莱钢3200m3高炉炉况失常的处理
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12 1 年 焦炭质 量变 差 。进 入 2 1 年 3 份 , )0 0 01 月
2 1 年 3 初 , 钢 320i 高炉 炉 况 处 于稳 01 月 莱 0 n
定顺行 的良好状态 , 各项生产指标都保持 了较高的
水 平 。3 5日白班 更换 2 月 炮身 , 泥炮 喷补 2主沟 , 4 铁 口单 场 出铁 近 1 。中班 2: 第 13 0h 00 0 0 批矿 , 矿 生
1# 2 仓不振 自流 , 影响备料。上料罐不来满信号 , 上 料工强制满 , 手动布料 , 导致上料程序混乱。第 14 0 批 为 不振 自流 生矿 2 上料 程 序按 焦 炭布 料 代码 4t ,
进 行 布料 。第 1 5 矿石 按 焦 炭 布 料 代 码 进 行 布 0批
焦 炭 质 量 下 滑 , 查 C R最 低 6 . , R 最 高 抽 S 28 C I % 2.%。焦炭 质量 下 降后 , 85 造成炉 缸 的透气 性 、 液 透 性变差 , 中心 气 流 不 畅 、 稳 定 ; 致 边 缘 气 流 发 不 导 展, 冷却壁温 度稳定性 差 。 2烧 结矿 品位 降低 。320m 高炉 2 1 年 3 ) 0 3 00 月 1 6日开 炉 以来 , 结 矿质 量逐 渐 变差 , 烧 品位 持续 走
2 1 年第 1 02 期
3 炉 内操 作 主动 退 守 理 念 不 强 :0 1 3 5 ) 21 年 月
于慢 风状 态 , 炉缸 不 活跃 , 芯温度 开始 下降 , 图 炉 见
日炉 况 开始 出现 波动 后 , 操作 参 数控 制仍 以强化 为 主 , 压 、 差 、 量等参数 仍维持 正 常水 平 。 顶 压 风
及 时 排 尽 炉 内渣 铁 , 少 憋风 次 数 , 善炉 缸 工作 减 改
状态。
退 至 3 7k / 9 gt 。到 3 8日夜班炉况 出现好 转迹象后 , 月
33 逐步恢 复 阶段 .
焦 比由 37k/ 9 g 调整 至 30k/ 白班炉况 出现反 复 , t 8 gt ;
焦 比由 3 0 g 退 至 4 1 gt一直维 持到 3 1 8 / kt 2 /, k 月 2日。
2 受原 燃料 条件 变 差影 响 , 入 2 1 年 3 以 ) 进 01 月
出渣 。4 生铁成分波动大。炉温不好控制 , ) 综合负 荷 不 好 掌 握 , 炉 温 次 数 明显 增 多 。渣 铁 物 理 热 低 差, 脱硫效果明显下降, 三类铁频 出, 提炉温比较困
难 。5波 峰式 风压 , 压不 时 出现类 似换 炉时 的波 ) 风 峰式 波 动 。 炉况 失 常初 期 , 因边 缘 气 流管 道 , 差 压
32 集 中活跃 炉缸 阶段 .
21年 3 1 01 月 4日炉 况 开始 逐 渐 向好 的方 向发 展 , 现 为 压差 平 稳 , 表 冷却 壁稳 定 , 温 差 正 常 。3 水 月1 4日视 炉况 逐 渐加 重 负荷 , 月 1 3 7日, 比逐渐 焦 到 30k/, 5 g 矿批到 12t炉温 逐渐 下降 (s] t 0 , [i控制 到 05 ~O6 , 况 基 本恢 复 正 常 。高 炉装 料 制度 .% . %)炉 及焦 炭负荷 的调整处 理 、 各项 指标情况 见表 3 。 在高 炉炉 况处 理 阶段 , 一些 外 围 因素 的原 因也
( 莱芜钢铁集 团有 限公 司 银 山型钢炼铁厂 , 山东 莱芜 2 10 ) 7 14
摘
要: 莱钢 3 0 20m高炉 由于原燃料 条件恶化 、 3 上料 系统 紊乱 、 操作制度调剂不及 时以及操 作失误等原 因, 导致 炉况 失
常。采 用减轻焦 炭负荷 、 锰矿洗炉 、 优化装料制度 、 改善原燃 料 、 抓管理等措施后 , 炉况快速得至好转。
关键词 : 高炉 ; 炉况失 常; 处理 中图分类号 :F 4  ̄ T 5 3. 1 文献标识码 : B 文章编号 :04 4 2 ( 0 20 — 0 4 0 10 — 6 0 2 1 ) 1 0 1 — 3
21 原燃 料质量 变差 .
1 概
述
精料 方 针 打破 是 本次 炉 况 失 常 的助 推剂 。 2 1 年 2 中下旬 , 01 月 炉缸 不够 活跃 已有 表现 , 量关 压 系 紧张 , 出铁 、 对 炉温波 动非 常敏 感 , 有 现象说 明 所 炉缸 工作逐 步变差 , 从外部 看主要是 :
1 。炉 芯温 度 下 降容 易 造 成 炉缸 堆 积 , 加 大 炉况 将
处 理难 度 。2 1 年 3 1 01 月 1日开始 在 人炉 料 中 配加
3 处理 过程
这 次 炉 况 的处 理 过 程 大 致 分 为 3 阶段 : 1 个 第 阶段 , 一般 处理 阶段 ; 2阶段 , 中活跃 炉缸 阶段 ; 第 集 第3 阶段 , 步恢 复阶段 。 逐
3 1 一 般处理 阶段 .
锰矿。由于高[i、 M ] s]高[ n会导致铁水黏稠 , 达不 到 清 理 炉 缸 的 目 的 , 此 初 期 锰 矿 配 加 比例 为 因
09 , 08t , . 即 . / 效果 不 明显 。3 1 % 批 月 2日调整 锰 矿 配加 比例 为 1 % , 1 于 。锰 矿加 入 后 铁 水 中 . 即 .t} 7 6 /E [ n 在 0 5 ~0 5 ,S] 制 在 06 M ] .% 4 . % [i控 6 . % 07 . %。 实 践证 明 , 在此 成分 下 , 渣铁 具有 良好 的流动 性 , 炉 芯 温度 下 降趋势 得 到 了遏 制 , 渣铁 流 动性也得 到 了
第3卷 第1 4 期
2 1 年 2月 02
山 东 冶 金
S a d n M e al r y hnog tlu g
Vo .4 . 1 3 No 1 F b u r 2 l e r ay 0 2
菜钢 32 0m3 0 高炉炉况失常 的处理
汤登军 , 李春路 , 国兴 , 海 明 邱 李
3 由于 高炉 炉 料 结构 变 化 较大 , 平衡 碱 度 , ) 为 烧 结矿 碱 度波 动 较 大 , 高时 20 , 时 1 2造 成 终 .7低 . , 7
渣碱度 不稳 ( 团矿品位变 化不大 ) 球 。
22 高炉操作应对 措施不 到位 . 1在操作 320m 级高 炉上缺 乏 足够 的经验 和 ) 0 认识 , 有严 格按 照不顶 、 贪 、 追 的原则 进行 日 没 不 不 常操 作 , 而是一 味地追求 大风量 、 冶强 。 高
来冷却壁稳定性变差 , 初期判断认为是炉渣碱度偏
低造 成渣 皮不 稳定 , 引起 冷却 壁波 动 。因此 在操作 上 , 幅度 提高 炉渣碱 度 , 管也 有一 定 的效果 , 大 尽 但
会突然冒尖造成崩料。
收稿 日期 :0 1 0 — 8 2 1- 4 1 作者简介 : 汤登军 , ,94 男 17 年生 ,94 19 年毕业 于太原冶金工业学校
一
21年 3 1 01 月 0日夜班 ,4风 口小 套烧 坏 , 制 2" 控
水 量 1 ;: 煤 气 利 用 率 下 行 ,3 1 段 铜 冷 5m/ 45 h 0 1 6
却壁剧烈波动。白班接班后休风更换小套 。复风
后加 净焦 1 焦 比维 持在 4 1 g , 0t , 2 / 风量 很快加 全 。 kt 1 调 整 布 料 矩 阵 。调 整 以 发 展 边 缘 气 流 为 ) 主 。矿批 由 10t 至 8 , 少 中心焦炭 比例 , 制 1 缩 6 减 t 抑 中心 , 松 边缘 , 定气 流 , 疏 稳 中心焦 由4 圈减 为 3 , 圈 焦 炭外 档 2圈增 加 3 , 石 外 档 3 圈 矿 圈减 为 2圈 , 以
差, 操作困难 , 风压偏高 , 风量难全 , 频出气流, 边缘 气流发展不平衡 , 十字测温不稳 。炉 内煤气流失
常, 出现 紊乱 和局 部过 强 , 顶温 高 且 发散 。探尺 工 作 不好 , 有偏 尺 、 滑尺 现 象 。2 冷却 壁 波 动 大 。冷 ) 却 壁全方 位 大幅度 波 动 , 渣皮 脱 落严 重 。3炉 缸工 ) 作不 均匀 。相 隔两 炉铁 , 一边 铁 口出铁 另 一边铁 口
定 程度 上 影 响 了 炉况 的恢 复进 度 。一 方 面 是设
备 原 因 , 理炉 况 初 期 , 处 由于 开 口机 开铁 口时 间太
长, 经常在 05 左 右 , .h 造成 铁次 不能保 证 , 长 了两 延
次铁 之 间 的时 间 间 隔 , 为 地 造成 了高炉 憋 风 , 人 增 加 了处 理 炉况 的难 度 。为 此 采 用 3 口轮换 出铁 铁 的方 式 , 必要 时重 叠 出铁 及 加 强设 备 点检 等 措施 , 尽量 避免 人 为 因素 的影 响 ; 另一 方 面上料 系统 经常
低 。进 入 2 1 年 以后 , 结 品位低 于 5 . 3 01 烧 3 %, 月份 5
料, 此时 亏料 线 到 51T, 3 补净 焦 1 于 中心 。 .I 分 次 I 5 t
3 6日夜班风压 波动 , 月 风量难全 , 白班物 理热差 , 炉
温偏 低 , 负荷 加净 焦 1 于 中心 , 退 0 t 中班 炉温偏 低 , 出管 道气 流 , 净 焦 1 至此 , 行 状 态 遭 到 破 补 0t 。 顺 坏, 炉况失 常 , 各项 生产 指标 有所 降低 。为此 , 炉 对 况失 常原 因 的原 因进行 分析并 采取 了相 应 的对 策 , 快速恢 复 了炉况 。
月5 —9日初期wenku.baidu.com炉况及 调整情 况见表 2 。
表 2 初 期炉况及调整情况
1期 3 炉况描述 风量/m3mn ) ( . i 加净焦情况
日期
赠 插
图 1 32 0m。 0 高炉处理炉况前后炉芯温度变化
3 改善 焦炭 质量 。炉况 出现 波动后 , 时 向技 ) 及 术 部 门 反 映 , 整 炼 焦 配 煤 比 , 高 焦 炭 的 热 性 调 提 能 。 同时 将备 用 焦 仓 内储 存 的质量 较 好 的焦 炭 转
运到槽上供高炉使用 , 当前质量不好 的焦炭转运 将 到备用焦仓 , 等炉 况正常后 再逐步 消化 。
4 增 加 出铁 次 数 , ) 出铁 采 取零 间隔 或 负 间隔 ,
2 1 年 3 6日中班 出 管道 后 , 比由 34k/ 01 月 焦 4 g t
调整到 3 3k/ 3 7日憋风后 , 比由 3 3k/.步 5 g ; 月 t 焦 5 g j t_  ̄
品位更低 , 最低 至 5 . 见表 1 。渣 比偏高 导致燃 1 %( 2 ) 料 比上升 , 同样 的热量 下 , 炉渣 黏度 增加 , 渣炉次 亏
偏多, 亏渣 导致炉况 难行 。
表 1 烧结矿主要成 分变化情 况 %
2 炉况失 常 的原 因分析
炉 况失 常有 如下 表现 :) 1气流 不稳 。炉 内顺 行
往往提上碱度后 , 高炉很容易出现低硅低热量或高 硅高碱 的情况 , 造成渣铁难以排尽 , 反过来又影响
冷却 壁稳定 , 高炉处于一个 脆弱 的平 衡 。
炼铁专业。现为莱钢型钢炼铁厂工程师 , 事炼铁 工艺技术工作 。 从
1 4
汤登军等
莱钢 3 0 0 高炉炉况失常 的处理 2 m
改善 。
2 1 年 3 61中班 出管道 后 , 天 [i偏 低 , 01 月 3 全 s]
最 低 至 02 热 量 勉 强 维 持 在 15 0℃ , .%, 0 亏渣 铁 严 重 , 天 2 应 出渣 42 6t实 出 渣 37 0t亏 渣 当 4h 3 , 9 ,
464t 1: 高 炉 憋 出管 道 气 流 , 4 . 。 80 0 出现 恶 化迹 象 。 操 作上 以提 高炉温 及渣 铁热 量为 主 , 补加 净焦 n, 逐 步 缩矿 批 调 整 负荷 , 加 中心焦 炭 比例 。2 1 年 3 增 01
2 1 年 3 初 , 钢 320i 高炉 炉 况 处 于稳 01 月 莱 0 n
定顺行 的良好状态 , 各项生产指标都保持 了较高的
水 平 。3 5日白班 更换 2 月 炮身 , 泥炮 喷补 2主沟 , 4 铁 口单 场 出铁 近 1 。中班 2: 第 13 0h 00 0 0 批矿 , 矿 生
1# 2 仓不振 自流 , 影响备料。上料罐不来满信号 , 上 料工强制满 , 手动布料 , 导致上料程序混乱。第 14 0 批 为 不振 自流 生矿 2 上料 程 序按 焦 炭布 料 代码 4t ,
进 行 布料 。第 1 5 矿石 按 焦 炭 布 料 代 码 进 行 布 0批
焦 炭 质 量 下 滑 , 查 C R最 低 6 . , R 最 高 抽 S 28 C I % 2.%。焦炭 质量 下 降后 , 85 造成炉 缸 的透气 性 、 液 透 性变差 , 中心 气 流 不 畅 、 稳 定 ; 致 边 缘 气 流 发 不 导 展, 冷却壁温 度稳定性 差 。 2烧 结矿 品位 降低 。320m 高炉 2 1 年 3 ) 0 3 00 月 1 6日开 炉 以来 , 结 矿质 量逐 渐 变差 , 烧 品位 持续 走
2 1 年第 1 02 期
3 炉 内操 作 主动 退 守 理 念 不 强 :0 1 3 5 ) 21 年 月
于慢 风状 态 , 炉缸 不 活跃 , 芯温度 开始 下降 , 图 炉 见
日炉 况 开始 出现 波动 后 , 操作 参 数控 制仍 以强化 为 主 , 压 、 差 、 量等参数 仍维持 正 常水 平 。 顶 压 风
及 时 排 尽 炉 内渣 铁 , 少 憋风 次 数 , 善炉 缸 工作 减 改
状态。
退 至 3 7k / 9 gt 。到 3 8日夜班炉况 出现好 转迹象后 , 月
33 逐步恢 复 阶段 .
焦 比由 37k/ 9 g 调整 至 30k/ 白班炉况 出现反 复 , t 8 gt ;
焦 比由 3 0 g 退 至 4 1 gt一直维 持到 3 1 8 / kt 2 /, k 月 2日。
2 受原 燃料 条件 变 差影 响 , 入 2 1 年 3 以 ) 进 01 月
出渣 。4 生铁成分波动大。炉温不好控制 , ) 综合负 荷 不 好 掌 握 , 炉 温 次 数 明显 增 多 。渣 铁 物 理 热 低 差, 脱硫效果明显下降, 三类铁频 出, 提炉温比较困
难 。5波 峰式 风压 , 压不 时 出现类 似换 炉时 的波 ) 风 峰式 波 动 。 炉况 失 常初 期 , 因边 缘 气 流管 道 , 差 压
32 集 中活跃 炉缸 阶段 .
21年 3 1 01 月 4日炉 况 开始 逐 渐 向好 的方 向发 展 , 现 为 压差 平 稳 , 表 冷却 壁稳 定 , 温 差 正 常 。3 水 月1 4日视 炉况 逐 渐加 重 负荷 , 月 1 3 7日, 比逐渐 焦 到 30k/, 5 g 矿批到 12t炉温 逐渐 下降 (s] t 0 , [i控制 到 05 ~O6 , 况 基 本恢 复 正 常 。高 炉装 料 制度 .% . %)炉 及焦 炭负荷 的调整处 理 、 各项 指标情况 见表 3 。 在高 炉炉 况处 理 阶段 , 一些 外 围 因素 的原 因也
( 莱芜钢铁集 团有 限公 司 银 山型钢炼铁厂 , 山东 莱芜 2 10 ) 7 14
摘
要: 莱钢 3 0 20m高炉 由于原燃料 条件恶化 、 3 上料 系统 紊乱 、 操作制度调剂不及 时以及操 作失误等原 因, 导致 炉况 失
常。采 用减轻焦 炭负荷 、 锰矿洗炉 、 优化装料制度 、 改善原燃 料 、 抓管理等措施后 , 炉况快速得至好转。
关键词 : 高炉 ; 炉况失 常; 处理 中图分类号 :F 4  ̄ T 5 3. 1 文献标识码 : B 文章编号 :04 4 2 ( 0 20 — 0 4 0 10 — 6 0 2 1 ) 1 0 1 — 3
21 原燃 料质量 变差 .
1 概
述
精料 方 针 打破 是 本次 炉 况 失 常 的助 推剂 。 2 1 年 2 中下旬 , 01 月 炉缸 不够 活跃 已有 表现 , 量关 压 系 紧张 , 出铁 、 对 炉温波 动非 常敏 感 , 有 现象说 明 所 炉缸 工作逐 步变差 , 从外部 看主要是 :
1 。炉 芯温 度 下 降容 易 造 成 炉缸 堆 积 , 加 大 炉况 将
处 理难 度 。2 1 年 3 1 01 月 1日开始 在 人炉 料 中 配加
3 处理 过程
这 次 炉 况 的处 理 过 程 大 致 分 为 3 阶段 : 1 个 第 阶段 , 一般 处理 阶段 ; 2阶段 , 中活跃 炉缸 阶段 ; 第 集 第3 阶段 , 步恢 复阶段 。 逐
3 1 一 般处理 阶段 .
锰矿。由于高[i、 M ] s]高[ n会导致铁水黏稠 , 达不 到 清 理 炉 缸 的 目 的 , 此 初 期 锰 矿 配 加 比例 为 因
09 , 08t , . 即 . / 效果 不 明显 。3 1 % 批 月 2日调整 锰 矿 配加 比例 为 1 % , 1 于 。锰 矿加 入 后 铁 水 中 . 即 .t} 7 6 /E [ n 在 0 5 ~0 5 ,S] 制 在 06 M ] .% 4 . % [i控 6 . % 07 . %。 实 践证 明 , 在此 成分 下 , 渣铁 具有 良好 的流动 性 , 炉 芯 温度 下 降趋势 得 到 了遏 制 , 渣铁 流 动性也得 到 了
第3卷 第1 4 期
2 1 年 2月 02
山 东 冶 金
S a d n M e al r y hnog tlu g
Vo .4 . 1 3 No 1 F b u r 2 l e r ay 0 2
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汤登军 , 李春路 , 国兴 , 海 明 邱 李
3 由于 高炉 炉 料 结构 变 化 较大 , 平衡 碱 度 , ) 为 烧 结矿 碱 度波 动 较 大 , 高时 20 , 时 1 2造 成 终 .7低 . , 7
渣碱度 不稳 ( 团矿品位变 化不大 ) 球 。
22 高炉操作应对 措施不 到位 . 1在操作 320m 级高 炉上缺 乏 足够 的经验 和 ) 0 认识 , 有严 格按 照不顶 、 贪 、 追 的原则 进行 日 没 不 不 常操 作 , 而是一 味地追求 大风量 、 冶强 。 高
来冷却壁稳定性变差 , 初期判断认为是炉渣碱度偏
低造 成渣 皮不 稳定 , 引起 冷却 壁波 动 。因此 在操作 上 , 幅度 提高 炉渣碱 度 , 管也 有一 定 的效果 , 大 尽 但
会突然冒尖造成崩料。
收稿 日期 :0 1 0 — 8 2 1- 4 1 作者简介 : 汤登军 , ,94 男 17 年生 ,94 19 年毕业 于太原冶金工业学校
一
21年 3 1 01 月 0日夜班 ,4风 口小 套烧 坏 , 制 2" 控
水 量 1 ;: 煤 气 利 用 率 下 行 ,3 1 段 铜 冷 5m/ 45 h 0 1 6
却壁剧烈波动。白班接班后休风更换小套 。复风
后加 净焦 1 焦 比维 持在 4 1 g , 0t , 2 / 风量 很快加 全 。 kt 1 调 整 布 料 矩 阵 。调 整 以 发 展 边 缘 气 流 为 ) 主 。矿批 由 10t 至 8 , 少 中心焦炭 比例 , 制 1 缩 6 减 t 抑 中心 , 松 边缘 , 定气 流 , 疏 稳 中心焦 由4 圈减 为 3 , 圈 焦 炭外 档 2圈增 加 3 , 石 外 档 3 圈 矿 圈减 为 2圈 , 以
差, 操作困难 , 风压偏高 , 风量难全 , 频出气流, 边缘 气流发展不平衡 , 十字测温不稳 。炉 内煤气流失
常, 出现 紊乱 和局 部过 强 , 顶温 高 且 发散 。探尺 工 作 不好 , 有偏 尺 、 滑尺 现 象 。2 冷却 壁 波 动 大 。冷 ) 却 壁全方 位 大幅度 波 动 , 渣皮 脱 落严 重 。3炉 缸工 ) 作不 均匀 。相 隔两 炉铁 , 一边 铁 口出铁 另 一边铁 口
定 程度 上 影 响 了 炉况 的恢 复进 度 。一 方 面 是设
备 原 因 , 理炉 况 初 期 , 处 由于 开 口机 开铁 口时 间太
长, 经常在 05 左 右 , .h 造成 铁次 不能保 证 , 长 了两 延
次铁 之 间 的时 间 间 隔 , 为 地 造成 了高炉 憋 风 , 人 增 加 了处 理 炉况 的难 度 。为 此 采 用 3 口轮换 出铁 铁 的方 式 , 必要 时重 叠 出铁 及 加 强设 备 点检 等 措施 , 尽量 避免 人 为 因素 的影 响 ; 另一 方 面上料 系统 经常
低 。进 入 2 1 年 以后 , 结 品位低 于 5 . 3 01 烧 3 %, 月份 5
料, 此时 亏料 线 到 51T, 3 补净 焦 1 于 中心 。 .I 分 次 I 5 t
3 6日夜班风压 波动 , 月 风量难全 , 白班物 理热差 , 炉
温偏 低 , 负荷 加净 焦 1 于 中心 , 退 0 t 中班 炉温偏 低 , 出管 道气 流 , 净 焦 1 至此 , 行 状 态 遭 到 破 补 0t 。 顺 坏, 炉况失 常 , 各项 生产 指标 有所 降低 。为此 , 炉 对 况失 常原 因 的原 因进行 分析并 采取 了相 应 的对 策 , 快速恢 复 了炉况 。
月5 —9日初期wenku.baidu.com炉况及 调整情 况见表 2 。
表 2 初 期炉况及调整情况
1期 3 炉况描述 风量/m3mn ) ( . i 加净焦情况
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赠 插
图 1 32 0m。 0 高炉处理炉况前后炉芯温度变化
3 改善 焦炭 质量 。炉况 出现 波动后 , 时 向技 ) 及 术 部 门 反 映 , 整 炼 焦 配 煤 比 , 高 焦 炭 的 热 性 调 提 能 。 同时 将备 用 焦 仓 内储 存 的质量 较 好 的焦 炭 转
运到槽上供高炉使用 , 当前质量不好 的焦炭转运 将 到备用焦仓 , 等炉 况正常后 再逐步 消化 。
4 增 加 出铁 次 数 , ) 出铁 采 取零 间隔 或 负 间隔 ,
2 1 年 3 6日中班 出 管道 后 , 比由 34k/ 01 月 焦 4 g t
调整到 3 3k/ 3 7日憋风后 , 比由 3 3k/.步 5 g ; 月 t 焦 5 g j t_  ̄
品位更低 , 最低 至 5 . 见表 1 。渣 比偏高 导致燃 1 %( 2 ) 料 比上升 , 同样 的热量 下 , 炉渣 黏度 增加 , 渣炉次 亏
偏多, 亏渣 导致炉况 难行 。
表 1 烧结矿主要成 分变化情 况 %
2 炉况失 常 的原 因分析
炉 况失 常有 如下 表现 :) 1气流 不稳 。炉 内顺 行
往往提上碱度后 , 高炉很容易出现低硅低热量或高 硅高碱 的情况 , 造成渣铁难以排尽 , 反过来又影响
冷却 壁稳定 , 高炉处于一个 脆弱 的平 衡 。
炼铁专业。现为莱钢型钢炼铁厂工程师 , 事炼铁 工艺技术工作 。 从
1 4
汤登军等
莱钢 3 0 0 高炉炉况失常 的处理 2 m
改善 。
2 1 年 3 61中班 出管道 后 , 天 [i偏 低 , 01 月 3 全 s]
最 低 至 02 热 量 勉 强 维 持 在 15 0℃ , .%, 0 亏渣 铁 严 重 , 天 2 应 出渣 42 6t实 出 渣 37 0t亏 渣 当 4h 3 , 9 ,
464t 1: 高 炉 憋 出管 道 气 流 , 4 . 。 80 0 出现 恶 化迹 象 。 操 作上 以提 高炉温 及渣 铁热 量为 主 , 补加 净焦 n, 逐 步 缩矿 批 调 整 负荷 , 加 中心焦 炭 比例 。2 1 年 3 增 01