70S-6渣系优化

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焊丝钢ER70S-6断丝原因分析及应对措施

焊丝钢ER70S-6断丝原因分析及应对措施

关键词 : 焊丝钢 金相组织 化学成分 机械性能 断丝
Ca s sAn l ss o o e ie fER7 S —6 W edi g・ r e la d Co t r a ur s u e a y i n Br k n W r s o 0 - l n - e Ste n un e me s e wi
s v r la p c ss c s mir sr cu e,c e c lc mpo iin a d me h nc lp o et . So a u e a e b e a n e e a s e t u h a c o tu tr h mia o sto n c a ia r p ry me me s r sh v e n tke t e uc r r a n ae. o r d e wie b e kig r t
美观 。
3 劈裂原 因分 析及应 对措施 对细拉过程 中劈裂现象较严重 的剩余 盘条做金
相检验 , 金相组织 为铁素体 + 珠光体 +少量 贝氏体 , 见 图 1 而 且 试样 纵 向存 在 较 明显 的带 状 组 织 , ; 见
图 2 。
20 0 9年 3 4月份 以来 , 户 A、 、 用 B两焊丝生产 厂 家反映南钢 E 7 S一 R 0 6盘条断丝率偏高。
2 用户 A厂反 馈情况
A厂生产 工艺流 程 为: 盘条经 机械剥 壳 、 洗 、 酸
中和, 经粗拉 6道 次 5 5 q . 一 . 一 3 9 .一 > 9 4 4 . — 34 中 . — 0 . .一 29 2 5后 进 水箱 , 因是 :
① 盘条在风冷 线上冷 却速度 过快 , 氏体 转变过 程 奥 中有少部分转变 成 贝氏体 ; 盘条在 风冷 线上冷却 ②

改善ER70S-6盘条机械除鳞的研究

改善ER70S-6盘条机械除鳞的研究

第46卷 第2期金 属 制 品2020年4月 Vol 46 No 2MetalProductsApril2020 doi:10.3969/j.issn.1003-4226.2020.02.006改善ER70S-6盘条机械除鳞的研究张祺佳, 李 耸, 高建峰(五矿营口中板有限责任公司, 辽宁 营口 115005)摘要:分析ER70S-6盘条表面氧化铁皮除不净的原因:表面残留有Fe2SiO4,表面氧化铁皮FeO比例低,Fe3O4易成粉末,附着在盘条表面,不易剥落。

提出控制措施:进保温罩的温度760℃以下,在保温罩里的冷速在0.95~1.05℃/s,出罩温度560℃以下,入集卷筒温度460℃以下,采取措施后,彻底解决了除鳞不净的问题,满足了用户需求。

关键词:ER70S-6盘条;机械除鳞;氧化铁皮;保温罩;温度控制中图分类号:TG155.4+1 文献标识码:A 开放科学二维标识码(OSID码):StudyonimprovingmechanicaldescalingofER70S-6wirerodZhangQijia,LiSong,GaoJianfeng(MinmetaltsYingkouMediumPlateCo.,Ltd.,Yingkou115005,China)Abstract:ToanalyzethecauseofincompleteremovalofironoxideonsurfaceofER70S-6wirerod:Fe2SiO4remainsonsurface,theproportionofironoxideonsurfaceislow,Fe3O4iseasytobepowdered,adherestothewirerodsurfaceandisnoteasytopeel.Proposeimprovementmeasures:temperatureofenteringinsulationhoodisbelow760℃,coolingrateininsulationhoodis0.95~1.05℃/s,temperatureofhoodisbelow560℃,andtemperatureofthecollectingdrumisbelow460℃.Aftertakingmeasures,theproblemofdescalinganduncleannesswascompletelysolved,andtheneedsofusersweremet.Keywords:ER70S-6wirerod;mechanicaldescaling;ironoxide;insulationhood;temperaturecontrol 五矿营口中板有限责任公司高线厂生产的ER70S-6盘条在酸洗工艺下使用良好,随着国家环保要求越来越严格,用户改成机械去除氧化铁皮的方式,原有的氧化铁皮除不干净,粗拉后有黑色斑点,精拉后仍有残留,镀铜后表面发黑。

焊丝钢ER70S_6化学成分的优化

焊丝钢ER70S_6化学成分的优化

作者简介:徐云龙(1982-),男,江苏沙钢集团有限公司总工办,硕士,从事炼钢质量管理工作。

焊丝钢ER70S 6化学成分的优化徐云龙,王志褔(江苏沙钢集团有限公司总工办,江苏张家港215625)摘 要:介绍了江苏沙钢集团有限公司ER 70S 6焊丝钢盘条的试生产情况,通过采取控制化学成分,添加钛元素等措施,改善了ER 70S 6焊丝钢盘条的综合性能,基本解决了严重影响焊丝焊接质量的问题。

关键词:焊丝钢;成分优化;焊接质量中图分类号:T F 762 文献标识码:B 文章编号:1002 1043(2010)06 0006 04Chemical composition optimization of ER 70S 6welding wire steelXU Yun long,WANG Zhi fu(Chief Eng ineer Office,Jiang su Sha steel Co.,Ltd.,Zhang jiagang 215625,China )Abstract:The present paper introduces the tr ial productio n of ER 70S 6w elding w ire steel in Sha steel.By w ays o f contr olling chemical components and adding Ti the combi natio n pro perties and quality of w elding w ire steel r od are improved and some pro blems severely affecting the w elding quality of w elding w ire solv ed as w ell.Key words:w elding w ire steel;optim ization o f chemical com position;w elding quality 近年来,随着我国气体保护焊技术的快速发展,气体保护焊丝的用量逐年增加。

ER70S6盘条质量分析与生产工艺改进

ER70S6盘条质量分析与生产工艺改进
第37卷
V01.37
第2期
N0.2
金属制品
Metal Products
2011年4月
April 201I
doi:10,3969/j.issn.1003-4226.201
1.02.014
ER70S一6盘条质量分析与生产工艺改进
张春燕, 陈兴伟, 张晓香,
张晓光,
李毅平
(唐山钢铁集团有限责任公司,
河北唐山063016)
0.010%~0.020%。
中金相组织为拉拔性能优良的铁素体和珠光体,避免
出现易引起断丝的贝氏体或马氏体。ER70S一6钢中
锰、硅含量较高,相变过程CCT曲线相变终了线向右 移,推迟并延长了转变时间∞J。若控冷工艺控制不 当,在斯太尔摩延迟型冷却的条件下,即使采用缓慢 冷却也有可能出现不利于拉拔的贝氏体或马氏体。 ER70S一6盘条理想的显微组织为等轴铁素 体+弥散分布的珠光体,且晶粒均匀细小,这样的组 织具有良好的综合性能,拉拔时变形均匀,能够满足 气体保护焊丝的拉拔性能。加热温度过高,时间过 长,奥氏体晶粒粗大,冷却后容易形成混晶组织;加 热温度偏低,钢坯在进入第一道轧机之前就已经混 晶,在后面的轧制中则无法消除混晶现象。有混晶 组织的盘条在拉拔时内部组织变形不一致,使拉拔 性能下降,因此要注意控制加热温度。 吐丝温度对ER70S一6盘条组织的影响:当终 轧温度和吐丝温度较低时,可细化奥氏体晶粒,使奥 氏体向铁素体和珠光体转变最佳化。吐丝温度越 高,在相同冷却工艺下,盘条易出现混晶组织或贝氏 体、马氏体组织。另外,在一定条件下,冷却速度越 慢,金相组织越理想,拉拔性能越好,在焊丝加工过 程中可省去退火工艺,减少制造成本。 图2为ER70S一6钢的连续冷却转变曲线¨J, 其中11条曲线从左到右分别为20.0,8.0,4.0, 3.0,2.5,1.8,1.3,1.0,0.8,0.5和0.1℃/s冷却速 度的转变曲线。当冷却速度大于1℃/s时,盘条组 织中会产生贝氏体或马氏体组织。综上所述, ER70S一6轧制工艺改善如下。 (1)开轧温度1

唐钢焊丝ER70S-6、ER70S-3、H11Mn2SiA操作要点6[1].1

唐钢焊丝ER70S-6、ER70S-3、H11Mn2SiA操作要点6[1].1

ER70S-6、H11Mn2SiA、ER70S-3夏季操作要点(转炉)2011-4-15一、牌号及成份控制目标二、生产及冶炼条件1.原材料要求:入炉铁水0.020%≤S≤0.040%,超过0.040%的铁水要求进行铁水预处理。

2.使用好废钢,铁水0.020%≤S ≤0.030%时废钢中含铁块2吨/斗,铁水0.030%≤S ≤0.040%时使用不含铁块的废钢,总装入量54±1吨。

三、转炉冶炼1.石灰加入量≥2.6吨/炉,终渣碱度控制目标≥2.5。

2.终点成份S≤0.030%,P≤0.010%,C:0.04~0.06%,严禁后吹(进站C<0.04%按违处理)。

拉碳次数≥2次,不允许成份不合或不等成份出钢。

3.脱氧合金化:硅铝钡脱氧,加入量1-2袋/炉,特殊情况按技术市场科临时要求加入。

(1)ER70S-6(H11Mn2SiA),低碳低磷硅锰参考值1160-1200kg/炉,低铝硅铁参考值280-320 kg/炉,可视装入量适当调整。

(2)ER70S-3,低碳低磷硅锰参考值880-920kg/炉,低铝硅铁参考值200-220kg/炉。

加料顺序:脱氧剂→低碳低磷硅锰→低铝硅铁,脱氧合金化用料在见流15秒后加入。

4.出钢时间≥2.2分钟(电脑采数≥2.4分钟),全程底吹氩气,在线吹不开炉次,换外管吹2分钟,之后取样测温。

5.见钢流后,向钢包加入100kg石灰和30kg萤石,减少出钢过程回磷量。

6. 严格按标准化操作要求进行堵出钢口、挡渣操作,下渣炉次必要时进行扒渣处理。

7.保证钢包净空≥300mm。

8.出钢温度1580-1630℃,氩后温度要求1540-1570℃,进站温度参考值≥1530℃。

9.底吹情况、包样成份、砣料情况、下渣情况及其他可能影响质量的问题通知精炼站。

ER70S-6、H11Mn2SiA、ER70S-3夏季操作要点(精炼)2011-4-15注:所有NER70S-6、H11MnSiA的成品Si含量不得低于0.85%。

焊丝钢ER70S-6的成分优化及工艺研究

焊丝钢ER70S-6的成分优化及工艺研究
量钢 技
Cl C T CH S E NOL Y OG
、1I b No 5 4
De . 0 c 20 8
焊丝 ̄ R 0 一 的成分优化及工艺研究 N 7S 6 E
肖时平 廖明 黄艳
( 重钢股 份公 司钢研所 )

要 介绍 了E 7S 6 R 0 - 焊丝钢盘条的化学成分要求 、特点及残余元素的控制 ,结合重钢生产实际 ,通
Ab ta t T ec e c l o oio q i me t n sc aatr t sa trsd a lme t f edn -- i sr c h h mia c mp st nr ur n di h rcei i n] eiu l e ns lig-w r i e e a t sc e ow e
se l o ol e ea a y e i p p r A c r igt ep a t eo h n qn o ni t e CoL d. , te t e d c i w r n l z di t s a e . c o d n t rc i f o g i gI na t S e l . t r nh oh c C r h c mb n t n p o e t sa dq a i f e d n -- r te d c i w r rv d b p i zn rc s ,a ds me o i ai r p ri n u l y l i g-wi se l o ol e ei o e yo t o e to w e r mp miigp o e s n o
p o l msef ei gt ew l i gq ai f l ig-wies v rl e es l e . r b e f t e d n u l yo d n - e n h t we r e e eyw r o v d

ER70S-6盘条质量分析与生产工艺改进

ER70S-6盘条质量分析与生产工艺改进
c mp un e xdie sa ptd t o i z o o d d o i z rwa do e o de xdie,lw a b n Mn — Fe aly wa e l c d b o c r n a d lw h s h r u o c ro l sr p a e y lw abo n o p o p o o s o
第 3 卷 7
V0. 1 37
第2 期
No 2 .


பைடு நூலகம்制 品
P o cs r du t
21 0 1年 4 月
Ap l i r 201 1
Me a t l
d i1 . 9 9 ji n 1 0 4 2 . 0 0 . 1 o :0 3 6 / .s . 0 3— 2 6 2 1 . 2 0 4 s 1
( a gh n rn& SelG op C ., d T n s a g Io te ru o .,T n sa 6 0 6,C ia a g h n0 3 1 hn )
Ab ta t T n l z h c o t t r ,i c u i n a d g s ee n o tn f 7 S一6 w r o rd c d b a g te . sr c o a ay e t e mir smc u e n l so n a l me tc n e t o ER 0 ier d p o u e yT n se 1
ta h n 1℃ / ) s .Wiefe igpo et so ligwi rd c db a g te r o d pe h rc s r o d。w l— r e dn rp r e f dn r po u e yT n se l erda o tdtepo esaeg o i we e wi ed

ER70S—6焊丝钢精炼渣系优化研究及生产实践

ER70S—6焊丝钢精炼渣系优化研究及生产实践

ER70S—6焊丝钢精炼渣系优化研究及生产实践近年来日照钢铁生产焊丝钢氧含量控制不稳定,脱氧较轻时夹杂物含量高,脱氧过重时浇注发生絮流,严重影响钢材质量和生产连续性。

在炼钢过程钢中夹杂物通过造渣吸收去除,ER70S-6焊丝钢关键点在于冶炼时精炼造渣,选择合理的渣系是保证焊丝钢质量的根本。

研究发现絮流炉次精炼出钢出现回铝现象,造成中包夹杂物过多,渣样中Al2O3一般>6%。

资料显示当精炼渣堿度在R=2.0左右时其发泡效果最好,Al2O3含量低于5%时较强的脱氧和高温下不易造成Al2O3的还原引起的絮流,采用石英砂+石灰的方式代替目前使用的低碳低硅精炼渣以达到降低精炼渣碱度和渣中Al2O3含量的目的。

通过渣系的调整成功解决了焊丝钢氧含量的控制,同时杜绝了絮流现象稳定了生产节奏。

标签:絮流;夹杂物;渣系;石英砂1 引言ER70S-6焊丝钢是采用美国标准生产的新一代CO2气体保护实芯焊丝的主要原料广泛应用于造船、桥梁、大型机械加工行业。

但是焊丝中过高的氧含量(在高温条件下,碳和氧易反应生成CO 气体)和大型夹杂物容易导致焊接过程中熔池的飞溅,严重影响焊接性能,降低焊接生产率,随着用户对钢材质量的要求越来越高[1],炉外精炼过程越来越重要,合理的造渣可以达到脱硫、脱氧甚至脱氮的目的;可以吸收钢中的夹杂物;可以控制夹杂物的形态;可以形成泡沫渣淹没电弧提高热效率,减少耐火材料侵蚀。

因此,在炉外精炼工艺中要特别重视造渣。

在我厂现有LF设备的基础上优化现有的造渣工艺,控制好埋弧、脱硫、脱氧等主要精炼环节,充分发挥LF精炼效果。

2 LF基本工艺参数处理容量:60t;额定容量(功率):12500KV A电极直径:φ400mm(超高功率UHP石墨电极)工艺流程:铁水→混铁炉→60t转炉→60tLF炉→3#连铸机3 ER70S-6焊丝钢渣系研究与调整炼钢就是炼渣,炉渣流动性好,碱度适当,再配以合适的吹氢参数,就能促进钢中A1203、SiO2夹杂向炉渣集聚,最大限度地降低点状夹杂和控制钢中夹杂物总量。

ER70S-6焊丝钢的小方坯连铸生产技术分析

ER70S-6焊丝钢的小方坯连铸生产技术分析

ER70S-6焊丝钢的小方坯连铸生产技术分析吴建永(南钢集团特钢事业部第三炼钢厂,江苏南京210035)摘要:针对ER70S-6焊丝钢在使用过程中的一系列要求,对生产技术进行研究,主要包括四个方面的内容,分别是电炉终点控制、脱氧合金化工艺、精炼渣系控制以及连铸无缺陷铸坯生产。

通过运用研究的这一技术,对ER70S-6铸坯的制造具有重要的作用。

关键词:ER70S-6焊丝钢;小方坯;生产技术作者简介:吴建永(1972-),男,江苏宜兴人,主要研究方向:冶炼与连铸工艺技术。

C0.06~0.090.06~0.08Si0.80~0.950.80~0.90Mn1.40~1.551.43~1.53P≤0.020≤0.018S≤0.020≤0.015Als -≤0.003Ca≤0.0015≤0.0010Cr≤0.04≤0.03表1ER70S-6钢化学成分要求(质量分数)要求判定内控我国对ER70S-6焊丝钢具有很好的应用,这一类型的焊丝钢在焊接过程中,主要是用于气体保护这一方面。

它在国外已经得到了广泛的应用,根据美国相关标准我们知道,它在稳定性这一方面,具有很大的优势,并且除了稳定性之外,它还具有很高的焊缝性能,目前,它在国内的应用也是非常广泛的。

为了能够更好的应对市场的变化和发展,南钢第三炼钢厂在对这类焊丝钢进行开发时,选择的方式为小方坯的形式,按照这一流程来进行开发,对生产这一焊丝钢的技术有了很好的掌握,并且生产出来的产品在质量方面是非常有保障的,客户对于这一生产也有很好的反馈,整体来看是相对成功的。

1ER70S-6焊丝钢的控制要求在对焊丝钢进行生产过程中,有着相关的要求和标准,这也是不可忽略的地方,化学成分的相关要求见表1。

2工艺流程在生产过程中,要严格按照流程来进行,不能忽略每一个步骤,并且要做到每一个步骤都要细致的进行把控,保证下一步工作可以顺利的进行。

大致的工艺流程可以分为六个部分,分别是100t 电炉冶炼、LF 精炼炉精炼、5机5流小方坯连铸、步进梁式加热炉加热、高速线材轧机以及5.5mm 的盘条。

er70s-6焊丝标准

er70s-6焊丝标准

er70s-6焊丝标准摘要:1.ER70S-6 焊丝概述2.ER70S-6 焊丝的性能特点3.ER70S-6 焊丝的应用领域4.ER70S-6 焊丝的标准5.ER70S-6 焊丝的存放和维护正文:一、ER70S-6 焊丝概述ER70S-6 焊丝是一种不锈钢电弧焊丝,具有优良的焊接性能和力学性能,广泛应用于不锈钢焊接领域。

ER70S-6 表示焊丝的牌号,其中“ER”代表不锈钢电弧焊丝,“70”表示焊丝的熔敷金属化学成分分类,“S”表示焊丝的药皮类型,“6”表示焊丝的直径。

二、ER70S-6 焊丝的性能特点1.良好的焊接性能:ER70S-6 焊丝的焊接过程稳定,电弧稳定,飞溅小,焊缝成形美观。

2.高强度:ER70S-6 焊丝的熔敷金属具有较高的抗拉强度和屈服强度,能够满足不同强度级别的不锈钢焊接需求。

3.良好的耐腐蚀性能:ER70S-6 焊丝的熔敷金属具有优良的耐腐蚀性能,能够在各种腐蚀环境下保持较长的使用寿命。

4.良好的冲击韧性:ER70S-6 焊丝的熔敷金属具有较高的冲击韧性,能够满足不锈钢焊接构件在复杂应力条件下的使用要求。

三、ER70S-6 焊丝的应用领域ER70S-6 焊丝广泛应用于石油、化工、船舶、电力、建筑等行业的不锈钢焊接工程,如储罐、管道、阀门、船舶等构件的焊接。

四、ER70S-6 焊丝的标准我国对ER70S-6 焊丝的生产和使用有严格的标准,主要包括以下几方面:1.化学成分:ER70S-6 焊丝的熔敷金属化学成分应符合GB/T 985-2018《不锈钢和耐热钢电弧焊丝》标准中的规定。

2.力学性能:ER70S-6 焊丝的熔敷金属力学性能应符合GB/T 985-2018 标准中的规定。

3.焊缝性能:ER70S-6 焊丝焊接的焊缝性能应符合GB/T 985-2018 标准中的规定。

4.工艺性能:ER70S-6 焊丝的工艺性能应符合GB/T 985-2018 标准中的规定。

五、ER70S-6 焊丝的存放和维护1.ER70S-6 焊丝应存放在通风、干燥、避光的环境中,避免阳光直射和潮湿。

ER70S6合金焊丝钢质量优化

ER70S6合金焊丝钢质量优化

第4期魏福龙,等:ER70S一6合金焊丝钢质量优化・6l・
从以上对比可看出:
(1)各钢厂ERTOS一6盘条组织均为铁素体+珠光体,但水钢盘条珠光体含量明显低于其他厂,主要是水钢盘条中C,Mn含量均控制在标准下限,轧制冷却过程中发生共析转变时,其转变产物珠光体相对较少¨J。

(2)水钢盘条夹杂物含量略高于A,B,C厂,这与盘条中全氧检验结果相吻合。

(3)晶粒度级别相差较大,水钢ER70S一6盘条晶粒度高于其他厂2~3级,根据Hall—Petch公式Ho可知,晶粒尺寸是影响强度的重要因素,晶粒越细,盘条强度越高,因此,水钢ER70S一6盘条晶粒度级别较高是导致抗拉强度高于其他厂的重要
因素。

宣钢180tLF炉精炼渣的优化

宣钢180tLF炉精炼渣的优化

摘要随着冶金技术的不断发展,对炼钢生产率、炼钢成本、钢的纯净度以及使用性能等方面,都提出了越来越高的要求。

这使传统的炼钢设备和炼钢工艺难以满足需求。

LF炉作为炉外精炼设备的一种,具有优异的综合性能,经过LF炉的二次处理,钢的质量可以得到显著提高。

本文以宣钢炼钢厂180t LF炉的精炼渣系为研究对象,以渣系本身性能的优化为内容。

收集了关于180t LF精炼炉的生产现状,尤其是精炼渣系冶金效果的大量数据。

针对生产实际,对其工艺参数进行了研究和优化。

通过生产试验对比表明,经过优化的LF炉精炼渣,其发泡埋弧效果、脱硫能力均优于先用渣系。

关键词:LF 精炼渣脱硫目录摘要 (1)1绪论 (3)1.1 LF炉外精炼技术的发展 (3)1.2 LF精炼炉主要冶金功能 (4)1.3渣系研究现状。

(4)1.3.1精炼渣的发展方向 (5)1.3.2目前 LF炉常用精炼渣系 (5)2 宣钢180t LF炉精炼工艺现状 (6)2.1宣钢180t LF炉设备性能参数 (6)2.2宣钢180t LF炉工艺流程 (6)2.2.1 LF 炉的入炉要求 (7)2.2.2 LF 炉的工艺要点 (7)2.3 LF炉精炼渣的调查与分析 (8)2.4 课题背景及研究内容 (9)3、LF炉精炼渣的优化研究 (9)3.1 精炼炉渣组分的作用 (9)3.2 LF炉精炼渣系的选择 (12)3.3 优化后主要材料及理化指标 (136)5 结论、 (17)参考文献 (17)1绪论1.1 LF炉外精炼技术的发展炉外精炼又称为“二次精炼”,把传统的炼钢流程分为两步:初炼和精炼。

并在真空、惰性气氛或可控气氛下进行脱氧、脱硫、去气去夹杂、成分微调、控制钢水温度等。

炉外精炼的目的是:脱硫、脱碳、脱气、合金化、夹杂物形态控制和去除、均匀钢水成分和温度、钢水升温等。

最初的炉外精炼用于冶炼高品质特殊钢,1933年Perrin用高碱度合成渣进行炉外脱硫,开创了炉外精炼的先河。

ER70S-6、H11Mn2SiA、ER70S-3操作要点(精炼)

ER70S-6、H11Mn2SiA、ER70S-3操作要点(精炼)

山西长信工业集团有限公司SXCX-ZY-040集团公司作业文件ER70S-6、H11Mn2SiA、ER70S-3操作要点(精炼)编制:吴硕明审核:荣鑫批准:常元光版次: A/0受控状态:发放编号:2017年1月5日发布2017年1月10日实施山西长信工业集团有限公司总经办发布文件更改审批单文件更改通知单ER70S-6、H11Mn2SiA、ER70S-3操作要点(精炼)一、牌号及成份控制目标1.石灰加入量280-330kg左右,萤石80-100kg,萤石用量可根据化渣情况进行调整,,原则上不得超过120kg,稀薄渣操作,转炉下渣量大、进站磷上限、S高等异常炉次,石灰量允许多加30-50kg。

碱度控制目标:1.8-2.2,渣中FeO控制目标0.6-1.2%。

进站S高炉次,渣中FeO可以控制到0.6%以下,扒渣炉次要求精炼站补加石灰50-80kg。

2.第一阶段加热5~8分钟化渣后,取钢水样分析化学成份,作为成份微调的依据,如果成份有异常,有砣料或合金料粘包底的可能,尽量后延调整成份时间。

3.灰白渣操作,采用铝粉做还原剂,加入量0-20kg/炉,还原渣保持时间≥10分钟。

进站S≤0.025%炉次,原则上不得加入还原剂。

起弧时间目标:下限为10分钟,上限为25分钟。

起弧时间超过以下要求时考核能耗:中包第一包34分钟,第二包、第三包30分钟,其他连浇炉次26分钟,大小修包第二、三包和下线保温钢包允许增加2分钟。

4.可以采用低碳锰铁调整成份。

调碳使用增碳剂,原则上不得使用碳线,进站碳<0.06%炉次,允许以目标碳0.06%为目标调整一次。

5.软吹氩气时间必须≥15min方可吊包,钢水在精炼站停留要保持软吹。

6.起弧和软吹Ar气流量控制:以不裸露钢水为宜,气眼300-400mm,软吹时如果裸露钢水,要求不间断的加入覆盖剂。

7. 温度控制要求:保平台温度合格。

出站温度参考值:第一包1625-1650℃,第二、三包1595-1620℃,其它连浇连浇1585-1610℃。

改善XY70S-6G冶炼工艺提高连浇率

改善XY70S-6G冶炼工艺提高连浇率

( T a n g s h a n I r o n a n d S t e e l G r o u p C o m p a n y L i mi t e d , T a n g s h a n , He b e i P r o v i n c e 0 6 3 0 0 0 , C h i n a )
t o s t e e l t o p r e v e n t Ti f r o m b e i n g o x i d i z e d wh i c h i n c r e a s e s n o n me t a l l i c i n c l u s i o n o f s t e e l ,r e du c e s i t s
S O t h e s t e e l c a s t a b i l i t y i s i mp r o v e d ,t he s e q u e n c e c a s t i n g r a t e i nc r e a s e d ,t he p r o du c t i o n c o s t r e du c e d
使得钢中非金 属夹杂物增加 , 降低 了钢水的可浇性 , 造成连铸工序连浇率低 , 生产成本高。通过对炼钢 、 精炼 、 连铸工 艺 的不断优化 , 合 理安排钢水节奏 , 提 高了钢水可浇性 , 进而提 高了连铸连浇率 , 降低 了生产成本 , 使高强焊 丝用钢
生产批次连浇炉数得到 了大幅度提高。 【 关键词】 高强焊 丝; 冶炼工艺; 连浇率
1 引 言
பைடு நூலகம்
技术人员根据产 品用途及使用特点不 断完善冶炼
工艺措 施 , 优化 成分 控制 范 围 。依 据铁 水 中残余 c r
高强焊 丝 以其 焊接 后 良好 的力 学性 能 , 现 已广

er70s-6标准

er70s-6标准

er70s-6标准
ER70S-6是一种碳钢焊丝,其标准包括以下内容:
1.焊丝成分:该焊丝的化学成分中,碳(C)含量不超过0.08%,
硅(Si)含量不超过0.90%,锰(Mn)含量为1.40%~1.85%,磷(P)含量不超过0.035%,硫(S)含量不超过0.025%,铜(Cu)含量不超过0.50%。

2.焊丝直径:ER70S-6焊丝的直径通常在0.8~2.0mm之间。

3.熔点:该焊丝的熔点应不低于300℃。

4.机械性能:ER70S-6焊丝的屈服强度应不低于240MPa,抗拉
强度应不低于330MPa,伸长率应不低于22%,断面收缩率应不低于60%,冲击功应不低于94J。

5.焊接参数:在气体保护焊中,需要控制焊接电流、焊接电压、
焊接速度、气体保护流量等参数。

其中,焊接电流通常在150~250安培之间,焊接电压在18~24伏特之间,焊接速度在10~30厘米/分钟之间。

这些标准是针对ER70S-6焊丝的通用要求,具体使用中的参数可能会根据实际需要进行调整。

宣钢焊丝钢ER70S-6盘条质量控制实践

宣钢焊丝钢ER70S-6盘条质量控制实践

山西冶金SHANXI METALLURGY Total 188No.6,2020DOI:10.16525/14-1167/tf.2020.06.03试(实)验研究总第188期2020年第6期宣钢焊丝钢ER70S-6盘条质量控制实践吕艳伟(河北钢铁集团宣化钢铁公司,河北宣化075100)摘要:通过对宣钢冶炼焊丝钢ER70S-6盘条取样,分析气体元素含量、盘条横截面偏析、盘条显微组织、盘条表面氧化铁皮等方面数据并与国内其他冶炼该钢种的先进企业进行对比,得出宣钢冶炼焊丝钢ER70S-6盘条在氧含量上稍高于先进水平;在氢含量、盘条显微组织与先进企业持平;在氮含量控制和盘条横截面偏析方面控制由于先进企业。

关键词:气体含量焊丝钢横截面偏析显微组织氧化铁皮中图分类号:TG356.21文献标识码:A文章编号:1672-1152(2020)06-0009-03收稿日期:2020-06-20作者简介:吕艳伟(1984—),男,工程师,毕业于河北理工大学,现主要从事转炉炼钢生产和技术研究工作。

宣钢冶炼焊丝钢ER70S-6盘条整体控制水平较高,得到客户一致好评,市场反馈一致较好。

近期部分客户反映该钢种表面氧化铁皮去除困难,材上表面氧化铁皮较后,宣钢立即组织进行研究分析。

分别从国内先进企业和宣钢内部取样,从气体元素含量、盘条横截面偏析、盘条显微组织、盘条表面氧化铁皮等方面进行分析对比。

为后续进一步提升产品质量,提高客户满意度提供有效支撑。

1取样基本情况本次共取10个试样,其中1号—5号为宣钢产、6号—8号为青钢产、9号—10号为德龙产,规格均为椎5.5mm ,样品实物图片如图1所示。

2气体元素含量分析采用TC-500氧氮分析仪、RH600定氢分析仪分析气体含量(见表1)。

从表1可以看出:1)与青钢和德龙相比,宣钢盘条的w [O]高,平均值比青钢、德龙分别高4.4×10-6、8.3×10-6。

2)w [N]宣钢盘条低于青钢和德龙,平均值分别低11.2×10-6、11.5×10-6。

高速拉拔ER70S-6焊丝钢生产工艺优化

高速拉拔ER70S-6焊丝钢生产工艺优化

高速拉拔ER70S-6焊丝钢生产工艺优化
赵晓敏;罗海炯;王刚;李学东;白彬亨
【期刊名称】《包钢科技》
【年(卷),期】2024(50)1
【摘要】通过总结分析ER70S-6焊丝钢存在的质量问题,提出了有针对性的优化改进措施,重点对ER70S-6焊丝钢的化学成分范围、气体氮含量、尺寸精度、显微组织等关键指标严格控制,攻关后C、Si、Mn、N含量内控达标率提高,尺寸偏差C 级精度得到改善,而且消除了混晶异常组织。

用户拉拔使用结果表明,优化后的焊丝钢质量得到进一步的提高,可满足用户拉拔速度28 m/s以上高速拉拔的要求。

【总页数】5页(P65-69)
【作者】赵晓敏;罗海炯;王刚;李学东;白彬亨
【作者单位】内蒙古包钢钢联股份有限公司技术中心;内蒙古包钢钢联股份有限公司制造部
【正文语种】中文
【中图分类】TG335.63
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ER70S-6

ER70S-6

材料牌号: ER70S-6标准:ASME SFA-5.18 气体保护焊用碳钢焊丝和填充丝标准国家与地区:USA钢组:焊接填充材料注释:Suitable shielding gases: MAG-process 100 % CO2, Ar + 18 % CO2, CO2 +Ar + O2 (C1, M21, M22-M33 according to EN 439); TIG-process Ar (I1 according to EN 439);Application: Solid copper coated welding wire for welding in gas shielding atmospheres. Suitable for welding unalloyed steels with tensile straight below 530 N/mm2 like boiler plate, fine-grained steels, pipe steels, shipbuilding steels and cast steels. Unalloyed steels: DIN St 33 to St 60.2; Fine-grained steels: DIN StE 255 to StE 355, W StE 255 to W StE 355; Boiler and vessel plate: DIN H I, H II, 17Mn4, 19Mn5; Pipe steels: DIN St 35 to St 52.4, E St E 210.7 to St E 360.7; Shipbuilding steels: DIN A, B, D, E; Cast steel: DIN GS 38 to GS 52;这种焊丝的详细说明如下:说明:属于镀铜低合金钢气体保护焊丝,采用CO2或富氩作保护气体进行施焊.具有优良的焊接工艺性能,电弧燃烧稳定,飞溅少,焊缝成型美观,焊缝金属气孔敏感性小,全位置施焊工艺好,可适宜较宽的焊接电流范围.用途:适用于碳钢及500MPa级低合金钢的单道及多道焊(如车辆,桥梁,建筑,机械结构等的焊接),也可用于薄板,管的高速焊接.焊丝化学成分:(%)C Mn Si S P Cu 0.06~0.15 1.40~1.85 0.80~1.15 ≤0.035 0.025 ≤0.50熔敷金属力学性能:σb(MPa) σs(MPa) δ5 (%) AKV(J) -30℃ ≥500 ≥420 ≥22 ≥27ER70S-6为合金焊丝钢,主要用于气体保护焊接。

70S-6氧含量分析

70S-6氧含量分析

ER70S-6氧含量分析
一、各浇次氧含量
12日之前共生产两个浇次ER70S-6,氧含量整体偏高,第一个浇次检验7炉,有6炉氧含量超标,平均氧含量72.3ppm,第二个浇次检验结果未出。

二、各浇次到位成分
从转炉到位Si、Mn控制来看,第二浇次Si、Mn控制要好于第一浇次。

三、节奏
由于生产组织及P高改钢等原因导致70S-6生产节奏不稳定,冶炼时间达标率与软吹时间达标率均偏低。

冶炼时间按精炼时间每炉38分钟统计。

第一浇次氧含量高的炉次平均冶炼时间46分钟,冶炼时间不少,说明钢包侵蚀带入的夹杂物较多。

四、辅料与脱氧剂
各浇次辅料加入量、脱氧剂加入量差别不大。

五、温度
第一浇次由于节奏不稳定,有的炉次要求上台温度偏高,过热度偏高,第二浇次过热度控制较好。

第一浇次渣样MgO成分偏高,碱度稍低。

七、结论
1)转炉控制P含量,减少因P高改钢导致节奏紧张。

2)保证精炼的冶炼时间大于38分钟,软吹时间大于5分钟。

3)精炼脱氧以硅铁粉为主,尽快造白渣,保持白渣要长,使钢水充分脱氧,不喂线。

4)过热度控制在25—30之间,连铸保持恒拉速。

5)精炼渣保证良好的流动性,有一定的碱度,有较好的吸附夹杂物的能力。

6)保证钢包耐材的质量,减少外来夹杂物的产生。

精炼车间
2012-6-12。

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LF炉精炼ER70S-6钢的渣系优化孙贵平闫忠峰马志伟张国法张海军(宣化钢铁集团有限责任公司炼钢厂宣化 075100) 摘要:本文以宣钢LF炉精炼70S-6钢渣系为研究对象,在确定LF炉基本工艺参数的情况下,通过试验实践对比前后指标,制定了今后该钢精炼渣系优化工艺。

关键词:LF炉渣系优化脱硫率1 前言ER70S-6焊丝钢是制作新一代CO2气体保护实芯焊丝的主要原料。

我厂该钢种产量逐年递增,到2010 年每月产量达15000吨左右。

而经济的低迷及钢材市场的激烈竞争,钢厂成本压力很大。

经过与其他钢厂对标,发现在LF炉渣系方面有待进一步优化既往工艺。

在这一背景下,提出优化LF炉渣系的目标和措施。

本文就渣料渣系的优化及其对造渣工艺及精炼效果的影响逐一阐述并总结。

2 存在问题我厂LF炉冶炼ER70S-6钢,以前存在脱硫率低,脱硫过多依赖起前几道工序;精炼辅助时间长,有效精炼时间短;渣系中SiO2含量高,碱度低,渣量大渣料加入多成本高等现象。

以上诸多因素使得焊丝钢中夹杂物的形态、大小和数量难控,影响钢的内在质量,导致盘条在拉拔过程中发生断裂,且影响焊丝的使用性能和焊缝质量,也造成焊缝金属缺陷。

优化LF 炉渣料渣系可实现对钢水质量进一步的提高,满足用户对焊丝钢的更高要求。

而钢水在LF精炼过程中,熔渣的组元组成对精炼化渣时间、脱氧脱硫能力、吸附能力等有着直接的影响。

我厂经过几个月试验实践,通过对其效果的分析研究,秉承既往精炼熔渣为三元渣系(CaO-Si02- A123)不变,但渣中不同组元对LF炉精炼效果的影响明显,因此,对渣料、渣系进行调整优化。

其优化后精炼渣成分如下:碱度3.0~3.5、(CaO)48-55%、(SiO2)14-18%、(Al2O3) 16%~20%、(MgO)6%~8%、(FeO)<1%。

此渣系可达到良好精炼效果。

3 LF炉优化前后所用主要材料及理化指标表一:所用主要材料及理化指标表三:清洁小块石灰4 改善措施及效果本文以70S-6 为例介绍LF炉采用优化前后两种精炼渣方案。

经比对优选其成渣速度快、(SiO2)较以前降低、碱度高、脱硫率高、吸附夹杂能力强、白渣保持时间及软吹时间较长的渣系,以达到既提高钢质量,又减少渣量降低成本的目的。

4.1、完善转炉工艺优化LF炉渣料渣系:4.1.1 为缩短LF加料化渣等辅助时间,转炉采用在出钢时向钢包配加预融渣(熔点1350℃)替代原用合成渣(熔点1500℃)或转炉石灰,出钢量1/3一1/2时加入,加入量0.2-0.3㎏/T钢,利用钢流冲击、氩气搅拌及钢水高温(该钢种要求出钢温度第一包≥1670℃,连浇包≥1650℃)将预融渣全部熔化,并进行终渣预脱氧脱硫。

加预融顶渣,将部分造渣及改质材料的熔化及脱氧任务转移到出钢过程完成优势显而易见。

通过一定强度的吹氩搅拌,确保钢包渣熔化,减少了在LF炉加入的渣量,缩短了LF化渣时间。

实践证明,加入的预融顶渣对钢包内原始渣起到改质及预脱氧脱硫的作用,碱度提高,氧化性降低。

钢包到达LF工位后,再加入石灰、埋弧渣、萤石等造渣料,并适当增大氩气流量。

在进行供电前精炼渣已基本形成,LF加热造渣期间进行渣的脱氧和调整渣的碱度、流动性,确保在前期尽快形成白泡沫渣。

而在以前的工艺中,出钢时加入合成渣或部分转炉石灰,由于熔点高或块度较大、活性度不高,出钢温度低,导致少量熔化大部分漂浮在液面上,有的甚至裹渣结砣,达不到应起的作用,反而给精炼制造困难,延长化渣时间。

4.1.2 ER70S-6钢成品碳低(0.06-0.09%),考虑到LF炉,连铸增碳,出钢碳则不能大于0.05%,如此严格要求,致使终点钢水、渣氧化性极强,下渣后氧势高脱硫困难脱氧合金元素加入多;又考虑到原有渣系中SiO2含量高,普遍渣样成分大于20%,其来源主要为转炉下渣及渣料带入。

从中看出,稳定转炉装入量,控制氧枪吹氧强度及终点降枪时间,避免钢液过氧化,做好转炉出钢挡渣工作极为重要。

我厂采取出钢前挡渣帽堵出钢口,出钢后期利用挡渣球挡渣,统计数据成功率仅为85%左右。

鉴于此,冶炼低碳低硫钢如何最大限度减少转炉出钢过程下渣成为关键。

我厂与挡渣球厂家改进了球的比重、耐火度等,成功率有所提高。

对少数挡渣不成功炉次采取抬炉反向走车、提高钢包车行走速度、遇到下渣量大时采取炉后扒渣等,尽可能减少转炉渣进入钢包。

采取以上措施后,精炼低碳钢过程氧易控,渣料加入少,熔渣黏度变化小,且能较早形成白渣。

可发挥LF炉精炼作用、迅速造出白泡沫渣。

另外,由于下渣产生的回磷现象、脱硫难、渣系R低造成精炼时间延长等负面影响大幅降低。

经试验实践在LF精炼过程中要求钢包内转炉下渣渣层厚度<50mm,可迅速化渣,送电4~7 min后熔渣便能获得良好的流动性,同时具有良好的埋弧效果,熔渣SiO2含量大幅降低能满足渣系14-18%的要求,精炼过程熔渣黏度变化也小,能较早形成白渣。

4.2 渣系优化后的效果4.2 .1 渣料替代使得精炼成本大幅降低:先前冶炼ER70S-6钢,统计2010 年2月冶炼148炉数据。

使用合成渣平均1.0㎏/T钢,石灰0.25㎏/T钢,普通萤石0.25㎏/T钢;优化后预融渣0.2㎏/T钢,清洁小块石灰平均1.1㎏/T钢,优质萤石0.2㎏/T钢。

其他物料大致相同。

其成本降低如下(单价按2010年3月);1.0*581.2/1000+0.25*288.03/1000-(0.2*1863.36/1000+1.1*400/1000)=0.1705元/T钢按ER70S-6钢年产量15万吨计算,可节约0.1705*150000=25575元目前,经过三个月的实践对比,渣系优化已应用到所有进LF炉的品种,分为高碳钢系列、中碳钢系列,低碳钢系列、含铝钢系列等,年产量达140万吨,其效益可达几十万元。

4.2.2 清洁小块石灰+优质萤石替代合成渣的控制对于精炼前的不完全脱氧钢,活性石灰和萤石在钢水到精炼过程中铝合金化之后加人。

根据精炼钢水量、下渣量和预融渣加入量、出钢硫含量的多少加人。

需加人活性石灰量为0.9-1.4㎏/T钢,加人萤石量为活性石灰的10 %-30%,两者同时加人。

对于升温的钢种,每升温一次应多加一次活性石灰及萤石。

加活性石灰和萤石吸附钢中夹杂物。

只有流动性好的精炼渣,才能吸附钢中的夹杂物溶解在其中,达到吸附夹杂物的目的。

由于精炼过程加人一定活性石灰和萤石,改变了渣的组成,不仅提高了顶渣碱度改善了顶渣流动性,而且新渣系组成有利于提高渣中硫容,因此有利于脱硫。

根据60炉次数据统计对比,可使钢中硫由0.02 %--0.035%平均降低至0.010-0.020%,满足ER70S-6钢对硫的要求。

精炼时添加一定量的活性石灰和萤石,提高了精炼钢水渣系的碱度,降低了熔渣的熔点,改善了熔渣的流动性,对钢水有一定的脱S作用,同时降低钢中夹杂物总量,提高了精炼钢水的质量;钢水精炼时添加一定量的活性石灰和萤石,不仅满足了生产工艺要求,还避免了由于过去脱硫站故障不能脱硫导致停机事故,转炉脱硫压力大导致的炉况、钢水终点恶化等现象,保证生产顺行。

4.2.3 渣料配比及脱硫率(试验炉次各取30炉均值,出钢量平均每炉100T)先前冶炼ER70S-6钢,物料加入数量及顺序:合成渣900-1000㎏,白灰200-300㎏,铝矾土≤200㎏,埋弧渣100㎏,萤石根据渣况调节100-200㎏,初次上电尽可能不要加萤石,保证炉渣发泡充分埋弧。

其渣样分析及脱硫率见表六、表七。

该渣系碱度均值2.8,脱硫率较低,由于精炼硫高强打线脱硫改钢为ER50-6比例达9%,遇有硫高铁水则靠铁水预脱硫和转炉控硫,生产波动频繁,周期不好保。

一旦出钢硫≥0.030﹪时则靠LF炉很难按ER70S-6钢工艺降硫到要求范围。

优化后物料加入数量及顺序:出钢预融渣加入200㎏.精炼物料加入:出钢S≤0.023﹪时,白灰900㎏,铝矾土150㎏,萤石100㎏,埋弧渣100㎏。

出钢S在0.024—0.028﹪时,白灰1200㎏,铝矾土150㎏,萤石200㎏,埋弧渣100㎏。

出钢S≥0.028﹪时,白灰1400㎏,铝矾土150㎏,萤石300㎏,埋弧渣100㎏。

渣料调整后,冶炼品种钢的整个体系改变很大。

出钢S平均0.029﹪,出站S平均0.014﹪,脱S率49﹪。

最高脱S率59﹪.最低脱S 率16﹪. 其渣样分析及脱硫率见表六、表七。

该渣系碱度均值3.3,脱硫率较前有很大提高,由于硫高强处理改钢比例降到3%,对铁水成分及转炉控硫要求范围放宽,生产工序更为有序顺畅。

4.2.4 炉渣中A1203的控制当渣中A1203≤30%时,随着渣中A1203含量的提高,炉渣的熔点降低,流动性提高,有利于化渣。

但随着渣中A1203含量的提高,对于吸附钢中A1203,基夹杂物不利。

因此要获得良好的冶金性能和物理性能,即渣中应添加一定量的A1203,,使其含量控制在一个适当的范围。

原有渣系中Al2O3控制不稳定,没有一个严格标准,高时吸附钢中A1203能力差,容易发生絮流;低时,渣子流动性差。

渣系调整后,其范围定为16-20%,可获得良好效果。

4.2.5 渣系优化前后对对精炼时间的影响过程采用转炉出钢加预融渣并对钢水用不含Ca质脱氧剂SiAlBaSr沉淀脱氧,炉渣进行预脱氧,促使高氧化性的终渣向还原性渣转变,进而为LF炉造渣精炼创造了有利条件。

钢包到位后加渣料活性石灰和优质萤石,并增加氩气搅拌强度,较先前缩短了化渣时间共计约3min,缩短了周期,降低了电耗,有更多时间保持还原气氛下白渣深脱硫脱氧并保证软吹。

优化前后时间对比:5 结论、(1)通过转炉出钢改加预融渣,使钢水在脱氧脱硫预成基础渣方面减轻了LF炉压力,对快速造白渣,保软吹都有利;(2) 替代渣系的脱硫率有了近10个百分点的提高,减轻了转炉的控硫压力,保证了钢质量,提高了命中率;(3) 取消使用合成渣后,精炼渣量减少,精炼成本降低,效益可观;(4)利用三个月时间,将LF炉精炼的所有品种钢渣系进行了优化,并使其标准化。

既全面提升了精炼水平,又创造了价值。

参考文献[1] .黄希枯.钢铁冶金原理 .第一版 .北京. 冶金工业出版社,1990[2 ].徐曾启.炉外精炼 .北京 . 冶金工业出版社,1998。

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