石膏脱水效果差的原因分析

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石膏脱水效果差的原因分析
2012 年 7 月 03 日
4. 废水系统要正常投用, 保持整个系统中的杂质及石膏中的杂质不超 标。 5. 降低煤种的含硫量,最好将煤种的硫份控制在设计的 1.2%以下, 保证 CaSO3•1/2H2O 能够充分氧化生成石膏以及石膏晶体能够正常 结晶。 6. 加强脱硫设备的维护管理,保证 PH 计及密度计的准确性,保证真 空皮带机运行正常, 运行人员根据运行工况将各项参数控制在最佳 范围内,提高吸收塔浆液的质量,使石膏的生成及结晶能够顺利进 行。 7. 加强脱硫化学监测和分析表单的管理, 使监测数据与运行操作和调 整紧密相连,使监测数据真正起到监测、监督、指导运行的作用。 2012 年 7 月 3 日 辅网二值:金元刚
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2012 年 7 月 03 日
1. 对照石膏含水率高的主要因素并结合脱硫系统的实际情况,对从 石灰石至石膏整个生产流程进行控制,找出生产流程中存在的各 种问题,尤其发现石膏中杂质及 CaCO3 含量偏高、石膏浆液的含 固量偏低、 真空皮带机工作参数不正常等影响石膏脱水的因素时, 有针对性地采取下列措施。 1) 降低系统中杂质含量以提高石膏浆液的纯度。一是提高静电除尘 器各电场的参数,降低电除尘出口的烟尘含量;二是提高石灰石 的品质, 使石灰石 CaCO3 含量大于 90%, 从而减少吸收塔中杂质, 保证石膏晶体的结晶能正常进行, 使晶体颗粒的形状趋于规则化; 三是减少脱硫用水中氯离子等杂质的含量, 确保脱硫用水的品质。 2) 对石膏浆液进行抛弃和置换,使石膏脱水时滤饼表面的深褐色物 质覆盖面显著减少,石膏含水量明显降低。 3) 对废水进行改造,实现废水的正常排放和持续排放。使系统中的 杂质大幅度减少,吸收塔中浆液的品质得到了提高。 2. 对脱硫系统表计进行校正。由于表计的准确性时刻影响着整个脱 硫系统的正常运行,影响石膏的脱水效果,因此对偏差较大的表 计进行校正和更换有利于脱硫系统的正常运行。 1) 对 PH 计进行校正,将偏差范围控制在 0.2 内,使 PH 计能及时准 确地反映吸收塔内的真实 PH 值。PH 计及密度计准确性提高后, PH 值大幅波动的情况减少了, 运行人员将参数调整在 5.0~5.6 的 最佳范围内,不但石膏中 CaCO3 及 CaSO3•1/2H2O 的含量大幅减 少,石膏的含水率大幅降低,而且也提高了石膏品质和石灰石的
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2012 年 7 月 03 日
石膏脱水效果差的原因分析
� 石膏脱水系统工艺流程 烟气中的 SO2 和石灰石浆液中的 CaCO3 在吸收塔内反应生成 CaSO3•1/2H2O, 再经氧化生成 CaSO4•2H2O, 饱和状态下的 CaSO4 •2H2O 经结晶反应后形成石膏晶体, 然后含有石膏晶体的浆液被打 到石膏旋流器进行一级脱水, 通过石膏旋流器旋流的底流浆液进入 真空皮带脱水机进行二级脱水,脱水后的石膏进行销售或外运, 按 照设计要求石膏含水率应控制在 10%以内。 � 影响石膏含水率的主要因素 1. 石膏浆液中杂质过多。 石膏浆液中的杂质主要指烟气中的飞灰以及 石灰石和脱硫用水中带来的杂质等, 这些杂质干扰了吸收塔内化学 反应的正常进行,影响了石膏的结晶和大颗粒石膏晶体的生成; 另 一方面杂质夹在石膏晶体之间, 堵塞了游离水在石膏晶体之间的通 道,使石膏脱水变得困难。 2. 石膏浆液中 CaCO3 或 CaSO3•1/2H2O 过多。这主要是吸收塔内 pH 值控制不好以及氧化不充分所致。若 PH 值过高,则吸收塔浆液中 的 CaCO3 就会增加,一方面导致石膏浆液的品质恶化,促使脱水 困难; 另一方面降低吸收剂利用率, 增加脱硫成本。 若 PH 值过低, 则吸收塔浆液中的 CaSO3•1/2H2O 就会增多,如果生成的 CaSO3• 1/2H2O 得不到充分的氧化,会导致吸收塔浆液中 CaSO4•2H2O 的 生成率降低,石膏的结晶速率减缓,增加石膏脱水的难度。 3. 废水系统不能正常投用,系统中杂质无法排出。脱硫系统中排出的
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2012 年 7 月 03 日
利用率。 2) 对吸收塔的密度计进行校正,加大通过石膏浆液密度计的流量, 提高密度计前后的压差,使在线密度计误差明显减小。通过取样 分析,将含固量和密度对应起来,再根据浆液密度很好地将吸收 塔浆液的含固量控制在 20%左右。 3. 提高石膏旋流器底流的含固量。石膏旋流器底流的含固量高低对 脱水来说至关重要,因此提高石膏旋流器底流的含固量也是一个 重点,从两个方面着手进行了整改。 1) 提高石膏旋流器进口的压力,根据理论研究,旋流器进口的压力 越高分离效果越好,但压力过高对旋流器的磨损加重,减少了石 膏旋流器的使用寿命, 所以增加石膏旋流器的压力需要综合考虑。 2) 对石膏旋流器的沉砂嘴尺寸进行了调整,将原来大的直径根据实 际情况适当减小,提高了旋流器的分离效果。控制石膏旋流器的 底流含固量达到 50%左右。 4. 对真空皮带机进行检查。皮带机的运行工况直接影响着石膏脱水 效果,皮带机跑偏及滤布跑偏都会造成石膏含水量增大。 1) 检查皮带机下方的真空吸管有无脱落和变形,及时纠正和更换, 使真空皮带机的真空度达到正常水平。 2) 调整脱水皮带机的频率,保证石膏滤饼在可控范围内,且通过运 行调整找到最好脱水效果时的滤饼厚度。 3) 调整滤布冲洗水流量,检查滤布冲洗水喷嘴有无堵塞,确保滤布 冲洗正常,防止滤布孔径结垢堵塞。
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废水取自废水旋流器的溢流,主要为飞灰、石灰石和脱硫用水中带 来的杂质以及未溶的石灰石等。由于这些杂质大多数质量相对较 轻,当石膏浆液流到皮带机滤布上时,较轻的杂质漂浮在浆液的上 部,并且颗粒较石膏颗粒细且粘性大,因此石膏滤饼表面常被一层 呈深褐色物质覆盖,这层物质手感很黏,且很快会析出水分。如果 废水系统不能正常投用,系统中杂质就会累积,导致石膏脱水越来 越困难。 4. 煤种硫分偏高导致烟气脱硫装置(FGD)进口烟气中含硫量超标。 如果进口烟气中 SO2 的含量严重超标,会带来两方面负面影响: 一 方面导致 CaSO3•1/2H2O 氧化不充分;另一方面也导致石膏晶体结 晶的时间过短,不能生成大颗粒的石膏晶体,从而脱水因难。 5. 石膏浆液的含固量达不到要求。石膏浆液的含固量达不到要求, 则 直接导致石膏旋流器底流出来的石膏浆液含固量偏低, 而如果石膏 旋流器底流含固量达不到要求,则直接影响脱水效果。 6. 真空皮带机真空度达不到要求。 具体原因有真空皮带机处管道漏真 空、气液分离罐到真空泵的管道破损或滤布孔径结垢、堵塞、过小 等。如果真空泵及皮带机的管道漏真空、气液分离罐到真空泵的管 道破损,那么真空泵的抽吸能力就会减弱,不能将皮带机上石膏滤 饼中的游离水吸出,导致石膏含水率超标。 7. 石膏浆液过饱和度控制不好, 导致结晶颗粒过细或出现针状及层状 石膏晶体。 � 石膏含水率高的解决过程
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4) 检查真空罐及其管路有无漏点,真空泵的出力是否正常。脱水系 统正常投运的情况下,真空泵的真空度及电流是脱水效果好坏的 一个重要特性,经过长时间的运行经验可以通过真空泵的真空度 和电流大致判断出石膏的含水率。 5. 控制石膏的结晶时间。石膏结晶需要一定的时间,如果时间过短, 则生成的石膏颗粒过小,不易脱水,如果结晶时间过长,则生成 针状或者层状的晶体,如果进一步向片状、簇状或花瓣形发展, 其黏性大难以脱水,所以控制石膏的结晶时间非常关键。 1) 提高吸收塔内的液位,让吸收塔浆液达到脱水系统的时间延长, 增加石膏的结晶时间和空间。 2) 提高吸收塔内浆液的密度,鼓如足够量的 O2,增加 CaSO4•2H2O 的含量,促进石膏的结晶过程。 3) 吸收塔浆液恶化严重时,采用抛弃手段,对吸收塔内的浆液进行 彻底更换, 重新补入新鲜的石灰石浆液对烟气中的 SO2 进行吸收。 � 结论 石膏含水率的影响因素较多,各种因素之间又相互影响,要控制 起来非常困难, 但要把石膏脱水率长期控制在 10%以下, 就必须坚持 做到以下几点。 1. 尽量减少杂质对石膏结晶及脱水的影响。 2. 保证电除尘正常投用,提高电场的参数,控制烟气中的含尘量 在 150 mg/m3 以下。 3. 提高石灰石的品质,保证石灰石中 CaCO3 的含量要大于 90%。
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