高炉车间高炉炉况的调剂与失常的处理

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安钢6号高炉炉况失常的处理

安钢6号高炉炉况失常的处理
# 结语
(高炉顺行的前提条件是良好的原燃料条件和设备基础,新建或大修的高炉必须在保证质量的前提下 再赶进度,开炉之前应该联动试车,正常后再开炉。
)高炉开炉料中加一定量的粒煤及开炉后的炉料中配加/&,+/245以下的的%(!!&)) 的无烟粒煤是 可行的,置换比在&0#2/2左右。
*炉顶摄像、炉缸水温差在线监测系统、煤气在线监测系统等先进技术的应用,有利于于提高高炉操作 准确性,利于高炉顺行和长寿。
安钢!号高炉炉况失常的处理
牛卫军 张小亮 刘忠平 田丽明 薛占兴
(安阳钢铁集团公司 安阳 "##$$")
摘 要 %$$&年%月,由于原燃料条件变差,操作不当,安钢!号高炉炉况失常。从%月%!日开始采取调风口、洗 炉、上中下部调剂等系列措施,炉况逐渐转入顺行,高炉技术经济指标明显改善。 关键词 高炉 失常 顺行 处理
! 引言
安钢!号高炉有效容积&’$(&,)"个风口)个渣口,液压双钟炉顶,陶瓷杯综合水冷炉底。)***年元 月%)日开炉不久,取消了放上渣,不断进行强化冶炼,%$$)年 平均利用系数达到&+#&,/(&·-。进入%$$& 年% 月,,高炉顺行较差,塌滑料多,坐料频繁,高炉技术经济指标大幅度下滑。其中& 月份亏产约"$$$,,利 用系数仅为%+!.,/(·-。从% 月%! 日开始采取系列措施后,直到"月))日炉况才彻底转入正常。
表" 安钢#号高炉 风口布局表
风口
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高炉炉况判断与冶炼过程失常和处理

高炉炉况判断与冶炼过程失常和处理
风口区是高炉内温度最高的区域。通过观看焦炭 在风口区的运动状态和明亮程度,可以判断炉缸 圆周各点的工作情况、温度和顺行情况。经常观 察风口可以为操作者提供较早的炉况变化情况, 能够做出及时的调节,确保高炉稳定顺行。
1)用风口判断炉缸工作状态 炉缸状态应均匀、活跃是高炉顺行的一个重要标 志。
①各风口明亮均匀,说明炉缸圆周温度均匀。
在炉渣成分基本不变的条件下,生铁含[Si]量 增加,炉缸温度也相应增加。因此,在其他条件 相同时可以用生铁含[Si]量来判断炉缸温度, 生铁中含[S] 量的变动成为判断炉缸温度变化 趋势的标志。 在炉缸中心堆积的情况下,生铁含[Si]水平无 变化,但由于铁水温度降低,致使生铁中[S] 升高。在出铁时,后期比前期[S]高,这同炉 渣先热后凉相一致。 高炉边沿堆积时,生铁含[Si]无变化,而生铁 中的[S]前期比后期高。 高炉炉况失常时,生铁含[S]大幅度升高,但生 铁含[Si]波动幅度较小。
⑤当碱度小于1.0时,将逐渐失去光泽,变成不透 明的暗褐色玻璃状渣,易脆。
⑥低温炉渣,其断面为黑色,并随着渣中FeO增 加而加深,一般渣中FeO大于2%渣就变黑了。
⑦严重炉凉时,渣会变得像沥青样。
⑧渣中含MnO多时,渣呈豆绿色。
⑨渣含MgO较多时,渣呈浅蓝色;MgO再增加时, 渣逐渐变成淡黄色石状渣,如MgO大于10%,炉 渣断面为淡黄色石状渣。
高炉风口,不仅能反映炉缸热制度,也能反映送 风与炉料下降的情况。
炉热时,风口明亮,焦炭活跃,无大块生降;炉 凉时风口发暗,生降多,甚至某些风口出现涌渣、 挂渣。在观察风口时,应注意煤气流分布情况, 边缘发展时风口明亮但炉温不高。在喷煤高炉看 风口时,还应注意风口前煤粉的燃烧情况,防止 煤粉喷吹在圆周方向上不均匀。

济钢3200m^3高炉炉况失常与处理

济钢3200m^3高炉炉况失常与处理
日期
图2 2 0 1 1 年7 —1 2 月焦炭 热态 指标 变化趋势
在大量 使 用经 济料后 , 高 炉一 直在 寻 找适应 这 种 原燃 料条 件下 较 为合 理 的操 作 制度 , 2 0 1 1 年9 月 份 开 始通 过 缩 小风 口面积 、 提高 风 速 、 稳 定装 料 制 度 等 措施 , 料柱 透 气性 有 所好 转 , 风 量 回升 , 焦比、

文 焱
济钢 3 2 0 0 I T I 高炉炉况失常 与处理
2 0 1 3 年第 2 期
技术 经济 指标见表 2 。
表2 2 0 1 1 年1 1 月炉况处理前后主要技术 经济指标

E l 期

图3 2 0 1 1 年7 -1 2 月渣 中Al O 。 变化趋势
年下半年 , 济钢为应对钢铁行业进入微利局面的困 境, 降低 吨铁 成本 , 在3 2 0 0 i n 。 高 炉开展 了使 用经济
料、 降 低配 煤结 构成 本等 工作 。随着人 炉 品位 降低 和焦炭质 量 的波动 …, 高 炉炉况 发生 了很大 变化 , 压

量关系紧张 , 炉缸工作状态不断恶化 , 中心气流不
摘 要 : 济钢 3 2 0 0 m , 高炉 由于原燃料条件恶化 以及 操作 制度调剂不及时 , 造成 了炉况失常 , 表现为压量关 系紧张 、 炉缸工 作 状态不断恶化 、 中心气流 不畅 , 通过改善原燃料质量 、 采用上下部调剂相结合 的操 作制 度 , 炉况恢复正常 , 重新确立 了精 料、 合适 的操作制度对 于高炉操作 的重要性 。 关键词 : 高炉 ; 炉况失常 ; 处理 ; 操作制度 ; 精料 中图分类号 : T F 5 4 3  ̄ . 1 文献标识码 : B 文章编 号 : 1 0 0 4 - - 4 6 2 0 ( 2 0 1 3 ) 0 2 — 0 O 0 4 — 0 2

天钢2000m 3高炉炉况失常及处理

天钢2000m 3高炉炉况失常及处理

般来 讲 , 失常 炉况 可分 为两 大类 : 是煤气 流 一
与炉料相对运动失常 , : 如 边缘发展或过重 、 管道行程 、
连续 崩塌料 、 悬料 等 ; 二是 炉缸热状态失 常 , : 凉 、 如 炉
炉热 、 堆积等 , 两者常互相影响 。 本次 治理 炉况失常大体上可分 为两个 阶段 ,2 1 月
月外 围条件 好转 ,高 炉逐 步提高 冶炼强 度 。分 别 于 20 05年 7 月和 20 05年 1 0月投入 喷煤 富氧 。 此后高炉
冶炼强度 不断 提高 ,0 6年 1 月 高炉利用 系数 达到 20 1 2 8 t 3)焦 比 355 k/・e , 合焦 比 4 9 (g . ( md , 5 / 6 .(g F )综 t 8. k/ 4 tF ) 0 6 1 月下旬 , 购焦炭 出现质量波动 , ・e 。2 0 年 1 外 由
利用 系数 等均达到 了历 史最好水平 , 冶炼强度基 本上
到 了极限 。见表 1 。
表 1 2o om o 高炉 2 0 0 6年 l 、 1 O 1 月份高炉经济技术指标对比
进入 1 月末 , 0 1 200m 高炉 出现煤气 流与炉料运 动不适应 的现象 , 表现为 高炉不接受风量 、 压差 升高 ,
5日之前处理 煤气流与 炉料相对 运动失 常 ,2月 5日 1
保证 , 夜班开始每 6 加一批 净焦 , 批 共插焦 1 批 。 0 炉缸
整体没有 得到改善 , 6O 早 :0休风 堵风 口 9个 , 送风 后
连续加净焦 7 洗炉 ,但在 净焦下达前 ,风 口全部 捅 批 开, 净焦下 达后壁 体温 度没 有得 到改 善 , 此次 洗炉 没
[ 摘要 】 针对炉况失常的现象进行 了原因分析。焦炭质量差 、 持续低炉 温、 冷却强度过大是造成本次炉况失常 的主要原

高炉炉况失常原因及处理

高炉炉况失常原因及处理

高炉炉况失常原因及处理摘要:随着社会的进步,各个行业都在快速的运行中,其中有关钢铁高炉的运行也在不断的发展中,但是在运行的过程中,出现高炉炉况问题很多,基于此,本文对高炉失常的原因及处理进行了剖析,为优化处理失常炉况提供了相关建议,总结炉况失常的经验教训,避免炉况失常的再发生。

以便相关人士参考。

关键词:炉况失常;原因;处理;分析1 前言某钢铁集团有限公司炼铁总厂5#高炉有效容积1260m3,设有两个出铁场,20个风口;于2014年4月7日高炉炉况失常,经过30多小时的处理高炉炉况得以恢复,高炉主要技术经济指标炉况失常前后对比.2 高炉炉况失常的原因2.1 炉缸工作基础偏差高炉炉缸的工作状态直接影响到高炉炉况的稳定顺行,高炉炉况失常与高炉炉缸状态偏差有直接的关系,高炉炉况失常前高炉有塌料及滑尺现象,主要与高炉低强冶炼、风速偏低有关系,高炉综合冶炼强度维持在0.95t/m3d—1.15 t/m3d,风速维持在200m/s—220m/s,高炉炉渣碱度控制在0.95倍—1.05倍,高炉主要操作参数炉况失前后对比.高炉虽然采取了缩少风口直径、低碱度自循环洗炉及不定期用洗炉剂洗炉等措施,但炉缸工作状态仍然偏差,需要适当提高高炉冶炼强度,提高高炉鼓风动能,保持风口回旋区活跃。

2.2 铁口工作状态较差高炉炉前工作状态将直接影响到高炉炉内的操作,高炉炉况失常前铁口工作状态较差,具体体现在铁口难开,有断铁口现象,铁量差偏大,主要与高炉炉缸工作状态偏差及炮泥质量变差有关系;此次高炉炉况失常与高炉渣铁未出净有直接关系,正常每次铁出铁量为190t—220t,炉况失常前连续三次铁出铁量分别为89.6t、83.8t、80.8t,高炉炉缸渣铁未及时排放,导致后续高炉渣壳脱落,高炉炉况出现塌料滑尺,进而影响到高炉煤气流失常,高炉出现向凉趋势;需要强化高炉铁口的维护,保证高炉及时顺畅出净渣铁。

2.3 高炉操作迎调滞后高炉出现失常征兆后高炉操作者没有果断采取有效的迎调措施抑制高炉炉况的恶化,高炉操作者现场一次减风不到位、补充热量不充足、炉前组织没有及时出净渣铁,使高炉炉况出现难行悬料,风口前有涌渣、生降现象,炉缸工作状态向凉趋势;高炉操作者在处理异常炉况时,必须掌控减风控强及加焦补热的时机,在对炉况走势进行综合判断分析的基础上掌握必须快、准、狠的原则,快就是把握时机应快速,准就是炉况趋势判断准确无误,狠就是采取的措施必须一次到位。

高炉炉况失常总结

高炉炉况失常总结

高炉炉况失常总结1. 引言高炉作为炼铁工艺的核心设备,其正常运行对保持铁水生产的连续性和稳定性至关重要。

然而在实际生产过程中,高炉炉况时常发生失常情况,这些失常情况严重影响了高炉的正常操作和矿石冶炼效果。

本文将总结高炉炉况失常情况的常见原因和解决方法,旨在为高炉操作人员提供参考和指导。

2. 原因分析高炉炉况失常的原因多种多样,我们可以从以下几个方面进行分析:2.1. 炉料成分突变炉料成分的突变是高炉炉况失常的常见原因之一,特别是在原料的质量有较大波动时。

比如,矿石含杂质增加、含水率变化、石灰石镁含量异常波动等都可能导致高炉炉况失常。

解决这个问题的方法是加强原料的控制和检测,提前发现和处理突变情况。

2.2. 石灰石质量变差石灰石是高炉冶炼过程中常用的矫正剂和炉渣形成物,其质量的好坏直接影响高炉的炉况稳定性。

如果石灰石质量下降,容易导致炉渣膨胀、炉况不稳定等问题。

解决这个问题的方法是选择优质的石灰石供应商,建立稳定可靠的供应链。

2.3. 炉底渣疏松或积扎炉底渣的疏松或积扎都会影响高炉的正常运行。

炉底渣疏松会导致炉冷风过大,降低高炉的产量;而炉底渣积扎会导致炉冷风过小,影响高炉渣的排出。

解决这个问题的方法是定期清理炉底渣,并加强炉底渣的监测和分析。

2.4. 风温异常风温异常是高炉冶炼过程中常见的失常情况之一,风温过高或过低都会影响高炉的正常运行。

风温过高会使煤气燃烧不充分,导致高炉炉况不稳定;而风温过低会使煤气在炉内燃烧不充分,影响炉内温度和反应效果。

解决这个问题的方法是加强风温的监测和调节控制。

3. 解决方法针对以上分析的失常原因,我们可以采取以下措施进行解决:3.1. 建立完善的原料控制系统建立完善的原料控制系统,包括原料成分的在线检测和实时监控。

通过及时掌握原料成分的变化情况,可以在炉料成分发生突变时及时调整炉况,保持高炉的稳定运行。

3.2. 优化石灰石采购和使用选择优质的石灰石供应商,在建立稳定可靠的供应链的同时,加强对石灰石质量的检测和控制。

柳钢高炉炉况失常的处理方法

柳钢高炉炉况失常的处理方法

摘要根据柳钢高炉近年来多次出现炉况失常及处理的经验教训,总结了在处理失常炉况过程中减少反复、快速恢复操作经验。

关键词失常炉况处理原则措施1 引言经过近几年的技术改造,目前柳钢已经拥有300、380×3、750、1080、1250m3等各级高炉,到2005年底,可以达到500~600万t的生产规模。

在发展的过程中,技术装备水平不断提高,但是,高炉生产也由于各方面的原因,出现过各种炉况失常现象,处理时间长的达一个多月,少的也有l~2周时间,每年损失产量2~4万t。

2004年中期,总结了经验教训,总结出处理炉况的方法和措施,下半年,306 m3的2号高炉出现过两次炉凉事故, 750 m3的6号高炉也出现过炉况波动现象,由于采取的措施得当,炉况在2~3天就可以得到恢复,大大减少了炉况处理的时间和产量损失。

本文通过分析近几年炉况处理的得失,总结柳钢高炉炉况失常的快速处理方法。

2炉况失常的过程特征1999~2004年间,由于原燃料、设备故障、操作管理失误等原因,多次造成炉况大幅度波动进而发展成为炉况失常,处理过程达到半个月以上,有些次处理过程多次反复,最后发展成为炉墙结瘤和炉缸严重堆积的恶性事故,最后被迫采取降料面炸瘤的措施。

这些处理恢复时间长的炉况主要表现为:①炉况稳定性差、气流不稳定,不容易接受风量和风压,悬塌料多,后期容易悬死,风机回风;②风口出现大块、挂渣、生降等现象,误认为是处理过程中渣皮下降,③控制生铁含[Si]仍然按照标准化上限来控制,操作控制困难,渣铁物理热差,渣铁分离差,多次造成连续出格,少则2~3炉多则到21炉,损失惨重;④慢风率高,随着处理时间增加,风渣口烧损增多,呈现出严重堆积现象;⑤炉墙温度不均匀。

炉身纵向与横向温度严重失调;⑥堵风口进行恢复,开风口后不稳定,被迫重新堵风口恢复。

3炉况失常的原因分析回顾这些炉况恢复的处理过程,分析其原因主要有:(1)炉况波动的本质不清楚,处理的措施不到位;(2)措施中稳定炉况的条件没有创造好,炉温低、风温使用高,造成炉况稳定性差,难以加风,进而形成事实上的慢风,慢风率高,个别高炉整天处于慢风状态;疏导煤气流的制度没有形成统一的认识,特别是无料钟炉顶的操作规律没有掌握,气流不稳定,料柱透气性差,给炉况恢复造成困难;(3)操作上失误,亏料多、连续滑塌料没控制好,出现风口挂渣炉凉征兆,判断失误为渣皮脱落,提温不及时,措施不到位,贻误了时机;(4)炉温控制不足,炉况恢复所要求的充沛炉温不能满足,然而恢复炉况过程炉温难以控制,实际往往会造成偏低,特别是在渣皮脱落或其他情况造成炉温偏低时,风口前固状物难以熔化并及时流进炉缸,导致回灌风口、吹管等,反复造成慢风、难行、悬料、炉凉等现象;(5)慢风率高,加风的条件不足:炉温按标准化控制偏低,尤其是渣铁物理热不足,顺行后加风冶炼进程加快,出现炉温下降铁水出格等现象,被迫减风作业,影响加风恢复进程,同时进一步加剧炉缸堆积和炉墙结厚,洗炉达不到效果,耽误了处理进程;4炉况恢复的特点和措施2004年7月,总结了柳钢高炉在重大炉况失常情况下炉况恢复的经验,具体阐述如下:(1)首先确立炉况顺行的原则:特别是在炉温偏低炉况多次出现滑料塌料情况下,首先控制住滑料塌料现象,防止出现炉凉,造成风口烧穿、灌渣等恶化炉况事故。

高炉失常炉况处理

高炉失常炉况处理

高炉失常炉况的预防、处理及工艺考核炉况失常是炉况顺行恶化的结果,高炉操作者应及时判断炉况的变化趋势,并果断采取相应的措施,防止炉况进一步恶化。

炉况失常分为三类:煤气流分布失常,热制度失常和造渣制度失常。

一、悬料的征兆是什么?如何处理?1、形成原因悬料是炉料透气性与煤气流运动极不适应、炉料停止下降的失常现象。

各种炉况失常、恶化最终都能导致悬料。

按部位分为上部悬料、下部悬料;还可按形成原因分为炉凉、炉热。

原材料粉末多、煤气流失常等引起的悬料。

产生主要原因有:1)原燃料质量变差2)压差控制过高3)管道行程及崩料4)大量渣铁未出干净5)炉温陡然升高6)渣皮脱落7)炉墙结瘤等异常情况2、主要征兆:料尺停滞不动风压急剧升高,风量随之自动减少炉顶煤气压力降低上部悬料时上部压差高,风口焦炭仍然活跃,下部悬料时下部压差过高,部分风口焦炭不活跃(要注意当风压、风量、风口工作及上、下部压差都正常,只是料尺停滞时,应首先检查料尺是否有卡尺现象。

)3、处理:处理悬料是一件十分细致的工作,一定要及时处理,除休风后复风初期的悬料外,一般都要求立即处理,悬料时间不要超过20min,处理越早,越易恢复正常,损失也越少。

二时要分析不同情况的悬料,采取正确的方法,力争一次坐料成功,避免出铁前坐料。

1)炉温正常、风口工作正常的突然上部悬料,是上部局部透气性与煤气流不适应造成的,可用高压、常压转换或坐料来进行处理,回风压力一般为原风压的70%左右。

2)炉热造成的悬料,必须采取降低炉温的措施,只有控制住热行,坐料后才可以消除悬料,第一次坐料后回风压力约为原风压的60%左右。

3)炉凉悬料切不可采取降低炉温措施,而是在坐料后用小风量回复,在保证顺行的同时恢复炉温正常。

4)坐料后应临时采取疏松边缘的装料制度,连续悬料时,回风压力要低,并应缩小批重,集中加净焦或减轻焦炭负荷,尤其是冷悬料,净焦可多加些,并及早改为停止喷吹燃料所需的焦炭负荷。

5)连续两次坐料后料尺仍不能自由活动,可改按风压操作,争取料尺自由活动。

八钢B 高炉炉况失常的处理

八钢B 高炉炉况失常的处理

八钢B高炉炉况失常的处理张文庆,陶宏(新疆八一钢铁集团有限责任公司)摘要:对八钢B高炉炉况失常原因进行了分析,认为气流失常、原燃料质量变化、原燃料过筛差、炉缸活跃度不断降低是炉况失常的主要原因,并对炉况失常处理过程进行了总结。

关键词:大型高炉;炉顶煤气流;炉况失常;负荷宝钢集团八钢公司新区B高炉(2500m3)于2009年2月27日点火投产。

经过近2年生产实践,在高炉操作上取得较大进步。

2011年2月,B高炉出现异常炉况,高炉不接受风量。

期间,炉身中上部有结厚现象,高炉崩悬料频繁,高炉炉况完全失常。

此次事故经过20天处理,高炉才逐渐恢复正常。

1炉况失常过程2011年2月11日,B高炉计划检修24 h。

2月10日中班12:00,加入休风料。

因当时高炉负荷较轻,故休风料负荷选择较低。

至2011年2月12日04:02顺利开风,比计划提前7 h。

休风前中心气流没有,边缘气流强。

开风后,在开风料反应期间,气流分布较好。

但开风轻负荷料反应完后,中心气流逐渐减弱。

具体操作如下:复风后恢复正常负荷3.966。

07:40风量逐步加到4100m3/min,K值在5.4左右,之后K值维持在6.5~7.0之间(正常炉况K值<5)。

说明在休风料逐步反应完后,高炉料柱透气性逐渐变差。

2月12日中班,高炉出现2次崩料,1次悬料,且风量逐渐萎缩到3700m3/min,炉身静压力波动大且频繁,造成加风困难。

13日夜班,出现连续性崩滑料,风量维持在3700m3/min。

白班11:10调整负荷至3.933,期间炉况有所好转,风量加到4300m3/min。

14日10:11,恢复负荷至3.966,但到当日中班炉况出现异常,出现连续崩悬料并伴有管道,高炉越来越不接受风量,风量一直萎缩。

于是逐步退负荷至3.006,全焦冶炼恢复炉况,风量有所恢复。

15–19日,高炉一直退负荷操作维持,负荷从3.7退至3.0,炉身静压力波动频繁剧烈,高炉越来越不接受风量,炉况趋于恶化。

高炉炉况失常及处理

高炉炉况失常及处理

高炉炉况失常及处理一、正常炉况标志正常炉况的标志为:(1)风口明亮、风口前焦炭活跃、圆周工作均匀,无生降,不挂渣,风口烧坏少。

(2)炉渣热量充沛,渣温合适,流动性良好,渣中不带铁,上、下渣温度相近,渣中FeO含量低于0.5%,渣口破损少。

(3)铁水温度合适,前后变化不大,流动性良好,化学成分相对稳定。

(4)风压、风量和透气性指数平稳,无锯齿状。

(5)高炉炉顶煤气压力曲线平稳,没有较大的上下尖峰。

(6)炉顶温度曲线呈规则的波浪形,炉顶煤气温度一般为150~350℃,炉顶煤气四点温度相差不大。

(7)炉喉、炉身温度各点接近,并稳定在一定的范围内波动。

(8)炉料下降均匀、顺畅,没有停滞和崩落的现象,探尺记录倾角比较固定,不偏料。

(9)炉喉煤气CO2曲线呈对称的双峰型,尖峰位置在第二点或第三点,边缘CO2与中心相近或高一些;混合煤气中C O2/CO的比值稳定,煤气利用良好。

曲线无拐点。

(10)炉腹、炉腰和炉身各处温度稳定,炉喉十字测温温度规律性强,稳定性好。

冷却水温差符合规定要求。

二、异常炉况标志与调节1. 异常炉况的概念与正常炉况相比,炉温波动较大,煤气流分布稍见失常,采用一般调剂手段,在短期内可以恢复的炉况。

也称为非正常炉况。

2. 异常炉况的类型基本可分为两类:一类是煤气流分布失常;另一类是热制度失常。

前者表现为边缘气流或中心气流过分发展,以致出现炉料偏行或管道行程等。

而后者表现为炉凉或炉热等。

3.炉温向热◆炉温向热的标志:(1)热风压力缓慢升高。

(2)冷风流量相应降低。

(3)透气性指数相对降低。

(4)下料速度缓慢。

(5)风口明亮。

(6)炉渣流动良好、断口发白。

(7)铁水明亮,火花减少。

◆炉温向热的调节:(1)向热料慢时,首先减煤,减煤量应根据高炉炉容的大小和炉热的程度而定;如风压平稳可少量加风。

(2)减煤后炉料仍慢,富氧鼓风的高炉可增加氧量0.5%~l%。

(3)炉温超规定水平,顺行欠佳时可适当撤风温。

莱钢1号1 880 m3高炉炉况失常的处理

莱钢1号1 880 m3高炉炉况失常的处理

摘要莱钢1号1880m3高炉采用铜冷却壁、软水密闭循环冷却、陶瓷杯等先进技术。

开炉后,由于设备故障、原燃料变差、操作制度调剂不及时以及操作失误等原因,导致炉况失常。

采用洗炉、合理装料制度、改善原料、抓管理等措施后,炉况得到好转。

关键词高炉炉况装料制度l引言莱钢1号1 880 m3高炉于2004年6月18日点火开炉。

开炉后,由于炉顶上升管膨胀节撕裂,顶压无法提升,高炉长期处于慢风状态,到6月30日煤气管道设备处理好后,高炉快速加风转入正常,到7月2日快速达产,一直到8月份高炉顺行良好。

9月份因配吃未分级烧结矿,风量逐渐萎缩,由4300m3/min退到4 100 m3/min,而高炉未采取任何应对措施,操作上控制不及时,到中旬高炉开始出现崩料、悬料,经常处于慢风状态。

9月27日开始,管道行程、崩料、塌料、悬料频繁,高炉顺行遭到破坏,炉况失常。

后来由首钢专家和厂技术人员组成攻关组,通过狠抓原料、洗炉、调整装料制度、加强炉前出铁等措施,历时4个多月,到2005年1月才基本扭转炉况失常的被动局面,高炉基本趋向正常。

2炉况失常的表现及原因2.1炉况失常的表现(1)顺行程度差。

主要是崩、塌料、管道行程频繁、悬料不断。

2004年9月中旬,高炉开始不稳,崩料不断,悬料5次,下旬,高炉炉况波动大,边缘管道行程频繁,悬料15次,风量加不上,高炉十分不顺,炉况日趋恶化。

(2)风口经常有生降,个别风口常有挂渣,风口凉热差别大,有的明亮,但显呆,焦炭下落轨迹不正常。

(3)双环形煤气流,炉料中心有死料柱,中心有黑点死区,铁前憋风严重,炉缸出现中心堆积。

(4)炉墙粘结,炉腰、炉身下部温度差别大(见表1)。

局部炉墙温度比正常低30~40℃,明显已有结厚。

(5)气流稳定性差,炉腹、炉腰气流周向点温度稳定,不冒尖,炉身下部第8层、第9层炉衬温度波动频繁,波动幅度大;东北、东南、南部、西北第8层、第9层4点活跃,锯齿状波动,边缘气流十分不稳。

莱钢3200m3高炉炉况失常的处理

莱钢3200m3高炉炉况失常的处理

品位更低 , 最低 至 5 . 见表 1 。渣 比偏高 导致燃 1 %( 2 ) 料 比上升 , 同样 的热量 下 , 炉渣 黏度 增加 , 渣炉次 亏
偏多, 亏渣 导致炉况 难行 。
表 1 烧结矿主要成 分变化情 况 %
2 炉况失 常 的原 因分析
炉 况失 常有 如下 表现 :) 1气流 不稳 。炉 内顺 行
差, 操作困难 , 风压偏高 , 风量难全 , 频出气流, 边缘 气流发展不平衡 , 十字测温不稳 。炉 内煤气流失
常, 出现 紊乱 和局 部过 强 , 顶温 高 且 发散 。探尺 工 作 不好 , 有偏 尺 、 滑尺 现 象 。2 冷却 壁 波 动 大 。冷 ) 却 壁全方 位 大幅度 波 动 , 渣皮 脱 落严 重 。3炉 缸工 ) 作不 均匀 。相 隔两 炉铁 , 一边 铁 口出铁 另 一边铁 口
2 1 年第 1 02 期
3 炉 内操 作 主动 退 守 理 念 不 强 :0 1 3 5 ) 21 年 月
于慢 风状 态 , 炉缸 不 活跃 , 芯温度 开始 下降 , 图 炉 见
日炉 况 开始 出现 波动 后 , 操作 参 数控 制仍 以强化 为 主 , 压 、 差 、 量等参数 仍维持 正 常水 平 。 顶 压 风
定 程度 上 影 响 了 炉况 的恢 复进 度 。一 方 面 是设
备 原 因 , 理炉 况 初 期 , 处 由于 开 口机 开铁 口时 间太
长, 经常在 05 左 右 , .h 造成 铁次 不能保 证 , 长 了两 延
次铁 之 间 的时 间 间 隔 , 为 地 造成 了高炉 憋 风 , 人 增 加 了处 理 炉况 的难 度 。为 此 采 用 3 口轮换 出铁 铁 的方 式 , 必要 时重 叠 出铁 及 加 强设 备 点检 等 措施 , 尽量 避免 人 为 因素 的影 响 ; 另一 方 面上料 系统 经常

高炉炉况失常及处理

高炉炉况失常及处理

第二节高炉炉况失常及处理三、失常炉况的标志及处理1. 失常炉况的概念由于某种原因造成的炉况波动,调节得不及时、不准确和不到位,造成炉况失常,甚至导致事故产生;采用一般常规调节方法,很难使炉况恢复,必须采用一些特殊手段,才能逐渐恢复正常生产;2.炉况失常原因◆基本操作制度不相适应;◆原燃料的物理化学性质发生大的波动;◆分析与判断的失误,导致调整方向的错误;◆意外事故;包括设备事故与有关环节的误操作两个方面;3.失常炉况的种类低料线、悬料、炉墙结厚、炉缸堆积、炉冷、炉缸冻结、高炉结瘤等;4.低料线高炉用料不能及时加入到炉内,致使高炉实际料线比正常料线低0.5m或更低时,即称低料线;◆低料线的原因:①上料设备及炉顶装料设备发生故障;②原燃料无法正常供应;③崩料、坐料后的深料线;◆低料线的危害:①破坏炉料的分布,恶化了炉料的透气性,导致炉况不顺;②炉料分布被破坏,引起煤气流分布失常,煤气的热能和化学能利用变差,导致炉凉;③低料线过深,矿石得不到正常预热,势必降低焦炭负荷,使焦比升高;④炉缸热量受到影响,极易发生炉冷,风口灌渣等现象,严重时会造成炉缸冻结;⑤炉顶温度升高,超过正常规定,烧坏炉顶设备;⑥损坏高炉炉衬,剧烈的气流波动会引起炉墙结厚,甚至结瘤现象发生;⑦低料线时,必然采取赶料线措施,使供料系统负担加重,操作紧张;◆低料线的处理:①由于上料设备系统故障不能拉料,引起顶温高,开炉顶喷水或炉顶蒸汽控制顶温,必要时减风;②不能上料时间较长,要果断停风;造成的深料线大于4 m,可在炉喉通蒸汽情况下在送风前加料到4m以上;③由于冶炼原因造成低料线时,要酌情减风,防止炉凉和炉况不顺;④低料线1 h以内应减轻综合负荷5%~l0%;若低料线l h以上和料线超过3 m在减风同时,应补加净焦或减轻焦炭负荷,以补偿低料线所造成的热量损失;⑤当装矿石系统或装焦炭系统发生故障时,为减少低料线,在处理故障的同时,可灵活地先上焦炭或矿石,但不宜加入过多;一般而言集中加焦不能大于4批;集中加矿不能大于2批,而后再补回大部分矿石或焦炭;当低料线因素消除后应尽快把料线补上;⑥赶料线期间一般不控制加料,并且采取疏导边沿煤气的装料制度;当料线赶到3 m 以上后、逐步回风;当料线赶到2.5 m以上后,根据压量关系情况可适当控制加料,以防悬料;⑦低料线期间加的炉料到达软熔带位置时,要注意炉温的稳定和炉况的顺行;⑧当低料线不可避免时,一定要果断减风,减风的幅度要取得尽量降低低料线的效果,必要时甚至停风;5.悬料炉料停止下降,延续超过正常装入两批料的时间,即为悬料;经过3次以上坐料未下,称顽固悬料;◆悬料的原因:悬料主要原因是炉料透气性与煤气流运动不相适应;◆悬料的种类:按部位分为上部悬料、下部悬料;按形成原因分为炉凉、炉热、原燃料粉末多、煤气流失常等引起的悬料;◆悬料主要征兆:①悬料初期风压缓慢上升,风量逐渐减少,探尺活动缓慢;②发生悬料时炉料停滞不动;③风压急剧升高,风量随之自动减少;④顶压降低,炉顶温度上升且波动范围缩小甚至相重叠;⑤上部悬料时上部压差过高,下部悬料时下部压差过高;◆悬料的预防:①低料线、净焦下到成渣区域,可以适当减风或撤风温,绝对不能加风或提高风温;②原燃料质量恶化时,应适当降低冶炼强度,禁止采取强化措施;③渣铁出不净时,不允许加风;④恢复风温时,幅度不超过50C/h,加风时每次不大于150 m3/min;⑤炉温向热料慢加风困难时,可酌情降低煤量或适当撤风温;◆悬料处理:①出现上部悬料征兆时,可立即用改常压不减风操作;出现下部悬料征兆时,应立即减风处理;②炉热有悬料征兆时,立即停氧、停煤或适当撤风温,及时控制风压;炉凉有悬料征兆时应适当减风;③探尺不动同时压差增大,透气性下洚,应立即停止喷吹,改常压放风坐料;坐料后恢复风压要低于原来压力;④当连续悬料时,应缩小料批,适当发展边沿及中心,集中加净焦或减轻焦炭负荷;⑤坐料后如探尺仍不动,应把料加到正常料线后不久进行第二次坐料;第二次坐料应进行彻底放风;⑥如悬料坐不下来可进行休风坐料;⑦每次坐料后,应按指定热风压力进行操作,恢复风量应谨慎;⑧悬料可临时撤风温处理,降风温幅度可大些;坐料后料动,先恢复风量、后恢复风温;⑨冷悬料难于处理,每次坐料后都应注意顺行和炉温,防热悬料和炉温反复;严重冷悬料,避免连续坐料,只有等净焦下达后方能好转,此时应及时改为全焦操作;⑩连续悬料不好恢复,可以停风临时堵风口;⑾连续悬料坐料,炉温要控制高些;⑿坐料前应观察风口,防止灌渣与烧穿,悬料坐料期间应积极做好出渣出铁工作;⒀严重悬料指炉顶无煤气,风口不进风等,则应喷吹铁口后再坐料;⒁悬料消除,炉料下降正常后,应首先恢复风量到正常水平,然后根据情况,恢复风温、喷煤及负荷;6.连续塌料探尺停滞不动,然后又突然下落,称为塌料;连续停滞、塌料称为连续塌料;◆连续塌料的危害:影响矿石预热和还原,特别是下部连续塌料,能使炉缸急剧向凉,甚至造成炉缸冻结事故;◆连续塌料的征兆:①探尺连续出现停滞和塌落现象;②风压、风量不稳,剧烈波动,风量接受能力变差;③顶压出现向上尖峰,并且剧烈波动,顶压逐渐变小;④风口工作不均,部分风口有生降和涌渣现象,严重时自动灌渣;⑤炉温波动,严重时铁水温度显著下降,放渣困难;◆处理方法:①立即减风到能够制止崩料的程度,使风压、风量达到平稳;②适当减轻焦炭负荷,严重时加入适量净焦;③临时缩小矿批,减轻焦炭负荷,采用疏导边缘和中心的装料或酌情疏导边缘;④出铁后彻底放风坐料,回风压力应低于放风前压力,争取探尺自由活动;⑤只有炉况转为顺行,炉温回升时才能逐步恢复风量;⑥减氧或停氧;7.炉缸堆积◆炉缸堆积的原因:①原、燃料质量差,强度低,粉末过多,特别是焦炭强度降低影响更大;②操作制度不合理;主要包括:长期边缘过分发展,鼓风动能过小,或长期减风,易形成中心堆积;长期边缘过重或鼓风动能过大,中心煤气过度发展,易形成边缘堆积;长期冶炼高标号铸造生铁,或长期高炉温、高碱度操作;造渣制度不合理,Al2O3和MgO含量过高,炉渣粘度过大;长期过量喷吹;冷却强度过大,或设备漏水,造成边缘局部堆积;◆炉缸堆积的类型:炉缸中心堆积和边缘堆积两种,见表4—28;表4—28高炉炉缸堆积对比表◆炉缸堆积征兆:①接受风量能力变坏,热风压力较正常升高,透气性指数降低;②中心堆积上渣率显著增加,出铁后,放上渣时间间隔变短;③放渣出铁前憋风、难行、料慢,放渣出铁时料速显著变快,憋风现象暂时消除;④风口下部不活跃,易涌渣、灌渣;⑤渣口难开,带铁,伴随渣口烧坏多;⑥铁口深度容易维护,打泥量减少,严重时铁门难开;⑦风口大量破损,多坏在下部;⑧边缘堆积一般先坏风口,后坏渣口;中心堆积一般先坏渣口,后坏风口;⑨边缘结厚部位水箱温度下降;◆炉缸堆积处理:①改善原、燃料质量,提高强度,筛除粉末;②边缘过轻则适当调整装料制度,若需长期减风操作,可缩小风口面积、改用长风口或临时选择堵塞部分风口;③边缘过重,除适当调整布料外,可根据炉温减轻负荷,扩大风口;④改变冶炼铁种;冶炼铸造铁时,改炼炼钢生铁;冶炼炼钢生铁时,加均热炉渣、锰矿洗炉;降低炉渣碱度,改变原料配比,调整炉渣成分;⑤减少喷吹量,提高焦比,既避免热补偿不足,又改善料柱透气性;⑥适当减小冷却强度;加强冷却设备的检查,防止冷却水漏入炉内;⑦保持炉缸热量充沛,风、渣口烧坏较多时,可增加出铁次数、临时堵塞烧坏次数较多的风口;渣口严重带铁时,出铁后应打开渣口喷吹,连续烧坏应暂停放渣;⑧若因护炉引起,应视炉缸水温差的降低,减少含钛炉料的用量,改善渣铁流动性;⑨处理炉缸中心堆积,上部调整装料顺序和批重,以减轻中心部位的矿石分布量;⑩若因长期边重,引起炉缸边缘堆积,上部调整装料,适当疏松边缘;另外,在保持中心气流畅通的情况下,适当扩大风口面积;8.炉冷炉冷是指炉缸热量严重不足,不能正常送风,渣铁流动性不好,可能导致出格铁、大灌渣、悬料、结厚、炉缸冻结等恶性事故;◆炉冷发生的原因:1冷却设备大量漏水未及时发现和处理,停风时炉顶打开水未关;2缺乏准备的长期停风之后的送风;3长时间计量和装料错误,使实际焦炭负荷或综合负荷过重,或煤气利用严重恶化,未能及时纠正;4连续塌料或严重管道行程,未得到及时制止;5长期低料线作业,处理不当;6边缘气流过分发展、炉瘤、渣皮脱落以及人为操作错误等;◆初期向凉征兆:1风口向凉;2风压逐渐降低,风量自动升高;3在不增加风量的情况下,下料速度自动加快;4炉渣变黑,渣中FeO含量升高,炉渣温度降低;5容易接受提温措施;6顶温、炉喉温度降低;7压差降低,透气性指数提高,下部静压力降低;8生铁含硅降低,含硫升高,铁水温度不足;◆严重炉冷征兆:1风压、风量不稳,两曲线向相反方向剧烈波动;2炉料难行,有停滞塌陷现象;3顶压波动,悬料后顶压下降;4下部压差由低变高,下部静压力变低,上部压差下降;5风口发红,出现生料,有涌渣、挂渣现象;6炉渣变黑,渣铁温度急剧下降,生铁含硫升高;◆处理方法:1必须抓住初期征兆,及时增加燃料喷吹量,提高风温,必要时减少风量,控制料速,使料速与风量相适应;2要及时检查炉冷的原因,如果炉冷因素是长期性的,应减轻焦炭负荷;3严重炉凉且风口涌渣时,风量应减少到风口不灌渣的最低程度;为防止提温造成悬料,可临时改为按风压操作,保持顺行;4炉冷时除采取减少风量、提高风温、增加燃料喷吹量等提温的措施外,上部应加入净焦和减轻焦炭负荷;5组织好炉前工作;当风口涌渣时,及时排放渣铁,防止自动灌渣,烧坏风口;6严重炉冷且风口涌渣,又已悬料时,只有在出渣出铁后才允许坐料;放风时,当个别风口进渣时,可加风吹回不宜过多并立即往吹管打水,不急于放风,防止大灌渣;7若高炉只是一侧炉凉时,首先应检查冷却设备是否漏水发现漏水后及时切断漏水水源;若不是漏水造成的经常性偏炉凉,应将此部位的风口直径缩小;9.炉缸冻结由于炉温大幅度下降导致渣铁不能从铁口自动流出时,就表明炉缸已处于冻结状态;◆炉缸冻结的原因:1高炉长时间连续塌料、悬料、发生管道且未能有效制止;2由于外围影响造成长期低料线;3上料系统称量有误差或装料有误,造成焦炭负荷过重;4冷却器损坏大量漏水流入炉内,没有及时发现和处理;5无计划的突然长期休风;6装料制度有误,导致煤气利用严重恶化,没有及时发现和处理;7炉凉时处理失当;◆炉缸冻结的处理:1果断采取加净焦的措施,并大幅度减轻焦炭负荷,净焦数量和随后的轻料可参照新开炉的填充料来确定;炉子冻结严重时,集中加焦量应比新开炉多些,冻结轻时则少些;同时应停煤、停氧把风温用到炉况能接受的最高水平;2堵死其他方位风口,仅用铁口上方少数风口送风,用氧气或氧枪加热铁15,尽力争取从铁口排出渣铁;铁口角度要尽量减小,烧氧气时,角度也应尽量减小;3尽量避免风口灌渣及烧出情况发生,杜绝临时紧急休风,尽力增加出铁次数,千方百计及时排净渣铁;4加强冷却设备检查,坚决杜绝向炉内漏水;5如铁口不能出铁说明冻结比较严重,应及早休风准备用渣口出铁、保持渣口上方两个风口送风,其余全部堵死;送风前渣口小套、三套取下,并将渣口与风口间用氧气烧通,并见到红焦炭;烧通后将用炭砖加工成外形和渣口三套一样、内径和渣口小套内径相当的砖套装于渣口三套位置,外面用钢板固结在大套上;送风后风压不大于0.03 MPa,堵铁口时减风到底或休风;6如渣口也出不来铁,说明炉缸冻结相当严重,可转入风口出铁,即用渣口上方两个风口,一个送风,一个出铁,其余全部堵死;休风期间将两个风口问烧通,并将备用出铁的风口和二套取出,内部用耐火砖砌筑,深度与二套齐,大套表面也砌筑耐火砖,并用炮泥和沟泥捣固并烘干,外表面用钢板固结在大套上;出铁的风口与平台间安装临时出铁沟,并与渣沟相连,准备流铁;送风后风压不大于0.03 MPa,处理铁口时尽量用钢钎打开,堵口时要低压至零或休风,尽量增加出铁次数,及时出净渣铁;7采用风口出铁次数不能太多,防止烧损大套;风口出铁顺利以后,迅速转为备用渣口出铁,渣口出铁次数也不能太多,砖套烧损应及时更换,防止烧坏渣口二套和大套;渣口出铁正常后,逐渐向铁口方向开风口,开风口速度与出铁能力相适应,不能操之过急,造成风口灌渣;开风口过程要进行烧铁口,铁口出铁后问题得到基本解决,之后再逐渐开风口直至正常;10.炉墙结厚炉墙结厚分为上部结厚和下部结厚;上部结厚主要是由于对边缘管道行程处理不当,原燃料含钾、钠高或粉末多,低料线作业,炉内高温区上移且不稳定等因素造成的;下部结厚多是炉温、炉渣碱度大幅波动,长期边缘气流不足,炉况长期失常,冷却强度过大,以及冷却设备漏水,长期堵风口等因素造成的;11.连续崩料的征兆和处理方法征兆(1)料尺连续出现停滞和塌落现象(2)风压风量不稳、剧烈波动,接受风量能力差;(3)炉顶煤气压力出现尖峰,剧烈波动;(4)风口工作不均,部分风口生降和涌渣现象,严重时自动灌渣;炉温波动,严重时渣铁温度显著下降,放渣困难;连续崩料会影响矿石的预热与还原,特别是高炉下部连续崩料,能使炉缸急剧向凉,必要时果断处理,处理方法是:(1)立即减风到能够制止崩料的程度,使风压风量达到平稳;(2)加入适当数量的净焦(3)临时缩小料批,减轻焦炭负荷,适当发展边缘;(4)出铁后彻底放风坐料,回风压力应低于放风前压力;(5)只有炉况转为顺行,炉温回升是才能逐步恢复风量;。

高炉炉况的判断与调节

高炉炉况的判断与调节

高炉炉况的判断与调节炉况的稳定是相对的,为了保持长周期的稳定,消除外界多因素的干扰,工长对炉况的判断与调节显得尤为重要。

炉况的调节,无非是调节四大制度,本节内容先阐述四大制度的调节,然后在讲述如何整体把握炉况,进行一般的炉况分析。

一.碱度的调整炉况的稳定,必须保证良好的炉渣流动性,而炉渣R的高低,直接影响炉渣的流动性,此外,炉渣其他成分的变化,工长们也应同样重视。

特别是Al2O3和MgO,Al2O3高于16%,炉渣的流动性明显变差,MgO在10~12%是比较合适的,但湘钢的渣相中大多只有8.5%左右的水平。

调整R时注意以下几点:1. R容易调整,但很难一步到位,计划休风时,一般考虑提早1---2个班将R校准。

2. 炉渣R调整以后,一个冶炼周期后,实际炉渣R不一定与计算的R相符,一般需1.5个冶炼周期,这是因为炉渣R比重小些,炉渣容易滞留在炉内局部区域,从而造成R的波动。

3. 炉渣的热熔比铁水要高,炉渣R的波动容易造成软熔带的波动,给炉况及煤气流造成一定的影响。

二.热制度的调节保证充沛的渣铁物理热时高炉冶炼最基本、最重要的前提,甚至在顺行和炉渣发生异常的时候,必须先保证炉渣,否则是不可能有顺行的,高炉相继发生的炉凉事故,给炼铁工作者的教训是非常深刻的。

实际上是渣铁的物理热充沛,即渣铁的温度比较高,另外,还有铁水的化学热也是比较重要的一个参数,即版报上记录的铁水含Si量,在正常的冶炼强度下,铁水Si含量高,铁水物理热亦很高。

它们是正比关系,铁水中Si的还原是在高温的条件下被还原的,铁水温度越高,炉内的矿石中Si还原条件越好,铁水Si含量越高。

但不同高炉相同的铁水化学热,其物理热的水平有一定的差别,比如某钢厂一高炉[Si]含量0.45时,铁水物理热约1480℃,但另个高炉Si约0.30时,铁水物理热亦有1480℃,这主要时与矿石中Si还原的条件不同所能决定的,这方面的知识大家可查阅一些书籍,比如“低Si铁的冶炼”方面的问题。

第五章 失常炉况的处理

第五章  失常炉况的处理

第五章失常炉况的处理高炉冶炼是一个复杂的过程,它受到许多主客观因素的影响,炉况的波动是经常的,炉况的稳定和平衡是相对的。

高炉操作者首先要学会综合判断炉况,熟练掌握各种调节方法。

要分析好上班,操作好本班,照顾好下班,搞好四班衔接。

在操作中做到勤观察、勤分析,坚持早动、少动,准确无误。

一、正常炉况的标志:表现在三个方面,六个指标,一个互相适应,一个正常,即:上升煤气流分布合理稳定:(顶温<300℃,四点极差<50℃;煤气分布,十字测温曲线合理,均匀,稳定)下降物料流均匀顺畅;(料尺均匀,不塌,不偏,不滑,不悬,各尺差别≯0.5mm;压量关系平稳,全风量且风量与料速相适应)炉内温度场分布合理:(渣铁流畅,圆周纵向热负荷(炉衬温度,水温差)均匀稳定)煤气流分布与装料制度相适应。

渣铁排放正常。

二、边缘过分发展,中心过重由于上下部调剂不适应或调剂不当,动能过低或溜槽磨漏,边缘负荷轻造成大部分煤气沿边缘上升,因而煤气利用恶化,消耗升高,同时炉衬及冷却设备受到的侵蚀加重。

长期边缘过轻会导致炉缸中心堆积,炉凉,焦比升高,甚至出现连续塌料,管道,悬料,炉墙结厚等炉况严重失常现象。

(一)征兆:1、炉喉煤气边缘CO2含量比正常下降,中心CO2上升,煤气曲线最高点向中心移动,呈馒头状曲线,混合煤气中CO2降低,CO/CO2比值升高。

2、十字测温边缘温度升高,中心温度降低。

3、料尺有滑落现象,料速不均。

4、风压尚平稳但降低,曲线呆滞,易产生风压锐降,然后突然上升而悬料。

5、顶压频繁出现向上尖峰。

6、顶温升高,顶温曲线展开。

7、炉腰,炉身冷却水温差,炉墙温度升高,波动大。

8、初期风口很亮,后出现风口工作不均,有升降,涌渣,灌渣现象。

9、渣铁物理热低,渣中(FeO)波动且升高,铁中〔S〕升高。

10、严重时冷却设备损坏,风口损坏。

(二)处理方法1、采用疏导中心加重边缘的多环布料制度,单环布料时增大矿焦角或角差,以加重边缘负荷。

涟钢7高炉炉况失常的分析与处理

涟钢7高炉炉况失常的分析与处理

涟钢7#高炉炉况失常的分析与处理
涂春林刘赵晶李贯中
涟源钢铁集团公司,湖南 娄底 417009
对涟钢7#高炉炉况失常的原因与处理进行了总结分析,认为原燃料质量出现波动、炉况不稳、风温低及风量调节不及时是炉况失常与恢复困难的主要原因。

采取相应措施和调整操作制度后,炉况得到好转。

高炉;炉况失常;炉墙结厚;分析;处理
TF543+.1A1671 - 3818(2011)05 -0034 -03
ANALYSIS AND DISPOSAL ON OPERATION DISORDER 
OF BLAST FURNACE
Tu ChunlinLiu ZhaojingLi Guanzhong
涂春林(1977 -),男,工程师,硕士研究生,2004年毕业于武汉科技大学.
风口涌渣,认为
的调剂控制
@@[1]翟启杰,吴悦.铸造合金优化配料原理与计算机软件开发[J].现代铸铁,1999,75(3):60-61.@@[2] 张久明.用LP方法优化熔铸配料[J].轻合金加工技术,2001,29(10):7 -8.
@@[3] 吴胜利,韩宏亮,徐少兵,等.高炉优化配料数学模型的研究[J].钢铁,2007,42(9):19 -23.@@[4]谢清纯,史峰,要甲,等.陶瓷原料配比方案优化方法[J].系统工程,2010,28(2):122 -126.。

《高炉炼铁操作》6.项目六 失常炉况的征兆及处理

《高炉炼铁操作》6.项目六 失常炉况的征兆及处理

项目六
失常炉况的征兆及处理2020-10-16
《高炉炼铁操作》
高炉顺行是达到高产、优质、低耗、长寿、高效益的必要条件。

在实际生产中原燃料的物理性能、化学成分经常会产生波动,气候条件的不断变化,入炉料的称量可能发生误差,操作失误与设备故障也不可能完全杜绝,这些都会影响高炉顺行,如不及时调整,就会发生炉况失常,顺行遭到破坏,经济指标下降,
甚至中断高炉生产,因此对高炉炉况作出准确判断、及时处理
十分重要。

项目导入
目录CONTENTS 处理崩料1
处理管道行程2处理炉缸堆积5处理低料线3处理悬料4处理高炉大凉6。

高炉车间高炉炉况的调剂与失常的处理

高炉车间高炉炉况的调剂与失常的处理

高炉车间高炉炉况的调剂与失常的处理高炉生产是一个复杂的冶炼过程,受很多内外因素的影响,这些因素是经常变化的,因此高炉工作者应努力做到“分析好上班,操作好本班,照顾到下班”。

依据正确的观察、分析、判断、采取及时果断的调节措施,纠正由于种种原因所破坏的冶炼平衡,以保持炉况稳定顺行,一般情况下,影响炉况波动的主要因素有:1、原燃料物理、化学性质波动。

(包括烧结、球团粉末量、原燃料)2、气候条件变化(即气温、温度、下雨、下雪等)3、设备状况影响(包括热风炉及装料设备故障,冷却设备漏水,喷煤设备故障,铁口失常,检测设备失灵等)。

4、操作因素。

6.1正常炉况的标志:6.1.1炉缸工作全面均匀活跃,炉温充沛,煤气流分布合理稳定,下料均匀。

具体表现为“风口明亮”,炉缸周围工作均匀,风口前无大块生料,不挂渣、涌渣,焦炭活跃,风口破损少。

6.1.2渣铁物理热充足,流动性好,渣碱度正常,渣沟不结厚壳,渣中带铁少。

6.1.3下料均匀,两个料尺图像及记录曲线都没有陷落、停滞、时快时慢现象。

记录曲线呈规则的锯齿状,两探尺要求同时达到料线,料线差最多不超过0.5m。

6.1.4炉温在规定范围内波动。

6.1.5风量、风压和透气性曲线,波动范围小,无明显锯齿状,风压和风量相适应,风量和料速相适应。

6.1.6炉喉煤气圆周均匀,炉喉十字测温曲线与炉顶摄像仪成像一致。

6.1.7炉顶煤气温度曲线呈一定温度范围波动的一条宽带,各点互相交织,组成的温度带有规则的波动。

6.1.8炉喉、炉身温度变化不大,在规定范围内炉身静压正常,无剧烈波动,在图形上呈一条平稳的波动不大的曲线。

6.1.9上、下部压差相对稳定在正常范围内。

6.1.10、炉体冷却水温差在规定范围内波动且相对稳定。

6.2正常炉况时操作:6.2.1为了达到稳定、高产、优质、低耗和高炉长寿,正常的操作制度应保持正常的煤气分布和充足的炉缸温度,以达到最有利的高炉冶炼正常进行的热制度。

6.2.2稳定冶炼强度,稳定炉温,稳定炉渣碱度,加强炉况分析。

八钢 高炉炉况失常的处理

八钢 高炉炉况失常的处理

八钢高炉炉况失常的处理张文庆,陶宏(新疆八一钢铁集团有限责任公司)摘要:对八钢高炉炉况失常原因进行了分析,认为气流失常、原燃料质量变化、原燃料过筛差、炉缸活跃度不断降低是炉况失常的主要原因,并对炉况失常处理过程进行了总结。

关键词:大型高炉;炉顶煤气流;炉况失常;负荷宝钢集团八钢公司新区高炉()于年月日点火投产。

经过近年生产实践,在高炉操作上取得较大进步。

年月,高炉出现异常炉况,高炉不接受风量。

期间,炉身中上部有结厚现象,高炉崩悬料频繁,高炉炉况完全失常。

此次事故经过天处理,高炉才逐渐恢复正常。

炉况失常过程年月日,高炉计划检修。

月日中班:,加入休风料。

因当时高炉负荷较轻,故休风料负荷选择较低。

至年月日:顺利开风,比计划提前。

休风前中心气流没有,边缘气流强。

开风后,在开风料反应期间,气流分布较好。

但开风轻负荷料反应完后,中心气流逐渐减弱。

具体操作如下:复风后恢复正常负荷.。

:风量逐步加到/,值在.左右,之后值维持在.~.之间(正常炉况值<)。

说明在休风料逐步反应完后,高炉料柱透气性逐渐变差。

月日中班,高炉出现次崩料,次悬料,且风量逐渐萎缩到/,炉身静压力波动大且频繁,造成加风困难。

日夜班,出现连续性崩滑料,风量维持在/。

白班:调整负荷至.,期间炉况有所好转,风量加到/。

日:,恢复负荷至.,但到当日中班炉况出现异常,出现连续崩悬料并伴有管道,高炉越来越不接受风量,风量一直萎缩。

于是逐步退负荷至.,全焦冶炼恢复炉况,风量有所恢复。

–日,高炉一直退负荷操作维持,负荷从.退至.,炉身静压力波动频繁剧烈,高炉越来越不接受风量,炉况趋于恶化。

至日高炉风量维持在~/。

日中班,高炉连续悬料,不下料,高炉连续坐料,铁水温度严重不足。

观察高炉风口号至号风口发红,炉缸温度严重不足。

同时,号风口漏水灌渣,中班悬料后坐料造成个风口灌渣,炉缸有趋凉现象,高炉炉况完全失常。

炉况失常的处理本次炉况处理从开始到炉况恢复分为三个阶段。

炉况失常

炉况失常

生产.技术操作规程考试卷
高炉炉况稳定是高炉日常操作维护的重点,对于炉况失常,采用果断到位的措施,防治问题出现。

具体是:
1休拉排减风次数多,慢风率高
送风不稳时,处理措施为:先恢复炉缸工作,风量适宜、下限碱度,炉温适宜,炉凉热量补充充足,采取喷吹渣铁口方式,活跃炉缸。

长期休风采取措施:临时性堵风口、增加除铁次数、大喷渣铁口、适宜焦炭负荷等调剂手段
2亏料线作业
高炉长期亏料线作业,会影响到高炉煤气流的合理分布和炉料的有序热交换,容易导致炉凉事故及悬、崩料事故出现,应采取相应的减风和加焦等措施,降低冶炼的节奏和进程,并采取相应的调剂手段,防止炉凉。

3连续崩料
高炉崩料容易导致渣壳脱落,高炉操作者应及时减风来抑制崩料,并关注风口状态;若炉凉引起崩料应及时补充足够的焦炭,同时改善煤气流。

4连续低温
当炉温采用低于下限炉温,若调剂不及时容易导致炉凉事故,炉缸冻结,高炉结瘤等,应采取相应措施,并规范化操作。

5变料次数多
当变料次数多时,应策划好用料结构,争取稳定配料结构,减少变料次数,稳定高炉焦炭负荷,确保炉况长期处于稳定顺行状态。

6顶温过高
炉顶温度过高,会导致下部空间小,下料速度慢,探尺呆滞等,应采取切断煤气等操作手段,防止烧损炉顶设备和布袋除尘系统。

7高炉炉凉
高炉炉凉时一定应看住炉前工作,增加出铁次数,长时间大喷渣铁口,必须将凉渣凉铁喷净,当高炉多种事故时,应尽可能优先处理炉凉事故。

(王华)。

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高炉车间高炉炉况的调剂与失常的处理
高炉生产是一个复杂的冶炼过程,受很多内外因素的影响,这些因素是经常变化的,因此高炉工作者应努力做到“分析好上班,操作好本班,照顾到下班”。

依据正确的观察、分析、判断、采取及时果断的调节措施,纠正由于种种原因所破坏的冶炼平衡,以保持炉况稳定顺行,一般情况下,影响炉况波动的主要因素有:
1、原燃料物理、化学性质波动。

(包括烧结、球团粉末量、原燃料)
2、气候条件变化(即气温、温度、下雨、下雪等)
3、设备状况影响(包括热风炉及装料设备故障,冷却设备漏水,喷煤设备故障,铁口失常,检测设备失灵等)。

4、操作因素。

6.1正常炉况的标志:
6.1.1炉缸工作全面均匀活跃,炉温充沛,煤气流分布合理稳定,下料均匀。

具体表现为“风口明亮”,炉缸周围工作均匀,风口前无大块生料,不挂渣、涌渣,焦炭活跃,风口破损少。

6.1.2渣铁物理热充足,流动性好,渣碱度正常,渣沟不结厚壳,渣中带铁少。

6.1.3下料均匀,两个料尺图像及记录曲线都没有陷落、停滞、
时快时慢现象。

记录曲线呈规则的锯齿状,两探尺要求同时达到料线,料线差最多不超过0.5m。

6.1.4炉温在规定范围内波动。

6.1.5风量、风压和透气性曲线,波动范围小,无明显锯齿状,风压和风量相适应,风量和料速相适应。

6.1.6炉喉煤气圆周均匀,炉喉十字测温曲线与炉顶摄像仪成像一致。

6.1.7炉顶煤气温度曲线呈一定温度范围波动的一条宽带,各点互相交织,组成的温度带有规则的波动。

6.1.8炉喉、炉身温度变化不大,在规定范围内炉身静压正常,无剧烈波动,在图形上呈一条平稳的波动不大的曲线。

6.1.9上、下部压差相对稳定在正常范围内。

6.1.10、炉体冷却水温差在规定范围内波动且相对稳定。

6.2正常炉况时操作:
6.2.1为了达到稳定、高产、优质、低耗和高炉长寿,正常的操作制度应保持正常的煤气分布和充足的炉缸温度,以达到最有利的高炉冶炼正常进行的热制度。

6.2.2稳定冶炼强度,稳定炉温,稳定炉渣碱度,加强炉况分析。

6.2.3三班要统一,搞好标准化作业,做到勤观察、勤分析,准确地综合判断炉况,坚持早动、少动、小幅度调剂的原则,保证炉况稳定顺行。

6.2.4严格按规定的装料制度装料,严防亏料作业,发现难行、悬料及时处理,坐料后要酌情赶料线,防亏料线过深和赶料线时间过长。

6.2.5经常观察、掌握炉顶冷却壁水温差变化,发现异常及时汇报车间,决定是否适当地进行调剂,以控制正常温差,严密监视未坏和已坏水箱及冷却壁的变化,严防向炉内大量漏水造成炉况向凉。

6.2.6严格按作业时间出铁堵口,保证出铁正点率及出净渣铁。

6.2.7当班工长应经常检查监督各班组岗位的工作情况,发现问题及时处理,以减少或避免影响炉况正常的不利因素。

6.3炉况异常现象及处理:
炉况失常时,首先要检查仪器及设备是否有问题,综合分析,准确判断,及时恰当处理。

6.3.1炉热
原因
6.3.1.1称量误差,入炉矿石减少或焦炭量增加;
6.3.1.2焦炭负荷偏轻或加入净焦过多;
6.3.1.3风温提高后,未相应地增加焦炭负荷;
6.3.1.4煤气能量利用改善;
6.3.1.5铁矿石还原性改善或矿石品位降低;
6.3.1.6炉尘吹出量增加;
6.3.1.7焦炭水分降低。

征兆
6.3.1.1风压逐渐升高,接受风量困难,透气性指数降低;6.3.1.2下部静压力升高,上部压差升高,风量逐步下降;6.3.1.3初期下料缓慢,过热时料尺停滞、悬料、塌料;
6.3.1.4炉顶煤气温度升高,四点分散展宽;
6.3.1.5风口比正常炉况更明亮,渣铁温度升高,渣流动性好;
6.3.1.6生铁含[Si]升高。

处理
6.3.1.1短期炉热(如净焦或轻负荷下达)可减少喷吹量;当出现难行时,为防止悬料,可以临时撤风温50-100℃处理,超过此数酌情考虑处理,值班工长决定执行。

6.3.12若因负荷轻造成炉热,应及时加负荷,同时亦可减煤或风温,当重负荷下达时,再酌情先提风温后增加喷吹量。

6.3.1.3若负荷恰当,主要由于冶强过低引起炉热时,应先撤风温,再增加风量,达到规定的强度。

6.3.1.4发现炉热征兆时,可考虑增氧;
6.3.1.5处理炉热时,注意炉子的热惯性和调剂量与作用时间,防止撤风温过多造成炉凉;
6.3.1.6增加出铁次数,热况消除后,应逐步恢复,并找出热况原因,适当处理。

6.3.1.7过热采取降炉温措施时,可适当的过量调剂,避免造
成热悬料。

待炉温下降到正常水平前,及时补回热量。

6.3.1.8炉子向热出现难行时应减少风量,富氧鼓风的高炉停止富氧。

6.3.1.9炉子向热的调剂顺序:减煤→加氧→加风→减风温→减焦。

6.3.2炉凉
炉凉的主要原因
6.3.2.1长时间原燃料称量不准,焦炭少,矿石增多,未能及时纠正补救;
6.3.2.2煤气能量利用变差;
6.3.2.3长期空料线过多,处理不当;
6.3.2.4焦炭负荷过重;
6.3.2.5矿石品位提高或粒度增大,炉尘吹出量少;
6.3.2.6冶炼强度过高;
6.3.2.7焦炭水份或灰份过高,强度降低;
6.3.2.8边缘煤气流过分发展,致使炉瘤、渣皮脱落进入炉缸;
6.3.2.9冷却设备大量漏水,未及时发现处理,休风时炉顶喷水未关;
6.3.2.10布料溜槽倾角α失常;
6.3.2.11非计划的长期停风后的送风;
6.3.2.12人为的操作失误。

初期征兆
6.3.2.1风压逐渐降低,风量逐渐自动升高;
6.3.2.2下料快且顺;
6.3.2.3炉顶煤气温度低;
6.3.2.4炉子易于接受风温;
6.3.2.5风口亮度减弱;
6.3.2.6渣中(FeO)升高,渣温不足;
6.3.2.7压差低透气性指数升高,下部静压力降低;
6.3.2.8生铁含[Si]降低,生铁含[S]升高,铁水发暗物理热低。

炉凉已形成(剧凉征兆)
6.3.2.1风压、风量不稳,两曲线相反方向变动;
6.3.2.2炉况难行,探尺曲线出现停滞塌落的现象;
6.3.2.3炉顶压力出现向上尖峰,悬料后顶压下降;
6.3.2.4炉顶煤气温度曲线急剧波动,互相重叠;
6.3.2.5下压差由低变高,下部静压力更低。

上下压差继续下降;
6.3.2.6风口暗红,出现半熔的炉料,也有大块生料,出现涌渣现象;
6.3.2.7渣子变黑,并冒出大量FeO火星,渣铁温度急剧下降,流动性能变差,严重时,铁口出铁困难,生铁含[Si]下降,含[S]升高。

处理
6.3.2.1首先必须抓住初期征兆,及时提炉温,必要时减少风
量,控制料速,但需注意调剂量和工作时间,防止提炉温过头,造成悬料。

6.3.2.2炉凉初期应逐渐增加风温,降低富氧率,当提高风温后两小时内仍显著超出正常,应增加喷吹量,最后控制风量,值班工长决定执行。

6.3.2.3如引起炉凉的原因是长期性的应及时降低负荷,值班工长请示车间执行。

6.3.2.4炉子剧凉时还应间隔料批补入焦炭;值班工长及时汇报高炉车间主任,炉长安排执行。

6.3.2.5如炉渣碱度与炉温不相适应,应及时改变烧结矿碱度,或增加酸性料配比及焦炭,调整碱度与炉温相适应,值班工长汇报车间决定。

6.3.2.6风口涌渣,应迅速积极组织出铁、喷吹铁口放净渣铁,铁口大喷吹是非常重要的,不能急于堵口,否则可能导致炉况更恶化,值班工长汇报车间决定。

6.3.2.7炉凉风口涌渣且悬料时,只有在渣铁排除后才允许坐料,值班工长汇报车间决定。

6.3.2.8炉凉严重,风口粘渣阻碍进风,炉温又更加下降致炉缸冻结危险时,可将风温立即加大至热风炉所能供给的最高限度,当风口粘渣消除时,才允许适当恢复风量,但应谨慎,要逐步小幅度地进行,严防悬料和造成炉温反复,值班工长汇报车间执行。

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