04.5稠油降粘技术研发及应用-江建林介绍
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80℃乳化剂驱油试验压力变化
压力(*10-2MPa)
20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 注入倍数(PV) 5 6 7 8
乳化降黏剂在多孔介质中可使原油乳化,使注入压力上升,波及效率和洗油 效率提高
研发工作进展—化学吞吐(二)
内蒙探区稠油化学降粘技术
毛8块J1P1井乳化降粘剂现场试验
吉1-平1井周期注入参数对比
研发工作进展—化学吞吐(一)
胜利稠油化学强化冷、热采降粘技术
(2)氮气/微乳液辅助蒸汽吞吐--陈15-X53井
适用范围:供液能力差的井
单纯蒸汽效果差 氮气辅助改善效果 微乳液复合氮气效果明显
项目实施前该井日产油4.0 t,实施后峰值日油超过10.9 t,平均 日油超过8.7 t,本周期累计采油1,215 t,效果较理想
注 降 粘 剂
注 降 粘 剂 含 水 由 99% 下 降 为 70% , 采 收 率 提 高 10% 。
3 4 PV) 注入倍数( 5
注 降 粘 剂
含水率 %
含 水 由 97% 降 至 80% , 采 收 率提高10%。 1 压力 2
含水由100%下降 为 97.8% , 采 收 率提高1.7%。
6
研制的乳化降黏剂可乳化油藏原油,使采出液含水下降15%左右,采收率提高
9%~15%
J2-P7油、0.5%降黏剂、0.5PV
研发工作进展—化学吞吐(二)
内蒙探区稠油化学降粘技术
多轮次注入降粘剂对采收率影响
80℃毛8块驱油试验
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 采收率(%)/含水率(%) 采收率 %
加剂量 0.5%
研发工作进展—化学吞吐(二)
内蒙探区稠油化学降粘技术
毛8块不同温度的驱油效率
试验号 渗透率 /md 1 2 3 710 720 756 孔隙度 /% 26 31 26 原始含油饱和度 /% 66.9 65.9 64.2 原油粘度 /mPa.s 5060 1210 340 试验温度 /℃ 40 60 80 乳化降粘剂提 高采收率/% 9 15 10
10
研发工作进展—化学吞吐(二)
内蒙探区稠油化学降粘技术
化学降粘剂效果
编号 1 2 3 4 取样井 M8-3 J12 J2-P1 J2-P7 粘度 /mPa.s,40℃ 2,618 15,070 2,649 2,967 降粘率 /%
黏度 ,mPa.s
3500 原始黏度 3000 2500 2000 乳化后黏度
源自文库
胜利油田累计实施55井次,增油30,182 t,项目已经完成鉴定
研发工作进展—化学吞吐(一)
胜利稠油化学强化冷、热采降粘技术
(1)微乳液辅助蒸汽吞吐--陈45-X75井
适用范围:多轮次吞吐后、供液充足,能量高的井
开发初期效果好 多轮次效果变差 微乳液辅助改善效果 无措施效果变差
项目实施后,该井日产油提高4.4 t,本周期累积增油891 t,热 采油汽比提高0.48 t/t以上,效果理想
研发工作进展—化学吞吐(一)
胜利稠油化学强化冷、热采降粘技术
(3)强化冷采--王146-ZP1
适用范围:深层低渗稠油区块,前期冷采试油无自然产能
微乳液复合二氧化碳强化冷 采实现经济动用
冷采泄压后转热采效果不理想
实施前该井不产油,实施后峰值日油超过10.0 t,平均日油超 过5.0 t,本周期累计采油2,100 t,效果较理想
注汽情况
井号 周 期 热采方 式 注汽日期 降粘 剂(t) 40 25 25 10 180 169.8 CO2 (t) 200 防膨剂 N2 注汽压力 3 4 3 (m ) (10 m ) (MPa) 20 20 11-18.3 干度 (%) 温度 (℃) 焖井 注入 时间 量(t) (h) 95 50 39 25 套管伴 注氮气 氮气泡 沫堵水 氮气泡 沫堵水 备注
稠油降粘技术研发及应用
中国石化石油化工科学研究院 2014年5月
内容
主要项目 研发工作进展
稠油化学(辅助)吞吐技术 稠油降黏举升技术 稠油降黏输送技术
需要协调的问题及下步工作安排
稠油降粘相关技术研发
油 藏
降黏冷采 化学降黏辅助蒸 吞吐 催化改质降黏
井筒举升
乳化降黏
地面集输
乳化降黏
油溶性降黏
井筒举升
塔河超稠油井筒乳化降粘 塔河稠油井筒解堵抑堵剂
地面集输
塔河TH12196稠油地面催化改质降粘 中原濮深18-1超稠油掺稀稳定剂技术
研发工作进展—化学吞吐(一)
稠油热复合化学降粘剂研制
研究背景:
胜利油田稠油热采井多进入高轮次吞吐阶段, 效果变差,部分井油汽比小于 0.25 ,处于吞吐 经济极限以下 需 要 研 制 耐 温 280℃ 左 右 , 耐 盐 ( 总 矿 化 度 15,000mg/L、钙镁总浓度1,500mg/L)更强的降 粘剂辅助稠油开采
研发工作进展—化学吞吐(二)
内蒙探区稠油化学降粘技术
研究背景: 毛1、8块油藏特征:
油藏埋深:500~1,000m 温度:40~50℃ 原油粘度:500~20,000mPa·s 油层薄:保温效果差
存在问题:目前使用的乳化降粘剂低温乳化效果差 研究思路:
低温亲油性适当、临界胶束温度较低 低温条件下乳化能力强
研发工作进展—化学吞吐(一)
胜利稠油化学强化冷、热采降粘技术
总体实施效果
19980
20000 18000
16000
井次 单井平均(t) 累计增油(t)
14000 12000 10000 8000 6000 2882 4000
2000 12 610
7320
37
540
6
480
0 微乳液+ 蒸汽 微乳液+ 蒸汽+ 氮气 微乳液
催化降黏
解堵抑堵
掺稀稳定
3
主要项目
技术类型
油藏化学
(辅助)吞吐
项目名称
胜利陈373、王146稠油热复合化学降黏吞吐 胜利埕南91油藏水热催化降粘 内蒙毛1毛8稠油化学降黏辅助蒸汽吞吐
胜利稠油新型高效低聚驱油剂研制
时间
2011-2013 2011-2013 2012-2014 201320092012-2013 2011-2013 2012-2013
200
180
160
140
120 100
97.8 99.7 97.1 98.5
1500 1000 500
0
80
60
40
20 0
20
30
40
50
60
温度 ,℃
70
80
90
100
开发的乳化降粘剂在常温下可以 乳化稠油,当剂量0.5%时,降粘 率均> 97% ,不同稠油区块原油
乳化后显微照片(400倍)
粘度≤150 mPa.s。