高速线材常见事故处理

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常见事故分析

概述:生产过程中的堆钢原因及处理

生产过程中经常会遇到一些堆钢的事故。调整工应经常不断地、定时地对轧件尺寸、堆拉关系、轧件表面、扭转角度、导卫的使用情况、冷却水等进行检查。堆钢可分为头部堆钢、中部堆钢和尾部堆钢。所有的堆钢从现象上看是一样的,但产生原因却有所不同。

一、什么是头部堆钢,产生原因是什么,如何解决?

现象:头部堆钢是指轧件头部未进入下一架轧机之前就发生的堆钢现象。

原因:(1)、由于上道次轧件尺寸不符合要求(过高或过宽)引起轧件挤在该道次进口导卫中受阻而堆钢,事故发生后要对轧件头部进行测量,观察轧件头部受阻的痕迹,做出判断,并对前一道次乃至前若干道次的辊缝作调整。

另外,由于轧槽磨损而引起轧件的尺寸变化,应相对地缩小各架的辊缝。一般来说,椭孔的磨损较快,方或园孔的磨损较慢。所谓“两次椭一次圆”,实践告诉我们,缩小椭孔辊缝见效快,缩小圆孔辊缝轧机稳定时间长,应视情况而定。

(2)、由于钢坯头部在大压下量轧制时的不均匀变形,头部低温或冶废、夹杂等都可能形成“劈头”,或者上一根遗留下大片翘皮在进口导卫中而引起堆钢。

(3)、由于扭转导卫磨损严重或固定螺丝松动,致使轧件扭转角度不对,而引起堆钢。只需观察轧件头部正反对角两侧有被进口导

卫挤压之痕迹就可以判断。处理方法为调整滚动扭转导卫开口度,是固定式扭转导卫应更换。

(4)、由于上道进口导卫磨损严重(或固定螺丝松动),上道次来料过小,致使轧件与导卫间隙过大,造成头部倒钢,使轧件在该道次进口导卫中受阻而引起堆钢。处理方法:检查上道次轧件尺寸,更换上道次进口导卫。

(5)、滚动进口导卫也可能缺油,造成辊环烧坏。夹持辊严重磨损,夹持辊表面粘铁,调节开口度的固定螺丝松动等引起头部倒钢。

(6)、轧件弯头也可能造成下道不进,引起堆钢。弯头可能是进出口导卫中心线与孔型中心线不直,轧件在行进过程中不断地被强迫改变方向所致。也可能是上、下轧辊磨损不均匀,或者传动部件间隙过大,造成上下不同步而引起弯头,另外,上、下轧辊辊径不同,从而造成线速度不同,亦可引起轧件弯头。因此,遇到弯头现象发生时,应当根据情况加以分析,再着手处理。

棒三常见冒料统计如下:

1、未进K1导致冒料的原因是什么?

原因分析:(1)、K1进口导板粘有氧化铁,导致轧件无法通过;

(2)、导卫轴承缺少油气润滑或缺水冷却,导致K1进口导轮卡死。

(3)、导轮间隙太小或过大,导致轧件无法进入或进入不稳;

(4)、K2出口导卫翻身不到位,导致K2来料无法进K1;

(5)、导卫与轧槽未对正,导致轧件撞辊环;

(6)、轧件头子弯曲,在进口处卡住;

2、未进K4导致冒料的原因是什么?

原因分析:(1)、切分规格,K5来料为矩形料,易发生扭转,未进K4;

(2)、导轮磨损严重,间隙变大,夹持不住料形,导致轧

件撞辊环。

3、正常轧制过程中K6进口出现冒料的原因是什么?

原因分析:(1)、2#剪没有切头或切头过短,来料头部炸开;

(2)、切头随轧件跟进,导致堵在K6进口。

4、换槽换轧机后, K6进口出现冒料的原因是什么?

原因分析:(1)、使用新槽时,轧槽未打磨或进口处未放些湿沙子,导致轧件打滑冒料;

(2)、轧件头部钢温较低,出现黑头现象;

(3)、过首支钢时未关闭轧机冷却水,导致轧件打滑未进。

5、K4耳边较大,未进K3是什么原因造成的?

原因分析;(1)、中轧来料偏大超标,K5轧槽磨损严重,导致K4来料偏大;

(2)、K4辊缝设定较小,K4进口导卫装偏。

6、K1冲出口出现冒料原因是什么?

原因分析:(1)、装错出口导板,或导板鼻尖磨损严重或断裂;

(2)、成品钢筋头部弯曲上翘或是下弯;

(3)、K1出口导卫与轧槽未对中;

(4)、出口导板喇叭口过小或过大,导致头部无法通过或弯曲堵塞;

(5)、K1出口导板盒上紧固螺栓松动或塞铁没打紧。

7、K2出口扭转导卫翻身不到位是什么原因造成的?

原因分析:(1)、K2导卫轴承坏死,导卫定位螺栓松动,锁紧螺母没锁紧;

(2)、导轮间隙调整不到位过大或过小,翻身角度不正确;

(3)、K2出口料形偏大或偏小;

(4)、导卫使用时间过长,导轮磨损严重。

8、K2进口导板磨损过快导致堆钢是什么原因造成的?

原因分析:(1)、K3~K2之间的活套中间的间隔板的间隙过大,导致K3出来的料总是靠着K2进口的两边走;

(2)、K2进口导卫装偏,导致来料靠导板的单面走;

(3)、K2活套、K3轧机不在同一条轧制线上。

(4)、K2导板固定螺栓松动或固定位臵不对中,导致导板左右偏移。

9、12#~13#之间堆钢是什么原因引起的?

原因分析:(1)、2#剪未切头或切尽导致来料头部弯曲或料头被带进轧机;

(2)、12、13架速度设定不正确或辊径输入有误;

(3)、中轧来料超标;

(4)、水冷后的加速辊道中有异物或加速辊道、两侧板磨

损严重,导致来料撞导辊或侧板。

10、粗轧轧件头部上翘严重导致堆钢是什么原因造成的?

原因分析:(1)、上下轧槽磨损不均匀,导致上下工作辊径不等;

(2)、进出口导卫中心与轧槽中心不对中;

11、活套内出现冒料的原因是什么?

原因分析:(1)、活套起套过早,导致轧件未进下一架轧机飞出;

(2)、活套通道不畅,导致轧件在活套内受撞击或跑偏;

(3)、活套相关装臵失灵,如卡断剪突然进行卡断。

二、什么是中部或尾部堆钢,产生原因是什么,如何解决?

现象:中部或尾部堆钢是指轧件头部已经进入成品轧机并轧制了一段时间,在轧件的中部或尾部产生的堆钢现象。

原因:(1)、坯料本身带来的缺陷,如分层、严重气泡等,在轧制过程中轧件一半断裂造成堆钢。观察堆钢的断头即可判断。

(2)、当中间轧机转速设定不当时,实际上处于堆钢轧制状态,轧件前半部靠前面轧机微张力轧制,当轧机尾部离开轧机时,该处突然失去张力从而引起该机架处于堆钢。处理方法是:正确调节各机架间的张力。

(3)、由于某架轧机的电机突然升速或降速,从而破坏了原有的连轧关系而引起堆钢。

(4)、由于轧辊突然断裂,或前几道次导卫严重损坏,造成轧件断面发生较大改变而引起堆钢。

1、12#~13#之间轧件突然拱起导致轧件打结是什么原因引起的?

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