最新350MW锅炉燃用“褐煤”安全可行性分析汇总
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350M W锅炉燃用“褐煤”安全可行性分析
350MW锅炉燃用“褐煤”安全可行性分析
批准:李跃奇
安生部:莽东
审核:郭涛
起草:宫学福刘晓光
发电部350MW机组锅炉专业
2006年12月13日
350MW锅炉燃用“褐煤”安全可行性分析概述:由于煤炭市场煤源紧张,我厂350MW机组面临着因缺煤而停运的严重形势。
厂决定对350MW机组掺烧煤源市场充足的“褐煤”进行论证。
现针对“褐煤”的特性,结合机组设备运行情况分析论证如下:一.褐煤与设计煤种特性参数比较
二.燃用“褐煤”的安全性分析
1、从燃煤挥发分角度考虑:350MW机组设计煤的挥发分28.05%,而褐煤的灰分为33%。
煤的挥发分主要有可燃的碳氢化合物组成,它是煤着火的主要指标,挥发分越高越容易达到焦炭的着火温度,使焦炭提早着火,火焰越稳定,能够满足350MW机组的需要,另外,350MW机组制粉系统为正压直吹式,积粉的可能性较小,而使用煤种的挥发分比较接近350MW机组设计值,且磨制成煤粉后,磨煤机出口温度在65~70℃,达不到着火点,爆炸可能性较小。
2、从燃煤灰分角度考虑:350MW机组设计煤的灰分为28.42%,而褐煤的灰分为13.46%。
灰分越大对锅炉受热面、引风机、电除尘磨损越严
重,而褐煤的灰分远远小于设计值,燃用“褐煤”的烧煤量增大,相对比较总灰份不增大,因此对锅炉受热面的磨损在正常的设计范围内。
3、从燃煤水分角度考虑:350MW机组设计煤的水分10.8%,而褐煤的水分33.6%。
燃煤中水份增大时,在制粉过程中(磨煤机干燥出力一定的情况下),磨煤机出口温度降低,制约了磨煤机干燥出力;另外,煤粉水份大,需要的着火热也随之增大,但挥发分的提高使着火提前,因此按20%比例掺烧基本影响不大。
如果燃煤水份过大对煤粉着火不利(故建议掺烧比例不应超过20%)。
4、从燃煤发热量角度考虑:350MW机组设计煤的发热量为4615大卡,而褐煤的发热量为3500大卡。
当机组负荷不变,燃料发热量低时,需要的燃料消耗量将增加,制粉设备磨损将加剧。
而增加的煤量受制粉出力限制,总的炉膛的煤粉燃烧放热降低,炉膛温度降低负荷不足。
5、从试燃用和“霍煤”较接近的“海尘煤”的实际情况来看(11月19~21日试用三天):主要反映在磨煤机干燥出力不够(热风调门全开),给煤量加不上去(只能加到34吨左右);反映在机组负荷带不上去(发热量低),给煤总量在161吨时,负荷只有264MW,其它参数都在正常范围内。
6、关于掺烧褐煤,已同辽宁设计院“辽电”工程主设计师高宏取得联系,从理论上进一步分析,掺烧20%褐煤是可行的,最大不能超过30%(而30%褐煤对我厂发电量的影响,将进一步论证,并通过实践比较分析),基本与上述意见一致,详见附件。
三.结论
通过上述对掺烧20%“褐煤”的安全性分析,结合试燃用“海尘煤”的实际情况,350MW机组锅炉掺烧20%“褐煤”可以保证机组安全运行。
但要求:
1)要求参与混配的另外80%燃煤低位发热量不低于5200大卡,参与
混配的褐煤低位发热量不低于3500大卡。
值长与燃料调度协调
好,尽量在低谷时段多混配褐煤,在尖峰时段少混配褐煤或不混
配,以减小对发电量的影响。
2)要求燃料混配煤要均匀,褐煤比例要不超过20%,分离器、除铁
器、碎煤机等系统投入,并设专人负责清除铁丝等杂物,最大程
度地减小堵煤等现象。
3)要求检修尽快处理好现存的制粉系统缺陷(如石子煤刮板损坏、
冷热风门不严等等,建议存在设备缺陷的磨煤机尽量不掺烧褐
煤)。
4)运行中加强监视与调整,及时发现、联系处理制粉系统漏粉和清
理石子煤工作。
发电部350MW机组锅炉专业
2006年12月13日。