软土地质基坑支护坍塌事故案例

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插筋φ16@ 800,L=1000 10° 支护 锚管 φ48@1100, L=15000,浆体 直径 180,极 限抗 拉拔Tn=139.53KN 15° 支护锚 管φ 48@1100,L=15000, 浆体直 径1 80, 极 限抗 拉拔 Tn=89.83KN 15° 支护锚 管φ 48@1100,L=12000, 浆体直 径1 80, 极 限抗 拉拔 Tn=78.72KN






01~2.80 米)。根据调查,拟建场地地下水位变化幅度约 1.0~5. 00 米,近年历史最高水位曾淹没本场地(水位标高约 4.30 米),挖 土时应引起重视。
1.4 支护设计概况 本工工程场地周围宽阔,基坑深度影响范围内无管线存在,现 有场地标高约 -1.31m。该工程设有一个连体地下室一层,地下室 底板面标高 -5.10m(局部 -5.40、-6.00),底板厚 0.30m,垫层 厚 0.30m,基坑开挖深度 4.39~5.29m,基坑周边为单桩及多桩承
图 1 基坑支ຫໍສະໝຸດ Baidu设计图
水泥土搅拌桩2φ500@ 400,L=8000(9000)
(c)支护做法平示意图
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研究与探索
台,承台厚 1.00~1.80m,承台开挖深度 4.79~6.49m。支护结 构:本工程采用水泥土搅拌桩与喷锚组合支护,如图 1 所示。
搅拌桩为φ 500,间距 400mm,搭接 100mm,桩长 8000mm、 9000mm,双排,水泥采用 PO42.5 级普通硅酸盐水泥,水灰比 0. 50~0.55:适当掺入适量的外加剂以增强浆体的流动性,保证送浆 过程不堵管。锚管:采用φ 48 钢管,壁厚不小于 3.0mm,长度 12m、 15m,横向间距 1100mm,纵向间距 1200mm,喷射混凝土:喷射混 凝土面层(厚 80)。
水泥土搅拌桩2φ500@ 400,L=8000
-10.810
1 - 1剖面
(b)支护做法剖面图
竖向锚管φ48@ 800,L=6000
混凝土面层C 20厚80
支护锚管φ48@ 1100,L=15000(12000)浆体直径180
插筋φ16@ 800,L=1000
1 1 1 1
2012.06
(a)基坑平面示意图
2 施工过程的事故 2.1 第一次支护坍塌事故 2#、3# 地下室土方于 2009 年 8 月中旬开挖到承台底(标高 为 -6.4m 至 -8.1m),部分承台垫层、砖模已砌完。8 月 24 日上午 7:30~8:30 左右,北侧基坑支护(2# 楼 22~44 轴、3# 楼 03/1~ 22 轴)发生滑移,坑顶土体塌陷,坑底淤泥土隆起,造成 2#、3# 该处部分工程桩发生倾斜,已施工的垫层砼隆起破坏,承台砖模倒 塌。主楼 2#、3# 该处共断桩 38 根,断桩位置位于淤泥与粉质粘 土交界处。 2.2 原因分析及第一次加固处理方案 根据现场调查,其原因主要是由于设计水泥搅拌桩设计桩长为 8m 和 9m 两种,桩长不够长,桩底落在淤泥层土,未进入粉质黏 土层,如果要进入粉质黏土持力层 500mm,设计桩长应为 10.5m。 由于淤泥含水率高达 75.3%,土方开挖厚,产生“挤淤”现象。由 于淤泥已产生活动其抗剪强度明显降低,流塑淤泥绕过水泥土搅拌 桩桩底和喷锚支护加固土体范围外致使基坑内垫层隆起,产生支护 失稳垮塌。根据以上原因,提出了以下的处理方法,如图 2 所示: (1)先对支护进行加固处理,加固方式采用砂浆进行堆载反 压; (2)堆载完后对滑移面部分土方进行卸载,卸载过程中如遇到 原有支护锚管和裙房工程桩进行切割处理,卸载完成后按原设计变 更对护坡坡面进行喷射砼; (3 )对 2# 、3# 楼深基坑处离基坑底边最近一排承台及时封 地并及时进行工程桩动测。动测合格后,绑扎承台钢筋浇筑砼至地 梁梁底标高。
关键词:软土地基;基坑支护;事故分析 在基坑的围护设计与施工过程中,由于地质条件、荷载条件、 材料性质、施工条件和外界其他条件的复杂影响,很难单纯从理论 上预测工程中可能遇到的问题[1-3]。在基坑的开挖施工中,一旦发 生支护桩滑移等安全事故,极可能造成巨大损失。对于软土地基, 其不确定性和发生事故的潜在危险源更多,本文结合长乐市航城街 道筹岐村拆迁安置房工程中发生的支护结构坍塌事故,对其原因和 处理方法进行分析,为后续工程提供参考。 1 工程概况 1.1 建设概况 长乐市航城街道筹岐村拆迁安置房工程位于长乐市首占新区, 地下一层,地上 30 层建筑;结构体系为钢筋混凝土框架、剪力墙 结构,建筑防火分类为二类高层住宅,耐火等级一级,采用 PHC 管桩基础。 1.2 项目现状周边情况 本工程土方开挖量:2 #、3 #、8~10 #楼连体地下室土方量 约为 58500m3,裙楼地下室基坑周边长度约 380m,场地为原有农 田回填土,场地广阔,周边无其它建筑物与管道设施;而在 8~10 #南向与其他建筑公司施工项目的地下室相连。 1.3 地质概况 拟建场地属长乐平原,为海岸阶地地貌单元,以海陆交互相冲 淤积地层为主。拟建场地东南、西南侧为拟建会堂路、前山路,拟 建场地内及场地东北、西北侧现为稻田。根据福建省岩土工程勘察 研究院提供的:勘察报告各岩土层特征及分布规律自上而下分述如 下:①素填土:回填厚度 l.50m;②粘土:厚度为 0.60~2.00 米; ③淤泥(塑性淤泥质土含水量高):层厚为 6.80~20.80 米;④粉 质粘土:层厚为 1.00~14.10 米;⑤淤泥质土:该层厚度1.40~13. 50 米;⑤ -1 粉砂:层厚 1.10~6.40 米;⑥粉质粘土:层厚 0.70~ 14.80 米;⑥ -1 砾砂:层厚 0.70~14.80 米;⑦淤泥质粉质粘土: 层厚 0.60~13.30 米;⑦ -1 中砂:层厚 0.60~5.20 米。 水纹情况:拟建场地属湿润区,岩土层多为含水率≥ 20%强 透水土层,综合判定本场地环境类型为Ⅱ类 A 型。场地初见水位埋 深 0.20~0.95 米,混合稳定水位埋深为 0.22~0.94 米(标高 2.
混凝土面层C 2 0厚80
钢筋挂网φ6.5@ 250×250 加劲筋2φ16@ 1200
300厚垫层 -5.700
排水沟300×300 -7.50承台面
-7.80土方面 竖向锚管φ48@ 800,L=6000
素喷混凝土面层C 2 0厚40
-2.810
1:0.80
泄水孔
-1.310黄海4.50m
截水沟400×400 120厚砖墙M 7.5砂浆(或排水管)
研究与探索
软土地质基坑支护坍塌事故案例分析
陈圣东 福建二建建设集团公司
摘要:针对长乐市航城街道筹岐村拆迁安置房工程中发生的 软土地质基坑支护坍塌事故,对其原因进行分析,指出支护设计 和施工中存在的问题,并提出加固处理意见。最后,针对软土 地基的支护安全问题,提出几点建议,以便为实际工程提供参 考。
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