安钢8高炉炉况失常的处理

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表 %! %))- 年 ,) 月 ,) . ,& 日焦炭分析
日! ! 期 %))-+ ,) + ,) %))- + ,) + ,, %))- + ,) + ,% %))- + ,) + ," %))-+ ,) + ,5 %))- + ,) + ,& %))-+ ,) + ,热强度 Βιβλιοθήκη Baidu /01 ) -) + 3% &4 + ,# &# + &) &- + ") &" + -4 &- + "% && + -% 反应性 ( /12 ) %3 + )) ",+ &) ") + )) ") + ") ", + %& ") + 4& ", + 3)
焦比 6 9? ・ < = , "-) "-" "&4 "&, "45%3 -)& &,& 5-# 534 5)"#4 煤比 6 9? ・ < = , ,"3 ,5% ,%) ,%5 ,"# ,5, ) 4) #) -3 #4 ,)& 风 温6A , ,3) , ,3, %,& , %,) , %,& , ,%) , )5) , )#) , ,%) , ,"& , ,4) , %%-
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") 批料后, 观 察 到 中 心 煤 气 流 虽 不 很 畅 通, 但边缘 煤气流 比 较 稳 定, 从 ": ") 到 ," : %) 没 有 再 出 现 难
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表 5! 安钢 # 高炉炉况处理前后主要技术指标
日! ! 期 %))-+ ,) + )3 %))- + ,) + ,) %))- + ,) + ,, %))- + ,) + ,% %))- + ,) + ," %))- + ,) + ,5 %))- + ,) + ,& %))- + ,) + ,%))- + ,) + ,4 %))- + ,) + ,# %))- + ,) + ,3 %))-+ ,) + %) 产量 6 < & 3,4 & -"3 & #-) & ,%3 & %&) % 3", , 44" &&, " #&" 5 %3& & 5)# & &-3 利用系数 6 < ・ * = " ・ > = , % + -3 %+ &% + -% + "" % + "3 , + "" ) + #, , + -, , + 4& , + 3& % + 5% + &" 冶强 6 9? ・ * = " ・ > = , ) + 34 ) + 3" ) + 3& ) + #% ) + 3) ) + &4 ) + 53 ) + #" ) + #% ) + 34 , + )) ) + 3#
#! 前言
安钢 < = 高炉 ( & &’’R " ) 于 &’’? 年 #’ 月 #@ 日点 火开炉, &’’? 年 ## 月 "’ 日 达 产。 在 此 期 间, 频繁 的设备事故严重地 影 响 了 高 炉 的 正 常 生 产, 高炉炉 高炉生产才步入 正 常轨 况不顺。直到 &’’$ 年 " 月, 道。&’’$ 年 #’ 月中旬由 于 烧 结 矿 焙 烧 过 程 中 配 加 青石 粉, 导 致 成 品 烧 结 矿 [ #’RR 的 烧 结 矿 颗 粒 大 幅增加, 同时入炉焦炭的热强度大幅下降, 而高炉也 未采取及时 有 效 的 应 对 措 施。 #’ 月 #@ 日 开 始, 炉 况失 常, 风 量 萎 缩 到 " ’’’ R \ RA8 , 风 压 波 动 大, 高 炉不接受风量, 对 出 铁 晚 点 时 间 非 常 敏 感, 易 憋 炉。 管道行程、 崩料、 塌料、 悬料频繁, 高炉顺行遭到彻底 破坏, 各项经济技术指标下滑。经过认真分析, 一方 面通过抓原料关, 改 善 烧 结、 焦 炭 质 量; 另一方面细 化高炉操作, 调整 布 料 矩 阵, 添 加 锰 矿 洗 炉, 加强炉 前出铁, 历 时 一 周 多 进 行 调 整 处 理, 至 #’ 月 #% 日, 炉况恢复正常。
缺乏足够的经验及认识。%))- 年 ,) 月 , . ,) 日 # $ 高炉平均生产指标见表 " 。 ,) 月 ,, 日,烧结 矿 化 验 数 据 显 示 烧 结 矿 粉 末 增加,’ ,)** 的 烧 结 颗 粒 占 "3+ &5( , 全天平均风 比 ,) 日 全 天 平 均 风 量 低 3) * " 6 量 " #-) * " 6 *78 , 而压差比 ,) 日全天平均压差高 59:; 。 ,% 日风 *78 , 量减小到 " #,& * " 6 *78 , ,- : 5) 炉 况 突 然 难 行, 风压 陡升, 风机因承受 不 了 负 荷 自 动 放 风, 为 恢 复 炉 况, 被迫缩矿批, 调 矩 阵。 ," 日 加 全 风 后, 高炉操作参 数恢复与 ,, 日 的 一 样。此 时, 焦 炭 质 量 急 剧 恶 化, ," 日焦炭热强度 &-( , 这给高强度冶炼埋下严 重隐 患。忽视原料质量, 片面追求经济技术指标必然遭 受惩罚。,5 日夜班 , : &) , 炉况难行, 风凉 萎缩, 5: ")
"
&! 炉况失常的原因
&N #! 烧结矿粉末高 炉况 失 常 前 一 段 时 间, 烧结以青石粉替代生石 灰 加 入 烧 结 料 中, 到 高 炉 料 仓 的 烧 结 矿 中, 小于 #’RR 的烧结颗 粒增 加, 入 炉烧 结矿粉 末升高, 料柱 透气性变差, 影 响 高 炉 顺 行。 炉 况 失 常 前 烧 结 矿 粒 度见表 # 。
&N &! 焦炭质量差, 热强度低 & ’’’R " 高炉要求入炉焦炭强度 _ $?^ , 反应性
万方数据 作者简介: 李恒照( #%(& : ) , 男, 工程师, #%%$ 年毕业于武汉冶金科技大学 ;
! 第"期
李恒照等:安钢 # $ 高炉炉况失常的处理
・ !%& ・ !
’ %&( 。炉况失常期 间, 安 钢 % %)) * " 高 炉 使 用 的 焦炭平均热强度 &&+ %( , 反应性 ",( 。如此 之 差的 焦炭质量是造成高 炉 炉 况 失 常、 顺行遭受破坏的主 要原因。炉况失常前焦炭质量见表 % 。
发现中心气流 不 畅, 边 缘 气 流 又 不 稳 定。 ,4 : )) , 矩 阵调 整 为 @
,,,)3#4,""%%,
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。 但 由 于 料 柱 透 气 性 差、 风
且 塌 滑 料 不 断。 ,# : %) 量偏小, 仅 为 % 3&) * " 6 *78 , 再次难行悬料, 为 提 高 风 速、 活 跃 炉 缸、 煤气流穿透 ,5 $ 、 %, $ 、 %# $ 风 口, 矿批减到 中心 料 柱, 决 定 堵 #$、 5&< , 停氧停煤, 实行全焦冶炼, 集 中 加 净 焦 洗 炉。送 提 高 炉 温, 降低炉渣碱 风后, 陆续 加 入 ,&)< 焦 炭, 度。,& 日 % : 5) 难行悬料, ": ") 坐完料复风 后, 矿批 负荷 %+ 4) , 矩阵调为 @ 退 到 5)< ,
量小、 炉 况 顺 行 变 差, 矿 批 由 &#< 减 到 &&< 。 # : )) 将
,)3#4矿批减到 &)< , 同 时 锐 减 焦 炭 负 荷, 矩 阵 变 为 @ ""%%, ,)3#4-, / %%%%%5 , 适当 发 展 边 缘 煤 气 流。 通 过 观 察 炉 喉 摄 像
以抑制炉热。,- 日风 量 恢 复 至 " 5&) * " 6 *78 , 风压 "5) 9:; , 铁水含硅%+ 5)( , &: ") 的出铁晚点, 导致再 次悬 料。 坐 料 后 稳 定 炉 况, 焦 炭 负 荷 由 "+ )- 加 至 "+ 5) 。,# : )) 风量加到 " -)) * " 6 *78 , 为防止矿批小 出现管道难行, 扩 矿 批 至 5#< , 负 荷 "+ 4% 。 ,3 : %) 捅 %% : )) 捅 开 # $ 风 口。 ,4 日 夜 班 风 量 开 %, $ 风 口, " -%) * " 6 *78 , 风压 "4) 9:; , %: )) 突然悬料, 结合化 验的 烧 结、 焦 炭 质 量 分 析, 决 定 将 矿 批 由 5#< 减 至 5&< , 负荷 "+ -) 。 ,# 日 ,) : ,) 捅 开 ,5 $ 、 %# $ 风 口, 全 天操作以稳定为主, 高炉 参 数 基 本 不 做 调 整。 ,3 日 风量恢 复 到 " #&) * " 6 *78 , 风 压 "&& 9:; , 炉况转入 正常, 各项经济技 术 指 标 恢 复 到 炉 况 失 常 以 前 的 水 平 ( 见表 5 ) 。
%+ "! 高炉操作调整不及时 过分追求产量、 盲目乐观, 对操作 % ))) * 高炉
日! ! 期 %))- + ,) + , . ,) 利用系数 6 < ・ * = " ・ > = , % + -" 焦比 6 9? ・ < = , "&%
"
悬料, 被迫处理炉况。
煤比 6 9? ・ < = , ,"" 风压 9:; "#) 风量 6 * " ・ *78 = , " 3&) 压差 6 9:; ,4-
表 #! &’’$ 年 #’ 月 #’ ] #? 日 烧结矿粒度组成 单位: ^
日! ! 期 &’’$ N #’ N #’ &’’$ N #’ N ## &’’$ N #’ N #& &’’$ N #’ N #" &’’$N #’ N #@ &’’$ N #’ N #? 粒度 &? ] #? RR @( N (" "( N ’% "< N #( "& N @( "’ N @@ &< N &# #? ] #’ RR &< N ’( &" N "( #( N " &? N ?@ &@ N (( &@ N ($ #’ ] ? RR &# N ’# "’ N ’$ "# N &@ "& N ?? "" N <& "# N "? [ ?RR " N &’ %N @< #&N ?$ %N @? #’N %( #? N $(
表 "! %))-+ , . ,) 日 # $ 高炉生产指标
"! 炉况失常的处理
,) 月 ,5 日 , : &) , 高 炉 难 行 悬 料, 把矩阵由
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6789! & ’ ’ (!
安钢 < = 高炉炉况失常的处理
李恒照 ! 孙占国
( 安阳钢铁公司)
摘 ! 要 ! 对安钢 < = 高炉炉况失常的原因进行了分析, 认为 烧 结 矿 及 焦 炭 质 量 差、 高炉操作调整不及时是炉况失常 的主要原因。指出针对炉况失常主要应采取疏松中 心 煤 气 流、 全 焦 冶 炼、 配 加 锰 矿、 堵 风 口 恢 复、 增加出铁次数和 提高炉温降低碱度等措施。 关键词 ! 炉况失常;分析;处理 中图分类号: +>?@%! ! 文献标识码: ,! ! 文章编号: #$(# : "<#< ( &’’( ) ’" : ’’&@ : ’"
!"#$%&#’ "(#)*+"% (, -&./".&)# ". "#-.00% < .! (,
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行, 说明此矩阵 适 合 当 前 的 炉 况。 ,# : )) , 风量恢复 至 " ,-& * " 6 *78 , 风 压 %#) 9:; , 观察到边缘煤气流
,,,)3#4渐旺, 为 防 止 边 缘 过 分 发 展, 矩 阵 调 回 @ %""%%, ,)3#4-, / %%%%%5 。%" : %) , 由于负荷 过 轻, 炉 温 偏 高, 稍加负荷
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