作为聚酯回水冷却使用。
以上改造措施正在实施中,预计2013年6月初可以完成改造工作,确保夏季供水安全。
B01/A
B01/B
B01/C
供冷冻
图1 水泵改造示意图
6经济效益分析
通过本次合并停运操作,成功地将西站停运,实现东站代西站供水,且保证各用户供水流量、压力稳定,系统运行正常,并从设备电量、系统水质、化工料消耗等方面进行对比分析,积累经验为下一步循环水改造提供技术支持。
6.1耗电量下降效益分析
通过本次系统合并运行,高压端用电(水泵)由运行4台水泵(西站两台280kW 水泵+东站两台315kW 水泵)调整到运行3台水泵(东站三台315kW 水泵),所以高压端电量因循环水泵运行台数的减少而大幅度下降;低压端用电因西站风机、照明、电加热监测换热器等设备停运而减少。
截止到2013年12月底,三区用电量累计值为1223.0377万kWh ,较去年同期下降256.3763万kWh ,根据成本核算,上网电价为0.45元/kWh ,直接经济效益为: 256.3763万kWh ×0.45元/kWh=115万元。
6.2系统水质合格率上升
系统合并停运前,受跨接阀窜水影响,部分药剂流失,导致水质波动较大,2012年全年西站水质综合合格率为99.1%,其中有机磷含量共超标27次,东站水质综合合格率为99.1%,其中有机磷含量共超标8次;而系统合并运行后,2013年全年期间东站循环水有机磷控制平稳,仅有2次超标,全年累计综合合格率为99.8%,说明合并运行后系统水质运行控制平稳,较合并前有了大幅度提高,具体数据见表3。