五效蒸发装置不锈钢管道失效分析与对策

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多效蒸发装置运行中出现的问题及应对措施

多效蒸发装置运行中出现的问题及应对措施

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化工装置304不锈钢管道腐蚀失效的分析及措施

化工装置304不锈钢管道腐蚀失效的分析及措施

1 碱液对304不锈钢管道腐蚀的分析以及措施在某个化工建设项目过程中,在其中一条304不锈钢管道线路中,当投入使用两周后出现碱液泄漏现象。

泄漏的碱液是质量分数为40%的氢氧化钠溶液,由于这条管线贯穿于整个项目系统之中,所以对其他管材也有不同程度的影响。

在此对其中304不锈钢管道腐蚀泄漏情况的原因进行了分析。

在施工过程当中,输送碱液是间断性的,也没有对管道进行排空碱液,因此在不锈钢管道里面长期滞留积液,这样造成了管道的点蚀。

并且此项目施工季节为冬季,在管道内的积液中水分容易析出,进而氢氧化钠浓度升高,氢氧根离子对管道进行侵蚀,且在不锈钢材料中产生电荷载体,最终导致管道内碱液泄漏。

未经使用的管材都需要进行酸洗钝化处理,让钝化膜与管道内壁接触紧密,这样才不会发生腐蚀泄漏。

该钝化膜的有效化学成分是三氧化二铬,如果内壁上的钝化膜遭到破坏,材料中的铬离子经过一段时间会与铁的氧化物发生置换反应,形成新的钝化膜。

但是焊接的高温容易对钝化膜造成破坏,碱液更容易接触到管壁,因此给管道的腐蚀提供了条件。

根据以上腐蚀现象的成因,本节列举出以下两项措施对304不锈钢管道的腐蚀现象进行预防与弥补。

在最初设计304不锈钢管道时,设计人员应该考虑到管材的使用环境,对其材质、制作工艺进行严加挑选。

并且做好管道使用前的酸洗钝化处理,避免管道内壁与强酸强碱溶液进行紧密接触。

在设计管道系统时应该设置积液的放空装置,对管道内的溶液及时排放掉,有助于延长管道的使用寿命。

在施工过程中,应该避免金属管道内壁产生电荷载体,并且在工人焊接管道时应该按照安全焊接工艺的流程,对焊接后的管道接口进行及时冷却处理,减少持续的高温对钝化膜的影响。

2 氯离子溶液对304不锈钢管道腐蚀的分析以及措施针对氯离子溶液对304不锈钢管道腐蚀做如下对比实验,取两块截面积相等的304不锈钢管,一面用环氧树脂进行封装,另一面焊上导线,试验前用砂纸打磨后并用酒精去脂。

具体试验环境是依照某自来水厂的输送管线来进行模拟,需要配置不同浓度的氯离子溶液(以氯化钠的形式融到水中)。

蒸发器常见故障及排除

蒸发器常见故障及排除

蒸发器常见故障及排除
故障名称现象原因排除方法
蒸发压力过低蒸发温度与载冷剂出口温度之差增大1、制冷剂充灌量不够补加制冷剂
2、机组内制冷剂泄漏机组检漏
3、浮球阀动作失灵,制冷液不能流入蒸发器修复浮球阀
堵管或换管
检修水室
压缩机进口过热度加大造成冷凝温度过高4、蒸发器中漏入载冷剂(冷水)
5、蒸发器水室短路
6、载冷剂(冷水)泵的吸入口有空气混入参加循环检修载冷剂(冷水)泵
蒸发温度偏低,但冷凝温度正常1、蒸发器传热管污垢或部分管子堵塞清洗或修复堵塞的管子。

(建议使用福世泰克环保清洗剂)
2、制冷剂不纯或污脏更换制冷剂
载冷剂(冷水)出口温度偏低1、制冷量大于外界热负荷(进口导叶关闭不够)检查导叶位置及操作是否正常
2、载冷剂(冷水)温度调节器上对出口温度的限定值过低调整制冷剂出口温度
蒸发压力偏高载冷剂(冷水)出口温度偏高1、进口导叶卡死,无法开启检修导叶传动机构
2、进口导叶自动与手动均失灵检修导叶执行机构
3、载冷剂(冷水)出口温度整定过高调整整定值
4、制冷量小于外界热负荷检查导叶位置及操作是否正常。

蒸发器制冷效果不稳定的分析和解决途径

蒸发器制冷效果不稳定的分析和解决途径

蒸发器制冷效果不稳定的分析和解决途径引言:蒸发器作为制冷系统中的重要组件,承担着将低温制冷剂吸收冷热负荷的重要任务。

然而,有时我们会面临蒸发器制冷效果不稳定的问题,即蒸发器不能稳定地达到预期的制冷效果。

本文将对蒸发器制冷效果不稳定的原因进行分析,并提出解决途径。

一、蒸发器制冷效果不稳定的原因分析:1. 制冷剂流量不稳定:蒸发器制冷效果与制冷剂的流量密切相关。

如果制冷剂流量不稳定,蒸发器将无法充分吸收热负荷,导致制冷效果不稳定。

2. 换热面结垢:蒸发器的换热面如果存在结垢或积灰,将导致热量传递不畅,影响制冷效果。

3. 清洁度差:蒸发器的清洁度差也会导致制冷效果不稳定。

例如,如果蒸发器内部存在杂质或沉积物,会影响制冷剂和冷负荷的热交换效果。

4. 管路漏气:蒸发器所连接的管路如果存在漏气,将导致制冷剂流量变化,从而影响蒸发器的制冷效果。

5. 过冷度不可控:过高或过低的冷凝温度和蒸发温度都会影响蒸发器的制冷效果,因此过冷度的控制非常重要。

如果过冷度不可控,蒸发器的制冷效果也会不稳定。

二、解决蒸发器制冷效果不稳定的途径:1. 定期维护和清洁:定期对蒸发器进行维护和清洁是保证其制冷效果稳定的关键。

定期清洁蒸发器内部的杂质、沉积物和结垢,可以提高蒸发器的换热效率,从而保证制冷效果的稳定性。

2. 加强管路密封:检查蒸发器所连接的管路是否存在漏气,并及时修复和加强密封。

这样可以确保制冷剂流量的稳定,从而维持蒸发器的正常制冷效果。

3. 控制冷凝温度和蒸发温度:通过合理调节和控制冷凝温度和蒸发温度,可以实现稳定的制冷效果。

温度过高会造成制冷剂无法充分吸收热负荷,而温度过低则会导致制冷剂凝结在蒸发器内部,影响制冷效果。

4. 管路设计优化:优化蒸发器的管路设计,减少管道的阻力和压降,有助于提高蒸发器的制冷效果稳定性。

5. 控制制冷剂流量:通过控制制冷剂流量,可以调整蒸发器的制冷效果。

合理地调节制冷剂流量,可以使蒸发器始终处于最佳制冷状态,保证制冷效果的稳定。

316L不锈钢液控管线失效分析

316L不锈钢液控管线失效分析

根据 腐蚀 程度 , 从液 控管 线 不 同位 置 取样 , 进
行宏观 检查 及裂纹 水穿透 性检 测试验 , 结 果 见
图1 和图 2 。由图 1和 图 2可 以看 出 , 液控 管线 存
在 多条贯 穿管 线 内外 的平 行 微 裂 纹 , 裂 纹 均 分 布
在管线 存 在拉 应力 的一 侧 J 。
1 检 测分 析
察, 显微形 貌 见 图 3和 图 4 。 由图 3可 以看 出 , 1
号样 品裂 纹 内部 断 口平 整 , 裂纹 外 部 未 见 明显 的 塑性 变形 ; 由图 4可 以看 出 , 2号 样 品裂 纹 尖端 呈 分叉 状 , 存 在 明显 的二 次裂纹 J 。
1 . 1 宏观 检验
3 1 6 L不 锈 钢 液 控 管 线 失 效 分 析 术
顾启林 , 孙永 涛, 马增华 , 董社霞 , 朱春 明
( 中海油 田服 务股 份有 限公 州油田生产事业部 , 天津 3 0 0 4 5 9 ) 摘要 : 3 1 6 L不锈钢 液控 管线在 某油 田注汽 井服役过 程 中 出现 了多条 裂纹 , 导致液 压油渗 漏。 通过宏观检验 、 金相分析 、 成分分析 、 扫描 电镜 ( S E M) 观察及 能谱 分析 ( E D S ) 等检 测方 法对液控 管 线失效原 因进行 了分析 。分析结果表 明: 3 1 6 L不锈钢液控 管线在高温 ( 2 6 0℃ ) 、 高压 ( 1 9 . 5 MP a ) T_ v - - 作, 环境 中存在 氯 离子和氧 , 在拉 应力共 同作用下发生 了应 力腐蚀开 裂( S C C) 。 关键词 : 3 1 6 L不锈钢 液控管线 应 力腐 蚀开裂 失效
由图 5可以 看 ¨ ; , 液 控 管 线 基体 组 织 和 裂 纹 周边 组织 均 为奥 氏 体 , 无 明 差 异 , 裂纹 呈树 枝状 , 属

化工装置304不锈钢管道腐蚀失效的分析及对策

化工装置304不锈钢管道腐蚀失效的分析及对策

化工装置304不锈钢管道腐蚀失效的分析及对策【摘要】在化工领域,化工装置能否安全运行对于产品质量和生产效率有着十分重要的影响,本文以化工装置304不锈钢管道腐蚀为例,通过对材质的成分、力学性能、产生腐蚀的形成机理、影响因素、腐蚀原因及防止对策进行了探讨。

【关键词】不锈钢;管道;失效;点腐蚀304不锈钢,由于Cr的含量在18—20%,Ni的含量在9—12%,具有耐腐蚀性,足够的强度,很好的加工和焊接性能,所以在化工装置中大量使用,但在氯离子作用下会造成腐蚀失效,是发生事故、泄露,污染环境的安全隐患,笔者在农药厂杀螟松车间期间深有体会。

杀螟松是由氯化物+硝化物的缩合产品,从下面化学反应式,可以看出,农药杀螟松在合成过程中,会产生氯离子。

根据实验及小试生产,304不锈钢或者322不锈钢能够达到要求,所以该缩合釜采用了304不锈钢制作,考虑到生产过程中出现的氯离子腐蚀因素,该釜的设计中腐蚀余量增加以外,对于焊接工艺要求很高,整个釜体采用钝化工艺防腐等一系列措施后,再结合物料质量、操作工艺控制等,反应釜釜体能够经受反应过程中出现的氯离子腐蚀。

但是,该反应釜有一个甲苯回收接管,管径DN400mm,长度3000mm,与反应釜采用法兰连接,上部连接回收冷凝器,反应过程中甲苯气体上升至冷凝器,冷却后回收。

该接管是机修车间自制,制作要求较低,所以在不长的时间内,在焊缝附近出现了严重腐蚀,开始出现焊缝边沿凹陷,存在扩展状褐色锈迹并发展为小裂缝,产生泄漏。

拆卸后,管道和弯头是4mm钢板单面焊接制作,法兰处是角焊缝,未焊面存在间隙缝,焊缝边沿材质颜色发黑。

为了缩合反应釜能够安全运行,必须找出接管失效原因。

缩合反应釜工况参数;设计压力﹤0.1MPa、设计温度85~105℃、管子规格?426×4mm、弯头DN400*4、法兰JB1158 PN1.0DN400、材质304SS。

1 对304不锈钢管道腐蚀失效的初步分析首先,对304不锈钢管道的化学成分进行分析:直管、弯头、等都在分析之列,经送样进行金相分析,直管、弯头材质均为304,主要成分与标准相同。

管道失效分析和对策措施

管道失效分析和对策措施

浙江钱清发电有限责任公司管道失效隐患分析及防范对策前言:本文结合公司#1、#2机组管道安装情况,对管道设计、安装存在的不足可能导致的失效类型进行了分析,提出了解决失效隐患的改进措施。

一、管道的损坏现象主要有以下几种形式『1』:1. 蒸汽管道的高温蠕变疲劳损坏。

主要发生在蒸汽温度高于480摄氏度的主蒸汽管道、再热热段蒸汽管道及一些高温的承压部件如:异种钢焊缝、弯头、阀门、三通等部件,由于存在较高的热应力而容易因蠕变疲劳提前失效。

这些部件的使用寿命主要由材料的高温蠕变强度及部件承受的应力所决定。

2. 管道过载荷引起的损坏。

如果实际载荷超过了计算假设的热负荷、静力学和动力学数据,则发生了过载荷行为。

原因可能有:1) 调节装置失灵。

2) 冷却水管道、喷水管道及阀门尺寸选择错误。

3) 水击、凝结水冲击。

如管道水击或汽锤引起管道的变形、断裂损坏。

此种损坏现象主要发生在管道投运时疏水不尽所致。

我公司对外供热母管曾经发生一起水击,导致多处管道脱离支架。

长兴发电有限责任公司#2炉再热热段管道在冲管时发生水击现象,导致管道多处变形,吊架损坏。

4) 压力冲击5) 形状错误或不佳,尤其是承受蠕变应力的部件6) 负荷过渡方式错误7) 封闭的介质液体受热8) 支吊错误或失灵9) 材料错误3. 管道振动引起的损坏。

振动可引起断裂或摩擦部位的管道断裂。

引起管道振动的原因主要与管道及支吊系统的设计维护有关。

4. 管道及接管座的热疲劳损坏,包括母管管孔处的热疲劳裂纹。

主要发生在喷水减温器、喷水减温减压阀及喷水阀后管道及存在滞留蒸汽管道的管孔及接管座上,热疲劳裂纹产生的机理如下:蒸汽管道支管中存在滞留而引起水滴落在该管壁上的情况时,由于水和蒸汽间存在着巨大的温度差,介质接触表面产生很高的表面应力,引起管道内壁形成网状(或放射状)裂纹,如图1(北仑电厂再热热段至低旁暖管管道角焊缝上裂缝)和图2(某电厂再热器微量喷水减温器后管道内壁网状裂纹)所示。

冶金工业管道失效案例分析

冶金工业管道失效案例分析

冶金工业管道失效案例分析案例描述:冶金工业公司的输送煤气的管道突然发生失效,造成部分设备的停工和生产中断。

经过初步调查,发现失效的管道存在明显的开裂和腐蚀问题。

在修复管道后,公司决定进行全面调查,并聘请专业的工程师团队对失效管道进行分析和评估。

原因分析:1.材料选择不当:失效的管道使用的是普通碳钢材料,但在冶金工业生产中,煤气中的一些有害元素和酸性物质会对碳钢材料产生腐蚀作用。

因此,正确的材料选择至关重要。

解决方法:在选材方面,应根据输送介质的性质和工作环境的要求选择合适的材料,如锆合金等具有良好耐腐蚀性能的材料。

2.质量问题:失效管道的质量存在问题,可能是生产过程中的质量控制不严格或是材料存在批次问题。

管道内部存在研磨痕迹和焊接接头不牢固的情况,这些都可能导致管道发生开裂。

解决方法:加强对管道生产过程和材料的质量控制,确保管道的整体质量。

在风险较高的部分进行更加细致的焊接处理,以防止开裂的发生。

3.操作不当:管道的操作不当也是导致失效的原因之一,如过高的工作压力、温度和水平震动等。

解决方法:对工作人员进行培训,加强安全意识和操作规范,确保管道在规定范围内的正常工作。

安装相应的安全阀门和疲劳报警装置,及时检测和预防管道的超压和过热问题。

4.维护不及时:管道的定期检测和维护不及时也可能导致失效。

例如,管道内部积聚过多的杂质和腐蚀物等,会加速管道的腐蚀过程。

解决方法:建立完善的管道维护制度,定期对管道进行检测和清洗,并采取必要的防腐措施,延长管道的使用寿命。

解决方案:1.选择合适的材料:根据输送介质的特性和工作环境的要求,选择具有良好耐腐蚀性能的材料。

2.加强质量控制:严格控制管道的生产过程,确保管道的质检合格,并加强对关键部位的焊接质量控制。

3.加强操作培训:对工作人员进行培训,提高其安全意识和操作规范,确保管道在规定条件下正常工作。

4.定期检测和维护:建立管道的定期检测和维护制度,对管道进行清洗、防腐处理和及时修复。

蒸发器常见的故障与处理方法

蒸发器常见的故障与处理方法

蒸发器常见的故障与处理方法蒸发器作为热交换器中的一种常见设备,其主要作用是将液体制冷剂蒸发为气体,吸收热量并降低环境温度。

然而,在蒸发器的使用过程中,也会出现一些常见的故障。

本文将针对这些故障进行介绍,并提供相应的处理方法。

一、蒸发器内部结冰蒸发器内部结冰是蒸发器常见的故障之一。

当蒸发器内部结冰时,会导致制冷效果下降甚至完全失效。

造成蒸发器结冰的原因可能是制冷剂流量过大、蒸发器进口温度过低、风扇故障等。

处理方法如下:1. 检查制冷剂流量是否过大,调整合适的制冷剂流量。

2. 检查蒸发器进口温度是否过低,若过低则调整进口温度。

3. 检查蒸发器风扇是否正常工作,如有故障则及时更换或修理。

二、蒸发器漏水蒸发器漏水是另一种常见的故障,会导致制冷系统失效。

蒸发器漏水的原因可能是蒸发器管路老化、管路连接处松动或损坏等。

处理方法如下:1. 检查蒸发器管路是否老化,如有老化现象则及时更换新的管路。

2. 检查管路连接处是否松动,如有松动现象则重新固定连接处。

3. 检查管路是否损坏,如有损坏则更换新的管路。

三、蒸发器堵塞蒸发器堵塞也是蒸发器常见的故障之一,会导致制冷效果下降。

蒸发器堵塞的原因可能是蒸发器内部积存过多的灰尘或污垢。

处理方法如下:1. 定期清洗蒸发器,将蒸发器内部的灰尘和污垢清除干净。

2. 检查蒸发器进气口是否存在堵塞,如有堵塞则及时清理。

四、蒸发器压力异常蒸发器压力异常可能会导致蒸发器工作不正常,甚至造成设备故障。

蒸发器压力异常的原因可能是制冷剂泄漏、蒸发器内部过热等。

处理方法如下:1. 检查制冷剂是否泄漏,如有泄漏现象则及时修复漏点并补充制冷剂。

2. 检查蒸发器内部是否过热,如有过热现象则调整制冷剂流量和蒸发器进口温度。

五、蒸发器露点过高蒸发器露点过高会导致蒸发器制冷效果下降。

蒸发器露点过高的原因可能是制冷剂流量不足、蒸发器进口温度过高等。

处理方法如下:1. 检查制冷剂流量是否不足,如不足则调整合适的制冷剂流量。

日本日挥/三菱合作建设新型丙烯生产工艺中试装置

日本日挥/三菱合作建设新型丙烯生产工艺中试装置

旦 该 专利技 术 研 发 成 功 , 菱 化学 和 日挥 三
公 司表示 将 考虑 向 国 内外 的生 产 商 发 放许 可 证 。
三 菱化学 同时还 表 示 , 自己投 资 新 建 一套 工 业 拟 化装 置 。该 丙烯生 产技 术 与产 自于石脑 油裂解 装
该试 验装 置将 以源 自于液 化天 然气 或焦 炉煤
tem c a i l rp  ̄ n o oinrs tn eo w ligj ns n ee r sces l e l tepo l h eh nc oe ya dcr s ia c f e n it a dt rf e u cs ul ste h rbe ap o es d o h o f y t m
美元 , 以甲醇/ 甲醚 以及 副产 烯烃 为原 料生产 丙 二
烯 的试验 装置 。 该试 验装 置建 在三菱 化学 公 司位 于 日本 冈 山 县水 岛 的工厂 内 , 计 2 1 预 0 0年 7月底 建成 。
烯 ( T ) 艺技 术 。该工 艺对 于轻质 烯 烃具 有 高 DP工 选 择性 , 丙烯 收率 可达 到 7 % 。 0
上升蒸汽流 中, 这两相混合 , 然后通过分离器分 离。
在L G化 学 公 司 的装 置 实 例 中 , 要 是 乙烯 主 和 乙烷 的混 合物 被 加 入 到这 种 塔 中 , 塔 顶获 得 从
高 纯度 乙烯 , 乙烷 被冷 凝并从 塔底 回收 。
( 李雅 丽摘 自关 C e E g2 1 ,1 ( )1 ) hm. n ,00 17 1 :4
o p ln al r . fpie i e fiu e Ke wo d y r s:pie i e,al r n lss,te sc ro in, u lx sa n e s se l p ln fiu e a a y i sr s o r so d p e t i ls te

管道失效分析和对策措施

管道失效分析和对策措施

管道失效分析和对策措施浙江钱清发电有限责任公司管道失效隐患分析及防范对策前言:本文结合公司#1、#2机组管道安装情况,对管道设计、安装存在的不足可能导致的失效类型进行了分析,提出了解决失效隐患的改进措施。

一、管道的损坏现象主要有以下几种形式『1』:1. 蒸汽管道的高温蠕变疲劳损坏。

主要发生在蒸汽温度高于480摄氏度的主蒸汽管道、再热热段蒸汽管道及一些高温的承压部件如:异种钢焊缝、弯头、阀门、三通等部件,由于存在较高的热应力而容易因蠕变疲劳提前失效。

这些部件的使用寿命主要由材料的高温蠕变强度及部件承受的应力所决定。

2. 管道过载荷引起的损坏。

如果实际载荷超过了计算假设的热负荷、静力学和动力学数据,则发生了过载荷行为。

原因可能有:1) 调节装置失灵。

2) 冷却水管道、喷水管道及阀门尺寸选择错误。

3) 水击、凝结水冲击。

如管道水击或汽锤引起管道的变形、断裂损坏。

此种损坏现象主要发生在管道投运时疏水不尽所致。

我公司对外供热母管曾经发生一起水击,导致多处管道脱离支架。

长兴发电有限责任公司#2炉再热热段管道在冲管时发生水击现象,导致管道多处变形,吊架损坏。

4) 压力冲击5) 形状错误或不佳,尤其是承受蠕变应力的部件6) 负荷过渡方式错误7) 封闭的介质液体受热8) 支吊错误或失灵9) 材料错误3. 管道振动引起的损坏。

振动可引起断裂或摩擦部位的管道断裂。

引起管道振动的原因主要与管道及支吊系统的设计维护有关。

4. 管道及接管座的热疲劳损坏,包括母管管孔处的热疲劳裂纹。

主要发生在喷水减温器、喷水减温减压阀及喷水阀后管道及存在滞留蒸汽管道的管孔及接管座上,热疲劳裂纹产生的机理如下:蒸汽管道支管中存在滞留而引起水滴落在该管壁上的情况时,由于水和蒸汽间存在着巨大的温度差,介质接触表面产生很高的表面应力,引起管道内壁形成网状(或放射状)裂纹,如图1(北仑电厂再热热段至低旁暖管管道角焊缝上裂缝)和图2(某电厂再热器微量喷水减温器后管道内壁网状裂纹)所示。

蒸发器常见的故障与处理方法

蒸发器常见的故障与处理方法

蒸发器常见的故障与处理方法一、背景介绍蒸发器是一种常见的热交换设备,广泛应用于化工、制药、食品等工业部门。

蒸发器的正常运行对于生产过程的顺利进行至关重要。

然而,蒸发器在长期使用过程中可能会出现各种故障,影响其性能和效率。

本文将从常见故障的角度,详细讨论蒸发器故障的原因和处理方法。

二、常见故障及处理方法2.1 气液分离不完全气液分离不完全是蒸发器运行中常见的故障之一,其主要表现为蒸汽中含有大量的液滴。

这种情况会导致蒸发器内部气流不畅,影响传热效果,同时也可能导致设备的其他问题。

2.1.1 原因•蒸发器的气液分离器设计不合理;•气体进口速度过高或过低;•蒸汽流量过大。

2.1.2 处理方法•通过优化气液分离器的结构,增加分离效果;•调整气体进口速度,使之适度,避免过高或过低;•控制蒸汽流量,确保在蒸发器容量范围内。

2.2 结垢结垢是蒸发器的另一种常见故障,主要指蒸发器内部管壁上产生的水垢,这些水垢会附着在管壁上,降低传热效率,甚至堵塞管道。

2.2.1 原因•蒸发器进口水质较差,含有大量的溶解物;•操作不当,未定期清洗维护。

2.2.2 处理方法•定期清洗蒸发器,除去附着在管壁上的水垢;•改善进口水质,减少溶解物的含量。

2.3 温度控制失效温度控制失效是蒸发器故障中比较严重的一种,可能导致蒸发器工作温度过高或过低,造成产品质量不合格甚至设备损坏。

2.3.1 原因•温度控制系统故障;•温度传感器故障。

2.3.2 处理方法•及时修复温度控制系统故障;•定期检查温度传感器,确保其正常工作。

2.4 传热效果下降蒸发器的传热效果下降可能导致蒸汽回收效果不佳,能源浪费。

此外,也可能导致产品质量下降。

2.4.1 原因•换热管内部结垢;•换热管内结垢导致的传热介质流动不畅。

2.4.2 处理方法•定期清洗换热管,除去结垢;•优化传热介质的流动状态,增加传热效果。

2.5 泄漏蒸发器存在泄漏问题,会导致产品损失,甚至可能对环境造成污染。

外取热器蒸发管失效分析及改进

外取热器蒸发管失效分析及改进

1 2mm; 管外 介质 为 烟气 、 化剂 ,0 催 7 0℃ ; 内介 管
质为 中压汽水 混合物 ,4 蒸 发 管每根 长 度约 20o C; 8m, 为垂直 放置 , 均 上部焊接 固定在 顶封头 上 , 下
翅片 为 3 m x8m 0m m截 面的止 热变 形翘 曲。纵 向 以 翅 片每隔一段 长 度便 沿 周 向错 开 , 以有 利 于 气流
Fa l e Ana y i n m p o e e fH e tRe o i g Tu i ur l ss a d I r v m nto a m v n be o t r lH e t Co lc o f Ex e na a l t r e
YIJa —g o in — u
有翅 片 ( 片 为 纵 向 , 管 2 翅 每 9片 , 质 Q 3 材 2 5一
0 引言
A ; ) 蒸发管 的外形 结构如 图 1 所示 。
催化裂 化装 置 中的外 取热 器承担着 取走过 剩 的再 生热量 及维 持再 生 热 平衡 的重 任 , 特别 在 随
着渗 渣 比的 不 断 增 加及 原 油 组 分 波 动 大 的 特 点
h a f i ecak gads escne t t naetema rcuef rc eeai f h et e o eta g rc i n t s o cnr i r h j a s rcakgnrt no eha rm ・ tu n r ao o o o t
v n u e a d t e i p o e e tme s r sa e p o o e i g t b n h m rv m n a u e r r p s d.
Ke r s: e tr mo i g t b h a a i e c a k n fi e a l ss;mp o e n y wo d h a e v n u e; e tf t u g r c i g;a l nay i i r v me t ur

PTA装置双相不锈钢管线失效分析

PTA装置双相不锈钢管线失效分析

某 化工 厂 P T A 装 置 自投 产 以 来 , 多 次 发 生 2 2 0 5双 相不 锈钢 设备 和管 线 泄 漏事 故 , 主要 集 中在 氧 化 工 段 。 本 文 针 对 氧 化 工 段 残 渣 打 浆 罐 顶 部 2 2 0 5双 相不 锈 钢 气 相 管线 泄 漏 失 效 进 行 分 析 。该 管线 工艺 介 质 以水 蒸 气 为 主 , 占9 0 %, 含 有 乙酸 、 溴 离子、 残 渣包 括 乙酸 钴 和 乙酸锰 、 甲苯 、 粗对苯二 甲 酸( C T A) 等物质, 压力为 0 . 1 5 MP a , 流量 约 1 0 0
第2 7卷第 4期
2 0 1 4 - 0 7
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 8 - 8 2 6 1 . 2 0 1 4 . 0 4 . 0 1 6
聚 酯 工 业
P o l y e s t e r I n d u s t r y
于 该 凹槽 中。
1 工 艺 流 程 简 介
P T A装 置流程 一 般分 为 P X氧 化 和粗 对 苯 二 甲 酸( C T A) 加 氢精 制过 程 , P X在 乙酸溶 剂 和催化 剂 的
作用 下 与压 缩空 气氧 化反 应 生成 T A( 对苯 二 甲 酸) , T A经过结 晶 、 过滤 和干燥得 到 C T A 。氧化 单 元设 置母 液 处理 系 统 , 目的是从 氧化 中 间产 物 和 副
钢 管线 。
2 理化检验及 结果
2 . 1 宏 观分 析
。 /h

管线 服 役 温 度 为 8 0—1 4 5 o C, 管 外 包 裹 保 温
层, 泄漏时仅使用 4年 。为了查明失效原因 , 对该泄 漏 管线进 行 失效分 析 。

蒸发器常见的故障与处理方法

蒸发器常见的故障与处理方法

蒸发器常见的故障与处理方法蒸发器是一种重要的工业设备,用于加热和蒸发液体。

然而,由于长期使用和不当维护,蒸发器可能会出现各种故障。

本文将介绍蒸发器常见的故障及其处理方法。

一、结垢结垢是指在蒸发器内壁上形成的硬质沉积物。

结垢会影响传热效率,导致能耗增加。

处理方法如下:1. 使用酸洗剂清洗内壁。

2. 定期进行清洗和维护。

3. 采用防止结垢的措施,如添加抑制剂等。

二、泄漏泄漏是指蒸发器内部或外部出现液体泄漏。

泄漏会导致产品质量下降、生产效率低下等问题。

处理方法如下:1. 检查密封件是否完好,并及时更换。

2. 检查管路是否有损坏或松动,并及时修理或更换。

3. 定期检查设备并进行维护。

三、管堵管堵是指蒸发器内的管道被杂物或沉积物堵塞。

管堵会影响传热效率,导致能耗增加。

处理方法如下:1. 定期清洗管道。

2. 安装过滤器或其他防堵措施。

3. 使用清洗剂进行清洗。

四、传热不良传热不良是指蒸发器内的传热效率降低。

这可能是由于结垢、管堵或其他原因引起的。

处理方法如下:1. 检查设备是否有结垢或管堵,并及时清洗。

2. 更换损坏的传热设备。

3. 采用更高效的传热技术。

五、温度控制不准确温度控制不准确会导致产品质量下降和生产效率低下。

处理方法如下:1. 检查温度控制系统是否正常运行,并及时修理或更换损坏的部件。

2. 定期校准温度计和控制器。

3. 采用更先进的温度控制技术。

六、压力异常压力异常可能会导致设备爆炸或失效。

处理方法如下:1. 定期检查设备并进行维护。

2. 检查压力表和安全阀是否正常工作,并及时更换损坏的部件。

3. 采用更先进的压力控制技术。

综上所述,蒸发器常见的故障及其处理方法包括结垢、泄漏、管堵、传热不良、温度控制不准确和压力异常。

定期检查设备并进行维护是预防故障的重要措施。

同时,采用更先进的技术和设备也有助于提高生产效率和产品质量。

西王集团五效六体降膜蒸发器焊缝、砂眼渗漏修复详解

西王集团五效六体降膜蒸发器焊缝、砂眼渗漏修复详解

西王集团五效六体降膜蒸发器焊缝、砂眼渗漏修复详解
问题背景描述
五效六体降膜蒸发器,整个加热系统由于蒸汽加热均匀、料液为液膜式流动蒸发。

物料沿管内壁向下加速加压流动蒸发,在每根管内成膜状蒸发,料液加热时间非常短。

蒸发过程在真空作用下,既保证了物料的卫生要求,同时保证了环保要求,同时大大降低了蒸发温度,部份二次蒸汽经热压泵重新吸入与生蒸汽混合,既节约了生蒸汽。

设备安装、运行中存在不规范焊接工艺和焊接管件,导致焊缝处出现应力裂纹渗漏情况,设备生产无法达到真空要求,严重影响着生产和设备的正常运行。

合作应用案例
2011年10月22日,淄博福世蓝公司技术人员前往西王集团某厂,针对五效六体降膜蒸发器焊缝、砂眼渗露问题进行指导修复。

设备介质为葡萄糖液体呈弱酸性,温度110°,一效正压0.1-0.2Mpa,其它四效负压0.07Mpa。

设备出现渗漏后真空度达不到要求,严重影响着生产工艺;并且渗漏处经过多次补焊已经出现应力裂纹渗漏,设备无法再实施补焊。

采用福世蓝高分子复合材料技术有限公司,整个修复操作简便,避免了企业停机补焊和更换新部件的繁重工作,避免了因补焊导致的应力裂纹的出现,延长了设备的使用寿命。

细节评估(见表)
具体操作情况如下:。

不锈钢蒸发冷凝器焊接问题分析及对策

不锈钢蒸发冷凝器焊接问题分析及对策

不锈钢蒸发冷凝器焊接问题分析及对策巩汝强;张道福【期刊名称】《金属加工:热加工》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】3页(P70-72)【作者】巩汝强;张道福【作者单位】瑞星集团有限公司山东东平271509;瑞星集团有限公司山东东平271509【正文语种】中文1.概述2012年12月,我公司承接了两台FN=1600m2蒸发冷凝器的制作任务,该设备是CO2气提法年产80万t尿素装置中的关键蒸发设备之一,总重36t,其结构如图1所示。

图1 FN=1600m2蒸发冷凝器结构该设备管板外径为2260mm,管板厚度100mm,管板上钻φ25.4mm管孔3544个,换热管规格为φ25mm×1.6/L=6000mm。

该设备公称直径为DN2100mm,壳程筒体厚14mm,壳程上半部分有DN2400mm导流筒一件,上面有φ1032mm×16mm接管一件,材质均为022Cr19Ni10(00Cr19Ni10)。

该设备上下两管箱部分材质为Q345R,筒体厚18mm,其中上管箱上面有φ932mm×16mm接管两件。

2.焊接难点分析(1)易产生焊接变形壳程导流筒和上管箱上面都有大尺寸开孔,焊接接管时容易产生筒体塌陷变形。

尤其是壳程导流筒部分,其材质为022Cr19Ni10,该类材料线膨胀系数较大,传热系数较小,更容易产生较大的焊接变形。

(2)影响管板的密封性能管板与壳程筒体接头连接形式如图2所示。

由图2可看出,焊接管板与筒体的角焊缝时,焊缝填充金属较多,如果控制不当,随着焊缝金属的冷却收缩,容易产生管板边缘部分向筒体部分拉伸、管板中间部分向外突出变形的现象,从而影响管板的密封性能。

图2 管板与壳体接头连接形式(3)焊接热输入的控制管板直径较大,换热管根数较多,焊接换热管与管板角焊缝时,热输入过于集中,如果控制不当,容易导致管板发生不规则的波浪形变形。

3.施焊方案及控制措施(1)导流筒及管箱焊接的控制措施为防止导流筒及管箱大口径接管在焊接过程中发生变形,我们采取了一系列的防变形措施。

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通 过对 管 线 物 料 介 质 成 分 进 行 分 析 , p 在 H
值 为 38的 N S N溶 液 中 , . aC 主要 成分 为 s 以及 0 少量 的 N C 和 N :O , aI aS 具体成 分见表 3 。
表 3 物料 介 质 成 分
成分
S O2, %
强度仍符 合 G 126— 07标 准 。 B 39 20
果见 表 1从 中可 以看 出材料 ( 括 焊条 ) , 包 的各 种 元素均 符合 G 126— 07标 准 … 。 B 39 20

表 1 化 学 成 分 分 析 结 果
1 3 力学性能测试 .
1 5 介质 成分分 析 .
取失 效管道 2段 , 2个拉 伸试样 , 做 进行力 学 性 能测试 , 结果见 表 2 材料 在 服役 十 多年后 拉 伸 ,
表 2 常规 力 学 性 能
数值
20 . o1 5 1 .9 0. 4 1 0. 6 3 5 1 7. 27 .9
F / mg・L ) e(
Na S 2 O4, % Na 1 % C .
1 4 金相检 验 .
c u离 子/ m L ) ( g・
总杂 , %
工艺 、 配管 安装 上要求 更 为 细化 。具体 为 : 1 切 () 割管 道一 律 采 用磨 光 机 ;2) ( 角焊 缝 采 用 附 电 流 手弧 焊 , 他焊缝 采用 充 氩保 护 焊 ;3 焊条 采 用 其 ()
烘干 过 的 A 2 0 2酸性 焊条 ; 4 做好 焊前 清洗 及 焊 ()
图1 试样 的环 焊缝组织 和远 离焊缝 区域 的组
织 正常 , 焊址 外 5 m左右 同样观 察到 一系 列 但是 m
裂纹 。裂纹 的趋 势 是 由 内壁 向外 壁 进行 , 纹 的 裂 发展 基本是 沿 晶型的 。在 裂纹 发展 的附近 区域 并 没有 观察 到明显 敏 化状 态 的 连续 沟 状组 织 , 是 或 敏化 程度较低 的混合 组织 ( 图 4~ ) 在裂 纹 附 见 5,
溶液 , 工作 压力 为 03M a管 线 焊接 主要 采 用 全 . P ,
氩弧焊 , 运行多年来一直 比较正常。但从 20 08年 初开 始 , 量管 道焊缝 热影 响 区 出现 开裂 , 大 引起 管 道泄 漏 , 采 用 打磨 补 焊 或 逐段 更 换 管 道 都无 无论
济于 事 , 则 7天少则 1 , 多 天 管道 新焊缝 同样 出现 开裂 。分析 原 因 , 先对 检修 施工 进行 规范 , 焊 接 从
第2 卷 6
21 年 00
第3 期
6 月
石 油 化 工 技 术 与 经 济
T c n lg e h oo y& E o o c n P t c e c l c n mi si er h mi as o
五效 蒸 发 装 置 不锈 钢 管 道 失 效 分 析 与对 策
天 吴 6-, xR - -
接头 的力学性能和耐腐蚀性 , 成功地解决 了管道失效问题 。 关键词 : 管道 失效分析 应力腐蚀 双相不锈钢
中 图分 类 号 :E 6 T95 文 献标 识 码 : A 文章 编 号 : 17 6 4—19 ( 0 0 0 09 2 1 )3—0 1 0 0 5— 5
某公 司 2 0 0 1年 投 运 的五效 蒸 发 装 置 工 艺 管 线 (  ̄5 m × . q19m 4 5mm) 采用 3 6 1 L材 质 , 质 主 介 要是 在温度 10 c 右 含 有微 量 N C 2 c左 a t的 N S N aC
图 1 截 取 环 焊缝 形 貌
后酸 洗钝化 工作 ;5 禁 止 强制 安 装 , 免应 力 影 () 避 响 。但是 即使 这样 做 了 , 缝 开 裂 现 象仍 未 见好 焊 转, 于是从 工艺 控制 上一并 查找 原 因 , 了解工 艺 经 唯一 调整 的是半 年前 将 p H值 从 7调 到 3 8以降 . 低成 本 。文章 通过理 化检 验 、 械性 能试 验 、 相 机 金 试验 等手段 对 焊缝 开 裂 原 因进行 分 析 和 研 究 , 确
( 中国石化上海石油化工股份有限公 司腈纶事业部,050 204 )
摘 要 : 采用化学分析 、 金相 分 析 及 腐 蚀 产 物 成 分 测 定 等方 法 对 泄 漏 管 道 进 行 检 测 , 其 失 效 原 因进 行 分 对
析 。结果表明 , 应力腐蚀是 管道失效 的根本原 因, 并提 出了解 决对策 , 制定 了双相 钢焊接工艺 , 保证 了焊 接
图 3 管 线 环 焊 缝 内表 面 形 貌
收 稿 日期 :0 0- 5- 5 21 0 0。
作者 简介 : 吴春 其, 16 男,97年 出生 ,9 8年 毕业于上海石 油 18
焊址 5~1 m外 侧位 置存 在 较 多 由 内壁 向外 壁 0m
扩展 的裂 纹 。
化工 高等专科学校 化X 机械 与设备专 业, - 工程 师, 长期从 事
设备管理工作。
石 油 化 工 技 术 与 经 济
Te hn lg & Ec n mi n P to he ias c oo y o o csi e rc m c l
第2卷 6
21 年 00
第3 期
6 月
12 化 学成分 分析 .
将 失效管 道焊缝 进 行 金 属光 谱 分析 , 析 结 分
认 36 1 L不 锈钢 管线 焊缝 开裂 的原 因 , 提 出解 决 并
办法 。
图 2 管 线 环 焊 缝 端 面 形 貌
1 分析 与测试 1 1 宏观 检验 .
从失 效管 线上 环 焊 缝 附 近截 取 焊 缝 , 宏 观 其
形貌 如 图 1 示 , 端面形 貌如 图 2所 示 , 内表 所 其 其 面形 貌如 图 3所 示 。环焊缝 部 位 内Байду номын сангаас 面存 在较 多 的焊接结 疤 , 而且 在 端 面 中可 以看 到距 离 环 焊 缝
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