化工事故案例分析

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一、事故经过
2003年9月5日上午,河南省某运输公司 一辆液氨罐车到江西某化肥厂充装液氨, 车主卢某是个体运输业主,挂靠在该公司, 因罐车自带的液氨充装软管与该化肥厂液 氨充装系统接口连接不匹配,就向一旁同 在该化肥厂等待灌装液氨的江西省萍乡市 某厂罐车司机杨某借用充装软管。
• 9时30分左右,在充装过程中,装卸软管的 液相管突然爆裂,大量液氨外泄,瞬间液 氨汽化,白雾顿时向周围扩散。此时,正 在一旁工作或等候充装的人员共有4人:河 南罐车司机、河南罐车车主卢某、该化肥 厂液氨充装员、萍乡市某厂罐车司机杨某。 事故发生后,其中3人迅速跑离现场,河南 罐车车主卢某因躲避不及,中毒倒地,后 经送医院抢救无效身亡。
事故6:化工安全事故集 --液氨软管爆裂
• 2003年9月5日,江西某化肥厂一辆正在充 装液氨的罐车,装卸软管液相管突然爆裂, 液氨大量外泄,致1人死亡。这起事故涉及 到江西、河南、湖南3省4个单位、多名事 故责任人。事故调查难度较大,既有其特 殊性,又有此类事故的共性,事故教训十 分深刻,应当引以为鉴。
事故5: 关键词 煤磨机 水冲地 绝缘 跳车
• 1996年1月14日,某化肥厂气化车间临时 工用水冲地,造成煤磨机跳车及电机绝缘 低不能开车。 • 事故经过 • 14日中班,煤磨机开车后,23时15分临 时工用水冲地时,污水溅入控制柜内造成 煤磨机跳车,因煤磨机电机绝缘低不能开 车,煤浆储量低,气化系统于15日6时10分 被迫停车。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 3.按照《液化气体汽车罐车安全监察规程》 第47条规定,汽车罐车随车必带的文件和 资料包括:汽车罐车使用证、机动车驾驶 执照和汽车罐车准驾证、押运员证、准运 证、汽车罐车定期检验报告复印件、液面 计指示刻度与容积的对应关系表;在不同 温度下介质密度、压力、体积对照表以及 运行检查记录本和汽车罐车装卸记录等。
事故4: 关键词 循环泵 电机进水 跳车
• 1995年2月28日,某化肥厂气化车间洗涤塔 循环泵电机进水烧坏,造成系统停车5小时。 • 事故经过 • 28日17时15分,气化203岗位对检修完 的A#洗涤塔循环泵试车。首先对泵进行全 面检查,其中对泵入口管线上的仪表根部 阀用扳手进行确认,
• 当打开泵入口球阀时,大量黑水从入口管 线仪表根部阀喷出,致使正在运行的相邻 的B# 洗涤塔循环泵电机进水烧坏,造成B# 气化炉断激冷水。17时36分,气化炉液位 低引起气化装置连锁跳车。
• 9时30分左右,在充装过程中,装卸软管的液相 管突然爆裂,大量液氨外泄,瞬间液氨汽化,白 雾顿时向周围扩散。此时,正在一旁工作或等候 充装的人员共有4人:河南罐车司机、河南罐车车 主卢某、该化肥厂液氨充装员、萍乡市某厂罐车 司机杨某。事故发生后,其中3人迅速跑离现场, 河南罐车车主卢某因躲避不及,中毒倒地,后经 送医院抢救无效身亡。
• 事发现场距松花江约3公里,周围没有地下 排水管网,附近1公里内也没有居民,距离 最近村的井水只供畜禽饮用,居民吃自来 水。 • 该企业没有任何环保审批手续,曾经被有 关部门取缔,该化工厂负责人写下书面承 诺不再进行生产,到发生火灾时刚刚开始 非法生产不到3天,属于擅自投入生产。经 初步确认,事故原因为工人违章操作所致。
• 2.爆裂的液相软管断裂成3节,其外表有破损痕迹, 内层网状钢丝锈蚀严重,橡胶具有老化特征。经 专家认定软管存在质量问题,也是发生事故的直 接因素。萍乡市某厂有2套液氨装卸软管,一套是 随罐车配带的,另一套是从湖南省某贸易公司购 买的,2套软管经常更换使用。从湖南省购买的这 套软管,既无产品合格证,也没有制造单位,属 “三无”产品。事故发生后,调查组到湖南调查, 发现这家贸易公司已经关闭,在工商部门的注册 已经注销,店主不知去向。

二、事故原因分析 事故发生后,由该化肥厂主管部门牵头,安全、质监、 工会、公安等部门参加,组成了事故调查组,聘请了技术 专家,对事故全过程进行了调查分析。 1.事故发生时该化肥厂液氨充装系统没有超压,氨球罐 安全阀没有起跳,液氨罐车及装卸软管的设计压力为 2.16MPa,高于该化肥厂充装系统的工作压力,经专家认 定,排除了系统超压充装。
• 原因分析 • 1.操作工责任心差,开车前对应确认的 阀门虽然进行了确认,但确认不到位。 • 2.电机接线盒防水性能不好,造成电机 进水。 • 3.车间工艺管理不到位,票证检查制度 执行不好。
• 防范措施 • 1.运转设备的开停及试车,应严格执行 票证检查制度,逐条进行落实。 • 2.加强对员工责任心的培养,提高员工 业务素质。 • 3.对电机接线盒的防水功能进行改造。

萍乡市某厂的2套软管,其中有一套在2002年11月6日 随罐车一起经过有关法定检测机构检测,检测结果为液相 管合格,气相管不合格。由于检测单位没有在经过检测的 软管管体上注明检测标志,时间一长,以至无法判定这2 套软管是哪一套经过了检测,哪一套没有经过检测。但有 一点可以肯定,萍乡市某厂罐车司机使用的装卸软管是不 合格的或者是没有经过检测的软管,并且还将这种装卸软 管外借他人使用。
• 原因分析 • 1.临时工安全意识差,用水冲地使污水溅入 控制柜内,造成跳车及电机绝缘低。 • 2.控制柜设计位置不合理,门关闭不严,防 水性能不好。 • 3.车间对临时用工管理不善,无人监护管理。 • 防范措施 • 1.对临时用工要加强教育和管理,临时工在 关键部位干活时,要有人监护。 • 2.对煤磨机控制柜进行技术改造,增设防水 保护设施。
化工事故案例分析
事故3:非法小化工厂发生爆炸事故
• 6日15时30分许,位于松北区松浦镇东明村的新 光化工厂发生稀料储存罐火灾事故,事故造成3人 轻伤,无人死亡。经现场调查,该企业共有8个罐, 其中4个罐中装有生产原料,另4个为空罐,原料 的主要成分为苯类和烯烃块类有机物。 火灾造成 4个原料罐起火,并有1个罐发生爆炸。爆炸的罐 中约有4吨原料,在灭火中,消防水全部进入该企 业的应急储存池,爆炸罐内物质一部分挥发到大 气中,另一部分除残留在罐体内,还洒落在该企 业厂区内,但未扩散出厂区。
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