变电站10kV线路越级跳闸原因及对策

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图2(e) 铁路隧道地区污秽物XRD 分析
含有α-SiO2、石膏(CaSO4·2H2O)、Fe2O3和Fe3O4。
7、结论
复合绝缘子表面污秽特性研究结果发现,BP化工厂、海边地区污秽 为酸性,污秽电导率相对较小为73.6μS/cm,可溶性盐含量较低为0.688%,
其中C a 2+ 、C l - 、S O 4 2-和N O 3-相对较高, 污秽物主要含有三水铝矿 (Al2O3·3H2O)、α-SiO2和碳酸钙(CaCO3);
开关跳闸。
保护动作情况:F43过流I段动作出口,开关跳闸;F43开关完全分闸
后几个毫秒紧接着F47线路故障保护启动。由于两条线路故障持续时
间达到#3主变变低后备保护复压过流I段动作时间0.5秒,#3主变变低
后备保护过流I段保护动作出口,跳开503A开关,故障电流10578A。F47
因变低5 0 3 A跳开, 故障电流消失而未动作。
水泥厂地区污秽为碱性,电导率较大为509μS/cm,污秽中Ca2+、Cl-
和SO42-含量相对较高,污秽物主要含有石膏(CaSO4·2H2O)、α-SiO2、 三水铝矿(Al2O3·3H2O)、CaO、硅酸二钙(β-2CaO·SiO2)、Fe 2O3、 C a C O3、硅酸三钙( 3 C a O·S i O2); 潮湿多雾地区污秽为碱性, 电导率较小 为65.7μS/cm,污秽中Ca2+、Mg2+、Cl-、NO3-和SO42-含量较高,污秽物主 要含有α-SiO2、三水铝矿(Al2O3·3H2O);电厂、海边地区污秽为碱性, 电导率为44.8μS/cm,污秽中Ca2+、Mg2+、Cl-、NO3-和SO42-含量相对较 高,污秽物主要含有α-SiO2、三水铝矿(Al2O3·3H2O)、CaCO3和Fe2O3;铁 路隧道地区污秽为酸性,电导率为334μS/cm,污秽中Ca2+、NO3-和SO42- 含量相对较高,污秽物主要含有α-SiO2、石膏(CaSO4·2H2O)、Fe2O3和 Fe3O4。
【关键词】变电站 10kV线路 越级跳闸 原因 对策
随着对供电可靠性要求的提高,10kV系统越级跳闸问题日益突出, 其中95%以上越级跳闸为10kV线路越级跳闸引发,本文仅对10kV线路越 级跳闸进行分析。2 0 1 0 至今广东电网公司发生过多起1 0 k V 线路越级 跳闸。为减少此类事件的发生, 应针对不正确动作原因进行全面分析, 寻找相应的对策。
3 、加强1 0 k V开关机构的运行维护水平, 尽量减少1 0 k V 开关 拒动事件的发生
正常情况下跳闸线圈烧毁将发“控制回路断线”信号, 缺陷能得 到及时处理。但跳闸线圈烧毁经常发生在保护跳闸时, 由开关机构卡 涩等原因引起, 因此不能及时的发现问题。请设备管理部门做好1 0 k V 开关机构的运行维护工作,充分利用10kV开关停电机会,加强开关动作 机构特性测试和日常维护, 确保1 0 k V 开关机构运行可靠。对由于线 圈、机构卡涩造成的越级跳闸事件, 组织设备生产厂家深入分析, 彻底 查清缺陷原因, 根据分析结果制定相应的控制措施。
图2(d) 电厂、海边地区污秽物XRD 图谱
含量较高。
6、污秽不溶性成分分析
X射线衍射分析是以晶体结构为基础,可对样品中物质的相分进行 鉴别, 物相包括纯元素、化合物和固溶体, 当待测样由单质元素或其混 合物组成时,X 射线物相分析所指示出的是元素,因此此时元素就是物 相, 但当元素相互组成化合物或固溶体时, 则物相分析所给出的是化合 物或固溶体等物相的晶体结构和相对含量而非它们的组成元素。
2 、深圳供电局1 0 k V 线路基本为三种方式, (1 )纯电缆线路; (2)纯架空线路;(3 )电缆架空线混合线路。
三、10kV线路越级跳闸原因分析
1 、直接原因 (1 )1 0 k V 线路保护装置故障, 包括 ①交流电压回路故障; ②直流回路故障; ③保护装置内部故障, 如光耦出口损坏、保护装置插件损坏等保 护装置自身问题; ④保护定值不匹配; ⑤保护出口压板漏投。 例如:A 、1 1 0 k V竹子林站5 0 1 开关跳闸(F 1 3 保护装置原因) 时间:5月18日10:19 基本情况: F 1 3 线路故障, F 1 3 保护动作未出口, 开关拒动, 造成D 0 1 跳闸, 5 0 1 开关越级动作。 保护动作情况:10点19 分27 秒,F13 零序保护动作跳闸,开关未跳 开,零序保护一直动作;10点19 分28秒,#1 接地变D01高压零序I段保 护、低压零序I段保护、过流II段保护动作,跳开D01开关;10点19分57 秒,F13 过流I 段保护动作跳闸, 开关未跳开;10 点19 分58 秒,#1 主变5 0 1 开关后备保护过流I段保护动作跳闸,501开关跳开。故障电流8800A。 (2)1 0 k V线路开关拒动, 拒动原因: ①直流母线电压过低或失去电源; ②开关控制回路熔断器熔断或接触不良; ③K K 操作开关接点、断路器辅助接点接触不良; ④跳闸线圈断线、防跳继电器线圈断线; ⑤操作机构有故障, 跳闸铁心卡涩、脱落, 液压机构油压低; ⑥电磁机构的分闸三连板三点过低, 部件变形, 断路器传动机构有 故障。 例如: 1 1 0 k V 石厦站502B 开关跳闸(F10 开关卡涩原因)
一、越级跳闸的后果及形式
1、一次设备发生短路或其他各种故障时, 由于开关拒动、保护 拒动或保护定值不匹配,造成上级开关跳闸,本级开关不动作,从而使停 电范围扩大, 故障的影响扩大, 造成更大的经济损失。
2、越级跳闸有如下几种形式:线路故障越级、母线故障越级、主 变压器故障越级和特殊情况下出现二级越级。
2 、间接原因
(1 )运行环境问题
目前,10kV保护均安装于高压开关柜内,温度、湿度和电磁环境恶
劣,容易造成10kV保护缺陷率升高,以及在电磁环境恶劣情况下,容易造
成不明原因的保护拒动。
(2)10kV线路跳闸率高
1 0 k V线路供电范围广、供电线路长、配电设备多、部分线路采
用架空线路,10kV系统线路跳闸率远远高于其它电压等级,截止2011年
时间:1月3日22:12
基本情况:F10线路故障,F10保护动作出口后,开关故障拒动,F10开关
卡涩(根据SCADA记录,10S后才跳开),造成D02跳闸,502B开关越级动作。
保护动作情况:F10零序保护动作,D02开关高压零序I、II、III段动
作,过流II段动作,#2主变变低502B复压过流I段动作。502B跳闸,D02跳
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变电站10kV线路越级跳闸原因及对策
雷 强 深圳供电局变电管理二所 广东 深圳 518102
【摘 要】变电站10kV线路越级跳闸一般是由于10kV馈线在发生故障时未能及时跳开馈线开关切除故障,导致主变变低开关跳闸。由于电网中10kV线路采用放射性 供电方式,10kV系统越级跳闸,将造成整段母线的10kV负荷损失,对供电可靠性影响较大。本文介绍了10kV电压等级电力系统中,10kV线路越级跳闸的各种原因及相对应的对策。
利用荷兰帕纳科公司X ’P e r t P R O 型号X 射线衍射仪对表面污秽物 不溶性成分进行分析,仪器采用铜靶,采用2θ/θ模式角度扫描方式,通过 Jade5.0分析软件对不同地区污秽物的物相进行定性分析,图谱见图2。
XRD分析结果表明BP化工厂、海边地区污秽物主要含有三水铝矿 (Al2O3·3 H2O)、α-SiO2和CaCO3; 水泥厂地区污秽物主要含有石膏 (CaSO4·2H2O)、α-SiO2、三水铝矿(Al2O3·3H2O)、CaO、硅酸二钙(β- 2CaO·SiO2)、Fe2O3、CaCO3、硅酸三钙(3CaO·SiO2)其中硅酸二钙和硅 酸三钙是硅酸盐水泥中最主要的成分; 潮湿多雾地区污秽物主要含有 α-SiO2、三水铝矿(Al2O3·3H2O);电厂、海边地区污秽物主要含有α- SiO2、三水铝矿(Al2O3·3H2O)、CaCO3和Fe2O3;铁路隧道地区污秽物主要
5 、改善1 0 k V 系统的运行环境 目前大部分变电站的1 0 k V 微机保护均安装于高压开关柜内。但 10kV高压室温度、湿度和电磁环境恶劣,容易造成10kV保护缺陷率升 高, 以及在电磁环境恶劣情况下, 容易造成不明原因的保护拒动。
空调的10kV高压室设备故障发生率要比未配置空调的设备低40%左右。 6 、提高站外1 0 k V 配电线路的运行维护水平, 减轻1 0 k V 线路
置的容量逐渐不能满足目前的1 0 k V母线的接地容性电流的要求, 将造
成10kV线路接地时消弧线圈欠补,10kV线路的单相瞬时接地故障不能
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熄弧, 增加了1 0 k V 线路的跳闸率。
(4)供电可靠性要求高及10kV线路停电安排困难:按照《广东电
网公司继电保护检验规程的》要求,2009年以来,我局10kV保护按照状
4 、切实做好1 0 k V 继电保护的状态检验, 尽量减少1 0 k V保护 拒动事件的发生
虽然微机型保护装置具有较高的自检功能, 但对光耦输出、交流 插件松动等缺陷, 不能进行监测和发出告警, 只能依靠状态检验查出缺 陷。为此, 重点加强1 0 k V保护的状态检验工作的落实。每半年一次组 织分析各厂家型号设备的缺陷情况, 指定专人负责1 0 k V保护状态检验 全过程跟踪, 确保检验工作依照相关验收规范进行。
5月,10kV线路共跳闸740起,其中仅5月,10kV线路就跳闸近200起。10kV
线路跳闸率高,必然加大了1 0 k V 线路保护和开关的切除故障压力。
(3 )变电站的1 0 k V消弧线圈的补偿容量不足
目前,深圳特区外10kV电网基本采用消弧线圈接地方式,补偿容量
一般在150A内。随着10kV电缆化率的提高,变电站安装的消弧线圈装
Fe 相继故障引起的有1 起, 占2 0 % ; 原因不明1 起(因为需要尽快恢复供
电, 事后再安排停电彻查事故原因), 占2 0 %。如图所示:
20% 20%
20% 正确动作 保护拒动
开关拒动
不明原因
40% 图1 10kV 开关不正确动作原因分析
(下转第 1 8 5 页)
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2011. 11
科技创新
态检验实施。但由于10kV保护和开关数量多,10kV线路停电安排困难
以及继电保护和检修专业人员紧张等原因, 1 0 k V保护和开关设备的缺
陷不能得到及时的发现和处理。
3、1 0 k V系统越级跳闸原因分析
在举例的5起10kV系统越级跳闸事件中,因保护装置原因引起的有
2起, 占4 0 % ; 因开关机构问题(机构卡涩)引起的有1 起, 占2 0 % ; 因两条
3 、1 0 k V 线路越级跳闸现象: (1 )警铃、喇叭响; (2 )有“保护 动作”信号, 有开关跳闸; (3 )跳闸母线电压为0 , 母线上所接回路负 荷为0 , 故障录波器启动。
二、10kV线路配置保护及线路基本情况
1、10kV保护配置:截止至2010年底,深圳供电局有10kV保护10330 套。产品厂家主要为南京南瑞继保电气有限公司56%和南京电研电力 自动化有限公司22%,其他如深圳南瑞、国电南自、南瑞科技等其他厂 家大约配置有2 2 % 。
闸,F10拒动。
(3 )多条线路相继动作; 由于两条线路故障持续时间达到主变变
低后备保护复压过流动作时间而出口跳闸。
例如:110kV沙井站503A开关跳闸(F43、F47相继故障原因)
时间:2011年5月9日07:04
F43、F47故障, F 4 3 保护动作出口, 开关跳闸, F 4 7保护仅启动, 5 0 3 A
(上接第 1 8 2 页)
(3)我局部分变电站10kV高压室已配置空调,经过统计分析,已配置
四、10kV线路越级跳闸对策分析及建议
1 、对出现过问题的同一厂家的所有同型号设备开展专项 反措整改, 减少拒动事件的发生
2 、加强1 0 k V 保护及开关的专业巡视以及隐患排查, 减少 1 0 k V继电保护拒动事件的发生
保护和开关的切除故障压力 配网设备故障统计表明, 设备老化、质量不佳、外力破坏和自然
因素是引起配电线路故障的主要原因。为降低配网设备的故障率, 减 轻1 0 k V线路保护和开关的切除故障压力, 请配网设备管理部门重点做 好以下工作:
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